氧化铝循环回水管道堵塞的原因

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管道阻塞解决施工方案

管道阻塞解决施工方案

管道阻塞解决施工方案一、前言本方案旨在提供一种专业且实用的管道阻塞解决方法,为工程施工团队提供一种有效且安全的操作指南。

二、概述管道阻塞是一个普遍存在的问题,无论是生活中的排水管道,还是工业设备中的输送管道,都会出现阻塞的现象。

阻塞的原因多种多样,包括物质沉积、管道老化、设计缺陷、使用不当等等。

解决管道阻塞问题,需要结合具体情况,选择合适的方法。

三、阻塞原因分析及解决策略1. 物质沉积:长期的使用过程中,管道内部可能会有杂质、沉积物堆积,结果导致管道阻塞。

这种情况下,我们建议使用管道清洗设备进行清理,例如高压水枪或者化学清洗剂。

物质沉积:长期的使用过程中,管道内部可能会有杂质、沉积物堆积,结果导致管道阻塞。

这种情况下,我们建议使用管道清洗设备进行清理,例如高压水枪或者化学清洗剂。

2. 管道老化:管道使用年限长,或者维护保养不当,都可能导致管道内壁老化,形成阻塞。

这种情况下,建议更换老化管道。

管道老化:管道使用年限长,或者维护保养不当,都可能导致管道内壁老化,形成阻塞。

这种情况下,建议更换老化管道。

3. 设计缺陷:如管道直径过小,转弯半径不适宜等设计问题,可能导致管道容易阻塞。

这种情况下,需要对管道进行改造或者设计。

设计缺陷:如管道直径过小,转弯半径不适宜等设计问题,可能导致管道容易阻塞。

这种情况下,需要对管道进行改造或者设计。

4. 使用不当:如排放含有大量固体物质的废水,或者在管道内输送粘稠物质,都可能导致管道阻塞。

这种情况下,需要加强使用管理,规范操作流程。

使用不当:如排放含有大量固体物质的废水,或者在管道内输送粘稠物质,都可能导致管道阻塞。

这种情况下,需要加强使用管理,规范操作流程。

四、施工步骤1. 确定阻塞位置:使用管道探测器确定阻塞的具体位置。

确定阻塞位置:使用管道探测器确定阻塞的具体位置。

2. 制定施工计划:根据阻塞的位置和原因,制定具体的施工计划。

如需要更换管道,应提前准备好新管道和相关配件。

中间包水口堵塞机理及其防止措施

中间包水口堵塞机理及其防止措施

中间包水口堵塞机理及其防止措施摘要:文章就钢中三氧化二铝产生的原因、上浮机理及其影响其排除因素进行了分析,并提出保证铝镇静钢顺利浇注的一些技术措施。

关键词:水口;堵塞机理;三氧化二铝;铝镇静钢;浇注1前言Al-C质水口在浇注含铝镇静钢时,常有大量的白色絮状物质沉积在水口内壁,使水口堵塞。

水口堵塞的原因是由于熔点的化合物A12O3(熔点2020℃ ), CaS(熔点2450℃)或A12O3·MgO等粘附在水口内壁上造成的。

钢水中Al与耐材中氧化物及空气中氧发生反应形成A12O3,反应方程式为:3SiO2+4Al=2Al2O3+3SiFe2O3+2Al=Al2O3+2Fe3O2+4Al=2Al2O3大包水口发生堵塞时,往往会出现我们通常所说的“大包跟不上中包流”现象,当拉速降低仍不足以遏止中包液面下降时,通常采取的措施是去掉保护套管烧氧。

当这种办法仍难以保证钢流通畅时,只能换包浇注或停浇。

中包水口发生堵塞时,往往会出现结晶器液面持续下降,保护渣结壳严重,通常采取的措施是加大塞棒吹氩压力或快速关闭和开启塞棒冲掉堵塞物,但这会造成结晶器液面强烈扰动,铸坯表面出现纵裂和夹渣。

同时,一旦堵塞物被冲入钢水中,又会恶化铸坯内部质量,更重要的是,这些被冲洗下来的堵塞物阻碍液渣流入铸坯与结晶器壁之间的空隙,由于堵塞物的含碳量高(塞棒和浸入式水口均含有碳)和A12O3含量高,不但使弯月面钢水的含碳量升高,还使液渣的A12O3含量和黏度升高,因而增加粘结漏钢的危险。

