德士古气化炉烧嘴泄漏的监测和判断
气化炉烧嘴失效分析

气化炉烧嘴失效分析陈斌,侯洪文钟彦平,张玉福。
郭志军(中石油宁夏分公司,银川750026)(兰州石油机械研究所,兰州730050)摘要:随着能源结构的变化,大化肥装置的气化炉普遍进行了油改气,但随着气化炉负荷的提高,炉膛温度上升,烧嘴的失效问题日益突出,主要表现有烧嘴的烧损和冷却水夹套焊缝泄漏。
从材料的选择、制造、使用等方面着重分析和讨论了高温、腐蚀、应力等因素对其失效行为的影响,并提出了解决措施。
关键词:气化炉;烧嘴;高温腐蚀;焊接缺陷;腐蚀疲劳;失效分析;中国分类号:TGl42.33文献标识码:A文章编号:1001--4012(2005)增刊1概述气化炉是合成氨生产的龙头设备,以前是将经预热的渣油和氧气适当配比混合燃烧生成工艺气体。
为适应新的能源结构的变化,现在是将天然气和氧气以适当配比混合,经不完全燃烧生成所需工艺气。
经过预热的高压氧气(80℃、10.oMPa)和天然气(304℃、10.0MPa)分别通过烧嘴的中心管和环隙喷入气化炉燃烧室,混合燃烧,燃烧后炉内气氛H。
为61~62%、CO约32%、CO:为5.8%~6%、水蒸气<2%。
目前我国进口的多套520×i03t尿素装置的合成氨生产的气化炉是采用美国德士古公司的专利,烧嘴加装在燃烧室顶部,烧嘴各部材料均采用镍基变形超耐热合金Inconel600制造。
该烧嘴由物料输送部分、物料混合部分和冷却部分水冷盘管和水夹套组成。
冷却水为去离子水,进水温度28—32℃,出水温度38"--42℃、压力1.6MPa。
由于原料含有一定量的杂质,同时,有效气即具有氧化性,又具有还原性,其腐蚀行为相当复杂。
实际操作中炉膛温度1400~1450℃,尽管有循环水冷却,正常工作时烧嘴表面温度仍然到达900℃左右。
从历次对气化炉烧嘴检验的结果分析可知,其头部的外表面呈现严重的疲劳腐蚀开裂特征,同时,伴有晶间、沿晶、穿晶特性,而且,裂纹主要集中在冷却水夹套端面部位。
德士古气化炉锁斗故障浅析

德士古气化炉锁斗故障浅析郭本陆 张艳群 李 波(兖矿鲁南化肥厂,山东滕州,277527) 摘要 介绍德士古水煤浆加压气化炉锁斗的常见故障,分析故障产生的原因,提出故障处理和预防措施。
关键词 气化炉 锁斗 故障 处理收稿日期:2008207213;收到修改稿日期:2009201207。
作者简介:郭本陆,男,助理工程师,2006年毕业于山东科技大学化工工程与工艺专业,现在兖矿鲁南化肥厂气化分厂从事技术管理工作。
联系电话:063222362659;E 2mail :184883622@qq 1com 。
德士古水煤浆加压气化炉是一个两相并流气化的炉型,煤浆经高压煤浆泵送入工艺烧嘴,同时来自空分的氧气也送入工艺烧嘴,在三流式的工艺烧嘴头部混合后喷入气化炉,在1380℃左右的高温下发生部分氧化反应生成水煤气。
煤灰中的无机物在高温下被熔化产生熔渣,与反应生成的粗煤气并流经渣口及下降管进入到激冷室,粗煤气被冷却并为水汽所饱和,出激冷室后饱和气体送入洗涤塔除去细粒,送至变换系统。
而沉降在激冷室底部的渣及少量没有燃烧的炭,通过破渣机进入锁斗,通过锁斗的排渣管线排入渣池。
激冷室出来的黑水经高中真空闪蒸罐回收热量后,黑水被送到沉降槽澄清后循环使用。
破渣机位于激冷室底部与锁斗之间,燃烧室内产生大块熔渣甚至耐火砖脱落卡住或堵塞管道,启动破渣机能够使熔渣顺利进入锁斗,避免锁斗逻辑系统无法正常运行或停车的恶性事故发生。
