葫芦坝水电站主轴密封故障分析与处理-杜江湖-2011.6.19

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水轮机主轴密封运行缺陷与解决方法

水轮机主轴密封运行缺陷与解决方法

水轮机主轴密封运行缺陷与解决方法摘要:随着经济和各行各业的快速发展,水轮机导轴承(简称水导轴承)是600MW巨型水轮发电机组的关键部分,受水力、电磁和机械等因素影响,其受力情况十分复杂,对水导轴承安装工艺和轴瓦间隙调整方法进行研究分析,对于提高水轮发电机组运行的稳定性和安全性具有重要意义。

对水导轴承的结构进行了设计。

对水导轴承的安装工艺进行了研究,但未对轴瓦间隙的调整进行深入探讨。

鉴于此,现以某电厂水导轴承为例,对轴瓦间隙调整及其影响因素进行分析。

关键词:水轮机;主轴密封;优化引言主轴密封是水轮机的重要部件,能够减少流道内水流在主轴处的泄漏量,对电站的安全稳定运行具有非常重要的作用。

水轮机导轴承轴瓦间隙调整的难点,以某电厂水轮机导轴承安装和轴瓦间隙调整为例,研究水导摆度及轴瓦温度随轴瓦间隙的变化规律,结果表明:水导摆度随间隙减小而变小,瓦温随间隙减小而升高;轴瓦间隙调整量与轴瓦温度变化量之间存在0.01mm对应0.3~2.5℃的比例关系。

提出了机组动平衡试验合格后再调整轴瓦间隙,细化轴瓦间隙调整风险管理和控制的优化建议。

1水轮机导轴承结构和原理水导轴承设置20块瓦面浇铸有巴氏合金的轴瓦,与2500mm主轴轴领配合,机组运行时轴瓦通过支承块将主轴径向力传递至顶盖。

轴瓦间隙通过楔键、调整螺栓和套筒进行调整。

轴瓦瓦面精加工,安装时不用刮瓦,可降低电站安装成本。

水轮机主轴高速旋转时,轴瓦与主轴轴领间通过润滑油润滑和冷却,从而减少轴承发热量和磨损量,延长机组运行寿命,保证机组稳定性和可靠性。

润滑油在机组启动前按设计要求注入轴承油箱,润滑油中的热量由设置在油箱内的内循环冷却系统带走,机组转动时经冷却器冷却的冷油通过轴领上的径向孔输送至轴瓦表面,该系统冷却效率高、效果显著。

为保证水导轴承运行状态稳定可控,在水导轴承上设置油位、油混水、温度和轴领摆度等监测和报警装置,必要时可根据监测结果对轴瓦间隙等技术指标进行优化调整。

水轮机主轴密封漏水事故原因分析及处理措施

水轮机主轴密封漏水事故原因分析及处理措施

水轮机主轴密封漏水事故原因分析及处理措施渦轮是一种能量转换机,其功率来自水,由于我国地和河流的特性,河流中的泥沙更多,特别是在雨季,更多的泥沙将给传统的封口方法带来破坏。

本文以对汽轮机主轴漏水事故原因的分析和处理措施为基础。

标签:水轮机;主轴密封;漏水事故原因分析;处理措施引言在水电站的实际工作中,涡轮主轴密封处于非常重要的位置,是影响涡轮发电机运行状态的水力发电机的主要部件之一。

目前,大中型水电站必须集中监测水温发电机的运行情况,重要运行参数必须通过巡回检查,实现无定、少数、远程监测。

涡轮轮毂密封需要长期、安全、可靠的操作,轮毂密封的维护和更换周期保证了至少一个大修周期。

涡轮主轴密封不需要实施或调整自己的补偿调整。

传感器设备需要检测涡轮主轴密封的运行状态。

1水轮机组成及工作原理水轮发电机是指将水力发电机组变成电力的发电机。

当水流通过水轮机时,将水力转换为机械能,水轮机的转轴引导发电机的转子,将机械能转换为电能,然后输出。

水轮机是水电站生产电能的主要动力设备。

某水电站位于黄河北干流上段,安装有6台立式混流式水轮发电机组,单机容量为180MW,其中5号、6号机组的水轮机由上海希科生产(简称:希科),水轮机型号为HLS217—LJ—585,额定转速为100r/min,主要由引水部件(蜗壳),导水部件(导叶、顶盖、底环、导叶臂、连杆、控制环、接力器等),工作部件(转轮),泄水部件(尾水管)组成。