如果堵塞物采取上述措施后仍然无法保证水口下流则只能停浇。

2氧化铝质点聚合机理分析2.1碰撞理论钢水中的A12O3质点相撞后会发生粘附、烧结、聚合,并从钢水中分离出来.其动力学依据为:△G0=F1·σFe+F2(σtnc-σFe-tnc)式中: σFe——钢水表面能: σtnc——夹杂物的表面能: σFe-tnc——钢与夹杂物界面的自由能。

探讨污水管道堵塞的原因分析与管理措施

探讨污水管道堵塞的原因分析与管理措施

探讨污水管道堵塞的原因分析与管理措施近年来,随着人们生活水平和城市化的不断发展,城市污水处理问题愈发凸显。

特别是在城市排放污水的管道中,经常发生堵塞现象,严重影响城市污水处理效率和环境卫生。

那么,究竟是什么原因导致污水管道的堵塞呢?该如何解决这一问题呢?下面将进行讨论。

一、污水管道堵塞的原因分析1.过多的不可降解的材料城市污水中的塑料袋、尿片、卫生纸、长棍和石子等不可降解材料会随着污水一起进入下水管道,如果不及时清理就会堵塞管道。

2.沉淀物的积累因为城市排放污水的规模较大,污水管道中的沉淀物会逐渐积累,造成管道通道变窄,最终堵塞管道。

3.管道设施老化城市污水管道经过长期使用,管道内部会出现裂缝和变形,积累的杂物就会更容易绕过管道出口,导致堵塞。

4.违章排污违章排污也是导致管道堵塞的因素之一。

部分厂家或居民私自直接将污水排放到下水道中,不仅增加了管道的负担,而且由于污水中会携带大量的沉淀物,极易堵塞管道。

二、污水管道堵塞的治理措施1.定期清理对城市下水道进行定期清理是一项有效的且经济实惠的方式。

可在污水管道进口设置分流收集口,对进行分流,方便集中处理。

可以每半年或每年对城市下水道进行清理,避免管道的堵塞。

2.提高污水处理率城市一些新型的污水处理设施可能有较大的处理能力,如果大规模的使用这些设备,能识别有利减小管道的负担,从而更加有效地避免管道堵塞。

3.加强监管政府和管道维修公司应加强城市管道的监测和短期内的灵敏反应,随时预防管道堵塞。

此外,还需加强对违规企业和个人污水排放的监管,使原材料、排污量、设备和管理等方面均能符合要求。

总之,管道堵塞是一个存在已久的问题,需要从各方面进行解决,不仅只是政府和专业维修公司的工作,频繁清理管道和减少违规排污现象车是消除原因的重要步骤,目前市面上也存在一些措施可以用于治理城市管道的堵塞,减轻各方面的负担,保证城市的环境和健康。

