发电部运行分析定稿
发电运行岗位调研报告

发电运行岗位调研报告经过对发电运行岗位的调研,我得到了以下结果:1. 岗位职责发电运行岗位的主要职责是负责发电设备的操作、维护和运行。
具体职责包括:- 监控发电设备的运行情况,及时发现并解决设备故障或异常情况;- 确保发电设备的安全、高效运行,保证发电量的稳定供应;- 进行常规巡检和检修,确保设备的良好运行状态;- 配合其他部门进行设备维护和修理工作;- 编制相关统计报表,记录设备运行情况和故障处理情况。
2. 工作环境发电运行岗位通常需要在发电厂或发电设备控制室内工作。
因为发电设备通常位于密闭空间中,所以岗位要求工作人员具备良好的工作环境适应能力,包括:- 能够适应高温、噪音和尘埃等工作环境;- 具备良好的体力和耐力,能够承受长时间的站立和工作压力;- 具备良好的协调能力,能够高效应对突发情况。
3. 技能要求发电运行岗位对工作人员的技能要求较高,主要包括以下几个方面:- 具备相关专业知识,了解发电设备的工作原理和操作要点;- 熟悉发电设备的维护和检修流程,能够独立进行设备维护和故障排除;- 具备灵敏的观察力和分析能力,能够及时发现设备故障并采取相应措施;- 具备团队合作精神,能够与其他部门进行协调和沟通。
4. 发展前景发电运行岗位在电力行业中属于核心职位,具有较好的发展前景。
随着电力行业的快速发展,新型能源的广泛应用和智能化技术的不断创新,发电运行岗位的需求将会持续增加。
同时,随着国家对清洁能源的推广和绿色发展的要求,发电运行岗位的技能要求也会不断提高,因此具备相关技能和经验的人员将更有竞争力。
基于以上调研结果,发电运行岗位涉及的职责广泛、要求多样,但具有良好的发展前景。
对于有志于从事相关岗位的人员来说,需要不断学习和提升自身技能,以适应行业发展的需求,并在实践中不断积累经验。
火力发电站运行分析报告

火力发电站运行分析报告一、引言火力发电站作为常见的发电方式之一,其运行情况对能源供应和环境保护都有重要影响。
本报告旨在对某火力发电站的运行情况进行分析,以评估其运行效率和环境效益。
二、概述该火力发电站位于某市,采用煤炭燃烧作为主要能源来源。
总装机容量为XX兆瓦,包括X个发电机组。
我们对该发电站的运行数据进行了仔细收集和分析,并结合相关监测数据进行了运行分析。
三、运行效率分析1. 发电量分析根据已有数据,我们计算了该火力发电站的年实际发电量。
2019年度的发电量为XXXX万千瓦时,与设计发电量相比偏差为X%。
进一步分析发现,主要原因是设备老化和燃烧效率低下导致。
建议发电站加强设备维护和优化燃烧过程,以提高发电量。
2. 发电效率分析发电效率是衡量发电站综合性能的重要指标。
根据数据分析,该发电站的年平均发电效率为XX%,略低于同类型发电站的平均水平。
导致低效率的主要原因包括热损失、流体阻力和机械能损失等。
建议通过加强节能措施和提高设备操作水平,以提高发电效率。
四、环境效益分析1. 温室气体排放分析火力发电站燃烧过程会产生大量温室气体排放,对气候变化造成潜在影响。
根据数据分析,该发电站年度温室气体排放量为XXX吨二氧化碳当量。
进一步评估其排放状况,建议发电站应加强减排技术和设备更新,以降低温室气体排放水平。
2. 排污物处理分析火力发电过程中产生的废气和废水排放对大气和水环境都存在潜在影响。
根据数据分析,该发电站的废气和废水排放符合国家标准,但仍可以进一步优化处理措施,以确保环境质量。
建议发电站加强废气和废水处理设施的运维和改造,并加强监测控制。
五、结论与建议综合以上分析结果,我们得出以下结论和建议:1. 该火力发电站的发电量与发电效率有一定差距,建议加强设备维护和优化燃烧过程,以提高运行效率。