1 锁斗系统流程沉降在激冷室底部的渣及少量没有燃烧的炭,通过锁斗安全阀、锁斗入口阀进入锁斗。
锁斗集渣时需要借助锁斗系统循环水流的夹带和冲击,该水流是从锁斗顶部管线进入锁斗循环泵,然后经泵打回激冷室锥底以强制水在激冷室锥底和锁斗之间循环流动。
渣由激冷室进入锁斗后沉淀在锁斗底部,从而使渣水分离,渣通过这种方式在给定的时间内收集在锁斗中,28min 后开始排渣。
排渣之前,锁斗循环泵管线上的循环阀(LH V10)打开,入口阀(LH V08)关闭,出口阀(LH V09)关闭,使该泵建立自身循环。
煤气化工艺流程(德士古气化炉)

激冷水经激冷水过滤器滤去可能堵塞激冷环的大颗粒,送入位于下降管上部的激冷环。激冷水呈螺旋状沿下降管壁流下进入激冷室。
激冷室底部黑水,经黑水排放阀送入黑水处理系统,激冷室液位控制在50--55%。在开车期间,黑水经黑水开工排放阀排向真空闪蒸罐。
在气化炉预热期间,激冷室出口气体由开工抽引器排入大气。开工抽引器底部通入蒸汽,通过调节预热烧嘴风门和抽引蒸汽量来控制气化炉的真空度,气化炉配备了预热烧嘴。
来自煤浆槽浓度为59%-62%的煤浆,由煤浆给料泵加压,投料前经煤浆循环阀循环至煤浆槽。投料后经煤浆切断阀送至德士古烧嘴的内环隙。
空分装置送来的纯度为99.6%的氧气经氧气缓冲罐,控制氧气压力为6.0~6.2MPa,在准备投料前打开氧气手动阀,由氧气调节阀控制氧气流量经氧气放空阀送至氧气消音器放空。投料后由氧气调节阀控制氧气经氧气上、下游切断阀送入德士古烧嘴。
烧嘴冷却水系统设置了一套单独的联锁系统,在判断烧嘴头部水夹套和冷却水盘管泄漏的情况下,气化炉必须立即停车,以保护德士古烧嘴不被损坏。烧嘴冷却水泵设置了自启动功能,当出口压力低则备用泵自启动。如果备用泵启动后仍不能满足要求,则出口压力低低使消防水阀打开。如果还不能满足要求即烧嘴冷却水总管压力低低,事故冷却水槽的事故阀打开向烧嘴提供烧嘴冷却水。五、锁斗系统
三、合成气洗涤系统1、Fra bibliotek统图2、工艺叙述
从激冷水浴出来饱和了水汽的合成气进入文丘里洗涤器,在这里与激冷水泵
送出的黑水混合,使合成气夹带的固体颗粒完全湿润,以便在洗涤塔内能快速除去。
水蒸汽和合成气的混合物进入洗涤塔,沿下降管进入塔底的水浴中。合成气向上穿过水层,大部分固体颗粒沉降到塔底部与合成气分离。上升的合成气沿下降管和导气管的环隙向上经过升气罩折流后,穿过四层冲击式塔板,与冷凝液泵送来的冷凝液逆向接触,洗涤掉剩余的固体颗粒。合成气在洗涤塔顶部经过旋流板式除沫器,除去气体中的雾沫,然后离开洗涤塔进入变换工序。
(完整word版)国内煤化工企业典型事故案例分析

某厂德士古水煤浆气化装置烧嘴冷却水管破裂导致煤气外泄事故原因分析某厂煤气外泄事故事故经过:2005年2月11日1点40分,某厂德士古水煤浆气化装置气化炉A的A1烧嘴口喷火,气化岗位现场及中控人员发现后,马上停车处理,停车后经检查发现气化炉A的烧嘴A1烧坏,冷却水盘管头部烧毁,盘管烧断;四个烧嘴周围耐火砖损坏,气化炉顶部盲盖烧损。
气化炉被迫停车检修,更换烧嘴,修补耐火火砖,修补顶部盲盖,检修时间大约2个月。
气化炉A于2004年12月开始试车,到目前为止共运行了166小时,事故原因分析:1. 烧嘴冷却水管破裂是导致煤气外泄事故的直接原因:A炉于2005年2月11日1:40发生煤气外泄事故是烧嘴冷却水管破裂所致,与烧嘴损坏有关,与四喷嘴对置式气化炉的结构无关。
