甲醇生产安全事故案例

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生产安全事故典型案例

生产安全事故典型案例

生产安全事故典型案例生产安全是一个任重道远的任务,如果不加强安全意识和管理措施,就有可能发生严重的事故。

下面我就为大家讲述一个生产安全事故的典型案例。

某公司是一家化工厂,生产有机溶剂。

该厂在生产过程中采用了一种叫做甲醇的溶剂,甲醇具有极易燃、易爆的特性。

因此,公司安全管理部门十分重视甲醇的安全生产,投入了大量的人力物力进行安全宣传、教育和培训。

然而,在某一天的中午,一名操作工在生产线上进行甲醇的装卸工作时犯了一个致命的错误。

他没注意到装卸车上的甲醇桶已经翻倒,导致甲醇大量泄漏。

甲醇汇集在地上,并渗透到地下排水管道中。

当时正好有一名维修工正在对厂区内的排水管道进行维修。

而他不幸没有带上防爆工具,进入了被甲醇泄漏污染的排水管道下进行维修。

这个时候,操作工突然发现了甲醇泄漏的事故,并立刻报告给了安全管理部门。

然而,事故的后果非常严重,由于甲醇属于易燃易爆物质,加上维修工在管道下使用的电动工具产生了火花,导致整个管道附近燃起了火焰。

火势迅速蔓延,最终引起了一次爆炸。

事故造成了多名工人受伤,其中一人情况非常严重,被临时送往医院抢救。

火势还蔓延到了附近的仓库,导致大量的化工产品损失,直接给企业带来了巨大的经济损失。

对于该事故的原因,安全管理部门进行了调查。

调查结果显示,事故的主要责任在于操作工的不专业和疏忽大意,没有按照规定的操作流程进行工作,并没有及时发现和报告甲醇泄漏事故。

此外,维修工的安全意识薄弱,没有按照规定佩戴防爆工具进行维修。

对于这次事故,公司采取了一系列的措施来防止类似事故的再次发生。

首先,加强了安全宣传教育,提高员工的安全意识和技能。

其次,规范了甲醇的装卸操作流程,并严格执行。

再次,对工人进行了安全培训,加强了维修工的防爆意识和操作规范。

通过这次事故的教训,公司认识到安全管理是生产过程中不可忽视的一环,只有不断加强管理、完善制度,才能确保生产安全。

同时也提醒我们,作为员工应该时刻保持高度的安全意识,遵守操作规范,严格执行安全措施,共同维护良好的生产环境。

日本甲醇精馏塔爆炸事故分析

日本甲醇精馏塔爆炸事故分析

防范措施

(5) 由于不存在类似的事故案例,要预测 这样的爆炸事故非常困难。但是这起事故 也是由于回收甲醇的前期处理方法、中和 工程的pH计故障、精馏塔的焚烧操作等设 备和操作上的原因而引起的。如果供给精 馏塔的回收甲醇中的过氧化物完全还原, 就不会再发生这样的事故。
事故经过

爆炸发生在精馏塔的上部(从第5层至第26 层约7m),塔顶至第4层落至地下,塔壁 碎片最大飞至1300m,大部分散落在半径 为900m的范围内,第27层以下的塔壁碎片 残留在原地。据推算,爆炸当量相当于 10~50kg TNT。
事故经过

爆炸造成2人死亡,1人重伤,1人中度受伤, 11人轻伤。精馏塔完全破坏,塔周围50m 内的窗户玻璃全部损坏,爆炸碎片和冲击 波使工厂内319个场所遭破坏。
事故经过

α-磺基脂肪酸酯生产设备于1991年1月完成,2月进入正 常运行。6月19日21时35分,磺化反应装置启动,20日2 时46分,回收甲醇开始供给甲醇精馏塔。26日8时9分, 磺化反应装置停车;9时06分,停止向精馏塔供给回收甲 醇,同时减小再沸器的蒸气量,将精制甲醇的馏出量从正 常的350kg/h降至150kg/h,之后保持“待机状态”(回 流比为12);9时55分,为了使甲醇和水更好地分离,停 止精制甲醇的馏出,浓缩甲醇全部返回塔内进行“全回流 操作”;10时05分左右,停止向塔内回流,并增大再沸 器的蒸气量,精馏塔内的甲醇残液全部从塔顶推出进入 “焚烧操作”;10时15分左右,爆炸发生(事故发生前 0.2s,工艺温度和压力没有异常)。
化工安全事故案例
日本甲醇精馏塔爆炸事故分析

