水轮发电机定子铁芯松动处理

水轮发电机定子铁芯松动处理
水轮发电机定子铁芯松动处理

发电机定子铁芯的松动及紧固

引言

蒙里水电厂位于北江上游,距韶关市曲江区 4.7 km ,是北江流域梯级开发的第二级电站。电站装(B13a)-WP-530,发电机型号:SFW 12.5-60/5500,总装机容量412.5 。机组于2005年全部

安装完毕投入运行。运行实际表明,机组质量总体是好的,达到设计要求。但在运行数年之后,2012 年初,却发现2 号机组发电机定子铁芯松动的重大缺陷。本文就2 号机定子铁芯松动的发现

过程及之后的紧固处理情况做个介绍。号机定子铁芯松动,是在对机组定子运行温度异常升高进行连续监视、检测和分析之后发现的。自2011 年起,在额定运行条件下,2 号机定子温度开始有

升高的趋势。至年底,这种趋势已变得非常明显。在同样的运行工况下,与其他机组相比,定子铁芯、定子线圈和空冷、空热温度都明显偏高5~。于是在2011年底,对2 号机空冷器及其管路进行拆检,却没有发现冷却水管路堵塞现象,同时空冷器散热片也无结垢现象。至2012 月,在额定运行条件下,2 号机定子线圈温度达

到设定报警值 120 (发电机定子绝缘等级为F 级,最高允许温度

为155 ),发出报警信号,此时定子铁芯温度在95 只测温电阻(定子铁芯和定子线圈各一个),损坏的测温电阻达到6 只,占整个机组定子测温电阻的 25 %,而损坏的定子绕组测温电阻超过总数的40 (机组定子测温采用Pt100测温电阻,共有24 中定子铁芯12只,定子绕组12 只)。于是,决定用万用表测量机组在运行工况下,定子测温电阻的阻值。结果发现,2 号机组在运行过程中,定子绕组测温电阻的阻值频繁跳动,跳动范围达10 Ω以上,基本无法准确读数。而定子铁芯测温电阻的阻值较为稳定,只有2~4 Ω的小幅变化。现将2 号机定子测温电阻阻值列表如表1 所示。—”代表电阻损坏,无法测量阻值;“”代表电阻阻值跳动剧烈,无法准确读数。在相同工况下,其他机组的测温电阻测量值也较为稳定,且阻值较低。现选取3 号机定子测温电阻阻值列表如表2 通过查阅Pt100 测温电阻的分度表,表明实测的阻值能对应上温

度巡检仪上的温显数据,故排除温度巡检装置出现故障的可能。由于定子线圈测温电阻安装于线棒层间,再由槽楔压紧,而槽楔卡榫在 135.8135.2 135.4 135.2 135.1 135.7 135.7 134.8

134.9136.4 136.4 128.4127.9 127.7 127.7 127.7 127.9 128.5 127.3 127.2 127.3 127.6 128.9 133.7134.3 132.4 132.3 132.9 133.4 134.6 132.5 132.5 133.1 133.4 132.5 第36 o.62013 年12 echanical&ElectricalTechnique ofH ydropowerStation

ec.201320 定子铁芯槽口中,故初步判断2 号机组定子铁芯有松动缺陷存在。为此,在停机状态下,进入2 子室内检查,发现铁芯齿压板紧固螺栓锁定点焊较好,螺帽无松动,但是用试音锤敲击紧固螺帽时,发现螺栓整体有移动。至此,完全确定2 号机定子铁芯发生松动。由于铁芯松动,在运行工况下,硅钢片受交变电磁力作用产生振动。硅钢片的振动作用也使线棒产生相应的振动。因为嵌线工艺原因,线棒在槽内的自由度较大,故振幅也较大,而线棒的振动使布置于上、下线棒间的测温垫条(电阻)与线棒处于振动接触状态,而不是平稳的平面接触测量,线棒传递给测温电阻的热量也随振动而变化,使得其阻值快速大幅度波动。同时发电机定子测温垫条(电阻)较为脆弱,故振动加快了测温垫条的损坏。而且由于定子铁芯因硅钢片振动摩擦,使铁芯温度升高,造成绕组散热不良,因此热量积聚导致温升过高达到报警值。发电机在铁芯松动情况下长期运行,硅钢片的振动摩擦作用,会破坏硅钢片的表面绝缘,使铁芯涡流增大,造成铁芯温度升高的恶性循环,最终酿成定子铁芯损毁的严重后果,必须尽快处理。

为此,电厂领导将情况及时汇报集团公司,邀请机组制造厂家和检修单位技术人员召开专门研讨会议,对2 定子铁芯松动的原因进行分析,并专门制订处理方案加以解决。

定子铁芯松动的原因

(1)机组制造厂家认为定子铁芯松动的主要原因是,硅钢片表面绝缘漆受运行温度影响发生收缩,造成螺栓松动,使螺栓对铁芯的压紧力减小,铁芯硅钢片的压密度降低。

(2)也有专家提出,定子铁芯叠装时可能存在工艺缺陷,导致铁芯压紧时,其内部产生一个附加地反压密力,使铁芯压紧螺栓的拧紧力矩已达到设计要求,但铁芯硅钢片压密度仍未达到要求。在机组运行时,定子铁芯受电磁力作用,这个附加地反压密力逐渐减少,硅钢片压密度低的效应就逐渐显现出来。结合之后机组大修,铁芯重新压紧后的压缩量(铁芯整体压缩量为2 m)分析,2号机定子铁芯松动应是上述两个原因的迭加。否则,仅硅钢片表面绝缘漆收缩,不可能有那么大的压缩量。

铁芯紧固方案及程序在讨论、分析铁芯松动原因的基础上,制定出对号机定子铁芯压紧螺栓重新紧固的处理方案。现简单介绍其内容和程序,并结合后来的处理情况进行说明。

(1)在安装场搭建安全工作平台,将2 号机定子吊出机坑后安置在工作平台上。

(2)铁芯紧固前的检查和试验

1)铁芯松动情况及铁芯紧固螺栓情况检查。

2)定子外观检查。主要是:表面是否清洁,绕组端部有无损伤,内腔有无擦痕,槽楔有无松动等。

3)将定子调平,对定子进行清扫,清扫干净后对定子进行干燥。

4)对定子沿点,用内径千分尺测定铁芯圆度,并记录。

5)定子绕组绝缘电阻及吸收比测定,直流耐压及泄漏电流试验。

6)做发电机定子铁损试验,以判断铁芯情况。由于这一试验是本方案的前提,故将其试验结果列表如表3:可见,铁芯最高温升和最大齿温差均不超标,由于发电机制造厂家在《定子安装作业指导书》和《发电机现场安装说明书》中没有提供单位铁损标准值,故表内未予列出。但是据厂家反馈,“铁损试验温升、温差不超标;对于单位铁损值现行国标无硬性指标,运行后大修期的铁损也没有铁损考核基准”,故可认为铁损试验合格。因此,排除了2 号发电机定子铁芯在前段松动期间运行时,硅钢片表面绝缘已损伤的可能,说明铁芯压紧螺栓重新紧固的方案是可行的。

(3)定子铁芯螺栓紧固

由于铁芯螺栓紧固是在带线棒的条件下进行的,在铁芯压缩量较大的情况下,存在损伤线棒绝缘的风险。同时,在定子铁芯压紧量较大的情况下,发电机定子铁芯中心线会偏移,对机组运行存在隐患铁芯紧固前铁损试验折算到10 000 高斯单位铁损最大齿温差最高温升试验值 3.662 w/kg 2.2 21(会引起机组振动加大)。所以,此项操作既是本方案的中心,也是技术关键。必须按制造厂家的设计要求,结合铁芯实际松动程度,制订出严密的操作程序,并严格按工艺程序进行操作,其紧固工艺如下:

