低加疏水泵改造论文

低加疏水泵改造论文
低加疏水泵改造论文

3、4号机7号低加疏水泵改造

新疆华电红雁池发电有限责任公司扎永强

[摘要] #3、#4机#7低加疏水泵运行不稳定,极易发生故障。分析认为,泵实际设计参数过高,泵设计流量远远高于系统要求值,是根本原因。经过改造换型,问题得到彻底解决。

[关键字] 疏水泵、流量、扬程、汽蚀

1 运行情况

华电红雁池发电有限责任公司#3、#4机组200MW汽轮机#7低加各安装有两台疏水泵,一台运行,一台备用。主要作用是将#5、#6、#7低加疏水回收至凝结水总管。

低加疏水泵为上海某泵厂制造。型号:HPK-Y100-400,设计流量:240m3/h (最佳点),设计扬程:218mH2O (最佳点),转速:2900r/min,电机:160KW。分别于2003年9月、12月正式投入运行。

自机组调试开始,4台低加疏水泵运行就极不稳定,一直存在着泵体振动、噪音大、托架温度高、机械密封泄露、水泵及电机轴承易烧损等问题。甚至频繁发生断轴、叶轮碰摩等恶性故障。4台泵除泵壳没有更换过外,其余的全部零件如泵轴、叶轮、机械密封、轴承等全部都更换过。该泵存在着严重的质量问题,根本无法长期使用。

至2004年12月14日,在一年时间内,因低加疏水泵故障而停泵退出运行备用进行检修的次数为63次,发生断轴5次,更换泵轴5根,更换叶轮3个,更换机械密封11副,更换轴承41副。

另外,水泵运行效率极低,电流是#1、#2机的3倍。

2 原因分析

经过认真研究,分析原因如下:

2.1 泵实际设计参数与系统要求对比

2.1.1 #3、#4机组#7低加疏水流量计算:见表1

2.1.2 泵实际设计值与系统要求对比:见表2

2.2 原因分析

可以看出,水泵实际的最佳运行工况设计流量是240m3/h,是系统要求值66.5m3/h的3.6倍。一般水泵允许的最小流量为设计值的30%,此泵的最低流量在80m3/h 左右。在200MW时,疏水流量差不多才刚刚满足水泵的最小流量。而在低负荷时,疏水流量在20~40m3/h左右,远远低于水泵允许的最低流量。水泵在这样非常低的流量下工作,会发生汽蚀,长时间运行水泵必然会发生断轴损坏等事故,根本不能稳定工作。

由于泵设计参数严重偏离系统要求,虽然现场采取了切削叶轮等方法也无济于事。

因此,泵实际设计参数过高,泵设计流量远远高于系统要求值,根本无法满足18.1~83.8 m3/h 流量范围的运行要求。这是发生汽蚀、泵轴断裂等故障的根本原因。

表1

表2

2.3 原因分析

可以看出,水泵实际的最佳运行工况设计流量是240m3/h,是系统要求值66.5m3/h的3.6倍。一般水泵允许的最小流量为设计值的30%,此泵的最低流量在80m3/h 左右。在200MW时,疏水流量差不多才刚刚满足水泵的最小流量。而在低负荷时,疏水流量在20~40m3/h左右,远远低于水泵允许的最低流量。水泵在这样非常低的流量下工作,会发生汽蚀,长时间运行水泵必然会发生断轴损坏等事故,根本不能稳定工作。

由于泵设计参数严重偏离系统要求,虽然现场采取了切削叶轮等方法也无济于事。

因此,泵实际设计参数过高,泵设计流量远远高于系统要求值,根本无法满足18.1~83.8 m3/h 流量范围的运行要求。这是发生汽蚀、泵轴断裂等故障的根本原因。

3 疏水泵重新选型

根据以上分析,必须选择与实际运行参数相匹配的新泵进行更换,方能解决问题。

3.1 疏水泵设计参数的确定

我们对机组热力特性和运行数据进行了认真分析,重新确定了疏水泵选型参数(见表一)。3.1.1 泵最大流量工况

在机组VWO工况(调门全开工况,230MW)时,#7低加疏水流量为最大。此时,#7低加疏水流量为73.1t/h(113℃)。考虑10%裕量,最大工作流量选80.41t/h。

根据实际运行参数(200MW时凝结泵出口母管压力在1.6MPa左右),并综合考虑疏水泵出口管路、调节阀阻力及轴加、#8、#7低加阻力(3加热器总阻力在15m左右),泵最大流量对应的扬程定为185mH2O。

原设计疏水最大流量发生在75%THA工况,此时由于3段抽汽压力较低,高加疏水不能自流进除氧器,应自流至#5低加。此时高加疏水量加上低加疏水量为86.05t/h。而实际情况是,在100MW负荷时高加疏水已能自流入除氧器,100MW时高、低加(不含#8低加)疏水总量为55.08 t/h,小于VWO工况的疏水量。

3.1.2 泵最佳运行工况(最高效率点)

选择机组TRL铭牌工况(200MW)为疏水泵的最佳运行工况,此时疏水流量为63.71t/h,泵扬程>180mH2O,水泵效率应为最大值。

3.1.3 泵最小流量工况

机组在最大抽汽(带厂用汽)工况时,#7低加疏水流量最小,为17.1t/h。

3.2 泵的选型参数:见表3

表3

3.3 泵型选择的注意事项

3.3.1 低加疏水泵入口压力很低,低负荷时为负压,疏水为饱和水,因此要求抗汽蚀性能良好。根据水泵、低加标高,确定泵在最大流量时,必须汽蚀余量要小于2.6m。

3.3.2 低加疏水泵具有低流量高扬程的特点,一般单级热水泵难以满足要求。应选择专门设计的用于低加疏水的泵型。

3.3.3 由于是供热机组,机组在最大抽汽(带厂用汽)工况时,#7低加疏水流量最小。泵最小流量应满足18.1 m3/h。在此流量下,要求泵能长期连续稳定运行。这一点在泵的选型设计中应特别注意。

3.3.4 流量范围大,应满足18.1—83.8m3/h。在该泵的选型设计中,应特别注意避免将泵的容量选的过大。

3.3.5 输送介质温度较高,66.8—113℃,水泵要按介质温度130℃设计。轴承、轴封均需设计冷却水室。

3.3.6 考虑到检修方便以及运行的稳定,不宜选择老泵的悬臂垂直剖分结构,应选择双支撑水平中开泵。轴封采用填料形式,不采用机械密封。

3.3.7 该泵在现场切削叶轮后,可以达到150NW-78×2泵的性能,以满足今后大量供热时泵长期在低流量运行的工况,即切削后泵性能达到如下值:

表4

4 实际选型结果

据了解,各水泵厂现有的标准泵型均无法满足以上要求,必须专门特别设计制做。

经过对各种泵型的反复对比,确定选择专门用于低加疏水的NW型泵。该泵为卧式水平中开结构,带诱导轮,两级叶轮,转子支撑在两个轴承中间。具有抗汽蚀性能好、流量范围大、检修方便的优点。

