电机发生接地零序保护拒动原因及采取的措施
厂用6kV系统零序保护误动及二次接线的分析

1 给 水 泵 运 行 方 式 及 保 护 配 置 情 况
大唐鲁 北发 电有 限责任 公司有 3台电动给水泵 , 正常情况 下, 2台给水 泵运行 , 2台给水 泵备 用 , 机 组启 、 停 或低 负荷 时, 可 1 台给水泵运 行。给水泵 电机 额定功 率为 5 1 0 0 k W, 配有南 京东 大金 智 电气 自动 化 有 限公 司 WDZ 一 4 3 0综合 保护 装 置和 WDZ 一 4 3 1 差 动保 护装 置 。其 中给 水泵 A、 B只 有 1个 电源 供 电, 电动给水 泵 C有 I、 I I 2个 电源供 电 , I、 I I 电源 合 闸互相 闭锁 , 正常运 行时只 能投 入 1 个 电源 。
现以 1 机厂用系统为例进行说 明。 根据对屏蔽线接地 的要求 , 由图 1 可 以看到 : 在用 6k VB段 流保护定值的由来介绍一下, 零序过 电流保 护是根据最小运行方 式下 撑 1 厂用 高变 6 k V 电动给水泵 C I I 电源送 电给水泵 时,此电缆回路中有 3个屏蔽 线 的接地 点, 电缆 1 屏蔽线 3在零序 C T1以下直接接地 , 电缆 2 母线任一 点发生单相接 地时 的最 小短路 电流 为参 考进行计算 , 厂高变低压侧 为中阻接地系统 。 屏蔽线 5在零序 C T 1以下直接接地 ,以上屏蔽线接 地都是正确 需要指 明的是 1 的。再来 看屏蔽线 4 , 它作为 电缆 1另一头 的屏蔽线 , 对于零 序 C T 2来说应穿过零序 C T 2后接地 , 但仍然存在零序 电流 , 后将 屏
蔽 线 4去 掉 后 零 序 电流 消 失 , 给 水 泵 正 常运 行 时保 护 不 再 误 动 。
群 1 厂高变低压侧中性点经 4 0 Q 电阻接地 , 其 电阻标 幺值为:
公伯峡水电站线路接地保护拒动原因分析及处理

采用U S P 电源 工作方 式 。
接  ̄Sue hf d A X 助输 入 端 。 当3 秒 无 音 J ltdr Mu ie 的 U 辅 e O
3 结 语
青海人 民广播 电台播控系统设备先进 ,功能较完 善 ,目前各子系统的运行都 比较稳定 ,但 由于传输使 用模拟 信号 ,矩 阵子 系统 的功 能没能很好地得 到利
可 驱动 三 十二 部子 钟 送往 各播 出机 房 。 由于 各 直播 间 使 用 的 延 时器 都是 延 时8 ,主控 的报 时 器 采 用 了提 ” 前 8 的报 时芯 片 。 ”
塞孔盘上下排塞孔是 内部连接好的 ,只要上排塞孔有
信号 ,下排塞孔就有信号 ,上排塞孔 中插不插插头并 不影 响 上下 排塞 孔 的连 接 。但 是 ,一 旦 在下 排 塞 孔 中
插 入 插 头 ,就 切 断 了上 排 塞 孔 信 号 ,这 就 是 所 谓 的 “ 插后 断前 ” 。 27 内部通 信 子 系统 .
2 应急播出子系统 . 5 主要负责全 台各套节 目的应急播出工作 ,与监测
子 系统 配合 使用 。
应 急 方 法 一 :播 出子 系统 由一 台无 音 频 报 警 器 、
闸.
