采煤工作面设备集中控制系统的研究与应用
锦界煤矿31111综采工作面集中控制系统的应用

收稿日期:2017-01-10作者简介:艾井石(1976—),男,山西大同人,2002年毕业于中国矿业大学机电一体化专业,工程师,现任神东煤炭集团锦界煤矿管理处副总工程师。
锦界煤矿31111综采工作面集中控制系统的应用艾井石(神华神东煤炭集团公司锦界煤矿管理处,陕西神木719315)摘要:介绍了锦界煤矿31111综采工作面集中控制系统的设计及应用,提高了煤矿综采工作面生产的效率、降低工作人员劳动强度,多岗合一,减员增效。
通过分析工作面集控系统的应用实效,提出了煤岩界面自动识别技术、设备姿态控制技术、三维定位技术等智能化采煤需要解决的研究课题。
关键词:综采工作面;自动化;集中控制;智能化采煤中图分类号:TD823.97文献标识码:B 文章编号:1671-749X (2017)02-0065-04Application of centralized control system in fully-mechanizedmining face of Jinjie Coal MineAI Jing-shi(Jinjie Coal Mine ,Shenhua Shendong Coal Group Co.,Ltd.,Shenmu 719315,China )Abstract :By using centralized control system in No.3111fully-mechanized mining face of Jinjie Coal Mine ,the mine pro-duction efficiency was improved ,the labor intensity was reduced and the purpose of downsizing for efficiency was achieved.Based on the analysis of the application effect of the centralized control system in mining face ,the research subjects for in-telligent mining including coal-rock interface automatic identification technology ,equipment control technology ,three-di-mensional positioning technology were proposed.Key words :fully-mechanized mining face ;automation ;centralized control ;intelligent mining0引言随着科技的不断发展,信息化和工业化融合的步伐越来越快,将多个系统集成到一个平台控制是综采工作面设备控制的发展方向。
综采工作面“三机”故障诊断系统与信息化控制技术研究及其应用

当前,智能 技 术 已 相 对 成 熟, 完 全 可 以 实 现
“有人巡视,无人值守”,目前需要观念上的突破和
2 综采工作面自动化控制技术体系构建
在自动化开采上尚属空白,面对枣泉煤矿存在的倾
化、信息共享化、常态作业无人 (少人)化、安全
应用上的细化. 枣 泉 煤 矿 煤 层 赋 存 地 质 条 件 复 杂,
的煤岩识别、液压支架的倾斜调节、巷道的掘进和
场总线的控制技术,自动化程度较高.我国以国家
支护、辅助运输和工程方面的自动化和智能化水平
能源集团神东公司和宁夏煤业公司为代表的综采工
不高;另一方面是复杂条件下矿井生产的采掘失调
作面自动化技术研究取得了长足的进步,实现了采
矛盾 突 出, 快 速 掘 进 类 智 能 化 技 术 和 设 备 发 展
工作面输 送 设 备 的 集 中 控 制. 通 过 工 作 面 视 频 监
了依靠综采自动化技术进行煤矿开采的力度.国家
控,实现对采煤工作面的无死角监控,通过设置在
能源集团宁夏煤业公司对煤矿安全高效开采非常重
运输巷的综采自动化监控中心实现工作面三级系统
视并积极调研,旨在为煤矿开采研究一条最佳的技
的集中监测与控制,并通过工业以太网平台在地面
矿开始采用计算机技术、大功率变频牵引采煤机控
自动化采煤.澳大利亚的基于陀螺仪导向定位的自
动化采煤方法,其控制对象是 “三机”为主的全工
作面自动化控制,采用控制中心 + 控制器 + 工业现
的自动化生产.
