一次风机抢风分析
600MW锅炉引风机抢风分析及处理

u s t f d e e t f l c i u t ac e n c mpe eyo e e lt a a e f o s f e uf r ain s s m ih l a e n ai i f c e t c d s c t h ra d i o lt l p n d i e sd mp r o t a o s l i t y t whc e d t t se oe r n n g ob f n d uz o e oh
黄儒 斌 , 梁
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
耿
HUANG — i LI Ru b n. ANG n Ge g
( 广西桂能科技发展有 限公 司,南宁 502) 30 3
( u n x G i n ce c n e h o g eeo m n o,Ld ,N n ig 5 0 0 ,C ia G a g i un g S i e a d T c n l y D v l e t . t e n o p C . a nn 3 0 7 hn )
甚 至 出现 较 大 的正压 。随后 又发 生 4 A风机 电流上
象: 在负 荷稳 定 的工况 下 , 2台引风 机并 列 运行 时 电 流和 出力 均 出现偏差 ,开始 时是 其 中 1台引风 机 的
电流和出力小幅度波动 , 但随着波动幅度明显增强 , 情况 逐渐 恶化 ,电流 波动 幅度 最严重 时 2台引风 机
关 键 词 : 风 机 ; 风 ; 道 阻 力 引 抢 风
Ab t a t n o d rt ov h v r n u d n rb e o a allo e ai g d atfn n Nig e p w rp a t Ch n e fa sr c :I r e sl e t e o ewid g ii g p o lm f2 p r l p r t r f a si n d o e ln , a g s o l o e n l
660MW超超临界锅炉引风机抢风原因分析及防治

析引风机抢风的原因, 出了机组 实际运行 中的防治措施 。 提
关键词 : 超超 临界 ; 脱硝 ; 引风机 ; 空预器 ; 堵灰
中图分类号 :M 0 T 3
文献标识码 : A
文章编号 : 0 —44 21)6 04- 3 1 7 4 1(0 10— 16 0 0
An l s n r v n o n t e m o e e tu sa l fi d c d a y i a d p e e t n o h v m n n t b y o u e s i n
2 :9两 台引风 机 发生 抢 风 现象 。抢 风 前 A B引 风 01 /
机电流为 15 /9 A 静 叶开度 为 3 %/ 2 , 膛 9A 16 , 6 3% 炉 负压 一 . 3 P 。抢 风 时 A B引 风机 电流 分 别 为 0 2ka / 27 /8 A 因两台引风机电流差值超过 3 A至 B引 lA l1 , 0 风机静叶调节由自动跳至手动控制方式 , 在手动控制 B引风机静叶开度以求调平工况过程中, 两台引风机 出现电流交替上升和下降, 差值维持在 3 A左右 , 0 炉 膛 负 压也 随之 大 幅波 动 、 无法 收敛 , 最终 被 迫 撤 出 A
1 引 言
浙能乐清 电厂 60 W 超超 临界燃煤发 电机组 6M 在 21 年 1 01 月份发生了两次因引风机运行失稳 ( 抢 风) 而导致机 组协调控制及 A C 自动发 电控制系 G( 统) 远控跳出事件。笔者对 引风机抢风原 因进行分 析后提出防治措施 , 以期对相同布置型式的电厂锅炉 提供运行经验借鉴及参考。
