蒸汽减温减压过程中能级优化分析及建议
改善汽提蒸汽温度,提高常、减压塔拔出率

改善汽提蒸汽温度,提高常、减压塔拔出率【摘要】通过对减压炉对流室炉管管排重新排布,保证装置正常生产的同时,在装置轻质油收率与蒸汽能耗之间取得良好平衡,得到最大的经济效益。
【关键词】常减压装置;汽提蒸汽;对流室;拔出率我厂常减压装置减压炉为2004年新建,长期存在问题是雾化蒸汽温度和汽提蒸汽温度都达不到工艺设计要求。
而汽提蒸汽温度提高有利于常、减压塔拔出率;雾化蒸汽温度的提高,有利于燃烧器雾化,提高燃烧效果[1]。
2009年经东光石化机械厂核算,对减炉对流式炉管重新布置。
通过改造,使雾化蒸汽和汽提蒸汽达到工艺指标,而抽空蒸汽超过工艺指标近40℃。
汽提蒸汽虽然达到工艺指标,但根据统计数据显示,汽提蒸汽温度的提高对收率的提高贡献不明显,同时因抽空蒸汽温度过高,使减顶污水容易乳化,并增加水冷器负荷,使部分能量白白浪费。
另一方面,因减底对流室常底油减少三排炉管,使燃料油单耗增加0.6Kg/t,大大超过能耗指标。
因此,对减压炉对流室进行节能改造。
对存在的问题从实际效益和工艺设计两方面进行分析,制定对策,以达到改善汽提蒸汽温度,提高常、减压塔拔出率和提高燃烧器雾化效果的目的。
1现状调查及分析常减压装置2004年扩量改造后,汽提温度为300℃左右,达不到工艺指标380℃,比需要汽提的油品温度低很多,油品给蒸汽加热,降低了汽提效果。
且雾化蒸汽温度只有180℃,无法满足燃烧器的设计工艺要求(210~240℃),影响燃烧器雾化效果,是炉子冒烟的影响因素之一。
最终影响燃烧器燃烧效果。
2009年检修期间,抽真空蒸汽用管和雾化蒸汽增加三排炉管;汽提蒸汽下移3排炉管,常底油减少三排炉管。
实际投用后出现以下问题:1.1抽真空蒸汽用管和雾化蒸汽增加三排炉管后温度提高到260℃左右,雾化蒸汽温度已达到要求,并对燃烧器的燃烧情况有一定程度的改善;而抽真空蒸汽温度过高造成浪费,根据前后效果对比,抽空蒸汽只需要稍微过热,温度在180℃左右就行,更高的温度,一方面是造成加热炉单耗升高,另一方面,造成减顶污水乳化和减顶水冷器冷却负荷增大。
低压蒸汽系统的优化节能改造

低压蒸汽系统的优化节能改造作者:孙慧道来源:《中国化工贸易·下旬刊》2018年第02期摘要:对于低压蒸汽系统的优化节能改造,有益于为企业带来节能效益,也对环境的保护具有重要作用。
本文就以某地区为实例,分析现阶段低压蒸汽系统所存在一些的问题,提出了解决这些相应问题的思路,以供相关人员参考借鉴。
关键词:低压蒸汽系统;优化改造;节能1 引言某地区的一家钢铁公司低压蒸汽系统,担负着该地区的供热的任务,其蒸汽的主要来源是热电厂三台汽轮发电机组抽汽、炼钢厂余热炉、热电厂减温减压站、轨梁厂汽化炉,用户主要是热电厂一期除氧器、炼铁厂四座高炉、煤化工公司等以及厂区的生活用户,管网在正常运行压力下为0.7MPa。
2 现阶段低压蒸汽系统存在的问题2.1 余热的蒸汽大量放散在每年的三月至十二月是余热蒸汽放散的主要月段,平均放散约为10t/h,整年的放散为72480t,折合约为217.44万人民币。
余热蒸汽放散造成的主要原因是低压蒸汽产量大于用户的用量。
余热蒸汽大量放散就使得企业的经济效益低下,甚至在一定程度上造成环境的污染破坏。
2.2 系统压力波动比较大通常系统运行压力经常在0.5-10MPa之间波动,主要的原因有,间断性用户比较多,此类用户占用汽量的20%左右;最重要的原因还是炼钢余热汽压力波动较大,造成了系统压力波动大。
压力波动大,一是会缩短蒸汽管道、阀门和相关附件的使用年限,还会造成一些设备换热、出氧效果变得较差;二是热电厂现阶段只能将中温中压蒸汽经过减温减压后提供给系统使用,还不能使用汽轮机发电机组抽汽,然后给系统供热。
三是在余热蒸汽大量放散时,为了保证生产的用汽稳定,热电厂也不能暂停对系统的供汽。
2.3 蒸汽带水较为严重蒸汽带水严重的主要原因是,炼钢厂的余热蒸汽带水严重,炼钢余热汽压力在0.3-1.5MPa 范围内周期性波动,使得汽包水位容易在蒸汽压力急降时急升,造成蒸汽带水现象。