烧嘴头部腔室的烧嘴冷却水进水管与头部腔室的焊缝的破裂,导致高温合成气窜入烧嘴冷却水盘管,烧嘴冷却水断流。
高于1300℃的合成气直接损坏烧嘴冷却水管线。
随着烧嘴头部冷却腔室的烧损,外通道面积增大,氧气流量急剧增加(1:40:05的3093Nm3/h急升至1:40:31的4633Nm3/h),加速烧嘴头部的烧蚀。
合成气与纯氧燃烧,情形类似用于气割钢板的纯氧乙炔焰,对金属有极大破坏力。
高温高压合成气沿烧嘴冷却水低压(出口)管线窜出气化炉,导致框架上出现较长的火焰。
A1烧嘴周围耐火砖损坏与火焰由炉内窜向烧嘴冷却水盘管,烧出气化炉直接有关,可能也与气化炉停车后降压过程中烧嘴冷却水进入炉膛(2:05~2:40)有关。
因烧嘴冷却水管破裂导致烧嘴损坏的事故,在渣油气化装置、天然气非催化部分氧化装置上发生过数次,如新疆、宁夏、齐鲁等。
国内实践经验表明,影响烧嘴寿命的因素很多,包括设计、加工、安装和操作等多方面的原因。
即使运行多年的老厂,也依然存在操作不当引起的烧嘴损坏的问题。
2. 烧嘴冷却水管破裂绝不是烧嘴盘管的磨蚀穿孔引起:如果是磨蚀穿孔引起烧嘴冷却水管的烧坏,那么A2、A3、A4烧嘴也会存在类似情况,而据现场观察,A2、A3、A4烧嘴冷却水管未出现磨蚀现象。
烧嘴罩与烧嘴头泄漏导致壳牌气化炉停车的过程分析与预防措施

( 3 ) 灭烧 嘴 前 先 将 各 烧 嘴 负 荷 切 至 手 动 , 依 次 关 闭烧 嘴 。 ( 4 ) 停 车前 先将 合成 气 系统 泄压 阀手 动缓 慢 打 开, 且参 照粗 合成 气 流量 基 本不 变 情 况 下逐 渐 关 闭 通往 甲醇工段 的供 气 阀 门。 ( 5 ) 泄压 过 程 中为 防 止 水 汽 系 统有 漏 点 , 与 气 化炉 同时降压 , 并控 制 汽 包压 力 始 终 高 于水 汽 系 统 0 . 2 MP a 。当水 汽 系 统 压 力 降 至 1 . 5 M P a时 停 止 泄 压, 保证气 化炉在烧尽作业 时水汽 系统可提 供 2 0 0 o C 左右 的温 度 , 若 水 汽系统 温度 低 于 1 5 0 o C, 则 引人 开
工蒸 汽对 水汽 系统 升温 。
统与合成气系统 的压差 , 降低汽包上水量与总蒸汽 产 量 的差 值 , 减少 漏量 。
( 3 ) 提高 合 成 气 系统 压 力 设 定 值 , 目的 同 样 是 降低 量, 维持 工况 在稳 定状 态 。
恶性 事故 。
4 入 炉 检 查 结果
( 1 ) 气化炉停车后 , 经 吹 扫冷 却 合 格后 , 开 A 1
人孔 对气 化炉 内部 反应 室情 况 进 行检 查 , 发现 1 烧 嘴罩 泄漏 , 3 烧 嘴 头 和 烧 嘴罩 均 泄 漏 , 4 烧 嘴 头 泄
3
安全 停 车 过 程
d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 4— 8 9 0 1 . 2 0 1 3 . 0 5 . 0 1 2
壳 牌气 化炉 为立 式 压 力容 器 , 炉 内为 水 冷壁 组 成 的气化 室 , 煤气 化烧 嘴位 于气 化室 中下 部 , 烧嘴 2 个 1 组 对称 布置 。 由煤 气化 烧 嘴 喷入 的煤 粉 、 氧及 蒸汽 的混合 物在 1 5 0 0 %高 温下 , 瞬 间完成煤 的气 化 反应 , 生成 ( C O+H ) 含 量很 高且 夹 带 飞灰 的 粗煤 气, 由下 向上从气 化 炉 顶部 排 出。为 防止 飞 灰 黏结