水轮机结构横剖面示意如图1所示。

为了解决旋转间隙漏水,在密封面之间加装耐磨密封条,并通过压缩的弹簧持续补偿密封条与滑环之间的磨损量,达到最佳的止水效果,即主轴密封的工作原理。

而润滑水主要起润滑的作用。

2水轮机主轴密封的意义和分类近年来,我国经济持续稳定发展,在发展的同时,对电力供应的需求也在不断提高,今天电力生产的主要渠道是通过水力发电厂,水力发电厂与目前人们的生活紧密相连。

在水电站,涡轮是重要的部分,涡轮没有主轴密封是不可缺少的重要部件。

水电站水轮机主轴密封改进的实例分析

水电站水轮机主轴密封改进的实例分析
收稿日期:!"#$ % #" % !# 作者简介:黄宜勤(#&’$ % ) ,男,工程师,主要从事水电 站运行与维护工作。 ()*+,-:./"’#0’0/1 223 45* 图! 端面水压橡胶密封结构示意
首先将尼龙块改为 A 型耐磨橡胶活塞环。A 型 耐磨橡胶活塞环结构是在底部中间开有 ! 个! 8 ** 对称的通孔,用于润滑水通道。A 型橡胶活塞环在 有足够的冷却与水润滑的情况下,具有良好的耐磨 性,克服了尼龙块因磨损形成不规则沟痕而降低密 ・ 0/ ・
某水电站装有 $ 台 #/ 67机组,于 #&’& 年 #" 月和 #&8" 年 $ 月 相 继 投 产 发 电。水 轮 机 型 号 为 额定转速为 9:!##—:;—!!/,额定功率为 #/ 67, . 设计流量为 .83/ * = ?。 !#$3. < = *,>, # 号机组水轮机 采用水导橡胶轴承,主轴工作密封为橡胶填料密封 结构,!、.、$ 号机组水轮机采用筒式稀油润滑轴 承,主轴工作密封为端面密封结构。该厂在投产初 期(#&8! 年及 #&8. 年)发生过水封严重磨损而被 迫停机临时抢修的情况,因此每次更换主轴工作密 封不但需要分解水导轴承、更换时间长、工作量 大,而且会造成非计划停机而大量弃水。针对这种 情况,电站技术人员不断改进了水轮机主轴密封结 构和工艺,保证了水轮机主轴密封运行稳定。
运行与维护 封性能的缺点。! 型橡胶活塞环高度为"" ##, 允许 能够满足 & 个大修周期使用寿命。 磨损量为$% ##, ! 型橡胶活塞环下部充水槽截面形状是燕尾形,可 在工作水压的作用下自行张开紧贴在密封槽两侧, 而且运行中上下浮动也很灵活,提高了密封的可靠 性。! 型橡胶活塞环的冷却水压力沿密封槽周围分 布均匀,克服了由于弹簧失效的影响,即使在冷却 水不充分或短时断水时也能正常工作,顶盖水压从 图 &“’”处也能挤入 ! 型橡胶活塞环内侧到达 ! 型槽底部作冷却水。同时,将密封座改造为 ! 型 槽(材料 ($)* 钢) , ! 型橡胶活塞环装在 ! 型槽 内,密封座底部开有对称孔,并通以一定压力的清 洁水。 在投入运行前应检查 ! 型橡胶活塞环的上浮 性能,确定将密封 ! 型橡胶活塞环放入 ! 型槽密 封座中,然后在底部通以压力为 &+) ,-. 的清洁水 使 ! 型橡胶活塞环上浮。之后检查 ! 型橡胶活塞 环密封性,将抗磨环放在 ! 型橡胶活塞环上,观 察其上浮压力是否满足要求,试验时接入压力为 &+) ,-.清洁水,保证其密封性良好。

