设备事故分析报告书格式[1]

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设备事故调查报告范文

设备事故调查报告范文

设备事故调查报告范文设备事故直接影响到企业的经济效益、安全环保、产品的产量及质量,更重要的是很多设备事故会危及到人身安全。

下面是店铺为大家带来的设备事故调查报告范文,仅供参考。

设备事故调查报告范文1:1、事故经过:事故前吉林热电厂运行方式,1-11号机、1、2、4-15号炉运行,3号炉备用。

其中,1-9号炉和1-7号机为母管制,10、11、14、15号炉分别对应8、9、10、11号机为单元制。

全厂蒸发量3970吨,发电量837MW。

2007年1月10日,按定期工作规定电气运行与检修人员配合进行厂用6kV和0.38kV系统工、备电源联动试验(电气主接线一次系统见附图1)。

上午9时40分,进行到0.38kV除尘2段母线工、备电源联动试验时,发现2号除尘变高压侧开关跳闸后低压侧开关不联跳。

10时30分运行人员将2号除尘变停电,0.38kV除尘2段母线倒由备用电源运行(6kV和0.38kV系统见附图2),由检修人员检查2号除尘变低压侧开关不联跳的原因,试验暂停。

11时50分,2号除尘变低压侧开关不联动缺陷处理结束,决定下午继续进行试验。

12时38分,值长电话通知11号机副单元长,主盘电缆中间头测温装置报警:“除尘2段备用电源电缆(380伏低压电缆)温度高59℃,地点在除尘2段配电室下”(此电缆中间头为1987年火电原始安装,电缆型号为VLV22-3×185+1×95,4根并联,可载流266×4=1064A。

1997年增设电缆中间头测温装置)。

当时0.38kV除尘2段母线负荷电流988A。

副单元长通知电气检修人员后去现场进行检查。

12时50分将2号除尘变压器投入运行,除尘2段备用电源开关(低压)断开。

之后10号机电气值班员去现场检查除尘2段备用电源电缆中间头。

当打开电缆沟井盖时,有大量烟雾,无法进入沟内,立即通知有关人员。

13时00分,值长再次告知11号机单控室值班员:“除尘2段备用电源电缆(380伏低压,此时本电缆已与除尘2段断开无电流)温度高79℃”。

设备事故报告单_secret

设备事故报告单_secret

设备事故报告单_secret事故概述事故发生时间:2021年10月15日下午3点30分事故地点:公司总部18楼事故责任人:张某,机房值班人员事故描述:在2021年10月15日下午3点30分左右,公司总部18楼机房发生电脑设备事故,导致部分业务系统出现不可预料的故障。

据了解,当时机房值班人员张某正在对部分服务器进行更新维护,由于未能正确认识到设备之间的依赖关系,导致部分设备未能正常更新。

而在更新后的重启过程中,这些设备的数据出现异常错误,使得本应正常运行的业务系统不可用。

事故影响1.影响运营业务正常生产,停电、线路中断等导致交易中断,不便客户使用。

2.消费者流失,损害公司信誉度。

3.赔偿损失,公司有可能面临一定的经济赔偿。

事故处理过程和结果处理过程:1.机房值班人员立即调取了当时的日志,并加以分析。

2.确认出问题的设备,并迅速切换到冗余设备上,保证业务系统如常运行。

3.取消了该值班人员一切系统更新和维护权限。

4.上报事故并展开事故全面调查,核查所有相关系统、设备,排查潜在隐患。

结果:1.系统将严格控制运维权限和对资源的访问以及修改权限;2.优化机房检查和管理流程;3.对服务和系统的可恢复能力和容错能力进行全面提升,并对相关人员进行了安全知识培训和技术培训。

预防措施1.加强运维人员培训,提高运维人员的维护意识以及对设备依赖关系的理解;2.加强机房检查和管理,确保设备及时更新、维护,减小设备故障率;3.定期安排设备的备份和容灾性能,保障系统可及时恢复;操作建议1.向运维人员通报本次事件,提升运维人员对运维安全性的重视程度;2.提高相关部门对于机房管理和维护的投入,增加收购最新设备的投资预算,减少受到设备问题的影响;3.了解业务体系架构,设定高可用系统;4.加强信息安全管理,提高故障发现和处理的效率,保障公司的业务和数据安全。

总结本次事件的发生,暴露了公司在设备管理和维护方面存在的问题,引起了多方面的影响。

设备火灾事故分析报告模板

设备火灾事故分析报告模板

设备火灾事故分析报告模板一、事故概述(1)事故发生时间:2021年10月1日下午3点(2)事故地点:某某工厂生产车间(3)事故原因:电器设备故障引发火灾(4)事故造成损失:2名员工受伤,1名设备被损毁二、事故详细情况2021年10月1日下午3点,某某工厂生产车间发生火灾事故。