1)工作前的准备工作准备6~8 台便携式打磨机或带合金钢磨头的研磨机,或风动打磨机,以便打磨螺栓焊缝时用。严禁动火。按厂家要求制作好螺母拧紧工具及扭力矩扳手,以保证发电

机定子铁芯固定螺栓设计拧紧力矩的要求。配备专职安全员,对所有工作人员及工器具进行清点及检查,防止杂物掉入定子铁芯。所有的工作人员,应佩戴好防护服、防护帽、防护手套及防护眼镜。

2)打磨工序准备工作全部完成就绪后,方可以安排打磨工序(只打磨下部非引出线侧)。每次打磨前都必须检查安全措施是否满足工作条件,否则不允许开始工作。打磨时,要绝对保证定子线圈的安全。 108 根定子铁芯固定螺栓焊点全部打磨完成后,需对108 根螺丝进行检查,确认都已完全打磨好才可进行下一步工作。

3)拧紧螺母拧紧螺母前,用深度尺测量齿压板至螺栓断面的高度一一编号并作好记录。用扭力扳手测定螺栓紧固力矩,确定铁芯松动程度(测量结果显示紧固力矩仅300 ,设计要求650 m),为制定紧固遍数提供依据。整个拧紧螺母分6 遍,采用先逆时针后顺时针循环渐进的方式进行,力度逐渐加大直至满足厂家紧固力矩要求,使铁芯均匀压紧,防止铁芯受力不均而变形和损伤线棒。拧紧螺母操作过程,应对定子另一端螺栓进行临时固定,防止螺栓松动,每次每根螺栓紧固完毕应做好记录并标记。先预压三遍,再测量螺栓端面至齿压板高度并与上次测量比较,计算高度变化量,检查相邻螺栓高度变化量的差异。在第三遍拧紧螺母的工序完成后,需再次检测发电机定子绝缘电阻及测温电阻阻值。当第四遍拧紧螺母时,应先将高度变化量小的螺母调整压紧到与相邻螺栓高度变化量相一致,再用扭力扳手进行拧紧螺母操作。第五遍与第四遍要求相同。第六遍按图纸规定的力矩对全部螺栓进行紧固,并重复多次检查紧固,要求所有螺栓力矩相同,所有螺母拧紧转角一致,才满足设计要求。当拧紧螺母工序完成后,需再次检测螺栓端面至齿压板高度,并与首次测量高度比较,计算高度变化量并记录。在焊接止动块工作开展之前,应做好相应的消防安全防范措施。在全部螺栓紧固符合要求后,根据厂家图纸要求完成防松动的措施,锁定方式采用锁定块(可用合适的角钢加工而成)点焊。按厂家要求焊条使用牌号为J507,焊条必须烘干,烘烤温度为 80~100 焊接完成后应即时清理焊渣并涂绝缘漆,恢复消防设施及挡风设施。

(4)紧固后的测量和试验

1)再次测量定子圆度并记录,将测量值与螺栓紧固前的测量值进行比较,检查定子圆度有无变化。

2)再做一次铁损试验,结果如表4:对表3、表4 进行比较,可见定子铁芯紧固前后铁损试验结果差别甚小,均合格。

3)对定子进行卫生清扫,在干燥后做定子绝缘试验,以检查紧固过程中线棒有无损伤。因此项试验是核定定子铁芯松动处理是否成功的重要标准,故将其试验结果分列如表5、表6、表7:绝缘电阻及吸收比测量(ZSJB 15/R60) A-BCE B-ACE C-ABE 耐压前250/1608 250/1621 160/1575 2.642.62 2.64 耐压后 560/1575 680/1649 530/1595 2.892.83 2.84 铁芯紧固后铁损试验报告折算到10 000 高斯单位铁损最大齿温差最高温升试验值 3.259

w/kg 2.73 22上述各表表明,定子各项试验合格,说明此次对铁芯的紧固处理未造成线棒损伤。

(5)对定子已检查到的其他缺陷部件进行消缺处理。

(6)再对定子整体进行检查后,干燥喷漆。上述检修方案报集团公司批准后,委托检修单位实施。2013 月完成全部检修工作后,机组即投入运行。三个月的运行监测表明,2 号机组定子线圈和铁芯温度已恢复到正常值,证明此次对铁芯的紧固处理是成功的。

结论

(1)发电机运行时定子温度异常升高的原因是多方面的。但就铁芯本身而言只有两种可能,一是铁芯松动、二是铁芯涡流增大。在现场条件下,从检查机组运行状态下的测温电阻阻值变化入手,是比较简便的方法。

(2)发现定子铁芯松动时应及时处理。在这种情况下,采取重新紧固铁芯压紧螺栓的方案是合理、有效地方法。水电厂将故障情况上报集团公司后,集团公司下属兄弟电厂也有机组发现铁芯松动的缺陷,他们现正借鉴此次处理的经验,结合各自电厂实际进行处理。

发电机定子铁芯损耗试验方案

发电机定子铁芯损耗试验 施工方案 批准: 初审: 编制: 设备管理部 2015年01月14日

发电机定子铁芯损耗 试验方案 一、施工项目简介 我厂发电机为哈尔滨电机厂生产的QFSN-600-2YHG型汽轮发电机,发电机采用内部氢气循环,定子绕组水内冷,定子铁芯及端部结构件氢气表面冷却,转子绕组氢气内冷的冷却方式。 为了防止运行中因片间短路引起局部过热,甚至威胁到机组的安全运行,必须进行铁芯损耗试验。 二、施工方案 1、施工准备 1.1物资准备 1.2人员准备 哈尔滨电机厂现场服务人员负责密封垫更换工作,设备管理部电气专业人员配合。 1.3机械设备准备 根据现场实际情况,准备扳手、螺丝刀、热成像仪等。 2、施工方案 2.1试验原理 在发电机定子铁芯上缠绕励磁绕组,绕组中通入一定的工频电流,使之在铁芯内部产生接近饱和状态的交变磁通,通常取励磁磁感应强度为1~1.4 T,铁芯在交变磁通中产生涡流和磁滞损耗,铁芯发热,温度很快升高。同时,使铁芯中片间绝缘受损或劣化部分产生较大的局部涡流,温度急剧上升,从而找出过热点。试验中用红外线测温仪测出定子铁芯、上下齿压板及定子机座的温度,计算出温升和温差;用红外线热成像仪扫描查找定子铁芯局部过热点及辅助测温;在铁芯上缠绕测量绕组,测出铁芯中不同时刻的磁感应强度,并根据测得的励磁电流、电压计算出铁芯的有功损耗。把测量、计算结

果与设计要求相比较,来判断定子铁芯的制造、安装整体质量。 2.2试验接线图 W1:励磁绕组 W2:测量绕组 A:测量绕组电流表 W:测量绕组功率表 V2:测量绕组电压表 2.3试验标准 2.3.1《电力设备预防性试验规程》(DL/T 596-1996),励磁磁通密度为1.4T(特斯拉)下持续时间为45min,齿的最高温升不得超过25℃,齿的最大温差不大于15℃,单位铁损不得超过该型号硅钢片的允许值(一般在1T时为2.5W/kg). 2.3.2《电力设备交接和预防性试验规程》(大唐集团公司Q/CDT 107 001-2005),磁密在1T下齿的最高温升不大于25℃,齿的最大温差不大于15℃,单位损耗不大于1.3倍参考值。在磁密为1T下的持续试验时间为90min,在磁密为1.4T下的持续时间为

