国华宁海电厂600MW机组凝泵变频改造
600MW机组循环水泵电机单、双速切换改造共5页文档

600MW机组循环水泵电机单、双速切换改造0 引言火电发电厂随着行业发展的不断深化改革,加快企业改革经济发展的步伐,不断深入科学发展理念与节约能源降低厂用电量的思路,确保我厂厂用电量每年能下降厂用电率为主要生产目标。
结合本公司发电机组设备的运行方式,把握辅机设备节能降耗纳入到设备改造工作中,一次性投资,实现持久性节能省电,充分发挥设备出率运行稳定的可靠性;从而提高企业经济效益,降低发电成本及厂用电率,为我厂企业经济发展着重对设备出率和电量损耗而改造设备,从而使设备低电耗高出率作为我厂长期关注并不断完善的主要目标。
1 循环水泵电机设计选型参数配制问题1.1 600MW共二台机组,循环水泵是机组的主要辅机设备之一。
其中600MWX2机相配套A、B、C、D四台公用,在两台主机组运行中,除了夏季以外,一般投运两台辅机循泵高压电机,每投入电机工作时不能得到80%出力,循环水泵的实际功率参数和现场的实际情况出率相差很大,而产生的电量不会减少,这样造成厂用电率升高,使循环水泵无法在最佳工况点运行。
水泵的运行流量效率往往很低,如果从水泵叶轮的性能曲线进行修正,更换新的叶轮,以提高水泵的运行效率。
那么循环水泵在全厂各种运行条件下连续供给冷却水至凝结器,以带走主机及给水泵小汽轮机所排放的热量,并向开式冷却水系统提供冷却水。
同样对机组真空系统运行方式影响很大;另一方面,其电机功率较大,电耗消耗高。
因此大量降低电力生产中的电耗,有着十分重大的意义。
1.2 如果循环水泵远离最佳电机做功运行,需泵部叶轮进行改造,可以更贴近最佳工况点运行,从而达到节能降耗的目的。
那么这样的投入切不符合实际,因在实际运行中,辅机循环水泵是全开出口门阀,并且往往用调整水泵运行台数的方式来满足不同水温和热负荷的需求,只能使循环水泵不能长期运行在完全出率达到满足机组的正常出率,远离电机泵部出厂设计出力,降低运行效率和使用寿命,从而对电厂的安全和经济效益带来影响为提高水泵运行效率,必须改装电机的极速调整泵部运行的出率。
600MW凝结水泵永磁调速节能改造技术应用探讨

600MW凝结水泵永磁调速节能改造技术应用探讨摘要:永磁调速技术是近年来国际上开发的一项新技术,专门用来针对风机、泵类进行负载调速节能。
它具有节能、可靠、无刚性联接传递扭矩、大幅减少系统振动、延长设备使用寿命等优点。
本文介绍永磁调速的原理和设备布置,阐述永磁调速在大功率电机上的应用以及永磁调速在600MW机组凝泵节能改造中的关键问题。
分析了永磁调速与变频调速和工频运行的节能效果比较,据此为2000KW大功率电机的节能改造提供参考。
关键词:凝结水泵;永磁调速;节能改造前言本文论述三家电厂6台600MW燃煤机组凝泵系统的节能改造,凝泵的神和参数基本一致,凝泵系统均为一用一备运行方式,其中T电厂两台机组凝泵原为工频运行,直接改为永磁调速。
A电厂和B电厂原已采用变频运行(采用国产变频器),因变频器的大功率电力电子元件设备老化,缺陷频发,可靠性降低,对之实施了技术改造,改为永磁调速。
1永磁调速原理及组成1.1永磁调速原理由楞次定律可知,当磁力线通过导体时,倘两者相对静止不会有作用,当两者有相对运动时,即磁力线在导体中移动会产生感应涡电流,进而在导体上产生感应磁场和扭矩。
而磁力线密度越密集,相对运动越快,产生扭矩效应越强,这就是永磁调速设备的基础原理。
永磁调速是通过气隙传递转矩的设备,电机与负载转轴之间无机械连接,电机转动时,带动导磁盘在装有强力稀土磁铁的磁盘产生的强磁场中切割。
磁力线,在导磁盘中产生涡电流,此涡电流会在导磁盘上产生反感磁场,拉动导磁盘与磁盘做相对运动,进而实现电机与负载之间的转矩传输。
1.2永磁调速设备组成永磁调速装置主要由三部分组成,分别是1)永磁调速装置:通过改变气隙可凋节输出转速的设备,包括与电机联接的导磁体、与负载联接的永磁体以及两个转动体之间的空气间隙;2)电动执行器:通过执行器调节永磁调速装置两个转体之间的空气间隙,实现调节负载扭矩控制负载输出转速的目的;3)稀油站(或水冷系统):对永磁调速装置进循环冷却装置。
600MW机组凝结水泵变频改造后的控制

