110kV及以上变压器套管常见缺陷和故障分析

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昆钢110kV降压站主变压器套管介损超差及处理方法浅析

昆钢110kV降压站主变压器套管介损超差及处理方法浅析

昆钢 110kV降压站主变压器套管介损超差及处理方法浅析摘要通过对昆钢110kV四总降压站2号主变高压套管介损超差问题,从介质损耗因素增大原理,结合试验数据进行分析,并提出处理方法。

关键词变压器;高压套管;介质损耗因素(介损);超差;引言:变压器套管是变压器的重要组成部分,它将变压器内部高、低压引线引到油箱外部,既作为引线的对地绝缘,也起到了固定引线的作用。

作为载流元件之一,必须具有良好的热稳定性。

如果变压器套管存在缺陷或发生故障,将直接危及变压器的安全稳定运行。

介质损耗角(介损角)是一项反映套管绝缘性能的重要指标。

1四总降110kV B相套管介质损耗因素超标概况四总降压站2号主变SFPS7-63000/110容量为63MVA,其套管型号为:BRLQ3,电容量为:250pF,2019年3月26日同步检修期间对四总降2#主变停电试验,试验当天天气晴,气温25度,2#主变油温50度。

下面对2号主变110kV套管介质损耗值从2011年至今的试验数据统计如下:试验时间110kV 套管2011年2012年2014年2015年2016年2018年2019年A电容量22242242424根据《DL/T596-1996电力设备预防性试验规程》规定110kV油纸电容型套管的介损值不超过1%,且与上年度相比不应有明显变化,上表显示2#主变110kV侧B相套管介质损耗值从2014年开始逐年增加,今年同步检修时B相套管介损值试验结果为1.251%,已超过国家标准。

2介质损耗因素超标原因分析四总降主变110kV侧套管采用电容型,即在导电杆上包上许多绝缘层,绝缘层之间包有铝箔,以组成一串同心圆柱形电容器,通过电容分压的原理均匀电场。

最外层铝箔通过小套管引出,也就是套管的末屏。

套管末屏的主要作用是用以测量套管介损和电容量接线,正常运行情况下末屏应可靠接地。

套管在运行中除要长期承受工作电压、负荷电流外,也要求具备承受短时故障过电压、大电流的能力,因此要求套管绝缘性能要好,需有一定的绝缘裕度。

110kV及以上变压器套管常见缺陷和故障分析

110kV及以上变压器套管常见缺陷和故障分析

110kV及以上变压器套管常见缺陷和故障分析摘要:变压器套管作为电力系统中重要的组成部分,承担着保护和支撑变压器的重要任务。

然而,由于长期运行和外部环境的影响,变压器套管存在着各种缺陷和故障。

本文旨在分析110kV及以上变压器套管的常见缺陷和故障,并探讨相应的分析方法和预防维护措施,以提高变压器套管的可靠性和运行安全性。

关键词:变压器套管;故障;预防;维护一、变压器套管的常见缺陷(一)机械缺陷(1)腐蚀和氧化:变压器套管长期暴露在恶劣的环境中,易受到潮湿、化学腐蚀等因素的影响,导致腐蚀和氧化现象的发生,进而降低套管的机械强度和绝缘性能;(2)金属疲劳:由于变压器套管在长期运行中承受重复的负荷作用和热循环,会导致金属材料产生疲劳损伤,如裂纹、变形等,从而影响套管的结构强度和稳定性[1];(3)焊接问题:变压器套管通常采用焊接方式连接,焊接缺陷会对套管的整体强度和密封性产生负面影响。

常见的焊接问题包括焊接接头裂纹、焊缝气孔等。

(二)绝缘缺陷(1)绝缘老化:变压器套管中的绝缘材料经过长期使用后,会受到高温、湿度等因素的影响,导致绝缘老化现象的发生,降低绝缘材料的绝缘性能和耐久性;(2)绝缘材料损坏:在运行过程中,变压器套管可能会遭受外部冲击、挤压等因素,导致绝缘材料的损伤,如破裂、断裂等,从而引发绝缘性能下降和故障风险的增加;(3)绝缘击穿:当绝缘材料受到过高电压或电场强度的作用时,可能发生绝缘击穿现象,导致变压器套管失去绝缘功能,从而引发更严重的故障。