Ab t a t Th i a s f h v me tu sa l f n u e r f fn i e 6 0 s r c : e man c u e o e mo e n n t by o d c d d at a t 6 MW o l r gb i ri ito u e n t i t i n h c a i o l nr d c d i s i f n e s h p p r h h r ceit n h a l r a o n l s f i l x o n e a e .T e c a a t r i a d te f ut e s n a ay i le ma ny e p u d d;te p e e பைடு நூலகம் n me u" e p t o w r . sc si h rv n i a l Sa u r a d o s e r f Ke r s l a s p r r ia ;s lce aayi e u t n;f e g sd n g ain;i d c rf f ;arp e e t d y wo d :u t u e c i e r tl ee td c t t rd ci l c o l a e ir t u o n u e d at a d n i rh ae
超临界锅炉引风机抢风原因分析及应对措施

超临界锅炉引风机抢风原因分析及应对措施摘要:针对某发电厂660MW超临界空冷机组锅炉运行中存在并列运行引风机“抢风”的问题,重点阐述动叶可调式轴流风机并列运行特点,分析引风机抢风原因,提出机组实际运行中的防范措施。
关键词:超临界;空冷机组;引风机;抢风Causes and prevention on the movemont unstably of supercritical boiler induced draught fanWu Wenqiang(Hebei Guohua Dingzhou Power Generation Co, Ltd, Dingzhou, Hebei073000,China )Abstract: Aiming at the problem of "air snatching" in the boiler operation of a660MW supercritical air cooling unit of a power plant, this paper mainly expounds the characteristics of parallel operation of adjustable axial fan, analyzes the causes of air snatching of the induced fan, and puts forward the preventive measures in the actual operation of the unit.Key words: supercritical; air-cooled unit; induced draft fan; Rob wind0引言河北国华定州电厂 660MW 超临界燃煤发电机组在2015年6-8月机组带大负荷以来引风机多次出现抢风迹象,#4炉更是发生两次引风机抢风事件,风机抢风对风机参数及安全运行影响很大,风险很高,处理不当有可能造成锅炉MFT事故。
失速、喘振、抢风原理讲解

失速、喘振、抢风原理讲解1、讲解适用两台动叶可调轴流式送风机两台动叶可调双级轴流式一次风机两台动叶可调双级轴流式引风机2、轴流式风机原理流体沿轴向流入叶片通道,当叶轮在电机的驱动下旋转时,旋转的叶片给绕流流体一个沿轴向的推力(叶片中的流体绕流叶片时,根据流体力学原理,流体对叶片作用有一个升力,同时由作用力和反作用力相等的原理,叶片也作用给流体一个与升力大小相等方向相反的力,即推力),此叶片的推力对流体做功,使流体的能量增加并沿轴向排出。
叶片连续旋转即形成轴流式风机的连续工作。
