选煤厂主洗车间梁板过大振动响应的测试及分析_郭昭胜

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运转设备振动超差原因分析及减振措施

运转设备振动超差原因分析及减振措施

运转设备振动超差原因分析及减振措施摘要:在大型运转设备试车工程中经常出现问题是机组振动,这对于设备的正常运行和设备机组的自身安全都有很大的安全隐患,常常是影响大型运转设备正常运行的关键所在。

本文通过对大型运转设备振动产生原因的分析,总结,制定出相应的解决办法。

关键词:运转设备;振动超差;分析及对策1.大型运转设备振动超差产生原因大型高速运转设备对安装质量要要求很高,各动静部分的间隙很小。

正常运转过程中,对设备主要部位的振动都有严格的要求,如汽轮机组个轴承处的振动不允许超过0.03mm,即使通过临界转速时,振动值也不允许超过0.10mm;高压给水泵务轴承处的振动不允许超过0.06mm,大容量的风机对振动也有严格控制,不允许超过0.10mm,如果这些高速运转设备的大型设备,一旦振动超差,势必使转子受到巨大的离心力,这个不规则的离心力越来越大,致使振动更加超差,这对机组的使用寿命是一个严重的缩短因素,而且超差振动往往会引起动静部分的摩擦,存在着巨大的安全隐患,严重时损坏设备,造成不可预见的损失。

因此在设备的出厂证明书上对设备的振动都有明确的要求,超过规定振动值,必须查找出原因,解决后方可运转。

而大型运转设备振动超差的原因却有诸多因素,基础质量、垫铁安装不符合要求、地脚螺栓没有拧紧、轴对中超差、联轴器销子分布不对称、轴承间隙不适,胎具精度不高,二次灌浆工艺不先进,热力设备受膨胀不均匀等等均有可能造成振动超差。

2.产生原因分析2.1垫铁安装有些施工人员认为,设备的垫铁安装并不是那么重要,只要把垫铁支实设备、水平度合格、轴对中符合要求,就不会引起震动超差、其实不然,垫铁是设备的根基,只有设备的根基作好,设备才能稳定。

假如一台设备需要10组垫铁(符合要求)方可满足要求,但是在实际施工中每组垫铁接触面积只有40%(每组按3块计算),那么这样的垫铁组两组才能起到一组的效果,最后10组垫铁肯定不能满足施工需要。

造成后果,整台设备震动都超差。

选煤厂工业厂房共振分析及解决方法

选煤厂工业厂房共振分析及解决方法

选煤厂工业厂房共振分析及解决方法史宇【摘要】文章分析了选煤厂工业厂房共振的成因,并提出了相应的解决方法,为解决选煤厂工业厂房共振的问题提供了一定的借鉴.【期刊名称】《选煤技术》【年(卷),期】2012(000)004【总页数】2页(P108-109)【关键词】厂房振动;共振成因;解决方法;振动设备;扰力源【作者】史宇【作者单位】煤炭科学研究总院唐山研究院,河北唐山063012【正文语种】中文【中图分类】TD948一般的工业厂房中振动设备较少,仅有的一些振动设备也大多落地,因而对厂房结构的影响较小。

然而选煤厂工业厂房则不同,由于选煤生产的需要,要将振动较大的设备布置在楼面上。

由于这些设备在生产过程中不可避免地产生振动,而振动波会通过支座传给厂房,因而可引起厂房的振动。

当厂房振动强度较小时,可能仅是影响设备的正常使用,或影响工人的工作情绪,导致工作效率低下;当厂房振动强度较大时,则会出现共振现象,极易造成安全事故,危及人身和财产安全。

怎样有效地降低选煤厂厂房的共振,已成为选煤厂亟待解决的重要问题。

文章就选煤厂厂房共振的成因进行了分析,并提出了相应的防治措施,为消除选煤厂厂房共振危害提供了建议。

选煤厂常用的振动设备种类很多,工作方式各不相同,几乎每个楼层都有布置,且在布置上也无明显规律,并且振动设备的工作频率和惯性力大小,即工作特性差别也很大。

如压滤机的振动为水平往复振动,振动筛的振动为上下往复振动,但此类设备均是较为单一的振动设备,在做结构振动计算时较容易模拟,也较容易分析;但有些设备振动的模拟和计算则复杂得多,如:卧式振动离心机的振动部件既有横轴旋转运动也有前后往复运动,斜轮分选机振动部件为绕斜轴转动,此类设备的振动方式较为复杂,不容易模拟计算;此外,还有跳汰机等设备,其扰力是由设备内部的物料运动所产生,而非设备运动部件的振动所产生,具有很强的随机性,更不容易模拟和计算。