浅析水电站水轮机主轴密封漏水原因及解决措施

浅析水电站水轮机主轴密封漏水原因及解决措施

浅析水电站水轮机主轴密封漏水原因及解决措施摘要:通过对某水电站水轮机工作密封故障分析处理过程的阐述,分析了主轴密封漏水故障的主要原因,根据原因提出了主轴密封漏水处理的方法,为水轮机旋转式动密封装置漏水故障处理积累了宝贵的经验。

关键词:水电站;水轮机;漏水;改造;措施引言随着我国社会经济的快速发展,人们对电力事业发展提出了更多要求。

水电站机电设备中动力设备是核心设备,目前相关部门需要依据水电安全生产运行基本发展特点,对设备运行规律进行分析,做好各项日常维护工作。

水电站机电设备稳定运行、维护、安装、检修和管理对水电站安全运行以及各项生产目标的完成具有重要作用,所以需要对相关维护检修人员展开专业的技术培训,不断增强员工专业技能,更好地提升小水电水轮发电机运行维护效率,在安全生产基础上全面提升水电站发展效益。

下文通过案例分析水电站水轮机主轴密封漏水原因及解决措施1概论本电站安装3台单机容量为55MW的混流式水轮发电机组。

水轮机型号为HLA855-LJ-203,额定功率为55.67MW,额定转速为428.6r/min,额定水头为165m,设计流量为36.67m3/s,于2008全部投产使用。

自投运以来,3台机组水轮机主轴密封漏水量很大,伴随着顶盖排水管经常爆裂、水车室四周水珠飞溅,水导轴承进水,渗漏排水泵运行频繁,存在水淹厂房安全隐患等问题;同时,在处理顶盖排水管爆裂时,不但增加了电站维护人员的工作量,还损失了大量的发电量,严重影响机组的发电能力。

笔者对水轮机主轴密封漏水及顶盖排水管破裂原因进行了分析并提出了解决方案。

2主轴密封、顶盖排水管结构介绍该水轮机的主轴密封是由固定安装在主轴上的密封套和安装在顶盖上的密封体组合使用,密封体随运行的发电机组主轴旋转,其与固定的密封体采用间隙式梳齿密封形式,分别在密封座对称方向装有2根直径51mm的排水管,密封体一侧装有2根竖排、直径为32mm的排水管且均至集水井。

它是水轮机转动轴与固定部件之间的封水装置,在较高水头混流式水轮机中,其还与水轮机转轮其它止漏部件配合,以达到减少水流损失和保护水轮机安全运行的目的。

水轮机主轴密封烧损原因分析及处理一例

水轮机主轴密封烧损原因分析及处理一例
运行与维护
S A .} R P聊隘 2 8 0.7 Ⅳ 1 MI 彻 0 0 J 0 Ⅳ6 b 0 4 0 4
水轮机 主轴密封烧损原因分析及处理一例
韦 韦 ( 大唐岩滩水力发电有限责任公司 广西南宁 500) 3O1
【 要】某水电厂 1 摘 号机组停机消缺后开机空转时, 检修密封被烧损,在进行空气围带更换的检修工作中,又发现工
5 结

该 问题 在崖羊 山水 电站也 曾经遇 到并采 用此方
案处理 ,电站运行近2 来再未出现过 围带破裂 的 a

责 任编 辑


48 ・
小水电 20 年第 6 ( 08 期 总第 l 期) 4 4
运 行与维 护
机时 ,各部轴承的油温、瓦温、摆度在计算机监控 系统里 的显 示 变 化 不 大 。根 据 2号 机 组 在 投 产 的 7 试运行期 间发生 过主轴 密封处 冒烟现象 的经 2h 验 ,初步判断是由于主轴密封处的间隙过小 ,使机 组在运转 中,密封套与密封体发生 了强烈的摩擦和

图 l 水 轮 机 主 轴 密 封 结构
2 故障现象
该水 电厂 l 号机组 2C 年 l 月底投入运 行 ,至 0r 7 2 今运行了 70多小时 。2o 年 4月 2 0 08 3日下午 l :o 60 ,பைடு நூலகம்
通过检 查 ,空气 围带 自动补排气 装置未 接线实 现 自动 ,排除 了 自动误 投 的可 能性 ;空气 围带 手动 补气 阀在全 关位 置 ,且 法兰处 用 1 块铜 皮封堵 ,手 动排 气 阀在全 开位置 ,排除 了 阀门损 坏窜气 的可 能 性 ;检查计 算机 监控 系统 ,检 修 围带压缩 空气无 压 力 ,各轴 承油温 、瓦温和摆度 无 明显 异常现 象 。 从机 组模拟 量 日志上 可 以看 到 ,2 :o机 组停 3o 机前上 下 机 架 和 顶 盖 的摆 度 、振 动数 值 突然 增 大 ( 表 1 ,由于 问题 发现 得及 时 ,至 2 :6手 动停 见 ) 34

