精益生产亮点改善汇报

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工厂精益生产工作总结汇报

工厂精益生产工作总结汇报

工厂精益生产工作总结汇报
近期,我们工厂在精益生产方面取得了一些显著的进展,我希望通过这篇文章
对我们的工作进行总结和汇报。

首先,我们在制定生产计划方面取得了一定成果。

通过精益生产的理念,我们
对生产流程进行了优化和改进,减少了不必要的浪费,提高了生产效率。

我们通过精益生产的工具和方法,对生产过程进行了分析和优化,使得生产计划更加合理和可行。

其次,我们在员工培训和技能提升方面也取得了一些成绩。

我们注重员工的技
能培训,通过培训和学习,提高了员工的技术水平和工作效率。

我们还注重团队合作和沟通,通过团队建设和协作,提高了员工的凝聚力和执行力。

另外,我们在设备维护和管理方面也进行了一些改进。

我们加强了设备的维护
和保养工作,提高了设备的稳定性和可靠性。

我们还建立了设备管理制度,加强了设备的使用和管理,确保设备的正常运转和生产效率。

最后,我们在质量管理方面也取得了一些进展。

我们注重产品质量和质量控制,加强了产品的检验和监控。

我们还建立了质量管理体系,加强了质量管理和质量保证,提高了产品的合格率和客户满意度。

总的来说,我们在精益生产方面取得了一些成绩,但也面临着一些挑战和问题。

我们将继续努力,加强精益生产的工作,不断改进和提高,为工厂的发展和进步做出更大的贡献。

希望在领导和同事的支持下,我们的工作能够取得更好的成绩和效果。

车间改善亮点总结汇报材料

车间改善亮点总结汇报材料

车间改善亮点总结汇报材料材料:车间改善亮点总结汇报尊敬的领导、同事们:大家好!今天我要向大家汇报车间改善的亮点。

经过一段时间的努力,我们车间取得了一些重要的成果,在生产效率、质量管理、环境安全等方面取得了明显的改善。

以下是我们取得的亮点的总结:一、生产效率的提升1. 引入生产线优化方案:我们对生产线进行了重新规划和优化,并应用了一些先进的生产管理技术,如精益生产、6σ管理等。