2. 温室气体排放量在一定范围内,但应加强减排工作,投入更多的技术和设备更新。
3. 废气和废水排放符合国家标准,但应进一步加强处理和监测。
水利发电站机组运行分析

水利发电站机组运行分析水利发电站机组是水电站中的核心设备之一,对于水电站的运行和发电效率起着重要的作用。
本篇文章将对水利发电站机组的运行进行分析,以探讨如何提高发电效率和保证机组的稳定运行。
一、机组运行状况分析水利发电站机组的运行状况对发电效率有着直接影响。
首先需要对机组的负荷特性进行分析,了解机组在不同负荷下的运行情况。
同时,还需对机组的运行参数进行监测,包括转速、压力、温度等指标,以及机组的运行功率和效率等关键参数。
通过对机组运行状况的综合分析,可以评估机组的性能表现和运行效率。
二、机组故障分析机组运行中的故障是影响发电效率的常见问题。
对于机组的故障,首先需要进行分类和识别,以便及时采取修复措施。
常见的机组故障包括轴承磨损、叶轮叶片损坏、泄漏等。
分析机组故障的原因,可以帮助确定有效的故障修复策略。
此外,还需对机组的维护和保养情况进行分析,以预防和避免机组故障的发生。
三、机组性能优化分析为了提高水利发电站机组的发电效率和经济性,需要进行机组性能优化分析。
首先是选取合适的调度策略,包括负荷调度和启停策略,以在满足发电需求的前提下最大限度地提高机组的效率和输出功率。
其次是对机组的设计以及设备的更新换代进行优化,以提高机组的转换效率和可靠性。
此外,还可以通过改进涡轮叶片的设计和水流控制技术等手段,进一步优化机组性能。
四、机组运行状态监测与预警为了保证机组的稳定运行和延长设备寿命,需要进行机组运行状态的实时监测和预警。
通过安装传感器和监测系统,可以对机组的振动、温度、压力等参数进行连续监测,并及时发出预警信号。
同时,还可以采用数据分析和故障诊断方法,对机组的运行状态进行评估和预测,以便提前采取维护措施,避免机组故障和停机损失。
结论:水利发电站机组的运行分析对于提高发电效率、保障机组运行稳定至关重要。
通过对机组运行状况的分析,可以评估机组性能并及时调整运行策略。
同时,对机组故障进行分析,可以及时采取维修措施,保证机组的稳定运行。
发电机组运行效益分析报告

发电机组运行效益分析报告一、引言本报告旨在对某发电机组的运行效益进行详细分析,评估其在电力供应方面的表现,并提出相应的改进建议。
二、背景介绍该发电机组位于某电力公司的发电厂,是该厂的重要能源供应设备之一。
近年来,随着电力需求的不断增长,其运行效益显得尤为重要,对于该厂的正常运营和电力供应稳定性具有重要意义。
三、运行效益分析1. 运行稳定性通过对该发电机组的运行数据进行详细分析,发现其在近一年的运行中表现出了较好的稳定性。
频率和电压波动较小,运行过程中基本不存在大的起伏。
这表明该发电机组的负载平衡能力较强,能够稳定供应电力。
2. 发电效率在能源的利用方面,该发电机组的发电效率较高。
通过对燃料消耗和电能输出进行比较,发现该发电机组的能源利用率达到了90%以上,相比同类型发电机组更为高效。
这不仅减少了能源消耗,还降低了环境污染。
3. 维护成本该发电机组的维护成本相对较低。
根据对维修和保养费用的统计,发现其维护费用相对较低,同时维护周期较长,无需频繁的维修和更换设备,减少了运营成本。
4. 运行安全性通过对运行记录和安全事故报告的分析,发现该发电机组的运行安全性较高。
在过去一年的运行中,并未发生任何重大的事故和故障,保证了电力的连续供应和用户的安全使用。
五、改进建议尽管该发电机组在运行效益方面表现较为出色,但仍有一些改进的空间。
为进一步提升其运行效益,我提出以下建议:1. 引入先进的监测系统:通过引入现代化的监测系统,实时监测和分析设备运行数据,以预测潜在故障和瓶颈,并采取相应措施,在保证可靠性的前提下提高运行效率。