常见管道堵塞原因及处理

常见管道堵塞原因及处理

常见管道堵塞原因及处理管道堵塞是在生活中经常会遇到的问题,可能会给我们带来诸多困扰。

常见的管道堵塞原因有很多,包括物质堵塞、管道老化和腐蚀、设计不合理等。

在面对管道堵塞时,我们可以采取一些处理方法来解决问题。

首先,物质堵塞是最常见的原因之一。

管道中的各种物质,比如油脂、泥沙、纤维等,在长时间使用或者不正确使用的情况下会产生堵塞。

例如,在厨房中,经常会因为油脂和食物残渣的堆积导致下水道堵塞。

解决这种情况可以通过定期进行下水道清理,每隔一段时间倒入热开水或者使用化学清洁剂进行清理,以防止油脂和食物残渣的积累。

其次,管道老化和腐蚀也是一种常见的堵塞原因。

长时间的使用和水的腐蚀作用会导致管道内壁产生积垢,从而造成堵塞。

此时,我们可以采取一些方法来处理,比如使用管道疏通剂进行清洁、定期检查管道并做好清理工作、及时更换老化严重的管道等。

另外,在新建房屋或者进行装修时,我们应注重选用耐腐蚀材料的管道,减少管道老化和腐蚀的发生。

此外,设计不合理也可能导致管道堵塞。

管道设计时的角度、斜度等因素不合理,会导致管道内部水流不畅,进而产生堵塞。

如果遇到这种情况,我们可以通过重新设计管道来解决问题,尽量减少管道的拐角和弯曲,保证水流顺畅。

在处理管道堵塞问题时,我们可以选择不同的方法来解决,根据堵塞的原因和严重程度进行选择。

在家居生活中,如何正确处理管道堵塞问题是非常重要的。

首先,我们应定期检查和清洁管道,以防堵塞发生。

可以利用吸尘器或者专业管道疏通工具清理下水道、洗涤槽和水槽。

其次,如果是油脂的堵塞,可以先取下水槽下面的U形弯管,清理其中的油脂和杂物,然后再重新安装。

此外,还可以使用化学疏通剂。

一些酸性或者碱性的疏通剂可以溶解物质,起到疏通管道的作用。

但是在使用化学疏通剂时,要注意使用方法和注意事项,以免对人体健康和管道造成损害。

对于一些较为严重的堵塞问题,我们可能需要求助于专业的管道疏通公司或者水暖工师傅。

他们可以利用高压水枪和专业工具来清理管道。

循环水系统故障的原因分析及其解决措施

循环水系统故障的原因分析及其解决措施

循环水系统故障的原因分析及其解决措施本文分析台州发电厂循环水系统故障的原因,介绍循泵进水口前池和一、二次滤网的改造方案及实施后的效果,并对循环水系统改造后尚存在的问题提出了进一步的建议。

概述台州发电厂南临椒江,凝汽器冷却水从椒江江边取水,为开式循环,循环水取水受自然条件限制采用明渠引水。

电厂自1980年筹建以来,已分别建成一、二、三、四期工程a6号机运行,系统布置如图1所示。

1 存在的问题近年来由于进水口及前池出现泥沙淤积,在低潮位时一期循泵进水不足,造成循泵夹带空气严重,振动大,出水压力偏低(母管压力只有0.05MPa)。

尤其是1、2号循泵并列运行时水量明显不足,泵的振动加大,出水压力最低为0.04 MPa。

虽然每年对进水口及前池进行挖泥,但不能解决这一问题。

为了保证循泵的安全运行,不得不调整循泵运行方式,即避开1、2号泵同时运行,使两台泵常年有1台处于备用状态,造成循环水系统安全运行方面存在薄弱环节。

2 原因分析循环水系统影响机组安全经济运行主要表现在凝汽器真空的下降,循环水虹吸的破坏,影响机组的出力。

尤其在夏天,由于1、2号机凝汽器真空低,出水虹吸破坏次数较多,机组不得不经常降出力运行。

其原因一方面是循环水压力偏低(0.04~0.05 MPa)。

另一个方面是一、二次滤网效果差。

一~三期的一次滤网型号为ZH-3000,按66典水标准设计,为无框架正面进水结构,1982年开始投入运行。

由于设计标准低,设备老化,存在以下问题:(1)旋转滤网网板与网板之间间隙太大,约15 mm。

(2)滤网两侧无侧封板。

(3)滤网底部间隙太大。

(4)网板骨架刚性偏低。

造成拦截污物效果差,特别是夏天或汛期,悬浮垃圾及杂物从滤网大量进入,使凝汽器换热效果明显下降,严重影响凝汽器真空。

1、2机凝汽器原设计在厂房内凝汽器入口处装有2台Φ1400固定式二次滤网,需冲洗时,开启蝶阀导流冲洗。

二次滤网经过十几年运行已全部损坏,在大修时已拆除,改成直通管通水。

氧化铝循环水系统存在的问题及措施

氧化铝循环水系统存在的问题及措施
维普资讯
第 3 1卷
第 2期
广
西


V o1 No.2 .31
20 0 2年 6月
Gua xiChemi a ndus r ng c 1I ty
J n. 0 2 u 2 0
氧 化 铝 循 环 水 系 统 存 在 的 问 题 及 措 施
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影响氧化铝生产循环效率的因素分析