因此,进行结构振动分析时很难彻底搞清楚设备的动扰力情况。

网梁激振结构超静定大型振动筛研制及试验模态分析

网梁激振结构超静定大型振动筛研制及试验模态分析

相 比, 其存在的问题是 : ①设计方法落后 , 制造手段 、 加工 工艺 、 装配精度低 ; ②筛体结构复杂 、 笨重 ; 大型振动筛 ③
( m) + Y= (2 i I M+ Y I K mr1 s ) I ) n(t
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式中 , M为参振质量 ; m为激振器 中偏 心块 的质量 ; K为弹簧 刚度 ; R为偏心块半径。 在大激振力 、 大惯性力 , 大物料冲击联合作用 下工作 , 激 振器轴承及筛帮等这 些关键部件易早期失效 ,这些关键 在 很短 的 时 间 内 由 于 阻力 的作 用 衰 减 为零 ,故 只 考 特 。 部 件 的 可 靠 性 就 是 制 约 振 动 筛 大 型 化 发 展 的 主 要 因素 。 虑 其强 迫 振 动 的 解 ( 解 ) 因 此 , 用 先 进 的动 态 设 计 方 法 , 行 结 构创 新 和优 化 设 应 进 Y= sn 3 A i 0t ( 2) 计, 研制 出可靠性高 、 用寿命 长 、 使 满足筛分 工艺要求 的 大型震动筛具有十分重要的意义 。
关 键 词 : 梁激 振 结 构 ; 网 超静 定 大 型振 动 筛 ; 制 研
中图 分 类 号 : D 5 T 44
文献标识码: A
文 章 编 号 :06 83 (00 1— 13 0 10 — 97 2 1) 4 0 — 2 1
随着选煤 工艺技术 的发展 和煤炭 能源需求 的增长 ,
机选定为 4。。 5
作者简介 : 岱 (96 , , 西五 寨人 , 程 师 , 要 从 事机 械 郭 16一)男 山 工 主
非 常好 的稳定 性 和力 学 工艺 性 能 。 23 振 动方 向角 的 确 定 . 从物料沿筛 面移动速度考虑 ,最佳振动方向角与机

露天矿爆破时砖混结构房屋振动响应的模态参数识别与爆破减振方法

露天矿爆破时砖混结构房屋振动响应的模态参数识别与爆破减振方法


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爆破器材
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第50卷第4期
图4 使用中科院TC-4850型爆破测振仪,主要监测
单层砖混结构房屋的墙壁与地基的爆破振动情况。 地基测点为B6O墙壁各测点分别为B2、B3和B4, 各个测点之间的距离为80 cm,如图1所示。
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图1墙壁测点(单位:cm) Fig. 1 Measuring points on the wall ( unit: cm)
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在开展地基爆破振动信号监测的同时,在墙壁 进行钻孔,安装膨胀螺栓,再用固定架套住探头,并 将其固定在膨胀螺栓上,对墙壁各个测点也开展相 应的监测工作。得到单层砖混结构房屋墙壁各个测 点X、y、Z 3个方向的振速时程信号。分别对3个方 向的振速时程信号进行EMD处理,就可以得到相应 信号在10阶固有模态下的分解信号。B2测点在y 方向的爆破振动信号处理结果如图5所示。

某矿厂振动筛横梁易断问题案例分析及改造处理方案

某矿厂振动筛横梁易断问题案例分析及改造处理方案

某矿厂振动筛横梁易断问题案例分析及改造处理方案振动筛是矿山生产的重要设备,由于运行环境恶劣、运行频率高、持续运行时间长等,经常出现各种故障,严重影响生产的持续进行。

