QC成果报告提高水泥搅拌桩施工质量一次合格率
提高水泥搅拌桩合格率(QC)

提高水泥搅拌桩合格率QC小组名称:扬州市通达建设发展有限公司QC小组单位名称:扬州市通达建设发展有限公司二O一五年六月二十三日目录一、工程概况 (1)二、小组概况 (1)三、选题理由及课题目标 (2)(一)选题理由 (2)(二)课题目标 (2)四、可行性分析 (2)五、基本活动情况 (3)(一)第一次PDCA 循环 (3)(二)第二次PDCA 循环 (7)六、效果检查 (9)七、巩固措施与标准化 (9)八、遗留问题和今后打算 (10)(一)遗留问题 (10)(二)今后的打算 (10)提高水泥稳定碎石基层施工质量(扬州市通达建设发展有限公司QC小组)发布人:管岚一、工程概况金湾路南北向贯穿整个江广融合区域,沿线经过泰安镇、江都老城西北邹、江都七闸大队、广陵区杭集等现状地块,是区域内的一条南北发展轴,承担了该区域对外交通功能。
据城市总体规划,本工程为扬州中心城区“五横七纵”快速路网中的一条纵向快速路,北接启杨高速双沟互通,南至沪陕高速杭集互通,同时与老宁通公路相联系,是东部分区南北向快速沟通及对外衔接的集散通道。
金湾路新建工程(K6+610-K7+310)段实施范围,北起工农西路(K6+610)与江都区先导段工程终点衔接,南至江桥路(K7+310)。
道路全长700m。
拟建场地地表水、地下水水力联系密切。
水位埋深0.45--1.90m.稳定水位为埋深0.41~1.90m;据区域水文地质资料反映,孔隙潜水年变幅一般在2m左右,根据地下水位长期观测资料,历史最高地下水位为6.0m,近3-5年最高地下水位约为5.5m。
承压水主要赋存于⑧层中,水位埋深为 2.0-3.0m。
本地道基坑深度为 1.632m~10.117m,采用明挖顺筑法施工,自上面上开挖,自下而上浇筑内部结构。
地道暗埋段采用800mm 厚地下连续墙作为围护结构,基坑地质主要为有机质土及泥炭质土,该土质多为软塑状、局部流塑、具有含水量高、孔隙比大、压缩性高、承载力低、灵敏度高、易触变等特性,工程性质差,施工难度大,技术含量高,为项目重点控制工程之一。
确保喷浆水泥搅拌桩成桩合格率QC成果全解

软土路基喷浆水泥搅拌桩成桩合格率控制
中铁十局集团有限公司甬台温铁路指挥部第三项目部 软土路基水泥搅拌桩成桩合格率控制QC小组
一、工程概况
温州南站位于温州市瓯海区潘桥镇境内,新建甬台温铁路 标段DK271+630-DK276+487范围内,全长4857米,该地区地质 复杂,有35m深的淤泥,地质软弱,承载力低。
是否 主因
是 是
岗前培训 不足 奖罚制度 不健全
操作人员上岗前进行为 期两天的培训 没有严格的奖惩制度, 工作人员责任心不强
2
没有结块,对方离 地面30cm。
在喷浆提升的时候采用 高档提升 在钻进过程中喷浆
现场调查
现场调查 现场检查
栗彬 乔迎春
马林强 刘秀梅 马林强 栗彬
水泥搅拌桩主要工艺流程
水泥搅拌桩采用二喷四搅施工工艺,主要工艺流程为: 检查、调 原地面平整 测量放样 钻机就位 整钻机 全桩长重复搅拌下钻并 喷将搅拌至设计深度
停浆反循环 搅拌提升
钻机正循环搅 拌喷浆下沉
复搅反循环 提升出孔
成桩结束
移至下一桩位
水泥搅拌桩施工质量控制要点