1.事故经过 1991年6月26日10时15分左右,日本狮子 株式会社千叶工场,在新型表面活性剂“α磺基脂肪酸酯”生产中,由于甲醇和过氧 化氢反应生成微量的甲基过氧化物,并在 精馏塔停止运转过程中,在局部从0.1%浓 缩到百分之几十而发热,导致精馏塔发生 爆炸,造成2人死亡,13人受伤,塔及周围 设施遭到严重破坏。

甲醇生产安全事故案例

甲醇生产安全事故案例

甲醇生产安全事故案例学习学习内容1、兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故2、日本甲醇精馏塔爆炸事故3、甲醇分离器爆燃事故4、甲醇计量槽爆炸事故案例一:兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故一、事故经过2008年8月2日上午10时2分,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐区一精甲醇储罐发生爆炸燃烧,引发该罐区内其他5个储罐相继发生爆炸燃烧。

该储罐区共有8个储罐,其中粗甲醇储罐2个(各为1000立方米)、精甲醇储罐5个(3个为1000立方米、2个为250 立方米)、杂醇油储罐1个(250立方米),事故造成5个精甲醇储罐和杂醇油储罐爆炸燃烧(爆炸燃烧的精甲醇约240吨、杂醇油约30 吨)。

2个粗甲醇储罐未发生爆炸、泄漏。

事故发生后,政府及相关部门立即开展事故应急救援工作,控制了事故的进一步蔓延,但该事故发生在奥运前夕,影响十分恶劣。

二、事故原因贵州兴化公司因进行甲醇罐惰性气体保护设施建设,委托湖北省昌业锅炉设备安装有限公司进行储罐的二氧化碳管道安装工作(据调查该施工单位施工资质已过期)。

2008年7月30日,该安装公司在处于生产状况下的甲醇罐区违规将精甲醇c储罐顶部备用短接打开,与二氧化碳管道进行连接配管,管道另一端则延伸至罐外下部,造成罐体内部通过管道与大气直接连通,致使空气进入罐内,与甲醇蒸汽形成爆炸性混合气体。

8月2日上午,因气温较高,罐内爆炸性混合气体通过配管外泄, 使罐内、管道及管口区域充斥爆炸性混合气体,由于精甲醇c罐旁边又在违规进行电焊等动火作业(据初步调查,动火作业未办理动火证),引起管口区域爆炸性混合气体燃烧,并通过连通管道引发罐内爆炸性混合气体爆炸,罐底部被冲开,大量甲醇外泄、燃烧,使附近地势较底处储罐先后被烈火加热,罐内甲醇剧烈汽化,又使5个储罐相继发生爆炸燃烧。

此次事故是一起因严重违规违章施工作业引发的责任事故,而且发生在奥运会前期,教训十分深刻,暴露出危险化学品生产企业安全管理上存在的一些突出问题。

甲醇生产安全事故案例

甲醇生产安全事故案例

甲醇生产安全事故案例学习学习内容1、兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故2、日本甲醇精馏塔爆炸事故3、甲醇分离器爆燃事故4、甲醇计量槽爆炸事故案例一:兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故一、事故经过2008年8月2日上午10时2分,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐区一精甲醇储罐发生爆炸燃烧,引发该罐区内其他5个储罐相继发生爆炸燃烧。

该储罐区共有8个储罐,其中粗甲醇储罐2个(各为1000立方米)、精甲醇储罐5个(3个为1000立方米、2个为250立方米)、杂醇油储罐1个(250立方米),事故造成5个精甲醇储罐和杂醇油储罐爆炸燃烧(爆炸燃烧的精甲醇约240吨、杂醇油约30吨)。

