烧结烟气SCR脱硝反应器流场模拟与设计优化

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电站燃煤锅炉SCR烟气脱硝喷氨优化控制分析

电站燃煤锅炉SCR烟气脱硝喷氨优化控制分析

电站燃煤锅炉 SCR烟气脱硝喷氨优化控制分析摘要:污染是一个全球问题,它会导致温室效应,破坏臭氧层和形成酸雨。

我们国家对的排放做出了严格的限制。

另一方面脱硝所用液氨的价格较贵,给对电厂的经济运行带来了挑战。

锅炉脱硝系统的正常运行对于整个发电厂的环保和经济运行都有着非常重要的影响。

本文通过对发电厂脱硝系统运行中存在的问题进行总结与分析,提出了一些有效的优化调整措施,希望在满足严苛环保要求下保持脱硝系统的经济运行。

关键词:脱硝系统;超净排放;精准喷氨引言为达到国家环保超净排放标准的严格要求(30万千瓦及以上公用燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的环保指标,即在基准氧含量6%条件下,氮氧化物排放浓度分别不高于50毫克/立方米),华能井冈山电厂一期两台30万千瓦燃煤机组采用选择性催化还原(SCR)工艺烟气脱硝系统,锅炉配置2台SCR反应器,采用纯度为99.6%的液氨做为脱硝系统的反应剂。

SCR反应器布置在省煤器与空预器之间的高含尘区域。

脱硝系统在机组并网运行期间保持连续运行,运行人员既要确保脱硝系统出口浓度在标准要求之内,又要满足脱硝系统节约经济运行的要求。

所以要对机组脱硝喷氨进行优化控制,实现精准喷氨,既满足于严苛的环保要求,又能节约液氨消耗的成本,助力我厂实现绿色节能型电厂的建设。

一SCR脱硝系统简介我厂一期锅炉烟气脱硝装置布置在炉外,呈露天布置,采用高粉尘布置的SCR工艺,即将SCR反应器布置在省煤器之后、空预器和电除尘之前。

脱硝系统布置有三台稀释风机,一台运行,两台备用。

氨气与空气混合后被喷入反应器中,与反应器中的氮氧化物发生反应。

烟气中所含的全部飞灰和均通过催化剂反应器,的去除率可达到80%~85%。

每台锅炉配置两台SCR反应器,采用蜂窝式催化剂,按“2+1”模式布置三层催化剂。

SCR的化学反应机理比较复杂,催化剂选择性主要是指在有的条件下被氧化,而不是被氧化,SCR反应是选择性反应生成,而非其他的含氮氧化物。

第二天第1节 SCR脱硝原理与工艺

第二天第1节 SCR脱硝原理与工艺

• 为达到系统设计要求的脱硝效率和NH3逃逸限值,在设计中要充分利用 催化剂、尽可能使氨在烟气中均匀分布。反应器入口设置烟气分布系统, 以确保烟气在反应器截面上的均匀分布,从而有效利用催化剂。
• 催化剂选型必须考虑烟气特点和运行参数范围,但是确保催化剂实现最 佳催化效果的先决条件是正确设计关键设备,如:SCR反应器、烟道内 部构件和喷氨系统,确保催化剂层均匀的烟气流动条件以及氨和烟气的 均质混合是至关重要。通过CFD和实体模型对SCR脱硝装置进行流场模 拟是达到这一目的必不可少的手段。
板式催化剂的积灰与堵塞
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蜂窝式催化剂的积灰与堵塞
低尘布置:SCR喷氨法催化剂反应器置于 空气预热器与静电除尘器之间
空气 NH3+空气 NH3 NH3储罐蒸 发器 SCR
锅炉
空气预热器
FGD ESP 空气
去烟囱
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优点: • 锅炉烟气经过静电除尘器后,粉尘浓度降 低,可以延长催化剂寿命; • 与锅炉本体独立,不影响锅炉正常运行; • 氨的泄漏量比高温高尘布置方式的泄漏量 要少。
SCR反应器的内部实物图
1.SCR反应器 SCR反应器截面成矩形,壳体由起到加强作用的型钢和钢板组成, 反应器的载荷通过它的两侧承重墙均匀的分布,向下传递,利用反应 器底部的弹性支座传递到SCR钢构架的支撑梁上。 SCR反应器外壁一侧在每一层催化剂处均设有检修门,用于将催 化剂模块装入催化剂层或更换催化剂模块。每个催化剂层设有人孔, 在机组停运时允许进入检查或检测催化剂模块。
26
SCR工艺布置
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高尘布置:催化剂反应器布置在空气预热器前
NH3+空气 NH3
SCR
NH3
NH3储罐蒸发器 锅炉

