汽轮机组抗燃油泵电流异常增大原因分析及处理

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1000 MW机组EH油泵电流升高原因分析

1000 MW机组EH油泵电流升高原因分析

设备管理与维修2021翼2(上-下)1000MW 机组EH 油泵电流升高原因分析聂卫超,李成红,李霄(国家电投集团协鑫滨海发电有限公司,江苏盐城224000)摘要:针对某1000MW 机组EH 油泵电流升高问题进行故障排查与原因分析,采取相应措施进行处理,减少设备故障发生率,保证系统和设备的稳定运行。

关键词:EH 油系统;电流波动;伺服阀;油动机中图分类号:TM621文献标识码:B DOI :10.16621/ki.issn1001-0599.2021.02.310引言目前大型发电机组采用高压抗燃油DEH (Digital ElectricHydraulic Control System ,汽轮机数字电液控制系统),油动机是DEH 系统的液压执行机构,EH 供油系统的作用是为汽轮机阀门的液压执行机构提供控制油,在接收相应指令信号时,能够准确输出阀门开度控制要求,在机组发生事故时,接收相应遮断信号必须能够迅速关闭汽轮机各进汽门,保证人身和设备安全。

1事件经过2020年5月21日,某1000MW 机组2号机组冲转、并网期间,2B 汽动给水泵入口过滤器压差高报警,7时左右手动打闸2B 小汽机,汽机专业开票更换给水泵入口滤网。

9时,2号机EH 油泵A 电流缓慢增大、压力下降,随后B 联启,双泵运行。

2设备工作原理该机组调节汽阀油动机为单侧油动机,从供油系统来的压力油经滤油器后分为两路,一路到快关电磁阀,一路到电液伺服阀。

快关电磁阀共两只,冗余配置,接受汽轮机保护系统来的信号。

正常工作时快关电磁阀为带电状态,失电后阀门快关。

当快关电磁阀接受到保护系统的信号失电后,电磁阀将控制单向阀的压力油接通回油,使单向阀打开。

单向阀连接着油缸活塞的工作腔室和非工作腔室,使活塞工作腔室与非工作腔室连通,活塞两边的油压力平衡。

油动机在弹簧力的作用下迅速动作,油缸工作腔室的油迅速返回到非工作腔室,加快回油速度。

电液伺服阀接受控制系统来的电信号,根据需要将压力油通到活塞打开阀门,或将压力油从油缸中排出,使阀门关闭。

1号机调速系统EH油泵电流异常原因分析及处理

1号机调速系统EH油泵电流异常原因分析及处理

1号机调速系统EH油泵电流异常原因分析及处理摘要:当前我国大型机组的调速系统一般均采用电液调节,并将抗燃油作为液压系统的工作介质。

电液调节系统根据机组运行状况和外负荷变化的要求发出调节阀开度指令,再转换为可变的控制电流,送至电液转换伺服阀,再转换为液压控制信号,通过油动机控制调节阀的开度按指令变化。

其中电液转换伺服阀是调节系统的心脏,电液转换伺服阀的正常运行将决定机组运行的安全性。

本文通过分析机组抗燃油泵的电流异常,提出抗燃油油质的劣化将造成伺服阀内部滑阀的腐蚀,从而影响到伺服阀的正常运行,引起机组异常。

关键字:抗燃油、电阻率、腐蚀0 引言当前,生产力的不断发展使工业生产和人们的日常生活对电能的需求量越来越大,促使电力企业不断腾飞和发展。

越来越多的高参数、大容量火力发电机组逐步投入运行,对相应的控制系统的性能要求也越来越严。

当前我国大型机组的调速系统一般均采用电液调节,并将抗燃油作为液压系统的工作介质。

电液调节系统根据机组运行状况和外负荷变化的要求发出调节阀开度指令,再转换为可变的控制电流,送至电液转换伺服阀,再转换为液压控制信号,通过油动机控制调节阀的开度按指令变化。