2个粗甲醇储罐未发生爆炸、泄漏。

事故发生后,政府及相关部门立即开展事故应急救援工作,控制了事故的进一步蔓延,但该事故发生在奥运前夕,影响十分恶劣。

二、事故原因贵州兴化公司因进行甲醇罐惰性气体保护设施建设,委托湖北省昌业锅炉设备安装有限公司进行储罐的二氧化碳管道安装工作(据调查该施工单位施工资质已过期)。

2008年7月30日,该安装公司在处于生产状况下的甲醇罐区违规将精甲醇c储罐顶部备用短接打开,与二氧化碳管道进行连接配管,管道另一端则延伸至罐外下部,造成罐体内部通过管道与大气直接连通,致使空气进入罐内,与甲醇蒸汽形成爆炸性混合气体。

8月2日上午,因气温较高,罐内爆炸性混合气体通过配管外泄,使罐内、管道及管口区域充斥爆炸性混合气体,由于精甲醇c罐旁边又在违规进行电焊等动火作业(据初步调查,动火作业未办理动火证),引起管口区域爆炸性混合气体燃烧,并通过连通管道引发罐内爆炸性混合气体爆炸,罐底部被冲开,大量甲醇外泄、燃烧,使附近地势较底处储罐先后被烈火加热,罐内甲醇剧烈汽化,又使5个储罐相继发生爆炸燃烧。

此次事故是一起因严重违规违章施工作业引发的责任事故,而且发生在奥运会前期,教训十分深刻,暴露出危险化学品生产企业安全管理上存在的一些突出问题。

甲醇火灾事故案例分析

甲醇火灾事故案例分析

甲醇火灾事故案例分析引言甲醇是一种常用的有机溶剂,具有易燃、易爆、助燃性强等特性。

因此,在生产和使用过程中,甲醇火灾事故频发,给人员和财产造成严重损失。

本文将以一个真实的甲醇火灾事故案例为基础,探讨事故原因、应急处置和事故后处理等问题,以期提高大家对甲醇火灾的认识,减少此类事故的发生。

一、事故概述某化工厂A车间存有一定量的甲醇和其他溶剂,该车间是负责生产甲醇制备的地方。

一天下午,突然传来爆炸声和火灾报警,A车间全面燃烧,火势非常猛烈。

公安、消防和应急救援等部门立即前往现场处置,但当时火势已经失控,造成数人死亡、多人受伤,还有重大财产损失。

二、事故原因分析1.生产工艺问题据调查,事故发生的当时,A车间正在进行甲醇的储存和生产工艺。

由于操作不慎、设备老化等原因,导致甲醇与氧气发生了不明原因的爆炸。

这表明了工艺上的不完善,没有按照规范操作,导致了事故的发生。

2.安全管理问题在A车间进行生产工艺时,没有严格的安全检测和监控措施,更没有执行操作规程,缺少安全管理体系。

这是导致事故的另一个原因。

安全管理是防范事故的关键,因此要加强对安全管理的要求,完善安全文化。

3.应急处置不当在事故发生后,应急处置不当也加剧了事故的恶化。

当爆炸发生时,当地的消防部门和应急救援部门没有采取及时、有效的措施,致使火势失控。

因此,应急救援的能力和水平也应该加强。

三、事故应急处置措施1.组织部署事故发生后,应立即启动应急预案,组织部门人员进行紧急疏散和事故场地封锁。

在现场保护人员和设备安全的前提下,确保事故在控制之中。

2.火势扑救利用高压水枪、干粉灭火器等器材,针对火势较大的地方进行扑救,尽可能将火势控制在较小范围内,以减少人员伤亡和财产损失。

3.人员疏散对工厂内人员进行紧急疏散,并封锁现场以防止事故蔓延,确保人员和财产的安全。

4.信息报送及时向公安机关、消防部门和应急救援部门进行信息报送,请求专业人员协助处理,确保事故应对得到专业支持。

川西北气矿甲醇厂7·16机械伤害事故案例分析

川西北气矿甲醇厂7·16机械伤害事故案例分析

川西北气矿甲醇厂“7・16”机械伤害事故案例分析2010年7月16日17时15分,中石油西南油气田分公司川西北气矿甲醇厂在维修3号循环水轴流风机更换扇叶过程中,轴流风机突然启动,造成2人死亡,1人重伤经抢救无效死亡,1人轻伤。

