ABS故障诊断与排除
ABS的故障分析和维修方法

ABS的故障分析和维修方法ABS是现代汽车上大量安装的车轮防抱死制动系统,是常规刹车装置的改进型技术。
ABS既有普通制动系统的制动功能,又能防止车轮锁死,,使汽车在制动状态下仍能转向。
分析ABS的基本组成的基础上,进一步分析ABS应用中常见故障现象及原因,并提出了具体的解决方法。
一、ABS的基本组成1.车轮轮速传感器:车轮轮速传感器是ABS系统中最主要的传感器,其作用是检测车轮速度信号,简称轮速传感器。
2.电子控制器:ABS电子控制器,常用ECU表示,俗称ABS电脑它是系统的神经中枢接受传感器信号。
通过计算、分析、判断后对执行器发出控制指令,另外还有检测功能。
3.制动压力调节器:制动压力调节器的作用是接受ECU的指令,驱动调节器中的电磁阀动作(或电机转动)调节制动轮缸的制动压力,使车轮始终处于边滚边滑状态。
4.警告灯:警告灯包括仪表板上的制动警告灯和ABS警告灯。
制动警告灯为红色,通常用BRAKE作标识,由制动液面开关、手制动开关及制动液压开关并联控制ABS警告灯为黄色,由ABS电子控制器控制,通常用ABS、ALB或ANTILOCK作标识。
ABS系统具有失效保护和自诊断功能,当ECU监测到系统出现故障时,将自动关闭ABS 恢复常规制动;存储故障信息,并将ABS警告灯点亮,提示驾驶员尽快进行修理。
二、见故障分析及诊断排除1、ABS常见故障及分析车轮防抱死制动控制系统(ABS )常见故障有车轮容易锁住制动警告指示灯错亮制动不良或ABS控制操作反常等其故障现象、产生原因如下:(1)车轮容易锁住故障现象:装有ABS的汽车在紧急制动时,车轮被锁住。
故障原因:A、ECU电源电路故障B、电池电压低于12VC、制动警告灯开关或线路故障D、车速传感器和电磁控制阀导线束破损搭铁E、电磁控制阀故障(2)制动指示灯错亮故障现象:放开驻车制动器或行驶中制动警告指示灯亮。
故障原因:A、制动液液面低于规定范围最低刻度B、电磁控制阀故障C、ECU故障D、传感器失效E、驻车制动器开关、制动液量开关、制动警告灯线路故障(3)、制动不良或ABS控制操作反常故障现象:装有ABS的汽车制动系统出现制动性能不良,或ABS控制操作出现异常情况,不能正常完成车轮防抱死的功能。
汽车ABS系统故障排查方法

汽车ABS系统故障排查方法据统计,故障排查是汽车维修过程中最耗时耗力的一部分。
在汽车维修中,ABS(防抱死制动系统)故障排查方法是一个常见但却比较复杂的任务。
ABS系统是汽车安全性能的重要组成部分,它能够防止轮胎在紧急制动时抱死,提高汽车的稳定性和操控性。
在进行ABS系统故障排查之前,我们需要了解ABS系统的工作原理。
它通过传感器检测车轮的转速,并与车速传感器、制动压力传感器等部件配合工作,根据车轮阻滞情况调整制动压力,使车轮始终保持适当的旋转。
如果ABS系统出现故障,可能会导致制动失效,严重影响行车安全。
一种常见的ABS系统故障是ABS灯亮。
当ABS灯亮时,我们首先需要连接诊断仪检查系统是否出现故障码。
故障码能够帮助我们定位故障的具体部件或系统。
根据故障码,我们可以检查传感器、制动管路、控制模块等部件的连线和连接器是否正常。
有时候,一些故障可能只是由于连接不良或者脏污引起的,重新连接或者清洗一下就可以解决。
另一种常见的ABS系统故障是制动失灵。
当车辆在紧急制动时,如果发现制动失灵,首先需要检查制动液是否充足。
过低的制动液会影响ABS系统的正常工作。
如果制动液正常,那么我们需要检查制动泵、传感器和阀门等部件是否损坏。