通过优化生产流程,消除了一些瓶颈环节,提高了工作效率,加快了产品的生产速度。

2. 提高设备利用率:我们通过对设备进行维护保养,改进工艺流程,降低设备故障率,以及对操作员进行培训,提高设备的操作效率。

这些措施的综合效果,使我们的设备利用率得到了明显的提高。

二、质量管理的精益求精1. 强化质量检验制度:我们重新组织了质量检验小组,增加了检验项目和检验频次,以确保产品质量。

同时,我们也引入了一些先进的检测设备和技术,提高了产品质量的可靠性和稳定性。

2. 持续改进质量控制:我们建立了质量改进小组,定期开展质量检查和质量控制点的分析,寻找潜在问题的原因,并制定改进方案。

这些改进措施的实施,有效地提高了产品的质量。

三、环境安全管理的持续改进1. 强化环境管理:我们建立了环境安全小组,制定了一系列环境保护措施,如减少能源消耗、降低废物排放、加强危险品管理等。

这些措施的实施,有助于降低环境污染和安全风险。

2. 提高员工安全意识:我们通过组织安全培训和演练,增强了员工的安全意识和应急处理能力。

同时,我们加强了对员工个人防护用品的发放和使用的监督,确保员工的安全健康。

这些亮点的取得得益于全体员工的共同努力和团队合作。

同时,还少不了我们领导的正确指导和支持。

车间改善是一项系统工程,需要全体员工的积极参与和齐心协力的配合。

今后,我们将继续努力,进一步完善车间改善管理体系,推动车间改善工作向更高的水平发展。

感谢大家对车间改善工作的关心和支持!谢谢!。

车间精益改善总结汇报

车间精益改善总结汇报

车间精益改善总结汇报车间精益改善总结汇报一、项目背景与目标我们的车间面临着生产效率低下、资源浪费、质量问题等挑战。

为了解决这些问题,我们决定引入精益改善方法来提升车间的生产效率和质量水平,实现资源的最大化利用。

二、项目内容与实施步骤1. 识别问题:通过深入观察和数据分析,我们确定了车间存在的主要问题,包括生产线停机时间过长、物料运输时间长、工人操作时间不合理等。

2. 制定改进方案:我们与车间的相关人员讨论并制定了一系列的改进方案,例如增加设备维护保养频率、优化物料存储和运输流程、重新设计工作站布局等。

3. 实施改进措施:根据制定的改进方案,我们对车间进行了相应的改造和调整,包括优化生产线布局、引进新设备、培训工人等。

4. 监控改进效果:通过对改进措施的实施效果进行持续监控和评估,我们能够及时发现问题并进行调整,以确保改进效果的持续和可持续性。

三、改进效果与成果展示1. 生产效率提升:通过对生产线停机时间和工人操作时间的优化,我们成功实现了生产效率的提升。

生产线的运行时间明显增加,工人的工作效率也得到了明显的提高。

2. 资源利用率提升:改善物料存储和运输流程,使物料的运输时间大幅减少,提高了物料的利用率。

另外,通过设备维护保养频率的增加,使设备的利用率得到了提升。

3. 质量水平提高:通过提升工人的技术水平和加强质量管理,我们成功降低了产品的次品率,提高了产品的合格率。

这对于提升客户满意度和企业声誉起到了积极的作用。

四、项目经验与启示1. 项目的成功离不开团队的合作与共同努力。

在整个改进过程中,我们充分发挥了团队成员的创造力和合作精神,形成了良好的协同效应。

2. 需要持续不断地监控和评估改进效果。

改进工作不是一蹴而就的,我们需要不断地对改进措施进行评估,及时发现问题并进行调整。

3. 员工参与是实施精益改善项目的关键。

在项目中,我们重视员工的积极参与,通过培训和沟通,增强了员工的工作动力和改进意识。

五、下一步计划在取得初步成果的基础上,我们将进一步提升车间的生产效率和质量水平。

精益生产改善年终总结

精益生产改善年终总结

精益生产改善年终总结2021年度精益生产改善总结尊敬的领导、各位同事:大家好!在过去的一年里,我们团队共同努力,开展了一系列精益生产改善项目。

经过不懈的努力和积极的探索,我们取得了显著的成果。

现将2021年度的总结汇报如下:一、项目1:生产线布局优化该项目旨在通过优化生产线布局,提高产品生产效率。

我们深入分析了各个环节的瓶颈,并采取了一系列措施,如调整设备位置、优化工人工作流程以及改进物料运输方式等。

经过几个月的实施,该项目取得了明显的效果,生产效率提升了20%以上。

二、项目2:缺陷率降低为了提高产品质量,我们启动了缺陷率降低的项目。

通过精细化的品质管理,严格的工艺控制以及员工培训,我们成功地降低了产品的缺陷率。

经过一年的努力,缺陷率下降了30%以上,有效地降低了不良品率和客户投诉率。

三、项目3:库存管理优化针对库存管理方面存在的问题,我们进行了一系列改进措施。

通过精细化的需求预测、合理的订货量控制以及优化的仓储管理流程,我们有效地减少了库存量和库存过期等问题。