备人工智 能 技 术 总 体 评 估 为 70% , 综 掘 设 备 人 工
智能技术 总 体 评 估 为 42% . 一 方 面 表 现 为 采 煤 机
论,以信号能量 - 相关性为评价指标,对噪声信号
综采工作面自动化控制系统技术研究与应用项目研究报告

*******集团公司科学技术课题研究报告项目名称:综采工作面自动化控制系统技术研究与应用完成单位:******集团有限责任公司起止年限:20**年1月~20**年5月目录第一章绪论......................................................................................................................................... - 1 -第一节综采工作面自动化控制系统技术研究现状...................................................................... - 1 -第二节综采工作面自动化控制系统技术研究内容...................................................................... - 3 -第三节综采工作面自动化控制系统技术的研究方向.................................................................. - 4 -第三节综采工作面概况.................................................................................................................. - 5 -第二章技术方案..................................................................................................................................... - 6 -第一节设计依据 ............................................................................................................................. - 6 -第二节电液控制系统...................................................................................................................... - 9 -第三节综采设备自动化控制系统................................................................................................ - 12 -第四节集成供液系统.................................................................................................................... - 19 -第三章实施及成效............................................................................................................................... - 22 -第一节实施进程 ........................................................................................................................... - 22 -第二节研究及应用成效................................................................................................................ - 