论大型发电机定子铁心常见故障及处理措施

论大型发电机定子铁心常见故障及处理措施 发表时间:2016-05-23T11:59:01.650Z 来源:《电力设备》2016年第2期作者:巩宇 [导读] (哈尔滨电机厂有限责任公司黑龙江哈尔滨 150040)定子铁心是组成发电机基本和主要的部件之一,起着构成电机工作磁路和固定定子绕组的重要作用。 (哈尔滨电机厂有限责任公司黑龙江哈尔滨 150040) 摘要:定子铁心是组成发电机基本和主要的部件之一,起着构成电机工作磁路和固定定子绕组的重要作用。发动机在运行多年后,由于种种原因,定子铁心的压紧力会逐渐减小,甚至发生松动。它的产生给发电机的安全运行带来隐患,有的甚至造成了机组被迫停运。而这种情况一旦出现,不但会造成严重的经济损失,还会影响发动机的寿命。因此,有必要对此问题进行探讨和重视。现代大型汽轮发电机更注重选用有方向或无方向性的优质冷轧硅钢片,以降低铁心损耗,提高发电机效率。本文主要探讨大型发电机定子铁心常见故障及处理措施。 关键词:发电机;定子铁心;故障 发电机在人们生活中占到很大的比重,维护发电机的正常运转,对于维护正常的经济生活非常重要。而定子铁心的相关问题在发动机故障中经常出现,影响到发电机定子铁心的因素很复杂,定子铁心常见故障一般分为定子铁心与机座的振动异常、定子铁心压装变松等多种。对于这些故障,在机组进行修整期间,应该使用探测仪对定子铁心进行以下检查,密切关注相关部位振动值和噪声、齿部和轭部、铁损试验。为了获得要求的磁、电特性和机械强度,减少磁滞和涡流损耗,定子铁心选择了磁导率高、损耗小,能达到一定工艺要求。 1 大型发电机定子铁心常见的故障 1.1 定子铁心与机座的振动异常 发电机运行后,轴系、定子铁心及机座的振动是不可避免的。采用端盖式轴承的发电机,定子铁心及机座的振源来自两方面:一是来自转子传来的机械振动;二是电机电磁场产生的电磁振动。由于转子的平衡精度不可能达到理想程度,转子旋转后,由于质量不平衡引起的振动通过轴承和端盖传到定子机座,产生工频(50Hz)振动;而由于转子磁极(大齿)与小齿呈现的相互垂直的刚度的差异,则对定子产生二倍工频(100Hz)的振动[1]。由电机电磁场产生的电磁振动力为:(1)因定子铁心有交变磁通通过所产生的交变电动力导致的工频振动。在铁心未压紧或铁心局部过热时即产生强烈的振动和噪声。(2)旋转的转子加励磁后,相当于旋转的电磁铁,对定子铁心产生使其变形的磁拉力,由此产生二倍频振动力,即椭圆振动--这也是定子铁心振动的主要振源。发电机带负载后将使铁心的倍频振动力加强,且由于定子端部漏磁场的轴向分量影响产生轴向的倍频振动力。当发电机发生三相短路时,将使定子铁心的椭圆振动与形加剧。两相短路时,定子铁心还会发生扭转振动。为将这些危害发电机安全运行的振动减至最小,除在设计和制造工艺方面提高定子铁心的刚度和弹性模量,使其固有频率避开工频和二倍频外,对大型汽轮发电机的定子铁心还采用弹性固定的办法即弹性定位筋或弹簧板隔振结构固定在定子机座上,以减小铁心振动直接传至机座上。 1.2 定子铁心压装变松 国产及进口200MW及以上容量的大型汽轮发电机曾多次发生过定子铁心硅钢片压装变松故障,轻微者仅对松弛部位加塞涂绝缘漆的硅钢片等塞紧,或扭紧定位筋及穿心螺母进行局部处理;严重者则需将定子绕组全部抬出,相关的紧固件全部拆除,以更换已损坏的整段铁心,对铁心进行整体压装,造成极大损失。从历次对铁心松弛故障原因分析的结果来看,老旧机组大多因为运行年久,在交变电磁振动力及铁心自身重力的影响下,破坏了铁心叠片间绝缘漆膜形成的阻滞力,导致铁心叠片变松,片间绝缘被破坏,形成片间短路和局部过热。新投入的发电机定子铁心叠片变松的原因则是多方面的。 2 大型发电机定子铁心常见故障及处理措施 排除接地故障时,应认真观察绕组的损坏情况,除了由于绝缘老化、机械强度降低造成绕组接地故障,需要更换绕组外,若绕组绝缘尚好,仅个别绕组接地,只需局部修复。(1)槽口部位接地。如果查明接地点在槽口或槽底线圈出口处,且只有一根导线绝缘损坏,可把绕组加热至130℃左右使绝缘软化后,用划线板或竹板撬开接地点处的槽绝缘。把接地处烧焦的绝缘清理干净,插入适当大小的新绝缘纸板,再用绝缘电阻表测量绝缘电阻。绕组绝缘恢复后,趁热在修补处涂上白干绝缘清漆即可。若接地点有两根以上导线绝缘损伤,应将槽绝缘和导线绝缘同时修补好,避免引起匝间短路。(2)双层绕组上层边槽内部接地。先把绕组加热到130℃左右使绝缘软化,取出接地线圈上的槽楔,再把接地线圈的上层边起出槽口清理损伤的槽绝缘,并用新绝缘纸板把损坏的槽绝缘处垫好。同时检查接地点有无匝间绝缘损伤,然后把上层边再嵌入槽内,折合槽绝缘,打入槽楔并做好绝缘处理。在打入槽楔前,应用绝缘电阻表测量故障绕组的绝缘电阻,使绝缘电阻恢复正常。对于双层绕组下层边槽内部对地击穿,可采用局部换线法和穿线修复法进行修复。(3)若接地点在端部槽口附近,损伤不严重,在导线与铁心之间垫好绝缘后,涂刷绝缘清漆即可。(4)若接地点在槽的里边,可轻轻抽出槽楔,用划线板和线匝一根一根地取出,直到取出故障导线为止,用绝缘带将绝缘损坏处包好,再把导线仔细嵌回线槽。(5)绕组受潮引起接地的应先进行烘干,当冷却到60~70℃左右时,浇上绝缘漆后再烘干。(6)若由于铁心凸出,划破绝缘,应将凸出的硅钢片敲下,在绝缘破损处重新包好绝缘。 定子铁心故障探测仪的应用。发电机定子铁心故障检查试验的目的是查找运行时的过热点隐患,防止扩大为发电机事故。上节提到的铁心试验方法是传统的试验方法,是通过临时安装的励磁绕组,在定子铁心上产生周向环绕磁通,试验时要抽出转子,大型发电机通常要用承载约300A电流的电缆,穿过定子内膛至定子机壳外部绕若干匝。对于500MW的发电机,要在铁心中产生的磁通密度达到发电机额定工作磁密的80%,大约需要3MVA的试验电源。试验时用红外热像仪测量定子内膛铁心表面的温度分布查找铁心故障点,以确定铁心表面的局部缺陷。这一电压是由穿过ABCD回路的磁通感应产生的,随着该回路尺寸的不同,电压数值可能达到几十甚至几百伏,后者是指轴向通风的发电机,在这些发电机中温度计导线沿着槽由定子端部引出。显然,这个电阻温度计对汽轮发电机机壳的任意第二点短路,都会形成电流回路。假如,定子机壳的E点是第二个短路点,在ABC-DE回路中就有电流,电流数值与回路电阻及短路点之间的感应电压数值有关。通常,电阻温度计的引线沿槽布设,从临近的铁心段间的径向通风沟引出。如运行经验指出,由于AB-CDE的面积小,故回路的感应电势和感应电流也小,未曾发现铁心损坏。具有轴向通风系统的汽轮发电机,当电阻温度计本身或它的引线绝缘损坏时,可能损坏有效铁