气化炉工艺烧嘴的运行监控及管理

气化炉工艺烧嘴的运行监控及管理发表时间:2017-07-31T16:29:47.103Z 来源:《电力设备》2017年第10期作者:赵德伟[导读] 水煤浆气化工艺属气流床气化工艺。
其原理是将水煤浆与气化剂(纯氧)通过装在气化炉顶的特殊设备——工艺烧嘴(通过氧流股与煤浆流股的动量交换)雾化煤浆,使煤浆在高温气化炉内进行快速气化与燃烧反应得到产物煤气。
(乌鲁木齐市隆盛达环保科技有限公司新疆乌鲁木齐 830000)摘要:水煤浆气化工艺属气流床气化工艺。
其原理是将水煤浆与气化剂(纯氧)通过装在气化炉顶的特殊设备——工艺烧嘴(通过氧流股与煤浆流股的动量交换)雾化煤浆,使煤浆在高温气化炉内进行快速气化与燃烧反应得到产物煤气。
烧嘴使用寿命是决定水煤浆气化炉生产周期长短的关键因素,60%的煤气化安全事故都与烧嘴有关,或由烧嘴引起,或首先造成烧嘴损坏。
烧嘴损坏时,可能直接造成气化反应氧碳比失调,使气化炉进料系统物料紊乱,引发气化炉超温、过氧爆炸等严重事故。
因此,除了把好烧嘴成品质量外,运行使用中的监控和管理也是非常重要的。
关键词:气化炉工艺;烧嘴;运行监管;分析1 导言工艺烧嘴是水煤浆气化装置的核心设备,是影响水煤浆气化炉能否长周期运行的关键因素之一。
新型多喷嘴对置式水煤浆加压气化炉工艺烧嘴由于安装在气化炉筒体上顶部,在气化炉运行过程中,烧嘴头部受到炉内高温气流冲刷、高温热辐射及合成气中硫化物、氢气等气体的腐蚀性作用,在使用中出现烧嘴盘管损坏、外氧喷头龟裂、外氧管及冷却水盘管腐蚀等现象,造成非计划停车,不仅影响气化炉长周期运行,还给气化炉运行带来严重安全隐患。
2 工艺烧嘴简介水煤浆工艺烧嘴结构形式为同心三套管预膜外混形式,从里到外分别为中心氧管、煤浆管、外环氧管。
为使喷嘴免受高温影响,外氧喷头的头部(向火面)采用夹层冷却,冷却水直接进入向火面冷却室,冷却向火面金属,自冷却室出来的水流沿喷嘴旋转8周经法兰流出炉外,三个喷头均设计成缩口形式,目的是对氧气及水煤浆进行加速。
浅谈德士古气化炉稳定运行的要点

浅谈德士古气化炉稳定运行的要点作者/来源:日期:2008-11-5摘要:结合渭化德士古气化装置运行实际情况,从加强原料煤质量管理,选择适当的操作温度和抓好备炉工作等3方面论述了德士古气化炉稳定运行的要点。
关键词:德士古煤气化炉稳定运行要点我厂德士古水煤浆气化装置是目前国内运行中压力等级最高的一套装置,它的长周期稳定运行,不仅可以使我集团公司的生产水平再上新台阶,同时也为我国的煤化工发展提供有益借鉴。
结合我公司实际运行情况及本人多年操作经验,仅就德士古气化炉稳定运行的要点浅谈一下笔者的看法。
1.加强原料煤的质量管理,提高煤浆浓度为了进一步提高气化炉的生产能力,实现气化炉长周期,安全稳定运行,并达到高产、优质、低耗之目的。
首先要加强煤的质量管理,固定碳、化学活性、机械强度、热稳定性、灰熔点等指标入厂前要严格把关,力求提高;尽量降低硫份、灰分等杂质的含量。
把灰分的含量作为重点来抓,灰分应尽可能的低。
同时做好煤浆的制备工作,稳定煤浆浓度,并尽可能的提高煤浆浓度。