循环流化床锅炉SNCR反应机理与脱硝特性数值模拟

循环流化床锅炉SNCR反应机理与脱硝特性数值模拟

循环流化床锅炉SNCR反应机理与脱硝特性数值模拟为验证SNCR反应简化机理的准确性,将SNCR反应的复杂机理与两步简化机理进行化学动力学对比计算分析,结果表明,在920~ 1040℃,2种机理对反应器出口NO和NH3体积分数的计算结果比较接近。

利用Fluent软件结合两步简化机理进行数值模拟,结果表明,随着温度的升高,脱硝效率先增加后降低,在925℃左右达到最大值,而氨逃逸量持续降低;增加还原剂用量,最佳反应温度保持在925℃左右,脱硝效率和氨逃逸量都会提高,但脱硝效率的涨幅会逐渐降低,而氨逃逸的涨幅逐渐升高;提高烟气氧含量能使反应的温度窗口向低温方向移动,使氨逃逸量和脱硝效率同时降低。

循环流化床(CFB)是一种新型的清洁燃烧技术,CFB锅炉具有燃料适应性好、负荷调节范围宽、燃烧温度低、空气分级送入等特性。

CFB锅炉较低的燃烧温度能有效抑制NOx的生成,但随着国家最新标准的实施,绝大部分现有或新建的循环流化床锅炉的NOx排放浓度己经不能满足排放标准要求,因此需要额外采取有效措施控制NOx的生成CFB锅炉的燃烧温度在SNCR温度窗口范围内,而且整个循环回路内温度相对稳定,NOx初始生成浓度低,不需要较高的脱硝效率就能达到排放要求。

而且其特有的旋风分离器结构,为SNCR反应提供了合适的反应空间和足够的反应时间。

因此,CFB锅炉非常适合采用SNCR技术控制NOx排放浓度。

计算流体力学软件(CFD)是数值模拟研究SNCR脱硝系统的一种重要方法。

Shin 等对某台40t/h燃烧重油的工业锅炉进行CFD模拟,主要研究喷射液滴直径,喷射位置和还原剂用量对SNCR反应的影响,结果表明对于小尺寸的工业锅炉,提高喷射速度和喷射粒径可以提高脱硝效率。

李竞岌等利用Fluent软件对某185t/h CFB锅炉分离器及尾部烟道流场进行性能优化模拟,并根据结果设计了相应的SNCR烟气脱硝系统。

目前,对于循环流化床SNCR的数值模拟主要集中在对脱硝效率影响因素的研究,对于脱硝反应机理的模拟较少,由于反应机理是影响模拟结果精确度的决定性因素,本文利用Chemkin软件对复杂机理与两步简化机理进行了模拟,并利用Fluent软件,对某台130t/h循环流化床锅炉脱硝特性进行了研究。

SCR脱硝系统喷氨优化调整试验 (二)

SCR脱硝系统喷氨优化调整试验 (二)