其中电液转换伺服阀是调节系统的心脏,电液转换伺服阀的正常运行将决定机组运行的安全性。

11号机EH油系统的异常情况某电厂1号机是国产汽轮机厂生产的35万千瓦机组,其调速系统是其汽轮机厂配套,采用介质是配套的抗燃油。

投运4年时,在运行中发现抗燃油主油泵电流持续上升的问题,且EH油温无法得到控制。

如下表1号机从投运以来,其调速系统运行一直比较稳定,但从1月开始抗燃油主油泵电流逐渐上升,到3月10日由 37.9A上升至51.85A 。

如果抗燃油主油泵电机电流持续上升超过电机规定(84.2A)时直接会导致油泵停运,整个调速系统会停运,造成停机,对电厂的安全运行危害极大,需要尽快查明原因,及时处理。

通过对EH油管路温度测量,发现1号、2号高调伺服阀存在内漏情况,于3月16 日更换1号、2号高调伺服阀后,油泵电流恢复到41.3A,4 月12 日记录油泵电流仍保持在41.6A左右运行。

控制油泵电流异常

控制油泵电流异常

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控制油泵电流异常
一、事件经过
1.2010年3月21日,#3机更换控制油泵A、B出口滤网后启动,A泵运行电流为43A,B泵运行电流为45A,均较之前大7A左右,且A泵出口压力同前几天比也有下降趋势(下降约0.4MPa左右)。

2.2010年4月12日,对#3机控制油系统更换了IGV、燃烧器旁路阀、值班燃料流量控制阀和主燃料压力控制阀A、B的电液伺服阀,启动控制油A泵电流为38A,供油压力11.81Mpa,基本恢复到异常前的状况,但之后几天运行中电流略有增大。

4月20日,#3机控制油泵电流仍逐渐增大,最高接近50A(正常运行时为30A左右),5月1日再次更换IGV、燃烧器旁路阀,机组运行时电流下降至32A左右。

二、原因分析
经过分析,确认是由于控制油再生回路硅藻土过滤器过滤效果不好,而且长期运行硅藻土本身也会产生杂质,甚至堵塞了部分电液伺服阀,从而导致控制油泵电流增长。

三、防范措施
另外增加控制油再生装置,原来的硅藻土过滤器的滤芯抽出不用。

TC2F汽轮机交流油泵电机过电流故障原因分析

TC2F汽轮机交流油泵电机过电流故障原因分析

第38卷第8期2016年8月华电技术Huadian TechnologyVol.38 No.8Aug.2016TC2F汽轮机交流油泵电机过电流故障原因分析杨占岗(天津陈塘热电有限公司,天津300223)摘要:介绍了天津陈塘热电有限公司煤改气搬迁工程汽轮机油系统及交流油菜的构造、工作原理,并依据系统流程及 菜体构造分析了 #3汽轮机交流油菜电机过流的原因,提出了相关的预防措施及在今后检修、维护过程中的控制重点,以避免类似事故的发生,提高机组运行的可靠性及稳定性。

关键词:汽轮机;交流油菜;过电流中图分类号:TK263.8 文献标志码:B文章编号:1674 - 1951 (2016)08 -0040 -02〇引言天津陈塘热电有限公司煤改气搬迁工程一期工 程为2 x900 M W“2拖1燃气-蒸汽联合循环发电供 热机组,是国内装机容量最大的燃气热电联产机组。

每套“拖1机组包括2台由M701F4型燃气轮机组 成的燃气轮发电机组、2台余热锅炉和1台TC2F型 蒸汽轮发电机组。

燃气轮机及蒸汽轮机均由东方汽 轮机有限公司生产制造,每台蒸汽轮机为双缸双排汽 汽轮机,高、中压缸和低压缸之间通过同步自换挡 (SSS)离合器连接,发电机位于高、中压缸侧。

冬季供 热工况时,汽轮机低压缸可解列,高、中压缸背压运 行,其排汽及低压主蒸汽全部用于加热热网加热器; 非供热工况时,高、中压缸和低压缸通过S S S离合器 连成1个轴,机组纯凝运行。

