那审水电站机组增效扩容改造浅析

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浅析小水电站增效扩容改造——以南宁市武鸣县宁武水电站增效扩容改造工程为例

浅析小水电站增效扩容改造——以南宁市武鸣县宁武水电站增效扩容改造工程为例

浅析小水电站增效扩容改造——以南宁市武鸣县宁武水电站增效扩容改造工程为例摘要:为确保小水电站增效扩容改造项目实施的管理,加快水电站改造项目的建设速度,国家对小水电站进行增效扩容方面做了大量的工作,出台了一系列水电站改造资金补助的政策。

这些政策的实施极大地改善了投产早、效率低、技术落后、安全程度低的水电站,并且使得有限的水资源得到了有效的利用与发展,有效的保证了水电发展的需求。

本文主要就是根据实践工作经验了解水电站增效扩容改造的相关内容。

关键词:水电站;增效扩容;改造措施1 工程概况武鸣县宁武电站属宁武防洪调水管理所管理,位于宁武镇旧圩,于1989年兴建,1990年投入运行。

宁武水电站是一座河床式电站,装有2台水轮发电机组,机组发电是以大网联网运行,总装机容量为:1260千瓦 (2台×630千瓦),年利用小时数4500小时;设计水头4.2米,单机设计流量为18.8m3/s,设计引用流量37.6 m3/s;电站坝址以上雨水面积2890平方公里,多年平均降雨量1323.6毫米,多年平均蒸发量1215.3毫米(水面蒸发量)。

本工程将机组装机容量由原来的(2×630)kW增至(2×700)kW,原多年平均发电量为513万kW•h,技改增容后,多年平均发电量将增至609万kW•h。

2 水电站存在的主要问题2.1 设备老化,发电效率降低宁武水电站投入运行20多年了,不少电气设备已经老化,维修困难,且厂家已不再生产,有关器件难以配齐,控制保护及二次电气设备为常规型式系统落后,远不能适应目前监控保护综合自动化管理的发展要求,出现了一些影响正常安全运行的问题和事故隐患。

2.2水轮机的运行效率较低,参数性能十分落后武鸣县宁武水电站于1989年兴建,投入运行至今已经有23年,根据规定水电工程机电设备的使用年限(服役期)为25年,大部分机电设备已接近此年限。

在技术以及设备方面依然十分落后,特别是对水轮机的水力模型的开发依然处于落后的水平,还依赖于国外的先进技术,早期的水电站所采用的水轮机型号均为苏联或者美国等发达国家所研制的机型,这些机型在某些地方的小型水电站中依然在使用,但是与现代化的技术水平相比,传统的水轮机在转速以及容量方面效率依然很低,而且水轮机的水力稳定性与安全性能较差,宁武电站存在问题日益凸显。

水电站增效扩容改造过程中常见问题分析

水电站增效扩容改造过程中常见问题分析

水电站增效扩容改造过程中常见问题分析摘要:当前,我国许多水电站都在积极进行增效扩容改造,这样可以显著提高其发电效率,增加经济效益,对推动我国水电行业迅速发展都有着重要意义。

基于此,本文介绍了当前水电站增效扩容改造过程中存在的常见问题,而且分析了水电站增效扩容改造过程中的注意事项,以供大家学习和参考。

关键词:水电站;增效扩容改造;问题近年来,在社会经济迅速发展的背景下,不管是生产企业还是人们平时生活中,用电量都越来越大,而且水力发电机组也有更大的负荷量,已经无法真正满足具体需求,要想将该问题有效解决,有关人员必须要对水电站实施增效扩容改造,进而提高发电机组运行的安全性和稳定性,突出水电资源调控的科学性和合理性,实现企业正常生产,人们正常生活。

一、当前水电站增效扩容改造过程中存在的常见问题(一)技术方面水电站的发电效率容易受到水电站具有的能量转化技术水平影响,能量转换中必须要对电能、水能以及动能之间的关系进行平衡,以这个为基础来有效转换能量。

