脱碳再生塔05C002再生工况差的原因分析

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脱碳系统问题分析及整改措施

脱碳系统问题分析及整改措施
z a t i o n e t c .,a p p r o p r i a t e i mp r o v e me n t me a s u r e w a s s u p p o s e d .
Ke y wo r d s: d e c a r b u r i z a t i o n;p r o b l e m ;a n a l y s i s ;me a s u r e
加, 过滤 器 易堵塞 。 采 取 的措施 如下 :
在 塔 的支承 板上 。液 泛 现象 一 经 发 生 , 若气 速再 增 加, 鼓泡 层 就迅速 膨 胀 , 进 而发 展 到 全塔 , 使 脱 碳 溶
液 不易顺 畅 流下 。 液 泛原 因主要 有 :
( 1 ) 经常 清理 机械 过滤器 。
F e b. 2 01 4

化 肥设计
Ch e mi c a l F e r t i l i z e r De s i g n
第5 2卷
第 1期
5 0・
2 0 1 4年 2月
脱碳 系统 问题 分析 及 整 改措施
何 欢
8 4 4 8 0 4 ) ( 中国石油塔里木油 田分公 司 塔西南化肥厂 , 新疆 泽普
Ab s t r a c t : Au t h o r ha s a n a l y z e d t h e p r o b l e ms t h a t t h e t o t a l a l k a l i c o n t e n t wa s t o o h i g h i n t h e s c r u b b i n g s e c t i o n o f r e g e n e r a t i o n t o we r e x i s t i n g i n d e c a r - b u r i z a t i o n s y s t e m ,d e c a r b u r i z a t i o n s o l u t i o n b e i n g b l a c k a n dmo r ema t t e r o fi mp u r i t y d e p o s i t e d,f lo o d i n g,t o omu c h V2 O5 c o n s u me,c o l l u di n g o fd e c a r b u r i —

SCR烟气脱硝催化剂再生过程中的环境问题及处理措施

SCR烟气脱硝催化剂再生过程中的环境问题及处理措施

SCR烟气脱硝催化剂再生过程中的环境问题及处理措施关键词:SCR 脱硝催化剂脱硝催化剂再生工业污染源排放的氮氧化物是燃煤过程产生的,控制措施包括燃烧过程控制和燃烧后NOX治理。

SCR 烟气脱硝催化剂是减少NOX排放行之有效的方法。

我国燃煤火电厂、钢铁行业等企业数量较多,都逐步加装了SCR烟气脱硝装置,未来几年内,我国将产生大量的废旧烟气脱硝催化剂。

目前,国家已将其纳入危险废物进行管理,企业按照有关法律法规依法处理处置废烟气脱硝催化剂,并采取有效措施,防止造成环境污染和资源浪费。

本文就当前SCR烟气脱硝催化剂再生过程中产生的环境问题展开分析,就其再生技术的改进措施进行研究,就如何处理环境问题提出具体措施。

关键词:SCR烟气脱硝催化剂;再生;三废;环境问题;技术改进选择性催化还原(SCR)是目前国内外用于火电厂氮氧化物排放控制的主要技术,作为燃煤电厂脱硝系统的重要组成部分,脱硝催化剂费用占据了脱硝工程总投资近50%的比例,催化剂作为SCR系统核心在使用一段时间后需进行更换,从而加剧了电厂运行成本。

随着脱硝装置的广泛应用,成本的增加在“十三五”新形势下将尤为突出。

另外,废弃的钒钛基SCR催化剂中含有钒等有毒物质,将造成环境污染问题。

研究表明,对可逆性中毒的和脱硝活性降低的烟气脱硝催化剂进行再生工艺处理后,其脱硝活性可恢复至正常水平,再生工程费用仅仅为火电厂更换新的脱硝催化剂工程费用的40%左右,大大降低了燃煤火电厂运行成本。

因此,脱硝催化剂企业通过积极采取有效措施,加大对失活脱硝催化剂的再生力度投入,提高脱硝催化剂在火电厂脱硝装置中的循环综合利用效率,将是降低燃煤火电厂脱硝装置运行投入费用的重要突破口。