1汽轮机组油系统介绍1.1油系统组成每台燃气轮机和蒸汽轮机各设1套油系统。

汽 轮机组有2套油系统,即控制油系统和润滑油系统。

控制油系统用于调节汽轮机转速和负荷,并在紧急 跳闸时确保汽轮机安全;润滑油系统用于轴承的冷 却用油,盘车装置、顶轴油的供油,以及向发电机提 供密封用油。

控制油系统和润滑油系统由公用主油 箱、2台交流油泵、1台直流事故油泵、2台板式冷油 器、1套油净化装置及2台排油烟机组成。

#3 汽轮发电机主油泵存在问题的原因分析及处理

#3 汽轮发电机主油泵存在问题的原因分析及处理

#3 汽轮发电机主油泵存在问题的原因分析及处理发表时间:2020-10-26T03:16:13.799Z 来源:《福光技术》2020年17期作者:杨明亮[导读] 本文对此问题的分析处理过程进行总结,对类似的问题有现实的借鉴指导意义。

华电新疆发电有限公司红雁池分公司新疆乌鲁木齐 830047摘要:华电新疆发电有限公司红雁池分公司 3、4 号汽轮机为哈尔滨汽轮机厂有限责任公司设计制造,型号:C135/N200—12.7/535/535。

2003 年 3、4 号机组双投,该机组所配主油泵自安装投运起,长期存在主油泵复合推力瓦非工作面在设备长期运行后出现磨损、间隙超标问题,同时造成齿形联轴器齿轮磨损。

经过详细原因分析,确定此问题频繁反复出现的原因,并制定出了详细的施工方案,在 2019 年 5 月 3 号机组小修中予以实施。

最终解决了此问题。

本文对此问题的分析处理过程进行总结,对类似的问题有现实的借鉴指导意义。

关键词:主油泵;复合推力瓦;磨损;齿形联轴器;鼓型联轴器设备简介华电新疆发电有限公司红雁池分公司 3、4 号汽轮机为哈尔滨汽轮机厂有限责任公司设计制造,型号:C135/N200—12.7/535/535。

主油泵设在前箱内,泵轴采用齿形联轴器与危急保安器小轴相接,泵为双面进油离心泵,正常运行时转速 3000r/min,入口油压0.098±0.0196MPa,出口压力≥ 1.85MPa,流量≥ 4000L/min,油温 50+50C。

主油泵泵轴为双轴结构,外层空心轴支持在轴瓦上,中间细实心轴一端与联轴器相连,一端与空心轴端部相连,由于中间细实心轴是一根悬梁,运行时可以吸收由于偏心及汽轮机转子传来的冲击和振动,保持泵的工作平稳可靠。

问题的出现2003 年 3、4 号机组双投,该机组所配主油泵自安装投运起,长年存在主油泵复合推力瓦、转子推力面在设备长期运行后出现磨损、间隙超标缺陷,同时造成齿形联轴器齿轮磨损、减薄,严重威胁机组安全运行。

联合循环机组控制油泵电流突升原因分析及故障处理

联合循环机组控制油泵电流突升原因分析及故障处理
第2 4卷 第 7期
21 0 1年 7月
广 东 电 力
GUANGDONG LE E Cr I R C P0W ER
Vo . 4 NO 7 12 . J 12 1 u. 0 1
联 合 循 环 机 组 控 制 油 泵 电流 突升 原 因分 析 及 故 障处 理
邓小 明
( 东惠州天然气发 电有 限公 司,广 东 惠州 5 6 8 ) 广 1 0 2
原理 ,对故障原 因进行分析 ,判 断并确认 内部 油路 存在 主喷嘴 堵塞 问题 ,认 为是 由于控制 油进油前 未进行 认真
检 查和充分过滤造成 ;经过及 时更换 设备 并确认油质后 ,运行 电流值恢 复正常。
关键词 :联合循环机组 ;控制 油;伺服 阀 ;故 障处理 中图分类号 :T 2 3 P 7 文献标志码 :A 文章编号 :10 —9 X(0 0 -0 40 72 0 2 1 ) 70 9 -4 0 1
Ca s a y i n u tH a ln f Cu r ntS r e o nt o lPu p u e An l ss a d Fa l nd i g o r e u g fCo r lOi m
i m bi e c ce UnXi o mi g
( a g o g Hu z o NG o rCo. Gu n d n ih u L P we ,Lt ,Hu z o ,Gu n d n 1 0 2,Ch n ) d. ih u a g o g5 6 8 ia
Ab t a t n v e o h b o ma u r n u g fc n r l i p m p d rn h t o fc m b n d r c c eu i ,t ed f c i e sr c :I iw ft e a n r l r e ts r e o o t o l u u i g s u d wn o o i e e y l n t c o s h eet v I GV e v a v si v si a e n t e b ss fa a y i g a d t si g f u t a a n c m b n t n wih e e t o h d a l o t o s r o v l e i e tg td o h a i o n l zn n e tn a l d t .I o i a i t lc r - y r ui c n r l n o c