23 -第三节项目推广 ........................................................................................................................... - 25 -第四章结论....................................................................................................................................... - 26 -附表一:电液控制系统清单 ................................................................................................................. - 27 -附表二:综采自动化控制系统清单 ..................................................................................................... - 33 -附表三:智能集成供液系统清单 ......................................................................................................... - 38 -第一章绪论第一节综采工作面自动化控制系统技术研究现状煤矿综采工作面自动化控制技术及装备的应用是实现煤炭安全、高效开采的重要保障,是煤炭行业先进生产力的重要体现,随着矿井自动化、信息化的发展,综合机械化、自动化采煤已经是一国煤矿开采技术现代化的重要标志。
煤矿综采工作面自动化技术的应用研究

252煤炭资源作为我国能源资源中的重要组成,目前尚未有任何能源资源可以替代煤炭资源的应用,所以当前煤炭开采行业的发展仍处于较为稳定的阶段。
而作为煤炭开采的主要基础环节,综采工作面所体现出的技术水平,会直接影响到企业煤炭生产的质量、效率以及安全。
1 综采工作面自动化现状分析综采工作面是煤炭企业进行煤炭开采的基础环节,也是整体采煤过程中最为复杂和困难的环境。
而综采工作面中汇集了企业大部分机械设备,铜鼓设备之间的相互协作,实现对煤炭资源的有效开采。
但是在具体开采过程中,其设备单独工作无法产生任何效果,并且在设备运行期间,其地质环境因素会影响到设备的实际运行效果。
而大部分综采工作面中,所使用的机械设备超过200台,其中具体包括采煤机、液压支架、破碎机、刮板输送机、转载机等设备。
而随着自动化技术的不断优化与升级,其中部分地质条件良好的综采工作面,应用自动化技术可以实现煤矿开采的自动化[1]。
2 自动化技术在综采工作面的应用纵观现阶段自动化技术在综采工作面的应用,主要是结合定位、监控、通信、传输等技术,实现对综采工作面中各种机械设备进行远程控制与指挥,进而实现对煤炭开采效率和质量的提升,并保障工作人员的生命安全。
2.1 系统设备组成综采工作面中主要设备组成包括:(1)主采机组。
其中包括液压支架设备、采煤设备、刮板设备、乳化液泵站等。
(2)转载运输设备。
转载运输设备主要包括破碎设备、转载设备、传输带设备等。
综采工作面中不同设备所起到的作用各不相同,其中液压支架设备起到固定与支护的作用,而应用于综采工作面的支架设备型号、种类较多,应用于不同位置可以发挥出不同的效用。
例如应用端头支架设备,则可以起到端头空间巷道围岩有效支护的作用,超前支架的应用则可以起到超前支护两侧巷道的作用[2]。
而乳化液泵站设备的存在则是起到动力提供的作用,可以有效为支架设备进行动力提供,而其中喷雾泵站则是起到提供喷雾压力水和冷却水的作用。
另外,输送机设备的应用,则是起到运输的作用,可以在综采工作面中进行自由移动,属于移动式设备。
煤矿综放工作面智能化开采系统的应用分析

煤矿综放工作面智能化开采系统的应用分析摘要:在煤矿中,综放工作面的智能化越来越先进。