一、事故发生经过2010年7月16日14:30左右,加工的螺栓到厂。

7月16日15:30,由钳工班长陈某带领6人上凉水塔顶作业,其中5人(陈某、马某某、陈某、刁某某、高某某)进入轴流风机风筒内作业,2人(胡某某、唐某某)在风筒外配合和监护。

同时,属地单位工程车间派出循环水岗操作员刘某到现场监护。

7月16日16:00,维修车间主任段某某到作业现场,组织风机扇叶安装作业。

7月16日16:50,开始进行遮雨罩安装工序。

7月16日16:50,属地监督刘某离开作业现场上厕所后回到操作值班室。

7月16日17:10,段某某通知厂调度室彭某,要求安排做试运风机准备。

7月16日17:11,彭某电话通知工程车间操作班要求做好试车准备。

操作工刘某接电话后向班长李某某汇报调度室通知准备试启风机。

7月16日17:15,两人共同到配电室,班长李某某合上3#轴流风机主空气开关QA,风机突然启动,发生事故。

二、事故原因(一)直接原因经过事故调查技术组现场勘测分析,认定事故直接原因为:合闸按钮1SB2卡涩、粘连,未完全复位,处于导通状态,操作人员合上主空气开关QA后,合闸回路接通,接触器KM动作合闸,导致电机误启动。

(二)间接原因1未严格执行操作规程7月16日17时15分,当维修作业即将完成,在现场指挥的车间主任通知做启动试运准备,循环水操作人员接到指令后,在没有按《循环水装置轴流风机启运操作卡》规定程序与作业现场确认的情况下,违章合上配电室轴流风机主空气开关,由于操作平台就地控制箱失去控制作用,致使轴流风机误启动,造成人员伤亡。

2.设备维护保养不到位,隐患排查有死角。

7月16日17时15分,当维修作业即将完成,在设备维护保养不到位,隐患排查有死角。

事故案例分析甲醇中毒事故分析

事故案例分析甲醇中毒事故分析

甲醇中毒事故分析
2003年10月27日下午13时30分,某车间2名操作工(A和B)从甲醇泵房出来后,操作工A出现头晕、呕吐、双眼疼痛并视物不清等症状,操作工B马上与罐区班长联系,将呕吐者送往医院治疗。

操作工B在回到甲醇泵房休息室lh后也出现了呕吐、眼痛、双眼睁不开等症状,2人同时被诊断为甲醇中毒,住进了公司职业病防洽研究所。

1.事故经过
2003年10月27曰中午,某车间甲醇泵岗位两名操作工午饭后来到甲醇泵室,因当天降温、室外寒冷并雨雪交加。

2人就在温度较高的甲醇泵房内休息。

13时30分,即2人在甲醇泵房内逗留大约
90min后,操作工A自觉头晕、呕吐、双眼疼痛并视物不清,于是2人互相搀扶走出泵房,打算到室外换换新鲜空气。

这时,操作工A上述症状加重,头晕的不能走,操作工B立即通知班长,将他送往医院诊洽。

操作工B在回到甲醇泵房休息室休息1h后也出现了呕吐、眼痛、双眼睁不开等症状,也被车间送往医院进行诊治。

内科门诊的大夫询问了2人的发病过程、所逗留的生产作业场所,以及患者表现出的头晕、呕吐、双眼疼痛并视物不清的症状,建议2人到职业病门诊进行进一步的诊治。

职业病专科医生对2人的症状和体征进行检查后,确诊2人为急性甲醇中毒,收住医院并紧急治疗。

其中1人在24h内,甲醇中毒症状和体征消失,第二天痊愈出院,而另1人因中毒较重,住院3个月后出院。

日本甲醇精馏塔爆炸事故分析

日本甲醇精馏塔爆炸事故分析

日本甲醇精馏塔爆炸事故
一、事故经过
1991年6月26日,日本某工厂在新型表面活性剂“α-磺基脂肪酸酯”生产中,由于甲醇和过氧化氢反应生成微量的甲基过氧化物,并在精馏塔停止运转过程中,在局部从0.1%浓缩到百分之几十而发热,导致精馏塔发生爆炸,造成2人死亡,13人受伤,塔及周围设施遭到严重破坏。