许多老水电站在刚刚建设时由于受到多个方面的约束,比如:当时技术水平,还有水轮机调控技术等等,已经远远无法适应现代发电的实际需求,而且发电时效性也明显不符合现行的发电运行标准要求。

因此,水电站的水能资源不能得到合理利用,造成浪费大量的水能资源,水电站也不再具有可观的经济效益。

(二)选型方面不同的地区有着不同的水文条件,所以自然而然在水电站建设中有着不同的建设条件和施工方案,对发电机组进行选择时必须要充分考虑到具体需求。

如果选择的机组相当匹配,运行效率必定很高,反之,如果选择的机组不匹配,运行效率必定很低。

有些老水电站由于在很早以前修建,那时社会不能迅速发展,不管是社会用电量还是工业用电量,都是很小的,电网规模也相当小,而且智能化水平不高,几乎都是依赖人力完成维修管理工作。

缺乏多样化的电网格局导致机组配置不能满足水电站机组具体需求,造成机组运行中浪费许多水能。

伴随着人们用电量以及工业用电量越来越多,这些老水电站具备的装机容量已经无法满足现代化社会用电需求,需要积极开发与合理利用水电站装机容量,以确保水电站可以满足社会用电实际需求。

水电厂水轮机增效扩容改造

 水电厂水轮机增效扩容改造

水电厂水轮机增效扩容改造水电厂水轮机增效扩容改造随着社会经济的不断发展,对电力资源的需求也在逐渐增加。

为了满足日益增长的电力需求,提高水电厂的发电效率和扩大发电规模成为当前亟需解决的问题。

水轮机作为水电厂发电的核心设备,其增效扩容改造是提高发电效率和产能的重要手段。

本文将从高效发电技术、改造方案和效益分析三个方面,探讨水电厂水轮机增效扩容改造的内容。

一、高效发电技术1. 优化叶轮设计:通过对叶轮进行优化设计,提高水轮机的转化效率。

采用流线型设计和先进的叶片形状,减少能量损失和水流分离现象,提高叶轮的工作效率。

2. 提高转子材料和制造工艺:采用先进的材料和制造工艺,提高转子的强度和耐磨性,降低转子的损耗和摩擦,提高水轮机的转化效率。

3. 安装高效节能设备:通过安装高效节能设备,如频率变换器、电子调速器等,实现水轮机的自动化调整和运行控制,提高水轮机的效率和稳定性。

二、改造方案1. 轴流水轮机的改造:对原有的轴流水轮机进行改造,可以采用增加叶轮叶片数量、优化叶轮叶片形状等方式,提高水轮机的效率和功率。

2. 混流水轮机的改造:对原有的混流水轮机进行改造,可以采用增加叶轮直径、优化叶轮进出口截面、提高转子材料等方式,提高水轮机的效率和扬程。

3. 泄洪式水轮机的改造:对原有的泄洪式水轮机进行改造,可以采用增加导叶数量、优化导叶进口形状、改善冲击压力等方式,提高水轮机的效率和水利特性。

三、效益分析1. 经济效益:水电厂水轮机增效扩容改造可以提高发电效率和产能,使得发电量增加,银行的发电效益也随之提高。

同时,改造后的水轮机运行更加稳定可靠,减少了停机和维修的成本。

2. 资源效益:水电厂水轮机增效扩容改造可以充分利用水能资源,提高能源的利用效率。

通过优化叶轮设计、改善水轮机的运行特性,降低了对水的类型和水质要求,提高了水能资源的利用效率。

3. 环境效益:水电厂水轮机增效扩容改造可以减少对水资源的占用和消耗,降低了水电厂对环境的影响。

小水电站增效扩容改造的主要问题及解决方案

小水电站增效扩容改造的主要问题及解决方案

小水电站增效扩容改造的主要问题及解决方案社会经济的快速发展,对于电力资源的使用量与需求量日益增加,为了切实高效满足社会生产与基本生活的实际需要,政府相关部门立足于现阶段电力资源的客观实际,充分挖掘小水电站在电力生产方面的潜力,努力推动增容扩容改造活动。