水轮机主轴密封漏水的故障分析及处理

水轮机主轴密封漏水的故障分析及处理

水轮机主轴密封漏水的故障分析及处理翟建平;廖焕华【摘要】简述水轮机主轴密封的结构与工作原理,分析主轴密封漏水的原因.通过改造原主轴密封供水管路,提高主轴密封水压力等,解决了主轴密封漏水偏大的问题.改造后的主轴密封运行平稳,漏水量在设计范围之内.%The working principle and structure of hydro-turbine main shaft seal were presented. The seal leakage reason was analyzed. By converting original seal water piping and improving seal water pressure,the relatively severe water leakage problem was solved. The converted main shaft seal runs smoothly,and the leakage amount is under the design range.【期刊名称】《润滑与密封》【年(卷),期】2011(036)012【总页数】4页(P104-106,116)【关键词】水轮机;主轴密封;漏水【作者】翟建平;廖焕华【作者单位】湖北省电力公司电力试验研究院湖北武汉430077;国电集团老渡口水电厂湖北恩施445000【正文语种】中文【中图分类】TH136;TK730国电老渡口水电厂装有2台45 MW机组,2008年7月和9月相继投产发电。

水轮机型号为HLA801-LJ-296,额定功率为46.5 MW,额定转速为214.3 r/min,设计流量为60 m3/s。

但自机组投运以来主轴密封无法正常顶起,水轮机顶盖处漏水较大,自排已无法让水轮机顶盖的水位降低。

为了避免水淹厂房的事故发生,在每台机组上加装了2台潜水泵排水,但汛期的运行记录显示,该缺陷仍严重限制了水电厂超发能力,损失了大量的发电量并对机组的安全运行带来隐患。

某水电站机组主轴密封供水中断原因分析及处理

见 图 2~5。
表1 试 运 行 期 间 2台 机 组 主 轴 密 封 中 断 事故 停 机 记 录 图3 2 0 1 4年 l 1月 8日 2号 机 组 第 2次 事 故 停 机 时
主 轴 密 封 供 水 流 量 曲 线


昌 罄 蠹
昌 g 高
时刻
第1 3期
胡雄峰 , 等: 某 水 电站 机 组 主 轴 密 封供 水 中断 原 因分 析 及 处 理
9 1
流 器过 滤后 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 给 ;
( 2 )备 用水 源 取 自上 游调 压 井 内减 压 后 的消 防 水 管 , 主 轴 密 封供 水 竖 直 管 路 上 ( 水 流 方 向从 下往 上 ) 安 装 有 插 入 式 电 磁 流 量 计及 流量 开关 。 ( 3 )水 电站 的主 轴 密封 供 水 系统 详见 图 1 。
形 或 V形轨 迹 。根 据 经 验 判 断 , 如果是机械故障 ( 如
9 2
人 民 长 江
规定的 1 5 s 延 时时 间 , 因此 , 机 组 也 并 未 发 生 事 故 停
] 厂 \
图5 2 0 1 4年 1 1月 9日 2号机 组 第 4次 事故 停 机 时 主 轴 密 封 供 水 流 量 曲线
引起 的事 故停 机 。
2号 机组 在 3 0 d试 运行 期 的前 2 0 d内 , 总 共 发生





宝 宝 暑


4次 事故 停机 , 均为主轴密封供水“ 中断 ” 而 导致 的机 组 事 故停 机 。 由于 2号 机 组停 机 次数 过 多 , 经 过研 究

水轮机主轴密封工作异常原因分析及处理

水轮机主轴密封工作异常原因分析及处理文章主要介绍安康水电站,水轮机主轴密封工作异常,产生的原因分析,以及在2013年在3号机组检修中,所采取的改进方法。

标签:安康水电站;主轴密封;密封橡胶块1 前言安康水电站是汉江上游陕西境内最大的水电站,电站距离下游安康市18KM,电站安装了4台混流式水轮发电机组,单机容量200MW,四台水轮发电机组全部由东方电机厂提供,水轮机型号为:HL220-LJ-550,设计水头:76.2m,最大水头:88m,最低水头:57m,设计流量:304m3/s,转速:107.1r/min,出力:204.1MW,吸出高度:-4.5m。