1.1加强煤的质量管理之所以将灰分作为重点,主要从以下几方面考虑:首先,灰分直接影响煤中的有效成分,进而影响煤气化的效率。
实践证明,灰分增高1%,在入炉煤浆量同样情况下,生产能力下降约1.8%,这样将严重制约我装置的高负荷运行。
其次,灰分中以SiO2为主,依据我们厂多年的原料煤分析情况,灰分高时,煤中煤矸石就多,SiO2就高,这样导致煤灰中CaO+Fe2O3+MgO/SiO2+AL2O3比值降低,而该酸碱比直接与灰的粘度和灰熔点有关,每当灰分升高时,我们炉温被迫提高,以保证渣能顺利排出,这样,势必增加氧耗,降低耐火砖的使用寿命,影响公司的经济效益。
再之,灰分高,灰中SiO2高,在细灰中含有大量砂粒状颗粒,这种颗粒坚硬,易沉降,管道易磨损甚至刺漏,或者沉降堵塞管道。
过去使用黄陵煤时,灰分高,管道磨蚀严重,有时需要停车处理,直接影响气化炉的正常运行。
德士古气化炉检修操作规程

德士古气化炉检修操作规程德士古气化炉是一种常见的燃烧设备,它在工业生产中广泛使用。
为了确保其正常运行和安全使用,对其进行定期检修是非常重要的。
下面是德士古气化炉检修操作规程,以供参考。
一、准备工作1. 掌握德士古气化炉的技术参数和工作原理。
2. 准备必要的工具和设备,如扳手、螺丝刀、钳子等。
3. 关闭气化炉的电源和燃料供应系统,并确保其冷却至安全温度。
二、安全措施1. 检查工作区域的安全状况,清除障碍物,确保操作区域干净整洁。
2. 穿戴工作服和防护用品,包括安全帽、眼镜、防护手套等。
3. 在操作前,确保相关人员已经接受过必要的安全培训。
三、检修步骤1. 检查外部部件和连接件:检查气化炉的外部部件和连接件,如燃料供应管线、电缆线等是否有磨损、松动等问题。
如有问题,及时进行更换或修复。
2. 检查炉膛和燃烧器:打开气化炉的观察门,检查炉膛内部的状况,包括燃烧器的磨损情况、烟道是否有积炭等。
如有必要,清除积炭并更换磨损的部件。
3. 检查燃料供应系统:检查气化炉的燃料供应系统,包括燃料阀门、过滤器等是否正常工作。
如有故障,进行修复或更换。
4. 清洗炉内部:使用清洁剂和刷子清洗炉膛内部的油污和污垢。
注意操作时要小心,避免受伤。
5. 检查控制系统:检查气化炉的控制系统,包括压力传感器、温度传感器等是否正常工作。
如有故障,进行修复或更换。
6. 检查烟道系统:检查气化炉的烟道系统,包括排烟扇、烟道管线等是否通畅。
如有堵塞,清除堵塞物。
7. 定期更换滤芯:根据使用情况,定期更换气化炉的滤芯,保证其过滤效果。
8. 清理灰尘和杂物:定期清理气化炉周围的灰尘和杂物,确保其工作环境整洁。
四、验收和记录1. 完成检修后,进行验收工作,测试气化炉的运行状况和安全性能。
2. 将检修情况记录下来,包括检修时间、检修内容、更换的部件等,以备参考和后续维护工作。
以上就是德士古气化炉检修操作规程的一般步骤,具体的检修工作还需要根据实际情况进行调整和完善。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
德士古气化炉烧嘴泄漏的监测和判断艾尔肯·牙森何辉伟孔晨辉(中石油乌鲁木齐石化分公司化肥厂,新疆乌鲁木齐,830019) 2004-12-16中石油乌鲁木齐石化分公司化肥厂第一套合成氨装置中的气化炉采用德士古专利,其原理是将渣油、蒸汽和氧气以适当配比混合,不完全燃烧生成工艺气。