SCR脱硝系统喷氨优化调整试验 (二)
1. SCR脱硝系统简介
- SCR脱硝系统是一种利用氨水作为还原剂,将NOx转化为N2和H2O
的技术。

- SCR系统由氨水喷射系统、反应器、催化剂、脱硝后处理系统等组成。

2. SCR脱硝系统喷氨优化调整
- SCR系统的喷氨量对脱硝效率有着至关重要的作用。

- 喷氨量过少会导致NOx无法完全转化,喷氨量过多则会造成氨逃逸、催化剂中毒等问题。

- 因此,对SCR系统进行喷氨优化调整是必要的。

3. 喷氨优化调整的试验方法
- 首先,需要对SCR系统进行现场测试,获取实际运行参数。

- 然后,根据实际运行参数,制定出一组不同喷氨量的试验方案。

- 在试验过程中,需要对SCR系统进行多次喷氨量的调整,并记录下
每次调整后的脱硝效率和氨逃逸率等参数。

4. 喷氨优化调整的试验结果
- 通过多次试验,得出了一组最佳喷氨量参数,可以使SCR系统的脱
硝效率最大化,同时氨逃逸率最小化。

- 在实际运行中,按照这组最佳参数进行喷氨,可以大大提高SCR系
统的脱硝效率,减少氨逃逸和催化剂中毒等问题。

5. 喷氨优化调整的意义
- 喷氨优化调整是对SCR系统进行有效管理和控制的重要手段。

- 通过试验,可以得出最佳喷氨量参数,使SCR系统的脱硝效率最大
化,同时减少氨逃逸和催化剂中毒等问题,保证SCR系统的稳定运行。

- 进一步地,喷氨优化调整也有利于减少氮氧化物的排放,保护环境。

SCR和SNCR脱硝技术

SCR和SNCR脱硝技术

SCR和SNCR兑硝技术scF rn硝技术SCF装置运行原理如下:氨气作为兑硝剂被喷入高温烟气兑硝装置中, 在催化剂的作用下将烟气中NOx 分解成为N2和H20其反应公式如下:催化剂?4N0 + 4NH3 +02—4N2 + 6H2O催化剂?N0 +N02 + 2NH3—2N2 + 3H20一般通过使用适当的催化剂,上述反应可以在200 C〜450 C的温度范围内有效进行,在NH3 /NO = 1的情况下,可以达到80〜90%勺脱硝效率。

?烟气中的NOx浓度通常是低的,但是烟气的体积相对很大,因此用在SCF装置的催化剂一定是高性能。

因此用在这种条件下的催化剂一定满足燃煤锅炉高可靠性运行的要求。

烟气脱硝技术特点?SCR脱硝技术以其脱除效率高,适应当前环保要求而得到电力行业高度重视和广泛的应用。

在环保要求严格的发达国家例如德国, 日本, 美国, 加拿大, 荷兰, 奥地利, 瑞典, 丹麦等国SCR 脱硝技术已经是应用最多、最成熟的技术之一。

根据发达国家的经验, SCR 脱硝技术必然会成为我国火力电站燃煤锅炉主要的脱硝技术并得到越来越广泛的应用。

图1为SCR烟气脱硝系统典型工艺流程简图SCRI兑硝系统一般组成?图1为SCR烟气脱硝系统典型工艺流程简图,SCR系统一般由氨的储存系统、氨与空气混合系统、氨气喷入系统、反应器系统、省煤器旁路、SCR旁路、检测控制系统等组成。

?液氨从液氨槽车由卸料压缩机送人液氨储槽, 再经过蒸发槽蒸发为氨气后通过氨缓冲槽和输送管道进人锅炉区,通过与空气均匀混合后由分布导阀进入SCF反应器内部反应,SCR反应器设置于空气预热器前,氨气在SCR反应器的上方,通过一种特殊的喷雾装置和烟气均匀分布混合, 混合后烟气通过反应器内催化剂层进行还原反应。

SCR系统设计技术参数主要有反应器入口NOx浓度、反应温度、反应器内空间速度或还原剂的停留时间、NH3 /NOx摩尔比、NH3的逃逸量、SCR系统的脱硝效率等。

scr脱硝设计手册

scr脱硝设计手册

scr脱硝设计手册一、概述《scr脱硝设计手册》是一本专门针对脱硝系统设计的参考手册,旨在为设计人员提供有关scr脱硝系统的设计、施工、调试和运行方面的全面指导。