1990.12.12日第一台4号机组发电,1992.12.25日机组全部并网发电。

2 安康水电站水轮机主轴密封的结构、作用及工作原理2.1 主轴密封结构:安康水电站水轮机主轴密封形式为端面水压密封,如图1:2.2 水轮机主轴密封的作用为了保证水导轴承的正常工作,必须在水导轴承下端,设置有效的密封装置,阻挡过流部件中的水,从主轴与顶盖之间的间隙上溢,防止水轮机水导轴承及顶盖被淹,保证水导轴承和机组正常运行。

电站水导轴承采用稀油自循环润滑散热方式,轴承油箱如果进水,就会产生锈蚀,影响轴承润滑与散热,造成机组被迫停机,因此水轮机主轴密封是水轮机一个重要的部件,其密封性能的好坏直接影响着机组安全运行。

2.3 端面水压密封的工作原理密封橡胶块安装在内环与外环组成的“U型”密封槽内,在无工作水压的情况下,密封橡胶块靠自重坐落在“U型”密封槽底部,这时候机组密封主要靠检修密封装置,当机组运行时,检修密封撤出,主轴密封工作水压进入“U型”密封槽底部,密封橡胶块在水压力下上升,其上部与抗磨环端面接触,封住主轴与顶盖间隙上溢的渗漏水,保证水导轴承有一个良好的工作环境。

主轴密封工作水压在托起密封橡胶块的同时,还作用于密封橡胶块下部翼边,使其分别贴紧内环与外环,防止工作水压从内外环外漏,另一部分工作水通过密封橡胶块通流孔,到达密封橡胶块与抗磨环接触面,起到润滑与冷却作用。

水轮机主轴密封故障分析及处理

link appraisement索宏伟 谢 陈 杰雅砻江流域水电开发有限公司索宏伟(1992-)男,河北邯郸人,雅砻江流域水电开发有限公司,助理工程师,硕士,从事水电站设备维护工作。

图2 填充材料局部掉落CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION Apr.2021·中国科技信息2021年第7期10万~30万◎组合缝包含有5颗M20×55内六角螺栓把合紧固(螺栓紧固力矩为150N.m)、2颗φ16h8×60的圆柱销组装定位,由于把合螺栓和定位销钉均为楔形沉孔结构,为保证抗磨环表面整体光滑,在楔形沉孔处采用了现场手工涂抹环氧材料进行填充过渡。

由于填充的环氧材料为楔形结构,其尾部与基体黏接填充的环氧材料厚度低,加上机组在旋转过程中会产生振摆,导致较薄的环氧填充材料极易开裂、脱落。

脱落的块状环氧颗粒就一直夹杂在密封块内,在水轮发电机组旋转过程中,夹杂的颗粒持续刮擦密封块和抗磨环,进一步加剧了抗磨环上的环氧填充材料开裂、脱落,形成了恶性循环,导致抗磨环表面逐渐形成了肉眼可见凹凸不平的凹槽。

同时,由于掉落的环氧颗粒形状不规则、且相对于密封块的硬度要高,旋转过程中极易刮削密封块工作面,导致密封块的刮削物堵塞周向储水槽和径向通水孔。

密封块结构设计不合理主轴密封块为高分子聚合物耐腐蚀材料,其自身具有良好的耐磨性和耐腐蚀性,原设计的密封块厚度为30mm、储水槽深度为10mm、2个径向通水孔尺寸为φ5mm,而主轴密封支架间的安装净高距离为30.2mm,密封块安装在密封支架内的浮动量仅0.2mm,泥沙或杂物进入密封块端部后,势必会造成密封块卡阻,造成密封块与旋转的抗磨环硬性接触,一旦密封块卡阻,将会形成密封块与旋转的抗磨环硬性接触,加上抗磨环把合螺栓楔形槽内填充的环氧材料易开裂、脱落,硬性挤压又会加剧环氧填充材料的损坏。