α-磺基脂肪酸酯生产设备于1991年1月完成,2月进入正常运行。

6月19日21时35分,磺化反应装置启动,20日2时46分,回收甲醇开始供给甲醇精馏塔。

26日8时9分,磺化反应装置停车;9时06分,停止向精馏塔供给回收甲醇,同时减小再沸器的蒸气量,将精制甲醇的馏出量从正常的350kg/h降至150kg/h,之后保持“待机状态”;9时55分,为了使甲醇和水更好地分离,停止精制甲醇的馏出,浓缩甲醇全部返回塔内进行“全回流操作”;10时05分左右,停止向塔内回流,并增大再沸器的蒸气量,精馏塔内的甲醇残液全部从塔顶推出进入“焚烧操作”,10时15分左右,爆炸发生(事故发生前0.2s,工艺温度和压力没有异常)。

爆炸发生在精馏塔的上部(从第5层至第26层约7m),塔顶至第4层落至地下,塔壁碎片最大飞至1300m,大部分散落在半径为900m的范围内,第27层以下的塔壁碎片残留在原地。

据推算,爆炸当量相当于10~50kg TNT。

二、事故危害
爆炸造成2人死亡,1人重伤,1人中度受伤,11人轻伤。

精馏塔完全破坏,塔周围50m内的窗户玻璃全部损坏,。

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甲醇生产安全事故案例学习
学习内容
1、兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故
2、日本甲醇精馏塔爆炸事故
3、甲醇分离器爆燃事故
4、甲醇计量槽爆炸事故
案例一:兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故
一、事故经过
2008年8月2日上午10时2分,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐区一精甲醇储罐发生爆炸燃烧,引发该罐区内其他5个储罐相继发生爆炸燃烧。

该储罐区共有8个储罐,其中粗甲醇储罐2个(各为1000立方米)、精甲醇储罐5个(3个为1000立方米、2个为250立方米)、杂醇油储罐1个(250立方米),事故造成5个精甲醇储罐和杂醇油储罐爆炸燃烧(爆炸燃烧的精甲醇约240吨、杂醇油约30吨)。

2个粗甲醇储罐未发生爆炸、泄漏。

事故发生后,政府及相关部门立即开展事故应急救援工作,控制了事故的进一步蔓延,但该事故发生在奥运前夕,影响十分恶劣。

二、事故原因
贵州兴化公司因进行甲醇罐惰性气体保护设施建设,委托湖北省昌业锅炉设备安装有限公司进行储罐的二氧化碳管道安装工作(据调查该施工单位施工资质已过期)。

2008年7月30日,该安装公司在处于生产状况下的甲醇罐区违规将精甲醇c储罐顶部备用短接打开,与二氧化碳管道进行连接配管,管道另一端则延伸至罐外下部,造成罐体内部通过管道与大气直接连通,致使空气进入罐内,与甲醇蒸汽形成爆炸性混合气体。

8月2日上午,因气温较高,罐内爆炸性混合气体通过配管外泄,使罐内、管道及管口区域充斥爆炸性混合气体,由于精甲醇c罐旁边
又在违规进行电焊等动火作业(据初步调查,动火作业未办理动火证),引起管口区域爆炸性混合气体燃烧,并通过连通管道引发罐内爆炸性混合气体爆炸,罐底部被冲开,大量甲醇外泄、燃烧,使附近地势较底处储罐先后被烈火加热,罐内甲醇剧烈汽化,又使5个储罐相继发生爆炸燃烧。