假设一较长的圆柱体静止,气流自左向右作平行流动,不计气体的粘性(即气体流动的阻力),那么气体会均匀的分上下绕流圆柱体。
气流在圆柱体上的速度及压力分布完全对称,流体对柱体的总的作用力为0,如图5-1所示。
这种流动叫平流绕圆柱体流动。
若圆柱体作顺时针的旋转运动,则圆柱体周围的气体也一起旋转,产生环流运动。
这时圆柱体上、下速度及压力分布亦完全对称,流体对柱体的总的作用力为0,如图5-2所示。
这种运动为环流运动。
图5-1 平行绕圆柱体流动图5-2 环流运动图5-3 机翼的升力原理若流体作平行运动,圆柱体作顺时针旋转,这两种流动叠加在一起是:圆柱体上部平流与环流方向一致,流速加快;圆柱体下部平流与环流方向相反,流速减慢。
根据能量方程原理,圆柱体上部与圆柱体下部的总能量相等,而圆柱体上部动能大,压力小,下部动能小,压力大。
于是流体对圆柱体产生一个自下而上的压力差,这个压差就是升力。
机翼上升力产生的原理与圆柱体上升力的原理相同。
如图5-3所示。
机翼上有一个顺时针方向的环流运动,由于机翼向前运动,流体对于机翼来说是作平流运动。
机翼上部平流与环流叠加流速加快,压力降低,机翼下部平流与环流叠加流速减小,压力升高。
此时就产生一个升力P。
同时在流动过程中有流动阻力,机翼也受到阻力。
引伸:飞机失速超过临界迎角(或临界攻角,多数飞机为18°,即气流开始与失速机翼分离的角度)后,翼型上表面边界层将发生严重的分离,升力急剧下降而不能保持正常飞行的现象,叫失速。
600MW机组脱硫增压风机抢风原因分析及解决方案

成 为国 内外火 电厂烟气脱硫 的主 导工 艺技术 。增压风机是火力
发 电厂 脱硫 系 统 的 重 要 组 成 部 分 , 它 的 运 行 状 况 直 接 影 响 到 整
G 对 每 GD 个 脱硫 系 统 的投 运情 况 。 风 机 出现 喘 振 或抢 风 现 象 , 会 严 重 F D 系 统 , 锅 炉 尾 气 进 行 脱 硫 处 理 。 套 F 装 置 进 口原 烟 若 则 气 侧 ( 温 烟 气 侧 ) 置 1台 或 2台 增 压 风 机 , 于 克 服 脱 硫 系 高 配 用 影 响锅 炉 炉 膛压 力 , 扰 锅 炉 的 正 常 运 行 。 文 就 以某 火 力 发 电 干 本 统新增阻力 引起 的烟 气压降 。 脱硫烟气 压力控制系统设 置了入 厂 脱硫 系统 2台前后并列运 行的增压 风机 出现抢 风现象 为, , f 0
型根据烟气系 统正常运 行和异常情 况可能发 生的最大 流量 、 最 高 温度 和 最 大 压 损 进 行 。 《 力 发 电厂 设计 技 术 规 程》 定 , 按 火 规 风
1 脱 硫 系 统 增 压 风 机 的运 行 与 简 介
基 B R工 况) 锅 下 来 自锅 炉引风机 的烟 气,经过原烟气挡板 由增压风机增压 机 选 取 原 则 为 : 本 风 量 为 锅 炉 最 大 蒸 发 量 ( MC 后 进 入 烟 气 一 烟 气 换 热 器 ( GH 冷 却 , 冷 却 后 的 原 烟 气 从 吸 炉 燃 用 设 计 煤 时 烟 气 量 , 量 裕 度 不 低 于 1%; 作 点 ( MC G ) 被 风 0 工 B R 变 电 所 作 为 中 心 变 电所 , 压 室 针 对 不 同 的 车 间 设 置 1 V 或 开闭所 B为例 , 高 0k 在其 进线柜开关 6处 的光纤纵差 保护装置上 设 6k 的馈 出线 , 后 分 属 各 个 车 间 的 开 闭所 。 上 所 述 , 保 护 置 一 段 可 以外 部 信 号 闭 锁 的 速 断 保 护 ( 操 作 机 构 动 作 和 信 号 V 然 如 在 因 定值 整 定 时 一 般 会 遇 到 不 小 的 麻 烦 。 过 电 流 定 值 的 大 小 来 保 滤 波 有 一 定 时 间 , 速 断 保 护 应 整 定 短 暂 延 时) 当 本 变 电所 任 通 该 ,
机组RB时防止锅炉一次风机抢风的措施