水轮机运行常见故障及处理

水轮机运行常见故障及处理 发布日期:2010-6-12 16:49:37 (阅478次) 所属频道: 水力发电关键词: 水轮机 (一)、机组过速 机组带负荷运行中突然甩负荷时,由于导叶不能瞬时关闭,在导叶关闭的过程中水轮机的转速就可能增高20%~40%,甚至更高。当机组转速升高至某一定值(其整定值由机组的转动惯量而定,一般整定为140%额定转速)以上,则机组出现过速事故。由于转速的升高,机组转动部分离心力急剧增大,引起机组摆度与振动显著增大,甚至造成转动部分与固定部分的碰撞。所以应防止机组过速。 为了防止机组发生过速事故,目前多数电站是设置过速限制器、事故电磁阀或事故油泵,并装设水轮机主阀或快速闸门。这些装置都通过机组事故保护回路自动控制。 1.机组发生过速时的现象有 1)机组噪音明显增大。 2)发电机的负荷表指示为零,电压表指示升高(过电压保护可能动作)。 3)“水力机械事故”光字牌亮,过速保护动作,出现事故停机现象。 4)过速限制器动作,水轮机主阀(或快速闸门)全开位置红灯熄灭(即正在关闭过程)。若过速保护采用事故油泵,则事故油泵起动泵油,关闭导水叶。2.机组过速时的处理 1)通过现象判明机组已过速时,应监视过速保护装置能否正常动作,若过速保护拒动或动作不正常,应手动紧急停机,同时关闭水轮机主阀(或快速闸门)。 2)若在紧急停机过程中,因剪断销剪断或主配压阀卡住等引起机组过速,此时即使转速尚未达到过速保护动作的整定值,都应手动操作过速保护装置,使导水叶及主阀迅速关闭。对于没有设置水轮机主阀的机组,则应尽快关闭机组前的进水口闸门。 (二)、机组的轴承事故 1.巴氏合金轴承的温度升高 一般机组的推力、上导、下导等轴承和水轮机导轴承都采用巴氏合金轴承,故利用稀油进行润滑和冷却。当它们中的任一轴承温度升高至事故温度时,则轴承温度过高事故保护动作,进行紧急停机,以免烧坏轴瓦。 当轴承温度高于整定值时,机旁盘“水力机械事故”光字牌亮,轴承温度过高信号继电器掉牌,事故轴承的膨胀型温度计的黑针与红针重合或超过红针。在此以前,可能已出现过轴承温度升高的故障信号;或者可能出现过冷却水中断及冷却水压力降低、轴承油位降低等信号。 当发生以上现象时,首先应对测量仪表的指示进行校核与分析。例如将膨胀型温度计与电阻型温度计两者的读数进行核对,将轴承温度与轴承油温进行比较鉴别。并察看轴承油面和冷却水。若证明轴承温度并未升高,确属保护误动作,则可复归事故停机回路,启动机组空转,待进一步检查落实无问题后,便可并网发电。当确认轴承温度过高时,就必须查明实际原因,进行正确处理。 有许多因素可以导致巴氏合金轴承温度升高,一般常见的原因及处理办法如下:

锦屏一级水电站水轮发电机定子磁化试验

锦屏一级水电站水轮发电机定子磁化试验 摘要:大型水轮发电机在工地现场组装完成后,为检查定子铁芯绝缘情况及叠压质量保证发电后的安全运行,必须进行铁芯磁化试验。本文结合锦屏一级#6发电机定子磁化试验,介绍了大型水轮发电机定子磁化实验的实验目的、方法和实验措施。 关键词:铁芯铁芯损耗#6发电机定子磁化实验 1、概述 磁化试验是发电机定子铁心叠片完成后必须进行的一项重要试验,其目的是检查定子铁心制造和现场安装的整体质量、片间的绝缘是否良好,如果绝缘损坏会造成短路,在短路区域形成局部过热,威胁机组的安全运行。磁化试验以测定铁心单位质量的损耗,铁心轭部、齿部温升值参数来综合判断定子铁心的安装质量。 锦屏一级电站有6台单机容量为600MW的混流式水轮发电机组,定子铁心装配由机座、双鸽尾筋、托块、扇形片、拉紧螺杆、调整板等组成。定子铁心在工地叠装,铁心外径φ13130mm,内径φ12000mm,铁心高度3250mm。铁心沿轴向共分布67个通风槽,通风槽高度为6mm。定子铁心整圆由42片扇形冲片组成,圆周共504槽。 2、发电机参数及试验参数 发电机有关参数: 额定容量:647.5 MW/700 MV A 功率因数:0.925(滞后) 额定电压:20kV 额定电流:20207 A 额定转速:142.9r/min 定子铁心槽数:504 槽 定子铁心外径:D外=1313cm 定子铁心内径:D内=1200cm 定子铁心长度:L=325cm 定子铁心槽深:h=22.852cm 铁心通风沟层数:n =67 铁心通风沟高度:b=0.6cm 定子冲片损耗:1.05(W/kg)(1 特斯拉时) 铁心比重ρ:7.6t/m3 3、试验相关计算 (1)励磁线圈安匝数计算Aω。 Aω=π(D 外-ha)·H≈8842(安匝) (2)计算励磁绕组匝数ω1。 ω1=U1/(e·)≈45(匝) 计算励磁绕组电流I1(全电流) I1=Aω/ω1≈196.5(A) (3)需要的视在功率近似值为。 S视=U1I/1000=1965(KV A)