影响氧化铝生产循环效率的因素分析

影响氧化铝生产循环效率的因素分析阳志洪,刘莉娜(贵阳铝镁设计研究院,贵州贵阳550081)摘要:拜耳法的循环效率直接影响氧化铝生产的技术经济指标。

它直接关系到氧化铝厂的生产能力、单位能耗、运行成本以及建设投资。

影响循环效率的直接因素有循环母液苛性碱浓度、溶出液苛性比和循环母液苛性比。

本文对影响氧化铝生产循环效率的三大直接因素进行逐一分析阐述。

结合生产中实践经验,提出提高系统循环效率行之有效的方法,使之服务于氧化铝厂的工程设计和实际生产,以满足降低工程总投资和单位运行成本的需求,达到节能降耗的目的。

关键词:氧化铝;循环效率;拜耳法;αkAnalysis of the Factors Affecting Alumina Production CycleEfficiencyYANG Zhihong, LIU Li’na(Guiyang Aluminum & Magnesium Design Research Institute Guiyang 550081)Abstract: Bayer cycle efficiency is directly affected alumina production technical and economic index.It's directly related to the alumina production capacity, unit energy consumption, operation and capital cost. The direct factors influencing cycle efficiency is test liquor Nk, digestion liquor αk and test liquorα0. This paper analyzes the three direct factors affecting cycle efficiency of refinery. Combined with practical experience, we put forward effective method to improve the system cycle efficiency, so as to serve the alumina plant of engineering design and the actual production. In order to meet the needs of reducing the total project investment and unit operating cost, achieve the purpose of energy saving.Keywords: alumina, circulation efficiency, Bayer process, αk氧化铝生产中通常将单位体积循环母液在一次循环周期中所产出的氧化铝的量称为循环效率[1-2]。

管道堵塞原因

管道堵塞原因

管道堵塞原因
管道堵塞是指一种水流阻塞的现象,通常是由管道内部异物堵塞引起的。

管道的堵塞有不同的原因,主要有:
一、内部夹杂物:
1.管材杂质:一般情况下,当抗腐蚀性能较弱的铁或钢材制成的管道用来处理腐蚀性物品时,管道内部往往会有一些氧化性蚀损和氧化杂质,这些杂质会形成结块,严重时可堵塞管道,使流量减小或中断。

2.瓷粉:当管道膨胀、老化或损坏容易发生内部渗漏时,水表箱会使用熟料瓷制成表阀,这时,瓷粉会有可能从表阀处进入管道,如果瓷粉结块,也会对管道造成阻塞。

三、加工质量原因:
1.焊接砂眼:由于没有及时清理焊接砂眼,易形成堵塞;
2.接头处有磨损:容易影响管道内水流,从而产生堵塞;
3.抗腐蚀:当使用抗腐蚀涂料膨胀、老化,或产生渗漏时,夹杂物也容易引起堵塞。

1. 污泥:污泥是指河床或池子里的淤泥,当污泥被水流冲到管道内时,往往会产生堵塞现象;
2.种植物:在管道外部有种植物或草丛时,种子从草丛内出来时,由于考虑把根系铲除,当把根系铲除时,种子可能附着在外部管道上,同时也容易对管道造成堵塞。

五、水压原因:
管道有一定的规格要求,若水压过大会形成水流扰动,以致产生堵塞;也有可能是管道故障,当管道破裂或变形时,会使管道内流体湍流,从而形成堵塞现象。

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氧化铝循环回水管道堵塞的原因
摘要:氧化铝循环回水管道堵塞的原因分为设计、施工、现场管理三个方面。

采用清浊分流、避
免水跃、规范施工、封闭部分检查井、缩小检查井井口(筒)、
定期刮管措施,解决了循环回水管道堵塞的问题。

关键词:铝厂循环回水
氧化铝循环水由母液蒸发、赤泥洗涤等工序冷却水组成。

其中蒸发工序用水占循环水量的60%~80%。

由于氧化铝的生产工艺、管理水平偏低等方面的原因,循环回水管道输水不畅成为国内氧化铝生产厂的共性问题。

因此,我们将生产实践中暴露出来的问题加以分析归纳,并将工程实践中总结出来的解决办法介绍如下。

1 原因分析
1.1 设计方面
1.1.1 清浊分流不彻底
循环水供水用户包括母液蒸发、熟料烧成、赤泥洗涤、粗液脱硅等工序。

烧成和洗涤工序排出来的循环回水,含有大量的悬浮物。

例如烧成窑冷却机排出来的回水SS>1000mg/L,设计上虽有一次沉淀,由于沉淀池的排泥方式不完善,使大量的悬浮物进入循环回水,垢质中的含铝化合物就是这种方式带进去的。

