输煤分厂T转运站MCC母线失电事故优选稿

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卡西姆港某电站多次全厂失电原因分析及应急处置措施

卡西姆港某电站多次全厂失电原因分析及应急处置措施

卡西姆港某电站多次全厂失电原因分析及应急处置措施发布时间:2021-05-18T09:12:31.352Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第2期作者:王引龙[导读] 两台机组分别于2017年11月10日和2018年1月15日并网发电,于2018年4月25日零点进入商业运行。

甘肃能源投资有限公司巴基斯坦分公司甘肃兰州 730000摘要:本文针对卡西姆港某燃煤电站发生多次全厂失电事件,进行了深入研究分析,确定了防止500kV引出线路故障造成卡西姆电站全厂失电的措施,并制定了全厂失电后各专业应急处置措施,通过本项研究实施,减少了卡西姆电站全厂失电的次数,保护了全厂设备,节约了运行维护费用,并为后期类似地区新开发火电机组项目中的预防电站全厂失电提供了成熟、可靠的技术方案。

关键词:500KV;全厂失电;PRTV喷涂;绝缘子改造一、前言巴基斯坦卡西姆港某燃煤电站是具有重大政治、经济影响的国家间大型能源开发建设项目,是国家“一带一路”倡议下正式推进的首批项目之一,卡西姆工程主体建设于2015年5月21日正式开始,两台机组分别于2017年11月10日和2018年1月15日并网发电,于2018年4月25日零点进入商业运行。

卡西姆港某燃煤电站1、2号锅炉为哈尔滨锅炉厂设计、制造HG-2094/25.4-HM16型超临界参数变压直流炉;1、2号汽轮机为东方汽轮机厂生产的型号为:N660-24.2/566/566汽轮机型;发电机采用东方电气股份公司生产的QFSN-660-2-22C型三相同步汽轮发电机;500kV配电装置分为GIS室内配电装置和GIS室外设备两部分,GIS配电装置采用3/2接线,两条500kV出线,备用电源取之本升压站。

截至2019年10月底,卡西姆送出线路一共发生线路故障101次,导致了16次全厂失电,其中13次造成机组甩负荷,3次机组停运期间再次失电。

如此频繁的线路故障和全厂失电的极端工况,在国内甚至是全世界均是闻所未闻的,严重危及到机组设备的安全,同时由于全厂失电后机组达到启动限制条件,购电方对发电公司进行强迫停运小时大量扣减,造成容量电量考核,给发电公司带来巨额的经济损失。

电力安全事故演讲稿案例(3篇)

电力安全事故演讲稿案例(3篇)