文章从小水电站增效扩容改造工作的实际,全面分析小水电站在增效扩容改造方面存在的主要问题,在相关理论原则的指导下,采取针对性的解决策略,实现小水电站生产能力的提升。

标签:小水电站;增效扩容改造;主要问题;解决方式随着我国区域开发活动的深入进行,确保精准扶贫以及精确扶贫工作的科学进行,将农村以及山区成为经济建设的重点环节,通过满足上述区域在经济生产过程中对于电力资源的实际需求,实现电力资源的持续稳定供应推动经济活动的有序开展。

小水电站作为农村山村区域电力资源开发重要基础设置,在电力资源开发过程中发挥着关键性的角色,但是从实际情况来看,部分地区原有的小水电站在设计方案、规模、发电机组性能等方面存在着一定的缺陷,造成现阶段小水电调节性能较差,闲置容量较多,无法正确发挥出小水电在电力资源生产方面的作用。

基于小水电面临的主要问题,需要政府相关部门以及技术工作人员采取针对性的解决方案,实现增效扩容在水电站升级改造中的有序开展,为相关地区经济发展以及资源开发工作的进行提供必要的技术支持。

1、小水电站增效扩容面临的主要问题1.1 小水电数据信息不全目前仍在运行的小水电站基本上保持了20年左右的服务期限,由于受到人员变动以及保存方式等问题的影响,小水电站的水文图纸、工程设计资料以及发电机组检测报告等基本数据信息残缺。

数据信息不全不仅增加了小水电站发电设备在运行维护过程相关工作的困难程度,也在很大程度上使得增容扩效工作的压力。

技术人员无法针对小水电站的图纸信息,及时进行改造方案的调整优化,导致增效扩容工作的失败。

1.2 发电机组性能老化小水电站服务期限较长,发电机组运行效率较低,管理质量较差,即便是保持电力资源的生产运作,但是发电机组的可靠性以及安全性难以得到有效保证。

中小水电站增效扩容改造的主要问题及解决方案

中小水电站增效扩容改造的主要问题及解决方案

中小水电站增效扩容改造的主要问题及解决方案摘要:社会经济的高速发展,带动了群众的生活需求,导致用电量呈现出增长趋势。

由于我国中小型水电站的建设年限较长,水电站内部的各项设施设备存在老化现象,这就会增加水电站运行的安全风险隐患,阻碍我国水利发电行业的快速发展。

关键词:中小型水电站;增效扩容改造;改造问题;改造方案一、中小水电站增效扩容改造的重要性(一)提高水电站发电技术为了保证中小型水电站的正常运行,需要保证每个水电站建设过程中采用的金属结构,符合行业标准要求和技术规范,并通过对水电站设施设备进行定期检查,保证设备运结构的完好率。

同时,要做好水电站中疏通口金属结构的定期检查,如拦污栅等等,及时更换下磨损的结构。

为了减少中小型水电站的运行维护成本,工作人员要优化水电站的设施设备配置,提高整体的发电技术水平。

(二)提高水电站综合效益首先,充分利用水利资源,并通过增效扩容的方式对地方的实际用电情况进行改造,增加整体的经济收入,带动区域的经济发展。

其次,在中小型水电站增效扩容的改造之后,可以实现清洁能源代替传统的火电电能,减少区域的二氧化碳排放量,有效的改善了区域的生态环境质量,增加实际的发电量,提高区域的生态效益。

最后,中小型水电站进行增效扩容方面的改造,能够保证区域居民的正常生活用电,且水电站工程的建设运行,不仅能提高区域的防洪能力和抗旱能力,还能充分的发挥出供电作用和灌溉作用,促进区域的农业经营生产,改善民众的生产生活条件,提高水电站项目的整体社会效益。

二、中小水电站增效扩容改造常见问题(一)基础设施设备老化当前,我国部分中小型水电站的建设开发较早,整体的建设时间较为久远,其现有的基础设施设备运行水平较低,甚至大部分的水电站都使用老旧的设施设备,其整体的运行效率较低,影响水电站的整体发电效率。