派专人负责水泥搅拌桩的施工,全过程旁站水泥搅拌桩的施工过程。 开钻之前,应用水清洗整个管道并检验管道中有无堵塞现象,排净水后方方 可下钻。 在主机上悬挂一吊锤,通过控制吊锤与钻杆上、下、左、右距离等进行控制 每台钻机配备电脑记录仪、电子磅秤、水泥浆比重计等自动计量设备,电脑 自动记录仪必须打印出桩号、日期、开始和结束时间、设计桩长、实际桩身、 每延米的水泥用量、累计数量及搅拌深度。 水灰比控制在0.45—0.5之间,水泥掺量12%,每米掺灰量48kg,制备好的浆 液不得离析,不得停置时间过长;倒入时应加筛过滤,以免浆内结块,损坏 泵体,堵塞管道。 第一次下钻时,为了避免堵管,采取带浆下钻,喷浆量应小于总量的1/2,严 禁带水下钻。第一次下钻和提钻时一律采用低档操作,复搅时可提高一个档 位。每根桩的正常搅拌时间应不少于36分钟,喷浆压力不小于0.4MPa。 为了保证水泥搅拌桩桩端、桩顶及桩身质量,第一次提钻喷浆时应在桩底部 停留30秒,进行磨桩端,剩余浆液上提过程中全部喷入桩体,且在桩顶部位 进行磨桩头,停留时间为30秒。 施工中发现喷浆不足时或喷浆中断时应及时根据记录中中断深度在12小时内 采取补喷处理措施,补喷重叠长度应大于100cm。
提高深基坑水泥土桩墙围护结构施工质量一次验收合格率——【获奖QC 成果发布】

旗开得胜一、工程概况 (3)二、QC小组简介 (4)三、选择课题 (7)四、现状调查 (10)五、设定目标 (13)六、原因分析 (14)七、确定要因 (14)八、制定对策 (21)九、对策实施 (24)十、效果检验 (33)十一、标准化与巩固措施 (37)十二、总结和下一步打算 (40)十三、QC小组获奖证书及附表 (43)提高深基坑水泥土桩墙围护结构施工质量一次验收合格率1一、工程概况1、维多利亚大酒店工程,位于江苏省盐城市大庆中路南侧、滨河路西侧,建筑面积61917.99㎡,框架结构,地下一层、地上主体五层,基础埋深近5.0m,基坑平面形状为矩形,长、宽为:182.0m×126.0m,基坑周长616.0m。
基坑东侧为滨河路、串场河绿化带,南侧为拟建腾飞路,紧靠盐城第一沟河道;西侧紧靠纺园路,路西为老旧住宅小区,有数幢多层住宅楼及居民区平房,北侧为大庆中路主干道。
基坑重要性等级为一级。
图1—1 维多利亚酒店项目总体效果图12、本工程质量目标:江苏省“扬子杯”奖,争创“鲁班奖”二、QC小组简介QC小组概况表表2-1序号姓名性别年龄学历小组职务职称小组分工QC培训学时1 纪洪群男36 本科组长工程师策划实施861QC小组成员简介表表2-2制表人:李响日期:2017年10月10日图2-1 QC小组成员集体合影制图人:李响日期:2017年10月06日1小组获奖证书和培训合格证书表表2-2制表人:李响日期:2017.10.6图2-2 QC培训合格证书小组活动流程图:11制表人:李 响 日期:2017.10.7三、选择课题:1、提出课题:维多利亚大酒店工程四边紧邻道路、河流、老旧小区,周边地下管线较多,施工场地狭小,制定既安全又经济的基坑围护结构施工方案,成为QC 小组成员头等大事,根据地质勘探报告,地下水位较高,为确保深基坑围护结构施工安全,2017年10月5日,QC 小组第一次会议进行了热烈的讨论,小组全体成员,集思广益,结合现场实际情况,制定了多种方案,经整理归纳为以下几种:一:放坡大开挖图3-1 放坡大开挖剖面图制图人:李响日期:2017.10.61方案二:灌注排桩支护图3-2 排桩支护剖面图制图人:李响日期:2017.10.6方案三:水泥土桩墙支护制图人:李响日期:2017.10.6经过QC小组成员讨论分析,从安全性、技术性、经济性、工期、施工1成本等几个方面对课题进行“水平对比法”分析,见表3-1:小组课题选择评价表表3-1方案一:放坡开挖:安全性高、施工成本低、施工时对周边环境影响大、稳定性好、工期大约70天。