汽轮机EH油系统常见故障分析及处理

汽轮机EH油系统常见故障分析及处理

汽轮机EH油系统常见故障分析及处理摘要:在控制理论及电子技术飞速发展的今天,火电机组普遍采用高压抗燃油的纯电调系统,汽轮机的EH油系统是机组的重要调节系统,其功能正常与否,关系到机组的正常调节及其稳定运行。

EH油系统出现异常或故障,将会威胁到机组安全运行,严重时会导致机组停机。

EH系统的故障判定及处理方法已成为电厂越来越关心的课题。

本文将对EH系统的一些典型故障进行分析,提出相关措施应对这些故障。

关键词:汽轮机;EH油系统;故障分析;处理方案引言汽轮机EH油系统在高压运行及环境高温辐射等恶劣工况下不可避免的会出现一些故障,这将会给汽轮机的安全稳定运行带来不利影响,甚至有可能导致机组停机,影响机组的运行经济性。

生产实际中,有很多因素都会使EH油系统产生故障,对EH油系统的这些可能出现故障的因素进行分析可有效应对防止EH油系统出现的问题。

这对提升EH油系统的运行可靠性、保证机组的安全经济运行有着积极的意义。

一、汽轮机EH油系统特点EH油系统的特点主要有:(1)工作压力高。

EH油系统的工作压力一般在13--14Mpa,工作油压的提高,大大减小了液压部件的尺寸,改善了汽轮机调节系统的动态特性。

(2)直接采用流量控制形式。

EH油系统采用电液转换器,直接将电信号转化为油动机油缸的进出油控制,从而控制油动机的行程。

这使系统的迟缓率大大降低,对油压波动也不再敏感(一般在11--16Mpa 范围内都能正常工作)。

提高了调节精度。

(3)对油质的要求特别高。

EH油具有较好的抗燃性能,但如果EH油中混入过多的水、酒精或透平油等,将大大降低EH油的抗燃性,而且可能导致EH油的变质或老化,直接影响系统的正常运行。

火电机组汽轮机的EH油系统的供油普遍采用高压变量柱塞泵-溢流阀系统模式,这种设计模式能够使得系统内供油持续稳定,不会影响到供油系统的正常运行[1]。

高压变量柱塞泵、溢流阀以及蓄能器等能够进行压力能量上的供应,从而实现供油。

汽轮发电机组EH油泵电流异常分析与处理

汽轮发电机组EH油泵电流异常分析与处理
2 0 1 5年 4月
机床 与液压
M ACHI NE TO0L & HYDRAUL I CS
Ma v 2 01 5
Vo 1 . 4 3 NO . 9
第4 3卷 第 9期
D O I : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 1 — 3 8 8 1 . 2 0 1 5 . 0 9 . 0 5 0
Ab s t r a c t: Ba s e d o n t he EH o i l p ump c ur r e n t a b n o r ma l ph e n o me no n a o fห้องสมุดไป่ตู้ EH s ys t e m s uc h a s s h a r p c ha n g e wi t h o i l lo f w d r a ma t i c
HE Do n g h ui ,W EI Cha n g h o n g,AN Ka i
( L i a o n i n g D o n g k e E l e c t r i c P o w e r R e s e a r c h I n s t i t u t e C o . , L t d . ,S h e n y a n g L i a o n i n g 1 1 0 0 0 6 ,C h i n a )
n o r ma l p h e n o me n o n a o f t h e EH s y s t e m. I t p r o v i d e s r e f e r e n c e t o t h e c o mmi s s i o n i n g a n d o p e r a t i o n o f t h e s a me t y p e o f E H s y s t e m.
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汽轮机组抗燃油泵电流异常增大原因分析及处理摘要:本文结合某热电公司机组运行中抗燃油泵电流异常增大的情况,对其分析、排查、解决过程进行论述,通过参数分析、现场摸排以及试验验证,得出造成此问题的分析结论。