目前中国煤矿开采已经开启了智能化模式,煤矿智能化开采是将人工智能、物联网、大数据分析、云计算等先进技术与煤矿井下生产设备、地质情况等进行融合,形成了生产设备全面感知、自主学习、及时预测、动态决策的机器智能系统,实现了煤矿采煤工作面生产流程全自动化,达到了煤矿井下生产“减人增效”的目的,保障了煤矿生产的本质安全。
本文就煤矿综放工作面智能化开采系统的应用进行研究,以供参考。
关键词:综放开采;智能化技术;远程控制;综放设备引言在我国现有煤炭储量和产量中,厚煤层占比达到40%以上,是我国开采的主要煤层。
目前厚煤层开采有多种方式,其中综放开采是当前开采的主要方式之一。
传统的综放开采工艺人员投入多、劳动强度大、作业环境差、安全系数低,严重制约矿井安全高效发展。
推进综放工作面智能化建设、提高综放工作面智能化开采水平可从根本上解决上述问题。
1煤矿智能化开采的含义将智能化开采系统运用到煤矿开采过程中,可以使煤机装备实时感知井下的复杂环境与变化,然后对控制参数进行相关调整。
在煤矿智能化开采过程中,智能感知、智能决策及智能控制非常关键。
煤矿智能化系统就是以自动化装置为重点,结合具有现代化特点的理念与思想,对矿山的开采信息进行收集,而后再应用网络将数据进行集成,利用智能化操作提供高质量的服务。
智能化设备可以自主地方式进入学习过程,且其决策能力也极强,能更好地感知和分析问题,并自主修正,即使将其运用到复杂性的条件和环境下,它也能制定出科学性、可行性较强的开采计划与方案。
结合环境产生的不同变化,智能化开采设备可发挥出自身的作用和优势,真正实现智能化开采的目标。
在复杂的条件下,智能开采设备也可以进行无人开采。
2煤矿综放工作面智能化开采系统的应用2.1系统架构整个系统按三层结构搭建,第一层为工作面设备层,包括工作面综采涉及采、运、支设备与动力供应设备等,各设备自带参数检测及动作控制系统;第二层为集中监控层,设系统井下集控中心,各设备分系统以总线或以太网方式与集控中心通讯,交互参数及控制信息,实现集控中心对第一层各分系统的总控和参数集成、监视;第三层为井上监控层,由井下集控中心通过井上井下网络把数据信息传输到地面监控室,实现井下工况的图表化显示和数据综合分析。
煤矿综采工作面自动化系统技术研究与应用项目验收汇报

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四、自动化工作面功能应用
******自动化工作面于2016年2月底完成安装,3月底联调联试结束。 目前设备运转正常,控制系统稳定,各项控制功能均已实现。主要有以下 8个方面实现了自动化: 供液系统自动化 控制功能 设备运行工况监测、 5 故障诊断功能
工作面安装工作,并对相关设备进行前期地面调试工作。
2015年11月至2016年3月,****自动化工作面准备、安装、调试,并于后
期对实现的自动化综采工作面进一步完善和补充,达到最佳回采效果。 2016年4月至10月,实现******自动化工作面正常回采,回采过程中及时
了解、掌握技术关键,解决技术难题,积累经验。 截止2016年8月26日,******工作面已回采524.5米(距离材料顺槽断层
系统具有完善的自诊断 功能,对设备工况、关 键部位实时监测;出现 故障能够实时显示、报 警,方便维护设备,减 少处理故障的时间。
350米),产量29.67万吨,剩余可采长度1049.5米,剩余可采煤量42.93万吨。
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四、自动化工作面功能应用
******自动化工作面于2016年2月底完成安装,3月底联调联试结束。 目前设备运转正常,控制系统稳定,各项控制功能均已实现。主要有以下 8个方面实现了自动化: 2015年3月至5月,完成了项目立项可行
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动化综采工作面的关键技术和环节,完成项目立项可行性分析报告。
2015年6月至8月,对现有设备和技术条件进行分析论证,对实现综采工
作面自动化提出要求,对工作面三大系统进行改造,完成项目实施技术方案, 并进行设备招标、组织人员培训。 2015年9月至10月,实践应用综采工作面自动化方案,筹备******自动化
