板坯铸机扇形段辊子CARB轴承失效分析
板坯连铸机扇形段驱动辊故障原因分析

辊子主要设计尺寸如表 3所示:
表 3 辊子主要尺寸
段型 辊径 /mm 轴颈 /mm 冷却水管直径 /mm
A段
220
120
45
B段
240
130
45
C段
260
140
55
D段
260工程师,邮箱:15832551342@163.com
— 97—
总第 286期 冶 金 设 备
2023年 10月第 5期
13段、15段、17段、19段为双驱动形式即活动侧、 固定 侧 都 有 驱 动 辊,7段、8段、12段、14段、16 段、18段 为 单 驱 动 即 只 有 活 动 侧 安 装 驱 动,活 动 侧驱动辊与驱动梁连接,靠两个油缸驱动上下运 动。浇钢过程中根据钢种、拉速、浇注断面等参数 自动设定驱动缸的压下力,以保证板坯能在驱动 辊的驱动力作用下在扇形段中前进,从而实现连 续浇注。
西门子奥钢联 VMC75飞剪是国内国际比较 先进设备,广泛应用于对剪切速度较高的冶金特 棒生产线,其核心技术在于飞剪的控制。通过对 剪刃的运动轨迹、剪切控制、出口翻板控制等过程
量,同时每台扇形段及辊子离线修复需要 100多 个人工时,增加了离线维修人工消耗。 2 辊列布置及辊结构
板坯连铸机设计为 1机两流,每流共有 19个 扇形段,分五种段型,1-3段为 A段、4-6段为 B 段、7段为 C段、8段为 D段、9-19为 E段,其中 1-6段为弧 形 段,7-8段 为 矫 直 段,9-19段 为 水平段。辊子采用小辊径、三分节结构,每个段有 7排辊子,包括 6排从动辊、1排驱动辊,连铸机驱 动辊布置图如图 1所示,其中 1-6段、9-11段、
浅谈连铸机扇形段故障处理

浅谈连铸机扇形段故障处理摘要:扇形段的故障一直扰乱板坯连铸机的正常生产,经常出现扇形段架的非计划停工,严重影响了产品质量的稳定性,在一定程度上限制了生产水平。
为此,本文先是对板坯连铸机情况进行了详细的分析,接着系统阐述了影响扇形段故障的根本原因,最后对板坯扇形段故障分析及控制措施做出了全面的剖析,希望可以为板坯连铸机的稳定运行有所帮助。
关键词:板坯连铸机;扇形段;根本原因引言:连铸机扇形段是在结晶器内钢水一次冷却形成的薄壁高温板坯,进入二次冷却时,支撑、引导、弯曲和矫直板坯流动方向的装置。
连铸机的扇形段对板坯质量和形状的内部缺陷有显著影响,在现代有效连铸生产实践中,板坯连铸机的维修成本和维修时间主要由管片的正常使用寿命决定,扇形段寿命通常根据在线使用寿命或多余钢材的数量来估计。
1.板坯连铸机情况分析连铸机扇形段的主要构造特征:一是辊系结构为小辊,密排通轴三个节辊;二是液压、轴承、防冻发动机冷却液、气路通过快速接头和扇形连接,拆装方便。
三是通过驱动辊子由液压缸上升,通过扇形内外圆弧由四个液压缸上升;四是托辊系统冷却,通过滚动轴承外冷却和托辊内冷却,通过旋转接头连接;五是良好的辊道应用技术;六是在扇状段上应用了软夹紧、动态轻夯下等技术;七是采用智能扇状段控制技术等[1]。
随着板坯产量的增加和板坯连铸机段的使用和管理上生产变体的多样化,暴露出一些影响连铸机正常生产和产品质量的缺陷,段体本身寿命较短,维护设备备件的成本很高。
经过研究探索,相关工作人员采取有效措施解决了设备冲击问题,使用部门的在线使用时间和实际通过率都有了很大的提高。
1.影响扇形段寿命的原因分析连铸机生产初期,经过试产试验,连铸机部门设备使用维护不理想,因设备本身原因多次停产,因多种原因被迫更换扇形段较为频繁,更换的主要原因是在规定使用寿命内更换和轧辊磨损超标、托辊轴承座泄漏、托辊不转、压区跑偏报警、片材跑偏超标、连杆、拉杆等机械损坏,驱动辊筒轴颈螺栓损坏漏油、万向节严重漏水、漏钢、横堵等。
连铸扇形段托辊失效原因分析及解决措施

口
,
其 运行 状态 直接 制 约着 连铸坯 产 量和 表面 质量 。
由于托 辊是 在 高温 、 高载 荷 及 超 低 速 转 动 等 恶 劣环 境 下使 用 , 容易 出 现辊 子不 转 、 曲变形 、 弯 裂纹 、 点蚀 等 情况 , 致铸 坯 出现 压 痕 、 伤 、 面裂 纹 、 肚 、 导 划 表 鼓
图 1 托 辊 结 构 示 意 图
表 1 扇 形 段 连 铸 辊 技 术 参 数
莱 芜钢 铁集 团特钢事 业 部连铸 机 属 于高效 率 的 合金 钢 连 铸 机 。 该 连 铸 机 为 3机 3流 , 形 半 径 弧
1 m,方坯 与 圆坯共 用 , 形 段分 为 三 段 , 1 扇 除一 段 为
菱 变等 诸 多缺 陷 。因此 , 高托辊 在 线使 用寿命 , 提 对 稳 定铸 坯 质量 , 高生产 效 率 , 提 降低 维修成 本 都有着
重 要 的意义 。
1一轴 承 座 ; 2一轴 承 ; 3一密 封 圈 ; 4一辊 体
1 托 辊 结构 与 使 用 状 况
1 1托 辊 结 构 .