天 布置 、 转层 下 封 闭 的燃 煤锅 炉 。该 锅 炉采 用 四 运 角 切 向布 置 的摆 动燃 烧器 , 燃用神府 东胜 煤 , 磨煤 机
采 用 HP 8 9 3型 中速 磨煤 机 , 一 次 风正 压 、 吹 式 冷 直 制 粉系统 。共设 有 6台磨 煤 机 , 用“ + 1 运 行 方 采 5 ” 式 。一次 风机 为上海鼓 风机 厂生产 的 P 1 1 . AF 8— 2 5
2 抢 风 现 象 分 析
一
中图 分 类 号 : K3 T 2
文 献 标 志 码 : B
次风 机 抢风 是 指并 联 运行 的 2台一 次风 机 ,
文 章 编 号 :0 1 9 9 ( 0 8S 一0 4 O 1 0 — 88 2 0 )O 0 2一 1
其 中 1台一次 风机 电流 ( 流量 ) 突然 上 升 , 一 台_ 另 次风机 电流 ( 流量 ) 之下 降 , 时 如果 减 小 流 量大 随 此 的一 次风机 出力来 平衡 风量 , 会 使 另一 台流 量小 则
次 风机抢 风现 象 , 主 要原 因是 机 组 R 时一 次 风 其 B 流 量突然 改变 , 系统压 力发 生变化 , 使一 次风机工作
于不稳定 区 , 成 一 次风 机 抢风 。通 过 对 一次 风 机 造 控 制逻辑 的优 化 , 组 在 各种 R 机 B试 验 过程 中再 未
发 生一次 风机抢 风 现 象 , 证 了一 次风 机 及机 组 的 保
次 中间再 热 、 炉膛 、 单 四角 切 圆燃 烧 方 式 、 燃烧 器 摆 动 调温 、 衡通 风 、 平 固态排渣 、 全钢 架悬 吊结构 、 半露
从 图 1可 以看 出 , 次风机 存在不 稳定 工况 区 , 一 如果 一次风 机工作 点 移 到 不稳 定 区 , 可能 发 生一 就 次风 机抢风 现 象 。2台一 次 风 机 自动运 行 时 , 次 一 风压 力定值 取 自锅炉 空 气 预热 器 出 口压 力 , 基准 原 值为 9k a 由于机 组 运 行 过 程 中一 次 风 压力 一直 P ,
轴流风机喘振,失速,抢风事故的探讨

轴流风机喘振,失速,抢风事故的探讨发电部李焱摘要:风机的喘振,失速和抢风的发生都是由于风道阻力增大,促使风机运行在不稳定工况区域工作造成的。
因此在正常的运行工作中,我们必须要加强监视风机出口风压和动叶开度尤其重要。
并且经常进行相同负荷下风机出口风压与历史数据对比,可以预知通风系统阻力的变化。
尽量避免此类事故的发生。
关键字:不稳定工作区,系统阻力,处理方法,预防方法我厂锅炉为亚临界、自然循环、一次中间再热、“W”火焰燃烧方式、双拱单炉膛、平衡通风、尾部双烟道、烟气挡板调温、固态排渣、露天布置、全钢架悬吊式汽包炉,燃用煤种为无烟煤;锅炉风烟系统配备2台离心式一次风机,2台动叶可调轴流式送风机,2台静叶可调轴流式吸风机,空预器采用三分仓容克式空气预热器。
鉴于我厂的引,送风机都是轴流风机,轴流风机的特点之一是低压头、大风量。
所以相对来说引,送风机都有发生喘振,失速,抢风的可能,虽然我厂风机并未频繁的出现这些是故,但必须防患于未然,因此写出自己的一些想法,不对之处敬请指正。
一,喘振的发生原因分析以及处理喘振,顾名思义就象人哮喘一样,风机出现周期性的出风与倒流,严重的喘振会导致风机叶片与轴承的疲劳损坏,造成事故,直接影响锅炉的安全运行。
一般喘振发生时必然伴随着电流频繁摆动、出口风压下降并摆动,噪声大、振动大、机壳温度升高、炉膛负压波动,燃烧不稳等现象。
然而,发生喘振的原因多半是因为风机在不稳定工作区域运行,或是烟风道积灰堵塞,烟风道挡板开度不足,误关等引起系统阻力过大引起的。
下面结合轴流风机性能曲线(图1)来说明一下;图1(a为管道流量压力曲线,b为风机流量压力曲线)当风机工作点在K点(分界点)右侧时,风机工作是稳定的。
当风机负荷降到低于Qk 时,进入不稳定区工作(即轴流风机性能曲线左半部的马鞍形的区域)。