由于水电站发电设施设备的部分零部件都是使用碳钢材料制造,整体质量较差,无法抵御水体带来的长期腐蚀性。

而且,部分水电站处于长期的高负荷运转状态下,内部零件结构磨损严重,甚至会因质量问题出现结构变形问题。

浅析水电站增效扩容改造改造方案及实践

浅析水电站增效扩容改造改造方案及实践

浅析水电站增效扩容改造改造方案及实践摘要:文章以某水电站为例,对水电站增效扩容技术改造进行探讨,提出水电站优化设计的方法措施。

通过技术改造,达到了充分利用水能资源、增加出力、提高效率以及提高设备运行稳定性、安全性等目的,具有显著的经济效益和社会效益。

关键词:水电站;增效扩容;技术改造;效益引言中小水电站作为我国能源供应的重要组成部分,在历史上发挥了重要而积极的作用,既为经济社会发展提供了稳定的电力能源供应;又发挥了防洪、抗旱的重要作用,确保了当地流域的安全。

但随着经济社会的快速发展,中小水电站由于运营时间久远,受当时装备水平、设计标准、施工技术等方面的限制,已经不能充分满足当前经济社会发展需求,迫切需要进行增效扩容改造。

1概述某水电站增效扩容改造项目是“十二五”规划实施的第二批农村水电增效扩容改造工程,项目总投资1560万元。

工程建设主要项目有:水轮发电机组增容改造,装机容量由2×3750kW改造为2×4000kW;更新改造调速器,更新监控保护设备、高低压开关柜、户外开关设备、主变等电气设备,机械附属设备、金属结构维修维护,引水渠道防渗加固,增建副厂房及原厂房修缮等,实施综合自动化监控系统和视频监视系统,实现了增效、安全、规范的改造建设目的,达到了“少人值守”的工程设计标准。

2增效扩容改造原因分析2.1电站发电出力不足本水电站为引水式电站,引水渠道980m,设计过水流量为84.80m3/s。

电站内建有两个车间,一车间装机2×3750kW,引用流量74.60m3/s,设计水头12.50m,另一车间装机1×1000kW,引用流量10.20m3/s,由于多年运行的冲刷,造成引水渠内侧凹凸不平,粗糙增大,输水能力下降,渗漏水较大,水库正常蓄水位下电站发电出力仅达到7900kW,达不到总装机的额定出力。

2.2发电机组定子、转子运行温度过高2×3750kW机组于1993年投产运行,经过20多年的运行,设备老化,性能下降,经过多次维修维护,转轮叶片变形,漏水量增大,效率下降;发电机组投产以来定子、转子运行温度过高,额定负荷下定子线圈运行温度高达125℃,导致绝缘过快老化,多次发生击穿短路事故。