2. 定期维护和保养:尽管维护成本相对较低,但仍建议定期进行设备检修和保养,以确保设备的正常运行和寿命的延长。
3. 节能措施:通过引入更高效的燃料供应系统和燃烧控制技术,减少能源的浪费,进一步提高发电效率,为环境保护做出贡献。
4. 安全培训:定期组织安全培训,增强员工的安全意识,避免人为失误引起的安全事故,保障员工的人身安全。
电厂运行生产情况汇报

电厂运行生产情况汇报尊敬的领导:根据最近对电厂运行生产情况的全面调查和分析,我谨向您汇报如下:一、生产情况总体概况。
本期电厂运行生产情况总体稳定,发电量与上期相比略有增长,各项设备运行正常,未发现重大故障和安全事故,生产指标基本达到预期目标。
二、设备运行情况。
1. 主机组运行情况。
本期主机组运行平稳,未出现异常振动和噪音,转速、温度、压力等各项参数均在正常范围内,未发现异常报警情况。
2. 辅助设备运行情况。
各辅助设备如给水泵、鼓风机、除尘设备等均正常运行,未发现漏水、漏气、漏电等安全隐患,设备运行效率较高。
三、安全生产情况。
1. 安全生产意识。
全厂员工安全意识较强,各岗位人员严格按照操作规程和安全操作流程进行作业,未发现违章操作和安全隐患。
2. 安全事故情况。
本期未发生任何安全事故和伤亡事故,各项安全措施得到有效执行,安全生产形势总体稳定。
四、环保情况。
1. 烟气排放。
本期烟气排放达到国家环保标准要求,各项污染物排放浓度均在允许范围内,未发现超标排放情况。
2. 垃圾处理。
垃圾处理设施正常运行,未发现环境污染和垃圾外溢现象,环境保护工作得到有效落实。
五、运行成本情况。
本期电厂运行成本较上期略有增加,主要受燃料价格上涨和设备维护费用增加影响,但总体控制在合理范围内。
六、存在问题及改进措施。
1. 存在问题。
(1)部分设备存在轻微漏水现象,需要及时进行维护和处理;(2)部分员工操作规程不够规范,需要加强培训和管理。
2. 改进措施。
(1)加强设备巡检和维护,及时处理设备漏水问题;(2)加强员工安全生产培训,强化操作规程执行,提高员工安全意识。
七、后期工作计划。
1. 继续加强设备维护和管理,确保设备运行稳定;2. 加强安全生产教育培训,提高员工安全意识和操作规范;3. 加强环保设施运行监管,确保环保指标达标。
以上是本期电厂运行生产情况的汇报,希望领导能够审阅并提出宝贵意见和建议,共同推动电厂生产工作取得更好的成绩。
七月份发电部班组运行分析汇总

七月份发电部班组运行分析汇总发电部主办2017年7月七月份发电部班组运行分析汇总运行一值专题:高温天气机组大负荷运行,4台小机间冷风机全部跳闸如何处理及运行中防止小机真空低跳闸的防范措施?1、运行中4台小机间冷风机全部跳闸处理:1、1 发现小机4台冷却风机跳闸,机组立即快速降负荷,并启动电动给水泵并入系统运行。
解除两台汽泵自动,降低两台汽泵出力,尽量增加电泵出力以维持汽包水位正常,加强监视电泵各参数在正常范围内严禁出现超负荷现象。
1、2 小机间冷风机跳闸后,立即检查首出原因,如是误动引起或无明显故障时可试启动跳闸风机,如无法启动时,联系检修立即抢修,尽快恢复小机间冷风机运行。
1、3 小机间冷风机跳闸,小机循环水温度持续上升,及时启动备用小机循环水泵及小机真空泵,以维持小机真空正常,防止小机真空低保护动作。
1.4 启动小机间冷充水泵,提高小机循环水系统压力,使两个膨胀水箱处于溢流状态,用小机间冷地下水箱内的低温水置换系统内的高温水,降低系统水温,提高小机真空。
1、5 经上述操作后,小机真空仍快速下降时,立即降负荷至220MW 以下,并选择打闸一台汽泵,以保证小机真空正常,确保维持单台汽泵正常运行。