从“降低运行费用,提高综合利用效率”角度来看,再生必将成为处理失效催化剂的首选方式。

工厂对失活SCR烟气脱硝催化剂,进行再生处理,不仅有利于环境保护,有利于节约原材料,还实现资源的循环再利用。

随着人们意识的提升,SCR烟气脱硝催化剂再生所产生的环境问题也逐渐受到人们的重视。

天然气制氢装置脱碳系统液位波动的原因分析与控制

天然气制氢装置脱碳系统液位波动的原因分析与控制

天然气制氢装置脱碳系统液位波动的原因分析与控制本文主要针对鄂尔多斯煤制油分公司天然气制氢装置脱碳系统吸收塔、再生塔和低变气废热锅炉液位的控制方法进行了分析,着重研究了生产中影响液位波动的各种因素。

经过多次实践操作,摸索出脱碳系统液位波动的规律,找出调整的关键所在,使其尽快恢复正常,从而避免系统长时间波动给装置带来的危害。

标签:制氢装置脱碳液位波动原因控制引言众所周知,液位是化工生产中需要控制的最重要的四大基本参数之一,调节控制液位的平稳正常对整个系统的安全生产至关重要。

天然气制氢装置自2008年11月份开车以来,脱碳系统一直是整个装置重要的调整部分。

2011年初裝置回收采用干气作原料制取氢气,组份的改变更加影响了脱碳的运行。

尤其是当负荷变化时,热量分配的不均衡打破了脱碳的热量平衡,导致液位波动。

而且往往会持续很长时间,严重时发生拦液现象,大量碱液带入PSA 系统,直接导致PSA 吸附剂泡碱损坏,严重危害生产,给装置造成巨大损失。

一、脱碳系统流程介绍温度210~220°C 的低温变换气分成两股,一股经冷凝液锅炉(1104--C )冷却后,进入再沸器(1105--C )进一步降低温度至130°C ,另一股经低变气锅炉给水换热器(1106--CM )换热,混合后进入回流液再沸器(1160---C )进一步冷却后,工艺气进入分离罐102---F ,分出冷凝水,然后进入吸收塔1101---E 底部。

工艺气体在吸收塔内自下而上通过四层填料,与从上流下的热碱液逆流接触。

气体中CO2被吸收,部分水蒸气也同时冷凝,出塔气体再经过一个液滴分离罐1113--F ,分出的溶液回到储槽。

从1113--F顶部出来的净化气体送往PSA 工序。

吸收塔有两个进液口,从塔中部进入的是温度110°C 左右,转化率0.4左右的半贫液。

它来自再生塔中部,用半贫液泵1107---J 打入吸收塔,流入下边两层填料。

脱碳常解再生塔改造运行总结

脱碳常解再生塔改造运行总结

氮肥厂内部原有l套闲置的脱碳系统,其常 解塔(a3400/D2800)同运行中的常解再生塔结构 基本相同,改造后,趁大修的机会并人生产系统 中,代替原来运行的常解再生塔。
改造措施: (1)常解塔常解段原为淋降板式结构,易堵 塞,分布效果差。此次改造,割除全部淋降板,重 新设计r填料层及气液分布器后作为真解段使 用,解决了因液体偏流、分布不好而引起的再生效 果差的问题。 (2)塔顶部加高9.5 111作常解段使用,采用填 料结构及新型气液分布器,使气液分布更均匀,达 到最佳再生效果。 (3)增加2台IA2LI)型罗茨风机(J开】备), 作为真解风JOL,从真解段顶部抽出的真解气经气 液分离器,分离出夹带的PC液后并人常懈气,送 洗气塔洗涤后供尿素使用:原先C02加氧是在尿 素单开罗茨风机补氧,现改为在真解风机入口直 接吸气补氧,停开尿素加氧风机,降低电耗= (4pi提段再生,原来【f{气提风机鼓人空气,
万方数据
23
压缩机大直径低压段气缸体镶套修复技术
Hale Waihona Puke ^压缩机的低压段气缸一般都用灰铸铁制造。
和4M8等机型的一、二、三段气缸作镶套修复处
缸体使用一段时间后,由于活塞环的摩擦作用,缸
理,镶入的缸套材质为球墨铸铁,内孔最后进行珩
体内壁会被磨损。由于被压缩的气体压力在压缩
磨,修复后缸体内孔良好的光洁度和耐磨性能保
过程中逐渐加大,因此缸体的磨损不会是均匀的,
证了机台稳定运行和出率。
在双作用气缸体内呈双曲线状,在排气端磨损加
目前,我们已经可以提供敬径为】1"11的气缸
大。正由于此,气缸磨损后无法用缩小活塞环开
体的镶套修复服务。
口间隙的方法来减小气体泄漏量。此外,呈双曲
技术提供单位:上海真捷机械厂