150NW-90×2型低加疏水泵流量过大,但通过重新设计叶轮,可满足要求。水泵其它零件不做改动,改造工作量最小。因此,要求制造厂以150NW-90×2型泵为原型泵,进行改型设计。

经过与水泵制造厂磋商,最终决定按以下参数供货。

表5 150NW-90×2G(改型)泵设计性能表

最低流量由于制造厂坚决表示无法满足,改为25 m3/h,可以满足100MW时26.34t/h及300t/h

抽汽146MW时27.77t/h的疏水量的工况。

水泵叶轮经切削后可以达到150NW-78×2泵的性能。首级叶轮直径需由264切削至254mm,次级叶轮直径需由272切削至257mm。

改型泵与原型泵、原安装泵差异见下表。

表6

5 改造效果

经过同制造厂反复谈判,制造厂同意免费更换4台水泵,同意根据水泵选型参数专门设计制造新水泵。新水泵出厂时全部进行了性能试验,流量、扬程、必须汽蚀余量均达到了设计值。水泵效率虽然未在原设计的最佳流量66.5m3/h时达到最大值,但也达到了58%的较高水平。

改造后泵的实际性能与原安装泵性能差异见下表。

表7 改造后泵实际性能与原安装泵性能差异

改造后泵与原安装泵H-Q性能曲线

可以看出改造后水泵性能与系统要求非常匹配,泵效率有大幅度的提高,轴功大幅下降。

2005年利用机组检修机会,陆续对#3、#4机4台低加疏水泵进行了换型更换。满负荷时,水泵运行参数与设计值基本一致,在各负荷下包括低负荷(100MW)时,水泵运行非常平稳。振动达到优良值,轴承温度正常,噪音大大降低,启动时不存在带不上负荷问题。同时水泵效率也大幅提高,满负荷时,电流由改造前的245A降至改造后的105A,为改造前的43%。

改造后经济效益非常可观。按机组年运行6000小时计算,改造后低加疏水泵较改造前每台机组每年少耗电量41.4万kWh。按0.252元/kWh的上网电价计算,每年每台机在少耗电的同时,对外多发电折合10.4万元,两台机为20.8万元。由于改造后水泵可以保证正常稳定运行,疏水直接打至凝结水母管回收,对热经济的影响尚没有计算。

首台泵改造后已运行有1年以上,一直运行平稳,没有发生过缺陷。实际运行效果表明,本次改造,不但彻底解决了疏水泵不能正常稳定运行的问题,而且经济性很好,完全达到了改造目标。

凝结水泵变频改造与应用

凝结水泵变频改造与应用 【摘要】我公司热电车间的发电汽轮机现有两台4N6X-2抽凝式凝结水泵,由于该车间投产比较早,自动化程度比较低,除氧器和热井水位仍要依靠运行人员手动调节,不仅增加了工人的劳动强度,而且严重影响了机组的安全经济运行,针对这一问题,提出了其中一台凝泵由工频泵改为变频泵,补水由“除氧器式”改为“凝汽器式”,不仅提高了自动化程度,而且提高了经济效益。 【关键词】自动化;变频;安全;节能 1研发的必要性及意义 我公司热电车间的发电汽轮机装有两台4N6X-2抽凝式凝结水泵,由于投产时间早,自动化程度较低。凝结水泵是汽水系统中一个重要组成部分,它在凝汽器和除氧器之间,负责把经过汽轮机做功后的蒸汽在凝汽器凝结成的水,经过一系列设备输送到除氧器。现在所有电厂的凝结水泵都采用工频泵,汽水系统中有关凝汽器和除氧器的水位调节分别由化学补水调节阀和凝结水泵出口调节阀调节。除氧器和热水井水位仍要依靠运行人员手动进行调整。 凝结水泵属中低压冷水泵,其吸入侧为真空状态。机组设计一台运行,一台备用。现有凝泵维护量大,盘根易漏空气,导致真空低停机,并且以运行6年,效率低,耗电大。 为确保汽水工艺系统安全稳定运行,设计只用一台变频器控制一台泵,而另一台凝结水泵继续进行工频运行,用来防止变频器故障时备用投入,变频调速系统的自动调节控制部分采用PLC控制器。 2研发的主要内容 化学补充水由“除氧器式”改为“凝汽器式”的可行性计算,研究补充水的补入点及补充水量,若补水量过大,将无法将补充水中的含氧量降到要求值以下,造成凝结水含氧量超标,从而腐蚀凝结水管道;上述问题可采用合理的补水方式解决,我们采用雾化状态补水,扩大淋水面积,预计可得到较好的除氧效果,从凝汽器喉部补水,并使用喷嘴,强化补充水与排汽间的换热,使补充水易达到饱和,为气体从水滴中溢出扩散出来,创造了条件,同时,又防止出现补水沿着凝汽器内壁流动的现象。 3研究达到的目标及主要技术指标 1)总体设计目标 (1)将化学补充水由“除氧器式”改为“凝汽器式”,充分利用凝汽器的结构特性,最大限度地降低凝汽器的真空度。 (2)采用变频调速装置来控制凝结水泵(一工频一变频),实现除氧器和热水井水位的自动控制,使热水井水位保持在低位运行状态,并使除氧器保持稳定水位运行,达到高效除氧的目的。 2)主要技术指标 (1)保持凝汽器的真空是电厂节能的重要内容。 据估算,中小型机组真空每提高1%,机组功率可增加1%,煤耗下降1%,若一台6MW机组,以每年运行7000h计,每年可多发电42万kW.h,节约标煤210吨。 我们通过取证、分析,确定了水的补入状态应雾化从喉部补入,最好能形成一个“雾化带”。这样可以强化补充水与排汽间的换热,使补充水易达到饱和,为

凝结水泵电机变频改造方案

新疆宜化化工有限公司热电分厂凝结水泵电机变频改造方案 批准: 审定: 审核: 编制: 新疆宜化化工有限公司热电分厂 2019年06月

目录 一、工程简介 (2) 二、现状把握 (2) 三、改造原因 (3) 四、调研情况 (4) 五、整改方案 (4) 六、投资回报 (5) 七、施工要求 (5) 八、风险评估 (6) 九、补充说明 (6) 十、预期效果 (7)

新疆宜化化工有限公司热电分厂 凝结水泵电机变频改造方案 一、工程简介 工程名称:新疆宜化电厂凝结水泵电机变频器改造项目 建设地点:新疆昌吉州五彩湾工业园区新疆宜化化工有限公司热电分厂 工程性质:技改项目 二、现状把握 新疆宜化热电分厂2*330MW机组的四台凝结水泵电机目前采用工频运行方式,两台凝结水泵电机互为备用。凝结水泵为多级离心泵,设计流量为1021t/h,扬程为318m,运行时出口压力高,除氧器上水调门节流明显,尤其机组启动及低负荷阶段,需配合开启凝结水再循环调门控制出口压力,导致再循环管道振动及冲刷现象明显,目前我厂#1、#2机组凝结水系统已多次发生再循环旁路阀及阀后管道冲刷减薄泄漏事件,降低了机组运行安全可靠性。 电机铭牌:

高压变频器原理简述: 水泵轴功率与其转速的立方成正比,当电机转速从N1变到N2时,其电机轴功率P 的变化关系为:P2/P1=(N2/N1)3,即水泵转速略有降低功率便有较大幅度的下降,可见降低电机转速能得到立方级的节能效果。 交流电动机的转速公式n=60fp(p为电机极对数),即转速n与频率f成正比,通过改变电源频率即可改变电动机的转速,达到降低电机运行功率、节能目的。 变频器是一种使电动机变速运行进而达到节能效果的设备,目前广泛使用的高压变频器是一种串联叠加型高压变频器,即采用多台单相三电平逆变器串联连接,输出可变频变压的高压交流电。高压变频器本身由变压器柜、功率柜、控制柜三部分组成,三相高压电经高压开关柜进入,经输入降压、移相给功率单元柜内的功率单元供电,主控制柜中的控制单元通过光纤对功率柜中的每一功率单元进行整流、逆变控制与检测,根据实际需要通过操作界面进行频率的给定,输出可变频率、可变电压的电源来改变电机转速。 三、改造原因 3.1 电机采用工频的运行方式,存在以下问题: 3.1.1启动电流大:启动电流一般为4-7倍的电机额定电流,较大启动电流,不仅对电机、管道产生冲击,且影响同一母线上其他电气设备的正常运行。 3.1.2资源浪费:采用直接启动、工频运行方式,给水量不能随着季节、机组运行工况、负荷等变化自动调整流量、压力,经常出现水量供给过剩、设备超压运行等现象,造成资源浪费;而且运行中电机功率不可调,往往出力过剩,存在“大马拉小车”的现象,效率低下,造成电能浪费。 3.1.3自动化程度低:由于给水流量不能自动调节,调节给水量增加了许多繁琐的人工操作,增加了不安全隐患因素。

低加及疏水系统

山东平原汉源绿色能源有限公司 平原2×15MW生物发电工程 低加疏水系统调试措施 批准: 审核: 编制: 山东电力建设第一工程公司

目录 1、调试目的 2、编制的主要依据 3、调试范围 4、调试应具备的基本条件 5、调试的方法和步骤 6、调试过程中记录的项目和内容 7、调试的组织和分工 8、运行安全注意事项

低加及疏水系统调试方案 1、调试目的 1.1考核轴封加热器、水侧、汽侧的正常投入并能够达到额定设计出力。 1.2考核低压加热器、水侧、汽侧的正常投入并能够达到额定设计出力。 1.3考验轴封加热器,低压加热器水位自动及保护的可靠性,以确保机组安全稳定运行。 1.4考验汽轮机本体疏水系统设计、安装的合理性,满足机组运行要求。 2、编制的主要依据 2.1《火力发电厂基本建设工程起动及竣工验收规程》(电力工业部1996.3) 2.2《火电工程启动调试工作规定》(电力工业部建设协调司1996.5) 2.3《火电施工质量检验及评定标准》 2.4《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 2.5《汽机系统图》及电厂运行规程 2.6设计院提供的技术资料 3、调试范围 3.1各级抽汽加热器。 3.2各级加热器汽、水侧管路及阀门等相关设备。 3.3加热器疏水装置。 4、调试应具备的基本条件 4.1各级抽汽加热器及汽、水侧管路依据安装手册和设计图纸安装完毕,经验收合格。 4.2各级抽汽加热器汽、水侧均应按照制造厂的规定进行水压试验,验收合格。 4.3凝结水泵试运结束,低加水系统打压、相关支管路水冲洗合格。 4.4各级抽汽加热器本体及相连接的给水管道经冲洗合格。 4.5各级抽汽加热器所有电动、液动阀门及热工仪表调试完毕,能够正常投入。系统内 的所有阀门可正常操作。 4.6系统阀门动力电源、测量及保护回路电源安全可靠。 4.7各级抽汽加热器系统热工变送器等一次元件经校验合格,按设计要求安装完毕。 4.8各级抽汽加热器本体及管路周围环境清理干净,通道畅通。 4.9各级抽汽加热器本体及系统管路保温工作全部结束。

低加疏水泵损坏原因分析和处理

热力发电?2007(2) 55  作者简介: 彰金宝,男,1993年参加工作,从事火电厂集控运行工作。 低加疏水泵损坏原因分析和处理 彰金宝 (三河发电有限责任公司,河北三河 065201) [摘要] 三河发电有限公司1号机2号和2号机1号低压加热器疏水泵先后损坏,分析认为损坏是 由泵内缺水和积存空气所致,对此,提出了防止疏水泵损坏的技术措施。 [关键词] 汽轮机;回热系统;低加疏水箱;低加疏水泵[中图分类号] T H311[文献标识码] B [文章编号] 10023364(2007)02005502 1 系统简介 三河发电有限责任公司一期工程安装2台日本三菱公司350MW 汽轮发电机组。汽轮机为TC2F -40.5型亚临界单轴、双缸双排汽、一次中间再热、纯凝 汽反动式。汽轮机回热系统设有8段抽汽,由高压至低压分别为8号、7号、6号高压加热器(高加)、除氧器和4号、3号、2号、1号低压加热器(低加)。 低加采用卧式表面式加热器。低加系统疏水正常情况下为4号、3号、2号逐级自流到低加疏水箱,事故情况下疏水则分别送至凝汽器,1号低压加热器的疏水自流至低加疏水箱内。低加疏水箱位于汽轮机房6.5m 平台下方距地面4m 平台上,其下方-2m 布 置有2台100%容量的低加疏水泵,一台运行,另一台备用。低加疏水泵为卧式多级离心泵,其中1号机2号、2号机2号疏水泵已改造为变频调节,1号机1号、2号机1号疏水泵仍为工频调节。 2 低加疏水泵损坏情况 (1)2005年10月18日17时,2号机检修后起动 投入低加时,当低加疏水箱液位高时1号低加疏水泵 自动联启,当低加疏水箱水位低于100mm 其跳闸,如 此反复3次。就地检查发现低加疏水泵声音异常,操作员站上显示疏水泵电动机电流大幅摆动,最高达250A ,紧急停止检修,解体发现疏水泵出口侧推力盘 研死。 (2)2005年11月8日14时1号机低加疏水泵定期切换过程中,1号疏水泵启动正常,停2号疏水泵。9日0时27分运行人员发现1号机真空较8日相同负 荷时偏低,就地检查关闭2号低加疏水泵入口门后真空有所提高,再开启该门时,1号低加疏水泵电动机电流摆动,开启其出口排空气门有空气排出,关闭2号低加疏水泵入口门后正常。2005年11月9日14时,恢复1号机2号低加疏水泵系统进行漏空检查。启动后发现疏水箱水位波动大,2号疏水泵电动机电流摆动,开启其出口排空气门,有空气和水的混合物排出,但是低加疏水泵无噪音、振动和过热等现象。运行一段时间后,因空气不能排净,于是将其停止。停止后发现从轴端填料密封处向里漏空气,因此将2号低加疏水泵隔绝,隔绝后凝汽器真空上升了约0.5kPa ,除氧器入口溶氧也有所下降,随后检查发现泵体放水门未关。10日9时试转2号低加疏水泵,操作员站上显示电流 为14A ,就地检查发现疏水泵未运转。检修人员检查,发现机械部分有问题。泵解体后检查发现泵轴末 技术交流