期间加强监视汽泵以及电泵运行参数,保证各参数不超限。
1、6 如小机真空快速下降至小机真空保护动作值,两台小机同时跳闸时,立即解除协调,手动快速降负荷至90MW以下,加强电泵上水,保证汽包水位正常,期间应严密监视电泵各参数正常,严禁电泵超负荷运行。
若两台汽泵跳闸后,电泵上水困难而造成汽包水位低BT保护动作时,按锅炉BT事故处理,待汽包上水恢复正常后锅炉及时扬火恢复机组负荷。
2、运行中防止小机真空低跳闸的防范措施:2、1 加强小机间冷就地巡检工作,保证各小机间冷小间门处于关闭状态,防止跑风。
同时对间冷散热器表面清洁情况进行检查,发现吸入杂物及时清理,防止影响换热。
2、2 发现小机间冷散热片脏污、换热效果差时,应及时联系检修进行散热片冲洗,以保证小机间冷散热片的正常换热效果。
火电生产运营月度情况分析报告模版

火电生产运营月度情况分析报告模版一、总体概述本月火电生产运营情况总体稳定。
总发电量为XXX兆瓦时,较上月下降X%;总供电量为XXX兆瓦时,较上月下降X%。
本月运行线损率为X%,较上月有所增加。
以下将对本月的生产运营情况进行详细分析和总结。
二、发电量分析本月火电机组发电量较上月有所下降。
主要原因有:1.运行天数减少:本月有X天非计划停机维护,导致发电天数减少,直接影响了发电量的提升。
2.载荷率下降:本月火电机组的平均负荷率为X%,较上月下降X%。
主要原因是该月供电负荷需求较低,导致火电机组运行时落后于其他新能源发电设备。
三、供电量分析本月供电量较上月有所下降。
主要原因有:1.停电时间增加:本月暴雨天气频繁,导致停电时间增加,影响了供电量的产出。
2.供电设备故障:本月供电设备出现X次故障,导致供电量的间断性下降。
3.用户用电需求下降:本月用户用电需求较低,导致供电量也相应下降。
四、运行线损率分析本月运行线损率较上月有所增加。
主要原因有:1.动力线路老化:部分动力线路老化严重,导致线损增加,运行效率下降。
2.原材料成本上升:本月燃料成本较上月上升,但售电价钱未能相应增加,直接导致线损率的上升。
3.设备故障频繁:供电设备问题频发,导致运行线损率持续上升。
需要加强对动力线路的维护和更新,降低原材料成本,并加强对供电设备的维护和管理,以降低线损率。
五、经济运行分析本月火电生产经济运行情况较为稳定。
总收入为XXX万元,较上月下降X%;总成本为XXX万元,较上月上升X%。
毛利润为XXX万元,较上月下降X%;毛利润率为X%,较上月下降X%。
主要原因是本月原材料成本上升较快,而售电价钱未能相应提高,导致毛利润率下降。
需要进一步优化成本和提高售电价钱,以提升经济运行效益。
六、安全生产分析本月安全生产情况良好。
未发生重大事故和人员伤亡事故,所有事故指标均达到或超过安全指标要求。
但仍需加强对设备的巡检和维护,确保安全生产的稳定运行。
电厂运行分析范本

4.控制加负荷速率及煤量的变化幅度,降低升负荷速率可以有
5.在直接影响因素未确定前尽量维持13、16运行,通过趋势图可以知道13磨煤机停运后减温水量大幅增加、受热面壁温整体上升;
运行分析
年月日
题
目
#1炉二级过热器出口管壁温度超限
原因分析:
根据受热面管壁温度计算公式可以知道受热面金属壁温主要决定于蒸汽温度、管壁热负荷以及对流换热系数,引起锅炉受热面金属壁温超限的原因很多,根据我厂的实际运行情况分析,排除蒸汽侧影响,主要由于以下原因可能引起壁温超限:
1.思想上不重视,知道存在问题而没有有效的监视;
6.加强炉膛吹灰,在低负荷时加大NOx风量可以有效降低炉膛出口烟温。
补充内容:
分析内容比较详尽,在运行中要按照上述方法进行监视与调整,以保证受热面安全!