脱碳再生塔增加CO2预脱器改造小结

脱碳再生塔增加CO2预脱器改造小结

壁的冲击 , 设备不再因溶液 的冲刷而泄漏 ,存在
的问题都可 以得到解决 。 但能否增加预脱器关键还在于原塔强度能否 满足要求。c) 预脱器重 40 14 g ( 2 1 .8k ,正 常操 作时预脱器 内大部 分充满溶液 ,重约 93 6k , 0 g 支架 、平台、管线 、保温重 8 6 g 0k ,同时再生 3 塔总高将增加 9 m。我公司设计 院对塔底强度基 础及地脚螺栓强度等指标进行校核均在许用范围 内,满足使用要求。故采用方案二进行改造。 3 实施情况
合 成联醇 系统 改 造 总结
李 素平
( 洛阳骏马化学工业有限公司,河南 洛阳 4 10 ) 760
[ 中图分类号】T 3 1 [ Q2 . 1 文献标识码]B [ 2 2 文章编号]10— 3(060— 2— 04 922 0)3 020 9 0 2
我公 司是 以煤 为原 料年产 10 k 合成 氨 、 0 t
赵治全 ,唐文革,潘立新
( 黑龙江黑化集团有限公司 ,黑龙江 齐齐哈尔 1 14 ) 6 0 1
[ 中图分类号]T 1 .5 [ Q 132 文献标识码]B [ 文章编号】10 — 3 (060— 2—1 04 9220 )3 0 1 9 0 0
我公司净化车间脱碳再生塔近几年经常发生 泄漏 ,为了避免 系统停车 ,只能高空带压堵漏 ,
3 1 溶 液分布 器的设计 制作 .
排出的 C 2 0 气体夹带碱液则是 由于生产负
荷加大后 ,排出气量大 ,再生塔现有结构满足不
了溶液再生的要求 ,气液分离效果不好 ,出现气
体 带液 。
因碳钢在碱液冲刷的条件下腐蚀严重 ,而普
[ 收稿 日期】20.21 051. 4 [ 作者简介】赵治全 (92 , , 17 一)男 满族 , 江讷河人 。 黑龙 工程

CO2再生塔导流筒损坏失效原因分析及对策

CO2再生塔导流筒损坏失效原因分析及对策

CO2再生塔导流筒损坏失效原因分析及对策宋文明;孙少杰;刘醒愚;张延涛【摘要】介绍了合成氨装置CO2再生塔导流筒的频繁损坏情况,从导流筒宏观形态和微观检测两个方面分析其损坏的原因,尤其是重点分析、对比母材和焊缝的断口形态,使用能谱仪检测焊缝与母材断口的表面的腐蚀产物成分和导流筒表面沉积垢质成分,使用金相显微镜观察分析金相组织以及裂纹微观扩展形态,综合分析导流筒损坏的原因和机理.通过对其进行仿真分析模拟计算,确定导流筒优化设计思路:在导流筒与塔壁之间增加一个与导流筒同心结构孔板,其作用是分担一部分流体冲击作用力,并使冲击到导流筒上的力形成一定时间差,从而降低流体对导流筒的冲击作用,以达到延长导流筒寿命的目的.【期刊名称】《石油化工腐蚀与防护》【年(卷),期】2016(033)005【总页数】4页(P54-57)【关键词】合成氨装置;CO2再生塔导流筒;失效分析;对策【作者】宋文明;孙少杰;刘醒愚;张延涛【作者单位】中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司化肥厂,黑龙江大庆163714;中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司化肥厂,黑龙江大庆163714;中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司化肥厂,黑龙江大庆163714;中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司化肥厂,黑龙江大庆163714【正文语种】中文某石化公司化肥厂合成氨装置是20世纪70年代引进的美国凯洛格技术,1976年9月6日建成投产,日产合成氨1 000 t。