小型水电站增效扩容改造技术解析

小型水电站增效扩容改造技术解析

小型水电站增效扩容改造技术解析【摘要】我国水电站的数量在不断增加,并且在工业生产和生活中的地位也在不断提升。

然而,一些水电站由于自身结构、设备老化等问题,导致其功能严重下降,影响了工业生产和居民生活的正常运行。

对此,我国有关部门提出了增效扩容改造的任务。

本文分析了增效扩容改造的技术要点,并提出了几点建议,希望能够为我国小型水电站的增效扩容改造工作提供参考。

【关键词】小型水电站:增效扩容:改造技术引言我国幅员辽阔、河流众多,开发利用水能资源具有得天独厚的优势。

在我国工业生产和居民生活中,小水电站发挥着重要作用。

因此,对小水电站进行增效扩容改造是十分必要的。

我国在20世纪50年代开始对小型水电站进行技术改造,到了20世纪70年代末和80年代初完成了对部分小水电站的增效扩容改造工作。

但由于当时我国经济发展水平有限、技术水平较低等原因,使得增效扩容改造工作没有取得预期效果。

随着社会经济的不断发展,我国小型水电站在进行增效扩容改造工作时也遇到了不少问题,如何对其进行改造成为当前研究的重点。

一、水轮机选型水电站的水轮机选型是增效扩容改造工作中的重要内容,必须根据电站实际情况进行选择。

水轮机选型应坚持“安全、经济、适用”的原则,即在满足电站安全运行的前提下,选择最优的水轮机参数,使其与电站的实际情况相适应。

如果水电站处于平原地区,水轮机选型应采用水轮机型号。

如果水电站位于山区、河流,可采用立式蜗壳机型号。

此外,还应综合考虑机组运行的安全性和经济性,合理确定机组转轮直径、导叶尺寸、导叶数量、转轮叶片数以及叶片长度等参数。

如果电站水轮机为低水头电站,还应综合考虑引水系统运行条件,分析影响机组出力及效率的因素,选择合理的水轮机参数。

若电站处于平原地区,则可以根据实际情况选择立式蜗壳机型号。

水电站增效扩容改造方案应尽量满足以下要求:(1)电站总装机容量及额定水头应不低于原设计或原设计选定的相应电站;(2)水轮机型号应不低于原选定的水轮机机型号;(3)转轮直径应不小于原设计选定的转轮直径,并考虑可能出现的最大水流流速,其值应不大于40m/s;(4)导水机构形式和导水机构尺寸应不大于原设计选用的型号;(5)水轮机及机组所用材料应有可靠的强度和性能,且与电站及周边环境相适应;(6)转轮、导叶板等主要部件的结构形式应能适应机组在额定转速下安全、可靠地运行,转轮叶片数不少于6片。

浅谈小型水电站水轮发电机增效扩容改造设计

浅谈小型水电站水轮发电机增效扩容改造设计

浅谈小型水电站水轮发电机增效扩容改造设计作者:孙浩来源:《科技创新与应用》2015年第11期摘要:受使用年限的制约,我国很多小型水电站水轮发电机都出现了老化等问题,需要进行增效扩容改造。

文章主要针对水轮发电机增效扩容改造的合理选取、电气主接线及短路电流的计算复核、电气设备的选择与布置、接地系统的检查与修复等方面问题进行了分析,希望通过文章的分析,对相关工作具有一定的参考价值。

关键词:水轮发电机;增效扩容;改造设计1 水轮发电机增效扩容改造的合理选取1.1 定子绕组转子绕组的改造在进行发电机增效扩容改造时,应考虑这样的原则,那就是增容后机组转速保持不变,发电机极对数也是不变的。

而要想实现增容,就要改变原定子绕组,增大绕组线规,降低绕组电阻,使绕组电阻发热总量低于原绕组。

绝缘浸漆工艺也是需要改变的部分,需要从B级提高到F级,采用新型的耐压高、介质损耗低的绝缘材料,降低绝缘厚度,这样做是为了最大限度的增加线规。

当定子绕组和转子绕组在F级后,还要控制机组温度在合理的区间内,各项指标正常,最大限度的保证机组的工作效率。

就一般情况而言,设计发电机定转子绕组时都会有一定的裕量,在机组增容10%~15%的区间里,定转子绕组变动的可能性是不大的。

但当机组增容在一个比较大的幅度时,就应根据实际的增容情况判断需要的匝数及绕组截面积,再有针对性的改换定子和转子绕组。

增容幅度比较大时,由于机墩受限或其他原因无法和增容后的水轮机出力相一致时,更换定转子绕组的方法同样适用。

1.2 通风冷却系统的改造发电机的温度和扩容也会受到通风冷却系统优良与否的影响。

受到科学技术发展水平的制约,我国早期的发电机冷却器和风机的通风冷却系统问题还是比较突出的,散热效果不佳、工作效率低、噪音大都是其中的方面,正因为如此就比较容易出现结垢、锈蚀、堵塞等情况,冷却会受到阻碍,机组温度持续增加。

