选矿球磨机稀油站控制系统的改造
生料球磨机滑履稀油站的技改

中图分类号:TQ172.632.1 文献标识码:B 文章编号:1008-0473(2019)05-0084-03 DOI编码:10.16008/ki.1008-0473.2019.05.016生料球磨机滑履稀油站的技改王 玮1 于海峰2 候长江31.新乡平原同力水泥有限责任公司,河南 新乡 453000;2.河南省同力水泥有限公司,河南 鹤壁 458008;3.鹤壁市质量技术监督局测试中心,河南 鹤壁 458000摘 要 磨机滑履采用两台稀油站并联润滑,经常出现两台油站回油量不平衡、高压泵缸筒与活塞间隙变大现象。
技改时将两台油站油箱用钢管串联,留用一台高压泵,并将其更换为额定压力31.5 MPa、排油量10 L/min的高压泵;技改中除了重新布置控制回路,还实施了一系列电控技改,使系统实现中控远程自动化控制。
关键词 球磨机 滑履 稀油站 回油量 高压泵0 引言河南省同力水泥有限公司1号生料磨为中卸球磨机,规格为Φ4.6 m×(4+8)m,主电机功率为2 800 kW。
磨机滑履原设计为南北两台稀油站并联进行润滑,在十几年的生产中,经常出现两台油站回油量不平衡、滑履稀油站高压泵缸筒与活塞间隙变大现象,给生产造成很大影响。
1 生料磨稀油站工作简介生料磨稀油站分为两大系统,由低压供油系统和高压供油系统构成;主要有两台低压齿轮泵、两台高压柱塞泵,双筒网片过滤器、油冷凝器、油箱、阀门以及供油管道,润滑加热系统和电器控制系统组成。
低压供油系统压力为0.4 MPa,如果主油泵不正常或油路泄漏导致油压低于0.12 MPa时,这时低压备用油泵会自动开启,为系统稳定油压,直至油压达到正常才停止。
若两台泵同时启动后油压仍低于0.12 MPa,系统会发出油压低报警,提示技术人员系统可能出现了故障,譬如:备用泵管道阀门没有打开、备用泵本身出现故障或溢流阀泄压严重等情况,这时候生料磨就会自动停机。
生料磨稀油站高压供油系统油压为31.5 MPa,其压力可通过溢流阀来调节。
浅析矿山球磨机稀油站油流信号的技术改造

浅析矿山球磨机稀油站油流信号的技术改造作者:李旭来源:《中小企业管理与科技·下旬刊》2012年第02期摘要:油流监测点的设计缺失,是矿山球磨机研瓦事故的主要原因。
其隐患是一旦输油管路堵塞,极易致球磨机前(后)轴瓦研瓦烧焦,进而停工停产、影响生产。
此设计缺失的技术改造路径,一是加装8回路报警仪、4回路温度显示仪、生光报警器各一个;二是在球磨机前后轴瓦入油口加装油流信号器,将其信号引入8回路声光报警器和PLC,实现系统的自动控制与声光报警。
关键词:球磨机油流信号器报警器0 引言球磨机是矿山磨矿生产线上最主要的设备之一,其正常运转是矿山生产顺利进行的必要条件;而稀油站的正常润滑,则是保证球磨机正常运转的前提。
我厂球磨机是以PLC(可编程控制器)为核心的控制系统,其原设计监控点主要是:球磨机前后轴瓦温度、主电机前后轴瓦温度、稀油站下线压力等十几个检测点。
该球磨机安装后一直运行稳定,不料工作两年后突然出现一起后轴瓦研瓦事故。
因现场噪音大、而且报警铃装在PLC柜内,报警器声音淹没于巨大的噪音里,致使看守设备的人员,无法及时感知报警,直至输油管路堵塞致球磨机后轴瓦研瓦冒烟后,才发现输油管路原设计的重大缺陷——缺少油流监测点。
故此,矿里决定对该设备予以改造,以弥补原系统的先天缺失。
1 技改设想1.1 事故原因。
经分析,该研瓦事故的主要原因,在于原球磨机设计上的技术缺陷——缺少油流监测点,该油流检测的漏洞,无疑是管道堵塞、油压失测的结症所在。
1.2 技改路径。