制动泵负责产生制动压力,如果泵损坏将导致制动失灵。
传感器和阀门的损坏也会导致系统故障,需要进行检修或更换。
还有一种常见的ABS系统故障是刹车踏板无感。
刹车踏板无感指的是踩下刹车踏板后,无法感受到刹车力度的变化。
这可能是由于制动助力器、传感器或阀门等部件故障引起的。
我们需要检查助力器是否正常,如果助力器损坏则需要更换。
传感器和阀门的故障也需要进行检修或更换。
在进行ABS系统故障排查时,我们需要注意安全。
确保车辆停放在平坦且稳定的地面上,并拉紧手刹。
在排查过程中严格按照操作规范进行,避免操作失误导致意外发生。
在对ABS系统进行维修时,建议寻求专业技术人员的帮助,确保排除故障的准确性和安全性。
ABS的故障与诊断

常工作 。
( 四) 故 障现象 当车辆处 于行驶 状态时 , A B S 指示灯快 闪一 次。 故 障分 析 1 : 左前传感器 与齿圈 的间隙过大 ,轮速信 号不 足 。排除方法 :调整 传感器 与齿 圈的间 隙< 0 . 7 毫米 ,检查传感 器输 出电压 > 0 . 3 v 。 故障分 析 2 :左前 轮齿圈安 装不平整 或齿圈松 动。排除方法 :重 新安装齿 圈 ( 五 ) 故 障现象 挡 车处于静 止 状态 或行驶 状态 时 A B S 指 示灯慢 闪 1 次 。故 障分析 1 左前 轮电磁 阀线包 开路 。排除方法 :更换线 包或 E C U ( 六 ) 使用A S S制动 时 ,车辆右跑偏 现象或 A B S效果不好 故 障分 析 1 :一般来讲 是车辆 的前轮在制 动过程 中两边 的制 动力不均衡 造成 的。排 除方法 :此现象应该 是制动管路 中有一定 的空气存在 ,从而造成 了制动时制动管 路内制动力不 均衡 。将制 动管路 内的空气 排 出。故 障分析 2 :A B S 液压调节 其 内部孔 径有 定堵 塞。排 除方 法 ; 清 晰调节其 内部 孔径或更 换调节器 。故障 分析 3 :有可能是 车辆上 的电源 电压 不足造成 电磁 阀线包 电磁力 不足 ,从 而影响调节 器正常工作 。排 除方法 :检测 电源电压是否 在正常 范围内 。 ( 七 ) 故障现象 在制 动时左前 轮抱死 。故 障分析 1 : A B S 液压调节器 左前轮 内部 的卸压孔完全堵 塞。排除方法 : 青 丝调节其 内部 孔径或更换 调节器 。故 障分析 2 :制动管路接错 。排 除方法 :调整制动管路 。
案例一项目二:汽车制动系统(ABS)故障诊断与排除教案

汽车底盘电控技术课程(理论)教学任务书课程管理系(部):机电工程教研室:汽车检测任课教师:邓家林2、教学任务书交教研室存档,系部检查,教务处抽查。
汽车底盘电控技术课程(实践)教学任务书课程管理系(部):机电工程教研室:汽车检测任课教师:邓家林注:1、教师每次课需携带教学任务书;2、教学任务书交教研室存档,系部检查,教务处抽查。
备课纸一)博世ABS1.结构特点制动压力调节器:分离式且独立安装;调压方式:循环式(流通式);控制方式:两前轮独立控制,两后轮按低选原则一同控制;电磁阀:三位三通电磁阀。
2.制动压力调节过程(1)制动压力增大过程踏下制动踏板,由于电磁阀的进液阀开启,回液阀关闭,各电磁阀将制动总泵与各制动分泵之间的通路接通,制动总泵中的制动液将通过各电磁阀的进出液口进入各制动分泵,各制动分泵的制动液压力将随着制动总泵输出制动液压力的升高而升高 - 增压。
(2)制动压力保持过程当某车轮制动中,滑移率接近于20%时,ECU输出指令,控制电磁阀线圈通过较小电流(约2A),使电磁阀的进液阀关闭(回液阀仍关闭),保证该控制通道中的制动分泵制动压力保持不变 -保压。
