调试期间机组问题汇编
电厂调试运行运营过程中典型问题及预防措施

电厂调试运行、运营过程中典型问题及预防措施
鉴于新建同类型机组在调试运行、运营过程中各种问题和事故的发生,严重威胁了新建机组安全稳定运行,为充分吸取经验教训,举一反三,避免同类型事件的发生,确保公司07年机组双投,并实现机组投产稳定,投产即达标的目标。
为此,生产准备部根据生产实际需要,收集了大量当前超临界机组的生产调试和实际运营的相关资料,认真收集整理了新建或投产超临界机组在调试运营中出现的问题,总结了国内外同类型机组和设备在生产和调试运营过程中的经验教训,完成了火电机组事故汇编的编写工作,确定了我公司的预防措施,为在理论上最大限度的避免同类型事故的发生奠定了基础,也为我公司两台600MW机组顺利接产投运打下了坚实的基础。
现按专业将兄弟电厂调试运行、运营过程中典型问题及预防措施汇总如下:(如福建可门电厂,潍坊电厂,华能石洞口、沁北电厂,华润常熟、首阳山电厂等超临界机组电厂和安徽池州电厂等)。
汽机专业
2。
百万机组 调试问题总结

#3机组调试阶段生产准备工作总结(设备部)一、工程情况介绍广东大唐国际潮州发电公司#3机组基建工程为1000MW超超临界参数燃煤凝汽式发电机组。
该工程主体建设单位为广东大唐国际潮州发电有限责任公司;设计单位为广东省电力设计研究院;施工单位为广东火电安装公司;工程监理单位为广东创成电力监理公司;单体调试工作由广东省火电安装公司调试所负责完成;分系统和整套启动调试由华北电力科学研究院有限责任公司(热力系统)和广东省电力试验研究所(电气系统)负责完成。
二、设备试运情况DCS受电2008年12月8日,#03、#04号启备变及#3机组的6KV A、B、C工作段反受电成功;启备变及6KV厂用电系统正常,相序及电压测量正确。
标志着#3机组分系统试运开始。
12月9日,380V低压段的汽机、锅炉、保安段等逐一送电成功,系统运行正常,相序及电压测量正确。
同日,闭式冷却水泵电机A、B及循环水泵电机A、B、C空载试运合格;随后,按照调试单位的工作计划安排,完成了磨煤机电机、送引风机电机、一次风机电机、凝结水泵变频器及电机、前置泵电机、炉水循环泵等的空载及带负荷试运工作;辅助系统如等离子拉弧试验、电除尘的带电升压试验、除灰PC段的带电试运及仪用除灰空压机投运和3号柴油发电机组及事故保安电源系统的切换工作。
锅炉空气动力场锅炉酸洗锅炉吹管2009年6月22日,#3发电机交流耐压试验合格;26日,#3发电机整体气密试验合格。
2009年6月30日晚,#3发电机充氢,汽轮机冲转定速;机组正式进入整套试运阶段。
整套试运中,完成的电气试验如下:#3发电机转子绕组的绝缘电阻和交直流阻抗、发电机空载、出口短路、主变高压侧短路、零起升压试验;励磁系统试验等。
冲小机三、机组试运中存在的问题及处理情况(一)电气专业1、#3发电机C相出线封母端部进水,导致发变组绝缘低2009年7月29日时,#3发电机组准备整套起机做试验前,测量发电机、变压器、主封母绝缘电阻时,发现绝缘为零。
火电机组汽机调试中存在问题及分析处理

火电机组调试中存在的问题及分析处理
一、前言
为借鉴国内同类型机组设计、安装、调试、运行的经验教训,有针对性地采取预防措施,提高集团公司火电机组的调试质量和移交水平,充分发挥投资效益。
2006年10月、11月集团公司组织江苏省电力试验研究院有限公司、浙江省电力试验研究院、河北省电力研究院、华北电力科学研究院有限责任公司、福建中试所电力调整试验有限公司、山东电力研究院以及集团公司部分发电公司等单位,对近年投产的大容量、高参数机组调试中存在的问题及分析处理情况进行了收集。
机组类型包括300MW、600MW亚临界机组、600MW超临界机组、1000MW超超临界机组。
主设备及辅助设备基本覆盖国内各大厂家。