除 氧器 水 位 。 氧 器 水位 的调 节 采 用 的是 单 冲 量 调 节 和 串级 三 冲 量 调 除
节 相 结 合 的方 式 。 配 置 2台凝 结 水 泵 , 常 时一 台工 作 一 台 备用 。} 机 凝 结 水 泵设 计 流 正 } 1 31 测 量 值 是 由除 氧 器 水 位 是 由 两 个 液 位 变 送 器 输 出 信 号 取 平 均 .. 2 量 13 m/ 转 速 18 rm. 套 电动 机 型 号 为 YL S 3 — . 定 电压 后 得 到 的 。给 定值 由 由运 行 人 员 手动 给 出。当 给 水 流量 < 5 60 3 h, 4 0p 配 K 604额 2 %时 , 除氧
1 变 频 改造 运 行 方 式简 介
一
发 性 变 化 , 此 当 给 水 流 量 发 生 自发性 变 化 时 , 氧 器 水 位 可 以基 本 因 除 上不受影响。 改 造 后 除 氧 器 水 位 控 制 在 凝 结 水 泵 变 频 运 行 时 由 变 频 器 转 速 控 制 : 一凝 结 水 泵 在 工 频运 行 时 由原 除 氧 器 水位 调 阀控 制 。D S设 置 任 C 变 频 器转 速 调 节 至 2 % ( 置 低 速低 限启 动 , 动后 再 升 速 ) 氧 器 水 O 设 启 除 位 调 节 原 单 冲 量 和 三 冲量 逻 辑 及 原 自动 水 位 调 节 的 控 制 指 令 算 法 不 变, 只是 对 除 氧 器 水 位 调节 手 / 自动 逻 辑 进 行部 分 修 改 如 下 :
【 摘 要J 河南华润电力首阳山有 限公 司除氧器水位控制 系统采 用传统的配置, 由水位调节阀控制水位 , 从机组运行 的历史数据 来看, 由于
机 组 满 负荷 运 行 时 间 不是 很 多 , 门 多数 时 间 是 处在 节流 状 态 下 工作 , 流 损 失较 大 。 目前 变 频 调速 技 术 已经 非 常 成 熟和 完 善 , 节 能 方 面取 阀 节 在 得 巨大的 经 济 效 益 。发 电厂 凝 结 水 泵 变频 技 术应 用 已具 有 十 分 丰 富 的经 验 , 造十 分 必 要 而 且 可行 。本 文 对 河 南华 润 电力 首 阳 山有 限 公 司 ≠1 改 ≠
600MW机组凝结水泵节能优化改造

3 . 2 ~7 . 6 , 8 2 2 8 可见 节 流损失 之 大 , 须先进 行 必
以削减 扬 程 为主 的改进 , 后 将 节 流调 节 改 为高 效 然 的 变频 调 节 。此 外 , 结 泵 的 效 率 较 低 , 高 只 有 凝 最 7 . 1 , 负荷 时 ( 9 . 7 3 低 2 8 1MW ) 只有 6 . 9,, 性 O 9 且 9 6 能 与设 计值 相差 较大 。在性 能测 试 中还发 现该 凝结
摘 要 : 对 某 火 电 厂 6 0Mw 机 组 凝 结 泵 的 设 计 压 头 偏 高 , 流 损 失 较 大 , 致 系统 效 率 偏 低 的 现 象 , 性 能 测 针 0 节 导 在 试 的基 础 上 , 析 了 凝结 水 泵 存 在 调 整 门节 流 压 降 大 、 铸 造 缺 陷 、 分 有 盖板 内 侧 有 蜂 窝 点 , 流 道 对 称 性 较 差 等 问题 , 且 实 施 了拆 除 第 2级 叶 轮 以减 少 调 整 门的 节 流 压 降 、 化 改 进 通 流 部 分 和 提 高 检 修 装 配 工 艺 等 节 能 技 术 改 造 。改 造 优
6 0MW机 组 的实 际运 行 情 况 , 凝 结 水 泵 进 行 节 0 对
能 改造 。
1 存 在 的 问题
某 厂 6 0MW 机 组 配 备 2台 NL 0 —7 × 0 T5 05 0
4S 型凝 结水 泵 , 量 Q 为 14 7 3 / 扬 程 流 2 ~16 0m。h,
凝 结 水 泵 是 汽 轮 机 热 力 系 统 中 主 要 的 辅 机 设
行 的稳定 性 , 留一定 的安全裕 量 , 实际扬 程 比系统 需 要 的扬 程 高 出 5 以上 , 部 分 能 量 在 系 统 中 损 0m 这 耗掉 , 这是 进行 凝 结水 泵 节 能 改造 时 主 要要 解 决 的
600MW机组凝结水泵变频改造及节能分析