二、变压器套管的常见故障(一)温度过高(1)过载:变压器套管在运行过程中承受着来自负荷电流的热负荷,如果超过套管所能承受的额定负荷,将导致套管温度升高,进而引发过热和故障;(2)冷却系统故障:变压器套管的冷却系统如风扇、冷却器等,如果存在故障或运行不良,会导致套管的散热能力降低,使温度升高,增加故障的风险。

(二)油漏(1)密封问题:变压器套管通常使用油作为绝缘介质和冷却介质,如果套管的密封性能出现问题,可能导致油液泄漏,进而降低绝缘性能和冷却效果;(2)压力异常:变压器套管的油箱在运行过程中会受到内部和外部压力的影响,如果油箱的压力异常,如过高或过低,可能引起油漏现象。

变压器套管末屏缺陷的原因分析及处理

变压器套管末屏缺陷的原因分析及处理
( 3) 110kV 及以上电压等级的变压器套管、互感 器设备末屏在进行检修预试时应进行重点检查, 发 现异常情况及时进行处理。
( 4) 加强培训, 使安装、检修和试验人员充分了 解各种末屏装置的结构, 避免由于人为因素造成工 作过程中对设备末屏的损坏, 同时在安装、检修和试 验工作结束后及时将末屏接地复位。 参考文献:
2 套管末屏断线缺陷的原因分析及处理
【实例 1】 2005 年 4 月 17 日, 在对某变电站 2 号 主 变 110kV 套 管 进 行 开 箱 检 查 时 , 发 现 一 只 110kV 套管 ( 型 号 为 BRDLW- 1260630- 4) 的 油 标 破 裂, 随即联系厂家进行更换。
4 月 18 日凌晨 4 时, 新套管运抵变电站, 工作 人员开箱检查后对其进行交接试验, 在对该只套管 进行高电压介损测量时, 发现数据严重异常, 具体 数据见表 1。
( 1) 现行的技术监督手段对于及时发现并处理 设备缺陷, 避免设备故障具有重要作用, 必须认真按 照规程要求, 切实履行设备交接验收把关的重任, 杜 绝有缺陷的产品进入使用环节。
( 2) 变电运行人员在巡视设备时, 除其他应巡视 的 项 目 外 , 还 需 注 意 变 压 器 套 管 、互 感 器 设 备 末 屏 装置是否出现渗漏和油污情况, 末屏处有无异常放 电情况, 另外, 在利用红外装置对设备进行测温时, 还应增加对末屏位置的测量, 发现异常应及时上 报。
图 2 末屏正常接地时的状态
第2期
陈庆涛、李 伟、余国钢: 变压器套管末屏缺陷的原因分析及处理
61
图 3 末屏开路时的状态
铜套与法兰接触面因铜锈存在而出现末屏接地不 良现象。
对于推拔式接地的末屏, 在检修和试验过程中 建议使用专用工具卡住外铜套, 使末屏处于断开状 态, 在工作结束末屏恢复接地状态后, 使用万用表 测量末屏对设备外壳( 地) 的电阻值, 如有异常应处 理; 如上述步骤正常, 应旋紧保护帽, 避免末屏处受 潮。

浅谈110kV变压器套管常见故障

浅谈110kV变压器套管常见故障

浅谈110kV变压器套管常见故障【摘要】本文主要浅谈一起110kV变压器套管在运行时发生故障,对其发生原因的分析。

通过对此缺陷的处理,进而加强对变压器套管结构了解及套管常见故障分析和预防处理。

【关键词】套管;发热;绝缘;局部放电;故障0 前言变压器套管是变压器载流元件之一,它将变压器内部的高、低压引线引到油箱的外部,它不但作为引线对地的绝缘,而且担负着固定引线的作用,具有足够的电气强度和机械强度;并且在变压器运行过程中,变压器套管长期通过负载电流,当变压器外部发生短路时,短路电流从套管通过,保证了变压器对电能的正常传输,保证了电网的安全稳定运行。

1 套管故障发生的经过110kV汤坑站#1主变变高中性点套管发生故障,套管内的导电杆顶开瓷套管的顶盖,并暴露在空气中,有5cm左右的导电杆暴露在空气中,主变真空度破坏,主变有随时跳闸危险。