二、存在问题及处理
1、汽机专业。
_1机组调试问题汇总

27
8月30日
负荷200MW,汽机跳闸,首出“真空低”(实际不低)
中低压连通管三个压力测点偏差大于0.5bar,从而造成计算出的真空跳闸值为坏点,汽机跳闸
28
8月30日
A/B送、A引运行,在启动B引时,负压下降到-2540Pa,MFT
启动B引时,A引动叶卡涩,未能及时关回
43
9月17日
负荷1000MW,给水流量突涨25t/h,B小机在转速指令未变时低调门开度由66.5%突变至73.5%,改变B小机转速指令,低调门未动作,确认为低调门卡涩。9月21日,B小机低调门再次出现卡涩。
由于汽泵密封水设计不合理,同时B汽泵密封间隙较大,使得小机油中含水量长期超标,调门卡涩
44
9月18日
小机暖机不充分
36
9月11日
A空预器运行时电流摆动,振动达30丝
空预器膨胀不合理导致碰磨
37
9月11日
启动E磨抬磨辊上升到位时,换向阀失电正常,但磨辊仍上升且越过限位开关,立即停运液压油泵
38
9月12日
负荷1000MW时,A送风机喘振,降负荷至900MW后喘振现象消失
风机在风量一定的情况下动叶开度过大(已达90%以上)
18
8月26日
汽轮机第一次冲转到3000rpm时跳闸,无跳闸首出
DEH转速卡故障
19
8月27日
汽轮机第二次冲转到3000rpm时跳闸,首出为轴承振动大(实际不大)
#4瓦振动双通道均故障(DEH上只要涉及到保护的,如所有通道均故障或全为坏点,均认为保护动作)
20
8月28日
汽轮机第三次冲转到3000rpm跳闸,首出氢温高(实际不高)
机组调试过程中出现问题及处理

机组试运过程中出现问题及处理#2机组于2008年3月31日23:58完成168小时满负荷试运行,顺利移交试生产。
机组调试的质量检验分项优良率100%;厂用电受电、锅炉整体水压、汽机扣盖、锅炉点火、汽机冲转、并网发电和168h满负荷试运七个一次成功;168h满负荷试运期间主要仪表投入率100%,保护投入率100%,自动投入率100%;汽水品质分阶段100%合格,机组最大轴振36μm。
1.主要调试项目完成速度1.1分部试运阶段机组DCS系统机柜受电 2007.06.29厂用电系统受电 2007.08.20锅炉本体化学酸洗 2007.12.19-12.22炉前系统碱洗及EDTA清洗 2007.12.26-12.31电除尘器升压试验 2007.12.16主机油循环结束 2008.2.3锅炉吹管 2008.1.5-191.2整套启动试运阶段汽机首次冲转 2008.2.16发电机首次并网 2008.2.18汽机超速试验 2008.2.19机组首次满负荷 2008.3.20完成168小时试运 2008.3.312.分部试运情况2.1化学清洗#2机组化学清洗分炉前系统清洗和锅炉本体化学清洗。
炉前系统范围为凝汽器、凝结水系统、除氧器、低压给水系统和高压给水系统。
清洗工艺:凝汽器汽侧碱洗,凝结水、低压给水、高压给水系统及除氧器碱洗后EDTA清洗;锅炉本体采用EDTA清洗和复合钝化剂钝化工艺。
根据汽轮机安装进度,先进行锅炉本体化学清洗,后进行炉前系统清洗。
#2锅炉经过化学清洗,清洗范围内的金属表面氧化铁皮已清除干净,金属表面无二次锈、无点蚀、无过洗现象,并已形成完整钝化保护膜;清洗过程中对固定设备未造成损伤,清洗过程中的金属腐蚀速率及腐蚀总量优于化学清洗导则要求。
依据《火力发电厂锅炉化学清洗导则》DL/T794-2001标准对清洗总体效果评价为优。
化学清洗过程中出现问题及处理:⑴炉前系统进水过程中发生两处漏水,一处是除氧器筒体底部一热工测点未封堵,导致大量漏水,后放水补焊。
制冷系统调试故障问题分析

制冷系统调试故障问题分析一、制冷空调系统调试时常见问题1、调试大面积时制冷电扇系统局部效果不好。
形成原因:(1)系统有异物堵塞。