此次事故是一起因严重违规违章施工作业引发的责任事故,而且发生在奥运会前期,教训十分深刻,暴露出危险化学品生产企业安全管理上存在的一些突出问题。

三、事故反应出的问题
(1)施工单位缺乏化工安全的基本知识,施工中严重违规违章作业。

施工人员在未对储罐进行必要的安全处置的情况下,违规将精甲醇c罐顶部备用短接打开与二氧化碳管道进行连接配管,造成罐体内部通过管道与大气直接连通。

同时又严重违规违章在罐旁进行电焊等动火作业,没有严格履行安全操作规程和动火作业审批程序,最终引发事故。

(2)企业安全生产主体责任不落实。

对施工作业管理不到位,在施工单位资质已过期的情况下,企业仍委托其进行施工作业;对外来施工单位的管理、监督不到位,现场管理混乱,生产、施工交叉作业没有统一的指挥、协调,危险区域内的施工作业现场无任何安全措施,管理人员和操作人员对施工单位的违规违章行为熟视无睹,未及时制止、纠正;对外来施工单位的培训教育不到位,施工人员不清楚作业场所危害的基本安全知识。

四、防范措施
(1)切实加强对危险化学品生产、储存场所施工作业的安全监管,对施工单位资质不符合要求、作业现场安全措施不到位、作业人员不清楚作业现场危害以及存在严重违规违章行为的施工作业要立即责令立即停工整顿并进行处罚。

(2)加强对外来施工单位的管理,确保对外来施工单位的教育培训到位;危险区域施工现场的管理、监督到位;交叉作业的统一管理到位;动火、入罐、进入受限空间作业等危险作业的票证管理制度落实到位;危险区域施工作业的各项安全措施落实到位。

(3)企业应加强对从业人员的安全培训工作,增强员工安全意识,安全知识,以及应急能力。

(4)加强对外来施工人员的培训教育工作,选择有资质的施工单位来进行施工工作,严格外来施工单位资质审查。

案例二:日本甲醇精馏塔爆炸事故
一、事故经过
1991年6月26日,日本某工厂在新型表面活性剂“α-磺基脂肪酸酯”生产中,由于甲醇和过氧化氢反应生成微量的甲基过氧化物,并在精馏塔停止运转过程中,在局部从0.1%浓缩到百分之几十而发热,导致精馏塔发生爆炸,造成2人死亡,13人受伤,塔及周围设施遭到严重破坏。

α-磺基脂肪酸酯生产设备于1991年1月完成,2月进入正常运行。

6月19日21时35分,磺化反应装置启动,20日2时46分,回收甲醇开始供给甲醇精馏塔。

26日8时9分,磺化反应装置停车;9时06分,停止向精馏塔供给回收甲醇,同时减小再沸器的蒸气量,将精制甲醇的馏出量从正常的350kg/h降至150kg/h,之后保持“待机状态”;9时55分,为了使甲醇和水更好地分离,停止精制甲醇的馏出,浓缩甲醇全部返回塔内进行“全回流操作”;10时05分左右,停止向塔内回流,并增大再沸器的蒸气量,精馏塔内的甲醇残液全部从塔顶推出进入“焚烧操作”,10时15分左右,爆炸发生(事故发生前0.2s,工艺温度和压力没有异常)。

爆炸发生在精馏塔的上部(从第5层至第26层约7m),塔顶至第4层落至地下,塔壁碎片最大飞至1300m,大部分散落在半径为900m
的范围内,第27层以下的塔壁碎片残留在原地。