水轮发电机定子绝缘问题分析及处理

水轮发电机定子绝缘问题分析及处理 发表时间:2018-08-16T10:18:06.130Z 来源:《电力设备》2018年第15期作者:宋俊峰郑文强 [导读] 摘要:本文选择某水电厂1号发电机为典型案例,介绍了定子绝缘问题的查找和处理方法,结果表明直流漏电流试验能比较直观地反映定子绕组端部的集中性缺陷,绕组两端引线的紧固部件是产生定子绝缘缺陷的高发部位,应当给予重视,该研究结果对其他各电站类似问题有重要的借鉴价值和参考作用。 (福建仙游抽水蓄能有限公司福建莆田 351267) 摘要:本文选择某水电厂1号发电机为典型案例,介绍了定子绝缘问题的查找和处理方法,结果表明直流漏电流试验能比较直观地反映定子绕组端部的集中性缺陷,绕组两端引线的紧固部件是产生定子绝缘缺陷的高发部位,应当给予重视,该研究结果对其他各电站类似问题有重要的借鉴价值和参考作用。 关键词:发电机;定子;绝缘问题 引言 水轮发电机定子绕组由于受到制造工艺、运行环境及其附属连接部件、紧固件的影响,经常会出现绝缘水平/强度下降的问题。一般情况下,发电机定子绝缘问题的查找比较困难。电机制造厂常用绕组端部泄漏电流检测方法(所谓的“电位外移法”)对汽轮发电机绕组端部手包绝缘等部位进行测试,以检查绝缘弱点,消除三相泄漏电流不平衡或者某相泄漏电流偏大的问题。 1定子绝缘常见问题及发生原因 1.1定子绕组绝缘受伤 水轮发电机定子绕组在检修过程中常常因为起吊、搬运等受到挤压、刮蹭,导致定子绕组发生不同程度的损坏。在检修过程中虽然绝缘试验为合格,但是却潜伏着安全隐患,等到发电机运行一段时间后,这些缺陷逐渐暴露出来,容易引发绝缘事故。 1.2铁心硅钢片局部短路 水轮发电机定子铁心硅钢片由于局部的碰伤、电腐蚀、松动、高温等情况的持续作用,会逐渐破坏片间绝缘,导致局部短路现象发生。铁心硅钢片局部短路时,铁损会显著增强,局部过热明显,加速硅钢片和定子的主绝缘老化,如果没有及时发现和处理,会导致铁心严重烧损和定子绝缘击穿事故。 1.3电力系统发生短路故障 在电力系统发生短路故障且故障点距离发电机很近时,在发电机相间短路、匝间短路、短路接地、不对称运行、非全相运行等情况下,有可能造成定子主绝缘的局部受伤甚至烧毁定子。 1.4定子绕组受潮和脏污时会导致整体绝缘下降 受潮原因是发电机及其附属设备不完全密封,湿度高时,特别是冬天阴雨天气,定子绕组出口及中性点引出线处支持瓷瓶表面易结露形成水珠、水膜,使定子绕组整体绝缘降低;另外设备绝缘表面灰尘会吸湿,且灰尘、水具有导电性,造成绝缘值降低。空冷式发电机在停运状态下绝缘极易受潮,主要表现在泄漏电流显著增加、绝缘电阻显著降低。 1.5定子绕组及其附属连接部件、紧固件绝缘材料老化和加工工艺不良 绝缘材料影响着发电机使用的安全性和可靠性,在长期的现场运行中,发电机由于受到电气故障、温度、摩擦和机械振动的共同作用以及不同外部环境条件的影响,其定子绕组以及铁心叠片之间的绝缘部分会逐渐产生老化,绝缘电阻值下降,最终丧失其应有性能。 2某电厂定子绝缘问题分析处理案例 2.1机组概况 国网某力发电厂1号发电机单机容量为85MW。定子共有线圈396个,主引出线和中性引出线各3根,为双层条式波绕组,2Y型连接,额定电压13.8kV,绝缘等级F级。三十多年来,1号机组一直运行可靠,工况良好。但2013年开始,1号发电机的定子绝缘逐渐出现问题,主要体现在A、C两相直流泄漏电流相继出现数值偏大情况。2.2绝缘缺陷2013年4月,在1号发电机预防性试验中发现A相直流泄漏电流数值明显偏大(定子绕组两端均断引,下同),A相直流泄漏电流数值在2.0UN电压下达到了B、C两相的5倍以上,不符合规程中“在规定试验电压下各相泄漏电流的差别不应大于最小值的100%”的要求。考虑到机组停机时间较长,定子绕组有可能局部受潮,为了进一步确认是否存在绝缘缺陷,将机组空转干燥4h后,在热状态下进行试验,试验数据见表1。 从表1中可看出,1号机三相绝缘电阻和吸收比及直流耐压试验虽然合格,但A相直流泄漏电流数值在2.0UN电压下高达320.5μA。经验证明,测量泄漏电流能发现电力设备绝缘贯通的集中缺陷、整体受潮或有贯通的部分受潮以及一些未完全贯通的集中性缺陷,故判定1号发电机定子存在绝缘缺陷。 表1定子绕组绝缘电阻,吸收比、泄漏电流 2.3分析查找 2.3.1初次分析查找 线棒绝缘本身存在问题的概率微乎其微,如果整体模压线棒本身存在问题,线棒多年以来的绝缘电阻和交流耐电压试验一般就能够反映出来。泄漏电流主要由表面途径的泄漏所致,发电机泄漏电流异常增大,应该首先从绕组的受潮和污秽情况查起。通过对试验情况分析,认为存在两方面的原因:一是因检修时间长,机组整体吸潮,致使绕组表层局部受潮;二是由于在未吊出转子的情况下,各绕组表面的污垢难以清扫干净,且各相各个支路清洁情况不一,可能出现A相绕组泄漏电流增大的情况。于是采取了以下解决对策:(1)通过拔掉转子磁极对定子线棒端部、槽口和两端引线等重点部位进行全面清扫;(2)在试验前让发电机并网运行干燥。2013年10月13日进行了处理

大型发电机结构说 图解

一、发电机概述 发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产,国防,科技及日常生活中有广泛的用途。 发电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。因此,其构造的一般原则是:用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率,达到能量转换的目的。 发电机可分为直流发电机和交流发电机,交流发电机又可分为同步发电机和异步发电机(很少采用) ,还可分为单相发电机与三相发电机。 发电机通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。定子由定子铁芯、线包绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组成。转子由转子铁芯(或磁极、磁扼)绕组、护环、中心环、滑环、风扇及转轴等部件组成。 二、发电机的工作原理 按照电磁感应定律,导线切割磁力线感应出电动势,这是发电机的基本工作原理。图1为同步发电机的工作原理图。发电机转子与汽轮机转子为同轴连接,当蒸汽推动汽轮机高速旋转时,发电机转子随着转动。发电机转子绕组内通入直流电源后,便建立了一个磁场,这个磁场有一对主磁极,它随着汽轮机发电机转子旋转。磁通自转子的一个极(N级)出来,经过空气隙、定子铁芯、空气隙,进入转子另一个极(S极)构成回路。 图1 同步发电机工作原理图2 发电机出线的接线发电机转子具有一对磁极,转子旋转一周,定子绕组中感应电动势正好交变一次(假如发电机转子为P对磁极是,转子旋转一周,定子绕组中感应电动势交变P次)。当汽轮机以每分钟3000转旋转时,发电机转子每秒钟要旋转50周,磁极也要变化50次,那么在发电机定子绕组内感应电动势也变化50次。这样,发电机转子以每秒50周的恒速旋转,在定子三相绕组内感应出相位不同的三相交变电动势,即频率为50Hz的三相交变电动势。这时若

发电机定子铁芯槽楔检查修理技术规范(参考Word)

#3发电机定子铁芯槽楔检查修理技术规范 一、#3发电机型号:QFSN-330-2,额定功率330MW,冷却方式:水氢氢,定子铁芯:内径1250mm、外径2540mm、长度5200mm、槽数54、槽宽32.5mm、槽深163.3mm。 二、检修技术方案及要求: 1、定子槽楔检查及维修步骤如下: 1.1槽楔表面应清洁,无油垢、灰尘等脏物,无过热变色、龟裂、黄粉等现象。 1.2检查槽楔应紧固。首先硬度仪检查槽楔的紧量,标准按照哈电机厂标准进行检查。对发电机定子铁芯紧度进行检查。 1.2.1检查波纹板的平直度(槽楔的松紧度),把硬度测量仪分别放在槽楔1/3等分处测量其硬度,仪表显示低于660Leeb的,必须撤掉垫条及波纹板重新打紧。 1.2.2显示值在660-700Leeb的,一个槽内允许有两段而且不能连续。 1.2.3显示值在700Leeb及以上的,即为合格。 1.3检查关门槽楔正齿档应紧,阶梯档不考核,但要扎牢于端部线棒上,不得松动外移、凸起等,绑扎无破损。 1.4拆除不合格部分的槽楔,及楔下垫条,后进行清洗,清洗液为S 爱斯50。挑出受损槽楔、垫条进行更换。 1.5槽楔重新安装,并按照哈电机厂标准进行检验。 1.6检查铁芯应无锈斑、油垢,对锈斑可使用金属刷子将其刷掉,用压缩空气吹净。

铁芯无碰伤擦毛(毛边毛刺,凹凸点)及短路过热现象。 1.7槽楔安装完后进行定子铁损试验。若铁芯有发热点做上标记。 1.8处理铁芯发热点并且铁损试验检验合格。 2、本项目执行的主要技术标准如下,但不限于此:

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发电机定子铁心损耗试验方案

#1发电机定子铁芯损耗试验方案批准: 会审: 编制:王太国胡丹 设备管理部 2010年10月20日

#1发电机定子铁芯损耗试验措施 一、组织措施 本次#1机A修发电机抽转子检查发现铁心风道齿条、铁芯本体风道齿条、穿心螺杆剩余紧力过小,由上海电机厂技术人员进行紧力补偿处理。检修处理后发电机铁芯进行铁耗试验以检验确认各部无受损情况,因试验涉及面广危险性高,为确保试验能顺利开展特成立#1发电机定子铁芯损耗试验小组。 组长:胡林 副组长:张宏、王太国 小组成员:张朝权(电机厂)、计磊(电机厂)、许军、杨光明、黄敬、杨彬、省电科院试验人员、国电山东、运行部当值值长、机组长等。 工作小组具体负责整个试验方案的执行,具体分解如下: 省电科院试验人员:对试验的正确性、安全性负责;审编试验技术方案;完成试验所有仪器的正确接线、数据收集整理;负责整个试验过程的指挥。 上海发电机厂技术人员:负责试验前定子膛类工作结束并检查未残留任何工器具、剩余材料、杂物等。对整个试验全过程监督。对正确试验方法下不损伤发电机负责。 运行部:负责试验准备工作中#1机6kv A段运行方式、负荷倒