(2)系统设计局部不合理且不能正常调节。
改进措施:清除异物并充份清洗,调整管道坡度。
提请设计单位修改设计而作局部更正。
2、水泵动转时其振动和噪音均较大。
形成原因:(1)设备本身支座轴向、径向偏差大。
(2)水泵法兰偏大且地脚螺栓受力不均。
(3)水泵与管道的固有振动频率相近而引起耦合。
改进措施:调整联轴器的轴向、径向偏差。
调整水泵与管道间的固有振动频率,加装前述软接部件。
更换法兰并使到地脚螺栓受力均匀。
3、冷水机组制冷量达不到额定值。
形成原因:(1)冷却塔流速达不到规定的降温参数。
(2)水泵出力不足。
(3)冷凝器枕头隔离垫错位而无法降温。
(4)冷凝器中才管道有堵塞。
改进措施:维修冷却塔使其符合水温及水量要求。
清除管道中的异物、检查冷凝器隔离垫错位是否交叉。
4、制冷机气阀压力过高。
形成原因:(1)冷却水量不足。
(2)冷凝器热传导管中结垢严重。
(3)冷却水温过高。
(4)系统中空气过多。
改进措施:维修冷却塔,空气冷却传热管进行清洗,排除系统中的空气。
5、制冷空调机组运行时严重结霜。
形成原因:(1)回风过滤器堵塞。
(2)风机皮带松动后排风量不够。
(3)回风阀开启过小。
改进措施:清洗回风过滤网,调整风机皮带。
调整回风阀的较小。
二、制冷空调系统调试过程中需要注意的几个问题1、注重调试前的准备工作。
调试前的准备工作工作是调试过程中重要的一环,它将影响整个调试整个过程的进程,一般包括以下几个式子:(1)风管道电脑系统的泄漏检测。
对于风管道系统的泄漏量在国标GB50243-97中有详细的规定,大致分为一年级低压系统,不同的压力下风管每小时每平米的风量泄漏值不同。
(2)管道系统的目测。
这一工作的主要内容是对管道进行检查,确定散流器、支管和主管上的各种阀门处于全开状态,保证管道系统处于状况奥尔奈状态。
调试阶段典型问题处理

调试阶段典型问题处理1、空压机系统投入运行前期调试阶段,由于中间缺少高压柜,出现高压送电危险动作。
2、冷水机组调试阶段出现信号不对,以及换热机组调试阶段要求控制信号不对。
处理方案:前期订购设备,各个专业与厂家沟通欠缺。
由于项目订购设备,尤其是水风系统设备较多,且需要其他专业配合。
一般都是本专业先找厂家提供自己的参数要求,对于电气专业或是控制专业的要求不了解,造成中间过程出现空隙。
对于以后的项目,水系统及风系统设备,建议项目要有一个总的带头人,每台设备要开专题会议,各个专业人员都要参与,才能避免各项要求漏项。
3、办公区风机盘管冷冻水系统投入运行后,个别区域风机盘管在开启关闭阶段出现有管道震动异常强烈问题。
处理方案:检查系统各个阀门,供回水是否正常,回水管平衡阀门是否正确安装,风机盘管回水电磁阀是否正确安装。
由于办公区走廊吊顶内空间较小,同时支干管在走廊,而主管又在厂区,中间隔墙。
沿着支干管,逐一检查到主管碰口三通处,最终检查出供回水在主管三通处接反,造成供回水压力差过大,当开启关闭风机盘管时,出现震动情况。
4、L1冷却水系统三台开始冷却塔,在运行过程中,经常出现一台水塔集水槽水量缺少不断补水,而另外水塔集水槽却同时出现水源过多,不断往外溢水,造成系统水源不断流失。
处理方案:经核实设计,原设计只有水塔进水管有电动阀门,而出水管没有相应的电动阀门,造成一对一运行时,进水电动阀门没有开启的水塔一直在补水,电动阀开启的水塔集水槽又一直在溢水,水流不均匀。
取消进水电动阀门控制,长期处于开启状态,最终只能实现冷却塔风机的开启关闭是和冷却水泵、冷水机组一一对应。
5、冷却塔盘管冻裂损坏问题。
处理方案:盘管出现冻裂,确定出两方面因素:盘管水流肯定没有循环或是流速非常小;防冻系统没有正常运行。
经过逐一检查,水泵之前一直运行正常,水流量一直均匀,防冻泵以及止回阀安装正确。
