一起典型的变电站事故处理分析
变电站火灾案例及分析报告总结

变电站火灾案例及分析报告总结概述:近年来,随着社会的发展和电力需求的增加,变电站作为重要的能源转换与分配装置,在供电系统中扮演着关键角色。
然而,鉴于其特殊性质,变电站火灾带来巨大的破坏和风险。
本文将通过对几起变电站火灾案例进行分析,并根据相关数据收集和经验成果总结出一些关键问题。
一、案例一:XX地区某高压变电站火灾情况描述:在XX地区某高压变电站发生了一起严重火灾事故。
起初,工作人员发现排烟系统有异常反应,并迅速报警。
不幸的是,在获得消防部门到场时间时,整个变电站已被大火吞噬。
原因分析:1. 设备故障:通过调查报告分析显示,该次火灾起始于一个过载保护开关出现意外断路导致局部温度升高。
由于未及时采取措施处理此类故障点,引发了进一步恶化。
2. 漏油泄露:调查结果表明,在事故前期,绝缘油系统发生了泄漏,导致变压器运行温度升高。
这种漏油现象使得绝缘性能降低,增加了局部火灾风险。
教训与经验:1. 设备维护:及时检查和保养设备是预防火灾的重要措施。
对于设备异常,需要及时采取补救措施,以避免进一步情况恶化。
2. 定期排查:定期检查各个关键部位,尤其是油系统密封件的磨损程度、电力线路的接触情况等问题。
当发现任何异常情况时,应立即报告并进行修复。
二、案例二:XX公司变电站火灾事故情况描述:在某个夏季炎热的日子里,由于过载使用空调和其他高耗电设备,XX公司自有变电站突然发生了火灾事故。
幸运的是,在机构积极配合下消防人员得以迅速扑灭火势,并无人员伤亡。
原因分析:1. 高负荷运行:尽管供电专家警告过企业不要超载使用电力设备,但出于利润追求和管理疏忽,XX公司变电站在高负荷运行时长达数周。
这种过度使用直接导致电路超载和设备损坏。
2. 自动断路器失效:调查发现,由于经常性的超负荷运行,自动断路器触发装置出现损耗等问题而无法正常工作。
缺乏有效的防护措施是事故发生的根本原因之一。
教训与经验:1. 安全管理:企业应建立严格的安全管理制度,并提供必要的培训与指导,以确保员工对供电安全和预防火灾有足够的认识和了解。
变电站事故处理案例

变电站事故处理案例在变电站运行管理中,事故处理是一个非常重要的环节。
一旦发生事故,不仅会造成设备损坏,还可能对人员安全和供电可靠性造成影响。
下面我们以一个实际案例为例,来介绍变电站事故的处理过程和经验教训。
某变电站发生了一起设备故障事故,导致供电中断。
在接到故障报警后,现场工作人员立即启动应急预案,迅速赶往现场进行处置。
首先,他们对现场进行了安全评估,确保没有人员受伤并采取了必要的安全防护措施。
随后,他们通过对设备进行检查和测试,确定了故障的具体位置和原因,发现是一台高压开关出现了故障。
针对这一故障,工作人员迅速采取了措施,首先是切断故障设备,并对其进行隔离。
随后,他们对周边设备进行了全面检查,确保没有其他设备受到影响。
同时,他们联系了设备厂家和专业维修团队,对故障设备进行了维修和更换。
在保证安全的前提下,他们尽快恢复了供电,最大限度地减少了停电时间。
通过这次事故处理,我们总结出了一些经验教训。
首先,及时响应和处置是非常重要的,可以最大限度地减少事故的影响。
其次,安全评估和防护措施必须得到重视,不能因为急于恢复供电而忽视安全风险。
再次,需要建立健全的备件库和维修团队,以便能够迅速进行设备更换和维修。
最后,事后需要进行事故分析和总结,找出事故的原因和改进的措施,以避免类似事故再次发生。
综上所述,变电站事故处理是一个复杂而重要的工作,需要工作人员具备专业的知识和技能,以及良好的应急响应能力。
只有通过不断总结经验教训,加强设备管理和维护,才能有效地提高变电站的安全可靠性,确保供电的稳定和可靠。
希望通过这个案例的分享,能够对大家有所启发和帮助。
变电站火灾事故案例分析总结

变电站火灾事故案例分析总结火灾是一种非常严重的事故,而变电站作为电力系统中不可或缺的组成部分,其火灾事故更是具有特殊的危害性和隐患。
本文将通过对几起变电站火灾事故案例的分析总结,探讨火灾原因、防范措施及应急响应等方面的经验与教训。
一、案例一:某城市变电站爆炸火灾近年来,我国某城市发生了一起严重的变电站爆炸火灾事故。
据初步调查,该事故主要原因是设备老化以及人员操作失误所致。
首先,在设备维护保养方面存在疏忽,导致某些关键设备积累了大量隐患;其次,操作人员在日常运维过程中未能按照规定程序进行操作,增加了事故发生的风险。