加装一台8回路报警仪、一台4回路温度显示仪、一台闪光报警器及两台油流信号器,使4回路温度显示仪接受原系统温度信号后,与原系统形成双监控,增加系统的稳定性;8回路声光报警仪接收各个监控点信号后,发出报警信号,致声光报警器发出声光报警;在球磨机前后轴瓦入油口加装油流信号器,将信号引入8回路声光报警器和PLC;在PLC 程序中加入油流信号点,实现系统的自动控制。
球磨机系统的优化改造

球磨机系统的优化改造内蒙古包头 014080摘要:随着由辊压机与球磨机组成的水泥半终粉磨联合粉磨系统的发展,适配于此系统的球磨机的磨内结构也应随之进行优化。
通过从进料装置、衬板形式、中间隔仓装置、挡料圈、隔热材料、研磨体等方面对球磨机系统进行优化改造,有效提高了球磨机运转效率,降低了球磨机能耗。
关键词:球磨机;喂料装置;中间隔仓装置;粉磨效率前言目前国内水泥粉磨主要以“辊压机+球磨机”的半终粉磨联合粉磨系统为主,球磨机是改善水泥粉磨成品颗粒形貌的有效设备,其通过磨机内研磨体冲击碾磨物料,存在能量转化率低、单位产品水泥电耗高及噪声大等问题。
随着GB16780-2021《水泥单位产品能源消耗限额》的发布,如何提高球磨机运转效率、降低球磨机能耗,已成为球磨机设计改进的重要研究方向。
1球磨机结构球磨机主要由进料装置、滑履轴承、回转部分、出料装置等组成,球磨机结构如图1所示。
其中,回转部分是球磨机的主体,由双隔仓及其篦板、端衬板、筒体衬板、卸料仓及其篦板、隔热垫等组成,球磨机整个粉磨作业过程均在回转部分完成。
隔仓板将球磨机分为两个仓,一仓装有直径较大的钢球研磨体,将磨内的大块物料破碎成小颗粒,经隔仓板送至二仓,再由二仓内直径较小的钢球研磨体将小颗粒物料研磨成细粉。
物料经一、二仓内研磨体破碎、研磨后,由卸料仓送至传动接管,穿过传动接管上的开孔,经出料装置送至磨外。
2进料装置的优化2.1进料装置存在的问题随着辊压机在水泥粉磨系统中的广泛应用,水泥厂越来越多采用“辊压机+球磨机”的半终粉磨联合粉磨系统。
相较于球磨机开流和圈流粉磨系统,半终粉磨联合粉磨系统进料装置物料通过量成倍增加。
但由于球磨机内部研磨体填充率受限,进料装置过料面积不能增加,若要提高球磨机粉磨效率,需从优化球磨机进料装置结构方面考虑。
此外,球磨机磨头冲料问题也应引起重视。
经辊压机研磨的物料与高效选粉机分选后的粗物料共同进入球磨机,导致球磨机磨头处的物料较多,易造成磨头跑灰。
球磨机由脂润滑提升为稀油润滑的改进

宜与其他润滑脂混合使用 , 贮存易析油 , 与非金属皂 我厂在寒 冷地 区或冬季作业 , 冬季和夏季温差 类润滑脂相 比, 使用温度范围小 , 抗水性也差 ; 相对 较 大 , 最 高温 差达 到 6 0℃以上 , 稀 油 润滑 在使 用 ( 3 ) 干油润滑受环境和人为影 响因素较大 , 人工 过程 中也存 在过 问题 , 冬季润滑油粘度造成齿轮轴 电机 温度 过 高 , 经过 技 术 改进 增加 温 加油不及时会导致齿轮之 间磨损严重 , 产生异 响和 再 次发 生 振动 , 振动 , 对于联轴器和电机轴瓦的寿命大大简短 , 严重 度控制装置和冷热油箱 , 冬季应加热油箱 中的润滑 油, 润 滑油 温 度 一 般 维 持 在 4 0。 c左 右 , 以保 持油 的 影 响 了整 体机 械 的稳 定性 。
轮造成较大伤害, 传动轴的寿命减短。
降低黏度并生成胶质沉淀 。这两种方法都装有 自动 当油温升到规定温度时 , 即 自动断 ( 6 ) 锂 基脂 在 人工 加人 过 程 中每个 齿 轮量 的大 小 调节温度的装置 , 不能相同 , 造成 有 的齿 轮 上 干油 较多 , 有 的齿 轮量 很 电 或 断 汽 。油 温 提 高 后 润 滑 油 变 的很 稀 , 润 滑 度降到6 0 c I c 上下 , 大 3 球磨机润滑经过改进后带来 的效益 大减小 了齿轮的负载 。随后陆续将剩余两台球磨机 润滑方式通过技术改进后球磨机运行状况一直