1 凝 泵 7 /B 变频 改造 电气 需求 AT
改 造 前 机 组 配 置 三 台 5 % 容 量 凝 结 水 泵 ,凝 结 水 泵 设 计 参 数 如 O 下 : 定 流 量 7 6 3 , 力 2 5 a 轴 功 率 10 k : 套 电 动 机 电 额 9 m/ 压 h . MP . 9 10W 配 压 6 V, 率 1 5 k , 速 17 r i。设 计 时 两 台 运 行 一 台备 用 , k 功 20W 转 4 8/ n a r 当 凝 泵 出 口母 管 压 力低 时备 泵 联 启 , 除氧 器 水 位 通 过 精 处 理 后 水 位 控 制 阀 调节 , 变 频 改 造 前 系 统 有 较 大 的 节 流 损 失 ; 频 改 造 后 控 制 凝 泵 在 变 转 速来 调 节 除 氧 器 水 位 , 位 控 制 阀 调 节 凝 结 水 母 管 压 力 , 保 满 足 水 确 杂项用水水压。 因凝 泵 为 两运 一 备运 行 方式 , 降 低 改 造 成本 , 凝 结 为 将 水 泵 AB 由定 速 运 行 改 善 为 变 速 运 行 , 结 水 泵 C保 持 不 变 。电 气 一 , 凝
【 关键词 】 凝结分 析 可 见 . 速 是 水 泵 节 能 的重 要 途 径 。 调
辅 机 变 频 改 造 是 大 型 电 站 节 能 降 耗 的 主 要 手 段 之 一 , 文 以 本 厂 3 工 艺 流 程 变 更 本 7 6O x O MW 火 电机 组 为 应 用 对 象 , 对 原 设 计 方 案 中 : 氧 器 水 箱 水 位 针 除 除 氧 器 水 位 控 制 由r 制 阀节 流 调 节 J 为 由 r 频 器 变 频 调 节 , 控 改 变 节流调节存在节流损失较大之弊端 , 将其 中的两 台凝结水泵(/1 AB 由定 即水 位 变化 时通 过 改 变 凝 结 水 泵 转 速来 改 变进 入 除 氧 器 的 流 量 , 以调 速 运 行 改 为 变 速 运 行 . 将 除 氧 器 水 位 由控 制 阀 节 流 调 节 改 为 由 变 频 即 节 除 氧 器 水 位 正常 。原 除 氧 器 水 位 控 制 阀改 为 调 节 凝 结 水 压 力 , 结 凝 器 变 频 调 节 。本 文介 绍 了利 德 华 福 HA E T A 0 / 3 R SV R — 6 1 0高 压 变 频 水压 力 设定 值 为 24 MP 。改 善前 后 除 氧水 箱 水 位 控 制 工 艺 流程 比 照 .0 a 凋速系统在凝结水泵变频改造设计方案与节能分析 。 因每 台机 组 改 造 如下 。 方 案 雷 同 , 中仅 以 # 文 7机 组 作 详 细 介 绍 。
宁电#机组凝汽器改造可研报告DOC

8
A侧冷凝器循环水出水压力
kPa
70.034
66.847
9
B侧冷凝器循环水进水压力
kPa
150.848
142.291
10
B侧冷凝器循环水出水压力
kPa
78.611
76.583
11
计算结果
12
背压对应的饱和温度
℃
43.517
45.511
13
A侧凝汽器端差
℃
6.529
5.120
14
B侧凝汽器端差
22
中压缸效率
%
90.629
90.364
90.374
90.332
23
低压缸效率
%
84.450
86.024
85.677
85.183
24
一类修正后功率
MW
557.800
588.060
612.890
617.890
25
二类修正后功率
MW
578.366
638.954
639.554
638.050
26
厂用电率
%
4.438
方案B
TRL背压9.0kPa
进气参数(MPa/℃/℃)
16.67/538/538
16.67/538/538
16.67/538/538
TRL发电功率(MW)
600
630
630
VWO发电功率(MW)
673.37
670.247
670.638
VWO锅炉蒸发量(t/h)
2028
2028
2028
额定背压(kPa)
1972.000
600MW机组凝泵变频及顺控改造