其次由于蒸汽管网没有自动可以疏水的装置,管道内积水无法及时排除,也是造成蒸汽带水的主要因素。
过程能量优化与常减压蒸馏系统节能

大庆炼化公司炼油一厂
赵纪禹 周庆
2009年11月3日
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目录
01 过程能量优化及常减压蒸馏系统节能
02
常减压加热炉运行优化与节能
03
常减压装置的对标管理
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01 过程能量优化及常减压蒸馏系统节能
一、什么是过程能量优化? 1、定义
Westeberg: “如何选择优化了的单元设备及其间 的联结关系来组成一个化工过程系统,从给定的原料生产 一定的产品,在最小的总费用和最小的环境污染条件下安 全地生产,并在运行中采取和保持最优的操作条件” 。
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01 过程能量优化及常减压蒸馏系统节能
二、过程能量优化原则 1、按质用能
按能量的能级从高到低的原则逐级梯级安排,高 温位的热源尽量加热高温位热阱,降级后再加热低温位 热阱;尽量避免能量高质低用,即用高能级的能量加热 低能级的能阱。
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01 过程能量优化及常减压蒸馏系统节能
二、过程能量优化原则 2、减少能量外部损失和排弃。
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01 过程能量优化及常减压蒸馏系统节能
五、炼厂常用的综合能量优化措施
综合能量优化 综合能量优化就是应用系统工程的理论和方法,打
破装置间、单元、工段等的局限,着眼于全厂以及周边区 域和一定发展周期的总体节能,该类措施关键是要处理好 局部和全局的关系,做好统筹规划。主要内容有:
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01 过程能量优化及常减压蒸馏系统节能
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02
常减压加热炉运行优化与节能
四、二套常减压装置加热炉的不足之处
3、采样氧含量与仪表指示不符; 根据中国石油天然气股份公司企业标准《石油化工工 艺加热炉节能监测方法》规定,烟气分析数据取辐射段出 口处监测数据。实际采样点在对流段以上,不能合理反映 加热炉炉膛内氧含量实际情况。
炼油区低压蒸汽系统运行优化

炼油区低压蒸汽系统运行优化【摘要】本文主要围绕炼油区低压蒸汽系统运行优化展开讨论。
首先对蒸汽系统运行现状进行分析,然后介绍了优化措施的实施、设备维护和管理策略、能源消耗监测与调控以及系统性能评估与改进。
通过对系统运行的全面优化,取得了显著的节能减排效益,并为可持续发展做出了贡献。
结论部分指出炼油区低压蒸汽系统运行优化效果显著,为企业节约成本、提高效率提供了强有力支持。
该研究为其他炼油企业提供了可借鉴的经验和参考,推动了清洁生产,促进了工业可持续发展。
通过全面优化蒸汽系统运行,不仅可以提高生产效率,还可以降低能源消耗,实现经济和环保双重收益。
【关键词】炼油区、低压蒸汽系统、运行优化、现状分析、优化措施、设备维护、能源消耗监测、系统性能评估、节能减排、可持续发展。
1. 引言1.1 炼油区低压蒸汽系统运行优化炼油区低压蒸汽系统是炼油厂的重要设施之一,其运行状态直接影响到整个生产过程的效率和安全性。
随着能源消耗和环境保护的日益重视,对低压蒸汽系统的优化已成为炼油企业的一项重要课题。
炼油区低压蒸汽系统运行优化旨在提高系统的能效,减少能源消耗,降低生产成本,同时也有利于减少对环境的影响。