针对这起案例,我们可以总结如下经验与教训:1. 加强设备维护保养:对于变电站内各类设备,特别是高压设备和密闭空间内的设备,在使用前要进行全面检查,并定期进行维修与保养工作,以确保其运行的可靠性与安全性。
2. 强化操作人员培训:操作人员是变电站安全运行的重要环节,他们需要具备良好的业务素质和专业技能。
因此,对于操作人员应定期进行相关知识与技能培训,并制定明确的操作规程和制度。
3. 加强现场管理与监控:通过建立严格的作业流程、完善检查机制以及利用监控设备等手段,实时监测变电站内各类设备和工作状态,提前发现潜在火灾隐患并采取相应措施消除。
二、案例二:某地农村变电站发生火灾另一起变电站火灾事故发生在某地农村。
事故原因主要是由于天气反常引起的外力影响导致线路短路并引发火灾。
首先,在设计阶段未考虑到当地气候条件不稳定造成的影响;其次,未能及时发现并处理线路绝缘损坏等问题。
从这起事故中我们可以得出以下经验与教训:1. 充分了解气象条件:在设计变电站时要充分了解所处地区气象条件,考虑到可能的天气变化带来的影响,并在设计中做好相应的防护措施。
2. 加强巡检与维护:对于变电站内线路和设备要进行定期巡查和维护工作,及时发现并修复损坏的绝缘材料以及其他潜在危险因素,从而减少火灾风险。
3. 健全应急预案:建立科学合理的应急预案,包括事故发生后紧急疏散、消防救援等方面的规定与流程,确保在事故发生时能够快速有效地采取措施避免人员伤亡和财产损失。
一起500kV变电站避雷器雷击事故的分析及处理

文章编号:1004-289X(2022)06-0115-04一起500kV变电站避雷器雷击事故的分析及处理胡朝力1ꎬ李伟琦2ꎬ周刚3ꎬ邢旭亮3ꎬ田烨杰2ꎬ赵旭州3(1 国网浙江省电力有限公司平湖市供电公司ꎬ浙江㊀平湖㊀314200ꎻ2 国网浙江省电力有限公司嘉善供电公司ꎬ浙江㊀嘉善㊀314100ꎻ3 国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司ꎬ浙江㊀嘉兴㊀314000)摘㊀要:本文分析了一起某500kV变电站某出线间隔因雷击C相跳闸且重合闸失败造成的避雷器事故ꎮ通过现场检查ꎬ获取了一次设备检查㊁二次设备保护信息的记录ꎬ并结合后续的避雷器试验及异常相避雷器解体检查情况ꎬ发现避雷器绝缘筒内外表面㊁瓷套内壁均无闪络情况ꎬ多重雷电回击造成避雷器内电阻片受损ꎬ并在重合闸的作用下进一步崩溃ꎮ通过此次多重雷击事故造成的避雷器事故ꎬ结合变电站避雷器的常见故障情况ꎬ提出了优化设计采购㊁增设在线监测㊁做好防污清洁㊁加强技术管理㊁建立定期运维检查事项清单的措施建议ꎬ针对日后此类避雷器事故防范和处理有一定参考价值ꎮ关键词:500kV变电站ꎻ重合闸ꎻ多重雷击事故ꎻ事故防范中图分类号:TM63㊀㊀㊀㊀㊀文献标识码:BAnalysisandTreatmentoftheArresterStruckbyLightningfora500kVSubstationHUChao ̄li1ꎬLIWei ̄qi2ꎬZHOUGang3ꎬXINGXu ̄liang3ꎬTIANYe ̄jie2ꎬZHAOXu ̄zhou3(1 PinghuPowerSupplyCompanyꎬPinghu314100ꎬChinaꎻ2 JiashanPowerSupplyCompanyꎬJiashan314000ꎬChinaꎻ3.JiaxingPowerSupplyCompanyꎬJiaxing314000ꎬChina)Abstract:ThepaperanalyzesanarresteraccidentcausedbylightningstrokingCphasetripandreclosingdefeatforsomeoutletgapsinacertain500kVsubstation.Byfieldcheckꎬgettherecordsofprimaryequipmentcheckandsecondaryequipmentcheckandsecondaryequipmentprotectioninformation.Combiningfollow ̄uparrestertestandthecheckconditionofabnormalphasearresterbreakuptofindtheintermal ̄externalsurfaceofthearresterinsulatortubleandinsulatorinwallbeingwithoutflashoverphenomenor.Multiplethunderandlightningcounterattackmakesinternalresistordiscofthearresterdamagedandfurtherbreaksdownunderreclosingaction.Thepaperꎬbythear ̄resteraccidentcausedbymultiplethunderandlightningforthistimetocombinecommonconditionsofthesubsta ̄tionarresterꎬputsforwardoptimizationdesignpurchaseꎬincreaseson ̄linemonitoringꎬstrengthenstechnicalmanage ̄mentandsetsupmeasuresuggestionsofperiodicmaintenance.Itwillbeofsomereferencevalueforfuturearresterprotection.Keywords:500kVsubstationꎻredosingꎻmultiplethunderandlightningaccidentꎻaccidentprecaution1㊀引言随着社会发展ꎬ人类活动的进行ꎬ全球碳排放的增加ꎬ导致全球气候变化更加剧烈ꎮ近些年由于极端天气影响ꎬ全球范围内均发生了几起较大的电网事故ꎮ㊀㊀500kV变电站是指最高电压等级为500kV的变电站ꎬ其输入电能和输出电能的电压分一般为500kV和220kVꎮ500kV变电站作为我国电力网络的主力构架和系统联络点ꎬ其安全稳定运行对居民日常生活及工业生产影响重大ꎮ近些年我国南方频频遭受极端天气ꎬ其中冰冻及雷击的影响对电力系统的输电及变电业务影响较大ꎮ其中避雷器事故频繁出现ꎬ常见避雷器故障有避雷器接地体断裂㊁避雷器外部绝缘瓷套受外力破坏引起破损㊁外部条件导致避雷器内部元器件受潮㊁阀片等零件设备的老化㊁避雷器受到过电压等外力冲击导致瞬间电流量过大等原因ꎮ㊀㊀本文通过分析一起500kV变电站的某出线间隔出现C相跳闸且重合闸ꎬ造成的避雷器异常情况ꎮ通过对现场设备运行记录的分析ꎬ结合现场一次设备㊁二次信息及后续解体情况的分析检查ꎬ对本次避雷器异常情况做了定性分析ꎬ并结合避雷器常见的故障类型情况ꎬ对后续变电站运行维护提出了具体的优化方案和改进措施建议ꎮ2㊀事件概况㊀㊀当日ꎬ500千伏变电站4814线间隔出现C相跳闸ꎬ重合闸失败ꎮ保护正确动作ꎬ第一次故障电流有效值4 6kAꎬ重合后的第二次故障电流有效值46 2kAꎮ现场检查确认变电站4814线避雷器C相异常ꎮ㊀㊀异常发生时站内无工作ꎬ现场多云天气ꎬ部分线路廊道内雷雨天气ꎬ500千伏变电站4814线避雷器由西安某公司生产ꎬ避雷器型号Y20W5-420/1046Wꎬ于2016年5月投运ꎮ异常发生前ꎬ该变电站500千伏设备均正常运行ꎬ运行方式如图1所示ꎮ图1㊀异常前的500千伏变电站设备运行方式图3㊀设备状况与现场处置3 1㊀设备状况㊀㊀4814线避雷器投运至今带电检测㊁停电检修及日常巡视均未发现异常ꎬ具体如下:㊀㊀(1)带电检测试验数据㊀㊀最近一次带电检测时间2021年2月ꎬ采用AI-6106型氧化锌避雷器带电检测仪对4814线避雷器进行带电检测ꎬ检测数据无异常ꎮ㊀㊀(2)停电检修试验数据㊀㊀该避雷器于2016年5月投运ꎬ交接试验数据满足规程要求ꎮ最近一次检修时间为2017年10月ꎬ停电试验数据未见异常ꎮ㊀㊀(3)例行巡视情况㊀㊀最近一次机器人巡视ꎬ4814线三相避雷器表计数据均正常ꎬ外观检查均无异常ꎮ4814线三相避雷器红外测温结果及避雷器外观均无异常ꎮ3 2㊀现场处置情况㊀㊀6月8日15时34分42秒ꎬ500千伏4814线C相跳闸ꎬ重合失败ꎮ㊀㊀6月8日15时40分ꎬ主站通过工业视频发现疑似回浦变避雷器异常ꎮ㊀㊀6月8日15时41分ꎬ浙江公司立即启动应急响应ꎬ组织开展一二次设备检查ꎮ㊀㊀6月8日15时43分ꎬ现场检查发现4814线C相避雷器异常ꎮ㊀㊀6月8日16时46分ꎬ浙江公司第一批应急及管理人员陆续抵达现场ꎬ组织现场开展异常检查及处置工作ꎮ㊀㊀6月8日19时21分ꎬ4814线改线路检修ꎮ㊀㊀6月8日21时16分ꎬ华东网调许可4814线避雷器抢修工作ꎮ㊀㊀6月8日21时25分ꎬ现场抢修工作开始ꎬ开展4814线三相避雷器更换ꎬ4022㊁4023断路器分解物检测㊁线路压变常规试验及检查㊁间隔内引下线检查㊁异常后主变油色谱检测ꎮ㊀㊀6月9日7时40分ꎬ现场抢修和检查工作全部完毕ꎮ㊀㊀6月9日14时27分ꎬ4814线复役操作结束ꎬ情况正常ꎮ4㊀现场设备检查分析4 