当风机的流量Q < QK 时,这时风机所产生的最大压头将随之下降,并小于管路中的压力,因为风道系统容量较大,在这一瞬间风道中的压力仍为PK,因此风道中的压力大于风机所产生的压头使气流开始反方向倒流,由风道倒入风机中,工作点由K点迅速移至C点。
某电站锅炉引风机抢风问题分析及对策

1 型亚 临界参数 ,纯 国产 化循环 流化床 汽包炉 。它 7 采 用 自然 循环 、单 炉膛 、一 次再热 、平 衡通 风 、露 天布置 、钢 架双排柱 悬 吊结 构 、燃煤 、固态排 渣 。该 锅炉配 有 2台 AN2 e 型 ,流量 l 1 0 m3h,转 66 8 0 / 0 8
2 引风机 抢风 过程 该厂 4 循环流化 床锅炉 在 吹管 结束后 , 机 组 号 整组 起动 缓慢升 负荷 到 1 0MW ,随着 B二 次 风机 5 消 除缺 陷和 1台汽 动给 水泵 加入 运行 升 负荷 到 2 0 0 MW 后 ,准备起动 B引风机 并列运 行 ,升负荷 至满
为执行器 在供货 时力 矩 由 60 0 改 为 4 0 0 N 0 0N。最
后经过 各方 技术 人员 的协商 ,决 定按 风机 厂服务 工
程师 的意 见 并风机 。
等截面积 流通方 法 ,将烟 囱入 口水 平烟道分 为 A, B 侧 ,烟 气通 过各 自的烟 气通道 ,离开 原垂直 交汇点
Mw 后就 可 以起 动风机 并列运 行 。而其 它技术 人员
认为 风 门卡 ,是 由于风 门执 行器力 矩偏 小造 成 ,因
技术 人员查 阅烟 囱设计 资料 ,烟 囱 的 自身通 风力和 烟 囱烟 气流动 阻力 均为 50P ,即引风机 后烟道 的 0 a
压 力 “ ”点 约在烟 囱 的人 口处 。技术 人员采用烟 气 0
负荷 30 0 Mw ,进行 18 6 h试运行 。在 程控起 动 B引
风机 ,开启 入 口静 叶到 1 3% 时 ,风 门过 力矩 卡死 。 在手动 摇开 风门到 1 % 时 ,机壳 出现振动 ,响声 加 8 大 ,于是停 止 B侧 引风机 运行 。经风机 厂现场 服务 工程 师分析 ,认 为在 冷态 和热态 下摇 动风 门全程 均 无卡 阻 , 明 引风机 出 口堵 风 ,只要将 负荷 降到 1 0 说 0
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变频控制技术在一次风系统的应用 2008-3-22 13:25:00 刘军祥 供稿 在电厂燃煤机组中,一次风是锅炉的燃料输送系统的主要动力来源。典型的直吹式燃煤锅炉系统结构原理如图1。系统主要由4台双进双出钢球磨煤机、2台一次风机、2台空预器等设备组成。磨煤机磨制的煤粉通过一次风管直接进入炉膛燃烧,系统通过控制一次风量实现锅炉负荷的控制。
图1:直吹式燃煤锅炉系统结构原理图 正常运行时,一次风系统通过风机入口挡板控制一次风管压力维持在9.0~11.0kPa范围内,通过冷、热风门开度的调整,实现进入磨煤机的一次风温控制,保证磨煤机运行效率;由磨入口挡板控制一次风量,从而实现磨煤机负荷随锅炉负荷变化而调整。
当发电机输出功率发生变化时,锅炉的燃烧系统、燃料控制系统等也随之变动,为了进一步降低厂用电率,实现系统优化运行。对一次风系统变频改造成为继引风系统、凝结水系统之后的又一新的研究课题。
目前,在一次风系统主要存在以下几个问题: 1.为保证一次风速在一定范围内,目前通过一次风机入口挡板控制。开度在40%~60%,节流损失较大。 2.燃料系统中磨负荷分别通过磨入口挡板开度控制一次风量,系统效率低、经济指标差。 3.一次风机入口挡板及出口电动门的开关速度反应缓慢,调节品质不好。在机组出现紧急事故或单台一次风机设备掉闸情况下,RB不能有效响应及时动作,严重时导致停炉、灭火等事故发生,造成巨大的经济损失。 4.一次风机通常为“驼峰”特性,调整特性差;压力、风量调整不当,风机效率下降明显,严重时导致设备直接过载保护跳闸。 随着高压变频技术的日益成熟和新技术、新产品的不断实践应用,在一次风机系统中采用变频节能改造,通过变频协调控制技术能够解决变频应用中存在的问题,达到改善生产工艺,降低设备单耗水平的目的。 二、一次风变频协调控制技术 通过对一次风系统的深入研究,结合高压变频调速技术的特点,针对性的研究了高压变频协调控制技术的实际应用途径和具体设计实现。