2 0 1 4 焦
新 疆 有 色 金 属
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比较稳定 , 现场 的工矿条件也逐步提升 , 给企业带来 年 ; 实 际脂润滑使用过程 中传动轴在第三年有余磨 的很 大 的效 益 。 损严重已经更换 , 轴承实 际使用平均在 1 O 个月 , 更改
球磨机异常停机的原因分析及改进措施

球磨机异常停机的原因分析及改进措施黎婷;王显盛【摘要】Dashan concentrator of Dexing Copper Mine is a large copper concentrator plant with a total of nine∮5.5m × 8.5m overflow ball mill for the phase I grinding, with daily processing capacity of 67,500 tons. But in recent years, frequent shutdown of ball mill affects the production, due to equipment temperature, flow, pressure problems. By reducing rare oil temperature, opening up the motor cooling channel, reducing equipment temperature fault, replacing valves, filters and flow switch type, the pressure and flow failures are solved effectively. The shutdown problem of ball mill is significantly reduced after improvement.%江西铜业集团公司德兴铜矿大山选矿厂是特大型铜选矿厂,共有9台∮5.5m×8.5m溢流型球磨机,用于一段磨矿,日处理能力为6.75万t。
但近年,球磨机由于设备温度、流量、压力问题,停机次数频繁,影响生产任务完成。
通过降低稀有站油温、打通电机散热通道,减少设备温度故障,另外通过更换截止阀、滤芯、流量开关换型,有效解决压力、流量故障。
磨机稀油站控制系统故障分析及逻辑优化

防汛针织复合土工织物 、 防汛铅丝 、 防汛铅丝 网片 、 防汛桩木 、 防汛钢 管; 救生器材包括 : 防汛救生衣 、 防汛救生圈、 防汛 橡皮 舟、 玻璃钢防汛 抢险舟 、 防汛船外机 ; 险机具包括 : 抢 防汛 汽油 发电机组 、 防汛柴油发 电机组、 防汛 电缆 、 便携式防汛工作灯、 防汛 投光灯 等。因存储要求不 同, 要对其分类分库码放存储 。例如 : 橡皮 舟要求 恒温 . 库房内就要求 安装空调 , 保持温度 的恒定 ; 防汛桩木要求避光 . 以免开裂发翘 . 存 应 放在库房避光处 ; 抢险物料下部要设 垫层 , 防止潮 湿、 霉变 、 油污 、 锈蚀 等。