2005年8月至10月,合成氨装置进行50%增产扩能改造,现已达到日产合成氨1 500 t。

自2005年扩能改造后,CO2再生塔顶部导流筒进液口附近部位频繁损坏,每次检修恢复投用后,运行寿命均不足1 a。

原改造设计的导流筒厚度为6 mm,2011年厚度已增加到了8 mm,2012年由设计院对该部位进行了筋板加固设计,导流筒厚度增加至12 mm,但运行寿命仍低于1 a,损坏形式也由原来的母材撕裂变成焊口开裂加母材撕裂。

MDEA脱碳系统再生塔底重沸器平稳运行方法和措施

MDEA脱碳系统再生塔底重沸器平稳运行方法和措施

MDEA脱碳系统再生塔底重沸器平稳运行方法和措施作者:成应杰来源:《科技资讯》2021年第32期摘要:MDEA脱碳系统再生塔底重沸器为管壳式换热器,高压蒸汽经过管程给壳程胺液加热,放热冷凝后流入凝结水分离器。

由于设计缺陷,重沸器与凝结水分离器高度差不足,凝结水不能顺畅流动,需手动控制进出口压差来控制凝结水流动,造成蒸汽压力和流量波动较大,无法稳定加热MDEA溶液,影响脱碳系统运行。

为了解决上述问题,需要优化操作流程,并对工艺流程进行适当改造,确保蒸汽压力、流量稳定,从而使脱碳系统能够平稳运行。

关键词:MDEA 脱碳系统蒸汽波动稳定中图分类号: U664.141 文献标识码:AAbstract The reboiler at the bottom of the regeneration tower of the MDEA decarburization system is a shell-and-tube heat exchanger. The high-pressure steam passes through the tube side to heat the shell side amine liquid, and flows into the condensate separator after exothermic condensation. Due to design defects, the height difference between the reboiler and the condensate separator is insufficient, and the condensate cannot flow smoothly. It is necessary to manually control the inlet and outlet pressure difference to control the flow of condensed water, which causes large fluctuations in steam pressure and flow rate, and cannot stably heat the MDEA solution,which affects the operation of the decarburization system. In order to solve the above-mentioned problems, it is necessary to optimize the operation process and make appropriate modifications to the process flow to ensure stable steam pressure and flow, so that the decarburization system can operate smoothly.Key Words: MDEA; Decarbonization system; Steam; Fluctuation; Stability某天然气陆岸终端设有一套MDEA脱碳系统,上游预分离单元来气首先通过气气换热器换热后进入吸收塔下部,自下而上逆流与MDEA贫液接触,MDEA溶液吸收原料气中的CO2。

浅析甲醇弛放气反应物对脱碳溶液的污染.

浅析甲醇弛放气反应物对脱碳溶液的污染.

浅析甲醇弛放气反应物对脱碳溶液的污染.发布时间:2021-09-29T07:32:00.812Z 来源:《城镇建设》2021年18期作者:高文杰[导读] 能源化工集团大化公司合成氨装置脱碳工艺采用本菲尔德法,其溶液为K2CO3溶液。