水泵维护保养规程完整

水泵维护保养规程 一、目的 为规水泵维护保养程序,确定水泵始终处于良好的运行或备用状态。 二、适用围 适用于本公司管辖围大厦水泵,包括生活水泵、消防泵、排水泵、喷淋泵及相关设施的维护保养。 三、岗位职责 (一)大厦维修技工负责水泵的维护保养 (二)大厦值班保安领班,晚间或特殊情况协助维修技工对水泵房设备运转情况巡查 (三)公司工程部负责制订,组织实施水泵及相关设备水泵及相关设施的维修保养计划并适时组织检查。 四、操作程序 (一)各水泵房制订“设备运转情况登记表” (二)日常巡查 1、维修技工每日每班上午或下午对各设施各水泵房巡查四次,并在水泵房“水泵机房日常巡查签到表”上予以记录并签名。 (三)巡查容及方法

1、检查生活水池或水箱和消防水池,集水井水位是否正常,生活水泵市政水压是否正常。消防水池自动注水装置是否在正常状态。检查方法:实地观察 2、检查各阀门的开关位置是否正常,阀门是否处在正常位置。检查方法:看与标识是否相符,如不相符则应调整到正常位置。 3、检查各阀门管路有无漏水现象,压力表读数是否正常,观察高低区压力表与设定压力应在规定围上下。 4、检查水泵有无异常振动及异常声音。检查方法:观察,手摸有无强烈振动或强烈摩擦声。 5、检查机械密封是否漏水,排除不正常的漏水现象。检查方法:轴封漏水不超过20滴/分,且不呈连线状滴落于地面。 6、检查电气控制柜和变频器的工作情况。检查方法:观察指示灯压力表,电流、电压表与实际运行情况相符。 7、根据用户用水实际情况,及时调节生活水泵压力,满足用户正常供水。 8、每周在生活水泵、消防泵、排水泵、喷淋泵与备用泵之间做一次轮换。 9、检查水泵房的清洁卫生情况,每周清扫水泵房一次。 (四)各水泵设备每月进行一次一级保养

水泵深度变频节能改造分析

水泵深度变频节能改造分析 发表时间:2018-03-20T11:41:12.230Z 来源:《电力设备》2017年第29期作者:刘辉 [导读] 摘要:目前多数火力发电厂都采用“一拖一”“一拖二”方案对凝结水泵进行变频改造,对提高电厂经济性的同时也给凝结水系统的控制及操作提出了新要求。 (安徽晋煤中能化工股份有限公司安徽阜阳 236400) 摘要:目前多数火力发电厂都采用“一拖一”“一拖二”方案对凝结水泵进行变频改造,对提高电厂经济性的同时也给凝结水系统的控制及操作提出了新要求。本文以凝结水变频控制系统出发,并结合实际生产数据分析,提出凝结水泵变频调节系统节能改造的相关建议。 关键词:凝结水泵;变频运行;节能效果 1凝结水系统概述 凝结水泵是火电厂的重要辅机,其耗能在厂用电中占一定的比重。凝结水泵工频方式运行时耗能高、节流损失大、压力高,使凝结水系统的整体效率偏低。目前,大多数火电厂都对凝结水泵进行了变频改造,多采用“变频一拖一”“变频一拖二”运行方式,一般可节电30%左右,且设备运行可靠,可明显提高电厂的技术和经济指标,所以凝结水泵变频改造技术己成为电力行业广泛推广的节能项目之一。本文以华能营口热电厂凝结水泵的深度变频改造为例,分析其节能效果。 某厂两台330MW机组,每台机组配备3台50%容量的凝结水泵,2台运行1台备用,其中A泵采用“变频一拖一”控制,B,C泵采用“变频一拖二”控制,同时给水管道上配置了除氧器给水主调节阀和给水辅调节阀。凝结水泵采用抽芯式结构,部件可拆装更换,泵壳设计成全真空型。凝结水泵深度变频改造的同时也给凝结水系统的控制带来一系列的新问题: (1)改造后,水泵的保护、联锁及凝结水系统相关调节阀的控制回路都需要做改动和优化,保证在各种异常工况下泵及相关调节阀的正确动作,来维持凝结水位的稳定运行; (2)改造后,泵由变频控制,原有调节阀调节系统压力难以满足原有凝结水用户对压力的需求,所以必须根据机组的工况设定合适的压力,来满足整个系统安全性和经济性的要求。 2凝泵变频控制系统的改进 2.1凝泵变颓控制系统的改进 改造之前,低负荷运行时,一台凝结水泵运行,用再循环门的开度和加减补水量的方式来控制凝汽器水位;高负荷时,两台凝结水泵运行,用调整再循环门的开度和加减补水量的方式来控制凝汽器水位。 改造后,整个除氧器水位自动控制系统设计为典型的两段式控制,即两套控制回路,其中一套为凝泵出口母管压力控制回路,靠凝结水泵变频控制,其中母管压力设定值为机组负荷的折线函数;另一套为除氧器水位控制回路,由除氧器主、辅调节阀控制,并且控制方式采用了单冲量和三冲量。当凝结水流量大于350t/h时,凝结水泵需提高转速以满足系统需要,此时凝泵变频器投入水位自动控制,调节门自动切换为凝泵出口压力控制。由于除氧器容积较大,作为被调量的除氧器水位存在较大惯性,负荷增减过程中给水流量变化较大时有可能出现“虚假水位”现象,使得给水流量和凝结水流量的不平衡增大,延长了调节时间,故凝泵变频器调节除氧器水位设计三冲量控制回路以解决这一问题,主调节器调节除氧器水位,副调节器调节除氧器入口凝结水流量,同时将总给水流量作为副调节器的前馈信号。当凝结水流量发生扰动时,通过内回路的作用可以迅速消除:当给水流量发生扰动时,通过内回路的作用可以使凝结水流量迅速跟踪给水流量的变化。 2.2报泵变颇独制系统改进后调节手段 (1)机组启机自第一台凝结水泵启动至150MW负荷时,凝泵变频不得投自动,手动调整凝泵变频保持凝泵出口压力在1.OMPa以上,此时除氧器水位由除氧器水位主调阀投自动(除氧器辅调阀不能投自动)或手动调整保持。 (2)机组负荷大于150MW且凝结水流量大于350 tlh,两台凝结水泵均变频启动运行正常,进入凝汽器疏水扩容器的疏水门全部关闭后可考虑将凝泵变频器投入自动运行。 (3)凝泵变频器投入自动运行前,应检查凝泵出口压力给定值与凝泵出口实际压力基本相同,但不得小于0.70 MPao (4)凝泵变频器投入自动运行后应检查凝泵出口压力和除氧器水位平稳,无较大波动,除氧器水位主调阀和凝泵变频器自动调整正常,两台汽泵密封水压差在正常范围。 (5)机组负荷大于170MW,除氧器水位主调阀接近全开后,手动将除氧器水位辅调阀逐渐开启,以满足公司节能要求。 (6)机组正常运行凝泵定期轮换应在负荷低于250MW以下进行。先解除备用泵联锁,缓慢转移出力后停运一台运行泵,再变频启动备用泵,操作过程中注意保持凝泵出口压力稳定。 此次改造方案实施前凝结水泵虽采取变频运行,但出口压力不能降低很多,变频深度受到影响,正常运行除氧器水位调整门开度未能全部打开,存在节流现象,凝泵变频的节电优势没有很好发挥。为充分发挥凝泵变频运行的节能、节电潜力,为了充分体现价值工程,汽机、热工专业技术人员经过多次试验,并对数据进行分析,提出除氧器水位由凝结水泵变频控制的改造方案,经多专业密切配合,进行了现场实施。 3凝泵深度变频运行节能效果 制约凝结水泵变频改造节能效果的最主要因素是凝结水泵出口压力允许最低值,其是由众多凝结水用户共同决定的。最常见的凝结水用户为给水密封水、低压旁路减温水和低压缸轴封减温水等。 3.1报泵深度变翻运行效果 图1为机组负荷与凝泵出口压力关系曲线,根据试验结果看出,#1,#2机凝结水泵变频调节除氧器水位改造方案实施后,凝泵出口压力由最低的的1.2MPa降低至0.75MPa,由最高的2.1MPa降低至1.7MPa o