防汛物 资仓库存储管理应建立健全 岗位责任制度 、 收入库 与调 验 4防汛物资的保管养护 . 运 调出制 度 、 维护保 养制度 、 库房管理制 度 、 防汛 物资帐 卡物管理制 防汛物 资的保管养护工作是仓 库存储管理 的中心 内容 . 就是要根 度、 安全消防制度 , 验收入库 工作流程 、 调运调 出工作流程 、 防汛 物资 据各种防汛物资 的不 同性 能和特点 . 结合具体条 件 . 对物资采取科 学 回收工作流程 、 防汛物资管理工作标 准等 , 并采取相应措施 . 保证各项 的保 管养护方法 . 使物资在储 存过程 中数量和质量完整无损 制度 、 流程 、 标准落实到岗 、 落实到人 。 41 .合理布局存放 2防 汛 物 资验 收 入 库 、 运 调 出及 返 还 . 调 库区规划布局合理 、 堆垛 有序、 标记 明显 仓库 内防汛物资要按“ 四号定位 ” 的方法 . 即以一个 四位数 编号按 防汛 物资验收依据《 防汛储 备物资验 收标准 》 对物资进行直 观监 测 和抽样检 测 . 不符 合《 防汛储 备物资验 收标准》 的物资不 予验收入 库号 、 架号 、 层号 、 位号决定 防汛物资的位置 . 既能使 日常管理有条 不 一 又能使保管员迅 速 、 准确的找到 防汛 物资的存储位置 . 库. 发现 问题要及时与供货方协商解决 。在确认所验收 的防汛物 资规 紊 , 目了然 , 并且还要根据 防汛物 资的形 态 格、 质量 、 数量 、 包装 以及产 品生产 E期等准确无误后 , l 办理物资正式 为紧急调运 防汛物资争取宝贵的时间. 入库手续 。 入库前要彻底清洁货位 , 清除残留物, 必要时铺设苫垫材料 进行“ 五五化 ” 处理 , 即五五成行 , 五五成列 、 五成方 、 五 五五成层 、 五五 并 根据物资 自 自 身 然属性 , 安排适应储存物 资的货位 . 并应遵 守合 理 、 成串 . 这样既美观整齐 , 又提高工作效率 牢固 、 定量、 整齐 、 节省 、 方便的基本要求 。 仓库露天存放 的防汛物资做到分 区、 分类 , 整齐划一。 42妥善保管 . 物资调运时按照 “ 先进先 出 、 推陈储新 ” 的原 则 . 除防汛抢 险急用 防汛物资种类繁多 , 各种物资的保管要求不尽相 同。 例如 : 防汛膨 外 . 到无调运单据不发 . 做 防汛物资无法正常使用不发 . 真审核 调运 认 手续 . 细清点所发物资规格 、 仔 数量 , 发货后及时记帐。 物资发货时 . 发 胀袋 、 救生衣要求定期搬到 , 防止挤压变形 : 防汛 复合 土工膜 、 麻袋存 避免 鼠咬虫蛀 : 便携式 防汛 工作灯属充 电式 灯 现问题 . 应及时处理 . 特别是 紧急调用 的防汛物 资 , 现场交验 . 到 储要求定期投放 鼠药 . 应 做 具, 要求 每半年进行一次充电 , 确保性能完好 : 电机组要按要求定期 发 准确 、 无误 。 这就要求 防汛物资进行有计划的科 学化保养 。 同时搞好 库房 防汛物资实行调物还物的原则进行调用 防汛抢 险结束后 . 未动 养护等。 定时开门开窗通风 。 有效调节和控制库 内温、 湿度 . 防止锈 用或可回收的防汛物资 由申 调用的单位负责 收回. 当年汛后 返还 卫 生工作 , 请 在 给调出物资 的仓库 。 仓库在对返还物资进行验收 、 入库后 . 进行维修保 蚀 、 霉烂变质 、 损坏 。 定期检查仓库 电路 、 门窗 , 做好防火 、 防盗工作 . 确 更新超期 的防汛 物 养 。 办理入库手续 已消耗或因损坏不 能原物返还的防汛物资 . 保 防汛物资 的存放安全。定期盘点仓库防汛物资 . 并 由申 请 调用单 位按照调用物资 的品种 、 规格 、 质量 、 量重 新购置 , 数 返还给 资 , 做到 帐、 、 卡 物三者相符。 露天存放 的防汛物资需要时要加以苫盖 调出物资 的仓库 5结束 语 . 随着 防汛工作的不断发展. 防汛物资 的储备和管理工作要利用计 3防汛物 资存储要求 . 防汛物资分为抢险机具、 险物料 、 抢 救生器材三大类 。其 中. 抢险 算机 系统进行 管理 . 并针对 防汛物资长期备而不用 的特 点 . 以进 一 加 物料包括有 防汛编制袋 、 防汛麻袋 、 防汛土工织物 、 防汛 复合土工膜 、