富含CO2的工艺气体从高文杰金能科技股份有限公司山东齐河 251100摘要:能源化工集团大化公司合成氨装置脱碳工艺采用本菲尔德法,其溶液为K2CO3溶液。

富含CO2的工艺气体从底部进入CO2吸收塔,然后向上流动,然后与从塔的顶部和中部进入的贫液(富含K2CO3的溶液)逆流接触。

CO2被溶液吸收后,离开塔并进入后端过程。

吸收CO2后,溶液中的K2CO3变成KHCO3,贫液变成富液(富含KHCO3的溶液),从二氧化碳吸收塔底部流出。

富液经真空汽提闪蒸出的CO2气体作为原料送入尿素装置,正常运行下再生CO2气体纯度大于98.5%。

关键词:脱碳系统;甲醇驰放气;脱碳液起泡;拦液;前言:介绍了引进甲醇工艺吹扫气后,合成氨净化工段本菲尔德工艺改进中出现的问题。

分析并采取新的措施和操作方法后,对防止脱碳系统起泡、溢流和过滤泵汽化有很好的效果。

1 流程的介绍(1)工艺流程。

大化采用的改良本菲尔德工艺。

工艺气体依次经过气体冷却器05E001、再沸器05E002、脱盐水预热器05E009,冷却至95℃,进入吸收塔05C001下部,与塔顶喷出的吸收液逆流接触。

被下塔吸收的气体的CO2含量降低到0.4%,然后被上塔吸收。

塔顶逸出的工艺气体温度为70℃,CO2含量降至0.1%,经分离器05F002分离,送入甲烷化工工段。

吸收塔底部流出的富液由水轮机05MT01送至解吸塔顶部,脱碳液经减压后与部分蒸汽和二氧化碳一起闪蒸出来,再通过解吸塔内的四层填料。

此时脱碳液与再沸器05E002和闪蒸罐05D002返回的蒸汽逆流接触,脱碳液可以汽提再生。

解吸塔底部流出的脱碳液进入闪蒸罐05D002,经五级闪蒸后压力降至-0.11× 105pa,温度100℃;闪蒸释放的蒸汽通过蒸汽喷射器05A001、05A002、05A003和05A004以及蒸汽压缩机05K001注入解吸塔。