小编有一个矿山工程师朋友,春节前针对某矿厂振动筛筛箱开裂、横梁断裂常发、多发问题,分析了具体的原因和并总结了改造处理方案,这里分享给有需要的朋友做参考。

01、设备存在的问题该石灰石矿厂的振动筛在生产运行过程中,经常由于各种各样的原因出现振动筛筛箱开裂、横梁断裂等故障,对生产造成严重影响,有时候甚至停产停工,损失严重。

02、横梁易断、筛箱开裂的原因及改造方法结合多年的设备管理实践工作,多次事故分析、处理经验以及该石灰石矿厂设备的具体使用情况,分析出造成振动筛筛箱开裂、横梁断裂故障原因主要有四种:1)生产负荷过大造成设备超负荷运行、设备无法承受发生筛箱开裂、横梁断裂;2)筛网等安装筛箱中的备件因各种原因松动,松动后的振动与振动筛产生共振、造成振动筛开裂故障;3)设备本身因设计原因、筛箱钢梁设计较单薄,无法适应较恶劣的生产环境,造成设备开裂;4)振动筛偏摆振动造成振动筛开裂。

针对以上四种原因,并结合生产实际情况分析,采取了相应的解决措施来处理问题。

03、改造处理方案1)生产负荷引起设备故障的改造处理设备使用单位在设备选型时,都会考虑生产产能的需要,并考虑一定的安全系数选择相应的设备型号以满足生产。

为什么会出现超负荷情况呢?详细如下:(1)物料特性影响由于物料粘性大,难以筛下,造成物料在筛面上形成较厚的料层,使得上层物料中粒度合格的也无法及时筛下,造成实际负荷超过了设备的额定载荷,造成设备故障。

针对该原因,通过增加振动筛的倾斜角度,物料沿筛面下溜速度增大,从而使筛面物料厚度降低,保证合格粒度物料在出筛面之前通过筛孔筛下,降低振动筛的实际负荷。

(2)筛网选择影响在大型矿山中,一般会选择聚氨酯材料筛网,其中又分为板筛和条筛两种,前者使用寿命长,物料条件好时,很多企业选择。

某选煤车间厂房混凝土楼板振动测试及分析

某选煤车间厂房混凝土楼板振动测试及分析

性考虑 : 二是考虑人 的适应性 。此 次测 试的评 价标准采用 IO推荐 的建 S 筑振动标准 , 于企业 车间 , 对 当强迫振动频率为 1 z , 振位移幅值 5H 时 谐 小于 0 3 4 m对健康无害 , .0 m 0 小于 0 6 m . 7 m对结构 无害 。 0 根据该振动标准 , 除一层 内测试控制 点的实测竖向振动位移幅 值远
小 于限值 00 0 i .3 4f l m外( 平均约为 00 04mm的 11 , . 3 /0)其余 各层 平面内
测试控制点 的实测竖向振动位移幅值大都接近或超过 限值 0 3 m . 0 m, 0 4
1 测试方 法及 系统
为找出楼板振动规雄 , 测试时共计 布置 24个测点, 布在 1 5 。 6 分 ~层

层间位 移传递 系数 一层

二层
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三 层
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四层
五层
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结构楼板振动规律及原因 , 对厂房结构进行 安全评价提供 了可靠的科学依据 。
关键 词 : 动 工 程 ; 器振 动 ; 房 结 构 ; 动 测 试 振 机 厂 振 中 图分 类 号 :U 5 ,;B 3 T 7 61T 5 文 献标 识码 : A
目前我国关于多层厂房振动的技术规程 尚不 完备。我们认 为 , 确定 楼面竖向振幅限值 , 应从两个方面考虑 : 一是 从结 构构件的安全性 、 耐久

环锤式碎煤机轴承振动超标原因分析及处理

环锤式碎煤机轴承振动超标原因分析及处理

环锤式碎煤机轴承振动超标原因分析及处理摘要:碎煤机是电厂煤输送系统中的一种重要辅助设备,其主要功能是对煤炭在进入锅炉之前进行粉碎处理。

火电厂输煤系统的破碎装置有环锤式、反击式、锤式、鄂式和辊式碎煤机等,由于单机装机容量的增加,环锤式碎煤机的使用也日益广泛,所以本文着重分析了环锤式碎煤机的振动问题。