所以进行更换是比较好的方法。

自然冷却或通风管冷却的方法在一些小型机组中使用比较多,发电机直接与室外相通,环境温度将直接作用于发电机的温度。

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那审水电站机组增效扩容改造浅析
摘要:本文针对那审水电站工程现状及存在的问题进行了分析与研究,提出了
水电站改造的必要性,并具体说明了水电站增效扩容改造的部分内容。

通过此次
改造,那审水电站的效益得到提高,同时也确保了水电站在之后运行过程中的安
全性、可靠性与稳定性。

关键词:增效扩容改造存在问题技术方案
1 工程概况
平果县那审水电站位于珠江流域右江支流濑江河上,坡造镇那审屯附近,上
游约5km米处有中型龙马水库,那审水电站是一座单一的发电工程,于1979年
建成投产。

2012年拟将旧机组增效扩容改造,原装机容量为2×200kw,多年平均发电量
为90万kw.h,增效扩容改造后装机容量为2×250kw,设计年发电量185万kw.h,增加95万kw.h。

2 电站运行现状及存在的主要问题
2.1电站运行现状
那审水电站于1979年建成投产发电,机组供电方式为单管机,压力管为钢筋混泥土管,直径Ф=1.2m ,单机最大出力均为210kw,双机最大出力均为410kw,
每年发电时间5~6个月,满发的时间为2~3个月,大部分时间机组出力为
200~300kw,丰水期弃水累计时间约60天,尾水直接入河道,无田淹。

2.2 存在的主要问题
● 水轮机的轮转气蚀严重,叶片局部气蚀穿孔。

转轮下环处磨损严重,漏水
很大,机组出力明显下降。

●前盖和后盖锈蚀严重,曾发生过穿孔喷水事故。

● 导水叶磨损严重,关闭时间隙较大,无法停机关机。

只能采用打木偰的办
法来停机。

● 导水机构锈蚀磨损,变速器自动失灵,只能人工操作,特别是停机时靠脚
踩手搬。

● 主轴密封部件磨损严重后漏水较大。

● 水轮机大轴各运行部件磨损严重,轴颈变小,表面精确度差,运行时轴承
温度偏高。

●发电机经运行三十几年,绝缘老化严重。

●电机绝缘等级差低,转子B级定子A级。

发电机比较危险。

2.3 工程任务、改造的必要性及规模
那审水电站是一座单一的发电工程,本次增效扩容改造工程拟将原来的装机400kw(2×200kw),改造成总装机500kw(2×250kw)。

那审水电站由于受到建设时期工程设计水平、先进技术含量以及建设资金等
多方面的制约,电站的经济效益达不到设计的要求。

濒临报废的机组已严重的影
响电站的安全运作,严重降低电站的经济效益。

因此电站的改造不仅是十分必要,而且是十分迫切。

技改增容遵循设备更新改造与整治完善并举,坚持安全性和可靠性第一、先
进性和实用性相结合的原则,加大科技开发和技术改造投入,优化配置,不断提
高设备健康水平和电站综合自动化水平。

3 增容改造的技术方案
3.1 水轮发电机组的主要参数
水轮机型号:HL260-WT50 ,发电机型号:TSWN74/36-8,设计流量:
1.76∽1.98m3/s ,额定功率200W,设计水头12∽33米,额定电流/额定电压361A/400v,额定出力:105-480kw ,励磁电流/励磁电压134A/400v,出厂日期1979年11月,额定转速750r/min。

3.2 水轮机工作水头及分析
根据机组的实际出力210kw计算工作水头为21.50米,机组引用流量
1.39∽1.46m/s,双机使用流量
2.8∽2.9m3/s,渠道设计流量应3 m3/s,电站总的能量校核665kw。

从计算结果判断电站提供的设计水头27m,过流量
3.5 m3/s的原始数据有误。

不可取,暂定hj=21.5m进行水力计算,技改实施时应以实测工作水头修正。

原HL300的水轮机效率偏低仅为78%左右,考虑更换新型的高效替代,达到增效的目的。

3.3 增效扩容改造的水力计算
采用HL240C型的水力计算P=254kw,相同情况下可多出力40kw;采用
HL240A型的水力计算P=276kw,相应用水量1.72 m3/s,加大流量后可以比原状态66kw,用水量2×1.72﹤3.5 m3/s,仍在渠道过流范围内。