利用机组检修机会,对调速系统各部件进行解体检修及更换,得出的结论与分析结果一致,彻底解决了抗燃油泵异常增大的问题。

在总结中,提出了保证抗燃油系统健康运行的有效措施及建议。

该问题的分析与解决对同类型系统具有较强参考价值,能够及时发现并解决抗燃油泵电流异常的问题,确保机组稳定、可靠运行。

关键词:抗燃油;电流;调速系统;油质;伺服阀;泄漏1引言汽轮发电机组的抗燃油系统(也称调速系统)是汽轮机正常运行、实现汽轮机出力精准调整的核心系统之一,该系统运行的正常与否直接决定了汽轮机能否安全、稳定运行。

而抗燃油泵为恒压变量柱塞泵,机组运行中其电流波动情况直接反应了汽轮机调速系统用油量的变化,据此可判断调速系统中各主要部件(包括伺服阀、卸荷阀、油动机等)的健康状况,通过对比分析可作为调速系统部件是否需要进行检修或更换的可靠依据。

本文结合某热电公司抗燃油泵电流异常增大事件分析及处理过程,研究造成汽轮机抗燃油系统用油量变化的各方面原因,并针对存在的问题提出解决方案,对同类系统具有一定的参考借鉴价值。

2抗燃油系统主要设备工作原理简介2.1抗燃油供油泵原理简介抗燃油供油泵多为交流电机驱动恒压变量柱塞泵,主要由配油盘、柱塞、缸体、倾斜盘等部分组成,泵组根据系统所需流量自行调整,以保证系统的压力不变。

其整体结构如图2.1所示。

图2.1 柱塞泵结构图图2.2 柱塞泵工作原理图柱塞泵恒定的压力输出是通过出口压力变化反馈调节实现的,其工作原理如图2.2所示。

调节装置分为两部分:调节阀和推动机构。

调节阀装于泵的上部,感受泵出口压力变化并转化成推动机构的推力。

推动机构在泵体内部,调节阀输出的压力信号变化将转化为斜盘倾角变化,活塞产生的推力克服弹簧力来决定泵斜盘倾角,使泵的输出压力发生变化。

[1]泵出口的压力可在0-21MPa之间任意设置,通常EH系统的工作压力为14MPa。

2.2伺服阀原理简介调速系统中伺服阀的作用为根据指令控制汽轮机主汽门或调速汽门进油量,从而调整汽门开度,因此伺服阀的作用尤为重要,直接关系到汽轮机调速系统能否精确运行。

图2.3柱塞泵动作原理图如图2.3所示,在伺服阀的力矩马达线圈中通入电流会激磁衔铁,并引起其倾斜。

衔铁倾斜方向由电压极性来确定,倾斜程度则取决于电流大小。

这样会使主阀两端控制腔中的压力产生压差,引起主阀芯移动,伺服阀有流量输出。

随着主阀芯移动,当两控制腔中的压力相等时,挡板又处于两喷嘴中间,这时主阀芯停止移动,完成一次调整过程。

[2]3运行中抗燃油泵电流异常增大原因分析3.1抗燃油泵电流趋势分析该热电公司1号机组为东汽生产的D300P机型,2004年投产,原抗燃油泵运行电流一般为22-25A左右,油温基本能维持在40-45度左右。

但近两年以来,运行电流持续增大,已达到38A左右,在负荷波动期间高压调速汽门频繁波动,电流可达50A左右,接近电机热偶动作值,给安全生产带来严重威胁。

根据前文论述,抗燃油泵为恒压变量柱塞泵,正常运行工况下其电流持续升高的现象说明抗燃油系统用油量持续增大。

而造成用油量增大的的可能原因较多,抗燃油泵的异常、调速系统主要部件,如伺服阀内漏、卸荷阀泄漏、油动机阀芯罚套泄漏等,需一进步通过现象分析、试验测试等方法验证问题所在。

