110kV变压器差动保护相序误接线技术分析[论文]
110kV变压器差动保护相序误接线技术分析

110kV变压器差动保护相序误接线技术分析作者:赵学华来源:《中国科技纵横》2013年第09期【摘要】某110kV变电站#2主变差动保护差流越限告警,然后差动保护动作,主变及差动保护范围一次设备无异常。
本文从继电保护、二次回路角度,运用Matlab的图形输出功能进行技术分析,提出改进措施。
【关键词】差动保护二次相序 Matlab差动保护利用基尔霍夫电流定律工作,是变压器主保护之一,其保护范围是构成变压器差动保护的电流互感器(TA)之间的电气设备。
引起变压器差动保护动作的原因多为变压器及其套管,差动保护各侧TA以内的一次设备故障;变压器内部故障;差动保护二次回路问题引起保护误动作;差动保护TA二次开路或短路,各侧TA二次电缆接线。
1 事故案例以某110kV变电站运行方式为例,110kV 1#主变及10kV I母处检修状态;110kV 2#主变运行于110kV II母,带35kV所有负荷及10kV II段负荷。
110kV 2#主变保护型号是WBH-812A/R1微机变压器保护装置(许继)。
2010年某日12时12分12秒800毫秒差流越限告警动作(定值为0.55A),14时14分14秒702毫秒110kV 2#主变WBH-812A/R1保护装置比率差动保护动作(定值为1.1A),110kV 2#主变102、302、502开关跳闸。
差动电流A相=0.552A,B相=0.615A,C相=1.189A,制动电流A相=0.831A,B相=0.786A,C相=1.086A。
2#主变差动保护动作后,值班人员立即检查站内负荷情况及保护动作信息,2#主变差动保护范围内一次设备无发生故障的痕迹和异常,其他设备和线路无保护动作信号。
主变油样化验及高压试验结果无异常。
检查二次比率差动保护定值及保护逻辑均正确。
分析保护动作报告及故障录波图发现2#主变中压侧电流相序与高、低压侧不符。
随后现场保护人员对2#主变进行模拟量采样测试,判断为2#主变35kV侧TA二次回路接线可能存在错误。
110kV主变差动保护误动作事故分析

生 区外故 障时造成 差动 电流 大干定值引起误 动作。进 一步检查 电流 二次 回路,确定 事故原 因为并联接入 电流
互感器二次 回路 的过 电压保护器误动作对差动保护桥开关 B相 电流产生分流 。本次事故对变 电二次基建 、检修 、
运维等 电力生产环节具有一定警示作用。
关键词 :主变差动保护 ;误 动作 ;过 电压保护器
方式如图 l所示。
l号 主变差 动保护型 号 为 SAT33,2016年 3月
1.2 跳 闸经 过
投运。变压器 连接组 别为 Ydl 1,电流回路采用 全星
201 7年 4月 l 1日 1 9:03:l 8.61 8,该站 1号 主 形接 线方式 ,03、O0、1 1开 关 的 TA回路 分别接 人
图 1事 故 前 的 运 行 方 式
1.1 事故前运 行方式
检查站内其他保护装置时 ,发现同一时刻 10 kV
某 1 l0 kV变 电站 有 2台主变 ,l10 kV高压 侧 景 苑线 36开 关发生过流 l段保护 动作跳闸 ,故 障电
2回进 线 ,采用 单母 线分 段 内桥 式接 线 ,10 kV低 流为 A相 83 A,C相 13 A,说明 l号主变差动保护
I B相差动 电流为 4.0l A,差流大于差动启动定值 影部分为动作区 ,,d州 以上为差动速断保护动作区 ,
’ 1 8 Ao
其他为 比率差动保护动作区 。
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中图分类号 :TM774
电流 差 动 保护 由于 其 原理 简单 、动 作 可 靠 而
110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案引言在电力系统中,变压器是承担电能传递与转换的重要设备,其保护工作对电网的安全运行具有至关重要的意义。
在实际运行过程中,110kV变压器保护误动事故时有发生,严重影响了电网的安全稳定运行。
如何对变压器保护误动事故进行分析,并制定合理的处理方案,是当前电力系统运行中亟待解决的问题。
110kV变压器保护误动事故是指在变电站运行中,由于各种原因造成变压器保护装置误动而导致的异常情况。
其主要的表现有以下几个方面:1. 变压器跳闸频繁:由于保护误动,变压器跳闸频繁,严重影响了电网的供电能力和稳定运行。
2. 保护动作不准确:变压器发生故障时,保护装置动作不准确,不能及时切除故障,导致变压器继续运行,造成故障扩大。
3. 张保护误动:由于保护设备本身的缺陷或操作不当,造成变压器保护误动,切断正常的供电。
4. 对地故障保护误动:由于基波过载、负载变化等原因,地故障保护误动,导致变压器跳闸,影响电网正常运行。
以上种种异常情况都说明了110kV变压器保护误动事故的严重性和危害性。
110kV变压器保护误动事故的原因主要有以下几个方面:1. 保护设备本身存在缺陷:保护设备故障或设定值不合理,导致保护误动。
2. 运行条件不稳定:电网运行条件不稳定,引起保护装置的动作不准确。
3. 人为操作不当:保护装置操作不当、设定参数错误等也会引起保护误动。
4. 其他外部原因:如环境条件、外部干扰等也可能导致保护误动。
为了有效应对110kV变压器保护误动事故,需要从设备、操作、管理等多个方面进行综合处理。
具体包括以下几个方面:1. 完善保护装置的设备检修制度:定期对变压器保护装置进行检修和维护,确保其正常运行。
2. 健全操作规程和操作流程:建立健全的操作规程和流程,规范操作人员的操作行为,避免人为操作不当导致保护误动。
3. 加强对变压器保护装置的培训:加强对变压器保护装置的培训,提高操作人员的技能和知识水平,确保其能够正确操作保护装置。
110kV主变差动保护误动作原因分析