次 的四根引人线和开 口三角绕组的两根引入线均应使 用各 自独立 的电缆” 。上述线路接法违反 了这一反事
故 措施 要求 ,需 要 更 改 。原 设计 图纸 接 线方 法见 图 1 。
30 V G 转接盘 3K 塔
P L 0 A 字 式 超 高 压线 路 保 护 装 置 以纵联 距 离 S62 数 和 纵联 零 序作 为全 线速 动 主保 护 ,以距 离保 护 和 零 序
用 ,如果能再 配备一些AD、D A \ L转换器 ,使数字及模 拟信号相互连接 ,将有利于主控更灵活 、可靠地调度
《零序保护误动跳闸分析》

《零序保护误动跳闸分析》一、事件前运行方式110kv马田i回、马田Ⅱ回并列运行对110kv田头变进行供电,田中线送电保线(对侧开关热备用),110kvⅠ、Ⅱ组母线并列运行;#3主变110kv运行于110kvⅠ母;110kv马田i回、田通i回、南田、田中线运行于110kvⅠ母;110kv马田Ⅱ回、田通Ⅱ回、大田线运行于110kvⅡ母。
田头变一次接线图二、设备情况110kv马田i回、马田Ⅱ回保护装置:型号psl-621d,南京南自;110kv大田线(田头变)保护装置:型号rcs-941a,南京南瑞;xx年8月投运;110kv大田线(大梁子电站)保护装置:型号dpl-11d,南京恒星;xx年3月投运;110kv大田线(咪湖三级电站)保护装置:型号rcs-941a,南京南瑞;xx年9月投运。
三、保护报警信息110kv田头变在xx年5月31日20时42分57秒110kv马田i回见(图2)、马田Ⅱ回见(图1)零序Ⅰ段动作,跳开出线断路器,20时42分57秒大田线保护启动见图3。
对侧迷糊三站距离Ⅰ段动作跳闸故障测距约5km处(见图4)、大梁子电站零序Ⅰ段动作跳闸(见图5)。
图1.马田Ⅱ回动作报告图2.马田Ⅰ回动作报告图3.大田线保护启动报告图4.t大田线保护跳闸信号(咪三站)图4.大田线保护跳闸信号(大梁子电站)四、保护动作分析故障发生后对马田双回线进行了巡线,未发现异常,通过大梁子电站线路侧避雷计数器发现有放电动作一次,随后由大梁子电站零起升压对110kv大田线进行冲电未发现异常;初步判断大田线电站侧跳闸是由于雷击瞬时故障造成(雷雨天气),大田线田头变侧从保护启动波形分析在故障持续时间约为80ms后故障电流消失(马田双回跳闸),故保护未出口,根据相关保护动作信息推测故障点很有可能在大田线上,6月7日,再次停电安排对110kv大田线进行重点区段进行登杆检查,发现#4杆b、c相瓷瓶有闪络放电的痕迹(见下图),于当天更换损伤瓷瓶。
零序保护越级跳闸引起机组全停的原因及对策

零序保护越级跳闸引起机组全停的原因及对策发布时间:2021-07-02T05:49:45.343Z 来源:《福光技术》2021年5期作者:曾洁涛[导读] 分析发生保护误动的原因,并结合现场的实际情况,提出合理的解决措施,以避免类似问题的发生。
国能成都金堂发电有限公司四川成都 610000摘要:通过某电厂发生的一起高厂变零序保护越级跳闸引起 600MW 机组全停的事故,分析发生保护误动的原因,并结合现场的实际情况,提出合理的解决措施,以避免类似问题的发生。
关键词:零序保护;间歇性接地;离散性;灵敏度;误动;越级引言发电厂 6kV 厂用系统一般都采用变压器中性点经电阻接地方式,以降低 6kV 系统出现单相接地时的接地电流。
本文针对一起经中阻接地的高厂变因厂外生活变发生间歇性接地保护拒动,造成高厂变零序电流保护误动引起的停机事件。
在详细分析因保护装置厂家在原理上的设计缺陷及定值配合不当的误动原因基础上,提出了可行的改进方案,以杜绝保护误动导致的越级跳闸,从而保证机组的安全稳定运行。
一、发电机跳闸事件经过2019-9-16 01:04,#61 机事故跳闸,ETS 首出原因为“发电机跳闸”。
运行人员检查发现发变组保护“高厂变分支零序过流”动作, #61 机6kV1A 段失电,#61 机跳闸,#61 炉 MFT 动作,6kV0A 段电源由 663 开关切换至分段开关 665 开关供电。
同时还发现接于公用段 0A 段的厂外生活变 6198 高侧零序保护动作跳闸。
二、发电机跳闸事件原因分析(一)检修人员查看发变组保护,发现装置上的动作信号为:高厂变 A 分支零序过流 t1,高厂变 A 分支零序过流 t2。
发电机出口 201开关的操作箱上“出口跳闸 I”及“出口跳闸 II”灯亮;6kV1A 快切装置“闭锁”,6kV1B 段快切装置“动作”灯亮。
针对此种情况,对相关的一、二次设备进行了一次全面的检查:1、对 6kV1A 段母线、1A 分支PT、6kV1A 段母线PT、高厂变 1A 分支共箱母线进行了耐压试验,所有试验数据均在合格范围内。
断路器拒动事故与整改措施

根 据 以上 分析 ,将 断 路器 液压 操 作机 构储 油箱 打 开检 查 ,发 现 二级 阀两 处 密封 圈受 损 。对 其进 行 更换 、液 压操
作 机构压 力释放 及 打压 试 验正常 。 对 液压 操 作机 构控 制 、信 号 回路和 油泵 电机启 动 回路 进 行检 查 、结 果正 常 。但 在事 故发 生前 由后 台监控 机报 警
2 2分析 .