矿井综采工作面三机智能化控制研究
矿井综采工作面三机智能化控制研究摘要:随着工业化、信息化技术不断发展,煤矿井下先进的通信技术、控制技术等不断应用,在一定程度提升了矿井综合智能化控制水平。
矿井生产过程中,综采工作面是主要的煤炭开采、运输场所,实现采面内采煤机、刮板输送机以及液压支架合理衔接、配套,是实现煤炭资源高效回采的重要保障。
为此,众多的学者及工程技术人员对综采工作面三机配套问题展开研究,基于智能感知技术构建三机智能控制系统,并对控制系统执行层、感知层、巷道集控和地面监控等进行详细阐述,该智能控制系统综合惯性导航、雷达、里程计以及先进传感器等实现智能协同控制,现场实践也取得较好效果;基于编程思维构建“三机”设备选型与智能控制系统,便于选出适合采面现场情况的成套设备,为采面三机配套选型提供一定指导。
本文主要分析矿井综采工作面三机智能化控制。
关键词:煤炭开采;综采设备;智能化控制;惯性导航引言构建智能化矿井是实现煤炭高效开采、减少井下工作人员数量的主要途径之一,而综采工作面是矿井主要生产场所,实现综采工作面三机智能化控制是智能化矿井建设的主要内容。
由于传统的综采工作面各设备受控制方式、通信方式等因素制约,无法实现集中智能化控制,为此文中构建的三机智能化控制系统采用无线基站、光纤通信等方式实现信息交互,通过采用先进的惯性导航系统、传感器检测技术等实现三机设备智能化控制。
1、自动化综采联控系统为了满足煤矿井下智能化联动运行控制的需求,就要实现对井下综采环境、综采设备、支护设备、运输设备运行状态的在线监测和分析,根据分析结果实现对各设备运行情况的智能调控,因此结合井下各设备的运行特性和连续化综采作业需求。
该自动化综采联控系统的分布主要包括地面、井下巷道和采场三个部分。
地面部分是指移动终端设备群,主要包括了数据服务器、调度控制中心和集团控制网络,主要是用于显示井下综采设备的联动运行状态,同时在紧急情况下可以实施远程越级控制,提高井下综采作业的安全性。
采煤工作面智能化建设关键技术的应用研究
采煤工作面智能化建设关键技术的应用研究摘要:煤矿智能化建设是当前煤矿行业发展的主要方向,采煤工作面的智能化是煤矿智能化中的重点和难点。
对采煤工作面智能化的研究现状进行了梳理,总结了采煤工作面智能化建设中的技术瓶颈,分别对环境与设备状态精准感知技术、采煤空间三维地质信息建模方法、采煤机高精度惯性导航定位技术、多源信息融合感知与智能交互技术、采煤设备系统协同控制技术、采煤智能化软件平台技术进行了分析。
以某煤矿智能化工作面系统建设为基础,介绍了采煤装备状态感知、工作面系统协调集中控制、采煤工作面设备故障诊断和智能化采煤系统安全保障等相关技术的应用效果。
关键词:智能化;采煤工作面;惯性导航;煤岩识别1引言煤矿智能化是我国煤矿信息化发展的趋势,目前,我国煤炭行业还处于煤矿智能化建设的初级阶段。
2020年初,为加快推动智能化技术与煤炭产业融合发展,提升煤矿智能化水平,国家发展改革委等八部委联合发布了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,指出了建设煤矿智能化是促进我国煤炭工业高质量发展的重要手段。
为了加快煤矿智能化的建设进程,国家及地方政府也都相应出台了相关的政策,各煤炭企业纷纷投入到煤矿智能化建设及改造升级中。
经过近年来的建设,国内各大型煤矿企业都积极开始推进智能化建设,已经在煤矿智能化方面取得了明显的成效。
2智能化采煤工作面关键技术关于智能化采煤工作面,相关专家进行了定义,指出了工作面生产设备包括采煤机、液压支架和输送机等设备应具备自主感知、自主决策和自动控制运行的功能,这些功能的实现要依靠物联网、大数据、云计算和人工智能技术的不断发展。
随着信息化技术的不断发展,为采煤工作面的智能化建设提供了条件,并在一定程度上取得了较好的效果。
在智能化采煤工作建设过程中,关键技术包括了环境与设备状态精准感知、采煤空间三维地质信息建模、采煤设备状态数据物联网采集、采煤机高精度惯性导航定位、多源信息融合感知与智能交互技术、采煤机设备协同控制技术和采煤自动化软件平台技术。
煤矿综采工作面智能化管理系统的设计与应用研究
煤矿综采工作面智能化管理系统的设计与应用研究摘要:随着科学技术水平的不断发展,智能化技术在很多领域中都得到了应用,包括煤矿开采行业。