提高水泥搅拌桩一次性成桩合格率QC小组

本工程道路路基、防洪堤的地基加固处理主要方法为浅层换填法和深层水泥搅拌桩法。水泥 搅拌桩桩径桩径60cm,按等边三角形布置,平均桩长9.6~13.1m,桩间距1.3~1.5m,搅拌桩 桩尖要求打穿淤泥层进入持力层100~150cm。
PART FIVE
小组活动情况
5.3 要因确认 针对 鱼 刺 图 中 统计出的9项末端因素开展了现场调查、分项抽检、集体讨论等
活动,进行了要因确认。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
因素 经验不足 操作人员责任心不强 提升速度和转速不匹配 喷浆不正常 水泥有结块 喷浆顺序不合理 钻进速度过快 复搅不到位 黏性土不易均匀拌合
水泥土搅拌桩施工质量缺陷排列图
25 22
20 16
15
10
5
0 搅拌不均匀
喷浆量不足
4 桩距不匀
2 桩长不够
2 桩径小
水泥土搅拌桩施工质量缺陷累计频率图
120% 100%
80%
82.7%
91.4%
95.7%
60%
47.8%
40%
20%
0% 搅拌不均匀
喷浆量不足
桩距不匀
桩长不够
累计频率(%)
100.0% 桩径小
项目副经理
35
本科
生产经理
28
本科
项目总工
26
本科
质量负责
27
本科
安全总监
44
本科
测量负责
28
本科
现场工长
31
本科
技术员
QC成果提高市政道路水泥搅拌桩成桩合格率

目 录
• QC小组概况 • 现状调查与分析 • 制定对策与实施 • 效果检查与标准化 • 总结与展望
01
QC小组概况
小组成立背景
市政道路建设需求增加
随着城市化进程的加速,市政道路建设需求不断增加,对工程质量 的要求也越来越高。
水泥搅拌桩成桩合格率问题突出
专业技术人员
小组活动情况
定期召开小组会议
会议内容包括问题分析、改进措施讨论、实施效果评 估等。
制定改进计划
根据小组讨论结果,制定具体的改进计划并分工实施。
跟踪改进效果
对改进措施的实施情况进行跟踪,定期评估效果,及 时调整方案。
02
现状调查与分析
当前合格率情况
当前合格率
经过对近期市政道路水泥搅拌桩施工 项目的调查,发现目前的合格率仅为 70%,远低于行业标准。
详细描述
在选择原材料时,应优先选用质量稳定、性能优良的原材料,如优质水泥、适量的添加剂等。同时, 应根据工程实际情况,通过试验确定合理的原材料配比,确保搅拌均匀、强度适中,以提高成桩合格 率。
对策二:改进施工工艺与方法
总结词
采用先进的施工工艺和设备,优化施工方法是提高成桩合格率的有效途径。
详细描述
感谢您的观看
THANKS
在市政道路建设中,水泥搅拌桩是常用的地基处理方法,但存在成 桩合格率不高的问题,影响了工程质量。
QC小组成立目的
为了解决这一问题,成立QC小组,以提高市政道路水泥搅拌桩成 桩合格率。