快 熟悉 保护 装 置及 安 全 自动装 置 的使 用操 作 方法 ,并对 装 置有 一 定 的理 解 ;加 强检 修人 员 超 前培 训 ,尽可 能 参加 相 关厂 家 举办 的 短期 培 训 ,提 高业 务素 质 ;掌握 检 修 有关 规 程规定 ,提 高检修 质 量。 4 3 对 继 电保 护人 员加 大培 训 力度 ,提 高技 术水 平 和事 故 .
断路 器在 合上 后 液压 操 作机 构 内部 出现 泄漏 ,机 构 出
现 频 繁打 压 。因 油泵 电机 启 动回 路 问题而 停 止打 压 ,压 力 1~ 1分钟 后迅 速 降 为零 , 闭锁 了断 路器 跳 闸回 路 ,造 成 7 8 断 路器拒 动 。
2 3 处 理 .
分析能力,要求对每次定检工作都应有详细记录,对事故
4 2 加 强职 工 思想 教育 ,增 强 职 工爱 岗敬 业 精神 、努力 干 . 好本 职 工作 :加大 对 运行 人 员的 培 训力 度 ,使运 行 人 员尽
浅析变电站接地变压器保护误动的原因及措施

浅析变电站接地变压器保护误动的原因及措施摘要:变电站作为重要的电能转换装置,起着将原始电能电压升高和降低处理的作用,在电力系统中发挥着核心的枢纽作用。
在电力重要性日益突出的今天,在电力技术的催生下,变电站自动化系统逐渐在变电站控制中得到广泛应用,尤其是在以110kv低高压变电站中日益得到推广。
然而,在自动化控制系统逐渐与变电站控制运行等功能进行融合的过程中,变电站自动化系统自身问题也逐渐暴露出来,如接地变压器保护误动事故,影响着系统的稳定性,而系统的稳定性问题又干扰着整个电网的安全、经济和可靠性。
本文笔者结合多年的电力企业工作经验,以常见的110kv变电站接地变压器保护为研究对象,分析了当前110kv自动化变电站接地变压器保护误动主要原因,据此提出了杜绝110kv变电站接地变压器保护误动的一些建议,希望为同行提供一些借鉴。
关键词:110kv变电站接地变压器保护误动原因措施近年来,城市110kv变电站10kv馈线大量采用地下电缆,导致系统电容量大大增加。
而当两条馈线同一相先后发生高阻接地时,电流的叠加会造成变压器零序电流保护误动,目前电力部门解决保护误动的思路是加装接地变压器来构成低阻接地接线方式,形成一条零序电流的通道,以便当10kv系统发生接地时,根据接地点所在位置,由相应零序保护有选择性动作将接地故障隔离,以防电弧重燃引发过电压,保证电网设备安全供电。
本文选取的某城市电网改造中实施了低阻接地接线方式,加装了接地变压器和接地变压器保护设备,确保了10kv系统任意馈线发生接地故障时能快速切除故障,降低对电网冲击的可能性。
不过,随着用电负荷加大以及后期维护方面原因,该电网系统陆续出现多次接地变压器保护误动事故,干扰到了电网系统的稳定运行,给周围用户带来的麻烦。
本文笔者结合多年的电力系统工作经验,以选取上述城市变压器系统改造为例分析了接地变压器保护误动发生的原因及解决措施,具有一定的借鉴价值。
1、接地变压器发生保护误动原因我们先看10kv馈线零序保护工作原理,流程图如下:从以上流程图分析来看,三个节点零序ct、馈线保护和开关决定着接地变压器能够正常工作,倘若一个节点出现故障,将导致保护误动事故发生,据此从以上三个节点来分析:1.1 零序ct误差引发保护误动当10kv馈线发生接地短路故障时,故障线路零序ct检测到故障电流,对应的馈线零序保护首先启动切除故障线路,同时接地变压器的零序ct也检测到故障电流,保护启动,为了遵循选择性的原则,实现10kv馈线保护优先动作,10kv馈线零序保护电流和时间整定值要比接地变压器保护小。
一起线路故障引起的零序I段动作跳闸原因分析及预防措施探讨