本手册重点介绍了scr脱硝系统的基本原理、设计要求、计算方法、设备选型和施工安装等方面的内容,是一本实用的设计参考手册。

二、设计要求在设计scr脱硝系统时,需要考虑以下几个关键因素:1. 烟气性质:需要了解烟气的成分、温度、湿度等参数,以便选择合适的催化剂和工艺流程。

2. 脱硝目标:根据环保要求,确定脱硝效率的目标值,并据此选择合适的工艺流程和设备。

3. 设备选型:根据脱硝目标和烟气性质,选择合适的scr脱硝设备,包括催化剂、反应器、管道、阀门等。

4. 施工安装:根据设备选型和设计要求,进行施工安装,确保设备正常运行和安全。

三、计算方法在设计scr脱硝系统时,需要进行一系列的计算,包括烟气流量、烟气温度、反应器尺寸、催化剂用量等。

以下是这些计算方法的简要介绍:1. 烟气流量:根据烟道尺寸和烟气成分,计算烟气流量。

2. 烟气温度:根据烟气成分和温度对催化剂活性的影响,选择合适的催化剂,并根据实际运行工况,确定反应器的设计温度。

3. 反应器尺寸:根据烟气流量和催化剂的表面积,计算反应器的尺寸。

4. 催化剂用量:根据反应器的尺寸和催化剂的活性,计算所需的催化剂用量。

四、设备选型在选择脱硝设备时,需要考虑以下几个因素:1. 性能稳定:选择性能稳定、可靠的设备,以确保系统的正常运行。

2. 成本效益:在满足环保要求的前提下,选择性价比高的设备,降低投资成本。

3. 维护方便:选择易于维护、检修的设备,降低运行成本。

以下是几个关键设备的选型建议:1. 催化剂:根据烟气性质和脱硝目标,选择适合的催化剂品牌和型号。

2. 反应器:选择符合设计要求、耐高温、耐腐蚀的反应器类型。

3. 管道和阀门:选择耐高温、耐腐蚀、密封性能好的管道和阀门,确保系统的密封性和稳定性。

燃煤火电机组脱硝优化调整与应用

燃煤火电机组脱硝优化调整与应用

燃煤火电机组脱硝优化调整与应用由于大唐湘潭发电有限责任公司3号(600MW)机组脱硝存在喷氨不均匀,自动调整跟踪不及时的现象,造成喷氨局部“过喷”和“欠喷”,部分尿素未充分发挥作用,影响脱硝效果。

喷氨不均,造成氨逃逸浓度上升,空预器压差上涨,影响机组的安全、稳定和经济运行。

为减少脱硝氨逃逸浓度,防止空预器压差上涨,降低尿素消耗量,有必要对脱硝进行进一步的优化调整。

标签:脱硝;优化调整;应用#3脱硝采用以尿素为还原剂的选择性催化还原(SCR)法去除烟气中NOX 的脱硝工艺。

脱硝(SCR)反應器采用高灰布置方式,即布置在锅炉省煤器与空预器之间。

按照满负荷处理100%烟气量,脱硝入口NOx浓度600mg/Nm3,脱硝效率不小于85%,脱硝出口NOx浓度应稳定控制在100mg/Nm3以下设计。

脱硝(SCR)系统不设置反应器烟气旁路和省煤器旁路。

采用蜂窝式催化剂,按“2+1”模式布置,最下层为预留层。

催化剂在320-420℃温度范围内正常运行;能经受5小时内450℃高温烟气的冲击而不损坏。

1 烟气脱硝系统流程如下烟气流程:省煤器来原烟气→脱硝反应器入口→静态混合器→整流装置→催化剂层→脱硝反应器出口(净烟气)→空气预热器→除尘器。

稀释风流程:空预器出口一次风→电加热器→热解炉→喷氨格栅→脱硝反应器。

2 脱硝系统运行优化项目针对#3脱硝投运以来暴露的问题,公司从管理措施、设备改造及运行优化调整上下功夫,有效提高了脱硝设备的可靠,解决了氨逃逸超标、空预器堵塞和NOX浓度瞬时超标的问题,主要如下:2.1 合理调整锅炉配风,降低脱硝入口NOX浓度①根据低氮燃烧器厂家的《#3炉低氮燃烧器运行调整报告》,不同负荷情况下,随时对#3锅炉配风进行调整,达到锅炉效率与控制NOX浓度最优化,基本控制入口NOX浓度在设计标准范围内,与初期NOX数值平均下降了50mg/m3以上。