球磨机的油站控制系统改造分析

球磨机的油站控制系统改造分析球磨机的油站控制系统是很少提及的地方,所以很多人都不是很了解。
油站系统可以说是球磨机的心脏,包括油站控制系统、高压油泵和换热器。
它维护的好坏会直接影响设备的工作效率。
现在就看看同力重机对球磨机油站系统的改造效果吧!1、稀油站控制系统的改进球磨机原稀油站是通过检测油泵的压力来控制其工作状态。
油站装有3块压力表,分别为油泵压力、滤后压力、供油压力。
供油压力由电接点压力表检测,一般控制在0.2~0.4MPa 之间。
当供油压力低于0.2MPa时2台油泵同时供油;供油压力大于0.4MPa时停止1台油泵,由1台油泵供油。
由于流量的大小直接反映油站的工作状况。
压力变化只能间接反映流量变化,而且压力增大时流量并不一定增大,因此控制流量才是最直接、有效的。
特别是在冬季由于停机和运转时温度变化大,每次球磨机启动时都要调整阀门使供油压力达到0.2~0.4MPa,但是随着运转时间的增长润滑油温也在增长,粘度不断下降,随之压力也降低。
如果这时未能及时调整阀门增加管道阻力,就会由于供油压力低引起稀油站报警停磨。
为达到有效控制,我们在供油管出口处安装1块带有2个电接点的冲板流量计参与控制,2个电接点分别设定上、下限位。
原来的压力电接点仅作为压力显示,不再参与控制。
这样油站的工作状态直接反映润滑油流量的大小,非常稳定、可靠。
改造后1年内再没有出现过类似的故障。
应该注意的是选择冲板流量计时,一定要选择可靠性高的产品,冲板转动要灵活,在任何位置都不能有卡死的现象。
2、高压油泵的改造球磨机一般都采用“静压启动,动压润滑”的方式。
在干式球磨机启动前先由高压油泵向中空轴与轴瓦之间泵入一些润滑油,在轴和瓦之间形成一层油膜,减小了启动阻力。
在球磨机运转几分钟后,高压油泵停止工作。
这时润滑油依靠球磨机的转动形成“动压润滑”。
由于高压油泵是间歇工作,在油泵出口至轴瓦之间的管路中总存在着润滑油。
到了冬季气温很低,这些管路中的油粘度会非常大,阻力也更大。
磨机稀油站控制电路的改进

磨机稀油站控制电路的改进我公司现有四台高压(10KV)磨机:2500kw水泥磨一台,1680kw生料磨两台,710kw煤磨一台。
每台磨机都有四台独立的稀油站,为磨机的前瓦、后瓦、磨机减速机、磨机主电机轴瓦提供润滑。
稀油站是稀油循环润滑系统的心脏,用为将润滑油液强制地压送到机器摩擦部位。
在相对运动的机器零件间形成油膜,减少零件的摩擦、磨损,同时对摩擦部位进行冲洗,并带走摩擦产生的热量,保证机器正常运转,延长机器使用寿命。
所以稀油站对于磨机系统是至关重要的设备,稀油站的正常运行是磨机系统重要的安全保障。
我公司所有的设备都是自动化DCS控制系统,控制、保护方式比较先进,因此稀油站电路在设计上从油温、油压、油位等保护比较全面,但这看似完善的保护电路却存在一个很重要的严重问题,就是稀油站保护电路自身断电后,其结果将会给磨机系统带来不可估量的严重损失。
这个问题是我们在一次设备检修是发现的。
当时没有给磨机送高压电,在实验位置空试磨机控制电路,并检查保护控制电路及压力继电器、温度保护元件,逐台断掉稀油站油泵电机,磨机主电路均显示油压过低跳闸,当我们在关闭其中一台稀油站的控制电源时,磨机高压主电路没有跳闸,依然处于开机状态。