第1篇大家好!今天,我站在这里,怀着沉重的心情,与大家共同探讨电力安全事故这一严肃的话题。

电力安全,关乎国计民生,关乎每一个家庭的幸福安宁。

在这里,我将结合实际案例,为大家讲述电力安全事故的危害,以及如何预防此类事故的发生。

首先,让我们回顾一起触目惊心的电力安全事故——案例一:某地高压线路故障引发火灾2019年某月,我国某地发生了一起高压线路故障引发的大火。

由于当时正值高温天气,火势迅速蔓延,造成周边多个村庄受损,数百户居民被迫疏散。

经过调查,事故原因系该高压线路年久失修,绝缘性能下降,导致线路短路,最终引发火灾。

这起事故给我们敲响了警钟,电力安全事故的严重后果不容忽视。

它不仅会造成财产损失,还会危及人民群众的生命安全。

那么,电力安全事故有哪些危害呢?一、经济损失电力安全事故的发生,会导致设备损坏、停电停工,给企业和个人带来巨大的经济损失。

如上述案例,高压线路故障引发的火灾,不仅造成了电力设施的大量损坏,还导致周边村庄的生产生活受到严重影响。

二、社会影响电力安全事故的发生,会影响社会稳定,损害人民群众的财产安全。

如上述案例,火灾发生后,周边居民生活受到严重影响,甚至被迫流离失所,引发社会不安。

三、人员伤亡电力安全事故的严重后果,就是人员伤亡。

高压电、火灾等事故,都可能造成人员伤亡,给家庭带来无尽的悲痛。

那么,如何预防电力安全事故的发生呢?一、加强电力设施维护保养1. 定期对电力设施进行检查、维修,确保其正常运行。

2. 对老旧设备进行淘汰,更新换代,提高电力设施的可靠性。

二、提高电力工作人员的安全意识1. 加强电力工作人员的安全培训,提高其安全意识和操作技能。

2. 建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全责任。

三、加强电力设施安全管理1. 对电力设施进行分区管理,明确责任区域。

2. 加强对电力设施周边环境的监控,防止外力破坏。

四、完善应急预案1. 制定完善的电力安全事故应急预案,确保事故发生时能够迅速有效地进行处置。

电厂输煤运输系统事故处理指导书

电厂输煤运输系统事故处理指导书

电厂输煤运输系统事故处理指导书1、皮带断裂1.1、异常现象:电流突然下降1.2危险点:现场堵煤,影响上煤1.3异常原因:1)胶接质量不良,开胶或有横向伤痕;2)皮带过紧或超负荷运行;3)落煤管堵塞造成溢煤或杂物卡住没有及时发现;4)皮带老化;5)带负荷启动频繁;6)清扫器失灵,造成滚筒粘煤使皮带鼓泡应力下降老化;7)拉紧装臵犯卡,冬季上冻;8)皮带导料槽满煤堵塞。

1.4处理方法1)停止该皮带及其下段所有设备运行2)倒三通挡板,切换另一路运行1.5防范措施:1)胶带运行期间检查接口情况2)减少负荷,避免长时间超负荷3)注意监护检查防止落煤管冒煤,及时清除杂物;4)将皮带上的积煤清除后方可启动2、皮带划破或撕裂2.1异常现象:皮带非工作面带煤,盘前电流波动大2.2危险点:皮带速度快,整条皮带全程划破,导致皮带报废;2.3异常原因:1)煤中的大物件卡在落煤管或导料槽中;2)落煤管防磨板脱落;3)皮带跑偏严重触支架等;4)托辊或杂物卡在回程皮带内;5)皮带接头脱开,覆盖胶脱胶,犁煤器,清扫器等有尖锐的毛刺。

2.4处理方法停止该皮带及下段设备运行,检查及清理2.5防范措施:1)加强监护,及时发现并清除被卡杂物;2)及时发现缺陷停机请检修人员处理;3)及时调整皮带跑偏,必要时请检修人员处理;4)加强检查,发现后及时停机清除。

3、皮带打滑3.1异常现象:皮带转速慢;盘前电流增大或突然下降3.2危险点:液偶喷油或造成电机烧毁。

3.3异常原因:1)皮带过负荷;2)皮带非工作面有油、冰、水;3)皮带拉紧不足,初张力太小;4)皮带跑偏,被异物卡死;5)主滚筒包胶磨损严重或脱胶,摩擦力小。

3.4处理方法1)减少负荷2)停机清除油、冰、水3)往滚筒上撒松香3.5防范措施:1)控制煤量大小2)冬季时皮带空转30分钟3)调整跑偏4)及时清理滚筒处杂物5)加强巡视,及时发现缺陷4、皮带严重跑偏4.1异常现象:现场撒煤严重,盘前电流波动。

脱硫保安MCCII段电源中断事故应急预案演练总结【最新范本模板】

脱硫保安MCCII段电源中断事故应急预案演练总结【最新范本模板】

一期脱硫保安MCC II段电源中断事故应急预案演练总结一、一期脱硫保安MCC II段电源中断事故应急预案演练任务布置(一)险情设置#1、2、3机组正常运行,#4机组调停。

各机组脱硫、除灰系统正常投运,一期脱硫保安MCC II段电源失电。

(二)演练方式1、现场演练2、值内安排事故演练,邀请部门领导。

(三)考察目的考察值内人员当脱硫保安MCC段电源中断时的应急处理能力,确保人员和机组的安全运行。

强化应急人员对预案应急程序、应急人员职责和任务的熟练程度。

(四)任务分配1、参演单位:发电部脱硫除灰E值全体人员(五)演练时间安排1、7月11日上午10:30 现场演练:#1、2、3机组正常运行,各机组脱硫、除灰系统正常投运,一期脱硫试转#2事故喷淋泵运行3min后跳闸,一期脱硫保安MCC II段电源中断事故应急预案演练启动.2、11:00综合预案演练点评.二、一期脱硫保安MCC II段电源事故应急预案演练方案(一)演练单位:福建华电**发电有限公司发电部脱硫除灰E值(二)演练项目:一期脱硫保安MCC II段电源中断事故应急预案现场演练(三)演练目的:为了检验脱硫E值班组人员对脱硫电气系统运行方式和保安段重要负载的掌握程度、脱硫保安MCC电源中断后事故处理优先顺讯,同时也为了锻炼、提升发电部对突发事故的判断、处置和分工协调能力,组织一次一期脱硫保安MCC II段电源中断事故应急预案演练。