(3)制动压力减小过程当某车轮制动中,滑移率大于20%时,ECU输出指令,控制电磁阀线圈通过较大电流(约5A),使电磁阀的进液阀关闭回液阀开启,制动分泵中的制动液将通过回液阀流入储液器,使制动压力减小-减压。
与此同时,ECU控制电动泵通电运转,将流入储液器的制动液泵回到制动总泵出液口。
3.电子控制系统控制过程紧急制动性时安全性下降,因此应按技术标准对ABS系统进行检测,并制订修复方法。
2.技术标准与要求(1)每个学员独立完成此项目。
(2)技术标准。
制动管路连接螺母拧紧力矩15N•m前轮速传感器与转向节拧紧力矩8 N•m前轮速传感器线束夹与车身拧紧力矩8 N•mABS制动压力调节器与车身拧紧力矩19 N•mABS制动压力调节器与卡夹拧紧力矩19N•m前轮速传感器两端子间电阻 1.4-1.8KΩ后轮速传感器两端子间电阻小于2.2 KΩ后轮速传感器两端子分别与车身接地电阻不小于1 MΩABS ECU的+BM和GND之间电压10-14V3.设备器材(1)一汽丰田威驰轿车(2)维修常用工量具一套(3)丰田专用解码器IT-Ⅱ(4)汽车专用万用表(5)丰田专用SST09023-00100 10mm(6)导线若干4.作业准备(1)准备威驰轿车。
abs常见故障诊断与排除方法

abs常见故障诊断与排除方法ABS(防抱死制动系统)要是出故障了,可有点让人头疼呢。
咱先说说故障诊断哈。
要是仪表盘上的ABS灯亮了,这就是个信号,告诉咱可能有问题啦。
这时候你可以先自己简单检查一下。
看看传感器那周围有没有脏东西或者被啥东西碰到了。
比如说,要是你经常开车走那种泥巴路或者灰尘特别大的路,传感器可能就被糊住了。
这就像人的眼睛被蒙住了一样,它就不好工作啦。
这时候你就把传感器周围清理干净,说不定灯就灭了,故障就解决了呢。
还有啊,如果刹车的时候感觉很奇怪,不像平常那么顺畅,也可能是ABS的问题。
这时候你要想想最近有没有换过刹车部件。
要是换过,可能是安装的时候没弄好。
就像给人穿衣服,扣子扣错了,那肯定不舒服呀。
这种情况就得找专业师傅重新检查安装的地方是不是正确。
那要是诊断出故障了,咋排除呢?要是传感器坏了,这就像人的耳朵听不见了一样,得换个新的传感器。
不过可别自己瞎换哦,这个还是需要点专业技术的。
就像你不能自己给自己动手术一样,得找专业的修车师傅来干这个活。
如果是ABS泵出问题了,这就比较麻烦啦。
因为这个部件比较复杂而且还挺贵的呢。
师傅可能会先检查是不是线路连接的问题,如果不是,那可能就得换泵了。
这时候你就像照顾生病的家人一样,要舍得花钱把它治好,不然开车的时候心里总是不踏实。
另外呢,有时候ABS系统的故障可能是电脑模块的问题。
这就像是人的大脑出故障了。
这种情况也得找专业的设备来检测,然后根据检测结果看是修还是换。
反正不管咋样,遇到ABS故障别慌,找个靠谱的修车店,让师傅好好检查检查。
只要咱用心对待咱的车,车也会好好为咱服务的呀。
ABS闪码诊断及常见故障

闪码诊断及常见故障(一)、ABS(制动防抱死)闪码诊断闪码诊断是一种简单实用的诊断方法,常用于维修服务.做为闪码器的可以是ABS指示灯或ASR灯,取决于ECU变型.1.在ECU到信号灯(ABS或ASR指示灯)的方向引出接地线(或接地开关)。
[注]: D版本为ABS警告灯,E版本(ECU:446 004 320 0为ASR指示灯接地;ECU:446 003-705 0为ABS警告灯接地).2.打开点火开关。
3.将接地线或接地开关接地1-3秒,然后断开。
4. 1.5 秒后指示灯会闪,数闪的次数,确定闪码。