高压氧气(25℃、9.60MPa)和经过预热的渣油(315℃、10.0MPa)及蒸汽(320℃、10.0MPa)分别通过烧嘴的中心管和环隙喷人气化炉燃烧室,雾化混合燃烧。
烧嘴加装在燃烧室顶部,并设有冷却水盘管及夹套。
冷却水进出口温度分别为38℃、40℃,压力分别为1.47MPa、 0.098MPa。
气化炉燃烧室温度1350℃。
尽管烧嘴正常工作时,冷却水及物流对烧嘴起冷却保护作用,但高速物流的冲刷及含硫工艺气的侵蚀,以及低负荷高温热区的上移都会对烧嘴损害很大。
同时在停车期间,烧嘴头部受高温辐射,部分区域得不到保护,易发生泄漏。
进入20世纪90年代,全国大化肥逐步实现设备国产化,气化炉的德士古烧嘴也改为由国内制造。
由于烧嘴头与冷却水盘管的使用条件比较苛刻,在1350℃以上的高温炉膛内,承受炉内火焰和物料的冲刷。
同时由于国内材料质量不过关,制造技术存在一定的不足,因此在烧嘴国产化后出现了更多次烧嘴泄漏等问题[1]。
烧嘴所用冷却水在2~3台气化炉烧嘴中循环利用,当发现烧嘴泄漏时停整套气化装置,检查所有烧嘴并修复泄漏烧嘴是不现实的。
所以需借助化验分析手段来准确判断哪一台烧嘴在泄漏,泄漏程度的大小等。
当气化炉烧嘴泄漏达到一定程度时,应及时停下发生泄漏的部分进行检修。
生产装置可以处于减负荷运行,避免整套装置停工,节省费用。
1 实验部分1.1 原理利用稀溶液中亨利定律确定冷却水中溶解度较小的永久性气体(H2,CO,N2等)含量,工艺气中溶解度比较小的永久性气体在水中溶解度与气相中分压呈正比关系。
以上气体在高压下已泄漏到烧嘴冷却水中,并大量溶解,在常压下由于气相中分压降低,气体解吸释放出所溶解的大部分气体,通过一定的手段取出冷却水所释放出的气体,在气相色谱仪上进行分析,通过分析数据判断烧嘴泄漏程度的大小。
亨利定律:在一定温度和平衡状态下,挥发性溶质i的分压p i和它在溶液内的摩尔分数x i成正比。
即:p i=k i x i。
对于泄漏的氢气: p i高压氢=k氢x高压氢,p i低压氢=k氢x低压氢。
一般情况下大气中摩尔分数xi变化不太明显,解吸气中漏的氢含量等于k氢(x高压氢-x低压氢),而氢气等水中溶解度比较小的永久性气体本身在常压环境中x低压氢值变化不会太大,所以解吸气中x高压氢值比较大,表明泄漏程度就会比较明显。
1.2 取样从图1中可以看到烧嘴盘管所用冷却水的流程,选取4个取样监测点:4112-V1、FT-11、FT-12和FT-311。
图1中4112-V1取样点取的是气样,因是微正压,用双联球取样。
在色谱仪上进行分析H2和CO含量,根据色谱仪的灵敏度和试验情况,当4112-V1中的H2+CO含量大于0.01%时,确认烧嘴发生泄漏。
此时开始做FT-11、FT-12和 FT-311分析。
Ft-11,FT-12或FT-311是水样,用一定的取样装置(已申报国家专利)来取出冷却水中溶解的气体样品。
在气相色谱仪上分析样品中 H2和CO含量,通过对以上分析数据的比较,就可以确认发生泄漏的气化炉烧嘴,从而给烧嘴的更换提供准确的信息。
2 讨论以前判断气化炉烧嘴泄漏时,首先当4112-V1分析中发现有异常超标数据后,分别在FT-11,FT-12或FT-311样点取一定量的冷却水样品,测定此样品的pH值和电导率值,然后通过其检测数据的变化判断烧嘴泄漏程度。
此种方法取出来的样品缺乏代表性,影响因素比较复杂。