XXX10/12
从2007年起,各值运行分析根据机组实际存在问题严格依照以上格式填写。
5.加负荷速率过快导致燃烧的增加过于超前汽量的增加而没有有效调节;
6.磨煤机运行方式改变,现在看13、16磨煤机影响最大。
应对措施:
1.首先在思想上重视,尤其在加减负荷的过程中以及壁温较高时要始终在线监视,发现有上升趋势及时调整;
2.维持主蒸汽温度的稳定,主蒸汽温度对管壁温度影响最大,防止汽温的大幅度波动及超限是控制壁温超限的最佳途径;
2.主蒸汽温度超过限值或上升过快,正常运行中可能的原因包括自动调节不当或手动干预不当、加负荷速度过快、吹灰影响以及不利趋势叠加等;
3.炉膛左右侧烟气温度偏差大,烟气流动沿炉膛宽度分布不均匀,可能的原因包括受热面布置不合理、燃烧器热负荷分配不均、二次风分配不均等;
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同煤大唐塔山第二发电有限责任公司运行分析(2016年11月)批准:审核:编制:塔山第二发电有限公司发电部二零一六年十二月五日目录一、本月指标完成情况 (1)(一)发电量完成情况 (1)(二)供电煤耗完成情况 (1)(三)厂用电率完成情况 (5)(四)发电水耗完成情况 (6)(五)发电油耗完成情况 (7)(六)主要辅机单耗完成情况 (7)(七)高、低加端差完成情况 (7)(八)灰硫指标完成情况 (9)(九)化学指标完成情况 (10)二、可靠性指标完成情况 (12)(一)机组非计划停运统计表 (12)(二)机组利用小时统计表 (13)(三)机组运行时间统计表 (13)三、本月设备异常运行工况分析 (14)(一)汽机专业 (14)(二)电气专业 (15)(三)锅炉专业 (16)(四)灰硫专业 (18)(五)化学专业 (19)四、本月发生的主要缺陷 (19)(一)汽机专业 (19)(二)电气专业 (20)(三)锅炉专业 (21)(四)灰硫专业 (21)(五)化学专业 (21)五、下月重点工作计划 (22)(一)汽机专业 (22)(二)电气专业 (22)(三)锅炉专业 (22)(四)灰硫专业 (23)(五)化学专业 (23)一、本月指标完成情况(一)发电量完成情况11月份发电量完成27726.84万千瓦时,年累计发电量完成27726.84万千瓦时,本月是公司#3机组11月3日11时18 分圆满结束168小时试运后生产试运行的第一个月,无同比、环比数据。
3.发电量完成情况分析11月份是公司#3机组11月3日11时18 分圆满结束168小时试运后生产试运行的第一个月,全月运行时间660.75小时,利用小时为420.14小时,负荷率为63.58%。
(二)供电煤耗完成情况11月份供电煤耗完成337.77g/kwh,年累计供电煤耗完成337.77g/kwh,本月是公司#3机组11月3日11时18 分圆满结束168小时试运后生产试运行的第一个月,无同比、环比数据。
3.本月供电煤耗指标趋势图4.影响供电煤耗指标统计表原因序号造成损失原因设计值本月上月同期与设计值比环比同比差值影响煤耗差值影响煤耗差值影响煤耗外因造成损失1 负荷率100 63.58 ————36.42 10.932 厂用电率 4.74 5.32 0.58 1.863 入炉煤发热量17.6 18.56 0.96 -0.964 散热损失5 热网及汽暖等1.86 补给水率07 启停机内8 主汽压力16.21 17.37 1.16 -0.385.供电煤耗完成情况分析本月是公司#3机组11月3日11时18 分圆满结束168小时试运后生产试运行的第一个月,无同比、环比数据。
下面是与设计煤耗对比分析情况。
(1)本月负荷率为63.58%,比设计负荷率低36.42个百分点,影响煤耗升高10.93克/千瓦时。
(2)发电厂用电率完成5.32%,比设计值4.74%高0.58%,影响煤耗升高1.86克/千瓦时。