据现场目击者描述,火灾起因是一台生产设备发生了短路故障,导致设备着火并蔓延至周围物品。

工厂员工立即启动灭火器进行扑救,并拨打了急救电话。

当地消防队和医护人员在接到报警后迅速赶到现场,将火势控制并救治伤员。

经初步调查,事故造成2名员工受伤,其中一人轻伤,一人重伤,另外一台设备被损毁。

三、事故分析(1)设备故障原因经过工厂技术人员分析,事故起因是设备电路发生了短路故障。

该设备已经使用了5年,电路老化严重,且平时维护不到位,导致了故障的发生。

(2)安全管理不到位工厂管理层在安全管理方面存在一定漏洞。

首先,在设备维护保养方面,工厂没有建立完善的维护保养制度,员工对设备的检修工作流程不够规范,导致了设备故障的放大。

其次,在安全意识培训方面,工厂也未能加强员工的安全意识,以及危险品使用和存储管理培训,员工对安全管理的重视程度不够。

(3)应急处置不当虽然员工在发生火灾后及时启动灭火器进行扑救,并拨打了急救电话,但由于缺乏相关的火灾应急处置培训,员工的处置方式不够规范,没有有效的控制火势扩散,造成了一定的损失。

四、事故教训和改进措施(1)强化设备维护保养工厂应该建立完善的设备维护保养制度,对设备进行定期的检修和维护,并及时更换老化和损坏的零件,以确保设备的正常运转和安全性。

(2)加强安全意识培训工厂应该加强员工的安全意识培训,包括危险品使用和存储管理培训,让员工意识到安全管理的重要性,提高员工的安全防范意识和技能。

(3)加强应急处置培训工厂应该加强员工的火灾应急处置培训,让员工了解火灾的应急处置程序,掌握灭火器的使用方法,提高员工的火灾处置能力。

设备事故报告书

设备事故报告书
事故经过
事故原因
经过作业区设备管理人员、技术员分析此次设备故障的主要原因是:
1、
防范措施
1、
责任及考核
事故的减产损失

修复费用

组织:审核:批准:
设备事故报告书
事故Hale Waihona Puke 位:事故名称事故分类
(√)设备故障
()小设备事故
日 期
年月日
( )一般设备事故
操作人员
()大设备事故
( )重大设备事故
设备事
故时间
起止时间
年月日至年月日
对生产影
响程度
时长(小时)
3
事故原
因分类
(√)A类:点检维护不周( )B类:检修质量( )C类:备件质量
()D类:标准不完善()D类:设备失修()E类:其它