一方面气化炉所用原料组分含量变化是无法准确预测;另一方面烧嘴冷却水中泄漏的酸性气体、一些金属离子或其他杂质的微小变化,直接影响pH值或电导率值的分析数据。
pH值和电导率变化不仅仅是反映烧嘴的泄漏程度,也反映工艺气中某些组分含量的变化,所以根据pH值和电导率检测结果无法准确判断同时运行的几台气化炉烧嘴泄漏的程度和位置。
为了验证以上观点的正确性,做一系列实验:首先选择一次烧嘴泄漏的时间,然后在以上3个取样点同时用两种取样方法进行取样、监测。
具体分析数据的变化见图2,3,4。
从曲线图2,3中可以看出,通过pH值或电导率的分析数据无法准确判断同时运行的两台气化炉烧嘴中正在泄漏的一台,但通过分析冷却水释放出的气体含量来判断比较准确和直观。
从图4中可判断FT-11气化炉的烧嘴正在泄漏。
3 结论1995年在一化肥气化炉烧嘴测漏中采用新分析方法后,判断气化炉烧嘴泄漏程度和位置的准确率达到100%。
1998年该法用于第二套天然气合成氨装置废热锅炉(换热器)的泄漏监测,效果令人满意。
从多年的实践经验看出,该方法所取出的样品具有一定的代表性,完全可以使用在石油化工行业高压工艺气换热设备(冷却水)泄漏分析中。
但工艺气中必须含有一定量的在水中溶解度较小的气体(如H2,CO,N2等),并且该气体在气相中和溶液中分子状态必须相同。
这样做出的分析结果准确可靠,能为工艺提供可靠的分析依据。
德士古气化炉渣堵机理探讨朱冬梅,聂成元(山东兖矿鲁南化肥厂滕州 277527) 2002-06-161 气化炉渣堵现象根据目前德士古装置运行的实际情况来看,气化炉的渣堵现象可以分为3类:(1)熔渣堵塞渣口,使燃烧室的灰渣无法排出,堆满燃烧室的底部。
目前国内德士古装置还未出现这种类型的渣堵。
(2)熔渣逐渐积累到下降管内壁上,直至挂满下降管而堵塞气体通道。
这种类型的渣堵仅上海焦化厂报道过,其它厂家还未出现此问题。
(3)激冷后的大块灰渣堆积在气化炉锁斗上部LHV—51阀的上部,锁斗排渣无法顺顷利进行而造成渣堵。
这种现象较为普遍,本文主要对这种渣堵现象进行分析。
生产中渣堵现象的具体表现如下:(1)渣堵时,气化炉的渣口压差变大,而且压力波动很大。
(2)锁斗循环泵的流量由正常的22.0m3/h锐减至10.0m3/h左右,严重时降至零,锁斗系统无法运行。
(3)渣量由正常的3~5 t/d降至极少,气化炉排出物甚至出现清水。
(4)大量的细灰渣被带入闪蒸系统,闪蒸罐及其管线出现渣堵,沉降槽底部排出的几乎全部为细灰渣。
兖矿鲁南化肥厂自1994年气化炉运行达到设计能力后,至1997年渣堵现象并不明显。
1997年后,由于B炉拆除了破渣机,渣堵问题逐渐暴露出来,每年均有数次严重渣堵,影响气化炉的安全运行。
特别是在2001年1月至4月间,B炉出现20余次渣堵,致使气化炉被迫减负荷。
其中特别严重的渣堵有3次,锁斗及闪蒸管线均被灰渣:堵死,致使气化炉被迫停车处理。
打开人孔检查,灰渣已堆到气化炉的入孔以上,并发现大量直径在200~300 mn左右的块渣及20 mm左右的渣块,很难处理,严重影响厂生产。
2 渣堵的原因分析2.1 炉渣的组成与分类根据渣的组成和生成原因,炉渣可以分为4类。
(1)灰渣灰渣为直径0.5~5.0mm的渣粒,主要来源于气化炉内煤浆颗粒在雾化燃烧过程中,微粒间碰撞烧结后,随着气流进入激冷水浴,经过激冷破碎而成。
其主要成份见表1。
(2)块渣直径在5.0mm以上的为块渣,但质地较为疏松,主要来源于沿炉壁流下的熔渣。