1㊀一次设备检查情况㊀㊀(1)一次设备检查㊀㊀现场检查发现4814线C相避雷器泄露电流表损坏ꎬ各节瓷瓶表面有明显黑色物质喷灼痕迹ꎬ三节避雷器喷口挡板全部脱落ꎮ4022㊁4023间隔是HGIS设备ꎬ现场对间隔内气室分解物测试无异常ꎬ其余设备检查无异常ꎮ6月9日晚拆除避雷器时ꎬ发现避雷器底座大支柱瓷瓶已断裂ꎮ4 2㊀二次信息检查㊀㊀(1)保护动作情况㊀㊀4814线路第一套线路保护南瑞继保PCS-931ꎬ第二套线路保护北京四方公司设备ꎬ4022㊁4023开关保护均为许继公司生产ꎮ故障时保护装置录波记录的保护动作时刻如表1所示ꎮ表1㊀保护动作情况时间(s)动作情况38 8614023㊁4022开关保护启动38 8634814线路第一套线路保护启动38 8644814线路第二套线路保护启动38 8804814线路第一套线路保护纵联差动保护动作38 8834814线路第二套线路保护纵联差动保护动作38 9144022沟通三跳动作38 9224023瞬时跟跳C相40 2544023保护C相重合闸动作40 3424814线第一套线路保护纵联差动㊁距离后加速动作40 3654814线第二套线路保护纵联差动㊁闭锁重合闸动作40 3664814线第二套线路保护接地距离I段动作40 3714814线第一套线路保护接地距离I段动作40 3744023沟通三跳动作㊀㊀(2)故障录波器检查情况㊀㊀根据保护动作行为及录波分析ꎬ第一次故障C相故障ꎬ最大故障电流1 15A(一次电流4 6kA)ꎬ故障电流持续时间约5msꎬ线路保护差动动作跳开4022开关三相(重合闸停用)ꎬ跳开4023开关C相并启动重合闸ꎮ1394ms后4814线开关C相重合ꎬ两套线路保护差动㊁距离后加速动作ꎬ跳开开关三相ꎬ第二次故障时最大故障电流11 55A(一次电流462kA)ꎮ图2㊀故障录波图㊀㊀C相线路跳闸后ꎬ在线路上仍监测到多次过电压波形ꎮ过电压峰值时刻与线路雷电定位系统统计的雷电回击时刻高度一致ꎮ4 3㊀解体检查情况㊀㊀(1)避雷器试验结果㊀㊀对4814线A㊁B相三节避雷器开展了整只直流㊁工频㊁局放㊁密封性试验ꎻ随机抽取电阻片进行大电流冲击耐受(5片)㊁2ms方波冲击电流耐受(12片)㊁动作负载试验(6片)ꎬ全部试验均通过ꎬ未见异常ꎮ㊀㊀(2)异常相避雷器解体检查情况㊀㊀外观上检查ꎬ三节避雷器元件瓷套表面没有发现外闪的痕迹ꎬ瓷件和法兰完好ꎬ上下压力释放装置动作ꎬ上下压力释放装置附近有喷弧痕迹ꎮ㊀㊀上节避雷器元件解体检查情况ꎬ对上下盖板㊁密封圈进行了检查ꎮ经检查ꎬ密封状况良好ꎬ主密封圈内侧无锈蚀现象ꎮ整个芯体中电阻片均破裂ꎬ部分铝垫块有烧熔的痕迹ꎬ上部分电阻片和绝缘筒受高温粘连一起ꎮ电阻片均破裂ꎬ破裂的形式有环裂㊁炸裂ꎮ电阻片侧面绝缘釉被高温作用变黑ꎬ部分电阻片侧面有沿面烧痕ꎮ绝缘筒内外表面无闪络痕迹ꎬ均有黑色附着物ꎬ绝缘筒上部分受高温作用玻璃丝松散脱落ꎮ绝缘杆表面有黑色附着物ꎬ受高温作用部分玻璃丝裸露ꎬ如图3所示ꎮ图3㊀上节避雷器端部及内部情况㊀㊀中节避雷器元件解体检查情况ꎬ对上下盖板㊁密封圈进行了检查ꎬ密封状况良好ꎬ主密封圈内侧无锈蚀现象ꎮ整个芯体中电阻片均破裂ꎬ部分铝垫块有烧熔的痕迹ꎬ上部分电阻片和绝缘筒受高温粘连一起ꎬ现象与上节避雷器一致ꎮ阻片经检查发现均破裂ꎮ电阻片侧面绝缘釉被高温作用变黑ꎬ部分电阻片侧面有沿面烧痕ꎮ绝缘筒内外表面无闪络痕迹ꎬ均有黑色附着物ꎬ绝缘筒上部分受高温作用玻璃丝松散脱落ꎬ如图4所示ꎮ㊀㊀下节避雷器元件解体检查情况ꎬ对上下盖板㊁密封圈进行了检查ꎮ经检查ꎬ密封状况良好ꎬ主密封圈内侧无锈蚀现象ꎮ整个芯体中电阻片均破裂ꎬ部分铝垫块有烧熔的痕迹ꎬ电阻片和绝缘筒受高温粘连一起ꎬ绝缘筒已无法正常抽离ꎮ绝缘筒内外表面无闪络痕迹ꎬ均有黑色附着物ꎬ绝缘筒有三处环裂ꎮ绝缘杆表面有黑色附着物ꎬ受高温作用部分玻璃丝裸露ꎮ下节避雷器元件整体损坏情况最严重的ꎮ图4㊀中节避雷器密封状况及芯体5㊀事故原因分析㊀㊀经对异常避雷器三节元件的解体检查ꎬ避雷器元件内部无受潮痕迹ꎬ可排除因受潮引起异常的可能性ꎮ绝缘筒内外表面无闪络痕迹ꎬ瓷套内壁无闪络痕迹ꎬ可排除沿面闪络的可能性ꎮ芯棒局部检查ꎬ未见闪络痕迹ꎮ从电阻片的整体破裂情况看ꎬ可排除由单一或局部电阻片缺陷造成的异常可能性ꎬ其损坏现象更符合注入能量过大造成避雷器损坏的特征ꎮ异常原因可能是:㊀㊀一是线路雷击跳闸后ꎬ线路遭受多重雷电回击ꎬ避雷器吸收能量超过额定值(2 