据推算,爆炸当量相当于10~50kg TNT。

二、事故危害
爆炸造成2人死亡,1人重伤,1人中度受伤,11人轻伤。

精馏塔完全破坏,塔周围50m内的窗户玻璃全部损坏,爆炸碎片和冲击波使工厂内319个场所遭到破坏。

三、事故原因
(1)在漂白过程中,残留的无水硫酸和添加的甲醇发生副反应生成甲基硫酸,甲基硫酸只有在酸性条件下,与过氧化氢反应生成甲基过氧化物。

而甲基过氧化物在弱酸性水溶液中较稳定,几乎不分解,但在中性和碱性溶液中不稳定,随着温度的升高而加速分解。

(2)在正常运行时(回流比为5),甲基过氧化物最大浓度不超百分之几,在进行“全回流操作”时,甲基过氧化物的浓度被浓缩到百分之几十。

(3)事故发生当日,中和工段的pH计发生故障,使中和的烧碱量减少,溶液呈酸性,甲基过氧化物不易分解,导致甲基过氧化物在塔内的滞留量由正常时的10~20kg上升至30~40kg。

(4)在“焚烧操作”过程中,液相中甲基过氧化物的浓度比“全回流操作”时还大,另外,伴随着从塔顶的回流停止,也没有向塔内回流冷却甲醇液,结果导致发热速度大于散热速度,精馏塔处于温度急速升高的状态,最终导致爆炸事故发生。

四、防范措施
(1)设置利用还原剂能够完全除去向精馏塔供给回收甲醇中所含有的过氧化物的设备。

(2)回收甲醇中的过氧化物,应确认其被还原剂完全还原后,再供给精馏塔。

(3)精馏塔停止焚烧操作。

(4)再漂白工程中,应抑制甲基过氧化物的生成,且在中和工程中设置双重pH计。

五、事故反思
由于不存在类似的事故案例,要预测这样的爆炸事故非常困难。

但是这起事故也是由于回收甲醇的前期处理方法、中和工程的pH计故障、精馏塔的焚烧操作等设备和操作上的原因而引起的。

如果供给精馏塔的回收甲醇中的过氧化物完全还原,就不会再发生这样的事故。

案例三:违章动火作业使甲醇储槽爆炸
一、事故经过和危害
1989年3月5日,某化工厂聚乙烯醇车间在聚合工段的甲醇储槽安装浮球液位计,在动火作业时发生爆炸,致使2人被炸。

该储槽虽在1988年12月10日停车后经物料倒空、清洗置换、分析合格,并将相连的甲醇管道进行处理,但没有与回收罐区的物料管线用盲板彻底隔离,该厂卸料站在2月24日和3月4日两次向回收区储槽送入甲醇时,由于阀门内漏,使甲醇渗入该储槽。

该储槽在检修工作未全部结束前,过早将人孔盖封上,而3月5日动火前又未将人孔盖打开进行检查,动火分析取样不是槽内的气样,致使在动火点焊浮球液位计定滑轮座时,槽内气体发生爆炸。

二、事故原因分析
(1)停用设备未与生产在用的设备、管道隔绝。

(2)取样没有代表性。

三、防范措施
(1)停用的设备、管道一定要与在用的设备、管道隔绝。

(2)停用的设备,再次启用或改造时一定要清洗、置换、分析合格,取样点要有代表性。

案例四:甲醇计量槽爆炸事故
一、事故经过和危害
2002年3月18日上午,某氮肥厂组织维修工对合成车间精甲醇岗位1#甲醇中间计量槽进行抢修。

10时许,在对检修槽作了排空水洗置换处理后,1名电焊工用气割切割其上方连通2#空计量槽的放空管道时,2#空计量槽突然发生爆炸。

该电焊工当场被炸得血肉横飞。

正在相隔仅2m远的另一槽上操作的2名工人受气浪冲击,被摔出3m 多远,均受重伤。

二、事故原因
经现场勘验和技术鉴定,酿成这起1死2伤重大伤亡事故的主要原因是2#空甲醇计量槽内还有残余的甲醇气体,加上用于切断甲醇槽与放空管的盲板不合格,被气割时加热的气体冲破,致使槽内残余的甲醇气体与空气混合在爆炸范围以内,遇到气割明火当即发生爆炸。

三、防范措施
检修动火时,管理人员必须组织实施对动火设备、储罐等与存有易燃易爆物料的设备彻底断开,并进行严格的清洗、置换、分析、监测,认真做好动火前的一切准备工作;作业人员要有强烈的自我保护意识,不确认做到安全保障绝不动火作业。

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