设备事故调查报告

设备事故调查报告

设备事故调查报告设备事故调查报告一、背景介绍近期,我公司发生了一起设备事故,造成了严重的人员伤亡和财产损失。

为了彻底了解事故原因,避免类似事故再次发生,特组织了一次全面的调查。

二、事故概述事故发生在5月15日下午2点左右,地点是我公司的生产车间。

当时,工人小李正在操作一台新购买的机械设备,突然设备发生故障,导致机械部件脱落,砸中了小李的头部,造成他当场昏迷。

三、调查过程1. 现场勘查调查组第一时间赶到现场,对事故现场进行了详细勘查。

我们发现,设备的螺栓连接处出现了断裂,导致机械部件脱落。

同时,我们还发现设备的保护罩存在磨损和松动的情况。

2. 询问相关人员我们对事故现场的目击者、相关工人和设备维修人员进行了询问。

根据他们的回答,我们了解到在事故发生前,设备曾出现过故障,但并未及时得到修复。

工人小李在操作设备时,并没有戴上安全帽,也没有按照操作规程进行操作。

3. 技术分析为了进一步了解设备故障的原因,我们请来了专业的技术人员进行分析。

经过检测,他们认为设备的螺栓连接处出现断裂是由于长期使用和维护不当导致的。

同时,保护罩的磨损和松动也加剧了事故的发生。

四、事故原因分析根据调查结果,我们可以得出以下事故原因分析:1. 设备故障未及时修复设备曾出现过故障,但由于工作繁忙和维修人员不足,未能及时修复。

这导致了设备在使用过程中出现了断裂现象。

2. 操作人员安全意识不强工人小李在操作设备时未戴安全帽,也没有按照操作规程进行操作。

这种不规范的操作方式增加了事故发生的风险。

3. 设备维护不当保护罩的磨损和松动说明设备的维护工作存在问题。

长期的使用和缺乏及时维护,导致设备在工作中出现了安全隐患。

五、事故教训与改进措施1. 加强设备维修工作公司将增加维修人员的数量,并制定明确的维修计划,确保设备故障能够及时得到修复。

2. 提高操作人员安全意识公司将加强对操作人员的培训,提高他们的安全意识,确保他们按照操作规程进行操作,并配备必要的安全防护装备。

设备事故报告

设备事故报告

设备事故报告日期,2022年10月15日。

地点,XX工厂。

报告人,XXX。

一、事故概况。

本次事故发生在XX工厂生产车间,事故设备为XX机器。

事故发生时,机器突然出现异常响声,并伴有烟雾,工人立即停机并进行紧急处理。

经初步检查,发现机器主要零部件出现故障,导致设备无法正常运转。

二、事故原因分析。

经过对事故设备的详细检查和分析,初步确定事故原因为以下几点:1. 设备长时间运转,导致部分零部件磨损严重,超出使用寿命。

2. 设备维护保养不到位,未按时更换易损零部件,加速了设备故障的发生。

3. 设备操作人员未按照操作规程进行操作,导致设备在高负荷下运转,加剧了零部件的磨损。

三、事故影响。

1. 本次设备事故导致生产车间生产计划受到严重影响,生产线停机时间较长,损失严重。

2. 由于设备故障,生产车间部分订单无法按时完成,给客户交货造成了延误,严重影响了客户满意度。

3. 设备故障导致生产车间部分员工无法正常工作,造成了人力资源的浪费。

四、事故处理及改进措施。

1. 立即对设备进行维修,更换损坏零部件,并进行全面检查,确保设备安全运行。

2. 加强对设备的定期检查和维护保养工作,制定更加严格的设备维护计划,确保设备的正常运行。

3. 对设备操作人员进行再培训,加强对操作规程的宣传和教育,提高员工对设备操作的规范性和安全意识。

4. 加强生产计划的调度和管理,合理安排生产任务,避免因设备故障造成的生产延误。

五、结语。

设备事故的发生给生产车间的生产秩序和生产计划带来了严重影响,也给企业的生产经营造成了一定损失。

通过对本次事故的分析和处理,我们将进一步加强对设备的管理和维护,确保设备的安全运行,同时加强对员工的培训和教育,提高员工的安全意识和操作规范性。

相信在全体员工的共同努力下,XX工厂的生产工作一定会更加顺利,企业的生产经营也一定会取得更加辉煌的成绩。

设备事故分析报告设备事故调查报告

设备事故分析报告设备事故调查报告

设备事故分析报告设备事故调查报告设备事故调查报告1、事故名称:电机车齿轮箱未加齿轮油状态下运行,造成轴承损坏2、事故单位名称:项目部3、事故等级:一般事故事故类别:设备事故4、事故起止时间:2021年6月18日1时07分至2021年6月18日7时58 分5、设备情况(设备规范、制造厂、投产日期等)电机车型号:XK8/6P 制造厂:投产时间:2021年6月1日 6、事故前工况:掘进完毕,进行管片拼装 7、事故发生经过和处理情况:电机车运送两环管片后无异常,在运送第三环时在隧道240米处突然停止,检查无发现有其它异常。

但此时电机车无法运行,不能移动。

后将电机车电瓶取下,车体上端盖移开,打开轴承箱发现是轴承磨损的原因所致。

8、事故原因:直接原因:电机车齿轮箱缺润滑油运行原因分析:一、厂家原因:1、厂家随机附带说明书过于简单,没有说明使用前的注意事项及维护保养方法,后了解到是出库员拿错说明书所致。