最终核实,根据当时室外温度情况,主管道供回水旁通电动阀门有开启可能,造成管内水流截流,盘管内水流速降低,进而确定防冻系统未运行。
电厂汽机运行调整中的问题分析

电厂汽机运行调整中的问题分析电厂汽机是电厂的核心设备之一,其运行调整对整个电厂的稳定运行具有重要意义。
但在实际运行中,电厂汽机运行调整中常常会出现一些问题,影响电厂的正常运行,甚至引发安全事故。
本文将对电厂汽机运行调整中常见的问题进行分析,并提出相应的解决方案,以期能够更好地保障电厂的安全稳定运行。
一、调整参数不准确在电厂汽机的运行调整中,对于参数的调整是十分重要的。
如果调整参数不准确,就会影响汽机的运行状态,甚至引发汽机过载、过热等问题。
这主要是由于调整参数与汽机实际运行状态不符合造成的。
调整润滑油温度过高,导致汽机润滑不良,进而影响汽机的正常运行。
解决这一问题的关键是要对汽机的实际运行状态进行精确的监测和分析,合理地设定调整参数,并严格执行。
二、设备老化损坏电厂汽机是一种高速旋转设备,长期运行后会出现磨损、老化等问题。
如果在运行调整中未能及时发现并处理这些老化损坏的设备,就会导致汽机的故障,甚至造成安全事故。
解决这一问题的关键是要定期对汽机进行检查维护,及时发现并处理设备的老化损坏问题,保证汽机的正常运行。
三、操作人员技术不过关在电厂汽机的运行调整中,需要有一支技术过硬的操作人员进行操作。
如果操作人员的技术不过关,就会影响汽机的正常运行。
操作人员操作失误导致汽机运行不稳定,甚至损坏设备。
解决这一问题的关键是对操作人员进行严格的培训和考核,提高其技术水平,确保其能够熟练操作汽机,并在出现故障时能够迅速处理。
四、环境条件变化在电厂汽机的运行调整中,环境条件的变化也会对汽机的运行产生影响。
在气候条件变化的情况下,汽机的散热条件也会发生变化,进而影响汽机的运行状态。
解决这一问题的关键是要及时对环境条件进行监测,相应调整汽机的运行参数,保证汽机能够在不同的环境条件下都能够正常运行。
五、系统故障电厂汽机运行调整中的问题主要包括调整参数不准确、设备老化损坏、操作人员技术不过关、环境条件变化和系统故障等。
解决这些问题的关键是要对汽机进行精确的监测和分析,定期对汽机进行检查维护,对操作人员进行严格的培训和考核,及时对环境条件进行监测,对系统进行定期检查和维护。
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防范措施
在油循环结束后保证油质合格,整体启动前方可进行油循环,再次优质合格后,方可启动。保证化验的准确性。
3
问题
大、小机的AST电磁阀电源引自保安段,在保安段异常联动时断电跳机。
现象及分析
四平热电厂在做厂用电切换时发现,厂用电切换的瞬间,常用电压瞬间波动大,后检查发现运行中的小机跳闸,查原因为AST电磁阀失电,导致锅炉断水。
12
问题
给煤机断煤
现象及分析
给煤机断煤在江南电厂和松花江热电均比较频繁,尤其松花江热电,试运期间,经常性磨煤机全部断煤,因其为油点火系统,能带部分负荷,若为等离子,后果可想而知。主要原因是:
1、煤中有大块煤矸石或煤块;
2、煤太湿或粉状煤中有雪。
防范措施
改善煤场储煤条件,上煤时投入煤筛分设备。
13
问题
现象及分析
四平热电厂试运期间由水封筒堵塞,轴封加热器疏水不畅,疏水水位持续上涨,由于施工单位夜间设立的值班人员未及时到位处理,导致轴封加热器水位高,停机处理。
防范措施
一,加强施工期间施工管理,减少外来杂物进入系统;二,施工单位设立的值班制度要监督执行,防止出现人为的停机事件;三,停机期间在水封筒后加装手动门,以便检修。
现象及分析
防范措施
锅炉部分
1
问题
操作员站报警不完备
现象及分析
江南热电和松花江热电的EDPF系统操作画面均存在:
1、在未实时监视画面,某一转机跳闸时无明显提示,不能及时发现。