当温度低时,炉壁积累了厚厚的渣层,当温度突然升高时,大片的熔渣被烧下来,进入激冷室,未能被完全激冷破碎。
其主要成份与灰渣相同。
(3)疤渣疤渣为块渣,但质地较为坚硬且致密。
成因是熔渣的组份渗透熔解耐火砖的组份后,形成了低熔点化合物:当熔渣的侵蚀作用加强、生成的低熔点化合物较多时,就进入激冷室。
这种熔渣通常难以被激冷破碎,其主要组成包括Ca2SiO4、Ca2SiO5、CaAl2Fe2O7、CaO·Al2O3,SiO2、CaCrO3、CaZrO4等低熔点化合物,质地较为坚硬,大都呈熔融玻璃状。
(4)砖渣砖渣主要是一些损蚀剥落的耐火砖碎块:熔渣的主要成份逐渐沿着耐火砖的气孔或裂纹侵入耐火砖内,形成共熔物。
开停车过程中,压力、温度巨变时,共熔物发生热应力膨胀,沿着气孔或裂纹使砖分离、剥落,进入激冷室成为砖渣。
主要成份和耐火砖略为不同,见表2。
2.2 渣堵原因分析(1)原料煤种变化的影响入炉煤中灰份含量的变化及灰渣组份的变化,也会影响到灰渣的熔融特性(即确定气化炉操作温度所需要测定的入炉煤浆的灰熔点T3)。
灰熔点过高或过低,均会使气化炉温度发生变化,影响气化炉排渣。
煤灰渣的组份又是灰渣粘温特性的主要影响因素之一,其中A12O3、SiO2的含量过高均会使灰渣熔点升高,粘度变差,而灰渣中Fe2O3、CaO的含量也会影响灰渣的熔点和粘度。
因而,如果煤种的灰份含量增高,灰渣中的Fe2O3、CaO含量过高,将会导致灰渣的熔点过高,粘温特性变差,灰渣的焦渣特性(即灰渣的粘结指数)变大,容易形成质地坚硬、体积较大的块渣,造成渣堵。
(2)耐火砖的损蚀过程发生变化在气化炉的反应区,熔渣会与耐火砖形成一层低熔点化合物。
随着外界因素如气化炉操作工况、煤灰组份等的变化,会加剧灰渣对耐火砖的损蚀,使低熔点化合物逐层被剥蚀下来,形成大块的疤渣。
当投料或压力波动较大时,也会使耐火砖沿裂纹剥落,形成大块的砖渣,使锁斗排渣困难,造成渣堵。
这种渣堵一般较难处理,需停车处理。
另外,耐火砖的自身质量及砌砖的整体质量也是决定结渣快慢的一个因素。
若耐火砖的含铬量,高、气孔率小、砌筑砖缝小、且灰浆饱满,其相应抵抗灰渣的侵蚀性也强,不易结渣。
(3)气化炉操作工况的影响气化炉的操作工况较为复杂,其中操作炉温是影响气化炉渣堵的一个主要因素。
①由于外界工况如氧压的变化,炉温由高到低变化幅度较大时,炉温低时挂在耐火砖表面的厚厚熔渣及低熔物脱落,在激冷室形成块渣和疤渣。
另外,炉温高时,熔渣中的各侵蚀性金属元素活跃,极易渗透进入耐火砖本体,加快砖的损蚀。
高炉温也会使砖的抗侵蚀能力和机械强度下降,加快耐火砖的烧损,这就不可避免地造成气化炉的渣堵。
工业试验证明,炉温每升高100℃,熔渣对砖的损蚀就会加快1倍。
②压力的影响较炉温而言相对较弱,但其影响也不容忽视,因而气化炉操作压力应尽可能保持稳定。
(4)设备因素设置破渣机的目的是为防止大块的熔渣和砖渣所造成的渣堵。
但从装置投用至矍997年底,并未暴露出特别严重的渣堵现象,相反由于破渣机轴封泄漏原因,严重影响了气化炉的安全运行,因而将破渣机拆除,并与A炉作对比试验。
这也是由于存在设备缺陷而造成2000年初B炉渣堵特别严重的又——重要因素。
(5)其它影响因素由于烧嘴装配尺寸不匹配或烧嘴使用后期磨损较为严重而形成偏喷,发生反应区偏流现象,使煤浆与氧的反应过程变化而导致渣的生成状态也发生变化,形成大块渣,造成渣堵。