换操作,以及试验电源的送电工作。按照《运行事故处理规程》相关规定,对试验过程中发生异常(如6kv失电)的事故处理。 设备部:对试验的必要性、可行性、正确性负责;6kv开关保护定值修改整定等,全过程配合电科院试验人员进行试验。 安二公司:负责完成试验前各项准备工作,负责发电机出线三相短路、励磁线圈的敷设接线工作,励磁电缆检查试验工作,全过程配合电科院试验人员进行试验。 二、预控措施 1、试验前试验人员现场对参加试验的人员进行技术交底,在试验前必须确认运行方式是否满足要求,严防因6kv A段失电影响#2机组的正常运行。运行人员提前熟悉试验方案并做好事故预想。 2、二次保护班按试验方案计算参数,提前把6kv试验电源开关的保护定值整定好,避免保护误动、拒动。 3、运行部按照试验方案条件需求做好运行方式的调整,避免因试验时电流不平衡6kvA段跳闸后对运行机组和公用系统的影响。并考虑好恢复失电的措施。 4、设备部对励磁线圈的制作敷设中要充分估算好高压电缆、中间接头、终端接头的绝缘强度,在制作过程中要按电气规范进行,试验不合格不得投用。重视穿入发电机膛内部分电缆的敷设工作,做好防护措施,不造成对发电机膛内各部件的损坏。 5、安徽二公司现场做好试验区域的防护防火工作,现场必须设置安全围栏、放置一定数量的消防器材。

对水轮发电机定子冲片实际工作中问题的探讨

对水轮发电机定子冲片实际工作中问题的探讨 本文主要对水轮发电机整个组成部分的定子端部的冲片逸出所造成的整个发电机组的故障,经过一定的现场分析,并在处理过程中查找出问题的原因并进行一定的处理,需要进行全面的了解。这就对更好的改进整个设计,提高整个发电机组的安全性,保证水轮发电机的安全运行,有着极其重要的作用。 标签:水轮发电机;定子;冲片 前言 近些年来,随着水轮发电机数量的不断增多,无论是国内生产的,还是从国外进口的,都有定子端部冲片逸出的状况发生,造成了很多事故的发生,比如说停机短路、线棒的绝缘层受损。正是由于这类事故的发生,使越来越多的工程技术人员投入越来越多的精力去分析研究其发生的原因和机理,并提出合理的技术保障措施。 1 事故的发生 水轮发电机组一般在运行一两年的时候就会出现定子的线棒被割破的情况,这就造成线棒绝缘层受损,引发了定子短路烧毁,其实绝缘层的损坏是一个逐渐变化的过程,最开始的分析是由于电磁力的影响,使得冲片发生了移动。但是通过验证,事实并非如此。经过反复的比较分析,最终验证发电机的定子温度存在冷热变化,同时机座和铁心之间存在较大的温差,这就会发生热胀冷缩,使得机座和铁心之间发生位移,就会产生摩擦力,便会对线棒发生连续不断的割磨,使得绝缘层遭到破坏。但是具体的变化过程,主要还是要根据发电机组所处的环境不同而定。 2 定子冲片逸出的原因分析 要想分析冲片逸出的原因,就必须要了解定子端部的一些具体结构。一般对于低转速的发电机组来说,定子冲片轭部径向相对比较窄,因此,我们通常采用的螺杆是铁心背部拉紧螺杆而并不是穿心式螺杆。 2.1 冲片的装压 对于任何一种机组来讲,对机组运行的可靠性影响较大的就是装压叠片的质量,但是影响叠片的质量有很多因素,例如,各部分零件加工的精细程度、压紧度大小、压紧度的均匀性等,因此只有这些因素都处于一个良好的状态,才能真正的保证定子铁心的质量,才能让发电机组正常的运行,但是真正要做到各部分都处于一个良好的状态是比较难的,即使状态都趋于良好,但是由于定子冲片整体压紧还要受到定子高度的影响,铁心上部的受力往往是大于下部的,这样就会造成端部冲片逸出。

水轮发电机的常见事故处理(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 水轮发电机的常见事故处理(标 准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

水轮发电机的常见事故处理(标准版) (1)发电机断路器自动跳闸,运行人员应立即检查 1)灭磁开关是否跳闸,如未跳闸应立即远方跳闸; 2)检查是由于何种保护动作使断路器跳闸,查明光字牌后分析动作的正确性。如系外部故障引起过电流保护动作,同时内部故障保护未动作,发电机外部检查无明显的不正常现象,应与调度联系发电机可并入电网。 3)如系运行人员误动,判明后立即将发电机并入电网; 4)如系发电机内部故障保护动作而引起跳闸,应测量定子绕组的绝缘电阻,并对保护范围内的一切电气回路作详细的外部检查,查明有无冒烟、冒火、响声、焦味、放电、灼伤痕迹等外部现象,同时对动作的保护进行检查,联系调度查问电网上的情况。如未发现发电机及保护范围内的故障,发电机可从零升压,升压正常可将

发电机并入电网;升压不正常,应立即停机,详细检查故障部位并设法消除。 (2)发电机发生剧烈的振荡。有时有下列现象: 1)电力表指针在全盘上大幅度摆动; 2)定子电流表针来回剧烈的摆动,可能超过正常值 3)定子电压表和母线电压表指针剧烈的摆动,经常低于正常值4)转子电压表和母线电压表指针剧烈的摆动,经常低于正常值5)发电机发出鸣音,其节奏与表计指示摆动合拍。 这时运行人员应立即采取一下措施: 1)降低发电机的有功负荷,增加励磁电流,以恢复稳定; 2)采取上述措施无效后,应将机组解列或解列发电厂的一部分机组。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

水轮发电机常见故障及处理

水轮发电机常见故障及处理 由于水轮机发电机组的结构比较复杂,有机械部分、电气部分以及油、气、水系统,它受系统和用户运行方式的影响,还受天气等自然条件影响。容易发生故障或者不正常运行状态。某一次故障可能是一种偶然情况,但对整个机组运行来说又是一种必然事件。运行人员应从思想、技术、组织等各个方面做好充分准备。 (1)运行人员平时应加强理论学习,尽可能掌握管辖设备的工作原理和运行性能。(2)运行人员应熟悉各设备安装为止,各切换开关、切换片位置。 (3)运行班组应针对各种主要故障制定事故处理预案并落实到人。 (4)运行现场应准备必要的安全防护用具及应急工具。 (5)运行人员应由临危不乱沉着应对的心理素质。 一、发电机的异常运行及处理 发电机在运行过程中,由于外界的影响和自身的原因,发电机的参数将发生变化,并可能超出正常运行允许的范围。短时间超过参数规定运行或超过规定运行参数不多虽然不会产生严重后果,但长期超过参数运行或者大范围超过运行参数就有可能引起严重的后果,危机及发电机的安全应该引起重视。 1、发电机过负荷 运行中的发电机,当定子电流超过额定值1.1倍时,发电机的过负荷保护将动作发出报警信号。运行人员应该进行处理,使用其恢复正常运行。若系统未发生故障,则应该首先减小励磁电流减小发电机发出的无功功率;如果系统电压较低又要保证发电机功率因数的要求,当减小励磁电流仍然不能使用定子电流降回来额定值时,则只有减小发电机有功负荷;如果系统发生故障时,允许发电机在短时间内过负荷运行,其允许值按制造厂家的规定运行。 (1)现象