经过部门领导与调度的共同协调,决定立刻紧急停电处理故障,经过检修班组人员的及时抢修后恢复了供电。

2 处理套管故障前原因判断在现场我们了解到,因为#1主变运行时负荷高,几乎是满负荷运行,温度过高,可能导致套管内的油纸式电容绝缘纸与导电杆发生局部放电,使导电杆顶出套管的上盖。

主变密封性能及真空度破坏,空气进入主变内部,瓦斯保护随时有故障跳闸可能,严重影响主变的安全稳定运行。

套管中的油漏出来,缺少绝缘油运行的主变套管,随时有绝缘击穿,甚至有爆炸可能。

初步总结出可能原因:一是,110kV汤坑站#1主变变高中性点套管的内部绝缘材料质量在长时间运行后可能出现问题,可能导致导电杆处局部放电,发热,油过热膨胀顶开套管顶盖;二是,可能套管顶盖的密封设计不够牢固,或出厂、安装时未装设牢固。

3 套管缺陷故障处理由于是紧急抢修,所以采取是直接更换新的变压器套管。

现场做好工作准备和危险点分析控制措施,准备检修时所需的工具、吊车设备以及更换部件、消耗品。

对110kV汤坑站#1主变变高中性点套管采取放尽旧套管的变压器油,然后用吊车吊出旧的套管,更换上已检查过的新套管的处理措施;抢修工作过程中要注意防止水分杂质等进入主变内部,要用干净的薄膜密封好。

一起110kV变压器高压套管故障的解体分析_徐龙

一起110kV变压器高压套管故障的解体分析_徐龙

2 故障套管解体
2.1 故障套管基本情况 该故障套管为国内某合资企业产品, 生产年份
为 1999 年,型号为 BRDLW-110/630-3。该套管为油 纸电容型套管。它由瓷套、电容芯子、中心铜管、头部 的储油柜、中部的安装法兰和尾部的均压球等组成。 套管整体用头部的强力弹簧通过中心铜管串压而 成, 其中的电容芯子是由绝缘纸和铝箔加压力交替 卷在中心铜管上成型的。 铝箔形成与中心铜管并列 的同心圆柱体电容屏,屏数为 20 屏。 中心铜管既是 电容芯子的骨架,又是高压引线的通道。油纸电容型 套管是根据电容分压原理卷制而成的, 电容芯子作 为主绝缘,外部为瓷绝缘,里面注入变压器油。 表 1 为该套管最近一次大修时的试验数据。
拆除固定螺栓,取下套管头部油盅,检查套管油盅腔
内部,情况良好。 将损坏的上瓷套水平脱离出电容芯子, 检查套
管上瓷套断裂情况,发现套管上瓷套上部无断裂面, 套管上瓷套下部呈现不规则断裂面。
拆除套管中部安装法兰末屏紧固螺栓, 拆除末 屏接地装置,发现内部引线已烧断。将中部安装金属 法兰脱离出电容芯子,并检查法兰内部情况,发现金 属法兰下部有一处烧伤痕迹。
电容芯子完整暴露出来后, 检查电容芯子表面 放电情况,发现在电容芯子尾部、金属法兰下部和套 管末屏三个部位有击穿烧伤现象 (见图 1 和图 2), 其中击穿部位一、二烧损程度较严重。 其后,检修人 员对电容芯子表面三个重点放电部位进行电容屏逐 层剥离,发现击穿部位二、三两个部位放电点在电容 屏剥离 4 屏~5 屏后,放电现象消失,内部电容屏完 好。 击穿部位一电容屏剥离工作一直进行到内部导 电管为止, 其间发现有二层电容屏击穿烧伤 (见图 3),最后在内部导电管表面找到烧伤痕迹(见图 4)。
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110kV主变压器套管故障原因分析_孙宝鑫

110kV主变压器套管故障原因分析_孙宝鑫

引言CT接线板开裂(图3)。

作为主变压器的主要部件,套管在主变压器运行中起着重要的作用。

它将变压器内部高、低压引线引到油箱外部,不但作为引线对地绝缘,而且担负着固定引线的作用。

套管是主变压器载流元件之一,在主变压器运行中,长期通过负载电流,当变压器外部发生短路时通过短路电流。

因此,对于变压器套管有以下要求:1)必须具有规定的电气强度和 图1 图2 图3足够的机械强度;2)必须具有良好的热稳定性,并能承受拆除A相套管后,发现套管下段(油箱内部部分)环氧短路时的瞬间过热;3)外形小、质量小、密封效能好、通树脂绝缘部分炸裂,电容屏已可见(图4),由于炸点处于用性强和便于维修。