一个闪码代表一个故障,一个闪码分两组,第一组可以闪1-8次,第二组可以闪1-6次,每个码间隔1.5 秒。
每组之间间隔4 秒。
(后附闪码表)5.根据闪码对照闪码表确定故障。
6.确定是目前故障还是储存故障:目前故障:灯将重复显示一种代码储存故障:显示不同的故障代码,然后灯熄灭清理储存故障前提条件:无目前故障存在1.将接地线或接地开关接地至少3秒。
(3-6.3秒)2.观察故障指示灯是否快速闪8次。
3.如果快速闪8次并随后闪出系统代码,说明储存故障已被清理。
4.如果未快速闪8次,只闪出系统代码,说明储存故障未被清理。
5.重新步骤1。
6.如果仍不能清理,说明系统有目前故障,需要进行故障诊断闪码操作,并对目前故障进行修理,然后再进行清理储存故障闪码操作。
系统代码系统代码6S/6M(6×2) 14S/4M 24S/3M 36S/4M 46S/6M(6×4) 5系统再格式化1.接地线或接地开关接地3-6.3秒。
2.在第三次系统代码闪出之后,将接地线接地3次,每次接地时间大于0.5秒,每次之间的间隔小于3 秒。
3.指示灯会快速闪4次,随后闪系统代码。
4.格式化成功。
附闪码表:特殊的闪码及解释闪码原因7—1 同一桥的左右传感器间隙同时大7—3 ECU进水; 整车电压瞬间过高8—1 整车电压低;某个电磁阀地线断无闪码灯回路烧处理方法:7—1 检查传感器间隙7—3 进行格式化8—1 进行电路系统检查无闪码ECU报废ABS故障判断的方法1.打开钥匙,轻踩制动踏板,松开手制动,听电磁阀的排气顺序 4S4M D版本(右前-左后-左前-右后-右前和左后-左前和右后)共六声;4S4M E 版本(右前-左后-左前-右后)共四声,同时观察ABS报警灯自检是否正常。
项目5:ABS系统故障诊断与排除

选择万用表“交流电压2V”挡
选择“车型选择”菜单
选择“奥迪大众”菜单
选择“制动防抱死系统”菜单确认“电脑版本信息”来自选择“读取故障码”菜单
屏幕显示“故障代码”
选择“清除故障代码”菜单
记录该故障代码
关闭“点火开关”
选择万用表“2K欧姆”挡
测量“2”“3”号孔
打开点火开关至“2”挡
启动车轮“使车轮转动
将车轮转速调整到“300”转
④ABS控制单元与液压单元总成(含液压泵电动机)
(a)齿圈齿顶与传感器磁芯相对时 (b)齿圈齿隙与传感器磁芯相对时 图5-4 车轮转速传感器工作原理
图5-5 ABS控制单元与液压单元总成(含液压泵电动机)
插上解码仪接口到台架诊断座
打开点火开关
选择“汽车检测”菜单
选择“故障测试”菜单
选择“中国车系”菜单
汽车维修中级工项目
项目5:ABS系统故障诊断与排除
项目要求:
任务一 ABS的检测方法 任务二 分析防抱死制动系统常见故障的产生原因及排除方法
① ABS布置图,如图5-1所示。
② ABS传感器、执行器及控制单元,如图5-2所示。
③ABS轮速传感器传感器
图5-3a 后轮转速传感器及位置
图5-3b 前轮转速传感器及位置
ABS的故障诊断与排除

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故障原因:可能是ABS系统出现 故障,导致制动液泄漏或制动管 路堵塞。
注意事项:在排除故障前,应先 关闭ABS系统,以免对制动系统 造成更大的损害。
故障三:ABS泵不工作
故障现象:仪表盘上的ABS故障灯亮起,刹车时无ABS功能
故障原因:ABS泵内部故障或线路故障
排除方法:检查ABS泵的线路是否正常,更换ABS泵
ABS的故障诊
z
断与排除