在实施炼油区低压蒸汽系统运行优化的过程中,需要对系统的现状进行全面分析,找出存在的问题和瓶颈。
通过采取一系列的优化措施,包括改进设备运行参数、优化系统控制策略、提高设备的维护管理水平等,可以有效地提升系统的运行效率和稳定性。
炼油区低压蒸汽系统运行优化是一个系统工程,需要全面考虑设备、操作、管理等多个方面。
通过科学的分析和实施优化措施,可以达到节能减排的效果,进一步推动炼油企业向可持续发展的目标迈进。
2. 正文2.1 蒸汽系统运行现状分析蒸汽系统是炼油区的重要设备之一,在整个生产过程中扮演着至关重要的角色。
蒸汽系统的运行状况直接影响到生产效率、能源消耗以及环境保护等方面。
对炼油区低压蒸汽系统的运行状况进行分析,需要考虑蒸汽系统的主要组成部分,包括锅炉、蒸汽管道、疏水器、蒸汽调节阀等设备。
浅谈锅炉减温减压控制系统的改造

浅谈锅炉减温减压控制系统的改造一、前言锅炉减温减压控制系统在其运行过程中,受到很多因素的影响,为了实现对其控制的便利化,有必要对其进行适当的改造。
在探讨相关问题之前,应该首先了解减温减压控制系统的构成与适配等方面的问题。
二、减温减压控制系统的构成一般来讲,锅炉减温减压控制系统主要由减压系统、减温系统、安全保护装置和控制系统等组成。
1.减压系统。
蒸汽的减压过程是靠减压阀、减压孔板来实现的,其减压级数由进口蒸汽压力及减压后出口蒸汽压力之差值来决定。
2.减温系统。
本系统由减温水调节系统(截止阀、喷水调节阀、止回阀)和减温器组成。
系统将冷却水从带有雾化喷嘴的文氏管喷入蒸汽混合管道以达到减温之目的。
3.安全保护装置。
本装置直接代用杠杆全启动安全阀、弹簧全启式安全阀,当出口蒸汽压力超过允许值量,主安全阀启跳,将蒸汽排至大气中,从而使管内蒸汽保持允许值,确保本装置的安全运行。
4.控制系统。
控制系统主要包括:压力变送器、压力智能调节仪、热电阻、温度调节仪、电动执行机构。
温度控制通过TE-02的指示值与温度调节仪的设定值相比较,自动调整减温水调节阀的开关。
压力控制通过PE-02的指示值与压力调节仪的设定值相比较,自动调整压力调节阀的开关。
5.智能仪表。
组合仪表主要有温度变送器、温度传感器、压力变送器和远传压力表,温度变送器、压力变送器一般采用4-20mA信号,温度传感器通常采用Pt100热电阻和热电偶,远传压力表30-350欧姆,值的注意的是温度传感器和远传压力表的传输距离较近,测量误差相对也较大,温度变送器、压力变送器传输距离较远,测量精度较高。
二次仪表主要有智能PID调节仪、智能操作器、智能数字显示仪、智能报警仪,PID调节仪能显示测量值,并把测量值和目标控制值进行比较计算输出控制信号,智能操作器可实现控制系统的双重保护,当PID 调节仪出现故障时,可手动操作智能操作器,智能数字显示仪可显示测量值并可实现超值报警。
汽包炉受热面汽温运行中优化减温水的调整

汽包炉受热面汽温运行中优化减温水的调整摘要:文章主要是以我国某电厂汽包炉受热面改造为例子,锅炉运行中,汽包水位是经常变化的。
引起水位变化的原因,一个是锅炉外部发生扰动(如负荷的变化);另一个是锅炉内部发生扰动(如燃烧工况的变化),当出现外扰或内扰时,将使蒸发设备的物质平衡(既蒸发量与给水量的平衡)遭到破坏,或者工质状态发生变化(当锅炉压力变化时,水与蒸汽的比容发生变化),上述两方面的原因都能引起汽包水位发生变化。
汽包水位变化的剧烈程度,不仅与扰动量的大小有关,而且还与扰动速度的大小有关。
根据水位变化的根本原因,可归纳出影响水位变化的主要因素有锅炉负荷,燃烧工况和减温水压力等。
分析了其系统中存在的问题,最后提出了可行性的解决措施,望可以为有关人员提供到一定的参考和帮助。
关键字:过热蒸汽;再热蒸汽;减温水;经济效率前言:当前电力行业的不断发展和发电机组单机容量的增加,一次中间再热和汽包炉已被广泛应用在大容量机组中,减温水能够有效保障到过热再热蒸汽温度和受热面金属的温度,但其在实际应用过程中还存在了一些问题,为此文章对如何有效解决其中存在的问题展开了研究。