还有,当赤泥沉降槽发生悬浮物上浮溢流事故时,大量的料浆短时间内排入循环回水,从垢层分布中能看出:其中夹杂的比较疏松的垢层就是短时间内结垢形成的。

1.1.2 检查井井筒设计不合理
现场的生产实践证明:循环回水管道在运行中清除堵塞物,恢复输水能力的有效方法是刮管器刮管。

如果定期一年1~2次,将循环回水管道全线用刮管器疏通一遍,则可以大大缓解结垢速度和堵塞程度,不至于造成水流不畅,甚
至溢出地面的现象。

但是1998年利用刮管器疏通管道时发现:设计时没有考虑到,当循环回水管道直径≥800mm时,检查井的井筒尺寸没有适当放大,而是按一般的规范和标准图执行的。

当时直径Φ1000的刮管器从检查井内放不下去,无法进入管道内。

后来决定扒开井筒,既影响路面交通,又造成工程量过大,有时水位高出管顶2m,难度更大。

1.1.3水跃问题没有考虑到水跃是棱柱型管道(渠道)
输水过程中水流由急流转化为缓流时出现水位升高的一种水力学现象。

循环水管道:循环水量10000~11000m3/h,圆形混凝土管,非满流,上游管段:Φ1000,i=1.5%,下游管段Φ 1200,i=6‰。

查《给水排水设计手册》[1]知上游:v=4.75m/s, h/D=0.80,下游:v=2.60m/s,h/D=0.95,根据《水力学》[2],判断急流,缓流的系数——佛罗德数[Fr]
Fr=v/(gh)0.5
式中:g—重力加速度,m/s2;v —流速,m/s; h—水深,m。

根据此式计算:上游Fr=1.63>1,下游Fr=0.78<1。

判断准则:Fr>1为急流,Fr<1为缓流。

由此判断此上下游管段之间发生水跃确定无疑。

现场测定的结果与计算基本一致:由于水跃的存在使下游管口淹没在水中,且淹没深度达300~350mm,水位升高,被迫使井口加高出地面1.5m,即使这样,好多杂物仍在此井积存,水流溅出来的浪花迸出井外,既造成水量损失又影响环境,输水不畅。

另外根据《水力学》介绍的图表(P343)得知:在此井内产生的水跃长度(水平方向)应下游水深的3倍,即3×0.95×1.5=3.42m这个长度显然在此井内满足不了,所以必然引起上游的水位涌高,依次上溯,造成水流不畅。

1.2 施工方面
1.2.1 流槽做得不规范
《室外排水设计规范》(GBJ 14-87)第3.4.4条中规定:检查井底宜设流槽,污水检查井流槽顶可与0.85倍大管管径处相平,两水(合流)检查井流槽顶可与0.5倍大管径处相平。

流槽顶部宽度宜满足检修要求。

现场调查中发现;管径≤400mm时,一般还有流槽,管径≥600mm时,井底都是平底,管道也是管底相平连接,这种平底井在循环回水管道中充满度≥0.5时,就会发生回流、旋流、涡流现象,产生一个水位差,使水流不畅,虽然就单个井来说,这个水位差一般≤5cm,但管线较长时,就会积累成一个大数字,水位差大,说明水流不畅通。

这种不做流槽的现象在管径大的检查井内还比较普遍。

1.2.2 三通连接不规范
氧化铝生产连续性很强,循环水停产机会很少。

有扩建工程时,往往难具备合管、合流的条件,经常采用在现有检查井外再套一个新井,先接管,后打连接口的方法,一条新建的管道要和运行当中的循环回水管道连接,带水作业势必造成连接口做得不彻底,留下部分凹凸不平的边缘,这样水流受阻,通水面积小,在新旧井都会产生旋流和涡流现象,而这些凸出来的墙壁,池壁会阻拦一些水中的悬浮物,进一步加剧水流紊乱程度,甚至产生水位涌高,引起水流不畅。

1.3 现场管理方面
1.3.1 杂物进检查井、进回水管
考察国内氧化铝工业,氧化铝厂的生产现场都有一个由脏乱差向干净整洁的转变过程。

现场检查井内捞出来的物品看,可以说地面上有啥,检查井内就会有啥,这些废弃物,比重大,流动性差,沉积在管道内,占据管道断面,阻塞水流。

1.3.2 乱排杂水,生成结垢
循环水中含有大量的NaOH和Na2CO3,最高达4~5g/L,所以不能随意往循环回水井中排入机械冷却水,生活杂用水,冲洗地坪水,因为这些水中含有Ca(HCO3)2、Mg(HCO3)2,一遇到了循环回水,则立即发生如下软化反应:
Ca(HCO3)2+2NaOH→CaCO3↓+Na2CO3+2H2O
Mg(HCO3)2+2NaOH→Mg(OH)2↓+Na2CO3+H2O+CO2↑
分析下水管道中垢的主要成分(见表1)也证明了上述的推断,现场检查也发现,经常排机械冷却水的地方,结垢最严重。

