火电厂控制非停的措施方案

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火电机组非停分析与减少非停的措施

截止2015年8月底,某公司所属及控股火电单位累计发生非计划停运统计为30次,较去年同期减少3次。虽有好转,但不容乐观。只有在认真分析历次非停发生原因的基础上,从管理、人员、设备和技术等方面制定相应措施,才能消除设备隐患,进一步提高安全生产管理水平,持续提高设备健康水平,提高人员的业务能力和水平,夯实安全生产基础,有效控制机组非计划停运次数,实现长周期安全生产。

一、问题汇总、归类

在今年已发生的30次非停中,按专业分:锅炉专业16次、汽机专业5次、电气专业5次、热工专业3次、其它1次;锅炉专业出现的问题占总数一半以上。

按故障类型分:因人为责任造成的非停3次、设备原因5次、技术问题引起的非停为8次、管理不到位造成非停5次、材质原因5次、煤质原因3次;可见,由于技术问题未得到及时解决而引发机组非停次数较多;另一方面,如果按照“质量保证体系”中“问题出现的原因均可归结于管理”的理念,将“人为原因、设备原因、管理不到位、材质原因、煤质原因”归结为“管理缺失”,则由于管理缺失而导致的机组非计划停运要占到相当大的比例。

由此,可将问题产生的原因归于两大类:

1.技术难题未得到及时解决;

2.生产管理缺失。

二、问题分析及对策

一)技术难题

1.技术难题情况

最为突出的是:所属某公司#7炉顶棚过入口联箱管道布置不合理,汽流分配不均,局部超温爆管,发生4次(有2次未统计,实际为6次)。

此外,技术难题还有:

#10炉炉管内氧化皮堆积,引发爆管;

#7、#8机汽流激振引发汽机轴振大停机;

#8机EH油压大幅波动,致油管短时剧烈振动开裂,大量漏油打闸停机;

另一公司#7机ATS电磁阀故障无状态检测信号,在做ATT试验时,机组跳闸。

某暂未得到解决的技术难题较多(4个)。这也是今年该公司非停次数多的主要原因之一。(此类非停共6次)对于上述存在的技术难题应逐一制定解决方案,尽快结合机组检修机会加以解决。

2.对策和措施

分项制定措施,加以解决。认真制定和落实技改、非标计划。二)对生产管理缺失类问题的分析

1.人为原因造成非停,反映出培训、生产和安全管理缺失

在3次人为因素导致的非停事件中,集中反映出生产管理的缺失。

1)临时工越界工作、现场监管不到位,班组、部门、厂级等各环节验、检查收走过场等,反映出生产管理缺失,安全和质量监督、保障体系运转异常;

2)公司曾经多次强调防止吹灰器故障吹损受热面的防范。个别单位对此仍不重视,不进行专项工作规则、措施的细化,致工作流程、职责和责任不明确,当吹灰器故障后,未引起各方面的高度重视,组织与措施不得力,处理不及时。同样的问题再次发生。同时,也反映出反事故措施不落实,人员责任心不强。

3)劣质煤掺烧已不是新事物,公司也曾细致地对此项工作提出过具体、严格要求。但个别厂在一个时期内频繁出现堵煤、断煤情况,且曾出现过两次因堵煤发生较大的工况恶化(负荷分别减至44WM、77WM),仍未引起管理层的高度重视,问题未得到及时解决,最终导致短时频繁堵煤、断煤,运行人员操作不当主汽温度骤降,被迫打闸。

4)在以上非停事件中,还反映出生产纪律不严肃,执行安规、运规不严格。其中,临时工越界工作是严重违反安规行为,极易造成人身伤害;主汽温度到打闸停机值不果断打闸,险些造成主设备严重损毁,这是严重违反运规的行为。

以上问题性质相当严重,后果不堪设想。

5)运行人员操作水平低,应急处理能力差,反映出技术、技能培训管理工作不到位,力度不够。现有运行人员的技术、技能培训结果与其利益结合不紧密,员工学习技术、钻研业务的动力不足,积极性、主动性不高,效果不佳。事故预想和应急演练工作,缺乏针对性,没有达到预期效果。各级人员安全生产责任制落实不细不实。

以上是从今年由于人为因素导致非停事件中反映出的

管理缺失的五个方面。针对以上问题,各单位应当进行认真的自我诊断,重点在上述五个方面查找管理短板,通过加强相关的管理,提升队伍整体业务水平和素质,才能有效的减少和杜绝类似时间的重复发生。

2.设备故障反造成非停,映出设备管理缺失

设备故障情况:

1)主油箱超声波液位计故障;

2)DCS电源监视组件故障;

3)DCS AI组件故障;

4)DCS保护设置不合理;

5)变压器重瓦斯保护误动;

6)断路器操作箱跳闸出口板件故障;

问题分析

a.主油箱液位低信号误发:

1)装置不可靠;

2)保护设置不合理(有两方面:一是参与主保护的开关量和远传模拟量信号取自同一个液位计;二是主保护的判据只有一路信号,未采用“3选2”方式,存在“走钢丝”的情况);反映出逻辑讨论、审查把关不细、不严。

3)定期检验、校对等定期工作不到位;

4)技术管理工作不细、不实,主保护管理不规范。

b.DCS电源监视组件、AI组件故障

1)组件本身存在问题;

2)柜内积灰严重,加速了组件故障的进程;

反映出“定期工作”这一投入少,收效大的传统、有效工作方式,没有得到重视和很好应用。

3)对DCS组件的测试检查的重视程度不够、测试方法掌握不全、未形成合理有效的工作制度。处于被动处理状态,尚未做到主动出击,防患于未然。类似问题较为突出。反映出设备管理的缺失。

4)技术管理不细不实,体现在以下几个方面:

一是设备台账不完善,系统或设备变更后不能及时进行相应的台账数据、和检规、运规的修改,使得后续工作易断档,且为检修和运行留下隐患;

二是对新机各项保护的逻辑设计、元器件选择、安装方式、线路敷设、端子及端子箱形式、高温区域线缆选型和元

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