3.2抗燃油泵电流异常增大原因排查3.2.1 抗燃油油质情况分析抗燃油具体成分为三芳基磷酸脂抗燃油,外观透明、均匀,略呈淡黄色,无沉淀物。

其油质化验中对调速系统设备影响较大的主要有以下两项:一是介电性能,即电阻率大小。

油品电阻率的高低表征油品的电荷腐蚀趋向,低电阻率会增加油对伺服阀的腐蚀趋势,高电阻率下很少发生电腐蚀。

二是水解安定性,即油中含水量。

在合适的条件下,抗燃油与水分作用会发生水解,水解产生的酸性物质不但会对系统部件产生腐蚀,还会对油的进一步水解产生催化作用,形成恶行联锁。

[3]抗燃油油质特性中还包含密度、颗粒度、腐蚀性、抗氧化安定性等,由于与本文讨论内容关联性较小,在此不做赘述。

机组运行中通过定期对抗燃油油质化验发现,抗燃油泵电流异常增大初期,油质指标趋向劣化,主要是水分及电阻率,且油样颜色深,不透明。

具体指标化验结果见表3.1。

表3.1 抗燃油油质化验结果取样次序外观(目测)水分(mg/L)体积电阻率(20℃Ω•cm)备注1深褐色不透明1950—投运滤油机2深褐色不透明236.9 5.5×109滤油中3深褐色不透1124 5.0×109滤油中明4深褐色不透明1155—滤油中5深褐色480 5.52×109滤油中6深褐色317 5.62×109未滤油7深褐色— 4.69×109未滤油在发现1号机抗燃油泵电流增长后,结合系统内某电厂因抗燃油电阻率超标造成伺服阀发生电荷腐蚀事件分析,认为该机组抗燃油系统也存在类似情况,投入滤油机运行(西安热工院再生脱水净化装置)并对抗燃油油质每天进行化验分析,观察滤油效果,主要数据表3.2所示。

表3.2再生后抗燃油油质化验结果取样次序外观(目测)水分(mg/L)体积电阻率(20℃Ω•cm)备注1浅褐色15809.67×109滤油中2浅褐色142515.75×109滤油中3浅褐色透明131225.82×109滤油中4浅褐色透明121932.66×109滤油中由上表可见,使用再生滤油机后,抗燃油电阻率有了较大提高,需要持续投运,并结合其余相关指标持续化验分析,保证油质持续好转。

虽然通过再生滤油方式抗燃油油质逐渐恢复正常,但需进一步分析造成油质恶化的根本原因,从而彻底解决问题。

通过对抗燃油相关参数持续分析,发现抗燃油泵电流异常增大后,由于抗燃油循环量明显增大,使抗燃油温也呈持续升高趋势。

经查阅历史区域,抗燃油泵电流正常期间,油温在40℃至45℃范围内,抗燃油泵电流异常增大后,抗燃油温升高至48℃以上,短时可达50℃以上,且该温度测点为抗燃油箱处冷油器入口温度,在汽轮机主汽门、调速汽门等高温区域,局部抗燃油温已接近60℃,长期高温运行使抗燃油油质加速老化,因此彻底解决抗燃油泵电流增大问题才能使系统恢复正常运行工况。

3.2.2 现场抗燃系统现场设备排查汽轮机调速系统包含抗燃油供油管道、有压回油管道、无压回油管道等,通过测温的方式可对各主要部件(包含伺服阀、卸荷阀、蓄能器、溢油阀等)是否存在泄漏进行初步判断。

在机组负荷稳定工况下,对抗燃油各油管道进行测温排查,发现4号高调门无压回油管较其他高调门温度高(正常工况下无压回油管路应无排油),对4号高调门供油管隔绝门后观察抗燃油主油泵电流仅有小幅度降低,因此判断其伺服阀、卸荷阀泄漏量较小,其无压排油管温度偏高可能受现场蒸汽管道保温不足影响。

根据现场测温该公司两台机组抗燃油系统各油管道,对比发现1号机具有调节功能(带伺服阀)汽门的有压回油管与供油管温差比2号机高出1至2度,基本可排除抗燃油系统高、低压蓄能器,抗燃油系统母管溢流阀,供热快关阀、供热蝶阀、隔离阀组的泄漏问题。