表1 循环回水管道中结垢成分
项目Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O SiO2 灼减
成份40.0 1.5 15.0 2.0 1.1 1.4 36.1
2 解决输水不畅的方法
2.1 设计方面
2.1.1 将悬浮物截留在源头。

实践证明,凡是悬浮物高的地方,结垢速度快,对于循环水来讲,用户不一样,排出来的循环回水水质有区别,因此建议设计时进行清浊分离,采取有效的针对性强的固液分离方式,将大颗粒的悬浮物截留在地面以上,不让悬浮物进入回水管道。

如采用平流沉淀池作为沉淀设施,排泥方式可做成多斗沉淀孔管排泥。

2.1.2 严格按规范要求,做好检查井设计
《室外排水设计规范》(GBJ 14-87)第3.4.3条中明确指出:“井口、井筒和井室的尺寸应便于养护和检修,爬梯和脚窝的尺寸、位臵应便于检修和上下安全。

”设计人员在进行循环回水管道设计时,一定要考虑到该管道的特殊性,考虑到检修方法和疏通工艺,有针对性地开展设计。

建议:氧化铝循环回水管
道的直径≥800mm时,可将井筒直径设计成大于管道直径的10%,井盖可用混凝土预制成一个整块,上面留一Φ700的井口,仍然用标准井盖,需要用刮管器疏通管道时,可掀开混凝土盖板将工具放入管道中。

2.1.3 在坡度由大变小时,要计算佛罗德数
实践中遇到1.1.3中叙述到的问题时,因为管道和检查井已经做成,不易改变,于是在检查井上游,将管道开口汇出1/3的流量,并同管并行敷设一条明渠引至下游的一个跌落井内,才使问题得到解决。

建议在循环水管道设计时,对急流变缓流的管段,坡度较大且拐90°角的管段一定计算水流的佛罗德数,若确认会发生水跃现象,可采取扩大井室消能,做好流槽,降低下游管底标高等做法来解决这一问题。

2.2 施工方面
2.2.1 严格按规范施工做好流槽,把好验收关
不做流槽的现象在管径大的检查井内还比较普遍,投产初期,循环水量小,这种井内旋流现象也未引起人们的注意。

设计人员在循环回水管道施工图上应明确流槽的做法,施工中严格按图施工,验收时把好验收关,对于在役管道没有流槽的,利用检修机会补作流槽,以保证井内输水畅通。

2.2.2 设计预留接水口
循环回水管道新旧管道和流,合叉目前还没有很理想的方法做到不影响水流畅通,带水作业方法还要再改进再创新。

但是作为设计者,在首次设计时,尽量考虑到将来的发展,循环水量增加后管道输送的合理性,科学性,预留接口位臵,给施工和运行带来方便。

2.3 管理方面
2.3.1 缩小检查井井筒的直径,从源头堵住井内进杂物
检查井越多,井筒直径越大,进杂物的可能性越大,进杂物的体积也越大。

建议在回水管道直径≤600mm时,检查井做成卵形检查井(国家专利96204979.4),卵形检查井设计合理,可以有效地解决这个问题;另外在个别容易使检查井遭到破坏,或者地面堆积泥土、杂物的地段,将检查井封闭于地面以下,做好隐蔽记录,检修时再按坐标打开。

实践证明,这种方法不算很理想,但是很有效,实用。

2.3.2 禁止乱排杂水
加强现场管理,合理地将杂水收集,处理后回收,禁止乱排杂水,既可以避免在氧化铝循环回水管道内结垢,又可以节约用水。

3 效果
通过几年来的努力,不断地进行循环回水管道的现场治理、改造,已经使氧化铝循环回水管道输水不畅的现象得到改观,原来经常有回水冒出地面,既影响生产,又浪费水量,现在已经没有这种现象了。

目前尽管回水管道输水状况仍存在问题,不令人满意,但基本上不影响生产了。

检查井内的水位平均下降了1m多,水跃现象也基本消失了。

进杂物也得到控制。

尽管这样,循环水回水管道内仍遗留许多问题没有解决,寄希望于停产机会时再彻底处理。

本文提出的建议可供有关人员在循环水的设计、施工、运行工作中参考。

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