(四)演练时间:2014年7月11日10:30~11:15(五)演练区域:#2脱硫保安MCC室。

(六)演练具体过程:1、准备工作:1)由脱硫主值布置好相关岗位人员,交代各设备状态。

2)由脱硫主值向参加演练人员宣读演练注意事项。

2、演练程序:1)主值下达演练开始令;2)一期脱硫副值汇报:#2事故喷淋泵试转启动3分钟后跳闸。

3)主值操作:a)令一期巡操现场检查#2事故喷淋泵。

b)令机动岗位到保安MCC室检查#2事故喷淋泵开关柜。

c)接到机动巡操汇报保安MCC室检查#2事故喷淋泵开关柜冒火星,无法靠近隔离情况后,令机动岗位人员离开保安MCC室,汇报值长及专业。

T1转运站MCC母线送电

T1转运站MCC母线送电
24
检查T1转运站MCC电源(二)开关(BOBHH07B)保护压板投入
25
检查T1转运站MCC电源(二)开关(BOBHH07B)确在断开位
26
将T1转运站MCC电源(二)开关(BOBHH07B)摇至“工作”位
27
合上T1转运站MCC电源(二)开关(BOBHH07B)储能电源开关
28
将T1转运站MCC电源(二)开关(BOBHH07B)“远/近控”开关切至“远方”位
4
检查T1转运站MCC电源进线开关(一)电压表保险给好
5
检查T1转运站MCC母线电源进线开关(一)在“断开”位
6
检查T1转运站MCC电源进线开关(二)电压表保险给好
7
合上T1转运站MCC母线进线电源开关(二)
8
检查确是输煤PCⅠ段T1转运站MCC电源(一)开关(BOBHG07B)间隔
9
检查T1转运站MCC电源(一)开关(BOBHG07B)“远/近控”开关在“就地”位
20
检查T1转运站MCC电源(二)开关(BOBHH07B)“远/近控”开关在“就地”位
21
给上T1转运站MCC电源(二)开关(BOBHH07B)控制保险(2个)
22
给上T1转运站MCC电源(二)开关(BOBHH07B)综保保险(3个)
23
合上T1转运站MCC电源(二)开关(BOBHH07B)控制电源开关
山西瑞光发电有限责任公司电气倒闸操作票
值(班)编号
命令操作时间: 年 月 日 时 分 操作终了汇报时间: 日 时 分
操作任务:T1转运站MCC母线送电
T1转运站MCC母线由冷备用转为运行状态

顺序
操作项目
操作时间
1

电厂系统线路故障引起厂用电丢失事件分析报告

电厂系统线路故障引起厂用电丢失事件分析报告

The busy life is exhausting, almost suffocating.整合汇编简单易用(页眉可删)电厂系统线路故障引起厂用电丢失事件分析报告1、事发前运行方式(1)110kV 5M挂:#3机(97.62MW/37.12MVar)、#10机(102.6MW/32.2MVar)、#11机(53.5MW/26.77MVar);仙热I线1163(133MW/39.4MVar)、仙热II线1164(132MW/39.7MVar)、#6主变(#02高变)。

仙热线过载切机投#3机。

(2)110kV 6M挂:欢热I线1494、欢热II线1495、#01高变。

(3)110kV 7M挂:#4机(56.98MW/22MVar)、南热I线1161(28.17MW/2.3MVar)、南热II线1162(26.15MW/0.4MVar)、#03高变。

(4)#01高变挂在110kV 6M,向6.6kV 1、2、3段供电,6011、6012、6013开关合上,备用电源快切联锁投入。

(5)#02高备变挂在11.5kV(接#6主变低压侧),为全厂6.6kV厂用电备用电源。

(6)#03高变挂在110kV 7M,向6.6kV 4、5段供电,6034、6035开关合上,备用电源快切联锁投入。

2、事件经过(1)6月13日14:39时,四控控制室听到室外嗡嗡嗡明显低沉异常声响,值班人员立即查看各机组状况:#4机明显过载,有功最高达68MW,无功最高达42MVAR,汽机转速最低到2422.74/2442.99转。