2、参数异常无明显报警提示方式,不易及时发现。
以上问题为电科院在组态时不完备所致。
防范措施
在电科院组态时提出、细化。
2
问题
保护不完备
另外,对于哈汽厂生产的冷油器流通切换阀工作可靠性低的问题,松花江电厂的意见开始是取消,后来采取加粗转轴的方法进行处理。
防范措施
首先,对于问题一采用在冷油器滤网前后各加设一块压力表,以此可以分析油压发生的部位;
后者的问题,建议取消冷油器流通切换阀,直接采用手动门进行切换。
9
问题
轴封加热器水封筒堵塞,施工单位处理不及时,导致停机。
江南电厂冬季机组试运,防寒措施不力造成闭式水(转机冷却水)、压力表管、水位取样管等管路冻坏。
防范措施℃
设备保温完整,厂房在冬季来临前封闭,采暖设施及时投入。
16
问题
1号送风机暖风器冻裂
现象及分析
松花江热电暖风器,在风机大负荷运行时出口风温为零下,使暖风器冻裂,造成风道大量结冰堵塞,,初步怀疑暖风器投运初期,未开启旁路门冲洗杂质,导致杂质堵塞疏水调节门,疏水不畅,使暖风器加热恶化。
防范措施
后经电科院以及设计院论证,将AST电磁阀电源改由UPS电源带出。
4
问题
运行人员操作员站不能查逻辑图,紧急情况下转机启动不成功。
现象及分析
在异常以及紧急情况下,事故处理过程中,由于现象不能同时出现或者发现不及时,导致由于逻辑保护控制导致转机无法实现启停或者阀门不能实现正确开关,由于不清楚逻辑,导致事故处理延误或者扩大。
2、电缆铺设时与热风道位置太近。
3、热风道保温不好。
防范措施
改变电缆铺设位置;保温质量合格;提高安装质量,治理漏风。
10
问题
变频器故障
现象及分析
1、江南电厂一次风机变频器安装完毕后投运前未清理覆盖物,造成通风不畅,使转机变频器工作环境温度过高造成单台一次风机跳闸。锅炉迫减负荷。
2、环境温度过低一次风机变频器不能投入。
由于我厂一次风机为轴流式,可避免此故障,其它设备变频器可借鉴。
防范措施
设备投运时,变频器室温控设备同步投运、及时清理覆盖物。
11
问题
磨煤机内部积水
现象及分析
江南电厂一号磨煤机消防电动门不严,管路没有疏水设施,造成管路疏水淤积漏入磨煤机内,使磨煤机制粉困难。
防范措施
磨煤机消防电动门严密,在适当位置设疏水器。电动门前增设手动截门,不严可手动关闭。
等离子拉弧或点火困难
现象及分析
1、在江南电厂和华能长春热电厂均出现过劣质煤点火困难,主要是劣质煤,高水份褐煤点火时,等离子点火困难,甚至无法点火。
2、江南电厂等离子需要投入时,一次拉弧成功率较低,经常需龙源厂家人员就地操作拉弧。
防范措施
1、保持A磨煤质优良或专设点火煤仓。
2、要求厂家提高等离子电源及控制系统可靠性。
14
问题
风机失速或喘振
现象及分析
松花江热电厂送风机及一次风机吸风口下部地面有一降温池、侧面有一大气式扩容器汽侧排出管,排出蒸汽被风机吸入,造成入口滤网结冰。使一次风机经常失速、不打风,且冰层清理后失速风机并列困难。
防范措施
建设时合理设计位置,防止蒸汽吸入。风机选择知名品牌。
15
问题
冬季机组防寒
现象及分析
防范措施
在减温喷嘴前加装滤网,并装设压力表。
11
问题
各加热器水位控制的标准不一致,且水位计未设置排污口。
现象及分析
四平热电厂高加水位保护定值(开关量)和正常控制的水位(模拟量)二者0位不统一,由于机组试运期间各部室以及人员工作衔接不够充分,导致标准不统一未及时发现,高加正常运行期间由于保护动作切除运行。
现象及分析
1、不同电厂参数模拟量变化率坏点识别设置不一致:如江南电厂、松花江热电同一温度参数变化率坏点识别分别为30℃/s、3℃/s,易造成误判断及保护误动。主要原因为电科院热控没有统一指导标准。
2、江南热电引、送风机油系统润滑油压低有联启备用泵、无油压低联跳风机联锁,易对设备造成损坏。
防范措施
1、电科院组态时提出、细化。