设备简介金山电厂设计为2X300MW供热机组:1.汽轮机型号:CZK300-16.7/0.4/538/538。
2.汽轮机型式:亚临界、一次中间再热、两缸两排汽、直接空冷抽汽式汽轮机。
3.减温水系统:每台机组配三台电动调速减温水泵,正常工况两运一备。
4.制造厂商:东方汽轮机厂,与东方锅炉厂生产的DG-1065/18.2-Ⅱ6型锅炉相配套。
1汽温调整的原则(1)在锅炉运行过程中,汽温的稳定取决于烟气侧放热量与蒸汽侧吸热量的平衡,在实际锅炉运行中受各种工况的影响其平衡是一种不稳定的动态平衡,作为运行值班员一定要熟练掌握影响汽温的各种因素,才能在工况发生变化时及时调整好汽温。
(2)运行中应严格监视和调整主蒸汽及再热蒸汽温度正常。
(3)主蒸汽温度通过两级喷水减温器进行调节,一级减温为主要调整手段进行粗调,二级减温器进行细调维持过热器出口汽温。
工业锅炉蒸汽减温减压装置调整运行和维护

工业锅炉蒸汽减温减压装置调整运行和维护一、工业锅炉蒸汽减温减压装置调整运行和维护用途:系列减温减压装置用在电站和工业锅炉及热电厂等处,将输送来的一次(新)蒸汽压力p1、温度t1进行减温减压,使其二次蒸汽压力p2、温度t2实现生产工艺所要求的数值。
ZH系列减温减压装置及其配置的热控柜具有测量、执行掌控的综合功能,广泛用于电站、石化、轻工、冶金等到工业部门及城市供热、供暖系统。
二、工业锅炉蒸汽减温减压装置调整运行和维护结构特点:减温减压装置是我公司吸取国内外减温减压的先进技术和结构而开发的新一代产品。
它由减温减压阀、蒸汽管道、减温水管道和热力调整装置等四部分构成。
1、减温减压阀:高温高压蒸汽在一个阀体内部同时进行减温减压,并实现蒸汽的自动调整。
其减压件为多孔笼式结构,并有均流罩和节流孔板实现多级减压,其减压级数决议于蒸汽进出口的压差,每级压力约降低一半左右,从而减少了节流件的磨损,降低了高速汽流产生的振动和噪音。
其减温于减压后由配置在阀内的减温器完成,减温水通过减温器内设置的机械雾化喷咀(圆柱形多孔喷咀)喷出,由高温蒸汽节流后的高速汽流将减温水充分雾化,使其快速与高温蒸汽混合并快速蒸发为低温蒸汽,可躲避管道内积水而造成水击现象,实现了较好的减温效果,这是与文氏管减温器的不同之处。
另外,喷咀上的射水孔数可随蒸汽负荷即节流面积的更改而同步更改,从而确保了充分的喷水速度,较之固定喷咀提高了不同蒸汽流量下的射水雾化效果,适用于更低的蒸汽负荷,提高了蒸汽流量的使用范围。
阀座均采用单阀座结构形式,比双阀座减少了泄漏量(GB10868—98IV级以下)。
减压件上的节流孔严格按线性排列,当提升时可连续打开(0—100%),可确保调整的准确性,精度高,调整性能好。
该阀集减压、减温、消音三功能于阀体内一次完成,可躲避温差过大造成零件的过早损坏,以提高阀门的使用寿命。
2、蒸汽管道:由于减温减压阀的使用,取消了原减温减压装置中单独喷水减温的混合管道,使整个装置长度缩短了约1/2,结构紧凑,占地面积少,减少了工程投资。
减温减压器调试专项方案

莲花股份有限公司集中供热项目一期工程1*45t/h锅炉及公用系统分系统调试办法(减温减压系统)莲花股份工程有限公司二零一〇年十二月目录1、编制根据.................................................................................. 错误!未定义书签。
2、调试目...................................................................................... 错误!未定义书签。
3、调试对象及范畴...................................................................... 错误!未定义书签。
4、调试办法及流程...................................................................... 错误!未定义书签。