2、厂家给出错误答复,称电机车出厂具备使用条,对适用方造成迷惑。

3、电机车设计构造有缺陷,机车由3cm厚钢板全封闭,不易检查。

齿轮箱部位未留检查孔。

二、使用方原因:1、使用前设备管理员未对设备进行初次使用的检查工作。

2、维修班组未履行相关职责3、操作手违反设备管理办法,未履行相关职责。

9、事故损失情况(设备损坏情况、直接经济损失、损坏设备修复时间等):损坏轴承1个,设备修复用时2天,造成经济损失1000元。

未对管片、人员和其他设备物品造成损失。

10、事故暴露问题:1、出厂说明书存在缺陷。

2、电机车外观设计不合理。

3、设备管理员麻痹大意。

4、检修维护人员责任心不强,在设备初次使用前没有高度重视,麻痹大意,未采取相应措施。

11、预防事故重复发生的措施,执行措施的负责人、完成期限,以及执行情况的检查人:(1)在采购新设备验收时必须对其组装构造的合理性经行检查。

(2)要求供货方提供详细、全面的设备说明书及操作手册。

(3)设备运行前须组织相关人员对设备说明书经行学习,并对操作手进行技术交底。

设备事故调查报告范文

设备事故调查报告范文

设备事故调查报告范文设备事故调查报告范文1:1、事故经过:事故前吉林热电厂运行方式,1-11号机、1、2、4-15号炉运行,3号炉备用。

其中,1-9号炉和1-7号机为母管制,10、11、14、15号炉分别对应8、9、10、11号机为单元制。

全厂蒸发量3970吨,发电量837MW。

2023年1月10日,按定期工作规定电气运行与检修人员协作进展厂用6kV和0.38kV系统工、备电源联动试验(电气主接线一次系统见附图1)。

上午9时40分,进展到0.38kV除尘2段母线工、备电源联动试验时,发觉2号除尘变高压侧开关跳闸后低压侧开关不联跳。

10时30分运行人员将2号除尘变停电,0.38kV除尘2段母线倒由备用电源运行(6kV和0.38kV系统见附图2),由检修人员检查2号除尘变低压侧开关不联跳的缘由,试验暂停。

11时50分,2号除尘变低压侧开关不联动缺陷处理完毕,打算下午连续进展试验。

12时38分,值长电话通知11号机副单元长,主盘电缆中间头测温装置报警:“除尘2段备用电源电缆(380伏低压电缆)温度高59℃,地点在除尘2段配电室下”(此电缆中间头为1987年火电原始安装,电缆型号为VLV22-3×185+1×95,4根并联,可载流266×4=1064A。

1997年增设电缆中间头测温装置)。

当时0.38kV除尘2段母线负荷电流988A。

副单元长通知电气检修人员后去现场进展检查。

12时50分将2号除尘变压器投入运行,除尘2段备用电源开关(低压)断开。

之后10号机电气值班员去现场检查除尘2段备用电源电缆中间头。

当翻开电缆沟井盖时,有大量烟雾,无法进入沟内,马上通知有关人员。

13时00分,值长再次告知11号机单控室值班员:“除尘2段备用电源电缆(380伏低压,此时本电缆已与除尘2段断开无电流)温度高79℃”。

11号机单控室值班员电话告知10号机单控室值班员,13时28分,2号除尘变压器跳闸,速断和高压侧接地爱护动作,13时55分,将除尘1、2段母线工、备电源停电。

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设备事故分析报告书格式
标题:_________________ 事故分析报告
一、基本情况
设备基本情况(生产厂家/建设单位,规格型号等)、设备投产日期、设备使用情况、当时环境情况、有无验收手续、设备管理者情况
二、事故发生的时间、地点、经过及应急措施描述
写明事故发生的准确时间、地点,附事故现场照片
经过写明当班操作人员姓名,交接及交接班本记录情况,班中设备点检及点检卡记录情况,操作人员设备操作情况,发现设备事故经过,事故处理步骤,事故上报及应急、抢修情况。

三、事故损失计算
1、直接经济损失:事故造成设备零部件损坏及修复费用总计。

2、间接经济损失:事故造成生产线停产的减产损失。

四、事故原因分析
1、当班操作人员是否按设备操作规程、安全规程进行操作;是否按点检卡要求进行设备点检;是否按设备维护保养规程进行设备维护保养;是否按润滑制度要求进行设备润滑检查加油等。

2、维修人员是否按设备检修规程进行设备维修。

3、各级管理人员是否完善落实了各项设备管理制度,布置的工作是否进行了检查落实。

4、事故原因分类:
(1)使用操作不当;
(2)维护不周;
(3)设备失修;
(4)安装、检修质量不佳;
(5)材料、备品配件质量不良;
(6)设计制造不合理;
(7)管理者责任;
(8)自然灾害;
(9)人为破坏性事故;
(10)其它原因。

五、事故定性分析
1、是否是责任事故。

2、一般事故、重大事故、特大事故。

六、事故责任人的处理意见按设备事故管理规定对事故相关责任人进行行政处分及经济处罚。

坚持“四不放过”原则(事故原因未查清不放过、事故责任人未受到处理不放过、事故责任人及周围群众未受到教育不放过、事故指定的切实可行的措施未落
实不放过)。

七、防范措施
1、提出防止类似事故发生的技术改进措施。

2、提出防止类似事故发生采取的管理措施。

3、落实企业安全生产主体责任
4、加强操作人员管理及资源管理
5、提高管理人员应急处理能力
6、加大对企业安全生产行政监管力度
7、健全制度标准、提高管理效能严格依照“ 四个凡事” 执行(凡事有章可
循、凡事有据可查、凡事有人负责、凡事有人监督)。

事故单位签章
报告日期
附:参与事故(故障)分析人员一览表。

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