虽然通过建设综采工作面智能化管理系统能显著提升煤矿运行的效率和质量,但是智能化技术在综采工作面中的实践应用时间相对较短,在实际运行中仍然存在一些问题,有待完善。
煤矿中使用的设备在工作时容易受到外界环境的影响或者干扰,给工作面智能化管理与控制带来了一定难度。
为了促进综采工作面智能化技术的应用与发展,很多学者开展了相关研究,部分煤矿企业在实践中也进行了有益的探索,结合煤矿自身情况建立了智能化工作面,取得了很多成果。
关键词:煤矿; 工作面; 智能化; 管理系统引言当今,互联网发展迅速,社会各阶层都出现了新的挑战和机遇,许多传统产业正随着社会和当代的步伐发展,积极寻求与互联网技术的联系,以便能够迅速过渡到互联网。
我们正处于重组和重组的关键阶段,传统域和互联网技术融合为有机融合,以实现我们公司的变革。
由于煤炭开采对环境保护和安全极为脆弱,利用智能技术和智能设备进行煤炭开采措施对于煤炭的无人开采至关重要。
一、煤矿综采智能化工作面煤炭开采是我国的基本能源之一,近期内将无法使用。
但是,在煤矿工作中,整个工作是复杂的,在工作过程中出现安全问题的可能性依然存在。
此外,煤炭输送模式的一部分属于基本模式,对煤炭工业如何走向可持续发展产生了负面影响。
为了促进煤炭工业的整体发展,必须不断改变传统的发展模式,通过现代和先进技术使煤炭工业更加高效、安全。
二、智能化管理系统整体方案设计根据对煤炭开采实际情况的深入分析,开发了一个详细的管理系统,如图1所示。
图1表明,整个智能管理系统网络可分为三个层次:煤矿工人碳纤维层次、单设备控制层次和计算机智能集中控制层次。
除了普通的燃煤发电厂、平板交通工具外,还包括水泵、风机等生产设备的辅助。
为了更好地控制智能管理,一些主要燃煤电厂安装了高清摄像头,例如b .液压支架或燃煤发电厂。
综采工作面智能化集控系统分析及应用
综采工作面智能化集控系统分析及应用摘要:随着科学技术的发展,我国的智能化集控系统越来越完善。
为了提高煤炭的产量和开采效率,煤炭行业对综采实施智能化和自动化的创新改造。
中国煤炭行业智能化、信息化建设迅猛,极大地促进了综采作业的效率和效益。
本文首先分析煤矿综采工作面智能化发展的意义,其次探讨智能化集控系统运行方式,最后就智能化集控系统操作方法进行研究,以供参考。
关键词:综采工作面;智能化;集控系统引言近年来科技飞速发展,各行业进行着重要的产业结构调整和升级。
与此同时煤炭行业也顺应趋势,对综采技术进行了大量创新和优化,主要以智能化、信息化和自动化为主要提升方向。
在开采过程中通过合理运用智能化技术,能快速准确地做好煤炭资源的勘探工作,进而进行勘探数据的智能化分析,实现数据的快速传输和反馈,再加上智能化开采技术的应用,极大地提高了综采工作面的工作效率及安全性。
总之,对于煤矿生产这一传统工业而言,想要更高效、安全、可持续地发展,就需要以智能化技术为方向完成产业结构升级。
1煤矿综采工作面智能化发展的意义煤矿综采工作面的智能化发展,强调在现有煤矿开采自动化系统和技术原理的基础上,引进更先进的智能化技术原理,实现煤矿开采作业的无人化,在减少人力、物力消耗的同时,有效提升开采作业的效率。
煤矿开采技术的智能化有高效率和安全性好的特点。
高效率主要是指智能化开采技术的应用是建立在所有煤矿开采作业流程自动化基础上的,不仅能够减少人对煤矿生产作业的干预,减少人为失误,也能够满足高强度的开采作业需求,从而提升煤矿开采作业的效率。
安全性则主要是指在实现整个煤矿开采过程无人化和自动化的情况下,不仅井下工人数量减少,生产过程实现自动化控制或远程控制,也能够更及时地发现开采作业中可能存在的安全事故,从而有效保障人员的生命安全。
2智能化集控系统运行方式智能化集控系统的运行方式主要分为两类:一种是自动运行模式,一种是人工操作模式。
在煤矿井下现场操作过程中,首先具有优先权的是人工操作模式,也就是说,当综采面需要现场工人进行操作作业时,该系统自动转换成人工操作模式。
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采煤工作面设备集中控制系统的研究与应用作者:魏洋
来源:《科技创新与应用》2014年第32期