经过一年的努力,库存周转率提高了20%以上,大大提升了资金的周转效率。

四、项目4:员工技能培训我们高度重视员工的技能培训和职业发展,开展了一系列的培训活动。

通过提供专业的技能培训和岗位晋升机会,我们不仅激发了员工的工作潜力,还提高了团队整体水平和素质。

在2021年度,我们共培训了100余人次,员工技能和综合素质得到了显著提升。

五、项目5:改善活动推广为了推动精益生产改善理念的普及和落地,我们积极组织了一系列改善活动。

通过定期的改善会议、改善项目交流和奖励机制设立,我们不断激励团队成员主动参与改善活动。

截至目前,我们共开展了30余个改善项目,全员参与度达到了85%以上。

2021年度是我们精益生产改善工作的又一年,也是我们成绩斐然的一年。

感谢各位领导的关心支持,感谢全体团队成员的辛勤付出。

我们将坚持精益求精的工作态度,持续推进精益生产改善,为企业的发展贡献更大的力量。

仓库精益改善亮点总结汇报

仓库精益改善亮点总结汇报

仓库精益改善亮点总结汇报仓库精益改善亮点总结汇报一、引言近年来,仓储行业竞争加剧,仓库企业面临着提高运营效率和降低成本的挑战。

为了应对这一挑战,本公司积极推行精益改善,通过优化流程和提升员工技能,取得了显著的改善效果。

本报告将总结仓库精益改善的亮点,并展示改善效果。

二、精益改善亮点1. 价值流图优化本公司通过制作价值流图,全面梳理了仓库各项流程。

我们发现了诸多非价值增加的环节和浪费,例如库存过多、物料堆放不合理等。

在此基础上,我们制定了一系列改善措施:调整物料放置位置,优化放货和拣货流程,减少重复工序等。

通过这些措施,我们降低了仓库运营成本,提高了效率。

2. 5S管理实施本公司引入了5S管理方法,通过整理、整顿、清扫、清洁、素养五个步骤,使仓库环境整洁有序。

我们建立了标准化的储物位置、标识和标牌,使得物料存放更加规范,员工可以快速找到所需物料。

通过5S管理,我们提高了工作效率,减少了错误率。

3. Kaizen活动推行我们积极推行Kaizen(改善活动),通过员工的创新意识和改善能力,不断寻找和解决问题。

我们建立了一个改善建议箱,鼓励员工积极提出改善意见,并给予相应的奖励。

通过这些改善活动,我们解决了许多小问题,优化了工作流程,提高了工作质量。

4. 人员培训提升为了提升员工的职业素养和技能水平,我们定期组织培训,并加强岗位责任意识培养。

我们鼓励员工参与外部培训,并为取得认证的员工提供晋升机会。

通过这些培训措施,我们增强了员工的综合素质,减少了人力资源浪费,提高了工作效率。

5. 数据驱动改进我们引入了数据分析工具,对仓库的运营情况进行全面的监测和分析。

通过对数据的持续分析,我们发现了许多潜在的问题和改进点,并制定了相应的改进措施。

通过数据驱动的改进,我们能够更加准确地评估改进效果,并及时调整措施。

三、改善效果展示在精益改善的推行下,本公司取得了显著的改善效果。

以下是一些具体数据的展示:1. 准时交货率提高了10%通过优化放货、拣货流程和减少重复工序等措施,我们的准时交货率提高了10%,有效地提升了客户满意度。

精益生产推进情况汇报

精益生产推进情况汇报

精益生产推进情况汇报
近期,我公司在精益生产方面取得了一系列的进展和成就。

通过全体员工的共同努力和不懈探索,我们成功地推进了精益生产理念在生产制造中的应用,取得了一定的成效。

首先,我们在生产流程优化方面取得了显著的成绩。

通过对生产流程进行深入分析和优化,我们成功地减少了生产中的浪费,提高了生产效率。

同时,我们也加强了对生产过程中各个环节的管理和监控,确保了生产过程的稳定和高效运行。

其次,我们在质量管理方面取得了显著的进步。

我们引入了精益生产的质量管理理念,强调从源头抓起,注重预防和控制质量问题的发生。

通过加强对生产过程中质量关键点的管控和监督,我们成功地降低了不合格品率,提高了产品的质量稳定性。

此外,我们还在员工培训和技能提升方面做了大量工作。

我们注重培养员工的精益意识和团队合作精神,通过定期的培训和技能提升计划,提高了员工的技术水平和工作效率。

员工们的积极参与和配合,为精益生产的推进起到了重要的支持作用。

在未来,我们将继续深化精益生产理念的应用,进一步优化生产流程,提高产品质量,降低生产成本,推动企业持续健康发展。

同时,我们也将加强对员工的培训和激励,营造良好的工作氛围,激发员工的创造力和工作热情,为企业的可持续发展贡献力量。

总之,精益生产是一个持续改进的过程,我们将不断探索和实践,不断完善和提升,努力将精益生产理念贯彻到企业的方方面面,为企业的发展注入新的活力和动力。

相信在全体员工的共同努力下,我们一定能够取得更加辉煌的成绩!。

工厂精益生产工作总结汇报