根据一次风系统应用变频所面临的主要问题,变频协调控制单元具备以下主要功能: 1.在一次风机变频运行状态自动切换至工频过程中,对故障点的位置判断准确、动作及时有效。 2.通过变频与工频运行方式之间的协调,保证一次风机能够不间断运行。 3.通过变频转速与一次风调节挡板的开度配合,保证一次风不失压。 4.通过故障一次风机与另一侧运行一次风机之间的协调控制,保证两台一次风机均工作在安全特性区内,不出现“抢风”现象。 该协调控制单元的控制结构框图如图2所示。主要包括:协调控制模块、故障点分析模块、故障识别模块、故障诊断及自处理模块、一次风机系统保护模块、保护动作连接模块、挡板开度函数器、模拟量I/O模块、数字量输入模块、数字量输出模块等十余种模块组成。
图2:控制结构框图 其工作原理是:将一次风机工/变频自动切换系统的综合保护装置作为变频回路和工频回路的主要检测方式,接受变频器上口、变频器下口以及变频器旁路开关的二次检测信号。通过对主动力系统不同位置的运行工况参数及工作状态的检测,由故障点分析模块根据信息来源的动作先后、反应速度、二次电流、电压的幅值变化,结合变频器自身的运行参数检测信息,分析判断故障点的真实位置。通过故障识别模块判断故障的安全级别和危害程度,同时指示出具体故障点位置和故障原因。
协调控制模块在接到故障点分析的具体位置和安全级别报告后,结合现场设备的运行状态和工况,决定是否采取变频向工频运行方式的切换操作。如果一次风机主动力系统允许由变频向工频运行方式的自动切换;系统直接将另一侧变频风机直接快速加速至100%,并根据实际负荷,计算出跳闸侧风机工频开关的合闸操作时机。通过挡板开度函数器实时计算出变频切工频后一次风机挡板开度自动关小的位置信号,从而实现变频向工频切换过程中一次风压尽量小扰动。保证切换动作过程中,锅炉的一次风压波动瞬值不高于锅炉燃烧系统对一次风速的最低要求、时间小于2S,使得锅炉在一次风机的切换时,锅炉运行平稳、安全不灭火、不跳机。
数字量输入输出接口模块主要是接受外围远程控制信号,实现一次风机变频上、下口及旁路开关的联锁保护、闭锁逻辑和控制功能。同时将高压开关和外围控制信号传递给协调控制模块进行综合信息处理和判断。
故障诊断和自处理模块主要是对外围接入的开关量、模拟量以及二次仪表的检测信号进行分析判断,确定信号接口是否正常,信号输入、输出是否有效,是否存在错误状态等。并且根据实时的状态信息,判断出故障端口点号,并将其从逻辑处理回路中切除,通过信号替代保持信号处理的完整性。从而,提高系统逻辑处理的安全及可靠性。
图3:变频协调控制单元外形图 一次风机变频后的“抢风”问题 通过对一次风机的结构和工作特性研究可知:风机具有明显的马鞍形特征,在风机性能曲线的左半部具有一个马鞍形区域,在此区段内运行有时出现流量大幅度脉动等不正常情况,出现“喘振”问题。而喘振仅仅是不稳定工况区内可能遇到的现象之一,在该区域内还会出现不正常的零气动力工况,这便是旋转“失速”现象。风机在不稳定工况区运行时,还可能发生流量、全压和电流的大幅度波动,气流会发生往复流动,产生强烈振动,这就是通常提到的“抢风”。锅炉一次风机改为变频调速后,两台风机并列运行,就非常容易发生“抢风”现象,威胁风机及整个系统的安全性。下面就针对两台风机的运行工况进行分析说明,如图4。 如果风机参数选择适当,运行时操作正确,两台风机并联运行时的风道性能曲线Ⅳ与风机并联合性能曲线Ⅲ交于1,则每台风机将在点1′工作,风机在此工况下工作是稳定的,不会出现“抢风”现象。