文章着重对输煤系统环形破碎机轴承振动超标的原因进行了分析,并提出了相应的治理措施,以提高其治理效果。

关键词碎煤机;振动;超标1.环式碎煤机的主要结构及工作原理主要由机壳、机盖、转子、筛板架、筛板架、上盖油压开启机构等构成。

它的工作原理是:采用环形锤头对转子环锤进行锤击,以粉碎材料。

物料由进料口进入破碎机,在高速转动的环形锤子的冲击下被打成粗碎,而粗碎的煤炭则会得到动能,以极快的速度冲到破碎板上,从而再次粉碎。

同时,煤块也会互相碰撞,随后,在破碎板的底部和筛板上,再一次受到锤环的挤压、剪切、碾压、碾压、碾压等作用,最终从筛孔中排出,而不能破碎的,如铁块、木块等,则被送到了除杂室。

图1机器结构示意图1、后机盖2、中间机体3、转子部件4、液压系统5、前机盖6、圆柱销7、下机体8、侧视门9、圆柱销2.轴承振动超标常见原因及处理方法(1)轴承座振动测量点松动、信号线损坏、控制盒本体损坏、实际振动数据传输畸变、振动监控值超标。

如果轴承座出现振动超过规定的故障,必须立即前往现场,用手持式振动计对其进行测试,如果发现振动超过标准,则对机械故障进行分析,例如轴承振动故障原因,是否存在探头、信号回路、控制箱故障等。

(2)转子的轮毂位置卡涩铁件,锤头销轴横向弹射与机箱碰撞或内部零件松动与转子摩擦,运转时突然发生振动超标。

在碎煤机运转过程中,由于转子受到的力矩不正常,导致轴承的振动突然增加,必须马上停止运转,打开破碎机观测孔,查看刮痕部位,清除杂质,检查是否有松动的开焊部位,并进行维修。