5MJ)ꎬ造成避雷器内部电阻片热崩溃开裂ꎬ呈现短路状态ꎬ导致重合闸失败ꎮ㊀㊀二是避雷器绝缘性能逐步丧失引发第一次线路跳闸ꎬ在雷电回击作用下ꎬ避雷器绝缘性能快速劣化ꎬ在开关重合闸冲击下内部阀片全部热崩溃开裂ꎮ6㊀对策及处理措施㊀㊀500kV变电站中的避雷器对保护主要设备及系统的安全稳定运行起到重要作用ꎮ从本次雷器受到过电压等外力冲击导致瞬间电流量过大ꎬ吸能过量的故障吸取教训ꎬ为保证变电站的安全运行及时发现处理避雷器故障ꎬ现从以下五个方面入手:㊀㊀(1)优化设计采购㊀㊀从工程设计之初就对避雷器容量的选取留有足够余量ꎬ电建采购时应选择有先进生产工艺生产厂家ꎬ产品经得起长期市场检验的且具有完善的检测手段厂家的产品ꎮ㊀㊀(2)增设在线监测㊀㊀结合地方气候数据分析ꎬ增加在线监测仪ꎬ加强对雷雨天气后的在线监测仪的巡视频率ꎮ㊀㊀(3)做好防污清洁㊀㊀对变电站的避雷器制定好定期的清扫和防污计划ꎬ同时也可以在设计之初采用防污瓷套型避雷器ꎮ㊀㊀(4)加强技术管理㊀㊀加强对变电站的避雷器技术管理ꎮ对所有运行或者采购过的避雷器建立技术档案ꎬ对出厂报告㊁定期测试报告及在线监测的运行数据建立在线的技术档案库ꎬ方便查询及日常分析维护ꎮ㊀㊀(5)建立定期运维检查事项清单㊀㊀加强对避雷器进行巡视维护的检查项目管理ꎬ做到逐项检查ꎬ对以往存在常见的潜在故障点进行全覆盖检查ꎮ7㊀结束语㊀㊀本文针对此次500kV变电站的避雷器受到多重雷击的特殊情况ꎬ通过一次㊁二次检查以及解体实验检查ꎬ分析了本次避雷器异常情况的具体过程和成因ꎮ随着近些年气候变化ꎬ一些极端气候天气出现的可能性增大ꎬ变电站遭受雷击的情况也不断增多ꎬ500kV作为电力系统的枢纽节点ꎬ保证其安全稳定运行十分重要ꎮ所以本文针对避雷器常见的故障情况ꎬ提出了五个方面的建议措施ꎬ以便更好的防范和杜绝此类避雷器异常情况ꎬ进一步保证了变电站的平稳正常运行ꎬ提高电网系统的稳定性ꎮ参考文献[1]㊀蔡福禄ꎬ张宇ꎬ杨怀明.110kV金属氧化物避雷器预防性试验及常见故障分析[J].云南水力发电ꎬ2021ꎬ37(9):62-64.[2]㊀周艳青ꎬ谌阳.500kV某变电站雷电侵入波过电压计算[J].电气技术ꎬ2021ꎬ22(3):104-108.[3]㊀谷定燮ꎬ修木洪ꎬ戴敏ꎬ周沛洪.1000kVGIS变电所VFTO特性研究[J].高电压技术ꎬ2007(11):27-32.[4]㊀刘宇.探讨500kV变电站变电运行中的故障分析和处理技巧[J].电力设备管理ꎬ2020(12):31-32+59.收稿日期:2022-04-06作者简介:胡朝力(1973.1-5)ꎬ男ꎬ浙江嘉兴人ꎬ助理工程师ꎬ主要从事变电运维方面的工作ꎻ李伟琦(1996.10-)ꎬ男ꎬ河南周口人ꎬ助理工程师ꎬ主要从事变电运检方面的研究ꎻ周刚(1966.11-)ꎬ男ꎬ浙江湖州人ꎬ本科ꎬ高级工程师ꎬ高级技师ꎬ主要从事电网运检方面的研究ꎮ。
工作实践变电站低压电缆烧毁事故分析及处理方法

工作实践:变电站低压电缆烧毁事故分析及处理方法1、故障事例2009年10月24日,某220kV变电站站内电缆沟电缆着火,造成站用电系统全停。
根据站内监控系统故障记录信息分析,20:32:11,4#主变冷却系统电源故障报警,且伴有间隔在160~180ms左右的间断恢复过程,确定故障起始点为1#站用变低压侧电缆发生单相接地短路故障。
20:33:16,1#站用变低压空气开关低电压脱扣跳开。
站用电380V I段母线失压。
20:33:53,#2站用电低压侧电缆故障。
站用电380V II段母线失压。
该变电站共有0#、l#、2#三台站用变压器(SZ9-800/35),其中1#、2#站用变高压侧经熔断器(SMD一2C/20E)分别接至2#、3#主变压器35kV侧母线上,0#站用变高压侧经熔断器接站外35kV电源。
380V站用电为单母分段接线,0#站用变低压侧经2只空气开关分别接至380VI、Ⅱ段母线,作为2台站用变的备用电源,采用手动切换方式。
3台站用变低压侧通过每相2根500mm2单芯电力电缆并联接入站用电屏。
经事故现场勘察发现,电缆沟主要着火部位为站用电室进出线电缆沟第一直角转弯处。
该电缆沟内近百根电缆(光缆)遭受不同程度损伤;其中烧损380V站用电缆51根(主要为0#、1#、2#站用变低压侧电缆、主变冷却系统电源电缆、站用电屏分路电缆、直流电机电源电缆):通信光纤和高频电缆13根。