450kW水泵高压变频技术方案(1)

深圳瑞普泰科技节电有限公司辽阳石油化纤公司化工厂 (循环水泵、路灯) 技术方案 Technical Proposal 设备:变频器RPOWERT-HIVERT-Y06/061 路灯节电器RPOWERT-ZNLD 时间:2017年10月25日

第一部分:循环水泵 1. 概述 深圳瑞普泰科技节电有限公司是一家专业开发、生产各种负载节电器及高压大功率变频器的民营高科技企业。其变频器系列产品广泛应用于火力发电、城市供水、采油采矿、化工、冶金、水泥、造纸等领域,可实现对各类高压电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机等负载的调速、节能、软启动和智能控制,综合效益十分显著。 深圳瑞普泰科技节电有限公司拥有国内一流的专业研发和管理队伍,员工中博、硕士比例约占20 %,约65 %的员工具有本科以上的学历。公司十分重视人才的培育和制度建设,力求使自己成为一支目标精准、反应迅速、高效务实、温馨和谐的团队。 精益求精的技术设计、稳定可靠的产品品质、独具优势的性价比率和先人后己的服务心态是深圳瑞普泰科技节电有限公司的经营特色和致胜法宝。深圳瑞普泰科技节电有限公司愿与国内外同行一道,共同致力于开创中国工业的绿色能源时代。 公司RPOWERT-HIVERT系列高压大容量变频器已于2003年3月通过国家电力科学研究院、国家电控配电设备质量监督检验中心等权威部门的严格测试。在质量保证体系方面,通过了ISO9001-2000认证。 RPOWERT-HIVERT变频器已有很好的运行业绩,得到了用户的认可,并在业界取得了不少国内客户青睐。 采用RPOWERT-HIVERT-Y系列高压变频器实现恒压供水,具有以下特点: ●优良的调速性能,可实现恒压供水,提高供水质量; ●良好的节能效果,可提高系统运行效率; ●实现电机软启动,减小启动冲击,降低维护费用,延长设备使用寿命; ●压力恒定,避免晚间流量小时压力过高而造成的管线损坏; ●减小跑、冒、滴、漏造成的损失; ●控制方便、灵活,自动化水平高,无须人工倒泵和调节阀门,减轻劳动强度; ●系统安全、可靠,确保负载连续运行; ●输入谐波含量小,不对电网造成污染; ●输出谐波含量低,适合所有改造项目的异步电动机,无须降容使用。 2. 用户条件及要求 贵厂现共装有主循环水泵三台,两用一备,并网运行,一台阀门全开,另一台阀门开度约52%。拟对阀门开度52% 的水泵进行变频改造,采用调速方式,实现供水,保证恒压。 3. 变频器选型及性能特性 根据电机容量,选用深圳瑞普泰科技节电有限公司自主研发和生产,适合驱动高压异步电动

水泵变频节能改造项目技术要求

一、能源机房冷却水泵变频改造 改造内容:将现有3台冷却泵的软启动控制柜更换为变频控制柜,并在冷却水回水管安装3套温度传感器和控制线,根据冷却水回水温度控制水泵运行频率。 控制功能:每台泵均配变频器,实现恒温变频控制。当冷却水回水温度低于27℃时水泵根据水温高低变频运转,使水温趋近27℃,变频运行时,通过设置合理的响应时间,避免水温频繁波动,同时设定一频率下限,避免冷却水断流。当水持续升高、超过27℃时,水泵以工频运行;在水温处于28℃-32℃区间时,继续使用现有的风机变频功能实现冷却水温度控制。 重点说明:现场调试时,由于新增冷却泵温度传感器与原风机温度传感器存在误差,需根据具体情况测试、修正,实现冷却泵、风机根据上述温度控制区间有序变频运行,达到冷却水系统的安全运行和节能运行要求。 待改造配电柜一览表 二、游泳馆水泵控制改造 改造内容:在地板采暖补水泵出口管道安装压力变送器,改造控制柜,在软化水箱中安装浮球式液位控制器,试现场情况安装敷设控制线,改造阀门、压力表、温度计等附件。 控制功能:补水泵出口管道压力为地板采暖二次水定压值,即静水压线。设定启泵压力为0.1Mpa、停泵压力为0.15Mpa,报警压力为0.9Mpa;采用10寸触摸屏plc控制柜,通过压力变送器实现2台补水泵自动启停及欠压报警功能。同时具备低软化水箱低水位自动停泵及报警功能,避免水泵损坏。 重点说明:2台补水泵功率为0.37kw,一用一备,实现自动轮换运行或手动选择开启;为便于调试、观察,压力变送器自身需具备压力显示功能;控制柜采用声光报警器实现报警功能,并设手动按钮消除报警;为便于调试,控制柜的触摸屏软件可对报警压力、启/停泵压力值进行修改。 三、体育馆中水泵、变频柜改造。 改造内容:拆除CR10-05立式泵1台,安装格兰富CR45-2立式泵1台(扬程:35.8m,流量:45m3/h,转速:2900转,功率:7.5kw);更换水泵出、入口阀部件、仪表及管道;改造11kw变频控制柜1台,在中水水箱中安装浮球式液位控制器。

低加疏水泵技术部分(审定)

大唐甘谷发电厂低加疏水泵改造 批准: 审核: 编制: 大唐甘谷发电厂设备部 2015.08.07

目录 附件1 技术规范 (3) 附件2 供货范围 (14) 附件3 技术资料及交付进度 (15) 附件4 交货进度 ................................................................................................. 错误!未定义书签。附件5 设备检验(监造)及性能验收试验......................................................... 错误!未定义书签。附件7 技术服务和设计联络............................................................................... 错误!未定义书签。附件8 分包与外购.............................................................................................. 错误!未定义书签。附件9 大部件情况(无) ....................................................................................... 错误!未定义书签。