XX,a click to unlimited possibilites
汇报人:XX
目录
01
添加标题
03 A B S 故 障 诊 断 方 法
05 A B S 维 护 与 保 养 建 议
02
ABS系统概述
04 A B S 常 见 故 障 及 排 除
06
案例分析
Part 01
添加章节标题
Part 02
ABS系统概述
ABS系统的组成
轮速传感器:监测车轮转速,将信号传递给ECU
ECU:电子控制单元,根据轮速传感器的信号计算车轮滑移率,并控制制动压力调节器
制动压力调节器:根据ECU的指令调节制动压力,实现防抱死制动 警告灯:当系统出现故障时,向驾驶员发出警告
ABS系统的工作原理
故障原因:制动液管路老化、密封件损坏或制动盘磨损严重等。
排除方法:检查制动液管路和密封件,更换损坏的部件,同时检查制动盘磨损情况,必要时更 换。
预防措施:定期检查制动系统,确保制动液管路和密封件完好无损,及时更换磨损严重的制动 盘。
Part 05
ABS维护与保养建议
定期检查建议
定期检查轮胎磨损情况
定期更换刹车油, 保证油液质量
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ABS故障诊断与排除简介“ABS”(Anti-locked Braking System)中文译为“防抱死刹车系统”。
它是一种具有防滑、防锁死等优点的汽车安全控制系统。
ABS是常规刹车装置基础上的改进型技术,可分机械式和电子式两种。
它既有普通制动系统的制动功能,又能防止车轮锁死,使汽车在制动状态下仍能转向,保证汽车的制动方向稳定性,防止产生侧滑和跑偏,是目前汽车上最先进、制动效果最佳的制动装置普通制动系统在湿滑路面上制动,或在紧急制动的时候,车轮容易因制动力超过轮胎与地面的摩擦力而完全抱死防抱死刹车系统的应用世界上第一台防抱死制动系统 ABS(Anti-locked Brake System),在1950 年问世,首先被应用在航空领域的飞机上, 1968 年开始研究在汽车上应用。
70 年代,由于欧美七国生产的新型轿车的前轮或前后轮开始采用盘式制动器,促使了 ABS 在汽车上的应用。
1980 年后,电脑控制的 ABS 逐渐在欧洲、美国及亚洲日本的汽车上迅速扩大。
到目前为止,一些中高级豪华轿车,如德国的奔驰、宝马、奥迪、保时捷、欧宝等系列,英国的劳斯来斯、捷达、路华、宾利等系列,意大利的法拉利、的爱快、领先、快意等系列,法国的波尔舍系列,美国福特的 TX3 、 30X 、红慧星及克莱斯勒的帝王、纽约豪客、男爵、道奇、顺风等系列,日本的思域,凌志、豪华本田、奔跃、俊朗、淑女 300Z 等系列,均采用了先进的 ABS 。
到 2010 年,美国在轿车上安装 ABS 已达 100% ,现今在世界各国生产的轿车中有近90% 的轿车应用 ABS现今全世界已有本迪克斯、波许、摩根 . 戴维斯、海斯 . 凯尔西、苏麦汤姆、本田、日本无限等许多公司生产 ABS ,它们中又有整体和非整体之分。
预计随着轿车的迅速发展,将会有更多的厂家生产ABS工作原理该装置是当遇到情况汽车制动时,根据车轮转速,自动调整制动管内的压力大小,使车轮总是处于边抱死边滚动的滑移状态,尤其紧急制动,它将断续制动,即制动——松开——制动,以避免危险。
防抱死制动装置,以每秒6~10次的频率进行制动—松开—制动的脉式制动,用电子智能控制方式代替人工方式,防止车轮抱死,使车轮始终获得最大制动力,并保持转向灵活。
车轮要抱死时,降低制动力,而车轮不会抱死时,又增加制动力,如此反复动作,使制动效果最佳。