摘 要: 分析 了凝 结 水 泵 变频 改造 、改 造后 运行 以及 改 造 效 果 ,得 出凝 结 水 泵 实施 变频 改 造 是 节 能 降耗 的首 选 。 文献标识码 : A 文章 编 号 : 2 0 9 5 — 0 8 0 2 一 ( 2 0 1 3 ) 0 2 — 0 1 2 6 — 0 3
流 、变动 状态 ,节 流 引起 的凝 结水 压 力 能损严 重 ,影
响了机组 的经济性 , 有较大节能改善空间 ,因此对凝 结水 泵 实施变频 改 造成 为节能 降耗 的首选 。
1 . 1 . 2 凝 结水泵 变频 改造 具体 方案
a )增设 2套 6 . 6 k V X 1 0 0 0 k W 高压 变频 器分 别 控制 A / B凝 结 水 泵 ,利 用 变 频 达 到 变 速 节 能 运 转 目 的 ,C凝 结水 泵保 持定 频 定速不 变 ;b ) 正 常投 入 A / B 2台凝 泵 运转 ,遇 有 A或 B泵异 常 可 自动启动 C泵运
SHl Xi a o — f e n g
( Ov e r h a u l Mi n i s t r y o f Z h a n g z h o u H o u s h i P o w e r P l a n t , Z h a n g z h o u 3 6 3 1 0 5 , F u j i a n , C h i n a )
1 凝泵变频 改造
1 . 1 凝 泵变 频介绍
1 . 1 . 1 概 述
福 建 漳州 后 石 电厂 7×6 0 0 MW 超 临界 燃 煤 机 组 自商业运行 以来 ,机组煤耗等经济指标 良好 ,但厂用 电率一 直偏 高 。特 别是凝 结 水 系统 ,每 部机 组 原配 置 3台 5 0 %容量 凝 结水 泵 ,2台运行 1台备用 , 凝结 水泵 2 台额 定出力设计 为 2 X 7 9 6 t / h= 1 5 9 2 t / h ,较 负荷 6 0 0 M W 实际流量 1 1 6 6 t / h有较大裕度 ,且 由于省 电力调度中心要求机组 A G C 投入,负荷常在 3 0 0 M W~ 6 0 0 M W 间波动 ,机组长期未满载变动负荷运行 ,凝 结水泵为定频定速运转 ,转速无法调节 ,凝泵耗 电量 未能随负载降低调降,除氧器水位调节阀长期处于节
600MW机组凝结水泵运行状况及节能改造分析

表 1 凝 结 水 系统 实 际运 行 数 据
Ta 1 A c u er tng pa a ee s o o b. t alop a i r m tr fc nde at um p ns e p
本 身裕量 大 ,凝 结 水 泵 实 际 运行 经 济性 较 差 ,上
电流/ A
精 处 理 后 压 力/ a MP
14 97 0 .7
3 51 .2
18 6 1 0 .9
2 2 .8 2
134 1.4
2. 71
除氧 器入 口压 力/ P Ma
067 . 2
093 .0
0 引 言
的凝 结水 泵进行 改造是 十分 必要 的。
凝 结水泵 是 汽 轮 机 的 主要 辅 助 设 备之 一 ,当 1 凝 结水 泵 的 运行 分 析 机组 负 荷 变化 时 ,凝 结 水 量 随 之 变化 。 因此 ,凝 结水 泵 的正确 合 理 选取 ,与火 电厂 安 全 可靠 经 济 该 机组 所 配备 的 2台凝 结 水 泵 ,均 为 4级立 8 h 运行 有着 密切 的关 系 。为 了保 证 凝 结水 泵本 身 的 式 泵 ,设 计 流 量 Q:15 5 m / ,设 计 扬 程 H =
再热 、单轴 、三缸 四排 汽 、直 接 空冷 凝 汽 式 汽 轮
机 。凝 结水 泵 设 计 为 两 台即 A、B凝 结 水 泵 ,两 台凝结水 泵 都 采 用 10 容 量 ,凝 结 水 系统 正 常 0% 工 作 时为 “ 备一 用 ” 模 式 ,采 用 除 氧器 水位 调 一 整 门开度调 节 除 氧器 水 位 。经 过 凝 结 水 泵升 压 后
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电 力 科 技
2 0 1 4 年 第1 7 期I 科技创新与应用
国华 宁海 电厂 6 0 0 MW 机 组凝 泵 变频改造
周 俊 杰
( 神华浙江国华浙能发 电有 限公 司, 浙江 宁波 3 1 5 0 0 0 ) 摘 要: 文章对神 华国华浙能发 电有限公 司( 以下简称宁海电厂) 6 0 0 M W 亚临界机组凝泵引入高压 变频技术改造 6 k v 电动机过程 进行 叙 述 , 对 改造后 的节 能 效果 进 行分 析 , 对 改 造过 程 中和改 造 后 出现 的 问题 进行 陈述 , 对 以后 进 行 凝 泵 变频 改造 的 电厂提 供 一 些参考。