1 技术规范 1 总则 1.1 本规范书适用于大唐甘谷发电厂低加疏水泵,本次供货范围为两台机组所配套的2台低加疏水泵(一号机B、二号机A)。列出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术规范。 1.2 本协规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求作出详细规定,也未充分引述有关标准及规范的条文。卖方保证提供符合本规范书和相关的国际、国内工业标准的优质产品。 1.3本规范所引用的标准若与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较严格的标准执行 1.4本规范经买卖双方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件,与订货合同正文具有同等效力。 1.5 卖方对各水泵的成套系统设备(含辅助系统与设备)负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得买方的认可。 1.6 在规范签定后,买方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。 1.7 产品在同容量机组工程或相似条件下有1-2台运行并经过两年,已证明安全可靠。 1.8 卖方提供的低加疏水泵是技术先进、质量可靠的。所配套的变频电机有良好的业绩和成熟的配合经验。 2.2 设计条件 2.2.1 设备名称及用途 2.2.1.1 设备名称:低加疏水泵。 2.2.1.2 设备用途: 低加疏水泵用于将4、5、6低加疏水送入凝结水系统。 2.2.2 设备的安装地点 低加疏水泵安装在汽机房-4.20米。 2.2.3 电厂型式: 2×330亚临界直接空冷凝汽式汽轮发电机组。 2.2.4 水泵的配置与运行方式 2.2.4.1 水泵的配置 每台机组配置低加疏水泵2台,其中1台运行,1台备用,本厂2台机组,共计2台。此次低加疏水泵项目包括1、2号机各一台。 2.2.4.2 运行方式 水泵满足机组各种运行工况。当运行泵事故跳闸时,备用泵能自动投入运行。为了满足启动、停机以及试验条件下的特殊要求,能就地手动操作,并设有单元控制室控制接口。

水泵维护保养检修制度

水泵维护保养检修制度 1.总则 1.1建立日常保养、定期维护和大修理三级维护检修制度。 1.2 日常保养属经常性工作,由运行值班人负责,对设备进行经常性的保养和清扫灰尘。 1.3定期维护属阶段性工作,由维修人员负责,每年进行不少于1次的专业性检查、清扫、维修、测试。电气设备(包括电力电缆)预防性试验每年进行一次;继电保护装置的校验1-3年进行一次;接地装置和测接地电阻值的检查每年春季进行;避雷器每年进行检查和试验。 1.4大修理属恢复设备原有技术状态的检修工作,由专业检修人员负责。应符合下列规定: (1)主要机泵运行累计小时距上次检修满8000hr及以上、状态监测仪器测试报警且无法通过保养消除的或已有二年以上没有检修的,应进行检修;运行过程中发现有缺陷的,可按具体情况安排检修或保养。 (2)变压器大修周期应根据历年预防性试验结果经分析后确定。 35kV 及以上的,应在运行 5 年后大修一次,以后每隔 5 ~10 年大修一次;10kV 及以下的,可每 10 年左右大修一次。制造商另有规定的按照制造商规定执行。 (3)配电装置大修周期应根据开关存在的缺陷和实际运行条件确定。新投入运行的高压断路器应在运行一年后大修一次。以后,35kV及以上断路器宜每5年大修一次;3~l0kV 配电系统断路器宜每1~3年大修一次;3~l0kV 启动电机用断路器宜每年大修一次。故障掉闸3次或严重喷泊、喷烟,均应解体检修。制造商规定的免维护设备,根据产品说明书进行维修。 2. 标准内容 2.1日常保养项目、内容 (1)按设备使用说明书的要求及时补充轴承内的润滑油或润滑脂,保证油位正常。定期检测油质变化情况,必要时换用新油。 (2)根据运行情况随时调整填料压盖松紧度。填料密封滴水宜每分钟30-60滴。 (3)根据填料磨损情况及时更换填料。更换填料时,每根相邻填料接口应错开大于90度,水封管应对准水封环,最外层填料开口应向下。 (4)使用软填料密封时,应根据使用情况随时添加填料,防止泄漏。 (5)机泵振动超标时,应查明原因,及时处理。 (6)检查电动阀门的限位开关、手动与电动的联锁装置。 (7)检查、调整、更换阀门填料,做到不漏水,无油污、无锈迹。 (8)设备外露零部件应做到防腐有效,无锈蚀、不漏油、不漏水、不漏电、不漏气(真空管道)。 (9)各零部件应完整,设备铭牌标志应清楚。 2.2 离心泵、轴流泵定期维护

循环泵变频改造施工组织设计方案

五、循环泵变频改造施工组织设计方案 5.1编制说明: 安装工程施工组织设计方案,在详细阅读“招标文件”充分理解设计图纸,深入现场考察的基础上,对目标工期、施工质量控制、项目管理机构及劳动组织、施工机械设备和周转材料配备、主要分项工程的施工方法及技术措施、质量安全、文明施工保证措施等方面进行初步的组织设计和部署,我们承诺:工程一旦由我公司中标,我们将在本施工组织设计的基础上,根据施工合同的要求以及业主的各项指示,向业主提供更能符合项目各项要求的施工组织设计方案,确保工程目标的完成。 5.2工程概况: 河庄坪污水厂排污泵变频改造项目主要工程量为: (1)对现用的排污泵系统安装变装控制装置,实现变频运行达到节能的目地。 (2)变频器选用ABB,用变频控制柜替换现用电源柜,原位安装一对一控制。 (3)控制柜具备本地和远程控制功能以及手动和自动运行两种方式。 (4)变频控制柜除标准功能外,增加数字式电参数仪表。 (5)预留标准通信接口。 (6)在值班室增加一面远程控制箱,可实现两地控制,方便操作。 (7)采用定液位变频运行,采用超声波液位仪。 (8)将泵主要运行参数上传到泵房值班室。 (9)更换现用的三台多级管道泵为第四代管道泵,按现有功率进行更换;增大过滤器容量,改善排污能力。 5.3编制依据: 1、《低压配电设计规范》GB50231-98; 2、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96; 3、《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86; 4、《电力工程电缆设计规范》GB50217; 5、《低压成套开关设备和控制设备》GB/7251.1-2005; 6、《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-1996; 7、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB/50303-2002