5、调试前应具备条件.................................................................. 错误!未定义书签。
6、冲管注意事项及安全办法...................................................... 错误!未定义书签。
7、危险源辨识、防范.................................................................. 错误!未定义书签。
8、实验仪器、仪表...................................................................... 错误!未定义书签。
9、组织分工.................................................................................. 错误!未定义书签。
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如表 1 所示 。
在 周 围环 境 条 件 下 任 一 形 式 能量 中理 论 上 能 够 转 化 为有 用 功 ( 可完全转换能量 ) 的 那 部分 能 量 称 为 该能 量 的“ 火用” ( e x e r g y ) 或有 效能 。 “ 火用 ” 表 征 能量 转 变 为功 的能力 和 技 术上 的有 用程 度 , 可 以用
流减压和 1 4 9  ̄ C 、 6 . 0 MP a 的减温水喷淋降温后实现 的 。本 文对该工 序进行 能级分析 , 计算 “ 火用 ” 损 失, 提 出用螺杆膨胀发 电机组代替原减温减压装置 进行 余压发 电的节能措 施 , 并 对其经济性 进行评
价。
来评价能量的品质和极位 。相反 , 能量 中不能够转
验 证 实验 方 法 的 可行 性 , 我 们 对 企业 中长 时 间积 累 的部分 过 渡 层 杂料 利 用停 产 间 隙 , 在2 5 r n 3 后处 理 设
[ 3] 杨鑫莉 . 增 塑剂 D O P 的合 成方法进 展及 工艺评述 【 J 1 . 精 细石 油
化工, 2 0 0 0, ( 6 ) : 2 5 ~ 2 7
量 的充分利 用 。
热能 , 但 内能 和热 能并不能完全地 、 连续地转换为 机械能。按照热力学第二定律 , 若以能量 的转换程
度 作 为一 种 尺 度 , 则可 划 分 为三 类 不 同 “ 质” 的 能量
L 1 J
,
我公 司 某装 置 需要 3 2 的2 1 0 %、 1 . 6 MP a 低 压 蒸 汽, 该 蒸 汽是 由 4 2 0  ̄ C 、 4 . 2 MP a 的 中压 蒸 汽通 过 节
温减压虽为绝热过程 , 总 热量 保 持不 变 , 但 减 温 减
1 蒸汽减温减压过程能级分析
能 量 的质 量 高 低 是 在 能 量转 换 过 程 中 表 现 出 来 的 。 比如 , 机 械能 和 电 能可 完 全地 转 换 为 内 能和
压后 , 会造成蒸汽“ 火用 ” 损失 , 进而使其能 的利用 率 降低 , 只有充分利用工质的“ 火用 ” , 才能保 证能
[ 4] 王本武 . 邻苯二 甲酸二辛酯 增塑剂酯 化反应 稳定控 制【 J 】 , 河北
关键 词 : “ 火用” ; 减 温 减压 ; 螺杆 膨胀发 电机
d o i : 1 0 . 3 9 6 9 6 . i s s n . 1 0 0 8 — 1 2 6 7 . 2 0 1 5 . 0 5 . 0 1 4
中图分 类号 : T Q 0 8 3 . 4
文献 标 志码 : A
参考文献 :
[ 1 ] 王文阁. 新 型固体催化剂 Q s 一 6 合成 D O P 的研究 I J l _ 精 细石油化
工进展 , 2 0 0 3 , 4 ( 4 ) : 3 6  ̄ 3 8 .