为验证危急遮断及超速限制阀组是否存在泄漏情况,对危急遮断电磁阀组和超速限制阀组进行隔绝(关闭相应管路手动隔绝门),监视抗燃油泵电流无变化,因此证明以上阀组无泄漏情况。

3.2.3 通过阀门整定试验对伺服阀、油动机泄漏情况的判断机组启动前需对汽轮机所有汽门进行阀位整定试验,试验状态下调速系统各伺服阀及卸荷阀状态与机组运行工况基本一致。

在试验过程中,发现投入、切除某个阀门整定后,在未下达开度指令的情况下,抗燃油泵电流出现升高情况,经分析操作过程中DCS系统指令变化情况,在阀门整定切除状态下,该伺服阀得到-5%的指令,在阀门整定投入后,该伺服阀得到0%指令。

即在伺服阀指令为0%的情况下,伺服阀实际已过流,据此判断该伺服阀存在泄漏情况。

通过分析结论:一是抗燃油压均能稳定在14MPa以上,满足需求;二是所有调门在“阀位整定选中”指令投入与切除状态下抗燃油泵电流偏差均在0.5A-1A左右,可判断各伺服阀均存在不同程度的泄漏现象;三是所有调门整定投入后,阀位在0%、100%稳定后抗燃油泵电流较阀位在25%、50%、75%稳定后抗燃油泵电流小,可判断各调速汽门油动机阀芯、阀套存在泄漏情况。

针对阀门整定试验投入、切除状态下抗燃油泵抗燃油泵电流存在偏差的情况,对整定试验中所有汽门进行了投入、切除时抗燃油泵电流对比,如下图所示:图3.8 阀门整定投入、切除状态抗燃油泵电流对比图由上图可见,供热汽门(包括供热蝶阀和供热快关调节阀)在投入、切除情况下抗燃油泵电流基本一致,说明以上阀门伺服阀均无泄漏情况;而高、中压主汽门,高、中压调速汽门伺服阀均存在泄漏情况,在所有阀均投入整定状态下,抗燃油泵电流较所有阀全部切除阀门整定状态下增长达7A,可见各伺服阀泄漏情况已较为严重。

3.2.4运行中抗燃油泵电流异常增大原因分析根据以上分析、现场摸排以及试验对比,结合汽轮机运行实际工况,总结得出引起机组运行中运行抗燃油泵电流异常增大的原因有以下两个方面:一是汽轮机运行工况影响。

近两年来,随着电网调峰市场的政策变化以及新建大量发电机组,使电网对于各发电厂调峰的要求愈加严格,对调节性能的考核也更高,因此,为满足调峰需求,尤其机组在BLR方式下运行,负荷指令随电网功频差频繁上下波动,同时,为提高负荷响应速度、响应时间等调频指标水平,该热电公司对DCS中汽机、锅炉控制逻辑进行了优化,使调门开、关速度更快,调节频次更高。

因此造成调速系统各伺服阀、油动机频繁且较大幅度动作,加速了对以上设备的老化以及磨损速度,引起各部件泄漏量增大。

二是抗燃油油质恶化影响。

由于较长时间未进行抗燃油再生,仅通过普通滤油机保证颗粒度和水分合格,在调速系统工作环境恶化后,各部件出现不同程度的泄漏、抗燃油系统用油量增大,引发抗燃油系统长期处于高温运行环境,使油质进一步加速老化,电阻率降低,形成了恶性循环。

4抗燃油泵电流异常增大问题的处理根据以上原因分析及结论,汽轮机调速系统各部件,包括伺服阀、油动机等均出现了不同程度的泄漏,除加强抗燃油再生及滤油,确保油质合格外,必须通过相关部件进行解体检修或更换的方法消除泄漏,彻底解决问题。

利用机组B级检修机会,对调速系统所有部件进行了处理。

经解体检修及试验,与以上分析结果一致,大部分伺服阀及油动机存在腐蚀泄漏问题,均进行了检修及更换。

经过本次检查及处理后,将调速系统各部件回装完毕并进行阀门整定试验,阀门整定投入、切除等不同情况下的抗燃油泵电流无偏差,机组启动后,监视抗燃油泵电流能够稳定在25A左右,恢复至正常水平。

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