低加疏水泵逻辑试验单

某电厂低加疏水泵热工连锁保护确认稿 低加疏水泵逻辑保护及相关报警按照如下内容执行,请各方逐条核实确认序 号 试验内容确认备注A低加疏水泵(3OLCJ61AP001) 一启动允许条件(以下条件为“与”的关系) 1 A低加疏水泵入口电动门已开 2 A低加疏水泵出口门全关或B泵已运行 3 低加疏水泵再循环调节阀开度>85%或B泵已运行 4 A低加疏水泵电机轴承温度<65℃(30LCJ61CT309&30LCJ61CT310) 5 A低加疏水泵电机绕组温度<90℃(30LCJ61CT301~30LCJ61CT306) 6 A低加疏水泵轴承温度<65℃(30LCJ61CT307&30LCJ61CT308) 7 #6低加水位>-38mm(30LCC60CL101、30LCC60CL102选择后) 8 A低加疏水泵电机无MCC故障(失电及保护故障及电气保护动作) 二联锁启动条件(以下条件为“或”的关系) 1 B低加疏水泵已运行,A泵投备用,B泵跳闸 三保护停止条件(以下条件为“或”的关系) 1 A低加疏水泵就地事故按钮 2 #6低加水位<-53mm,延时10s(30LCC60CL101、30LCC60CL102选择后) 3 A低加疏水泵运行30s,出口门全关,延时5s 4 A低加疏水泵轴承温度>95℃(泵非驱动端30LCJ61CT307,泵驱动端30LCJ61CT308取单点) 5 A低加疏水泵电机轴承温度>95℃(30LCJ61CT309、30LCJ61CT310取单点) 6 A低加疏水泵运行30s后,低加疏水泵出口母管压力<1Mpa,且再循环调节阀阀位<85%,延时5s(30LCJ63CP101) 7 #6低加解列(水侧或汽侧) A低加疏水泵入口电动门(3OLCJ61AA001) 一关允许条件 1 A低加疏水泵停运且未投备用 二联锁开条件 1 A低加疏水泵投备用 A低加疏水泵出口电动门(3OLCJ61AA003) 一联锁开条件(以下条件为“或”的关系) 1 A低加疏水泵运行 2 A低加疏水泵投备用 二联锁关条件 1 A低加疏水泵跳闸 第 1 页共3 页

水泵房设备维护与保养教学总结

水泵房设备的保养与维护 水泵房设备简介:自动控制柜、三项异步电动机、水泵。 各设备维护与保养: 一、自动控制柜 1.0目的:确保控制柜对设备的运行、控制正常。 2.0适用范围:小区各类控制柜。 3.0职责: 3.1主管指导及监督检查工作。 3.2维修部运行技工负责实施维护。 4.0基本内容: 4.1全面认真检修保养控制柜各部件,元件及线路。 4.2关掉控制柜电源,检查柜内的各类开关、接触器,有损坏的要及时更换,触点凹凸不平的必须更换。 4.3紧固各类器件的紧固螺栓,紧固所有接线螺栓,弹簧垫片不行的应进行更换。 4.4每班检查各类指示部件如电压表,电流表,指示灯等工作是否正常。 4.5对有弱电(即电子元件)控制板的,应检查电路组件是否清洁,元件有否脱焊。 4.6检查柜内所有的电容器,有否鼓涨或流液现象,如有要及时更换。 4.7检查所有指示标志及线头标志是否清晰,柜表面油漆有无脱

落,有问题要及时修补。 4.8每季度对柜内外进行一次全面清洁,用毛刷子或吹风机清除灰尘,特别是残留电线及金属丝线,以防造成电路短路。 4.9接通控制电源,注意有无异常响声及异味,检查各指示部件的工作状态应正常,对有弱电控制板的要用万用表检查板上输入电压是否正常,操作上应小心。 4.10控制柜内应备有控制原理图。 4.11每年必须用500VMΩ表测试线路的绝缘电阻(R≥10MΩ)。 4.12每年必须用对地电阻测试仪测试控制柜的对地电阻(R≤10Ω)。 4.13保养周期: 时间 项目 每周 每月 每季 每年 1、紧固螺丝,接线--※※ 2、清理灰尘--※※ 3、电动机主线路,二次控制回路绝缘电阻---※ 4、接地装置检查---※

中央空调系统水泵变频节能改造方案

中央空调系统水泵变频节能改造方案 一、概述 中央空调系统在现代企业及生活环境改善方面极为普遍,而且某此生活环境或生产工序中是属必须的,即所谓人造环境,不仅是温度的要求,还有湿度、洁净度等。至所以要中央空调系统,目的是提高产品质量,提高人的舒适度,集中供冷供热效率高,便管理,节省投资等原因,为此几乎企业、高层商厦、商务大楼、会场、剧场、办公室、图书馆、宾馆、商场、超市、酒店、娱乐场、体育馆等中大型建筑上都采用中央空调的,它是现代大型建筑物不可缺少的配套设施之一,电能的消耗非常之大,是用电大户,几乎占了用电量50%以上,日常开支费用很大。 由于中央空调系统都是按最大负载并增加一定余量设计,而实际上在一年中,满负载下运行最多只有十多天,甚至十多个小时,几乎绝大部分时间负载都在70%以下运行。通常中央空调系统中冷冻主机的负荷能随季节气温变化自动调节负载,而与冷冻主机相匹配的冷冻泵、冷却泵却不能自动调节负载,几乎长期在100%负载下运行,造成了能量的极大浪费,也恶化了中央空调的运行环境和运行质量。 随着变频技术的日益成熟,利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器、温度模块等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量;采用变频调速技术不仅能使商场室温维持在所期望的状态,让人感到舒适满意,可使整个系统工作状态平缓稳定,更重要的是其节能效果高达30%以上,能带来很好的经济效益。

二、水泵节能改造的必要性 中央空调是大厦里的耗电大户,每年的电费中空调耗电占60% 左右,因此中央空调的节能改造显得尤为重要。 由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、负荷最大时设计,并且留10-20% 设计余量,然而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满负荷状态下,存在较大的富余,所以节能的潜力就较大,其中,冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应调节,存在很大的浪费。 水泵系统的流量与压差是靠阀门和旁通调节来完成,因此,不可避免地存在较大截流损失和大流量、高压力、低温差的现象,不仅大量浪费电能,而且还造成中央空调最末端达不到合理效果的情况。为了解决这些问题需使水泵随着负载的变化调节水流量并关闭旁通。 再因水泵采用的是Y- △起动方式,电机的起动电流均为其额定电流的3 ~ 4倍,一台90KW的电动机其起动电流将达到500A ,在如此大的电流冲击下,接触器、电机的使用寿命大大下降,同时,起动时的机械冲击和停泵时水垂现象,容易对机械散件、轴承、阀门、管道等造成破坏,从而增加维修工作量和备品、备件费用。 采用变频器控制能根据冷冻水泵和冷却水泵负载变化随之调整水泵电机的转速,在满足中央空调系统正常工作的情况下使冷冻水泵和冷却水泵作出相应调节,以达到节能目的。水泵电机转速下降,电机从电网吸收的电能就会大大减少。 其减少的功耗△ P=P0 〔 1-(N1/N0)3 〕( 1 )式 减少的流量△ Q=Q0 〔 1-(N1/N0) 〕( 2 )式 其中N1为改变后的转速, N0为电机原来的转速, P0为原电机转速下的电机消耗功率, Q0为原电机转速下所产生的水泵流量。由上式可以看出流量的减少与转速减少的一次方成正比,但功耗的减少却与转速减少的三次方