小组人员构成
负责监督改进措施的实施, 确保质量达标。
质量管理人员
负责实施改进措施,反馈 实施效果。
现场施工人员
QC成果-提高钻孔灌注桩一次验收合格率

对策三:加强材料质量控制,确保原材料质量
总结词
严格把控材料质量
详细描述
建立严格的材料质量检验制度,确保用于钻孔灌注桩施工的原材料质量符合标准,从源 头上保证施工质量。
对策四
要点一
总结词
质量管理体系化
要点二
详细描述
推行全面质量管理,建立完善的质量管理体系,明确各环 节的质量责任,确保每个步骤都符合质量要求。
THANKS
感谢观看
施工操作不规范
钻孔灌注桩施工过程中操作不规范, 如泥浆制备、清孔等环节操作不当, 影响成孔质量。
环境因素
地质条件复杂
钻孔灌注桩施工区域地质条件复杂,如 存在软土、流沙等不良地质条件,影响 成孔质量和施工安全。
VS
气候条件恶劣
施工过程中遭遇恶劣气候条件,如大风、 暴雨等天气,影响施工进度和成孔质量。
小组活动开展情况
小组成立后,首先对钻孔灌注 桩施工过程进行了详细的分析 和研究,找出了影响一次验收
合格率的因素。
针对存在的问题,小组制定了 相应的改进措施,并组织成员
进行实施。
在实施过程中,小组注重数据 收集和分析,不断优化改进方 案,确保措施的有效性。
通过小组的共同努力,钻孔灌 注桩一次验收合格率得到了显 著提高,达到了预期的目标。
02
CATALOGUE
问题识别与选题理由
问题识别
钻孔灌注桩施工过程 复杂,涉及多个环节 ,容易产生质量问题 。
施工材料质量不稳定 ,对钻孔灌注桩质量 产生较大影响。
施工队伍技术水平参 差不齐,部分操作人 员技能不足,影响施 工质量。
选题理由
提高钻孔灌注桩一次验收合格 率是工程质量的保障,有利于 提高工程效益。
提高水泥搅拌桩一次性成桩合格率QC小组资料

05 PART FIVE
小组活动情况
5.1 现场调查
现场施工照片
现场取芯照片
05 PART FIVE
小组活动情况
5.2 原因分析 通过检查情况统计表和检查结果排列图可以看出“搅拌不均匀”是影响喷浆水泥搅拌桩的首要问题。影响“搅拌不均匀”的因素分为人、料、机、法、环境。
选题理由
04 PART FOUR
活动目标及可行性分析
活动目标
04 PART FOUR
活动目标及可行性分析
有一批勇于探索进取的技术人员,有从事过相关施工任务的劳务队伍和施工工人。
开展现场关键工序和过程控制,现场进行集中讨论和学习。
可行性分析
项目重视水泥搅拌桩施工质量,在技术、物资、后勤等方面给予大力支持。
要因
8
复搅不到位
现场调查
复搅不到位,不能有效保证喷浆均匀性
要因
9
黏性土不易均匀拌合
现查调查
穿过黏性土层时可选择合理的喷浆与钻速
非要因
05 PART FIVE
小组活动情况
5.4 制定对策 QC小组成员根据上述分析,制定了对策措施,并分工落实到责任心。
序号
主要因素
对策措施
责任人
执行时间
经验总结:项目部尚没有水泥搅拌桩的施工经验,通过开展本次QC活动,使项目人员在同类施工中积累宝贵的实践经验。
样板引路:根据公司质量管理要求,落实“样板引路”质量管理方针,争创水泥搅拌桩优质样板工程。
软基沉降控制:通过控制水泥搅拌桩合格率来保证软基处理施工质量,减少路基工后沉降,从而确保路基施工质量。
谢 谢!