②负荷调整阶段,脱硝入口烟气NOX浓度超出上述值,且导致总排口NOX超标时间不得超过10分钟,并力争在更短时间内达标排放。

SCR脱硝系统喷氨优化调整试验

SCR脱硝系统喷氨优化调整试验

SCR脱硝系统喷氨优化调整试验摘要:SCR脱硝系统是一种常用的尾气处理设备,用于减少燃烧过程中产生的氮氧化物(NOx)。

本文以电厂的SCR脱硝系统为研究对象,通过优化调整喷氨量和喷氨位置,从而提高系统的脱硝效率和降低氨逃逸量。

实验结果表明,适当的喷氨量和喷氨位置可以显著改善SCR脱硝系统的性能。

关键词:SCR脱硝系统,喷氨优化,调整试验1.引言由于燃烧过程中产生的氮氧化物(NOx)对环境和人体健康造成了严重威胁,各国政府对尾气排放的要求越来越严格。

SCR脱硝系统是一种常用的尾气处理设备,可以有效地降低NOx排放。

2.实验方案2.1实验设备本次实验使用了电厂的SCR脱硝系统作为研究对象。

该系统由脱硝反应器、氨水储存罐、氨水泵等组成。

2.2实验目的本次实验的目的是通过优化调整喷氨量和喷氨位置,提高SCR脱硝系统的脱硝效率和降低氨逃逸量。

2.3实验步骤(1)首先,记录系统运行时的氨逃逸量和脱硝效率。

(2)然后,将喷氨量逐渐增加,每次增加10%,记录氨逃逸量和脱硝效率的变化。

(3)接着,将喷氨位置从脱硝反应器底部逐渐移向顶部,每次移动10%,记录氨逃逸量和脱硝效率的变化。

(4)最后,根据实验结果分析,确定最佳的喷氨量和喷氨位置。

3.实验结果与分析通过实验,得到了一系列的数据,并分析了喷氨量和喷氨位置对SCR脱硝系统性能的影响。

3.1喷氨量对系统性能的影响实验结果显示,在一定范围内,增加喷氨量可以提高系统的脱硝效率。

然而,当喷氨量超过一定阈值时,脱硝效率开始下降,而氨逃逸量则显著增加。

这是因为过量的氨会与NOx反应生成氮氧化物,然后逃逸到大气中。

3.2喷氨位置对系统性能的影响实验结果还显示,随着喷氨位置由底部向顶部移动,系统的脱硝效率有所提高,而氨逃逸量有所降低。

这是因为喷氨位置越高,氨与NOx的接触机会越多,反应的效率也会提高。

4.结论通过对SCR脱硝系统喷氨优化调整试验的研究,可以得出以下结论:(1)适当增加喷氨量可以提高系统的脱硝效率,但过量喷氨会导致氨逃逸量的增加。

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烧结烟气SCR脱硝反应器流场模拟与设计
优化
选择性催化复原法(SCR)被认为是最适宜用作脱除烧结烟气氮氧化物的方法,而反应器内烟气速度分布的均匀性是决定系统脱硝效率及氨逃逸率的重要因素。

为了研究导流板、整流器等内构件对反应器内流场的影响,采用数值模拟的方法对流场开展计算,得到并比照了空塔及设置不同内构件时反应器内速度云图。

结果说明,在烟道弯头参加导流弧形板与直板组合以及在反应器本体参加整流器,可以有效改善流场均布性,对脱硝反应产生积极影响。

随着人们对环保要求的提高,烧结烟气治理成为钢铁企业的重要问题,对烟气开展脱硫脱硝治理是到达减排任务的关键途径。

20**年,国家环境保护局公布了《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》,规定了钢铁烧结及球团生产企业大气污染物排放限制,其中,对氮氧化物(NOX)的排放限值为300mg∕m3o
烧结工艺的最终废气基本还处于无序排放状态,仅仅通过减少燃料中的氮元素以及热废气循环利用已经无法到达标准限制,对烧结烟气开展末端治理即脱硝处理是最有效的减排方法。

常用的脱硝方法有选择性催化复原法(SCR)、选择性非催化复原法(SNCR)、活性炭/焦吸附法和催化氧化法等。

国内烧结烟气脱硝设施鲜有工程经验,借鉴电力行业锅炉脱硝方法,选择性催化复原(SCR)适宜用于钢铁企业烧结烟气脱硝处理。

中国钢铁行业烧结烟气的特点为:烟气量大且波动大;烟气温度波动大,一般处于120~18(TC;S02浓度变化大;粉尘浓度高;含湿量大;含氧量高,体积分数一般为12%~18%;含有多种污染物等。