(3)入炉煤发热量为18.56Mj/kg,比设计值17.6Mj/kg高0.96%,影响煤耗降低0.96克/千瓦时。
(4)主厂房采暖,影响煤耗升高1.8克/千瓦时。
(5)主汽压力完成17.37Mpa,全月平均负荷为41.96MW,折算设计压力为16.21 Mpa,影响煤耗降低0.38克/千瓦时。
(6)主汽温度完成559.73℃,比设计值566℃低6.27℃,影响煤耗升高0.66克/千瓦时。
(7)再热温度完成552.57℃,比设计值566℃低13.43℃,影响煤耗升高1.07克/千瓦时。
(8)给水温度完成251.72℃,比设计值246.81℃高4.91℃,影响煤耗降低0.44克/千瓦时。
(9)背压完成13.6Kpa,比设计值12Kpa高1.6Kpa,影响煤耗升高2.4克/千瓦时。
(10)排烟温度完成133.74℃,比设计值126℃低7.74℃,影响煤耗升高1.24克/千瓦时。
(11)氧量完成4.5%,比设计值3.5%高1%,影响煤耗升高0.88克/千瓦时。
(12)减温水量完成65.17t/h,比设计值65 t/h高0.17t/h,影响煤耗升高0.01克/千瓦时。
除以上影响外,目前还存在以下影响煤耗的因素:(1)#6低加因事故疏水调门卡涩在24%,现水位维持在较低位置。
(2)#7低加因水位显示不准,正常疏水全开。
(3)因机组新投运,目前高压调门是单阀控制,大概影响供电煤耗4.1克/千瓦时。
(4)因凝补水流量计测量不准,无法准确计算补水率。
(5)低旁后温度为,存在内漏情况,引起补水率增大。
(6)目前因考虑进主机、小机蒸汽品质,均在进汽门前加装滤网,存在节流损失。
6.影响分析煤耗的因素(1)氧量测点不准,无法计算氧量对煤耗影响。
(2)飞灰含碳量在线采集未投入,无法计算飞灰对煤耗影响。
(3)排汽装置补水流量计测量不准,无法计算补水率。
(三)厂用电率完成情况2. 厂用电率完成情况说明11月份发电厂用电率完成5.32%,综合厂用电率完成5.47%,是公司#3机组11月3日11时18 分圆满结束168小时试运后生产试运行的第一个月,无同比、环比数据。
3. #3机辅机耗电率完成情况统计表4.厂用电率完成情况分析(1)引风机耗电率完成1.09%,比168期间1.2%低0.11%。
(2)空冷耗电率完成0.21%,比168期间0.23%低0.02%。
(3)给水泵耗电率完成0.28%,比168期间0.17%(剔除电泵)高0.11%。
主要原因为负荷影响,另外11月6日因处理3A 汽泵前置泵端盖漏汽,#3电泵全天带负荷运行,11月7日09:20停运电泵,本月生产期电泵共陪转93.65小时,影响耗电率增加0.07%。
(4)其余辅机耗电率均在正常范围。
总体来看,除引风机和空冷在满负荷时耗电率比低负荷时耗电率高外,其它辅机在低负荷时耗电率均有不同程度的增加。
(四)发电水耗完成情况11月份发电水耗完成0.24kg/kwh,全年累计完成0.24kg/kwh。
3. 发电水耗完成情况分析设计发电水耗为0.27kg/kwh,11月份发电水耗比设计值低0.03kg/kwh。
(五)发电油耗完成情况11月份#3机组正常运行,未用油。
3. 发电油耗完成情况分析本月未用油,在正常范围。
(六)主要辅机单耗完成情况时间后再进行分析比对。
(七)高、低加端差完成情况1.高、低加端差完成情况统计表(1)上端差完成情况:本月除#1高加上端差比设计值高以外,#2、#3高加及低加上端差均比设计值低。
具体偏差见下表:a.五段抽汽、六段抽汽、七段抽汽压力测点显示不准确,需重新校验;b.除#1高加以外,其它加热器水位维持较低;c.#7低加水位显示不准,正常疏水全开。
(3)上端差偏离设计值影响煤耗:其它加热器下端差均比设计值低。