升高座内,因此碎片未大面积扩散,下落至A相升高座下方一般主变套管很少发生大的故障,但是套管一旦发生油箱内部(图5:环氧树脂碎片散落)。

进一步检查发现套故障,对于主变压器也会造成严重的后果。

下面就以一次管上端加油口密封螺丝缺失(图6)。

主变套管故障为例,说明套管故障造成的严重影响。

由于这种故障很少见,对主变套管检修维护方面有一定的借鉴及警示作用。

1 设备简介一台110kV主变压器,型号为SZ10-40000/110,2007年4月生产。

其110kV套管为COT550-800型产品。

图4 图5 图62 故障情况3 故障原因分析及处理某日,该主变发生重瓦斯、差动保护动作,压力释放动 3.1 保护动作情况作喷油,主变跳闸。

当日,该主变发生110kV侧A相套管接地短路故障,主故障现场检查时,发现主变110kV A相套管损坏,根部变保护正确动作切除故障。

10kV分段开关备投装置动作合法兰瓷件粘接处断裂(图1),上部套管油枕瓷件处开裂闸,10kV C母备投成功。

(图2),油枕油位为零,压力释放动作喷油,A相套管保护动作及故障切除时间如下:1)变电站侧保护装置:主变110kV侧A相套管单相接地短路故障。

PST621差动保护和差速保护最快13 ms差动保护出口;PST624非电量保护本体重瓦斯32ms动作出口;51.2ms切除故障,故障电流为47.31A/5 677.2A。

对110KV变压器高压套管故障原因及处理进行分析

对110KV变压器高压套管故障原因及处理进行分析

对110KV变压器高压套管故障原因及处理进行分析
110KV变压器高压套管故障原因及处理进行分析摘要:结合工作实践经验,本文以110KV柴泊变电站1#主变压器为例,从110KV变压器套管内部缺陷的发现、诊断和处理过程,利用IEC三比值法,发现导致高压套管底座发热、绝缘油乙炔超标、电容量测试数据偏差较大的原因是套管末屏引线与接线柱连接松动。

此次故障处理的经验可以为变压器高压套管的吊装、检修和试验工作提供参考。

关键词:红外测温;色谱分析;高压试验;套管;电容量
一、设备简介和故障概况
110KV柴泊变电站1#主变压器型号为SFSZ9-31500/110+-8*2.5%,于1998年6月正式投运,变压器110kV高压侧套管型号为BRLW-110/630-4,中性点套管型号为BRLW-72.5/630-4。

2008年5月26日,红外测温巡检发现该主变高压侧套管升高座部位温度异常。

其中:A相套管底座57℃;B、C两相46℃,当时该套管运行负荷电流76A;室外温度27℃;变压器本体温度约46℃。

考虑到变压器高压套管升高座部位三相之间差别较大,公司高度重视,将其视为异常情况,定为二类缺陷,制订了具体方案进行跟踪监督。

因缺陷未消除,于是决定停电检查处理。

二、检查试验
1.第1次高压试验
2008年6月2日停电后,对该站1#变110KV高压侧套管进行了高压试验测试,绝缘电阻、介损和电容量测试等各项试验结果未发现异常,。

110kV变压器套管介损超标原因分析及处理

110kV变压器套管介损超标原因分析及处理

110kV变压器套管介损超标原因分析及处理发表时间:2018-09-12T17:08:13.757Z 来源:《电力设备》2018年第14期作者:傅刚李波涛[导读] 摘要:套管是变压器最重要的附件之一。

套管的事故率占全部变压器事故率的比例并不是很大,但它有逐年增涨的趋势,这也是我们对套管运行状况高度重视的主要原因。

套管的故障和异常,虽然有的不构成事故,但有的异常如不能及时消除,往往会导致十分严重的后果。

加强对套管的维护、管理,采用必要的检测手段及早发现问题、消除隐患,这是电气试验人员的首要责任。

本文通过对阿克苏供电公司110kV变压器套管出现的一起介损偏(国网新疆电力有限公司阿克苏供电公司新疆阿克苏地区 843000)摘要:套管是变压器最重要的附件之一。