数 量 准确 判 断 , 经 中和水 洗 后 , 悬 浮物 被 充分 沉 降 , 从 而造 成损 耗影 响收 率 。从两种 处 理方法 的 比较 而 言 , 质 量 比较 接 近 , 但 是 第 二 种 处 理方
法相对简单而且收率略高。
3 . 3 . 2 结 论
[ 2] 山西省化工研究所编. 塑料橡 胶加工助剂[ M 】 . 北京 : 化工工业 出
版社 , 2 0 0 2 . 6 6 0 ~ 6 6 8 .
我 们 从两 种 处 理 方法 分 析 结果 可 以看 出 , 处 理
后的物料醛含量 、 丁醇含量有一定的降低 , 外观 、 酸 度等各项指标 达到企业 回收醇 的使用 要求 。为了
( 天津渤化永利化工股份有限公 司研究所 , 天津 3 0 0 0 0 0 )
摘要: 本 文 以我 公 司某装 置 减 温 减 压装 置 为例 , 对 蒸 汽在 减 温减 压 过 程 中的 能级 进 行 分析 , 计 算
“ 火用” ( y o n g ) 损失, 分析采 用 螺杆膨 胀发 电机 组进 行发 电 , 实现 能 的优化 利益 。
第2 9 卷第 5 期
2 0 V0 1 . 2 9 No . 5 S e p. 2 01 5
T i a n j i n C h e mi c a l I n d u s t  ̄
蒸汽减温减压过程 中能级优化分析及建议
张波, 庞栓林 , 李治水 , 谢智勇
过 渡层 , 混 至物 料 中 , 程悬 浮 扩 散状 , 影 响对 物料 的
备 中, 选 用碱 洗 的方法 进 行 了集 中处 理 。共 处 理 杂 料2 0 . 6 t , 处理后收集物料 1 5 . 8 t 收率 7 6 . 7 %, 处 理 后 物 料 醇 含量 达 到 了 8 6 %以上 , 其 它 指 标满 足 生 产 使 用要求 , 本 批 物料 回收 效益 1 3 . 6 万 元 。 由于杂 料 的 回收 降低 了工 艺 废 水 的处 理难 度 和 处 理成 本 , 收到 了较 好 的经济 效益 。
收 稿 日期 : 2 0 1 5 — 0 5 — 2 2
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化、 中和水 洗 处 理 后 共 收集 物 料 1 3 2 O aL r , 平 均 收 率 为7 3 %。第 二种 处理 方法 中 , 3 批料 共投 料 1 8 0 O a r L , 中和水 洗后 共 收集 物 料 1 4 0 0 mL , 平 均 收 率 为 7 7 . 8 %。损 耗 分 析 : 处 理 前 物 料 中含 有 大 量 的絮 状
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目前 , 石油 、 化工 、 钢铁等生产企业所需的低压 蒸 汽 普 遍 采 用 的 是 由 中高 压 蒸 汽 通 过 节 流 减 压 和 减 温水 喷 淋 降 温后 得 到 的 。按 照现 有 工艺 , 蒸 汽减