一起线路故障引起的零序I段动作跳闸原因分析及预防措施探讨摘要:变电站内部及送出线路最容易发生事故的设备就是电缆线路,其中单相接地故障引起零序过流Ⅰ段动作占很大比例,极少数项目现场出现零序过流Ⅱ段动作跳闸,零序过流I段动作大多数是一次设备异常引起的保护动作。
本文结合工作中的35KV光伏电站开关站接地变零序保护动作跳闸的实际案例,从引起跳闸的原因着手,阐述了事故检查过程及预防措施,深入分析一起线路故障引起的零序过流I段动作跳闸事故,通过制定对策,避免开关站再次出现该跳闸事故。
从而给其他现场处理类似事故提供一定的帮助。
关键词:光伏电站零序I段动作跳闸原因分析及预防措施1事故过程及设备简介:某光伏电站建设规模为40MW,以2回35kV 集电线路至 35kV光伏电站内开关站,开关站汇集电能后以1回35kV架空线路接入110kV变电站。
光伏区电能汇集后通过13台35kV箱变升压,集电线路原有道路敷设可方便到达开关站,总长约6.5公里。
(1)故障前后电站运行方式故障发生前,某光伏电站35kV送出Ⅰ回线在运行状态,站内35kV母线在运行状态。
35kV光伏场区集电Ⅰ回线带负荷17.2MW,35kV光伏场区集电Ⅱ回线带负荷21.1MW,全站送出总负荷38.1MW。
故障发生时,某光伏电站内35kV母线保护装置1M差动相电压保护、1M失灵相电压保护启动,但未动作出口。
故障发生后,某光伏电站35kV开关321、322、323、324、325断路器跳闸。
35kV送出Ⅰ回线,35kV母线、35kV接地变、35kVSVG、35kV集电Ⅰ回线、35kV集电Ⅱ回线均转为热备用状态,全站送出总负荷变为0 MW。
(2)事件发生经过2022年11月22日16时59分09秒860毫秒,某光伏电站35kV接地变兼站用变高压侧零序I时限保护动作出口,(动作电流1.058A,动作时限735ms)。
跳开35kV集电Ⅰ回线324断路器、35kV集电Ⅱ回线325断路器、35kV SVG 322断路器、35kV送出Ⅰ回线321断路器、35kV接地变323断路器。
几种常见低压开关越级跳闸情况的分析及处理

几种常见低压开关越级跳闸情况的分析及处理关键词低压开关越级跳闸保护装置1.引言在电气控制回路中,为了保护设备和人身的安全以及在负荷发生严重故障时限制事故后果的范围,控制回路通常都提供了各种保护,以便及时切断故障负荷,同时避免影响到临近的设备。
通常,设备在发生故障时,保护装置必须有选择地、快速地、灵敏地和可靠地将故障设备切除,保证非故障部分继续运行。
但是,在电站配电盘中发生了多起越级跳闸事件。
下面就对越级跳闸进行简单的分析。
2.低压交流配电系统常见的保护装置。
2.1 低压配电盘的保护装置。
低压380V配电盘的保护装置通常有低电压保护、过流保护、零序保护。
图1为核岛380V配电盘的接线示意图,其中方框部分为配电盘监控仓的保护。
在核岛380V交流配电盘中,低电压保护由两个低电压继电器组成,监测三相母线的线电压。
若某相电压低,则对应的线电压也降低,当线电压低于继电器定值时,则对应继电器发出报警;如果两相及以上电压低,则两个低电压继电器将同时动作,如果持续时间超过10秒,则断开配电盘125V直流电源开关,接触器开关全部跳闸,切掉部分负荷。
过流保护由电流互感器和过流继电器组成,当母线电流超过定值时过流继电器动作,跳开变压器6.6kV进线开关,保护配电盘的安全。
零序保护也是由电流互感器和过流继电器组成,但其测量的是变压器中性线上的电流。
当发生接地时,中性线有接地电流通过,超过定值则继电器动作,跳开6.6kV 进线开关。
2.2 重要负荷的保护对于电机等一些重要负荷,其开关通常带有熔丝保护、热偶保护、零序保护。