TRO UBLE CAUS ANALYSI E S ON SUPPO RT ROLL T CCM A
CI RCULA R SECTo R AND TRo UBLE SHo o TI NG
Ma h nj L o oC e gi e i B
( a uI n& Sel o , t. L iu2 10 , h n o g L i r w o te C . Ld , a 7 5 S a d n ) w 1
第 3期
总第 19期 9
6 月
冶 金 丛 刊
M ETALLURGI CAL COLLECTI ONS
Csp连铸机扇形段辊子轴承失效原因及防控措施探讨

Csp连铸机扇形段辊子轴承失效原因及防控措施探讨摘要:本文根据CSP连铸机扇形段辊子使用过程中出现轴承损坏的事故,分析轴承损坏的原因,提出合理的解决方法和预防措施。
关键词:扇形段;辊子轴承;原因分析;预防引言:邯钢薄板坯连铸连轧厂是一条具有国际先进水平的带钢生产线。
该厂的关键设备和技术是从德国西马克引进的,具有工艺流程短、节约能源、生产成本低等优点。
该生产线有2台薄板坯连铸机,每台在线有4个扇形段,每个扇形段由液压缸驱动辊子完成对铸坯的“液芯压下”功能和对铸坯的夹持及冷却功能,扇形段辊子能否正常运行,对于连铸机能否正常生产是至关重要的,如何延长辊子的使用寿命,一直以来都是“高效连铸”的一个重要课题.由于板坯连铸机的夹送辊一直处于高温、低速、重载、水气的环境中,干油润滑经常发生高温导致干油碳化,堵塞干油管道和分配器,从而导致夹送辊轴承润滑不良,再加上氧化铁皮等杂物和水的侵入使得夹送辊轴承时常损坏,造成连铸机检修频繁,严重影响生产.本文结合多年扇形段设备管理经验,通过分析找到连铸机扇形段辊子轴承失效原因,达到提高辊子使用寿命的目的。
1、问题的提出该厂有2台薄板坯连铸机,每台在线有4个扇形段,每个扇形段由液压缸驱动辊子完成对铸坯的“液芯压下”功能和对铸坯的夹持及冷却功能,浇注过程中铸坯出结晶器后,进入扇形段,扇形段辊子在液压缸的作用下,使铸坯由进入时的90mm压至出口时的70mm,扇形段外侧的喷淋系统对辊子和铸坯进行冷却,达到降低温度和冷却铸坯的功能,扇形段辊子靠外部喷淋进行冷却,透过内部油路不断打进润滑油脂进行润滑。
按照西马克公司的经验,规定扇形段的在线使用炉数分别为:扇形段1和扇形段2为150炉,扇形段3和扇形段4为400炉。
在实际使用过程中,经常因为辊子转动不灵活而被迫更换未到使用寿命的扇形段。
到2002年扇形段辊子转动不灵活的问题愈来愈明显,最低在线使用炉数为40炉。
扇形段的辊子卡死后,在辊子与铸坯之间产生保护渣和氧化铁皮堆积而形成的“黑石头”,在铸坯表面造成划伤和铸坯楔形,从而导致最终产品产生质量问题。
板坯连铸机的典型机械故障的分析与维护

板坯连铸机的典型机械故障的分析与维护摘要:随着我国科技的不断进步,板坯连铸技术在今年也取得了较大的发展,技术水平不断提高并且相关技术标准也愈加完善。
但是在现阶段的生产过程内,板坯连铸在操作中依旧会发生一些机械方面的故障,产品质量具有不具备较强的稳定性,并且在很大幅度上降低了工作效率。
所以说,当在板坯连铸操作过程中出现机械故障时我们一定要及时进行修理,降低对生产效率与产品质量的影响,同时,为防止机械故障的频繁出现,应当对其进行定期的检查与维护,以此来保障板坯连铸机在生产过程内能够稳定运转。
笔者在本文中对板坯连铸机可能出现的故障进行了具体的分析,同时针对性的提出解决性措施。
关键词:板坯连铸机;机械故障;机械维护引言:现阶段板坯连铸技术得到了迅速的发展,国内大部分炼钢企业均将其广泛地运用于企业生产当中,然而,在长期的企业生产中板坯连铸机内的元件会不断老化,极易出现各种故障问题而影响正常生产,进而降低产品质量。