工厂精益生产工作总结汇报

工厂精益生产工作总结汇报
近期,我们工厂在精益生产方面取得了一定的成果,现就工作总结进行汇报如下:
一、生产效率提升。

通过对生产流程的优化和改进,我们成功地提高了生产效率。

通过精益生产的
方法,我们发现并解决了一些生产过程中的浪费问题,包括物料、时间和人力资源的浪费。

同时,我们也对员工进行了相关的培训,使他们能够更好地理解和贯彻精益生产的理念,从而提高了他们的工作效率。

二、质量提升。

在精益生产的过程中,我们更加注重生产过程中的质量控制。

通过对生产流程
的标准化和规范化,我们有效地减少了产品的次品率。

同时,我们也加强了对原材料和半成品的检验,确保了产品质量的稳定。

三、成本控制。

精益生产的理念也帮助我们有效地控制了生产成本。

通过优化生产流程和减少
浪费,我们成功地降低了生产过程中的成本。

同时,我们也加强了对生产设备的维护和管理,延长了设备的使用寿命,减少了设备维修和更换的费用。

四、员工参与。

在精益生产的过程中,我们注重员工的参与和团队合作。

通过设立改善提案制度,我们鼓励员工积极参与到生产过程中,提出改进建议和优化方案。

同时,我们也加强了团队的协作,使整个生产团队更加紧密地合作,共同推动精益生产的落实。

综上所述,通过精益生产的方法,我们取得了一定的成果。

但同时也意识到在精益生产的道路上还有很多需要改进和完善的地方。

希望在今后的工作中,我们能够继续努力,不断提升精益生产的水平,为工厂的发展做出更大的贡献。

精益持续改善总结汇报

精益持续改善总结汇报

精益持续改善总结汇报精益持续改善是一种用于提高效率和质量的管理方法,其目标是通过不断地消除浪费和改进流程来实现持续的改善。

在过去的一段时间里,我们团队积极推行精益持续改善,并取得了一些成果。

以下是我们的总结汇报。

首先,我们通过价值流图的绘制,更好地了解了我们的工作流程。

通过分析和优化每个环节,我们成功地减少了非价值增长的任务。

我们通过精确地定义每个环节的目标,明确了每个人的工作职责,提高了工作效率。

其次,我们通过使用六西格玛方法,识别和解决了一些潜在的问题。

我们进行了全面的数据收集和分析,找出了流程中的瓶颈和隐患。

通过改进和优化这些环节,我们成功地减少了故障率,提高了产品质量。

除此之外,我们还积极进行团队内部的协作和沟通。

我们建立了开放的工作氛围,鼓励团队成员提出改进意见和建议。

通过共享经验和知识,我们成功地解决了一些困扰我们很长时间的问题,并取得了显著的效果。

此外,我们还加强了对员工的培训和技能提升。

我们认识到,只有持续学习和提升自己的能力,才能更好地应对变化和挑战。

我们组织了一系列的培训课程,包括精益管理的基础知识和工具的应用。

通过这些培训,我们的团队的整体能力得到了较大的提升。

最后,我们通过制定目标和指标来监测和评估我们的改善成果。

我们设定了一系列的关键绩效指标,例如生产效率、产品质量等,来评估我们的工作。

通过定期的数据分析和评估,我们能够及时发现问题,并采取相应的措施进行改进。

总的来说,精益持续改善是一个良好的管理方法,通过不断地消除浪费和进行流程改进,可以有效地提高工作效率和质量。

在过去的一段时间里,我们团队积极推行精益持续改善,取得了一些成果。

但我们也认识到,持续改善是一个长期的过程,需要我们不断地努力和改进。

我们将继续坚持精益持续改善的理念,不断提升自己的能力,实现更好的业绩。

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惠州长城开发精益亮点
汇报
2017年5月
工装入库管理
(飞达篇)
入库优品率---飞达管理之推进进程
推进进程:
区域5S整理 在制区防尘改善 区域放置存放定义 备件存放改善 维修&维护每日抽测实施 维护效果上线验证 不良飞达日清日结改善 降低每日不良送修项目改善
3月
简易飞达IT化管理上线 飞达管理流程更新 飞达操作IC卡更新 技能专业化人员固定 维护手法及步骤优化 入库CPK标准提升
向后拉 扯2
5.41、 2.67 6.87、 2.85 3.57、 3.06 2.52、 1.65 2.83、 2.01 3.89、 3.21
验证结果: 1、验证手动拉扯料带或手撕料带基本不会对飞达送料精度值有影响, 2、验证二代样品2、样品3出现NG,检查发现:是飞达齿轮偏心轴磨损引起,样品4与样品3更换偏心轴验证 结果; 3、验证结果表面偏心轮螺丝会极大程度影响测试CPK值和飞达精度要求,现已维护中增加偏心轮磨损检查,
改善前 74%
目标值 98%
挑战值 100%
32H
24H
12H
入库优品率--飞达解析
认识飞达内部构造:164部件组成
W08b外观 图