通过仔细分析稀油站控制电路,才发现原厂保护电路在设计上存在这个严重问题。
我们参考了很多稀油站的控制电路,不论是PLC组成的还是分立元件,做法几乎一样,控制电路的电源都是由一个单独的DZ47型空气开关或着通过控制保险提供的。
假如磨机在正常工作时,这个空气开关因故跳闸了或保险熔断,这种可能是完全存在的。
例如油泵的接触器的线圈短路,控制线路虚接等造成控制电源跳闸,油泵电动机的接触器也会失电而停止工作,这时必定会出现油压过低故障。
此刻如不及时切断高压电机主电路,就可能造成磨机轴瓦烧毁,电机轴瓦烧毁或者减速机损坏等严重设备事故。
从原厂电路图来看这时失去控制电源的油站,必定会出现油压过低故障,但磨机高压主电路是不会动作的,因为没有了控制电源,压力下极限故障继电器KA6无法吸合,故障信号无法通过其动合触点KA6送至高压柜,势必造成严重后果。
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选矿球磨机稀油站控制系统的改造
稀油站是球磨机的重要设备。
稀油站继电器存在接线虚接、线圈短路、触点接触不良等故障,同时运行可靠性差、不易维护。
改用PLC代替继电器控制可解决上述的问题,改善保护环节、报警、联锁环节的性能,实现功能稳定、可靠、控制简单。
提高循环润滑系统的可靠性和设备运转率。
标签:球磨机;稀油站;润滑系统;可编程控制器
1 引言
采选公司是广东广业云硫矿业有限公司属下最大的二级单位,硫精矿产品是主导产品。
球磨机是公司选矿线磨浮车间流水线作业的重要设备,同时确保生产任务完成及产品质量达标的重要工艺环节。
因此球磨机的运转率直接影响了公司的生产及生产成本。
通过稳定、可靠的稀油站控制可有效提高球磨机运行的可靠性,降低球磨机的故障率,是确保公司经济效益的重要措施。
2 球磨机稀油站控制系统的现状及存在问题
稀油站稀油润滑站是由油箱、油泵装置、过滤器、油冷却器以及电器、仪表控制装置、管道、阀门等组成。
稀油站工作时是通过对两台油泵电机进行控制,驱动齿轮泵从油箱吸出,经单向阀、双筒网式油滤器、油冷却器,直接送到设备的润滑点。
球磨机正常运行时,油泵一台工作、一台备用。
润滑系统1#油泵或2#油泵单泵正常供油压力为0.2MPa。
当润滑系统压力下降到0.11MPa时,通过压力继电器SP1接通KA1中间继电器起动备用泵工作。
若继续下降到0.05MPa时,则通过SP2接通KA2 直接跳停球机。
同时由KA3发出事故警报避免引起轴瓦烧坏的重大设备事故。
该站控制线路全部采用了传统的继电器控制,使用继电器种类多。
自1985年投入使用至今已运行了二十多年,因继电器控制本身存在的缺陷以及控制线路的多次维修、更改,使得稀油站设备的故障率非常高,同时线路复杂繁琐,修理时间长,维修费用高,由于一些继电器已是淘汰产品,市场难已购买,不仅延误了生产,还增加了生产成本。
针对以上情况,我们对稀油站控制线路作了更新、改造以及增加了维护次数。
如①采取定期更换继电器及清洗铁芯以解决继电器吸合不良引起的噪声大、线圈因发热烧坏及断电不释放造成的保护失效故障;②对继电器控制使用大量的机械触点采用定期检查、修复及更换触点;③对复杂繁琐的线路接头经常紧固;④对系统保护做定期调试;⑤定期更换系统的继电器连线等。
虽然经过一系列的改造稀油站控制线路有了较大的改善,但这些都未能从根本上解决继电器控制本身的缺陷。
3 球磨机稀油站控制系统的改造方案
PLC具有可靠性高、抗干扰能力强、适应性强,逻辑控制是以程序的方式实现,当改变程序,便可改变逻辑控制,连线少、体积小、方便可靠,功能完善等一系列优点。