使用该装置可以减小制动距离,保证制动过程中转向操纵依然有效。
尤其紧急制动,能充分利用轮胎的峰值附着性能,提高汽车抗侧滑能力,缩短制动距离,充分发挥制动效能一、奇瑞风云SQR7160EX轿车ABS灯突然亮起故障诊断与排除:奇瑞风云轿车所装用的ABS系统由德国西门子公司生产。
首先用X-431解码器读取故障码。
读出的故障码有:ABS总泵工作电压超出公差范围,31号线电压超出公差范围,右前轮转速信号异常等经分析认为ABS控制单元的接地线接触不良。
取下该线进行除锈处理,故障排除而右前轮转速信号异常原因可能有:传感器内部短路、断路或接触不良,传感器齿圈上的齿有缺损或脏污,传感器固定不牢或磁极与齿圈之间有异物。
分析认为,如果是短路或断路等故障,故障码可以直接显示,所以异常可能是异物脏污等引起于是对右前轮进行清洁处理以便清除异物或脏污。
再根据故障“ABS总泵工作电压超出公差范围”的故障码,把与ABS系统相关的插件重新插接,然后清除ABS系统存储的故障码,进行路试后没有发现故障可是第二天故障再现。
再次读取故障码,故障码为“ABS总泵工作电压超出公差范围”,检查未发现异常,怀疑是ASB控制单元有故障,但是用X-431进行动做测试一切正常经分析,认为ABS总泵有问题。
检查ABS控制总成,其总泵电机的电源线是从控制器内引出的,在电机旁边有个插件,取下插件,其铜针与插件上的铜套都有些锈迹,简单处理以后,对插件内的铜套施压以便使其充分接触。
再做动作测试,一切正常,故障排除究其原因,由于控制器件内的铜套膨胀变形松动,导致接触不良,从而造成上述故障二、广本飞度轿车事故修复后,ABS灯闪亮,且无ABS功能先用本田专用电控单元检测仪HDS进行ABS系统故障码及数据流检测.发现故障码的内容是:ABS电源中断,左前轮速传感器信号不良,轮速传感器与磁码信号发生器气隙过大,轮速传感器损坏于是举升车辆.启动发动机,挂入1挡抬起离合器,将前轮缓慢旋转,从HDS显示屏上明显看到左前轮速传感器无信号数据输出,右前轮速传感器信号数据能随着车轮的转速变化而变化,显示正常。
说明左前轮速传感器有问题。
对ABS左前轮速传感器线束至ABS控制电控单元单元的25P插头进行测量,相关线束导通良好。
怀疑轮速传感器损坏。
该车传感器与传统的磁电式传感器在结构上有很大差异,它属于内部集成电路IC芯片的有源传感器。
用传统的万用表很难测其好坏,只能用示波器测量动态工作波形或用HDS诊断仪读数据流才能判断是否损坏。
由于左前轮速传感器已无信号输出,于是更换左前轮速传感器。
更换传感器后,清除故障代码。
然后试车,当车辆行驶5km左右时,ABS系统警告灯再次报警,ABS功能失效。
再进行HDS读码,故障码含义为:左前轮速脉冲信号发生器故障。
举升车辆,读取ABS系统数据流,发现左前轮速传感器仍然无信号显示该车ABS脉冲信号发生器与其他传统ABS脉冲信号发生器在结构上完全不同,传统的ABS脉冲信号发生器是以磁码齿环通过静配合的形式与外球笼外座圈相配合。
而飞度的ABS脉冲信号发生器是用一种磁片经塑封压制而成的,类似轴承防尘挡圈,安装在前轮轴承上。
它具有双重作用:一是给ABS系统传输轮速传感器磁码信号;二是保护轴承起防尘作用于是对左前桥解体检查,发现将该车传感器的轴承装反,即将磁码脉冲信号发生器的一面装在了内侧(另-端面),导致左前轮速传感器无法拾取磁码脉冲信号。
引起ABS功能失效。
将左前轮轴承压出,重新正确安装,修复后,清除故障码,路试,但车辆行驶不到10km,ABS故障警报灯又再次报警于是用HDS检测仪读取故障码,故障码含义又是左前轮脉冲信号发生器故障。