除站用电室进出线电缆沟第一直角转弯处电缆着火严重烧毁外,在高压设备区电缆沟内还发现另外4处电缆起火点(均自熄),所有起火点均位于电缆支架处。
5处起火点中有3处发生在电缆转弯处。
2处发生在电缆直线段。
对事故电缆剩余部分外观检查发现,电缆外护套层在电缆支架处均存在明显压痕。
2、原因分析(1)变电站站用低压电缆设计选型采用了磁性钢带铠装的单芯电力电缆(VV22-0.6/1l×500),违反了《电力工程电缆设计规范》(GB50217)-1994 3.5款"交流单相回路的电力电缆,不得有未经非磁性处理的金属带、钢丝铠装"规定。
变电站火灾事故案例分析

变电站火灾事故案例分析变电站是电力系统的重要组成部分,起着电能传输、转换、分配和控制等重要的作用。
然而,变电站作为电力系统的核心设施,在运行过程中也存在着一些潜在的安全隐患。
其中,变电站火灾事故是常见的一种安全事故,对人员生命财产安全造成了极大的威胁。
本文将对近年来国内外发生的几起变电站火灾事故进行案例分析,以期帮助广大读者更好地了解变电站火灾事故的原因和防范措施。
一、案例一:鄂尔多斯太阳能变电站火灾时间:2019年6月26日地点:鄂尔多斯太阳能变电站伤亡情况:无人伤亡事故经过:2019年6月26日,鄂尔多斯太阳能变电站一楼机房内突然发生火灾。
事故发生后,工作人员立即报警并启动灭火系统。
火灾过程中,变电站的220KV开关柜受到了严重损坏,造成了一定的经济损失。
经初步调查,事故原因是变电站一楼机房内配电柜出现短路故障,导致火源直接引燃了柜内的绝缘材料。
分析:本次变电站火灾事故的主要原因是设备故障。
由于变电站开关柜处于电力系统的核心位置,一旦出现故障很容易引起火灾。
还有就是变电站内设备质量较差,绝缘材料容易老化或损坏,如果不及时更换或维修,也会增加火灾发生的风险。
二、案例二:南昌市变电站火灾时间:2018年12月12日地点:南昌市变电站伤亡情况:无人伤亡事故经过:2018年12月12日,南昌市变电站内发生火灾。
火灾发生时,变电站正处于运行状态,事故瞬间导致高压室内出现巨大的火花和烟雾。
事故现场的工作人员很快组织人员疏散,同时启动象限消防系统进行灭火。
最终,火灾被迅速扑灭,事故未造成人员伤亡。
分析:本次变电站火灾事故的主要原因是设备老化。
这说明变电站的设备有一定的使用寿命,并且需要定期维护和检修。
保持设备的良好状况和定期检测,能够有效地预防事故的发生。
另外,发生事故后,变电站工作人员能够迅速组织疏散和灭火,并及时报警,这也是防范变电站火灾的有效措施之一。
三、案例三:美国新泽西州变电站火灾时间:2019年6月6日地点:美国新泽西州变电站伤亡情况:无人伤亡事故经过:2019年6月6日,美国新泽西州一座变电站内突然发生火灾。
变电站典型事故处理经典案例分析

三、事故处理实例
(柳林变电站仿真机及邵陵变电站仿真机)
事故处理实例之三 柳林变电站仿真机全站失压故障
• 现象: • 监控机 • 运行告警窗报出:信息非常多, 220KV系统冲击 (高频收发信机启动,保护装置呼唤)。 • 全站失压,全站各母线电压为0,各线路电压为 0、电流为0、负荷为0、 • 柳1、5电容器组开关绿灯闪光。 • 公共信号:各母线失压,PT断线报出。
三、事故处理实例 (柳林变电站仿真机及邵陵变电站仿真机)
事故处理实例之一
• 保护屏 • 柳五线保护屏报出: • 距离 I段 相间距离 距离加速 • 测距0.0km 跳闸 跳位 灯点亮 • #1主变A柜、B柜报出 保护启动 • #2主变A柜、B柜报出 保护启动 (就地设备检查:柳五线接地刀闸未断开。
三、事故处理实例 (柳林变电站仿真机及邵陵变电站仿真机)
• 2. 110kV系统 • I佛柳2、柳111、I柳白1、I柳科1、I柳祭1、 柳潘1、I柳花1开关运行在北母; • II佛柳2、柳五1、II柳白1、II柳科1、II柳祭 1、II柳花1、柳112开关运行在南母; • 北母和南母经柳110开关并列; • 柳旁1开关于北母在热备用状态。
三、事故处理实例
(柳林变电站仿真机及邵陵变电站仿真机)
事故处理实例之二
• 4. 隔离故障点。 • 5. 将全站各失压母线上的开关断开。 • 6.对故障点作安措(一个故障点一个异常点)。 7.将220KV母线保护屏各保护退出,检查保护拒 动原因。 • 8.全面检查,做好相关记录,联系有关人员、 汇报调度及有关领导。 9. 220KV母线两套保护正常后按原运行方式投入 投入。