内部的开关动作均由无触点的半导体电路来完成,有效简化了继电控制复杂繁琐的接线,并且能够随时扩展及显示多种报警,能及时监视控制程序的执行状况为现场调试和维护提供便利。
因此我们选择采用PLC控制代替球磨机稀油站的继电控制线路。
通过改造可有效地提高球磨机控制的可靠性。
4 球磨机稀油站PLC控制系统工作原理
稀油站监控系统[2]包括主控系统、温度压力采集系统、保护系统、通信系统等。
可以实现稀油泵站油温油压自动控制、液位控制、油泵电机控制、故障报警等功能。
①系统工作方式:单泵运行,1#为主泵、2#为备泵,2#为主泵、1#为备泵。
②润滑装置有两台油泵,一台工作、一台备用,系统压力正常时,油站装置向磨机主机控制系统发出允许起动信号。
③当工作油泵的电机,由于某种原因过载或短路时,备用油泵自动投入工作。
④在工作油泵工作情况下,系统油压为0.20MPa,如果油泵效率下降造成系统压力不足,当压力降到0.11MPa定值时,备用泵自动启动,如果压力恢复正常,备用油泵自动停止。
⑤供油系统压力继续下降到下限整定值0.05MPa,系统发出事故报警信号,同时发出磨机电机跳闸信号指令。
⑥油箱内的油要保持一定的油位,当油位超过最高、低时发出报警。
⑦在工作油泵工作情况下油管回油量不足或没回油量,回油开关发出磨机电机跳闸信号指令。
⑧风机电动机是用于磨机电机冷却通风,正常运转时发出磨机允许起动信号。
5 PLC选型和I/O分配
根据稀油站检测及控制的开关,设备采用16个输入点,15个输出点控制,采用继电器输出。
本系统选择了日本三菱公司生产的PLC,型号为FX2N-64MR。
系统的I/O分配地址如下。
①数字量输入地址分配:X0到X18共19个点。
输入名称分别是:选择开关1#、选择开关2#、1#泵启动、2#泵启动、警报试验、总停、风机停机、风机
启动、压力1# 压力2#、油位上限、油位下限、过热保护和回油量开关。
②数字量输出地址分配:Y0到Y16共17点。
输出名称分别是:1#泵接触器、2#泵接触器、1#運行指示、2#运行指示、风机运行指示、油压低指示、警报喇叭、风机接触器、1#泵远程指示、2#泵远程指示、油位上限指示、油位下限指示、主机启动指示、主机保护指示及灯光闪沅报警。
6 软件设计
由PLC逻辑信号处理[1]完成内部错误及故障自检测功能,能有效检测及监视PLC的运行状态,方便了工作人员快速辨明故障是PLC内部还是外部。
运行的主程序流程图如图1所示。
6.1 开机程序
主泵电机开启、启动-压力正常-备用油泵自动停止-压力降到0.11MPa定值时-备用泵自动启动。
6.2油压检测程序
油站出现一般油压故障-指示灯亮报警-操作者故障排除-解除警报;油站出现断油故障-磨机的回油开关发出事故跳闸信号-发出声音报警及灯光闪光报警。
7 结论
采选公司选矿球磨机稀油站控制系统的改造经过一年多的使用证明采用三菱FX2N系列PLC可编程器控制是切实可行的。
不但简化了线路,而且增加了故障监视功能,具有可靠性强、安全性好、准确性高等优点,故障的排查简单明了,缩短了维修时间,大大提高了球磨机的运转率。
现己将这套技术推广到公司选矿棒磨机稀油站的应用,并取得了理想的效果。
球磨机稀油站原来设计的继电器控制设计理念是比较完善和合理的,在当时是具有一定的先进性的,但经过20多年的使用,已日显其局限性和滞后性,随着工业电气技术的飞速发展,我们应根据现有的条件,采用新的控制工艺取代相对落后的控制方式,使现有设备能发挥出最大的效能,创造出最大的经济效益。
参考文献:
[1]郁汉琪.电气控制与可编程控制器应用技术[M].南京:东南大学出版社,2003.
[2]时宗林.稀油站自动控制的改造方案[J].煤矿机械,2002,23(2):57-58.。