飞达解剖图: 1、该型号飞达由 164个备件组成; 2、其中非螺丝结构 性备件104EA; 3、螺钉共计50EA, 有15种不同类型; 4、马达2EA; 5、控制主板类2EA; 6、关键传送部件 6EA;
W08b部件分解图
7、过程监测感应器、 开关3EA;
入库优品率---飞达手绘传送部份
关键传送结构手绘( W08b为例):
送料内部传送结构(正面) 卷料带结构(正面)
送料内部传送结构(反面)
卷料带结构(反面)
入库优品率---飞达管理之技能及内部验收标准
专项改善:岗位人员固化&内部验收标准提升
飞达入库优品率
83% 71% 2.45 2.07 2.51 2.57 92% 93% 99% 98% 100% 97%
飞达入库CPK值
X CPK平均值 Y CPK平均值 标准值 3.42 2.75
岗位人员固化 维护人员 A 班 维护人员 B 班
简介: 专业飞达维护工龄4年 以上,获得飞达专项 技能比武第一名, 2016年明星员工;
内部验收合格标准提升 维修工匠
根据对以往维护质量&故障维修速度&每次抽测 良率等项目的综合评定出维护维护工匠一名, 主要负责后续飞达维护人员培训与指导。各班维 修维护人员进行固化,便于技能提升与问题跟进 处理。
由于飞达校正每次测试存在5%的机台测试误差, 存在员工测试时CPK值略高于2.0,但是抽测会出 现低于2.0的现象, 提升测试标准要求25%达到CPK2.5要求,在杜绝 测试5%的误差情况下保证飞达大于2.0的要求;
入库优品率---飞达管理之维护流程变更
专项改善:流程优化
改善前流程
送维护 维护 调试
4月
5月
6月~7 月
维护&维修手法固化 飞达IT化管理软件上线 单项故障类型维修时间优化 飞达不良履历分析改善
飞达入库---指标
入库衡量指标:
日清日结
产线不良飞达发现到 完成修复入库时间为 24H
入库优品率
指飞达维护&维修完 成抽测良品率*维护 质量权衡值
指标
入库优品率 日清日结
现场抽测
现场抽测
员工自我学习提升
改善: 1、每日组织早晚班成员一起随机对维护&维修OK区域飞达进行随机抽测,每班约5EA; 2、要求XY CPK精度大于2.5,且测试过程不能再次使用维护工具进行重新调整,凡是CPK值低于2.5、测试 过程报错等均被记为NG; 3、出现NG时该成员当班所有维修&维护飞达均需要增加重新测试;
入库优品率----飞达入库之优品率监控
近期结果展示:
周别 入库优品率 X CPK平均值 Y CPK平均值 初始值 71% 2.45 2.07 WK11 83% 2.51 2.57 WK12 92% 3.10 2.60 WK13 93% 3.27 2.59 W14 99% 3.08 2.63 W15 98% 3.16 2.61 W16 100% 3.42 2.75 W17 97% 3.37 2.70
非补偿 CPK测试 合盖组装 信息录入 X、Y CPK值大 于2即可
VS
将原先非补偿一次测试 OK即可入库改为两段测 试加随机抽测才能入库 加入补偿测试CPK较之前 非补偿测试结果高出25% 左右
改善后流程
送维护 维护 调试
补偿CPK 测试 非补偿 CPK测试 合盖组装 每日抽测 每日随机抽测 10EA
入库
入库
入库优品率---飞达管理之自检及互检
专项改善:自检与互检
每日入库前结果验收:
日期 验收数 量 不良数 量 3-10 10 0 3-11 10 0 3-12 11 0 3-13 10 0 3-14 10+1 3 1 315 10 0 316 10 0 3-17 11 0 3-18 10 0 3-19 10 0 3-20 11 0 3-21 12 0 3-22 10 0 3-23 10 0 3-24 10 0 3-25 10 0 3-26 10+1 6 1
向前拉 扯1
5.65、 2.52 7.02、 2.87 3.62、 3.27 3.21、 1.98 3.12、 2.07 3. 7.03、 3.07 3.47、 3.10 2.62、 1.65 2.72、 1.88 4.13、 2.97
向后拉 扯1
5.58、 2.68 6.98、 2.97 3.48、 3.07 2.47、 1.71 2.91、 2.24 4.00、 3.01
入库优品率---飞达管理之维护动作优化
维护动作优化:
员工在上料过程中会拉扯料带,分析此动作是否对FEEDER哪些部份产生磨损: 拉扯料带测试
前后对比验证 样品
三代飞达 样品1 三代飞达 样品2 二代飞达 样品1 二代飞达 样品2 二代飞达 样品3 二代飞达 样品4
验证初 始值
5.62、 2.57 7.22、 2.98 3.62、 3.21 3.47、 2.78 3.62、 2.57 4.03、 3.07
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