并且若机械还缺少定期的保养与维护,最终很可能会导致机械无法运转而被淘汰,从而造成企业资金的浪费。
基于此,相关企业在日常生产过程中一定要对板坯连铸机械进行定期保养与维护,发现问题后要及时进行针对性的解决,从而防止故障问题恶化放大并且促使企业生产正常开展。
一、板坯连铸机在操作过程中的注意事项板坯连铸机的操作是铸造钢铁过程中的一个关键性环节,在该过程中出现故障问题会对生产造成较大的影响,所以说操作人员在此过程中一定要严格依照操作程序与注意事项进行生产。
在对钢材进行连铸的过程内首先要借助熔炼设备使用高温将钢筋材料进行融化,随后将融化后的钢筋输送到结晶设备中使其凝固,最后从结晶设备中取出铸件,进而完成连铸过程。
板坯连铸技术能够有效降低金属制造的实践,并且提高提升其使用效率,从而大幅度减少企业在生产过程中的人力、时间、原材料等方面的成本,并且高铁冶炼技术也因板坯连铸操作技术的进步而获得了较大的发展。
同时,由于在钢铁等金属冶炼过程中板坯连铸技术也能减少工作流程所需时间,这大大提高了企业的生产效率,并且其能够将金属材料加工成种类中的铸件,满从而足钢铁行业的使用需求。
板坯连铸机典型机械故障分析与维护

板坯连铸机典型机械故障分析与维护摘要:我国钢铁冶炼技术不断发展,人们更加重视板坯连铸机的使用,并对其提出更高的要求。
分析当前我国冶炼铸造行业的发展状况可以发现,板坯连铸机在实际应用过程中时常会发生各种故障,为此应当结合设备的具体状况来开展分析研究,并采取科学高效的手段来开展维护工作,以此来实现提升冶炼铸造工业生产效率的发展目标。
为此,本文分析板坯连铸机使用过程中的典型机械故障,并针对如何开展维护工作进行了深入探讨。
关键词:板坯连铸机;机械故障;维护引言:随着目前我国板坯连铸技术的持续发展,许多钢铁冶炼企业开始在其生产过程中使用板坯连铸机,但这些设备在运行过程中,不可避免地会避免地会出现各种故障,若企业在日常工作中忽略了设备的维护与防范工作,便可能使得故障不断创新,最终对企业的生产效率造成严重的负面影响,引发人物力资源的浪费。
因此,必须采取科学合理的手段来探讨板坯连铸机使用过程中存在的典型问题,并对其进行妥善的维护与保修。
1.板坯连铸机在应用过程中的典型机械故障板坯连铸机的运行必须建立在所有部件协调配合的基础之上,在进行金属板坯铸造时存在的大部分问题都出现在机械部件中,板坯连铸机的典型故障类型涵盖了大包回转台、中间包车、扇形段等位置的故障。
大包回转台中发生的故障问题大多出现于旋转分配器以及滑板结构中,其中前者发生故障的主要原因在于接缝部件发生漏油现象,在进行板坯连铸操作时,因为钢水会在受到高温浇注的过程中产生热辐射,从而对设备造成损害。
此外,设备的调压结构也可能出现操作灵敏度下降等问题。
对于板坯连铸机的中间包车部分,其控制系统通常会通过调控液压的手段来对其进行控制,这一部分的部件通常被用于烘烤铸件,且在长期使用的过程中可能会发生烘烤器失灵的问题,最终使得铸件的烘烤效率降低,使得板坯连铸带运行效率受到负面影响。
扇形段的主要功能在于铸坯导向、夹送、矫直等。
该设备在使用时经常会发生辊子漏水不转,也可能会出现漏油以及牵引力不足等问题,出坯设备经常会因为精确度不足而无法把铸坯拉出,最终引发滞坯。
连铸机扇形段用调心滚子轴承失效分析

连铸机扇形段用调心滚子轴承失效分析
董玉柱;郭宏军;许荣昌;夏佃秀;孙宗辉;田盛林;吴赛赛;杨旭
【期刊名称】《科学技术创新》
【年(卷),期】2024()7
【摘要】本文采用了光学显微镜、扫描电子显微镜及硬度仪等设备,对失效的连铸机扇形段调心滚子轴承进行了分析,以探求其失效的原因。
结果表明:轴承安装时存在一定的偏载,随着轴承的不断运转,偏载会越来越严重地挤压轴承的滚子,加上在重载环境下会产生更剧烈的磨损,使轴承内圈升温,最终导致轴承滚子严重挤压变形和内圈硬度下降。