套管的事故率占全部变压器事故率的比例并不是很大,但它有逐年增涨的趋势,这也是我们对套管运行状况高度重视的主要原因。

套管的故障和异常,虽然有的不构成事故,但有的异常如不能及时消除,往往会导致十分严重的后果。

加强对套管的维护、管理,采用必要的检测手段及早发现问题、消除隐患,这是电气试验人员的首要责任。

本文通过对阿克苏供电公司110kV变压器套管出现的一起介损偏大和电容量超标事件的分析和处理,总结并提出此类问题的处理方法。

关键词:110kV变压器套管;介质损耗因数偏大;电容量超标;检修处理引言变压器是电力系统中担负电压变换、电能传输和终端分配的电力设备。

变压器套管是将变压器内部高、低压引线引到油箱外部的出线装置。

套管作为引线对地的绝缘,担负着固定引线的作用。

因此,它必须具有规定的电气和机械强度;它在运行中除应承受长期负载电流外,还应能承受短路时的瞬时过热,即应有良好的热稳定性。

变压器高低压侧套管如果存在缺陷或故障,将直接危及变压器的安全运行及其供电可靠性。

低压侧套管,由于其结构简单,需要检修时间短,维护比较方便。

而对于高压侧套管(油纸电容式套管),由于其结构复杂,维护周期长,检修难度较大。

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第4 0 卷 第3 期 2 0 1 7 年6 月
广
西


Vo 1 . 4 0 NO. 3
GUANGXI ELEC TRI C P OW ER
J u n . 2 01 7
1 1 0 k V及 以上变压器套 管常 见缺 陷和故障分析
陈 梁远 , 黎 大健 , 赵 坚
( E l e c t i r c P o w e r R e s e a r c h I n s t i t u t e o f G u a n g x i P o w e r G i r d C o . , L t d . , G u a n g x i N a n n i n g 5 3 0 0 2 3 ,C h i n a )
类型, 结合套管结构详细分析 了套 管缺陷和故障 的原 因, 尤其重点分析 了不 同结构 末屏故障 的原 因 , 提 出了套管缺 陷和故 障的 预防措施 和建议 , 为设备检修决策和故障分析提供 参考。 关键 词 : 变压器套管 ; 常见缺陷 ; 故障分析
中 图分 类 号 : T M4 1 ; T M8 5 5 文献标志码 : B 文 章 编 号 :1 6 7 卜8 3 8 0 ( 2 0 1 7 ) 0 3 — 0 0 3 0 — 0 5
fa u l t , a n d b y na a l y z i n g i n d e t a i l r e a s o n s o f b u s h i n g d e f e c t a n d f a u l t c o mb i n i n g wi t h b u s h i n g s t r u c t u r e s e s p e c i a l l y r e a s o n s o f t a p f a u l t
Ab s t r a c t :I n o r d e r t o d e e p l y u n d e r s t a n d k i n d s a n d c h a r a c t e r i s t i c s o f c o mmo n d e f e c t a n d f a u l t o f 1 1 0 k V a n d a b o v e t r a n s f o r me r
b u s h i n g t o p r o p o s e p o i n t e d p r e v e n t i v e me a s u r e s . mu l t i p l e d e f e c t a n d f a u l t c a s e s o f l 1 O k V a n d a b o v e t r a n s f o me r r b u s h i n g a t h o me h a s
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Ke y wo r d s :t r a n s f o m e r r b u s h i n g ;c o mmo n d e f e c t ; au f l t a n a l y s i s
( 广西电网有限责任公司电力科学研究 院,广西 南宁 5 3 0 0 2 3 )
摘要 : 为深入 了解 1 1 0 k V及以上变压器套管常见缺陷与故 障的种类及 特点 , 以便针 对性 地提出防范措施 , 基 于南网技术情
报中心论 文检索库 , 对 国内多起 1 1 0 k V 及以上变压器套管缺 陷与故 障案 例进 行了收集整理 。通过总结常见 的套 管缺陷和故障
w i t h d i f f e r e n t s t r u c t u r e s , wh i c h p r o v i d e r e f e r e n c e s t o e q u i p me n t ma i n t e n a n c e d e c i s i o n a n d f a u h a n a l y s i s .
Ana l ys i s of Com m o n De f e c t a nd Fa ul t o f 1 1 0 kV a nd a bov e
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C H E N L i a n g y u a n ,L I D a j i a n ,Z H A O J i a n
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