继电保护后加速的动作分析
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继电保护后加速的动作分析
在一次35 kV母线检修后的送电中,出现了线路由于后加速保护动作跳闸送不上电的现象。
1 运行方式及接线方式
现象及记录如下。
当时的运行方式:变电站主接线如图1所示,电网系统联络如图2所示。
图1变电站主接线图
城西110 kV变电所及城东110 kV变电所均为220 kV独庙变电所的下级变电所(以下分别简称西所、东所、独所),分别通过独西线、独东线对西所、东所供电及联络。西所和东所通过西东线联络。
图2电网系统联络图
因西所35 kV母线I、II母线轮停,正常运行在西所35 kV母线上的负荷,基本上被转移到东所,如西化线、西龙线。剩余负荷极少,造成西所容量为30 MW机组(接待负荷29 MW)大约通过西所#1、#2主变倒送至110 kV母线10 MW,通过西东线送至东所15 MW(西东线无功为6 Mvar)。
35 kV母线轮停检修工作已进行完毕,两条母线已经送电完毕,需要将西化线负荷由东所切回西所。由西所对线路充电充好后,拉开断路器,由化肥厂变电所处合上联络隔离开关后,西所再次送电与东所合环,合闸后西化线重合闸后加速动作,跳开断路器。
2 后加速保护动作的原因分析
西化线的过流时限为2.2 S,速切动作电流值为最大负荷电流(500 A)乘以可靠系数1.25为625 A,时间为0.5 s。手动送电后加速保护,当线路电流超过速切动作电流时无时限跳闸。经简单分析后,认定为由于系统合环时环流过大造成跳闸。在反复空负荷试验确认设备及线路无故障,并且比较东城变电所与西城变电所的35 kV母线电压压差极大(东城变电所母线电压36.5 kV,西城变电所母线电压为37.5 kV,母线电压差为1 kV)后,解除了西化线手动后加速功能,送电成功。
为进一步从理论上阐明合环电流的大小,作出等效电路图如图3所示。
图3合环电流分析等效电路图
分析计算如下:
关于图中等效参数的计算从略,列出计算结果如下:西东线电抗为:0.022 + j0.044 Ω,东城变电所、西城变电所主变压器并联等效电抗为0.115 + j2.01Ω,西化线等效电抗为0.476 + j2.05 Ω,东化线等效电抗为1.047 + j4.411 Ω(为便于计算,东城变电所与西城变电所的35 kV合环电流,将各参数归并至35 kV侧)。
西东线有功负荷15 MW,无功负荷6 Mvar,西化变有功为22 MW,无功为8.17 Mvar。
以东城变电所35 kV母线电压为基准电压,当时大约为36.535 kV。
计算合环前西城变电所与东城变电所35 kV母线理论压差如下。
两变电所35 kV母线间等效电抗为
(0.022 + 0.115 + 0.115) +j(0.044 + 2.01 + 2.01) =
0.252 +j4.064 Ω
理论压差为
ΔU = (15×0.252 + 6×4.064)/36.5 = 0.77 kV
对比当时的两侧母线电压指示,基本接近。
计算东化线的压降为
ΔU = (20×1.047 + 8.17×4.411)/36.5 = 1.62 kV
合环瞬间时西化线电流为I = U/R,U = (0.77 + 1.62) = 2.39 kV,R为西化线的等效电抗等于2.01 Ω,电流为1180 A,远大于后加速的动作电流,手动后加速动作也就不奇怪了。
并列运行无功补偿电流为:东城变电所与西城变电所母线压差/东化线与西化线的等效电阻之和= 0.77/(2.01 + 4.53) = 117 A。
西化线合环电流为负荷电流485 + 117 = 602 A,小于速切保护的动作电流625 A。
由以上的计算可知,西化线解除手动后加速后送电是安全的。
3 几点思考
区域电网的负荷分配不当,重载线路的电压等级选择不当,是造成此次送电中因合环电流过大,导致后加速保护动作的主要原因。
区域电网的小电源分布不合理,是导致电网在检修时,调度困难的主要原因。从西城变电所的负荷来考虑,所带的发电机组在低谷负荷时已经超过了地区容量的70%,剩余负荷要反送110 kV系统,对于西城变电所的调度极其困难。
在区域电网的调度中,要防止出现低压电源向高压电源反送的现象出现,使低压母线电压超标。要尽可能的保持功率流向为由高压电源流向低压电源。
现场在倒闸操作过程中出现的问题,要及时的通过理论计算得出操作依据,避免操作的盲目性。