设备安装考虑不周对照主轴抗磨环和主轴密封结构尺寸,由于水轮机大轴及其转动部件的高度尺寸均固定,若合理调配水轮发电机组座环及下机架的安装高程,能够合理避开主轴密封块与抗磨环把合螺栓楔形槽直接接触,也能避免动静结合部位磨损造成抗磨环楔形槽内填充环氧材料的脱落。

水电站水轮机主轴密封改进的实例分析

水电站水轮机主轴密封改进的实例分析摘要:主轴密封是水轮机的重要部件之一,故障率较高,由于受当时设计水平限制,一旦密封失效威胁机组安全运行,并可能导致水淹厂房的事故。

同时,检修工期长,工作量大,直接影响电站的发电量。

结合实例介绍了水轮机主轴密封改进后运行情况分析,取得不错的效果。

关键词:水电站;主轴密封;改进运行状况分析1 概述我厂为径流引水式多泥沙河流的水电站,安装两台2×6300kw立式混流式水轮发电机。

1976年建成发电,由于原有机组主轴密封采用尼龙端面密封,由于弹簧压力不均,锈蚀破断及托盘与密封架之间橡胶盘根的阻力,再加上泥沙堵塞和部件锈蚀,当机组负荷发生变化而引起转动部分上下窜动时,因密封架不能随着上下自由活动,而造成大量漏水,多次发生水淹水泵层,严重威胁机组的安全运行。

2 改进情况分析因此根据长时间的、多方面的试验改进,1990年我厂找到一种适用于多泥沙电站的主轴密封的结构形式,U型橡胶端面密封,通过多年的运行,我认为这种密封的特点有以下几方面:(1)端面U型橡胶密封块高150mm,宽80mm,置于高150mm的不锈钢密封槽内,在密封橡胶块底部通入0.1-0.2MP的压力清水,将密封橡胶块顶起与转环接触形成摩擦面,达到止漏作用。

该密封装置以水压取代弹簧对密封间进行调整,由于橡胶密封块富有弹性,密封性能好,在不锈钢槽内既能防止漏水,又能上下灵活移动,使得橡胶密封块在水压力的作下,在任何工况时都能与转环贴合,达到良好的止漏效果。

(2)橡胶密封块高150mm,允许磨损量可达100mm左右,因此大大延长了使用寿命和检修周期。

(3)抗磨性能好,检修、安装、更换比较方便。

(4)所用的清水可以直接不间断地进入中间空腔,保证了润滑作用。

(5)运行发现橡胶密封圈的直径应尽可能地小,以减小漏水断面和降低磨损速度。

3 结语主轴密封改进后我厂运行实践证明,这种密封适合我厂水轮发电机,能够满足运行需要。

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葫芦坝水电站水轮机主轴密封故障分析与处理
杜江湖
(葛洲坝集团第二工程有限公司,四川成都610091)
摘要:针对四川葫芦坝水电站水轮机主轴密封故障处理为例,对端面工作密封在结构、组装工艺及运行维护等具体问题进行分析及处理,可为同类故障处理及运行提供参考。

关键词:主轴密封故障分析处理
1 概述
四川雅安葫芦坝电站位于青衣江支流周公河李湾至葫芦坝河段,是周公河干流炳灵以下七级开发中的第二个梯级,以发电为主,兼顾防洪、旅游的综合利用工程,本电站水工建筑物主要包括拦河坝、引水系统、地面发电厂房。

电站共装有2台轴流转浆式水轮发电机组,单机容量12MW,总装机容量为24MW。

水轮机主轴密封,一般装在主轴转轮法兰之上、导轴承之下,是为了防止压力水从主轴和顶盖之间渗入导轴承,破坏导轴承的正常工作,渗水严重的话甚至淹没水车室,故系水轮机安全运行必不可少的一部分,因此,在水轮机中装设主轴密封装置是非常有必要的。