因此,相比于燃煤烟气,烧结烟气脱硝的条件更加苛刻。

其中,烧结烟气温度较低这一特点对催化剂的性能要求及反应器内流场的均布程度要求更高。

当选择合适的低温催化剂后,反应器内流场的均匀性便显得尤为重要。

脱硝反应器内流场的均布程度具体表现为烟气进入催化剂首层前烟气的速度分布及烟气与复原剂的混合程度,均布程度将直接影响SCR脱硝系统的两大性能----------------- 脱硝效率及氨逃逸率。

因此,本文将采用数值模拟的方法,对SCR反应器开展数值计算,主要观察反应器内流场的分布情况,研究内部构造对其的影响。

1脱硝反应器几何模型
借鉴电力、焦化行业SCR反应器布置形式,设计图1所示用于烧结烟气脱硝的反应器。

该反应器主要由烟道、喷氨格栅、整流器和反应器本体组成,反应器本体内含2~3层催化剂。

图1SCR反应器几何模型
烟道入口尺寸高13m,竖直烟道高13%反应器本体高11.35m,设备总高19.65m,总宽8m,竖直烟道距反应器本体3.31m o 本文主要研究反应器内导流板及整流器对流场的影响,计算对象为反应器入口至反应器出口,不含喷氨格栅及催化剂层。

2脱硝反应器流场均布方案设计
因脱硝反应器及烟道布置受到空间、成本等因素的制约,通过增加导流板、整流器等内构件优化反应器构造的方法是目前的主流方向。

表1各方案内构件布置特点
设计了3种方案(表1),包括在烟道弯头处设置导流板,在反应器本体、首层催化剂层前部设置整流器,构件尺寸及位置如图2和图3所示。

图2各弯头导流板布置
图3整流器布置
3脱硝反应器CFD模拟
3.1数学模型及边界条件
烟气由反应器入口进入,流量约为350000πι3∕h,压力为IOOPa o经过一段烟道后进入反应器本体,在烟道中与喷氨格栅喷入的氨气混合,烟道截面积及烟气流动方向有变化,因此为三维流动。

在数值模拟中作出如下假设:
(1)气体为理想状态;(2)流动是定常的;(3)系统绝热;(4)不考虑烟气中的粉尘;(5)不考虑反应器内的化学反应。

根据反应器内烟气流动时湍流的状态,计算采用标准k-£(Standardk-£)双方程为湍流模型。

采用分离求解器计算控制方程,压力-速度耦合采用S1MP1E格式,压力插值采用标准格式Standard,其余对流项插值采用二阶迎风格式SecondOrderUpwind o
为保证网格质量,对反应器开展分块网格划分,经过网格无关性计算,反应器网格总数约为150万。

采用速度入口,进口速度为10m∕s,温度为473K;采用压力出口,压力默认为初始值(大气压),温度为463K。

3.2模拟结果与分析
SCR脱硝方法对催化剂的性能要求以及反应器内流场的均布性要求很高,在选取适宜烧结烟气脱硝的低温催化剂后,系统脱硝效率及氨逃逸率基本取决于反应器内流场的均布性。

该模拟主要观察反应器入口、烟道顶部弯折角、反应器本体前部及催化剂首层前部的流场分布,比较不同方案对其的影响,优化内构件布置。

3.2.1导流板对反应器入口流场分布的影响(弯头1)
图4所示为反应器入口的速度云图。

图4反应器入口速度云图
烟气从水平烟道经过弯头1进入竖直烟道与氨混合,此处易产生速度梯度,从而形成回流,紊乱的气流会对烟气与氨的混合产生影响。

从图中看出,未加导流板(空塔)时,靠近左侧气流速度较大,从烟道左侧至右侧速度梯度较明显,烟道空间没有得到充分利用,且进入竖直烟道后气流较紊乱,流场分布不均匀;参加弧形导流板(方案1)后,烟道左侧仍存在高速区,但速度梯度减小,气流进入竖直烟道后流场分布得到改善;在弧形导流板的根底上参加直板(方案2)后,烟道左侧的高速区消失,烟道左侧至右侧速度梯度进一步减小,烟道空间得到充分利用,竖直烟道流场分布均匀。