350MW机组试运过程的问题及分析
1
问题
TSI未实现在线保护状态监视。
现象及分析
江南热电厂在AST、OPC、ASP、EH油压低、真空低、润滑油压低保护试验以及实际动作过程在TSI画面监视不到其实际工作状态,试验时就地表记指示不准确,极易导致就地运行人员误判断,在第一路参数未恢复正常前进行第二路试验导致机组保护误动跳闸。
防范措施
在各系统管道完全连接前进行相关阀门检验,以检验其严密性,为后续的检修打下基础。
尤其我厂2台机组公用一台电动给水泵,发生给水系统阀门不严,危害要超过单机配置单套电动给水泵的情况。
10
问题
未装设滤网或者主要滤网前后未装设压力表。
现象及分析
一种是减温喷嘴,在机组试运期间发生低旁喷嘴、低压轴封喷嘴、低压缸喷淋喷嘴堵塞,导致减温喷嘴无法降温;后经改进加装喷嘴未在其前后装设压力表不能准确监视到滤网堵塞程度;
5
问题
转机润滑油、控制油压下降
现象及分析
江南热电在机组试运时因油中含有杂质致滤网堵塞,转机控制、润滑油压经常下降。
防范措施
油箱及油管路安装时保持洁净、转机投运前加强滤油。
6
问题
碎渣机被铁棍卡住
现象及分析
江南电厂在168试运期间,不明铁棍卡住碎渣机,不能排灰,造成机组被迫减负荷,电建人工清灰,污染环境又造成很大安全隐患。
1、酸洗不合格。
2、酸洗后或停运期间保养措施不当或不保养。
3、机侧管路冲洗不彻底、精处理设备不能及时投运。
防范措施
抓好个关键节点或工作的验收,保证精处理设备及时投运。
9
问题
磨煤机冷、热风调节门电缆频繁损坏
现象及分析
江南电厂由于冷、热风门电缆频繁损坏,即影响运行调整又带来极大安全隐患。原因有:
1、由于磨煤机入口软连接补偿器漏风,高温风烤焦电缆。
防范措施
类似给水泵、磨煤机等的操作对话框设置成同时操作的功能。
8
问题
润滑油母管无压力表记,并且冷油器流通切换阀工作可靠性低。
现象及分析
四平热电厂装设在1瓦处润滑油压力低0.098Mpa,典型的情况是未在主机润滑油冷油器出口滤网前后装设压力表,只加装有差压信号报警继电器,只是反映压差,不能反映出管路的实际油压,对发生机组润滑油压力下降时的分析无参考依据。后经电建在回油管路加装节流孔提高油压的处理方法。
松花江热电单独存在问题,在DCS选则、配置时可避免。
4
问题
磨煤机作用力、反作用力不稳(发电设备MPS磨)
现象及分析
江南热电和松花江热电在在机组启动,投运磨煤机时,作用力与反作用力不稳,甚至加载不上,为运行控制带来极大不方便。原因是控制油中含有杂质致比例阀堵塞。
防范措施
油箱及油管路安装时保持洁净、磨煤机投运前加强滤油。
防范措施
单体系统试运结束,同步投入自动;对于整套启动才能满足投自动的情况,工程主管部门要设立监督机制,督促其完善。
7
问题
DCS画面对话框过少,不能满足同时操作的要求。
现象及分析
四平热电厂DCS画面操作对话框只设置一个功能,对于同时进行的调整操作,不能同时完成,给操作带来极大的不变。给水泵并、解列时出现汽包水位大幅波动的现象。典型的给水泵并泵操作是需要同时进行加减的,但是由于单一的对话框,不能实现同时操作的功能,致使操作起来缓慢,存在较大的隐患。尤其我厂直流锅炉对水量的控制要求要远远高于汽包炉,并泵期间如果不能同时操作,那将极大程度上影响安全生产。
另外,四平热电厂由于热网加热器水位计未设排污口,未及时排污,导致水位计虚假水位,水位计显示1/3水位,通过现象分析判断满水,后经解体检查确认水位计连通管堵塞显示虚假水位,致使加热器满水发生。
防范措施
工程主管部门监督标准执行情况,做好定值的审验以及工作交接。
12
问题
DEH、MEH特性不良,导致机组转速摆动大,稳定性差。
防范措施
一方面,在运行人员操作员站能随时查看逻辑图,方便运行操作;另一方面加强运行培训工作,可以随时查看逻辑图,在熟悉的基础上保证正常操作的准确性。