(3)瞬时煤量大于额定功率,或煤质偏湿流动性较差,在运转过程中,转子的受力不均匀,导致振动超标。

数控铣削过程中工件的振动测试及分析

数控铣削过程中工件的振动测试及分析
. c o lo c nis& Cii En ie rn Chn ie st fM iig & Te h oo y, z o 2 0 , in s Chn ) vl gn e ig, ia Unv riyo nn c n lg Xu h u 2 1 08 Ja g u, ia
Ab ta t sr c :By t e v b a in sg a n l z ra d t e a c l r to e s r t e n t r lfe u n y o h c i i g s s e h i r t i n la a y e n h c e e a i n s n o ,h a u a r q e c ft e ma h n n y t m o b f r lig h sb e b an d b h a e o e mi n a e n o t i e y t eh mme i g m eh d a d t e vb a in r s o s so h r — ic n t em i — l rn t o , n h i r t e p n e f ewo k p e e i h l o t l
频率是最低 频率的 1. 倍. 17 关 键 词 : 控 铣 床 ; 削 ; 动 响应 ; 试 ; 数 铣 振 测 自功 率 谱 密 度
中 图 分 类 号 : 4 . , G7 3 3 03 3 1 T 1 . 文 献 标 识 码 :A 文 章 编 号 :1 0 — 5 3 2 1 ) 4 0 6 — 4 0 76 7 ( 0 1 0 — 0 7 0
Vo. 1 29, No. 4
De ., 011 c 2
数 控 铣 削 过 程 中 工 件 的 振 动 测 试 及 分 析
李顺才 张彬彬 , , 刘玉庆
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经现场勘察,标高 13. 8m 楼板 314 振动筛强振点下次 梁曾采用梁底增加 250mm( 原梁高 650mm) 厚普通混凝土进 行加固。
根据 《混凝土 结 构 设 计 规 范》 GB50010 - 2010[3],混 凝土的疲劳强度是根据混凝土试件承受 200 万次循环荷载 而确定的。根据设备强迫振动频率( 14. 87Hz) ,以每秒钟振 动 15 次进行估算,混凝土梁承受 200 万次循环荷载仅需 4 ~ 5d 即可完成。因此,采用普通混凝土二次浇筑加大截面 加固方法,新老混凝土结合面处的混凝土在强度增长初期 的4 ~ 5d 内即可能出现微裂纹,失去结合能力,使加固失 效。现场测试中,标高 13. 8m 平面上的 2 号测点和 4 号测 点位于照片 1 中的次梁跨中上,3 号测点位于该次梁旁边的 楼板上,三个测点的实测竖向振动位移幅值最大超出标准 限值的 38 倍,最小超出标准限值的 3. 3 倍,表明了该次梁 的加固已经失效,不能有效为相邻楼板提供刚度,这种加 固方法不适用于高频振动工况。
现场测试时所有设备开机正常运行,符合日常生产情 况。结合该结构及振动设备的布置特点,在标高 5. 3m 平面 内的 3 台离心机附近的人员振感较强烈处布置 3 个测点; 在标高 13. 8m 平面内的 5 台振动筛附近的人员振感较强烈 处布置 10 个测点,测点定位选取在振动设备支座所处的主 次梁交汇点和楼板中点,测点布置如图 1、图 2 所示。
摘 要: 太原东盛选煤厂主洗车间经设备改造后,引发了离心机与振动筛所在楼板的竖向振 动过大的问题。因此,分别对标高 5. 3m 及标高 13. 8m 楼板振动响应进行了测试,得到了振动设 备的扰频、测点的竖向振动响应信号曲线及位移振幅值。经分析得出梁板体系竖向刚度相对较弱 及强迫共振是导致楼面较大振动响应的根本原因,并发现已有加固措施的不足之处,最后提出新 的减振加固思路。
第46 卷 第4 期 2014 年 第4 期
煤炭工程
COAL ENGINEERING
Vol. 46,No. 4 No. 4,2014
doi: 10. 11799 / ce201404022
选煤厂主洗车间梁板过大振动响应的测试及分析
郭昭胜1 ,高志辉2
( 1. 太原理工大学 建筑与土木工程学院,山西 太原 030024; 2. 北方工程设计研究院有限公司,河北 石家庄 050011)
1. 3 振动测试结果及分析
标高 5. 3m 平面及标高 13. 8m 平面内楼板上各测点的 竖向振动位移响应幅值测试结果见表 1。根据各测点振动响 应信 号 的 自 谱 分 析 结 果 可 知,楼 板 强 迫 振 动 频 率 为 14. 87Hz。
根据 ISO 推荐的建筑振动标准[2],对于企业生产车间,
1) 52 煤井下混凝土、碎石材料的运距缩短了三分之二, 连采后配套的混凝土底板及石子垫路等施工效率提高了一倍, 满足了千万吨矿井巷道快速掘进对后配套施工的要求。
2) 采用输料孔运料,因运距缩短,工程车使用效率提 高了两倍多,车辆使用量减少了二分之一,辅助运输易便 于管理,辅助运输安全隐患也大大降低。
( 下转第 66 页)
63
生产技术
煤炭工程
2014 年第 4 期
图 4 输料孔使用流程
5结论
输料孔投用后,在连采后配套顺槽底板垫路、施工混
凝土底板、其它矿务工程以及辅助运输安全管理等方面取
得了明显的效果。
图 3 输料孔下口硐室巷道支护图 ( mm)
3) 安设安全监测及视频监控系统。接料硐室口和回风 流安设 CH4 、CO 传感 器,输料硐室入口处安设监控摄像 头,监测及监控数据上传地面调度室。