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0P0 5 0 5运行 ,脱 碳小 循 环 设 计 指标是 F O O 3 2 . m。h,T O O l C 3 1 8 6 k / I 5 l
1 8℃ , ARo o 1 o 1 。 2 6 0  ̄ .
导淋排放 ,发现上部液位计液位为假液位 ,全是
蒸汽 。
2 2 吸收 塔 0 C 0 . 5 O 1出 口微 量 超标
生 温度 低 ,吸 收塔 出 口微 量 超标 ,具 体如 下 。
T1 5 1 1 1 6℃ ,AR0 0 1 . 8 6 设 00 1 2 . 6 0 0 1 7 /。 9
计 指标 为 T15 1 2 ℃ ,AR 6 0 <O 1 。 0 0 11 8 0 0 1 . 开 OE 0 5 O 2管 侧 出 口管 线 至 O F O 5 l l上 的导
1 6 ,温差 有 9。 2℃ C。虽然 设 计 温 度 是 在 满 负荷
合成 氨装 置在 2 1 0 2年 检修 开 车 后 ,脱 碳 工 况一 直 存 在 问题 ,吸 收 塔 出 口二 氧 化 碳 微 量 超
标 。我们 在多 种影 响微 量 的因素 中 ,找 到再 生塔 再生 工况 差 的原 因 ,下 面详 细介 绍 。
C O ,吸收 剂为碳 酸钾 溶 液 , 由两段 吸 收 ,两 段 再 生 ,四级 喷射 闪蒸组 成 。反应 如 下 :
流进入 0E 0 5 0 2壳 程 ,再 经 过 溢 流 至 再 生 塔 底 部 。而 0 E 0 ,5 0 2壳程 气 相全 返 回再生 塔 。 5 0 10 E 0
5 再 生 热 源 分 析
( )0 E 0 1 5 0 2分 析 0F 0 5 1 1现场 玻 璃 液 位 计 有 两 块 ,全 为 满 液
的条 件下 放 出 C O ,重 新 变 成 K。 O 。前 一 个 C 。
过 程 是 吸 收 过 程 ,后 一 个 过 程 是 C 。再 生 过 程 。 o
右 。本装 置 采 用 改 良苯 菲 尔 法脱 除 工 艺 气 中 的
经过 吸 收塔 的工艺气 C 含量 小 于 0 1 ,再生 O .
影 响微 量 的 因素有 碱液 循环 量 ;碱 液再 生温
度 ;碱 液冷 却温 度 ;贫 液 、半贫 液分 配 ;系 统压
力 ;气 液 接 触 ;碱 液 组 分 。 目前 ,碱 液 组 分 正
常 ,循 环 量正 常 ,贫 液 ,半 贫 液 流 量 分 配 正 常 ,
系统压 力 正常 ,碱 液冷却 和气液 接 触也 正常 。脱 碳 小循 环 无 法 停 止 。脱 碳 小 循 环 是 从 再 生 塔 0C 0 5 0 2底 部退 液至 地下 槽 ,再通 过 0 P 0 5 0 5打 回
( )再 沸器 0 E 0 1 5 0 1间接 供热 。 ( )辅助再 沸 器 0 E 0 2 5 0 2间接 供热 。 ( )低压蒸 汽 发生 器 0 E 0 3 4 0 3间接 供 热 ( ) 管 网来 L 4 P蒸汽 直接 供热 。
1  ̄ / m( 计 5  ̄ / m) 5 1 1顶 部 烟 囱放 5 Sc 设 0 S c ,0 F 0 空量 大 。
0C 0 5 0 2塔 内 。 当停 下 0 P 0 5 0 5时 ,再生塔 塔 底再
图 1 再 生 塔 流 程 简 图 1 再 生 塔 o C O ; 2 再 沸 器 o E 0 ; 3 辅 助 再 沸 器 一 5 02 - 5 01 一 0Eo 2 - 低 压 蒸 汽 发 生 器 0 E O ;5 给 水 预 热 器 0 E 0 ; 5 o ;4 4 O3 - 4 0 4 6 工 艺 冷 凝 液 脱 气 器 oC O ;7 冷 凝液 闪蒸 槽 0 Fl 1 一 5O 3 一 5 O
方面 。
0 2 a ,0 C 0 蒸 汽量 F 00 1 6 1 h .8 MP ) 5 0 3 C 50 1 ~ 7 / , t 0C 0 5 0 3下塔 温 度 T 0 0 1 4 15 0 1 9℃ ( 计 1 5℃) 设 4 ,
T 0 0 1 1 1 6℃ , 0 C 0 出 口 微 量 AR 5 0 1 5 1 2 . 5 03 001
化 工设 计通讯
・ 8 3 ・
Che ia m c lEng ne rn s g mm u c to i e i g De i n Co nia i ns
第3 8卷 第 5期 21 年 1 月 02 0
脱 碳 再 生塔 0 C 0 5 0 2再 生 工 况差 的原 因分 析
李 强
( 中海 石 油 化学 股份 有 限公 司 ,海 南 东方 520 ) 7 6 0