熔丝保护既可以保护负荷在长时间过负荷时断开,也可以在发生短路时快速熔断。
热偶保护主要用于在过负荷时断开开关。
零序保护则在发生电机定子绕组接地等故障时及时断开开关。
下面是核岛380V 交流配电盘CF5开关的电气接线图,以该类型开关为例,001FU 为主保险,001XS 和001~3TI 组成热偶保护,004TI 和002XI 组成零序保护。
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电机发生接地零序保护拒动原因及采取的措施
【摘要】本文介绍了某电厂6KV接地系统,6KV电动机发生单相接地故障,保护装置零序保护闭锁,未出口。
造成上级电源脱硫2T段工作进线开关零序保护动作跳闸,脱硫2T段因母线失压,致2T段部共8台辅机低电压保护动作跳闸。
经过专业人员分析,找出了零序保护拒动的原因,使这一问题得到解决,保障设备安全运行。
【关键词】零序保护;CT饱和;综保装置
1.事件经过
2011.11.18 13:11,#2A浆液循环泵电机C相发生接地故障。
保护装置零序保护闭锁,未出口。
上级电源脱硫2T段工作进线开关零序保护动作跳闸,备用电源联投正常。
由于切换过程时间大于0.5S,脱硫2T段因母线失压,致使2T 段部分负荷,共8台辅机低电压保护(65V,0.5S)动作跳闸。
本次保护各开关动作情况:
2.处理过程
对#2A浆液循环泵开关保护装置零序保护的采样、定值等方面进行校核,保护动作行为正确,动作值与定值单一致且二次接线与图纸一致。
(1)零序保护动作值:29.5倍(二次值5.9A,一次动作值115.6A)。
(2)零序保护动作时间:0.41S。
(3)零序保护CT一次侧突加电流156A,保护正确动作,动作时间0.42S。
(4)零序CT一次、二次接线正确。
3.动作原因
(1)该厂使用的某电气自动化有限公司生产的综保装置,其零序保护为防止电机在起动过程中由于三相电流不平衡而导致零序保护误动作(实际上保护装置不能区分电机运行状态),在其最大相电流Imax大于1.05倍额定值时,作为制动量,零序定值会自动抬高。
其动作特性为:
I0>[1+(Imax/Ie–1.05)/4]*I0dz 当Imax>1.05 Ie
I0> I0dz 当Imax758(1.05 Ie),零序定值抬高为:
[1+(926/722-1.05)/4]*139=147A,零序电流512>147A 保护正确动作。
(2)脱硫侧2T段工作进线开关
因Imax=920>758(1.05 Ie),零序定值抬高为:
[1+(920/722-1.05)/4]*140=147.8A,零序电流480>147.8A 保护正确动作。
(3)#2A浆液循环泵
因此次接地故障中,#2A浆液循环泵保护装置未动作。
所以无动作记录。
根据工作开关保护动作记录进行推算。
#2A浆液循环泵接地相电流IC=480+120=600A>1.05Ie(126A),零序定值自动抬高到:
[1+(600/120-1.05)/4]*116=230A因零序CT二次输出电流24A>10A,导致综保内部零序CT饱和。
仅维持二次值50倍输出(一次零序电流200A),但200A0.5s,导致8台辅机跳闸。
根据脱硫系统实际运行情况,负载性质重新分类,对一类负荷低电压保护定值进行修改,由原来65V,0.5S改为45V,9S动作。
通过上述的改进措施,并通过实践的证明,再未发生电动机接地越级跳闸事件。
确保发电厂机组的安全运行,取得了良好的经济效果。
【参考文献】
[1]微机厂用电综合保护测控装置技术说明书.
[2]王维俭.电气主设备继电保护原理与应用.
[3]张贵行,王禹民,黄其励等.电力工程师手册.。