3.4 机组技改措施
●两台发电机实施增容改造由200kw增容到250kw,定子更换新线圈,转子更换绝缘,并将绝缘等级提高到F级。

● 两台水轮机实施更换新式大修,要求大修完成后的水轮机和新购水轮机性能一致。

●更换两台新型的不锈钢轮,达到机组增效增容的目的。

●利用水轮机大修和更换新型转轮的同时实施主车轴密封发行土,解决漏水严重问题。

● 制作部分轴瓦用件。

3.5 水轮机及主轴大修
两台水轮机实施更换新式大修,要求大修后水轮机和新构水轮机性能一致;更换两台新型的不锈钢转轮,达到机组增效增容目的;利用水轮机大修和更换新型转同时实施主轴密封改造,解决漏水严重问题。

从而可以得到两台新的高效率性能优良的水轮机。

3.6 电机的技改
水轮机完成技改增容后,机组的最大出力可达250kw,此次选用发电机型号为TSWN74/36-8,该型号的电机机座号为74,可以增容改造达到250kw,已经在其它电站有改造成功的实例。

据电磁理论设计的计算结果更换加大线径的发电机定子线圈和更换大线径截面的转子线圈,另外转子线圈还要增加匝数。

同时发电机的技术改造还要提高红绝缘等级,原定子为E级,(耐温95℃),原定子为B级(耐温130℃),将定子和绝缘等级统一提高到F级,承耐温度150℃,有利地于发电机今后的长期安全运行。

3.7 出线方式
采用“二机一变”扩大单元出线方式,发电机出线为单母线不分段,电压等级为0.4kv。

经10kv电压等级线路向电网输送电能,线路侧设一回出线。

本次造工程不改变接入方式和主接线方式,只对陈旧老化设备进行改造。

一次电气改造主要有以下几个方面:(1)更换户外跌落式熔断器;(2)将原用的
S7型变压器更换为S11节能型变压器,同时将原来500KVA扩大为630KVA。

(3)更换老式计量箱避雷器;(4)将站内老式的直流系统和励磁系统进行更换;(5)将站内原用低压发电控制柜更换为具有保护控制同期一体的低压机组综合保护控
制配电柜;(6)将站内老化的0.4kv的电力电缆更换成vv22型交联聚乙烯绝缘
铜芯电力电缆。

3.8 主变压器
原主变SL型油浸式铝芯变压器,已超过使用寿命年限,构成极大安全隐患。

此次增容经计算主变容量更换成630KVA,型号选用S11-630/10节能型变压器。

3.9 控制、保护、励磁设备
本次技改按“无人值班(少人值班)”的原则设计,采用以计算机监控系统为
基础的全厂集中监控方案,对全站机级、主变、出线、厂用变和公共设备等进行
监测、控制和保护,通过对主设备运行状态参数的实时、快速数字处理,完成故
障诊断、保护等。

继电保护装置采用微机保护,满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。

系统实时性好,抗干扰能力强,软硬件安全可靠,能适应电站现场各种环境的要求。

励磁装置采用三相全控桥自并激励磁静止可控硅整流微机励磁装置。

发电机
励磁系统由一面励磁柜、一台普通干式励磁变压器(装于励磁柜内)组成。

4 结束语
那审电站进行增效扩容改造后,年售电量为184万kwh,按0.28元/kwh计算(技改前0.14元/kwh),增加的电价为0.14元/kwh,年销售收入为39.5万元。

不仅能充分利用水资源,而且发挥良好的经济和社会效益。

参考文献:
[1]姜妍 .琅口水电站增效扩容改造方案的浅析[J]
[2]陈荣昌.浅谈陈田水电站的增效扩容改造[J]
作者简介:黄丽红,女,1977年9月出生,本科学历,助理工程师职称,主
要从事水文、水利水电、电力系统及自动化等方面研究。

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