一、事故处理的一般原则 (8)为了防止事故的扩大,在事故处理过程中,变电站值班 人员应与调度员保持联系,主动将事故处理的进展情况 报告调度员。 (9)每次事故处理完后,都要做好详细的记录,并根据要 求,登录在运行日志、事故障碍及断路器跳闸记录本 上。运行班长要组织有经验的值班员整理好现场事故处 理报告。 (10)当事故未查明,需要检修人员进一步试验或检查时, 运行人员不得将继电保护屏的掉牌信号复归,以便专业 人员进一步分析。
变电站事故案例警示教育(3篇)

第1篇一、引言变电站作为电力系统的重要组成部分,其安全稳定运行对保障我国电力供应具有重要意义。
然而,近年来,我国变电站事故频发,给人民群众生命财产安全和社会稳定带来了严重威胁。
为提高变电站安全管理水平,本文将以一起典型变电站事故案例为切入点,进行警示教育,以期引起广大电力工作者的重视。
二、事故案例某年某月,我国某地区一座110千伏变电站发生一起重大火灾事故。
事故原因为:变电站内一台油浸式变压器绝缘油泄漏,遇高温变压器油位计处发生爆炸,引发火灾。
事故造成变电站设备损坏,周边环境受到污染,直接经济损失数百万元。
三、事故原因分析1. 设备老化:该变电站投入使用已有20多年,设备老化严重,部分设备存在安全隐患。
2. 监控系统缺陷:变电站监控系统存在缺陷,未能及时发现变压器绝缘油泄漏问题。
3. 安全管理制度不完善:变电站安全管理规章制度不健全,现场操作人员安全意识淡薄。
4. 维护保养不到位:变压器绝缘油泄漏问题未能得到及时处理,维护保养工作不到位。
5. 应急预案不完善:事故发生后,应急预案启动不及时,应急响应能力不足。
四、警示教育1. 加强设备维护保养:对变电站设备进行全面检查,及时更换老化设备,确保设备安全稳定运行。
2. 完善监控系统:提高变电站监控系统的准确性和可靠性,及时发现并处理设备隐患。
3. 严格执行安全管理制度:加强现场操作人员安全教育培训,提高安全意识,严格执行安全操作规程。
4. 加强维护保养工作:定期对变电站设备进行维护保养,确保设备运行正常。
5. 完善应急预案:制定科学合理的应急预案,提高应急响应能力,确保事故发生后能够迅速有效地进行处理。
6. 建立健全安全管理体系:从组织、制度、技术、管理等各方面入手,建立健全安全管理体系,提高变电站安全管理水平。
五、结论变电站事故案例警示我们,电力系统安全稳定运行至关重要。
广大电力工作者要深刻吸取事故教训,加强安全管理,提高自身安全意识,确保电力系统安全稳定运行。
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一起典型的变电站事故处理分析
发表时间:2017-09-20T17:17:06.393Z 来源:《电力设备》2017年第13期作者:孙晖王学民于文海
[导读] 摘要:由于110kV线路有故障,导致线路的主保护纵联差动保护动作出口,断路器跳闸,引起线路停电,但在单一线路跳闸的事故处理过程中,出现了110kV母联开关I母侧11501隔离开关发热,母联开关负荷电流307A的特殊情况。
(国网乌鲁木齐供电公司新疆乌鲁木齐 830000)
摘要:由于110kV线路有故障,导致线路的主保护纵联差动保护动作出口,断路器跳闸,引起线路停电,但在单一线路跳闸的事故处理过程中,出现了110kV母联开关I母侧11501隔离开关发热,母联开关负荷电流307A的特殊情况。
此次事件是一起较为特殊的变电站跳闸事件,总结了故障处理的经验和防范措施以供参考。
关键词:事故处理、母联、负荷、不平衡
1 前言
近年某220kV变电站110kV满健线纵联差动保护动作出口,1572断路器跳闸,线路停电。
在进行单一线路跳闸的事故处理过程中,接调度电话,通知母联1150开关负荷电流307A,现场测温发现I母侧11501隔离开关握手处发热96℃。
2 事件的发生及过程
2.1 事故发生时一次主接线方式
本次故障涉及的某变电站一次主接线简图如图1所示:
图1 某变电站一次主接线简图
2.2故障前运行方式
110kV侧接线方式为双母线带专用旁路断路器接线方式,母联1150断路器合位,110kVⅠ、Ⅱ母并列运行;110kV满园线1562、满马线1569、满九二线1564、满健线1572、满越一线1573、1号主变110kV侧1101、2号主变110kV侧1102在110kVⅠ母运行;110kV满房线1561、满九一线1563、满依线1571、满开二线1568、满越二线1574、3号主变110kV侧1103、110kV满西线1570在110kVⅡ母运行;110kV旁路专用断路器1160冷备用。