最新低加疏水泵汽蚀余量的分析

低加疏水泵汽蚀余量 的分析

低加疏水泵汽蚀余量的分析 一、有效汽蚀余量的计算: 低加疏水箱底座安装高度为7.5米中间层,低加疏水泵安装高度为0米层。 低加疏水箱相对底座正常水位为0.73米,低低 水位为0.5米。疏水泵入口管中心高度为0.5 米。倒灌高度-Hg取最小值7.5+0.5-0.5=7.5米。 根据热平衡图取值,在额定运行工况,低加 疏水箱压力pe=0.156MPa(a),温度 te=112.6℃,因疏水连续流动,不考虑流动散热 损失,疏水泵入口温度tv=te=112.6℃,其汽化 压力pvs≈0.156MPa(a)。 每台疏水泵流量 Qm=444829/2=222415Kg/h,按1.1倍取流量裕量,疏水密度948Kg/m3,求得Qv=222415×1.1/948/3600=0.0717m3/s。 疏水箱出口管管径为Φ356×9mm,其内径d=0.338m,求得疏水管道流速 v=0.0717/(3.14×0.338×0.338/4)=0.8m/s。v2/2g=0.0327m水柱。 求流动过程总阻力损失∑hs≈0.06 m水柱,取两倍裕量为0.12 m水柱。 求得:有效汽蚀余量NPSHa=(pe-pvs)/(ρ×g)-Hg-∑hs=0-Hg-∑hs=7.5-0.12=7.38 m水柱。 二、低加疏水泵汽蚀余量分析 在机组各种稳定运行工况下,pe=pvs,有效汽蚀余量NPSHa=7.38米水柱,大于疏水泵必需汽蚀余量4米,疏水泵不发生汽蚀。

在机组冷态时,pe>pvs,有效汽蚀余量 NPSHa>7.38米水柱,大于疏水泵必需汽蚀余量,疏 水泵不发生汽蚀。 在机组特殊运行工况下: 1、疏水箱水位达到低低水位0.5米时,疏水泵保 护动作跳泵,疏水泵不发生汽蚀。 2、机组甩负荷时,疏水泵保护动作跳泵,疏水 泵不发生汽蚀。 3、在100%负荷,跳单台给水泵机组RunBack到70%负荷工况。由于机组70%负荷时,pe=0.113MPa(a),如进行极端情况分析,不考虑主蒸汽调门关闭时间,视低加疏水箱压力pe在瞬间由0.156MPa(a)降至0.113MPa(a),低加疏水箱内部饱和水温te因部分水汽化降温至对应饱和水温103.1℃,由于疏水流速限制,疏水泵入口温度tv仍保持112.6℃,对应汽化压力pvs≈0.156MPa(a),则在此极端工况下,有效汽蚀余量NPSHa=(pe-pvs)/(ρ×g)-Hg-∑hs=(0.113-0.156)×106/948/9.8+7.5-0.12=-4.63+7.5-0.12=2.75米水柱,短时间内小于疏水泵必需汽蚀余量4米。在极端工况下推算汽蚀时间约10秒。 考虑到: 1、实际主蒸汽调门关闭造成抽汽压力下降至目标值,需时大约20秒; 2、疏水箱压力降低速度受疏水箱存水快速蒸发及金属壁放热影响,疏水箱压力不会瞬 间降至0.113MPa(a),推算疏水压力降低速度约2.15KPa/秒。疏水的流动会在10秒时间内使疏水泵入口温度tv下降,趋向于与te相等,这样疏水泵有效汽蚀余量

潜污泵维护保养规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 潜污泵维护保养规程(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1001-38 潜污泵维护保养规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.目的 确保潜污泵处于良好的运行或备用状态。 2.适用范围 适用于XX花园潜污泵的保养。 3.内容 3.1对潜污泵每半年进行一次全面保养。 3.2阀门、控制箱等随潜污泵同时保养。 3.3 泵体、电机的保养 3.3.1泵体外壳完好,无破损,叶轮转动灵活,无卡壳现象。 3.3.2补充轴承润滑油,若油质变色、有杂质,应予更换。 3.3.3拆开电机接线盒内的导线连接片,用500V 兆欧表摇测电机绕组相与相、相对地间的绝缘电阻值

不低于0.5MΩ。 3.3.4电机接线盒内三相导线及连接片连接紧密牢靠,无发热变色迹象,标识清晰。 3.4控制柜的保养 3.4.1断开控制柜总电源及控制回路电源,检查万能转换开关、启动及停止按钮动作应灵活可靠。 3.4.2检查柜内空气开关、接触器、断电器等电器是否完好,紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。 3.5阀门、管道及附件的保养 3.5.1阀门开闭灵活,无卡阻现象,关闭严密,内外无渗水。 3.5.2管道及附件外表整洁美观,无裂纹,油漆完整无脱落。 3.6试运转 3.6.1合上控制柜内的自动空气开关,接通控制回路电源,检查电源指示应正常。 3.6.2手动启动水泵,观察转向,起动电流、电器

最新水泵电机变频节能改造资料讲解

水泵电机变频节能改造 姓名:梅军阳单位:昆钢玉钢邮政编码:653100 摘要:本论文主要陈述了玉钢轧钢水处理站浊环1#、2#循环水泵高压电机变频改造前后进行了对比分析,从改造后的实际运行工况来看,操作控制更简单,更方便,更稳定,能耗得到了大大降低,设备使用性能得到更加稳定,减少了设备的故障率,大大降低了维护检修费用。 关键词:变频,水泵, 电机,节能改造 一、水处理工况 玉钢轧钢水处理站主要是带钢生产线使用后污水进行处理循环使用的,浊环1#、2#高压循环水泵主要功能是向生产线设备提供冷却水及冲洗用水,正常情况下只需要用一台浊环水泵供给就能满足生产需要,另外一台做备用。其工艺流程如图1:

精轧机轧辊冷却 粗轧水平轧辊冷却 精轧立辊轧辊冷却 图1轧钢水处理工 艺流程简图 生产线使用后污水流进沉淀池进行沉淀,经过化学除油泵打到化学除油器进行除油处理后经冷却塔冷却至浊环水池,在用1#、2#浊环高压泵送到主生产设备上,水处理站是根据主生产线所需用水量通过出口阀门开关大小控制,把水供至主生产设备进行冷却及冲洗用水。 二、节能分析 改造前浊环水泵是用三相交流异步电动机拖动,电动机是直接启动,启动电流等于7-7倍

额定电流,这不但要求电网容量高,而且启动时对设备和电网造成严重的冲击,大大的影响了使用寿命,。使用变频装置,利用变频器的软启动功能将使起动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减少了对电网的冲击和电容量的要求,延长了设备的使用寿命。出口管道流量的控制是通过对浊环水泵出口阀门对水量进行调节,电机的功率就浪费在了阀门上。整个系统主要有以下几个问题。 1)操作不便 为了满足主生产设备的供水正常,使整个循环水系统达到基本平衡,值班人员必须通过浊环水池安装的液位计对水位进行监控,当水量不平衡时值班人员必须通过浊环水泵出口阀门对水量进行调节,如果在生产不正常或情况变化大时调节阀门的次数也多,大大增加了值班人员的劳动强度。而且用阀门调节出口流量精确度不高,调整用时过长,不能很好满足生产所需。 2)能耗消耗大 生产正常时浊环水泵只需要开一备一,水泵

相关文档
最新文档