3.2.2导流板对烟道顶部弯折角流场分布的影响(弯头2)
图5所示为烟道顶部弯折角速度云图。

图5烟道顶部弯折角速度云图
烟气与氨混合后从竖直烟道经过弯头2进入水平烟道,此处也易形成回流现象,且氨的参加会使得气流均匀性变差。

可以看出,3种方案的计算结果与反应器入口流场分布相似,空塔时烟道右侧存在高速区,左侧为低速区,烟道空间较浪费;参加弧形导流板后,流场分布得到改善;参加直板后,流场分布进一步改善,高速区及低速区消失,烟道空间充分利用,进入水平烟道后,气流不再紊乱。

3.2.3导流板对反应器本体前部流场分布的影响(弯头
图6所示为气流进入反应器本体前的速度云图。

图6反应器本体前部速度云图
烟气经过弯头3将进入反应器本体,随后进入催化剂层开展反应。

相比于空塔,导流板的设置对流场起到了分流的作用。

前者气流较紊乱,从上部至下部速度梯度明显;后者流场均匀性得到改善,速度梯度较小。

但导流板前后的流场仍存在回流,相比于反应器入口及烟道顶部弯折角处,此处导流板的设置对流场均匀性的改善作用比较微弱。

3.2.4导流板及整流器对反应器本体及出口流场分布的影响(首层催化剂前部)
烟气从狭窄的烟道进入反应器本体,气流不均匀性会加剧,在本体内形成严重的回流,对反应效率影响很大,且易造成催化剂利用不充分、堵塞等情况。

图7所示为反应器整体的速度云图。

图7反应器本体速度云图
从图中可以看出,空塔时气流进入反应器本体右侧速度明显高于左侧及中部,气流从烟道进入本体时直接流向右侧,造成严重的回流现象;气流进入出口后,因烟道转弯,在其右侧形成高速区,速度梯度较大,反应器本体及出口烟道空间都没有得到充分的利用。

参加导流板(方案1、2)后,反应器本体流场分布均匀性
并未得到改善,仍存在严重的回流现象;出口烟道气流受到导流板的作用,高速区减弱,流场分布较均匀。

在设置导流板的根底上,在反应器本体首层催化剂前部设置整流器(方案3)o可以看出,气流经过整流器后,速度梯度明显减小,流场分布均匀性得到较大改善,回流现象几乎不存在,反应器本体空间得到充分利用;气流进入出口烟道,高速区也进一步减弱,气流分布更均匀。

图8所示为首层催化剂前部速度云图。

图8首层催化剂前部速度云图
可以看出,未设置整流器的构造右侧速度明显大于左侧,导流板的参加并未改善流场分布的均匀性,而整流器的存在使得气流能够均匀地进入首层催化剂,从而使反应顺利开展。

4脱硝反应器温度分布
在燃煤烟气脱硝系统中,帆鸨钛系催化剂的活性温度窗口为320~420o C,最正确反应温度窗口主要集中于340~380o C,SCR脱硝反应效率到达最高,约90%]。

相比于燃煤脱硝,烧结烟气温度较低,约200o Co除了保证SCR反应器内流场分布均匀外,温度场的均匀分布对脱硝效率的提高及系统的稳定运行也是关键所在。

图9所示为反应器(方案3)中心截面及首层催化剂前部的温度场分布云图。

图9反应器温度场分布云图
可以看出,气流温度在烟道内几乎没有变化,随后进入反应
器本体至出口,靠近左边壁处虽然存在小部分气流温度变化明显,但整体分布较均匀,对脱硝反应有积极作用。

5结论
烧结烟气温度较低,脱硝条件苛刻,除了保证低温催化剂的性能外,SCR反应器内的流场分布对脱硝效率也有较大影响。

该模拟比照了空塔及设置不同内构件时反应器内速度分布情况,得出以下结论。

(I)SCR反应器未设置内构件时,流场分布紊乱,可以推测,空塔时脱硝效率不高,且催化剂利用不充分、易堵塞。

(2)在反应器内设置导流板,对弯头处的烟气起到了较好的分流作用,烟道空间得到充分利用。

(3)首层催化剂前部设置整流器,对反应器本体内流场分布均匀性改善作用明显,温度场分布也较均匀,有利于脱硝效率的提高及催化剂的有效利用。

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