1)发电机定子电流超过额定值; 2)当定子电流超过额定值1.1倍时,发电机的过负荷保护将动作发出报警信号,警铃响,机旁发“发电机过负荷”信号,计算机有报警信号; 3)发电机有功、无功负荷及转子电流超过额定值。 (2)处理 1)注意监视电压、频率及电流大小,是否超过允许值; 2)如电压或频率升高,应立即降低无功或有功负荷使定子电流降至额定值,如调整无效时应迅速查明原因,采取有效措施消除过负荷; 3)如电压、频率正常或降低时应首先用减小励磁电流的方法,消除过负荷,但不得使母线电压降至事故极限值以下,同时将情况报告值长; 4)当母线电压已降到事故极限值,而发电机仍过负荷时,应根据过负荷多少,采取限负荷运行并联系调度起动备用机组等方法处理。 注意:通过相量图可分析出:图(a)减少励磁电流,会降低定子电流I,功率因素cosψ增大;图(b)减少有功,会降低定子电流I,功率因素cosψ减小。 2、发电机转子一点接地# 发电机转子接地有一点接地和两点接地,转子接地还可分为瞬时接地、永久接地、断续接地等。 发电机转子一点接地时,因一点接地不形成回路,故障点无电流通过,励磁系统仍能短时工作,但转子一点接地将改变转子正极对于地电压和负极对于地电压,可能引发转子两点接地故障;继而引起转子磁拉力不平衡,造成机组振动和引起转子发热。 (1)现象: 1)警铃响,机旁发“转子一点接地”信号;计算机有报警信号。

汽机发电机铁芯温度过高原因分析及处理

汽机发电机铁芯温度过高原因分析及处理 发表时间:2019-07-02T14:36:30.080Z 来源:《河南电力》2018年23期作者:毛国华 [导读] 广东某发电厂一期#1、2发电机为上海汽轮发电机有限公司生产的QFS-125-2型双水内冷汽轮发电机。 (广东粤电博贺煤电有限公司广东茂名 525000) 摘要:本文主要介绍QFS-125-2型双水内冷汽轮发电机定子铁芯第8、10、24、26点等四点温度一直偏高原因分析及改造效果。 关键词:发电机;定子;铁芯;温度;8氟橡胶 引言 广东某发电厂一期#1、2发电机为上海汽轮发电机有限公司生产的QFS-125-2型双水内冷汽轮发电机。由于发电机定子铁芯两侧端部通风风力不足、定子膛内冷却风量分配不均等原因,造成定子铁芯两侧端部局部过热。在夏季定子铁芯两侧端部个别位置温度最高达到 130℃,超过规定值120℃。通过改造发电机空冷系统及在发电机定子膛内加装8氟橡胶挡风板改变发电机两侧端部分布风量、调整发电机转子风扇叶片角度增大冷却风力来降低发电机定子铁芯两侧端部温度高的问题,将发电机定子铁芯温度保持在106℃以下。 1、发电机定子铁芯温度过高位置点 #1、2发电机自投产后其定子铁芯第8、10、24、26点等四点温度一直偏高。尤其第8点铁芯温度测点经常超标报警,最高温度达130℃,超出规定值120℃。此缺陷严重危及到发电机组的安全运行。 2、发电机定子铁芯温度过高原因分析 发电机的定子铁芯和端部结构件及转子表面是依靠发电机转子风扇使空气循环来冷却,发电机转轴上的风扇与空气冷却器组成一个封闭循环系统。冷风由安装在转子轴两端的轴向风扇处进入,通过转子表面流经定子铁芯径向通风道再进入发电机下面的出风口进入空气冷却器。 根椐测点显示发电机定子铁芯第8、10、24、26温度高点核对位置分是定子铁芯第62、61、5、4段轭部,发电机定子铁芯分为65段,温度高部位分布在定子铁芯对应两侧端部的轭部。如(图1)所示。其它部位温度都在100℃以下。针对发电机定子铁芯第62、61、5、4段轭部等四个部位温度过高分析有以下原因: 该部位铁芯短路;测温元件误差大;冷却风路漏风或阻塞;发电机空气冷却器冷却能力不足;发电机定子铁芯两侧端部通风不足;发电机定子膛内冷却风量分布不均匀;定子铁芯两端部位存在漏磁现象,风力不足带不走该部位涡流产生的热量;发电机运行中风量不足难易带走铁芯产生的热量,从而引起膛内热风滞流的原因导致铁芯两侧端部对应部位温度高。 排除发电机定子铁芯端部温度高的原因: (1)、检测发电机定子铁芯测温元件,在温度温度36℃测量阻值113.94Ω,运行显示125℃时解除测温元件接线测量阻值得147.94Ω。经查有关手册核对阻值准确,证明测温元件准确无误。 (2)、判断冷却器冷却能力,根椐发电机冷却器的进口风温为64℃出口风温为40℃,进、出口风温能达到要求。 (3)在大修时解体发电机检查风路系统各密封处密封良好,无阻塞现象。 (4)发电机定子铁芯无短路、测温元件准确、冷却水路无堵塞、冷却风道无漏风、冷却器冷却能力无不足。 造成发电机定子铁芯端部温度过高主要原因是: (1)定子铁芯两侧端部通风能力不足或定子膛内冷却进风量分配不均,造成该部位局部过热。 (2)定子铁芯两端部位存在漏磁现象,风力不足带不走该部位涡流产生的热量,亦会使该部位易产生涡流过热现象。 (3)发电机运行中风量不足难易带走铁芯发出的热量,从而引起其膛内热风滞流导致该部位经常超温报警。 3、发电机定子铁芯温度过高处理方法 在#1、2机组同时大修时按如下方案对#1、2发电机进行改造: (1)解体发电机,调整发电机转子汽、励两端风扇叶片角度,由原来的25026/调整为300,更换相应损坏的保险垫圈、螺母等,固定风叶后对风扇叶片进行金属探伤无裂纹。调整风扇叶片角度后提高发电机的冷却风量,增加定子冷却进风量约10%。 (2)增加定子内膛两侧端部挡风板(图2),将定子内膛两端的第一、二根槽楔打出并将第一根槽楔锯短5mm。在发电机定子堂内圆第二根槽楔与第三根槽楔间安装挡风板,内圆尺寸为R555,材料为8氟橡胶高度为15mm、厚5mm,数量74块。更换相应损坏的槽楔等,并用绝缘材料牢固绑扎端部。处理后可增加铁芯的两侧端部的冷却风风量约8%;即改变发电机进风量分配,增加发电机两侧端部铁芯的冷却风量,从而提高发电机端部铁芯的冷却效果。 图2 改造后发电机定子铁芯 4、发电机大修改造后定子铁芯温度情况 通过上述改造#1发电机组大修后投运时,其定子铁芯两侧端部部分原先经常超温报警的缺陷已得到彻底消除(对比修前和修后的数据