摘要:文章在目前综采工作面控制技术的发展状况和趋势的基础上,研究并设计出符合具体生产工况的集控制、以太网、监测、通信等多种功能的综采工作面设备集中控制系统,通过先进的工业嵌入式计算机(PC104)控制和现场CAN总线技术的应用实现在巷道监控中心对综采设备的集中自动化控制,并且可以通过工业以太网和上位机进行实时通信。
实现采煤工作面设备控制的自动化、大大减少人员配置,具有较好的实用性和效益性。
关键词:工作面;设;集中控制;数据传输
引言
煤炭作为我国现阶段的主要能源,《煤炭工业发展十二五规划》中指出要不断提高煤矿设备的大型化、系统自动化和管理信息化水平,目前综采设备发展趋势为大型化、自动化、智能化,设备功率与技术含量不断增加,需要采掘设备对井下恶劣环境的适应能力更强,文章主要研究了用于煤矿井下采煤工作面的集控制、检测、保护、通话、语言报警于一体的控制系统。
1 系统组成及原理框图(如图1所示)
1.1 集控系统组成
(1)主控制器:控制、监测、显示中心。
(2)矿用隔爆兼本质安全型电源:用于系统的供电。
(3)系列组合扩音电话:可以实现拉线急停、沿线闭锁、通话、预警等功能。
(4)系列组合急停闭锁开关:可以实现拉线急停、沿线双向闭锁。
(5)系列本安型输入输出:即远程控制分站,也被称为下位机。
用于远距离信号采集和远程控制。
(6)系列多功能终端:用于一个系统的末端或两个系统之间的尾尾搭接。
(7)系列矿用七芯拉力阻燃电缆:带有两层护套、双层屏蔽、两个快速不锈钢插头。
(8)矿用远程控制箱:当本系统控制非本安设备时,用于电气隔离转换;提供DC18V本安电源。
1.2 系统功能
工作面设备:破碎机、转载机、前部运输机、后部运输机、各种泵站、组合开关(开关提供本安接点)。
实现逆煤流开、顺煤流停。
系统具有同煤流方向互相闭锁功能,能有效地杜绝工作面各设备的带载启动。
(1)对于工作面运煤设备起停控制,具有电机高低速切换功能,逆煤流启动,顺煤流停车;(2)对于各种泵站的起停控制,并可以对泵的液位和压力进行检测并显示,并根据液位和压力的变化来对泵的电磁阀进行逻辑控制。
2 控制系统功能
具有远程集中控制、就地集中控制、就地检修方式控制、点动方式控制,各控制状态能可靠的切换并运行。
采用一根电缆完成综放工作面沿线设备的控制、通话、闭锁、急停、装置供电。
2.1 工作面设备控制
工作面设备:破碎机、转载机、前部运输机、后部运输机、各种泵站、组合开关(开关提供本安接点)。
实现逆煤流开、顺煤流停。
系统具有同煤流方向互相闭锁功能,能有效地杜绝工作面各设备的带载启动。
(1)对于工作面运煤设备起停控制,具有电机高低速切换功能,逆煤流启动,顺煤流停车;(2)对于各种泵站的起停控制,并可以对泵的液位和压力进行检测并显示,并根据液位和压力的变化来对泵的电磁阀进行逻辑控制。
具有远程集中控制、就地集中控制、就地检修方式控制、点动方式控制,各控制状态能可靠的切换并运行。
采用一根电缆完成综放工作面沿线设备的控制、通话、闭锁、急停、装置供电。
2.2 语言报警
具有完善的语言报警提示功能,对于设备的起停、沿线闭锁及沿线故障、等都带有语言报警提示和汉字显示设备当时的状态。
2.3 设备故障自诊断显示
通过按下沿线的急停按钮可实现紧急停机,主控器同时显示急停位置。
精准的汉字信息显示故障位置、原因,可助操作人员更加简便的观察、处理。
2.4 远程通信及联网数据上传
具有数据通讯功能,可通过自动化环网实现与地面计算机的数据通讯功能,地面通过组态程序实现地面对井下工作面的监测、控制。
通过一台控制器就可以将各个分系统控制和检测的所有设备工作状态和参数传输给井上计算机,在井上计算机进行显示和控制。
采煤工作面集控主控器嵌入式计算机带有RS232/485串行接口,具有国际标准的ModBUS开放式通讯协议,能与全矿井监控系统无缝连接。
可实现通过地面计算机完成远程集中控制。
可实现主控画面的网络发布(公司局域网和Internet),在任何地方都可以利用Web浏览器(如微软公司的IE)实时查看井下现场情况。
生产厂家应提供上位机组态监控分析软件。
通信距离:最长30公里;通信速率:最大38.4KBps,在10公里时可保证19.2 KBps。
2.5 工作面设备的电流、温度检测