2.3故障发生过程
近年某日14时52分07秒,110kV满健线813/A纵联差动保护动作,1572断路器跳闸,重合不成功。
15时35分,接监控电话,告知110kV母联1150断路器负荷电流307A,现场测温后发现母联I母侧11501隔离开关握手处发热96℃。
3 故障处理过程
3.1 事故现象
近年某日14时52分07秒,后台监控机告警信息为,110kV满健线813/A纵联差动保护动作、差动保护出口、距离加速动作、零序加速动作,C相差流56.7A,故障测距3.7km,重合闸动作出口、重合不成功。
现场保护装置动作信息为,保护差动启动动作、差动出口CN动作、差动故障测距动作,距离加速动作、零序加速动作、C相差流56.7A,故障测距3.7km,重合闸动作出口、重合不成功、闭锁重合闸。
同时保护装置跳闸指示灯红灯亮。
110kV母联1150断路器负荷电流307A,现场测温发现母联I母侧11501隔离开关握手处发热96℃。
3.2 运行人员汇报检查情况
(1)当值值班长记录110kV满健线跳闸时间、象征、复归音响,复归警铃、警报音响。
迅速将监控显示跳闸情况汇报调度值班员、集控和工区值班领导。
(2)同时告知站长,指派一组人前往对侧110kV健康变查看110kV分段备自投是否正确动作、110kV苇健线1465是否正常带全站负荷运行。
(3)接集控电话后,根据事故处理原则,优先检查母联间隔设备情况,检查后台监控机确认母联1150负荷电流306.7A,同时对母联1150间隔进行测温,重点是两侧隔离开关及三相引线,测温发现11501隔离开关动触头握手处,发热96℃,检查完毕后,将现场和负荷情况及时汇报调度、集控和工区值班负责人,并在运行日志上进行记录。
3.3 具体处理过程
(1)将保护和后台信号汇报完成后,前往110kV满健线1572间隔进行现场设备检查后,根据集控电话,暂停满健线线路跳闸事故处理。
(2)鉴于母联1150负荷电流过高,此时母联1150两侧负荷不平衡,应立即向调度申请,将110kVI母的部分负荷导致II母运行。
(3)接调度命令后,将110kV满西线1570由II母导至I母运行。
(4)调整负荷后跟踪测温,发现母联1150负荷电流降至119.3A,恢复正常水平,母联间隔11501隔离开关动触头握手处发热点,测温52.2℃,并及时将当前负荷和设备情况向调度、集控及工区值班负责人汇报。
4 事件原因分析
4.1 110kV母联1150 I母侧11501隔离开关握手处发热96℃原因。
根据后台监控机实时负荷显示,当日15点35分,母联1150断路器负荷电流306.7A,两侧母线负荷出现了较大的不平衡现象,此时
110kVI、II母处于并列运行方式下,1号、2号主变压器运行于110kVI母,负荷606.86A;3号主变压器运行于110kV II母,负荷284.43A;110kVI母所带负荷300.84A,110kVII母所带负荷588.12A,具体负荷情况如下图所示:
由表1可知,110kVI、II母负荷分配不均匀,母联1150两侧负荷严重不平衡,导致母联1150负荷电流过高,导致11501隔离开关握手处发热。
4.2 事故处理分析
根据上述情况可知,因为110kV满健线故障跳闸,改变了原有的负荷分配情况,所以此时的处理方法,应以调整110kV母线所带负荷的分配为主,根据当时负荷情况,向调度进行申请倒负荷操作。
待调整负荷后,应继续关注母联开关负荷电流,并对母联11501隔离开关进行跟踪测温,如隔离开关握手处温度随着负荷下降而降低,则事故处理方法正确。
5结束语
电力设备和电力系统,在运行中常常会发生各种异常现象或事故。
熟悉电气设备事故处理的方法是对运行人员的基本要求[2],也是保证设备和电网安全的保障。
运行人员要经常分析各类事件,尤其是典型的变电站跳闸事件,这样能够增强对事故处理方法的认识,使真正发生事故时做到头脑清醒,科学正确迅速地进行事故处理,提高事故处理的效率。
能够将损失降到最低程度,从而保证电网安全稳定长周期运行。
参考文献:
[1] 翟耀海.浅谈变电站事故处理的原则及对策[J].内蒙古:《中国电子商务》2012年:222-223.
[2] 黄庆键.浅谈变电站事故处理的方法[J].广东:《科技信息》2011:352-352.。