水轮发电机定子线圈

水轮发电机定子线圈 采用环氧云母绝缘制成的新式大型水轮发电机定子绕组的预期寿命是50年以上[1]。最近一项与加拿大电气协会有关组织所赞助的对新式和老式绝缘系统的全球调查显示, 定子绕组在重新绕制前可正常运转50年[2]。但有一些迹象表明,在过去十多年所生产的发电机寿命是无法达到50年的。 决定定子绕组寿命的关键因素是被使用作为隔离高电压铜导体及定子铁芯的电气绝缘。比起定子绕组内其他的组成材料如铜或钢, 绝缘材料有较低的熔点和较弱的机械强度。结果是,随着运转时间的增长, 绝缘是最有可能发生老化及恶化,最终导致接地故障。另一个可能出现故障的是铜导体- 特别是线棒没有被牢靠的固定在线槽内(因此产生振动),或两个线棒间焊接品质不良。 遗憾的是,现在要对过去十年所生产的发电机定子绕组的预期寿命有相同或较低稳定度的统计进行证明还言之过早。然而, 在线局放测试[3]已被世界各地的发电公司采用, 侦测发电机运行中定子绕组可能发生的绝缘问题和连接问题。在说明近期水轮发电机的故障现象前,从数千台电机上采集的局放数据与老旧机组比较后,显示了定子绕组问题似乎是过去十年中较普遍发生的故障。最后, 讨论发电公司如何确保定子绕组的长期寿命。 局放量大小与电机制造年代的关系 在对数以千计的电动机和发电机所采集的在线局放数据分析后发现, 一些电机制造厂在过去十年所生产的电机定子绕组的局放量超过他们10年前所生产的电机定子绕组的局放量[4]。例如, 图1显示位于欧洲、北美和日本的大型电机制造商在不同年代生产的定子绕组局放量与生产年代的关系。这些电机包含了13-15kV的空冷型机组。这一数字显示,四家电机制造厂于2003年所出厂电机的局放量比1995年前出厂的电机局放量明显高出许多。而高的局放量通常代表了定子绕组绝缘正快速老化,同时存在电气接触不良的隐 患。高的局放幅值是对近期制造的电机定子一个值得关心的客观资讯。

浅谈普定水电站水轮发电机定子铁心磁化试验

浅谈普定水电站水轮发电机定子铁心磁化试验 大中型水轮发电机的定子,因外形尺寸大,受到运输条件的限制,其定子机座采用分瓣制造运输,在安装现场进行组装焊接、铁心叠装及定子下线。由于工地的环境条件较工厂要差,所以要求现场叠装的定子铁心必须进行磁化试验,从而通过测量单位铁损及温升的方法检查叠片质量。本文介绍了普定水电站3号机组发电机定子铁心磁化试验的理论计算、试验步骤、试验标准、试验结果分析及结论。 标签:普定水电站;定子铁心磁化试验;单位铁损;温升 1.磁化试验的原理 普定水电站位于乌江上游南源贵州省普定县三岔河中游,距贵阳市125km。水库正常蓄水位1145m,总库容4.21亿m3,为不完全年调节水库。 定子铁损试验是在定子铁心叠装、初步压紧完成后进行,其目的就是确认定子铁心硅钢片设计制造、现场叠装、压紧等整体质量,检查铁片间是否有短路情况,绝缘是否良好。 在叠装完成的发电机定子铁心上缠绕励磁绕组,绕组中通人交流电流,使之在铁心内部产生接近饱和状态的交变磁通使铁心磁化,从而在铁心中产生涡流和磁滞损耗,使铁心发热。同时,如铁心中片间绝缘受损或劣化部分将产生较大的涡流,温度升高较快。用埋设的热电偶测量铁芯上下压板及定子机座的温度,计算出温升和温差;用红外线测温仪查找局部过热點及辅助测温;在铁心上缠绕测量绕组,测量其感应电压,计算出铁心总的有功损耗。计算出温升与单位铁损。根据测量结果与设计要求比较,来判断定子铁心的制造、安装质量。 2.试验前的计算 (1)定子铁心磁化试验所需要的基本数据: 定子铁芯外径Da=590cm,定子铁芯内径Di=527.2cm,定子铁芯长度Lfe=97cm,定子铁芯齿高度hc=13.88cm,通风沟数:n=22,通风沟高度:b=0.8cm。 (2)定子铁芯轭部截面积计算: 1)铁芯有效长度:L=k(Lfe-nb)式中,K为叠压系数0.96。 L=0.96(97-22×0.8)=76.224cm 2)铁芯轭部高度:ha=(Da-Di)/2-hc=(590-527.2)/2-13.88=17.52cm

发电机定子铁芯变形故障分析及处理标准版本

文件编号:RHD-QB-K1669 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 发电机定子铁芯变形故障分析及处理标准版本

发电机定子铁芯变形故障分析及处 理标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 漫湾发电厂共安装5台由东方电机厂制造的SF250/12200-48水轮发电机组,1993年5号机作为首台发电机组正式投运,1995年,5台机组全部投产。 机组运行初期情况良好,但在1998年8月初,运行人员发现5号机机架振动、电磁噪音明显增大。检修人员随即对5号机的空冷器、定子铁芯轭部进行外观检查,结果发现定子铁芯发生了不均匀变形的现象。同时,相继对其余4台机也作了类似的检查,结果发现2,4,6号机都有类似的现象。

由于定子铁芯变形,形成一种磁振动,增大了机组的振动。如果机组长期在这种状态下运行或振动进一步增大,将给机组结构造成无法预知的破坏,进而导致重大事故或损坏。另外,定子铁芯的变形,也会破坏原机组的磁路线,形成不正常、不规则的磁路,改变原机组的正常运行状态,造成定、转子内部结构的损坏,进一步导致机组重大事故。 1 定子铁芯变形的原因 鉴于定子铁芯变形给机组安全运行留下重大隐患,云南省电力集团公司多次召开有关专家及电厂技术人员参加的事故分析会,与会者认为定子铁芯变形的主要原因有以下几点: (1)发电机设计时,对机座号大、轴向较长、硅钢片轭部较宽(475mm)的定子铁芯,在其轭部未设拉紧螺杆;加上发电机通风采用无风扇鼓风系

水轮发电机组的异常运行

水轮发电机组的异常运行

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第十章水轮发电机组的异常运行 第一节水轮机的常见故障与事故处理 水轮机运行中难免会发生各种各样的异常情况,同一异常现 象可能有不同 的产生原因,因此,在分析故障现象时,要根据仪表指 示,机组运转声响,振动,温度 等现象,结合事故预兆,常规处理经验进行分析判断, 必要时采用拆卸部件解体检 查等方法和手段,从根本上消除设备故障. 一水轮机出率下降 水轮机导叶开度不变的情况下,机组出率下降 明显,造成水轮机出率下降 的常见原因有; (1)上游水位下降,渠道来水量急剧减少. (2)前池进水口栏污栅杂草严重阻塞. (3)电站尾水位抬高. (4)水轮机导叶剪断销断裂,个别导叶处于自由开度状态. (5)水轮机导水机构有杂物被卡住,冲击式机组的喷嘴堵塞. (6)冲击式机组折向器阻挡水流. 针对上述原因进行相应的检查处理 (1)若水库水位下降,有效水头减小,则水轮机效率降低,机组出力下降. 水库水位过低,应停止发电运行,积蓄水量,抬高水位 后再发电.渠道来水量急剧 减少,或上游电站已经停机,渠道发生事故断流,应停 机后检查处理. (2)要及时清理栏污栅杂草,防止杂草阻塞以致影响水轮机出力. (3)检查尾水渠道有否被堵塞,是否强降雨造成河道水位抬高. (4)详细检查水轮机导叶拐臂的转动角度是否一致,发现个别导叶角度 不一致时停机处理. (5)检查水轮机内部噪声情况,做全开,全关动作,排除杂物.必要时拆卸 水轮机尾水管或打开进人孔进入蜗壳,取出杂物. (6)检查冲击式机组折向器位置,如其阻挡水流,须调整折向器角度. 水轮机出力下降,往往会出现异常声响和振动,蜗壳压力表指 示下降或大 幅度波动等现象,要根据情况进行分析和判断处理. 二水轮机振动 水轮机运行过程中振动过大会影响机组正常 运行,轻则机组运行不稳定, 出力波动大,轴承温度高,机组运转噪声大,而其机组 并网困难;重则引起机组固定 部件(地角螺栓)损坏,尾水管金属焊接部件发生裂纹, 轴承温度过高而无法连续运 行.应针对不同情况,查清机组振动原因,采取对应措 施,恢复机组正常运转.水轮机

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