可对受控回路电动机的电流、温度进行检测,当电动机过载时发出语音报警,提示现场工作人员同时也可以调节控制器参数。
电动机、减速箱冷却水进行自动控制,温度检测实现对电动机超温进行报警和保护。
2.6 通话电话
(1)采煤工作面集控系统中语音通讯系统,系统组件中的组合语音电话(本质安全型;防护等级IP54)应具有急停闭锁、对讲通话、联络打点、起动预警、通话广播等功能。
(2)组合扩音电话功率不小于1.6W;声强107dB(双向放音);失真度不大于8%;工作电压
DC18V(+10%~-25%);工作电流≤35mA。
(3)当系统要在其他巷道延伸使用时,只需在延伸处放置一通话电话就可以完全进行语音通讯,不影响整套设备的运行使用。
2.7 闭锁功能
2.7.1 软件闭锁:按下组合扩音电话或组合急停闭锁开关上的闭锁按钮,可以实现与该沿线闭锁连锁的设备闭锁停机,且在闭锁解除之前不允许其再次启动。
(如图2所示)
图2 电话闭锁接线图
2.7.2 强制闭锁:在任何情况和任何地点,通过按下沿线的急停按钮(机械闭锁)可实现紧急停机,所有被控设备立即停车,以保证人身和设备的安全,闭锁按钮任何时候都必须能可靠闭锁设备,使其不能启动。
2.8 分布式控制
在系统中可串接智能输入输出,它本身带有4-12路输入和输出。
输出为开关量,可分别单独设定成与闭锁联锁或与闭锁不联锁;输入可接入开关量或模拟量。
有了它,只需要一条七芯多屏蔽矿用井下电缆的工作面走向实现控制、通话以及数据通讯,不需从控制器另外布线,就可实现数据远程采集和远程控制。
2.9 源信号输出/输入
基本型:控制器输出20路(开关量);输入最多48路(开关量/模拟量可选)。
扩展型:串接智能输出/输入后,最多扩展输出140路(开关量);输入168路(开关量/模拟量可选)。
2.10 停电后的通话
电话带有电池,停电后可正常通话,通话时间大于24小时。
电池充电电流:15~35mA;电池容量:500mAh。
2.11 电缆及接插件
在系统中,采用了七芯双屏蔽双护套强拉力阻燃电缆,接插件采用专利技术并镀金处理,接插件外壳为精铸不锈钢,插头、插座采用“U”型销(防护等级IP67)快速连接。
3 系统方案配置
3.1 工作面的基本情况
大屯公司7709工作面长度为250米,工作面移动变电站及破碎机、转载机、前后部运输机的电机开关均安装在溜尾的方向,工作面的各被控设备为:破碎机、转载机、前后部运输机和泵站(最多至10台)。
3.2 工作面配置说明
根据以上要求,做以下配置:(1)主控制器一台,安装于工作面开关车移动变电站附近,用于工作面各被控设备的控制、显示等。
(2)矿用隔爆兼本安电源箱一台,用于工作面的主控制器系统供电。
(3)从工作面的型主控制器开始,从CS1沿线连出一条200米长的MHYBV-7-1-X30型带插头七芯屏蔽阻燃拉力电缆(以下简称七芯电缆),电缆另一端接一台带闭锁扩音电话(此扩音电话安装在泵站),从该电话向下再接一条100米带插头七芯电缆,直到溜尾。
(4)在溜尾安装一台多功能电话,其上有2个按钮,可分别用于工作面的喊话与打点预警功能。
(5)从溜尾多功能电话开始,在250米的工作面沿线中,每隔15米(十架)安装一台带闭锁电话,电话之间用25米的MHYBV-7-1-X25拉力电缆连接(每架余量一米),直到溜头。
(6)在溜头,安装一台多功能电话,同样实现总停及前、后部运输机的单停。
(7)在转载机头附近安装一台多功能电话,可实现总停及破碎机、转载机的单停。
(8)在转载机头的多功能电话后插上1件多功能终端实现沿线信号的终端检测与对控制台检测信号返回应答。
3.3 系统配置图
根据以上要求,下面给出一个系统用于工作面及皮带沿线的配置图。
(如图3所示)
图3 配置图
4 结束语
文章研究的基于采煤工作面设备集中控制系统经过在煤矿生产中的实际应用表明:(1)采用分布式控制系统结构,信息共享,结构合理,提高设备运行效率和生产率,达到减人提效的目的。
(2)操作便捷,维护简单;维修人员能从系统了解到尽可能多的故障提示,从而提高故障排查速度。
参考文献
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作者简介:魏洋(1988-),男,汉族,陕西西安人,任职于中煤上海大屯能源股份有限公司,从事设备技术管理工作。