调心滚子轴承的内圈硬度下降最严重,其中大量珠光体的存在是其硬度降低的关键原因。
【总页数】4页(P225-228)
【作者】董玉柱;郭宏军;许荣昌;夏佃秀;孙宗辉;田盛林;吴赛赛;杨旭
【作者单位】济南大学机械工程学院;山东省宇捷轴承制造有限公司;山东钢铁集团有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TH133.33
【相关文献】
1.连铸机扇形段轴承的失效分析及对策
2.调心滚子轴承外圈周向断裂失效分析
3.调心滚子轴承内外圈剥离失效分析
4.连铸机扇形段轴承失效分析及改进措施
5.推力调心滚子轴承轴圈通裂失效分析
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薄板坯连铸机扇形段缺陷分析及改进

间隙 处 于轴 承 下 部 位 置 , 模 拟 工作 状 态 , 然后 再 测
量、 调整辊 缝 , 这 样调整 的辊缝 就与工 作时 的辊 缝相
一
减 少 了辊 子挠 度 , 减 少 了高 温铸 坯 在辊 子 之 间的鼓 肚变形 , 为 良好 的铸 坯 内部质量提 供 了保 证 。
致 。通 过摸 索发 现 , 冷态 和 工作 状态 下 的 间隙差
连铸 机设备 在投产初 期 , 由于设计 、 工况 等条件
的影 响 , 扇 形段更 换频 繁 , 且 多次发生 因设 备本身原 因导 致 的非 计 划 停 机 , 设 备 维 护 费用 大 幅度 提 升 ,
冷却 不 当和润 滑 不足 , 根 据 季节 的变 化调 整 自动加
注甘 油 的时 间间 隔 , 可 以充 分保证 轴 承 的润滑 。轴 承的冷却 主要通 过轴 承座水箱 的 闭路循 环冷却 水 实 现, 原设 计 水 箱 位 于 轴 承座 上 部 , 分 布 角度 1 4 8 。,
为增强轴 承 的冷却效果 , 对轴 承座水 箱进行 了扩容 , 水 箱 的分 布 角 度扩 大 到 2 6 4 。, 水 箱 容 积 为原 设计 的1 . 7 8 倍, 大大 增强 了对轴承 的冷却效 果 。
2 . 3 扇形段 辊子漏水 缺 陷及 控制措 施
2 0 0 7 -2 0 0 9 年 共更 换 扇 形段 1 2 0 台, 其 中弧 形段 3 1
连 铸 机 由于扇 形 段直 接 与高 温铸 坯 接触 , 且 周 围伴有 水气等介 质 , 工作环境 恶劣 易 出现 故障 , 且 不
易发 现 , 因此扇 形段 也是 板 坯连 铸机 设 备维 护 的难 点 。通 过对 近几年扇 形段 发生 的故障进行 详细地 分
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中间通 轴 贯 穿 , 端 采 用 调 心 辊 子 轴 承 , 间 采 用 两 中
子
因
位
S F公 司的 C R K A B轴承 , 端部 的调心辊子轴承虽然被
锁 紧 , # I N N 端 部 均设 计 有 I , 但 b - N  ̄N 司隙 而中部 的
轴 向位移 量/ m
“ 径向游隙 ( : 最小情况); 径向游隙 ( b: 最大情况); : C 角度误差
导
图 2 轴 向位移与径 向游 隙的关系
3
( )假设 轴承 内外 圈不存 在角度误 差 时 , 1 扣环侧
轴 向位移超过 52 m或非扣环侧轴 向位移达 1m .m m 2
时, 就会 出现 滚动体滑 出滑到 , 成轴 承损坏 。 造
响 。因此 , 分析扇形 段 中 间轴承 失 效 的原 因 , 制定 相
承
力
承
圈
应 的解决措施 , 对降低设备维护成本提高连铸机保障
能力 有着重要 意义 。
作
即
2 扇 形段辊 子结构及 C R A B轴承特 性分析
2 1 扇 形段 辊子结构特 点 .
