水电站机组检修总结

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水电站机组检修总结

篇一:水电站机组检修总结

#1机组检修总结报告

我站从2021年1月2日至25日进行#1机组B级检查性大修。#1机组从开机以来工况运行良好,没有发现重大缺陷和安全隐患。本次检修总体上没有发现较大问题,但在细节上还是存在小问题,现在我就对我专业发现的问题进行总结报告。

一、强化现场管理,认真落实现场“6S”管理

本次检修按照大唐水电检修模式现场“6S”管理,检修前就积极准备检修标语和检修现场相关制度制作。在检修现场要求检修公司实行科学检修、文明施工、杜绝野蛮拆装、做到“三不落地”、“三条线”、“三不见天”、“三净”。检修过程中认真执行大唐“十条禁令”和“三讲一落实”

二、认真落实责任,严格对WH点控制

在本次检修期间认真对本专业检修设备进行检查跟踪,包括拆机前相关数据记录和装机后数据核对。以参照《#1机组B级检修作业指导书》中的质量验收标准对检修设备W见证点和H停工待检点认真见证。

机组各个轴瓦间隙严格按照公司会议决定要求进行调试,上导总间隙24道,下导总间隙26道,水导总间隙36道。检修公司调试完毕后电站和安生部经过三级验收,确定是按照会议决定要求进行调试的,检修最后盘车数据相当完好(见附图)。检修后在导叶立面和端面间隙测量同样进行了三级验收,间隙验收都已合格。

在这次检修过程中一共技改了两个项目,技术供水电动蝶阀技改和下导增加油位观察计,本次技改都已达到目的。

三、针对检修数据认真分析总结

本次其中一个主要目的就是处理上导振摆大问题,经过处理振摆值有了明显改善,特别是上导X和Y方向,原X方向平均为315um左右,检修后平均为138um,Y方向原为112um,检修后为84um,经过这段时间的观察振摆无明显上升趋势(见附图)。下导振值检修后要比检修前大,是由于保证机组平稳运行特意放大下导总间隙,所以振摆值检修后要比检修前大。

四、认真总结,查找不足之处

在检修过程中总体上说还是比较好的,没有发生较大的安全事故,但是发生了一些意外。21日晚回装上机架空气补气管时,由于检修人员的不小心将空气管从上机架掉至风洞底部,在掉落过程时打坏了﹣X﹣Y方向的空冷却器、壁灯和压力表阀,对空冷器做0.6Mpa耐水压试验检测并未漏水。另外就是检修完后发现水导X方向振摆探头不能测量数据,已被损坏。这些只是意外,并未造成大的人事伤害事故和设备较大损失,但也是个教训,安全是需要随时防范的。

本次机组检修总的来说是达到了检修目的,但还是有些不足,遗留缺陷还挺多需要继续处理。经历了这次B级检修感觉需要学习的还有很多,在今后工作中必须认真学习和实践,努力做得更好。

篇二:水电站机组检修报告

水电站

# 发电机组C级检修报告

检修负责人:检修人员:

年月日

# 发电机组C级检修总结报告

一、工程概述(一)设备参数

水电站# 发电机

制造厂杭州力源发电机厂,型式SF20-44/6500 ,冷却方式风冷。容量 25 MV·A,额定电压10.5KV。海甸峡水电站 #1水轮机

制造厂杭州力源发电机厂,型式HL-J-330,转数136.5r/min。调速器:制造厂西安恒星,型式YWT-80。油压装置:制造厂武汉三联,型式HYZ-4.0。(二)检修概况 1、停用日数:

计划:年月日到年月日,共计 d。实际:年月日到年月日,共计 d。 2、人工:

计划: 18人×10天×8小时工时。实际: 17人×10天×8小时工时。 3、检修费用:

计划费用万元。实际发生万元。其中人工费万元,消耗性材料费万元,备品备件万元,工器具 0 万元,试验费用万元。

二、简要文字总结

(一)施工组织及安全管理(修前准备及检修过程、设备定置管理情况说明)本次机组C级检修所列项目参照检修导则所规定的机组C级检修标准项目,结合电站设备实际运行情况制定。本次检修分11个分部工程,24个单元工程,共计86项;开工前根据检修项目编制记录表单及质量验收表,在开工前由电站对记录表单及质量验收表进行审查,并组织对修工序进行学习。施工过程中按照计划工期进行控制,实行检修现场质量、安全分级负责,在施工过程中严格按照“个

人无差错,班组无异常,电站无障碍”目标进行控制,检修工作中严格执行工作票、操作票制度和工序工艺卡,检修过程中未发生不安全事件。

(二)检修质量管理

本次检修成立由电站组成的检修组织机构,实施《检修文件包》,对施工管理、质量控制和监督、安全实行全面管理。

机组检修质量管理实行班组、电站二级验收和质量评定管理,重大项目及改造项目按照三级验收要求进行,对机组检修质量进行评定,依据《水轮发电机组安装技术规范》、《海甸峡电站检修规程》和生产厂家技术说明书要求及相关技术标准;此次检修项目质量验收评定全部为合格。

(三)主要检修项目及缺陷处理

1、本次检修主要进行了水轮机部分、发电机部分、调速器部分、电气一次部分及电气二次部分进行了清扫、检查及消缺处理。按照计划项目全面完成,其间共完成计划检修项目86项,消缺项目。

2、共消除设备缺陷 9项,其中消除已记录缺陷 2 项,检修中发现的缺陷 7 项。 1)#3机组发电机后备保护通讯不通,检查发现装置内部插件接触不良,处理后通讯恢复;

2)#3机组3#空冷冷风故障,检查测温电阻故障,更换后恢复正常;

3)#3机组蜗壳检查中发现一个铁制梯子,取出蜗壳,消除了隐患;

4)#3机组蜗壳进人门、尾水管进人门螺栓老化严重,此次全部更换,消除了隐患。 5)#3机组压油装置组合阀安全阀检查中发现整定值发生变化(为

4.3Mpa),现调整为1#为4.15Mpa,2#为4.05Mpa;

6)#3机组调速器分段关闭装置滑块焊缝开裂,造成关机时间延长,重新补焊后,调速器关机时机调整为16.7S;

7)#3机组压油装置1#、2#油泵连接法兰处存在渗油现象,经处理后消除渗油; 8)#3机组发电机部分碳刷磨损严重,对5个碳刷进行了更换; 9)#3机组2#整流柜励磁风机轴承磨损严重,进行了更换;(四)设备的重大改进内容及效果 1、

(五)遗留问题及整改措施无

三、检修项目(一)水轮机部分

主要对导水机构检查,对导叶端立面间隙、上下止漏环间隙测量,经检查上、下止漏环总间隙符合设计要求,导叶端立面间隙符合规范要求;对导叶汽蚀、转轮叶片汽蚀进行了检查,未见汽蚀情况。

(二)发电机部分

主要对定转子空气间隙测量检查,上部间隙最小值17.76mm,最大间隙

20.80mm,平均间隙19.23mm;对发电机定、转子进行清扫并进行绝缘检查,测量转子绝缘电阻1GΩ,转子直阻159.9MΩ,定子整体吸收比为3.04,试验数据均符合规范要求。

(三)调速器部分。

调速器部分主要对调速器滤油器、紧急停机电磁阀及引导阀进行解体清洗,各部件动作灵活,实验正确;油压装置主要对对组合阀进行解体检查,对组合阀充压后进行参数调整,安全阀动作值#1油泵4.15MPa,#2油泵4.05MPa,符合定值要求;对集油槽管路及阀门进行整体检查,对渗漏点进行了处理;

(四)电气一次部分

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