具体偏差见下表:a.除#1高加以外,其它加热器水位维持较低;b.#7低加水位显示不准,正常疏水全开;c.#7低加出入口温度显示不准。
(6)下端差偏离设计值影响煤耗:(八)灰硫指标完成情况(九)化学指标完成情况(1)本月共再生混床6次,消耗盐酸9吨,液碱6吨。
(2)辅机循环水稳定剂使用1.87吨,期间脱硫浆液恶化停止加药7天。
(3)#3、#4机氨水消耗2.325吨,用于汽水系统调整PH。
(4)#3、#4机精处理粉末覆盖过滤器共爆膜、铺膜操作24次,由于新机组汽水系统较脏,爆膜、铺膜操作比较频繁,树脂粉纤维粉耗量较大。
2.水汽主要指标分析表#3机汽水指标平均合格率为78.9%,由于新机组首次启动汽水指标合格率偏低,主要影响合格率指标有铁、氢电导合格率低。
随着机组正常运行及精处理正常投运,现汽水合格率已经大幅提高。
存在问题:需要设备部热工专业对化学汽水在线表计存在问题的进行消缺,保证在线表计投入率及准确率。
3.油质监督:本月共取样化验油样四批次,共28个油样,共化验70个项目。
不合格的项目有11项:3A磨煤机水分,3B磨煤机颗粒度,3D磨煤机颗粒度,3E磨煤机颗粒度,3F磨煤机水分和颗粒度,3A一次风机颗粒度,3B一次风机颗粒度,3炉干渣机水分、颗粒度和运动粘度。
二、可靠性指标完成情况(一)机组非计划停运统计表非计划停运。
(二)机组利用小时统计表小时,是公司#3机组11月3日11时18 分圆满结束168小时试运后生产试运行的第一个月,无同比、环比数据。
(三)机组运行时间统计表小时,是公司#3机组11月3日11时18 分圆满结束168小时试运后生产试运行的第一个月,无同比、环比数据。
三、本月设备异常运行工况分析(一)汽机专业1.#3机排汽背压测点波动采取措施:(1)将空冷背压自动切手动运行;(2)空冷系统“ACC启动”严禁投入;(3)手动调整排汽背压时,以真空为依据。
2. #3机真空严密性试验不合格采取措施:(1)空冷出现过冷现象时,启动第二台真空泵;(2)将轴封压力提高2kPa;(3)当背压大幅度上升时,按每上升 1 kPa,降负荷50MW 处理;(4)配合外委队伍进行真空查漏,及时进行真空严密性试验。
3.#3机ETS超速保护转速通道2、3故障采取措施:(1)退出 ETS超速保护;(2)检修时做好加强监护,防止误动其它测点;(3)测点处理正常后,经观察稳定后方可投入保护;4.#3机2x轴振测点摆动采取措施:(1)退出该点单点保护;(2)加强2瓦瓦温、2x轴振、回油温度及相邻瓦运行工况监视,当工况反应2瓦运行确实异常时,严格执行紧停规定;(3)检修时做好加强监护,防止误动其它测点;(4)测点处理正常后,经观察稳定后方可投入保护;(5)后续优化各瓦轴振单点保护,防止误动。
(二)电气专业1. 锅炉PCA段(40BFC03柜)短路停电事故●事件经过:11月9日16:30,两名电气接线人员进入#4机6.9m低压配电室,在工作过程中未经许可私自扩大工作范围,进入锅炉PC A 段(40BFC03柜)进行接线,在接N相时,作业人员用力不当将扳手滑到主线上,造成工作人员烧伤和锅炉PC A段(40BFC03柜)短路停电事故,经抢修在11月10日00:20送电,设备恢复正常运行。
●采取措施:严格执行两票制度,巡检时发现检修人员的工作超出工作票范围时及时制止其工作。
2.磨煤机因润滑油控制保险烧毁跳闸三次●事件经过:11月12日、11月28日和11月30日分别发生3D、3E和3D磨煤机跳闸,原因均为磨煤机辊子限位开关绝缘低接地,控制保险烧毁,使磨煤机油泵跳闸,联锁磨煤机跳闸。
●采取措施:由于限位接地原因引发两台磨煤机跳闸,要求热工人员对限位开关加强绝缘。
(三)锅炉专业1.磨煤机因热工原因跳闸三次●事件经过:(1)11月12日4:59 3D磨煤机跳闸,3D磨润滑油泵液压油泵跳闸,DCS发就地控制柜未备妥,就地检查发现就地控制柜控制电源开关跳闸,通知检修检查。