随即四控照明失去,直流应急电源未能自投,且安全门起座,检查发现#4机跳机,#4、11机DCS画面上辅机主备均显示黄色故障状态。

①SOE显示:14:39:34.346,#4机因AST压力低跳机,查#4机DCS画面各辅机均停运且显示黄色状态,首遮断画面为DEH 停机指示闪烁,滑油压力低、EH油压低、振动大、遥控3 #4机电气故障、遥控5 AST油压低指示亮。

380V电源MCC段失电事故油压低跳机

380V电源MCC段失电事故油压低跳机

Bottom line If you have someone else in your heart, make it clear and I will quit.模板参考(页眉可删)380V电源MCC段失电事故油压低跳机一、事件经过2008年8月12日,事故前机组运行正常,负荷333MW,AGC 投入。

10:59分#1燃机单元室TCS发“380V AC MCC母线电压超量程”、“控制油泵异常”报警信号。

检查TCS画面控制油A、B泵,真空泵密封水A、B泵,TCA风机A、B、C风机闪烁,检查DCS电气画面,MCC315开关掉闸,MCC316开关在分位。

远方手合MCC316开关,开关画面未动无反应;同时派人到就地检查MCC315开关、MCC316开关。

11:02分TCS发“事故油压低跳机”报警信号,#1燃机跳闸。

二、原因分析1.#1燃机380V主厂房PC段MCC315开关因保护控制单元接地保护动作掉闸,MCC316开关自投后也发生接地保护动作掉闸,由于MCC315开关、MCC316开关保护跳闸后将合闸回路机械闭锁,远方手动合闸不成功,导致燃机380VMCC段失电,使380VMCC段所带的两台控制油泵失电造成控制油压低,#1燃机跳闸。

2.设备运行方式不合理。

燃机380VMCC母线为单母线,控制油泵A、B泵失电会造成燃机跳机,但均接于一段母线上,一旦母线失电,直接导致燃机跳机。

2.经现场DCS调出的事故追忆看,燃机380V MCC段MCC315掉闸前后,运行人员未进行过设备启停操作,设备也没有发生过自动切换操作。

根据现场对二次设备的检查和保护试验结果,保护控制单元定值正确,保护传动结果正确,判断保护控制单元本身应无问题;根据现场对一次设备的检查和保护试验结果,一次设备绝缘良好,未发现明显接地点。

在MCC315开关掉闸前1秒钟,MCC315开关相电流大约在80A左右,而MCC315开关保护控制单元接地保护动作值为300A,初步判断一次设备出现如此大的不平衡电流的可能性很小。

04月10事故预想(220kV4母失电,2212、2245开关跳闸--运行一值)

04月10事故预想(220kV4母失电,2212、2245开关跳闸--运行一值)

事故预想记录一、题目:220kV 4母失电,2212、2245开关跳闸二、时间:2020.04.10三、值别:运行一值四、出题人:五、答题人:六、运行工况:1号机组负荷262MW,供热退出,1号机6kV母线由高厂变带;化学制水系统停运、工业废水系统停运,化学02生产水泵运行,1、2号除盐水箱水位12米;脱硫PC02段带脱硫保安MCC02段,其余负荷均由脱硫PC01段带,辅机循环水MCC由循环水PC01段带,01辅机循环水泵启动带1号机闭式水换热器;2号机组在启动准备阶段,2号机6kV母线由启备变带,闭式水、主机循环水系统运行,各油系统启动运行;升压站抚仙一线开关2211、1号发电机主开关2201在5母运行,抚仙二线开关2212、启备变进线开关2200变在4母运行,母联开关2245在合位。