要 :通 过 再 生 状 况 ,再 生 热 源 情 况 以及 设 备 状 况 ,分 析 查 找 脱 碳 再 生 塔 再 生 工 况 差 的原 因 。
文 献 标 志 码 :B 文章 编 号 : 1 0 — 4 0 2 1 ) 50 3 — 3 0 36 9 ( 0 2 0 — 0 80
LIQin ag
( i a Bl Ch n ue Che ia m c lCo. Lt , , d.Don a ana 7 6 gf ng H i n 5 2 00, Chi a n) Ab ta t An l z ond to e n r ton,he t s r e a d e ui me o fnd r a o o oo sr c : a y e c iins ofr ge e a i a ou c n q p ntt i e s ns f r p r wor n on ton ofd c r rz to e ne a i n t we C0 2. ki g c dii e a bu ia i n r ge r to o r05 0 Ke r s: e a bu i a i n; b o be r ge e a i owe r ge e a i n y wo d d c r rz to a s r r; e n r ton t r; e n r to
关 键 词 :脱 碳 ;吸 收 塔 ;再 生 塔 ;再 生
中 图 分 类 号 :TQ1 3 2 4 1.6
An l sso o o ki g Co d to fDe a b r z to g n r to we 5 0 a y i fPo r W r n n ii n o c r u i a i n Re e e a i n To r0 C0 2
K2 CO3 CO2 H 2 + + O 2 KH CO3
这是一 个 可 逆 过 程 ,脱 碳 溶 液 中 K。 O c 。吸
收 C 2 成 KHC , KHC 。又 在 加 热 、减 压 O 生 O。 O
1 本 装 置 脱 除 C 的 原 理 O:
经 变换后 的工 艺气 中 C 含量 在 1 . 2 左 O 90
收 稿 日期 :2 1 — 52 0 20 —7 作 者 简 介 :李 队工 作 。
l ◆ ◆I I …I …I …I I ◆…l …l …l …l …l I I ◆ ◆ ◆ ◆ l ¨ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆…l …f …I …l ◆ ◆ ◆ ◆…1 ◆…f …I …l …1 ◆ ◆ ◆ .…l 川 ◆ …l …J … ◆…I …l …1 …} ◆ ◆ ◆ } ◆ ◆ . ◆川j ◆…l …f ◆ ◆ ◆…l ◆…l …I …I …I ◆ ◆ ◆ ◆…l ◆…l …} …} …l ◆ ● ◆ ◆ ◆…l …l l ◆ ◆
强 ( 93 1 8 一) ,男 , 山东 青 岛人 ,助 理 工 程 师 ,现 在 中 海 石 油 化 学 股 份 有 限公 司 化 肥 一 部 运 行 一
好 地 发挥 生产 能力 。
4 2 循 环 量 不 足 .
因此 ,在 透 平 循 环 机 备 车 的情 况 下 ,为 降低 电
耗 ,不 允许 该塔 用往 复式循 环机 。 4 3 径 向层上 部温 度高 . 在开大 2 冷 激 气 的情 况 下 ,轴 径 向混 流 区
域( 即第 5点测 温点 ) 温度 仍然 较高 ,而 其他 点温
度均下 降 。这可 能 与该 区域气 体分 配不 均有 关 内件 的运 行情 况 表 明 , CR 0
该塔 操作 稳 定 ,塔 阻 力 小 ,生 产 能 力 提 高 。 由 此 ,为 我公 司其他 氨合 成塔 内件 的改 造提供 了重
要 的数 据依 据 。
第5 期
后 C 纯度 为 9 . 。 0 85
李强 :脱碳 再 生塔 0 C 0 生 工况 差 的原 因分析 5 0 2再
・3 ・ 9
位 ,但 主控 指 示 为 3 ~ 4 %。开 玻 璃 液 位 计 0 0
2 存 在 的 问题
2 1 合成 装置 目前 运行 工 况 . 生 产 负荷 F 0 0 3 2 . 4k / C 3 1 7 2 m。h 脱 碳 吸收塔 出 口微 量 AR 6 O 0 0 6 O O l . 5 再 生塔 O C O 5 O 2底部 温 度 T15 1 1 3 7 00 1 2. ℃
该塔 原配 置两 台透平 循环 机 和一 台 5 2型循 1
环机 ,但 透平 循环 机运行 周期 短 ,在两 台透 平循 环机 都不 备车 的情 况下 ,单 开一 台 5 2型循 环机 1 时 ,循环 量不 足 ,在全 开零米 副线 的情 况下 ,被 迫关 小 主线进 行操 作 。为此 ,我们 将 闲置 的 5 一 T 32 5 3 0循环 机 ( 配套 另一 个 氨 合 成 塔 ) -8 / 2 原 ,通 过 配新 的管线 并人 该塔 的生 产 ,解决 了循 环量不 足 的问题 。但 开 车后管 线振 动较 大 ,采取 加 固措 施后 ,振动减 弱 。两 台往 复式循 环机 并人 该塔 生 产 后 ,吨氨 电耗 比开 透平循 环机 时 高约 3 W ・ 。 k h
情况 ,说 明 0 E 0 换 热 不 好 。换 热 不 好 的 原 因 502
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