Abstract: After the equipment reformation of Taiyuan Dongsheng coal preparation plant main workshop, excessive vibration of beam - slab system occurred. Vibration response test was conducted for floors at elevation of 5. 3m and 13. 8m, the disturbing frequency of vibrating equipment, the response signal curve of vertical vibration, and displacement amplitude were obtained. According to the test results,the main cause of excessive vibration of floor was forced resonance and relatively small vertical stiffness of floor. The deficiencies of current strengthening measures were analyzed,and the new vibration reduction treatment idea was proposed. Keywords: floor vibration; spot testing; resonance; vibration reduction and strengthening
高 13. 8m 楼板振动响应进行了初步测试,初步得到了振动 设备的扰频、测点的竖向振动响应信号曲线及位移振幅值。
1 楼面振动现场测试
1. 1 概 况
选煤厂主洗车间厂房为主体 5 层,局部 6 层的钢筋混 凝土框架 结 构,结 构 总 高 度 为 31. 3m,平 面 柱 网 尺 寸 有 7. 5m 和 7. 0m 两种,主要层高 4. 0 ~ 6. 0m,局部设有若干 夹层,共 6 个标高平面。业主根据生产需要由原来的年处理 90 万 t 设备升级改造为年处理 120 万 t 设备。该改造项目完 毕并投入使用后,发现位于二层( 标高 5. 3m) 平面内的 3 台 末精煤离心脱水机( 设备编号为 328、329、330) 、四层( 标
图 4 所示。
术,2011( 9) : 159 - 160.
关键词: 楼板振动; 现场测试; 共振; 减振加固 中图分类号: TU746 文献标识码: B 文章编号: 1671 - 0959( 2014) 04-0062-03
Test and Analysis on Excessive Vibration Response of Beam - Slab in Coal Preparation Plant Main Workshop
收稿日期: 2013 - 11 - 25 作者简介: 郭昭胜( 1980 - ) ,男,山东单县人,博士研究生,一级注册结构工程师,主要从事土木工程试验、检测鉴
定及桩基础抗震研究等方面工作,E - mail: 13934511792@ 163. com。 引用格式: 郭昭胜,高志辉. 选煤厂主洗车间梁板过大振动响应的测试及分析 [J]. 煤炭工程,2014,46( 4) : 62 -
63,66.
62
2014 年第 4 期
煤炭工程
生产技术
高 13. 8m) 平面内的 5 台脱介直线筛( 设备编号为 313、314、 315、316、317) 及 1 台中煤脱介弧形筛( 设备编号为 309) 在 开机运行时,分别在各自所在的楼板上产生了较大的竖向 振动反应。
1. 2 测试系统及测点布置
4) 接料硐室内设挡墙、外设安全帘。接料硐室下风侧 设喷雾降尘装置,有效降低下料时产生的粉尘浓度。
5) 针对混凝土与碎石子材料性质的不同,采用不同的 管理方式,混凝土采用 “即下即用” 的方式; 碎石子采取 “集中下料、井下集中存放、随用随取” 的方式。
6) 输料孔上下口安设固定电话,下料时通过电话联系。 7) 因下料过程涉及岗位多,为多岗位配合作业,为提 高管理效率和安全,对下料过程采用流程化管理,通过流 程序管理来消除各种可能存在的隐患。输料孔使用流程如
2 楼板强烈振动原因分析
图 2 标高 13. 8m 平面振筛机附近测点布置图( mm)
主要测试内容为振动设备的扰频、测点的竖向振动响 应信号曲线及位移振幅值。测试采用多通道大容量计算机 数据采集系统及信号处理技术。测试系统主要设备有: 891 - Ⅱ型传感器,INV - 6 型功率放大器,DASP( 工程版) 数 据采集与分析系统及计算机。测试前对该系统进行联机标 定。现场测试工作依据文献 [1] 的有关规定进行。
GUO Zhao - sheng1 ,GAO Zhi - hui2
( 1. College of Architecture and Civil Engineering,Tai Yuan University of Technology,Tai Yuan 030024,China; 2. Norendar International Limited,Shijiazhuang 050011,China)
在国内外选煤厂主洗车间中,常常利用各类振动筛和 离心机来实现其选煤生产工艺,不可避免地引发结构振动 问题[1]。振动设备在运转过程中对厂房结构产生持续振荡 激励,过大的有害振动将严重影响结构安全和工作人员的 身心健康。因此,对处于动荷载作用下的结构构件必须进 行合理的动力计算分析,以便对动载设备的振动影响予以 正确的估计和控制。对于已经出现的过大强迫振动,必须 及时采取科学有效的减振加固措施。而为给减振加固提供 科学依据,则必须进行结构振动响应的测试、分析及评估。 本文针对山西省太原市东盛焦化煤气有限公司选煤厂主洗 车间经年处理 120 万 t 设备改造后,引发的离心机与振动筛 所在楼板的过大竖向振动反应问题,分别对标高 5. 3m 及标
表 1 测点竖向振动位移幅值
测点号
1
2
3
振动筛
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