提高水泥搅拌桩一次性成桩合格率
目录
CONTENTS
[QC成果]提高市政道路淤泥地层水泥搅拌桩成桩合格率
![[QC成果]提高市政道路淤泥地层水泥搅拌桩成桩合格率](https://img.taocdn.com/s3/m/65eaad3f312b3169a451a498.png)
QC课题荣誉
1、荣获20XX年度XX 省市政行业优秀质量管 理小组活动成果一等奖。 2、荣获20XX年度本 集团公司QC成果发布 会一等奖。
QC小组简介
本QC小组成立于20XX年8月,注册号 为:HZSZXX-08。小组成员6人,担任不同 的业务岗位,均受过TQC学习培训,有参加过 多次QC成果活动的经历,并获得过“省、 市优秀质量管理成果” 称号。
频数(次) N=64
6 54 468
4 302
2 146
8
0
排列图
C类 81.3%
93.8% A类
96.9% B类
强度不足
累计频率 %
10 09 080 70
60
5 04 03 02 10 00
强度不足 桩体不完整 垂直度差 桩径不均匀
制图:
审核:
日期:
质量合格率
85.1%→9
5%
100%
80%
活动前:18.2(绿线所围面
积)
活动后:45(红线所围面积
0
解决问题
) 可以看出:活动前的QC小
组总体水平约是活动后的
2.5倍
个人能力
发现问题
制图:
审核:
日期:
巩固措施
通过本次QC活动,我们提高了水泥搅 拌桩的成桩质量,得到了很好的效果。同 时也获得了有关部门的一致好评,上述的 钻进、搅拌、喷浆工艺控制要求被公司用 于推广,并纳入企业标准。
喷浆频率搅拌 速度不匹配
导致 桩体 强度 不足
制图
审核
日期
要因确认
由鱼刺图可知影响水泥搅拌桩成桩 质量的末端因素有13条,小组成员召开 要因分析会,进行要因确认。
要因确认表
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提高水泥搅拌桩施工质量一次合格率XXQC小组目录一、课题背景 (3)二、小组简介 (3)三、课题选择 (4)四、目标设定 (4)五、目标可行性分析 (5)六、原因分析 (6)七、要因确定 (6)八、制定对策 (9)九、实施对策 (10)十、效果检查 (11)十一、巩固措施 (12)十二、总结及今后打算 (12)一、课题背景XX排涝站重建工程包括包括:拆除现状泵房及清运、地基处理、基坑支护、施工监测、泵房重建、河道护坡、护底、清淤泥及棚屋拆除清运、绿化种植养护、道路工程等施工内容,其中地基处理、基坑支护、道路工程等工作中水泥搅拌桩施工为本工程重点和难点所在,搅拌桩桩径为600mm,喷粉法施工,其质量控制对总体质量至关重要。
二、小组简介表1:小组简介表三、课题选择为使水泥搅拌桩施工质量一次合格率满足项目部要求,保证成桩质量及工程进度,我们以“提高水泥搅拌站施工质量一次合格率”为课题成立了QC 小组开展活动。
四、目标设定根据项目部要求,我们将目标设定为:将水泥搅拌桩施工质量一次合格率从65%提高到90%。
项目部要求 施工现状前期施工中统计发现水泥搅拌桩施工质量一次合格率偏低。
具体统计数据如下:项目 检测项次 合格项次不合格项次一次合格率水泥搅拌桩质量43281565%由以上数据可见,已完成水泥搅拌桩施工质量一次合格率在仅为65%,不满足项目部不低于90%的要求。
本工程水泥搅拌桩施工质量一次合格率不低于90%,有效保证水泥搅拌桩成桩质量和工程进度要求。
提高水泥搅拌桩施工质量一次合格率65%90%0%20%40%60%80%100%现状目标水泥搅拌桩施工质量一次合格率五、目标可行性分析小组对本工程中水泥搅拌桩施工质量检验记录进行了统计,按照质量缺陷数据进行分类、整理,制成调查表如下:水泥搅拌桩施工质量缺陷调查统计表93.3%86.7%80.0%46.7%0.0%水泥搅拌桩施工质量缺陷排列图从排列图中可以看出影响水泥搅拌桩施工质量一次合格率的主要症结是强度不足和桩体不均匀,占到总因素的80%。