如果风机工作不当,风道性能曲线Ⅴ与风机合成性能曲线Ⅲ交于点2与点3,落在∞字形区域内工作,则风机工作点可能是点2或点3。若风机在点2上运行,则两台风机尚能在点2′上稳定运行。如果两台风机的风道阻力稍有差别,或者风道系统中风量稍有变动,其结果是风机处于点3并联工作,此时两台风机工作点分别是3′和3〞点运行。其中点3′工作风机风量大且在稳定区工作,而另一台在点3〞工作的风机的风量小,且工作点落在不稳定工况区内。这样两台性能相同的风机输送的流量就不相同,出现了“抢风”。但是两台风机分别在3′和3〞点工作的状况不是稳定不变的,这两台风机的工作点会发生互换。风机在此工况下工作,严重时甚至会出现一台风机的风量大,另一台风机则产生倒流。因此,在两台风机并联运行时,为避免抢风现象发生,就应当采取措施避免风机的工作点落在∞字形区域内。
锅炉一次风机变频改造后,风机在低负荷运行时的工作点离不稳定区(左边界)较近,导致机组在低负荷区间运行时,两台一次风机“抢风”即风机的并列困难;通过两台一次风机的快速协调平衡系统,对运行参数调整,降低系统一次风压、改变系统通风量,“抢风”问题得到解决。
防喘振控制思想
图5:不同转速下的特性曲线图 图5给出了风机在不同转速下的特性曲线,可以看出转速不同,相应的驼峰点和驼峰流量也不同。转速越低,驼峰点越向左移,驼峰流量越小,把不同转速下的驼峰点连接起来,就构成了一条曲线,曲线右侧为稳定工作区,曲线左侧为不稳定区。我们称驼峰流量为极限流量相应的驼峰点连接曲线称之为喘振抢风极限线。
显然,只要在任何转速下,都能控制鼓风机的流量,使其大于极限流量,则风机便不会发生抢风问题,这就是防喘防抢控制的基本思想。
考虑到吸入气体的状态如压力、温度、密度及系统风量、风压变化等都会引起风机特性曲线的变化,因此应考虑一定的安全容量,确保实际工作点不会太靠近不稳区极限,以避免发生抢风喘振事故。在一次风系统中采用“调速-比例调门法”比较适合电厂安全和节能需要。
变频协调控制单元将变频节能与防喘振协调控制,根据一次风系统的要求,风机流量波动时维持出口压力在某一定值范围内,因此取出口压力P1,送入变频节能与防喘振控制器中,由压力变送器,协调控制器,高压变频器,电动机和风机构成一个闭环控制系统,通过不断地参与鼓风机转速自动调整,来达到稳定出口压力的目的。
图6给出了两条典型的安全操作线,其中安全操作线1为固定流量安全操作线控制。安全操作线2为一条与喘振极限线相似的曲线,其流量比喘振极限流量大5%~15%,解决了转速较低时安全操作线1存在的耗能问题,是一个最节能安全控制方式。
一次风机RB时,一次风机变频器过负荷保护动作防范 一次风系统变频运行时,单侧一次风机变频器故障不能连续运行时,会触发机组RB功能动作。系统处理不当或反应不及时,就会最终引起机组跳闸。结合锅炉一次风机RB分析,主要会导致一次风机变频器过负荷保护动作有以下方面的原因:
3.1次风机RB工况初期,系统通风量过大,在单点压力情况下,流量超标引起变频器过负荷。 3.2一次风机RB工况初期,风机的运行工况严重偏离高效点,运行效率极低。 3.3一次风机性能曲线陡峭,驼峰型特性明显效率低。 为防止一次风机变频器过负荷保护动作的措施如下: (1)一次风变频器的设计过程中提供负荷限制功能,防止变频器过负荷保护动作跳闸。 (2)优化RB时一次风系统逻辑。 四、结束语 通过变频协调控制技术在锅炉一次风系统变频改造应用中的研究,充分说明:在利用高压变频进行节能改造的过程中,着重研究和解决高压变频技术应用中带来的问题和解决办法,对提高系统运行安全稳定性,降低经济损失,具有更为重要的意义。将变频协调控制技术应用到各种领域当中能够显著提高生产系统因变频改造带来的安全稳定等效益,并且可以进一步实现优化系统,提高节能效果的目的。该项技术的研究势必会为高压变频技术的广泛应用起到积极的推动作用。