七、现象:1、抚仙二线开关2212开关、母联开关2245跳闸,光字牌报警亮,抚仙二线电流、电压、有功为零,220KV 4母线电压为零。

2、2号机DCS声光报警,6kV 21、22段备用电源开关跳闸,6kV母线电压为零,所带6kV转机跳闸,DCS画面显示设备状态全变为“黄色”并闪烁。

3、2号机各PC、MCC失电,2号机柴油发电机自动启动带保安PC及保安MCC、脱硫保安MCC02段。

4、2号机组正常照明全失后,应急照明灯亮。

5、1、2号机厂用电快切装置报警。

6、脱硫公用系统部分转机跳闸。

7、化学02生产水泵跳闸、01生产水泵联启。

八、原因:1、220kV 4母母线差动保护动作。

2、启备变差动保护动作,启备变进线开关2200拒动,失灵保护启动跳2245及2212开关。

3、2号机组6KV设备或母线短路接地,保护未动作或6KV开关拒动,同时启备变进线开关2200拒动,失灵保护启动跳2245及2212开关。

4、保护装置直流接地造成2245、2212开关跳闸。

九、处理步骤:1、立即派巡检去升压站保护间查看保护动作信息,联系继保查找2245开关及2212开关跳闸原因。

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输煤分厂T转运站M C C母线失电事故
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输煤分厂“10·8”T6转运站M C C母线失电事故一、事故经过:
2016年10月18日上午09时17分,输煤主控制室主操林显然电话通知电气分厂动力班组T6转运站MCC母线全部失电,C9A/B皮带、C5A/B皮带无法启动。

随即电气分厂边旭赶往T6转运站MCC小室检查,途中接到思泰意达干雾抑尘安装人员电话报告T6转运站配电室下方电缆竖井电缆发生短路故障,并产生火花。

当到达T6转运站MCC小室后发现电源进线一盘柜后有大量烟气,T6转运站MCC母线失电,T6转运站三通挡板间电缆竖井内不时有火花落下。

随后边旭将事故情况报告电气动力班班长董红伟,并通知冀北电力检修公司电气班班长孙宝学要求立即安排工作负责人开具事故抢修单。

09:29,电仪部、电气分厂相关领导相继赶到T6转运站。

10:21在确认完成T6转运站MCC小室母线绝缘和电源二进线电缆绝缘正常后,恢复送电,11:10左右C9A皮带启动恢复上煤。

事故发生后,电仪部、电气分厂相关领导迅速赶到事故现场,指挥事故后的恢复送电工作。

首先,到T6转运站MCC配电室检查母线绝缘正常、电源二进线电缆绝缘正常,立即对电源二进线进线恢复送电,于上午10:21左右,T6转运站MCC母线电源恢复,由于电源二A、C相相序不对,导致负荷的部分液力耦合器和三通挡板电机反向,进而导致C5A/B、C9A/B无法启动,电气检修人员立即到就地控制箱将相关负荷的电源相序
进行调整,于上午11:10左右,C9A启动开始给化工区上煤。

随后,对T6电源一故障电缆的故障点进行排查并将故障电缆进行隔离,15:55恢复电源一供电,退出电源二供电,并将电源二被切断的五根
电缆进行拆除隔离,19:00T6转运站电源二恢复至热备用状态。

二、事故原因分析:
有人蓄意盗窃破坏T6转运站电源电缆,将隐患藏于电缆竖井中,是此次事故的根本原因。

思泰意达干雾抑尘施工人员在敷设电缆过程中,将带电裸露的电缆碰至电缆竖井,造成接地短路,是此次事故的直接原因。

电气运行及检修人员日常巡检不到位,未能及时发现T6转运站MCC电源进线电缆丢失的异常情况,导致隐患长期存在是此次事故的重要原因。

巡检工作不够细致,不能及时发现设备存在的深层次的问题。

电气检修人员应急能力不足,发生事故后,没有在最短时间内隔离故障,增加了T6转运站MCC母线恢复送电的时间。

对于动力界区及输煤界区MCC双电源的模式,未定期进行备用电源的倒换试验,导致备用电源投入后存在相序不一致问题。

三、防范措施:
(一)对动力和输煤界区所有MCC小室、PC段配电室的电缆专项检查,防止再次出现类似的情况。

(二)制定应急方案,条件具备时进行不同范围的失电应急演练,保证在发生故障时,及时安全隔离故障点,快速恢复供电。

(三)对于备用电源加强管理,结合生产情况做好备用电源的定期倒换及试运工作,保证备用电源处于良好备用状态。

(四)组织专题会议,针对框架式断路器,从保护定值方面进行全面分析,制定更全面的保护安全措施,确保设备安全稳定运行。

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