举升车轮人挡驱动前轮转动,读ABS系统数据流,发现左前轮速传感器有磁码信号输出,且与右前轮速传感器信号数据相当接着将左前轮转向节再次拆下对轴承进行检查,发现磁码发生器(前轮轴承)经过=次装配,左前脉冲信号发生器已发生轻微变形,变形的磁码信号发生器在低速旋转时,干扰噪声波信号较小,但高速旋转时,干扰噪声波信号就相对较强(噪声波峰值干扰信号源个数较多)由于ABS轮速传感器与磁码信号发生器有一段精密很高的互感气隙,变了的磁码信号发生器在车轮旋转时,造成气隙忽大忽小,引起信号电压波形波动较大,在一定的时间范围内,如果超出了ABS系统给定的正确信号值,Eau将存储故障码。
所以在路试时,由于车轮的高速运转,不稳定的信号电压波形以及干扰噪声波将超出正确值范围,因此点亮ABS更换一只左前轮轴承后,进行清码后路试,ABS系统正常,故障排除。
三、奥迪A6L2.8ABS系统功能失效4个车轮在紧急制动时抱死。
观察4个车轮的制动拖印相当,可以确认4个车轮的制动力较为均衡,故液压系统存在泄漏的可能性不大连接故障诊断仪V.A.G1552对ABS系统进行检测,发现了2个故障含义分别为ABS泵供电电压故障,右后轮转速传感器断路或对正极短路的故障码。
根据故障码的提示,笔者决定确定一下执行元件的性能,于是利用诊断仪进行了执行元件诊断的操作。
在进行液压泵性能测试时,ABS液压泵V39不动作,踏板无振动感。
根据这种现象,笔者分析有3种可能的故障原因:液压泵V39损坏,继电器问题,或液压控制单元损坏。
之后笔者又进行了其他元件的测试,由于试车过程中4个车轮的制动力差异不大,对此我们快速略过之后笔者准备读取相关数据,看是否能有所发现,于是进入了ABS系统的数据流。
将车辆举起,用手转动车轮,并观察001组数据,结果诊断仪却显示右后轮轮速为零,看来轮速信号没有被ABS控制单元收到或识别。
而导致此种现象发生的可能性一般有3个:没有信号产生,信号线路问题,或控制单元损坏。
为此,我们进行了如下步骤的检测(一)检测右后轮轮速信号。
利用示波器直接对右后轮的轮速传感器进行了测量,结果有信号,电压幅值随转速上升而升高,频率反映良好(二)检测左后轮轮速信号利用示波器直接对左后轮的轮速传感器进行测量,结果也有信号,但电压幅值随转速上升不明显,频率反映良好。
由于ABS系统的控制单元中没有存储左后轮传感器的相关故障,我们先调整了左后轮传感器的间隙,但波形依旧(三)将左后轮轮速传感器连接到右后轮的信号线上,利用诊断仪读取数据连接好后,结果设备显示右后轮轮速为零。
看来是信号线或控制单元内部出现问题。
为此,我们决定对相关线束进行检测。
经检测,右后轮信号线、接线柱15供电脚、蓄电池30供电脚及接地脚均正常。
根据上述测量结果,笔者判定液压泵V39继电器或液压控制单元有问题,但需进一步拆检由于博世ABS泵价格近万元,所以决定拆检并尝试修复。
于是笔者打开了ABS液压泵液压控制单元,经检查,发现继电器烧毁,电路板亦有损伤。
根据观察到的故障现象,笔者用焊锡恢复了电路板使其导通,并利用外接继电器替代了损坏的内置继电器。
之后再利用故障诊断仪进行执行元件诊断的操作时,V39恢复工作之后笔者又打开了ABS控制单元,经检查,发现内部接脚都是由极细的导线连接,附在1块陶瓷片上。
在找到右后轮的输入脚后,发现此根极细的导线已经断路。
为此,笔者用导线将其焊接好。
之后利用诊断仪再读取数据时,右后轮信号恢复正常,同时信号波形差异的问题也不复存在至此,该车ABS系统的故障全部解决。
但由于ABS的外部结构已经遭到破坏,所以必须做好封装工作,要保证密封性、抗振性。