主轴密封安装所处位置因空间窄小,需要经常更换,所以要求密封装置重量轻、结构简单、调整更换方便。

主轴密封磨损较大,尤其是对于水中含沙量大的水电站,泥沙磨损会严重影响密封装置的使用效果,所以密封装置所采用的结构和材料,应具有密封性和耐磨性。

除此之外,对于下游尾水位高于导轴承的某些电站,设计密封装置时,还必须考虑到停机时下游尾水进入导轴承油箱的情况。

一般来说,主轴密封装置分为两大类:一类是运行时的密封,称为主轴密封,其结构形式有盘根密封、橡胶平板密封、端面密封、径向密封、水泵密封及无接触式密封等,中小型混流式机组目前常用的是端面密封和水泵密封。

另一类是检修停机时的密封,其结构形式有机械式、围带式和抬机式等几种密封,中小型机组常用的是空气围带密封。

葫芦坝水电站主轴密封采用水压式端面密封结构,另装设有自吸式顶盖排水泵,检修密封为空气围带结构。

在运行中,出现故障而导致停机甚至水淹水车室。

这说明,虽然按设计图纸现场组装、按运行规程操作运行,但在结构上、现场组装、运行维护中还存在需要改进的方面。

图1 水轮机结构示意图尺寸单位mm,高程单位m
2 问题的提出
葫芦坝水电站,水轮发电机组型式为轴流转浆式水轮发电机组,转轮名义直径
2.75m,设计水头25.5m,正常尾水位高程750.00 m,转轮中心高程742.9 m。

水压式端面工作密封装置由固定在密封底座上的密封支架、密封支架内的镶套、镶套内的端面密封圈组合一体,密封圈与上部转动部分的转环装置贴合。

转环贴合部位的凹形转环,用不锈钢板机加工而成。

密封圈下腔供压力水,密封圈为中硬耐磨橡胶材料。

检修密封结构型式为中空的密封圈,停机或检修时通入压缩空气,达到密封效果,开机前排气。

在发生水淹水车室后,将主轴密封装置拆卸解体检查发现:端面工作密封圈上表面,出现凹坑状刮痕;转环不锈钢表面有4个沉头螺栓孔未封堵;密封支架内找到数粒砂粒。

3 故障分析
机组在运行中,出现故障而导致漏水量增大甚至淹没水车室。

这说明,在结构上、现场组装工艺、运行维护还存在需要改进的方面。

2.1 结构上分析
水压式端面工作密封装置,环形密封圈材料为中硬耐磨橡胶,包含在支架镶套内,利用下腔的水压力使密封圈与固定在主轴上的转环形成密封装置。

这种结构,密封圈磨损后调整量大,密封圈高度80mm,密封圈不得小于35mm否则更换,调整量达到45mm。

转环表面有凹槽,不锈钢板机加工后嵌入凹槽内,用4个沉头螺栓与转环底座连接。

转环是组装成一体到货,4个沉头螺栓沉孔未采取措施封堵,在厂家图纸中,也未要求现场进行封堵处理。

分析认为, 转环不锈钢表面4个沉头螺栓孔未封堵,在机组运行中,刮伤密封圈接触面,密封圈上表面形成凹坑,造成漏水量增大。

为使端面密封在运行中不至于转动,设置有2个Φ10mm的定位销钉,另有4个Φ4mm的通孔,其目的是让密封圈与转环之间形成润滑水膜。

运行中发现,在不同运行工况下,密封圈下腔水压力受桨叶前脉动水压力影响,起伏较大,机组空载运行桨叶前水压力出现负值(-100~300mmHg),带负荷运行时桨叶前水压0.09~0.16Mpa ,清洁水压力无法适时适应桨叶前水压变化的影响,致使转环与密封圈之间无法正常形成润滑水膜,密封圈与转环干磨因摩擦发热而冒烟。

主轴密封结构示意图见图2。

图2 主轴密封结构示意图尺寸单位为mm
图中:1—密封底座2—螺栓M20×50 3—检修密封圈装配4—主轴密封圈5—密封支架6—螺栓M12×45 7—内螺纹圆锥销B16×50 8—转环装配9—密封圈10—定位销钉11—螺母M12 12—螺母M24×1.5
2.2 现场组装工艺分析
现场组装时,若密封圈切口结合面处理不好,发生错台、表面碰伤或错台未处理完全;或者组装中,密封圈与镶套之间的间隙未处理均匀,使密封圈无法顺畅的上下移动,会造成漏水量增大。