的
2
图1 为铸机扇形段辊子设计 图纸 , 其为西 门子奥
出
严
经
配
因此 , 当存在角度误差 0 3 的情况下 , 于扣环 .。 对
侧, 为保证 滚动体不移 出滑道 , 向位 移 量应 小 于 5 轴 .
承
碳
2 19 = .4 m, — .6 3 2 m 对于非扣环侧 , 为保证有足够的工
3
作游隙 , 向位移量应小于 1— .6 1.4 m。 轴 19 = 0 m 2 0 当存在角度误差 O5 的情况下 , . o 对于扣环侧 , 为
21年 期(第1 期 机 械 研究 与应 用 ・ 0 第4 总 2 )・ 2 0
及水 、 、 汽 氧化 铁皮 、 护 渣 等异 物 进 入 轴 承润 滑 室 , 保
造成轴 承伤害 。
( )加大 二冷第 4区和第 5区的总 补 给水 量 , 5 降 低 对应分 区 的扇形段 环境温 度 , 善轴 承工作 环 境 。 改 ( )定期对 扇形 段 辊缝 及 段 与 段 之 间 的接 弧 情 6 况 进行调 整 , 高铸 机 的夹 送 精 度 , 善 因夹 送 精 度 提 改 超 差造成 辊子轴 承负 载 不均 及 轴 承 角度 误 差 扩 大 的
于 0 2控 制 , .0 要求芯 轴 的同轴度 小 于 4 m, m 同轴 度超 过 4 m 则进 行修 复 , m 同时 提高 扇 形 段离 线 对 中接弧 标准, 由原 来 的± .m 改为 ± .5 m。 O3 m O 1m
( )加大辊子闭路冷却水和二冷水流量 , 3 改善辊 子的冷却 , 降低轴承的工作温度及辊系的膨胀量。
不 良情况 。
区其他 点水 量低 , 因此处 在铸 机弧形 高处 的第 4段 和
第6 段第 1 排辊子轴承工作环境较高 , 经常出现润滑
干 油碳 化 、 承表 面发蓝 的异 常情况 。 轴
4 改进措施
( )对 现有 的辊 系进行 改进 , 两端 浮动 的辊子 1 将
设计改为一端 固定 , 一端浮动, 同时通过在 芯轴上增 加 垫环 , C R 给 A B轴 承一 个 向固定 端 方 向 的预错 位 ,
减
身
.
式
以 个 系 ,作 态 没 固 轴 呈 浮 要 : 整 辊 芝具 状 下 有 定 承 动 在1 2 2
,
状态。
— —
庆
水 稿 期2267 收 日 : —— o 02 1
. \
50
\\ ;
I .
.
\
辊
度
C
0. O
2 5 .
5. 0
7 5 1 0 1 5 . O. 2.
提 高轴 承在 生产受 热工况 下 的一个轴 向位移 量 。 ( )加 强扇形 段离 线装 配质量控 制 , 对辊子 2 尤其 芯 轴 的弯 曲变形控 制 , 辊子装 配车 间设立芯 轴弯 曲 在
检 测 台 , 每个芯 轴进 行 检 测 , 对 按装 配 后 角度 误 差小
5 结
论
( )通过实施 改进 措施 , 1 扇形段 的 寿命 得 到大 幅 提高, 弧形段 和矫 直段 平 均 寿命 提 高 到 6个 月 以上 , 水平 段平 均寿命 提高到 1 2个月 , 最高 达 1 9个月 。
易 汽
的
( )存在 角度误 差 时 , 向位移允 许值 就会 减 2 轴
少Q
膜
剧
轴 承 内外 圈角度误差 = .0 : 0 时
Se o= . 0 0 3 .6 m r 1 L O 19 6 . :19 ( m) = B 0x x 轴 承 内外 圈角度误差 O 0 时 : g .0 = S o 0 19 6 . = .7 m = 1 g . 0 0 5 3 2 ( m) B = 0x x
( )改进后 扇形段 运行稳 定 , 形段 非计划 下 线 2 扇 数 由原来 的一个 月 2— 3台到现 在 3个 月 1台 。 ( )实现设 备 良性 运转 , 3 大大 降低 了设 备维 修 强 度及 维修成 本 。
参 考文献 :
[ ] 刘俊玉. 1 浅谈板坯连铸机扇形段的改进[ ] 连铸 , 0 ( ) 3 . J. 2 76 : 0 O
保证滚动体不移 出滑道 , 向位移量 应小于 5 2 3 轴 .— .