对于目标是否可行,小组成员做了以下调查分析:强度不足和桩体不均匀占到总因素的80%,如果能够解决这两个关键问题,则可提高水泥搅拌桩施工质量一次合格率至:(28+12)/43=93%>90%;由以上分析,小组人员认为目标是可以实现的。
六、原因分析针对水泥搅拌桩施工质量一次合格率偏低的主要症结强度不足和桩体不均匀,QC 小组成员对施工记录及相关资料进行收集审查,开展头脑风暴,利用关联图进行了原因分析。
最终找到了11个末端因素。
七、要因确定我们对因果分析图中列出的11个末端因素进行分工,确定验证方法和标准,如下表所示:末端因素确认分工表依据已定的验证方法和验证标准,小组成员对上表中的11个末端原因进行了逐一验证,具体验证过程如下:要因确认1:人员培训不足现场检查技术交底记录,已按要求对全体作业人员进行了各项技术交底,经过考核合格后上岗作业,抽查了3个作业人员对施工工艺参数进行了询问,能准确掌握。
由此可见,本条为“非要因”。
要因确认2:叶片和喷嘴设置不合理现场使用的搅拌叶片为2层4片,不能保证土体内单点搅拌次数均达到20次,易造成土体搅拌不均匀。
另外出灰口位置在搅拌轴上,水泥多集中在喷灰口的桩轴附近,叶片外缘缺灰,造成喷灰不均匀。
从而造成桩体不均匀和强度不足。
由此可见,本条为“要因”。
要因确认3:设备性能不足现场使用的PH-5A、PH-5B型粉喷桩机,主要参数为:地基加固深度19m,成桩直径700mm,提升速度0.3~2.7m/mi。
进场设备性能良好,配备了能显示钻杆钻进时电流变化的电流表,显示管道压力的压力表和计量水泥喷入量的电子秤或流量计。
设备性能能满足本工程需要。
由此可见,本条为“非要因”。
要因确认4:钻头磨损过大现场及时对磨损的钻头进行更换,小组成员对钻头分不同时间段共检查了5次,钻头直径磨耗量分别为:0.5cm、0.7cm、0.2cm、0.1cm、0.4cm,钻头直径能满足要求。
由此可见,本条为“非要因”。
要因确认5:喷灰量不足小组成员对现场施工记录进行了调查,根据土体含水量按照要求调整喷灰量,如一次喷灰量不足时,采取了二次喷灰,现场调查了20组喷灰量均能满足要求。
由此可见,本条为“非要因”。
要因确认6:输灰管堵塞现场使用的输灰管长度未超过60m,搅拌施工前仔细检查搅拌机械,供粉泵,送气(粉)管路,接头和阀施门的密封性,可靠性,有效避免了输灰管堵塞的情况发生。
由此可见,本条为“非要因”。
要因确认7:复搅不到位小组人员调查了施工记录,并跟踪了5次复搅,现场施工时已按照要求对全桩进行了复搅,现场监理人员也对复搅进行了记录,复搅深度及次数均能满足要求,未发现复搅不到位的情况。
由此可见,本条为“非要因”。
要因确认8:喷灰频率与搅拌、提升不匹配小组人员调查发现喷灰与搅拌、提升工作存在不协调,主要表现为:1、存在灰自泵出之后尚未到达喷灰口时(该过程耗时称为走灰时间)就已经开始提升、搅拌工作的情况,造成该段喷灰量不足。
2、提升速度、喷灰压力、流量存在不稳定的情况,造成部分节段喷灰量不均匀。
3、喷灰复搅提钻后,桩头部分没有进一步拌和夯实。
以上均会影响桩体强度及均匀性,由此可见,本条为“要因”。
要因确认9:水泥受潮结块强度不足小组成员现场检查了水泥进场、存放及使用情况,进场水泥均经检验合格,各项技术指标满足国家技术标准,水泥已入库堆放整齐,底部架空,仓库四周设置排水沟,防止水泥受潮结块,现场未使用受潮结块的水泥。
由此可见,本条为“非要因”。
要因确认10:转速与提升速度不匹配现场使用的粉喷桩机已考虑提升速度与搅拌头转速的匹配,钻头约每搅拌一圈提升15mm,满足要求,从而保证成桩搅拌的均匀性。
由此可见,本条为“非要因”。
要因确认11:钻进、搅拌速度控制不当小组人员现场对搅拌速度及钻进速度分别测量了30组,搅拌速度及钻进速度均能满足要求。