2.3 运行角度
由于本水电站库容量小,为日调节水库,又位于砂岩地区,水库水质含砂量大;主轴密封供水管路未装设水过滤装置,技术供水管路的滤水器运行维护不当,都有可能造成沙粒进入密封圈镶套内及密封圈与转环结合面,磨损密封圈,造成漏水量增大。

自吸式顶盖排水泵运行维护不当,造成水导轴承下部的水不能及时抽走,发生水淹水车室。

4 改进措施及效果
4.1 引起端面密封圈刮伤的处理措施
造成端面密封圈刮伤的主要原因,一是密封圈与转环之间未正常形成润滑水膜,二是转环表面沉头螺栓未封堵,运行时,转环转动刮伤密封圈。

形成正常润滑水膜处理方案:对重新发货来的端面密封,一是在密封结合面环向开槽,尺寸为10mm×5mm(宽×高);二是将4个通孔的孔径,由Φ4mm加大至Φ8mm。

三是调整密封圈与镶套之间的间隙,配合过赢量约1.0mm。

这样做是保证在运行中,有足够的润滑水到达密封圈与转环贴合面,并在贴合面形成“环向水盆”,保证结合面在适当的间隙下(水膜)安全工作;并且,密封圈在支架镶套内自由上下移动,不致于卡住而造成密封圈刮伤。

4.2 转环表面沉头螺栓孔未封堵的处理措施
将拆卸下来的转环进行重新组合,检查转环平面度,控制在0.03mm以内,否则重新配钻定位销钉孔。

用CHS307(或A137)牌号的不锈钢焊条,对转环不锈钢表面4
个沉头螺栓孔进行堆焊,采用小电流、逐个孔对称焊接、满焊并留有2~3mm的焊缝余高,焊缝表面无气孔、凹坑等缺陷。

对转环不锈钢面进行机加工,表面粗糙度达到要求,保证表面平整光滑。

4.3 密封支架内细沙粒的处理
对进入密封圈的水质进行控制,提出如下建议:
(1)在主轴密封供水管路增加精密滤水器,定期清洗;
(2)加强技术供水系统中的滤水器的运行维护工作,每班安排清污处理。

4.4 组装注意事项
(1)端面工作密封在工地组合时,将密封圈切削成与密封面成切45º角度的斜面,切口要平整、凿毛、清扫干净,切口结合面涂粘合剂,所有与密封圈接触表面不得碰伤。

且按照机组顺时针转动方向,密封结合处,后半部分表面应与前部分表面平顺或略低,以免被转环不锈钢面刮伤。

(2)端面工作密封组装后,做动作试验,顶起力不大于0.05Mpa,保证密封在支架内上下升降自如。

(3)部件组合时,所有把合面、分半面平顺结合,并涂抹涂密封胶,避免渗水。

(4)密封圈不得与由接触,各直角边不得有损伤。

(5)检修密封在工地组装后,做0.05Mpa正常工作压力密封试验,不得漏气,排气后应回位。

检修密封在停机时通压缩空气,开机前排气。

4.4 其它建议
(1)机组密封水必须清洁,畅通水压小于0.20Mpa,并根据漏水量进行调整,使漏水量在3~5m3 /h,保持密封圈与转环之间有润滑水膜。

(2)自吸式顶盖排水泵自动运行,安装于顶盖下的水位计,受机组转动溅起的水花干扰,容易引起误动作,故在水位计表面,加装保护罩;自吸式排水泵运行前需要人工加润滑水,加强自吸式排污泵的运行监测,及时补充润滑水。

(3)虽然端面工作密封橡胶圈轴向调整量大,总高度80mm,允许磨损55mm,,但须注意密封圈高度不得小于35mm,否则更换。

同时建议,保证密封橡胶圈质量,在硬度、饱和吸水性、出厂前回火处理、出厂前超声波探伤、适应环境温度及PH值等指标提高一些,增强密封性和耐磨性。

5 实施效果
经过实践证明,处理后的密封,调节方法合理,结构可行,效果良好,满足机组安
全运行需要。

作者简介:
杜江湖(1969年10月),男,四川省南充人,工程师,葛洲坝集团第二工程有限公司,从事水利水电机电设备安装工作。

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