4
经验交流
扇 形段 辊子 要高 出许 多 , 经分 析发现 第 4段 和第 6段 分 属二 冷水 配水模 块 的第 4和第 5区 的最高 点 , 这 受
两 区总 供给 水量低 的影 响 , 配给最 高点 的水 量较该 分
・
l 6・ 7
,
过高 , 管网容易泄漏, 带来生产隐患。所 以如果开两 台泵 , 至少 其 中有一 台泵不 能 满 负 荷运 行 , 就是 需 也 要 为其 中任意一 台冷 水泵配 备变频 电机 。
还 有 就是增 大泵 的有 效 汽蚀余 量 。根 据式 ( ) 3,
有 以下 办法 。
6 结
论
通 过 以上分析可 以知道 , 的超流 量是 引起 泵 的 泵
( )改善 轴承 润滑 与密封 , 4 防止轴 承润滑 不到位
( 接 第 13页 ) 上 7
5 2 叶轮 采用抗汽 蚀材料 .
台离 心泵 的流量 。对 于一循 , 天冷水 泵全负 荷运行 两
会现 憋压情 况 , 泵 有损坏 , 对 而且 一循是 老装置 , 压力
由于现 在实 际条 件 限制 , 很难 完全 防止 汽蚀 的情 况下 , 以选 用抗汽 蚀 材 料制 造 的叶 轮 , 可 以延 长使 用 寿命 。常用 的材料有 铝铁青 铜 9 4 不锈 钢 2 r3, —, C1 稀 土合 金铸铁 和高镍 铬 合 金 等 。材 料 的强 度 、 度 、 硬 韧 性越 高 , 化学 稳定性 越好 , 汽蚀 性能 越强 。 抗
存在铸机扇形段使用周期短 、 寿命 低 的问题 , 主要 其 原 因为扇形段 辊子 中间轴承提前损 坏失 效 , 分轴承 部
寿命仅为 2个月左右 , 轴承损坏直接导致扇形段辊缝 张开超差 、 辊子不转 、 扇形段夹送精度降低等后果 , 给 生产顺行 、 板坯质量及扇形段维护成本带来很大的影
安装 变频 电机 , 然后 开两 台冷水泵 或 叶轮采 用抗 汽蚀 的材料 。 参考 文献 :
[ ] 徐寿 昌. 1 工业 冷却 水处 理技术 [ . 京 : M] 北 化学 工业 出版 社 ,
18 9 4
( )减 少泵前 管路 上 的 流动 损失 △ 比如 缩 3 HA
短管路 , 减少弯道或阀门等等 , 对于现在一循的具体 情况 , 种方 法也 基本 没有 可行性 。 这
汽蚀 的原 因之 一 。而解 决 汽蚀 的方 法 基 本从 减小 必
( ) 加 泵 储 液池 液 面 上 的压 力 P 1增 来 提 高 N S 。一循 泵房 的冷 水池 和大气连 通 , 就是说 P P H. 也 就 是大气 压 , 以 P 所 是定 值 , 种方法 不可行 。 这 ( )减 少泵 吸上装 置 的安 装高 度 。一 循泵 都 2 是倒 灌装 置 , 就是 说 是 负值 , 于 实 际 情 况 来 也 对
说, 更改 也是 不 可行 的。
需汽蚀余量和增大有效汽蚀余量两个方面考虑 , 另外 在现 实条件 限制 , 难 防 止汽 蚀 的 情 况下 , 轮 采用 很 叶 抗汽蚀 材料也 是一种 方法 。而 对 于一循 3 离 心 泵 解 撑
决汽蚀 问题最好 的方法 就 是 为其 中任 意 一 台 冷 水 泵