由此可见,本条为“非要因”。
通过以上验证,我们得出结论为:导致强度不足和桩体不均匀问题产生的主要原因是叶片和喷嘴设置不合理和喷灰频率与搅拌、提升不匹配。
八、制定对策针对这两个要因,我们小组组织讨论会,对相关问题展开头脑风暴法,制定了以下对策表:对策表九、实施对策9.1对策实施1:针对叶片和喷嘴设置不合理1)将搅拌叶片由2层4片增加至3层6片。
各层叶片间互成60°夹角,将下面2层叶片沿旋转时的切土方向适当倾斜,使土体内单点搅拌次数均达到20次,并保证切土搅拌均匀。
2)将出灰口改到搅拌叶片中部,以克服搅拌轴底出灰方式易引起的搅拌不均,确保出灰均匀。
3)对策目标验证:对策实施后,切土搅拌均匀,且未出现水泥在桩轴出灰口附近集中而叶片边缘缺失的情况,出灰均匀,对策1目标实现。
9.2对策实施2:针对喷灰频率与搅拌、提升不匹配1)搅拌机每次下沉和提升的时间安排有专人记录,时间误差不大于5s,提升前要有等待送粉到达桩底的时间,防止出现已提升却未喷粉的情况,具体时间随机械类型与送灰管长度而变化。
2)检查、检定喷灰压力罐及压力表、电子秤,确保喷灰压力稳定,喷灰量稳定。
配置自动流量计,电脑控制喷灰频率达到要求,借鉴试桩各阶段记录的施工技术参数,确定转速、提升速度参数,严格按参数值控制施工,保证搅拌、提升速度与喷灰频率的匹配。
3)按要求停灰后及时安排专人处理桩头,复拌回填夯实。
4)对策目标检查:对策实施后开始搅拌提升的时间与走灰时间匹配,未出现钻头已提升而灰未到的情况,喷灰压力、流量、搅拌提升速度稳定,喷灰频率与搅拌提升速度匹配,停灰后桩头处理及时合理。
对策2目标实现。
十、效果检查10.1对策实施后效果检查对策实施后小组成员对本工程后续水泥土搅拌桩施工质量的一次合格率进行统计,共检测72项次,强度不足与桩体不均匀的缺陷均未出现,而其他缺陷累计出现6次,详见下表。
对策实施后水泥搅拌桩施工质量一次合格率统计表项目检测项次合格项次不合格项次一次合格率水泥搅拌桩质43 28 15 65%量(实施前)水泥搅拌桩质72 66 6 92%量(实施后)水泥搅拌桩施工质量一次合格率目标对比图10.2、经济效益对策实施后水泥搅拌桩施工质量一次合格率提高至90%,达到项目部的要求,减少补桩工程量约800m,以60元/m计,节约成本48000元;节约工期20天,以每天工期人工成本1000元计算,节约成本20000元。
对策实施过程中材料投入费用约为4000元。
本次活动共节省资金=48000+20000-4000=64000元。
10.3、无形效益通过小组的活动,有效提高了水泥搅拌桩施工质量,减少补桩工作,对工程总体质量、进度控制提供了有效保障,得到了业主单位好评,为公司争得荣誉。
十一、巩固措施1、建立水泥搅拌桩(喷粉)施工的质量管理点,积累和总结经验,指导本工程以后的施工控制;2、根据提高水泥搅拌桩施工质量一次合格率的控制措施和管理方法编写《水泥搅拌桩(喷粉)施工作业指导书》推广到公司其它类似项目施工中。
十二、总结及今后打算1、通过本次QC小组活动,提高水泥搅拌桩施工质量一次合格率到90%的目标得以实现,小组成员分析问题、解决问题的能力有了较大的提高,并激发了小组成员的质量管理热情、开拓了质量管理思路,使小组成员的质量意识和质量管理水平也得到显著的提升。
2、对于本次QC活动,小组进行了自我评价,评价结果如下:小组自我评分表自我评价表雷达图小组成员在对QC知识水平、质量改进意识、团队精神等方面均有了显著提高。
3、今后打算:我们将定期组织现场各级质检人员、管理人员学习QC知识,促进全员参与,从各方面和各环节对施工质量全过程、全方位进行严格管理和控制;同时,坚持开展QC小组活动,分析出影响工程质量的关键部位及重要影响因素,设质量监控点,按照PDCA循环过程,分阶段、有成效的进行质量控制。