1 . 2现 场调 查
首先 根 据变 压 器油 色谱 、直 流 电阻 及 绝 缘 电阻 的 测 试 结果 无 异常 ,以及 变 压 器 本 体 保 护 装 置 ( 如压 力释放 阀、
气体继电器及温 度控制 器等) 未有报警 、动作 等现象 ,基 本排除变压器本体 内部故障引起差动保护动作的可能 。
闸事 件 。每 次差 动保 护 跳 闸时 ,变 压 器 带 正 常 负 荷 运 行 ,
同时伴有雷电现象 ,避雷器动作计数器显示有变化 。变压 器发生差动保护跳闸期间 ,平均负荷在额定容量的 2 5 左
右 ,平 均 运行 电压在 l l 7 k V左 右 ,差 动保 护 整定 动 作 电 流 为1 . O 4 A。故 障发 生前 后气 体 继 电 器 、压 力 释 放 阀 、温 度 控 制 器等 变 压器 本体 保 护装 置 均 无 异 常 。鉴 于 差 动 保 护 动
作记 录( 见表 1 ) ,并 与一 期 同型 号 主 变 运 行情 况 进 行 比对
分析 ,进一步排 除了变压器本体故障引起差动保护动作 的
可 能 ,认 为 差 动保 护误 动 作 的可 能性 极 大 。
表1 S F Z 1 1 - 3 1 5 0 0 / 1 1 0 主变( # 2 】 投运故障记录情况表
作较频繁 ,出于安全运行考虑 ,需停 电彻查主变差动保护
动作 原 因 ,并在 故 障排 除后 才 能重 新投 运 。
纵联差动保护。因此,作为防止变压器 内部故障 的主保 护
之 一 的变 压 器差 动保 护 得 到 了广 泛 应 用 。然 而 ,在 实 际 运
行 中 ,差 动 保护 误 动作 事件 时 有 发 生 ,严 重 影 响 用 电单 位 正 常 用 电及 供 电系 统可 靠 运行 。
某110kV变压器差动保护的误动讨论

某110kV变压器差动保护的误动讨论发布时间:2023-02-03T06:09:20.730Z 来源:《中国电业与能源》2022年第18期作者:谭春燕[导读] 变压器差动保护作为变压器的主保护谭春燕国网湖南省电力有限公司永州供电分公司湖南永州 425000摘要:变压器差动保护作为变压器的主保护,其保护范围是变压器各侧电流互感器之间的一次电气设备。
它通过电气量的变化反映变压器内部故障,如变压器引线及内部线圈的匝间短路故障、严重的层间短路故障、大电流接地系统中线圈及引线的接地故障等,并迅速而有选择地切除保护范围内的故障设备,防止事故扩大,降低损失。
但在实际运行中,受电流互感器差动绕组二次回路接触不良、断线、短路以及保护装置整定不合适等诸多因素影响,会出现变压器差动保护误动作情况。
关键词:110kV变压器;差动保护;误动一、110kV变压器差动保护装置原理差动保护装置原理如图1所示。
分别有4侧电流输入,差动电流即由此4侧电流I1、I2、I3、I4构成,其以差动继电器动作量的作用存在,其中,中压侧的后备保护动作量由I3构成,低压侧的后备保护动作量由I4构成。
在差动保护装置内部,软件负责对各侧电流相位差进行自动校正,其中各侧电流互感器的接线使用星形模式,各电流均指向变压器的方向。
该装置并不需要中间电流互感器外接,其通过软件便可完成各侧电流平衡系数的调整。
二、110kV侧设配电装置时的差动保护配置对于110kV侧设有断路器的线路变压器组,其差动保护配置相对简单,类似于单母线接线方式下的保护配置方式。
110kV侧电流信号取自配电装置电流互感器二次回路,110kV线路保护根据工程特点配置带差动的主保护或者不带差动的距离保护,主变差动保护配置变压器纵联差动保护。
线路保护和主变保护跳闸出口均动作于110kV断路器。
三、110kV侧无配电装置时的差动保护配置对于110kV侧未设置配电装置的线路变压器组,由于其在高压侧没有断路器,高压侧继电保护装置不能实现高压侧就地跳闸功能。
110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案摘要:本文针对一次电业公司的110kV变压器保护误动事故,进行了详细的分析和处理方案的制定,旨在提高电力系统设备的可靠性和稳定性,减少类似意外的发生。
一、事故概述某电业公司的一个110kV变压器,日常运行正常,但在夜间巡检中发现保护装置误动,变压器停运3小时后恢复正常。
经故障分析,确认误动原因为保护装置本身问题。
二、误动原因分析1.保护装置调校不当110kV变压器的保护装置是针对变压器过载、短路、接地等故障进行的保护,并为整个变电站提供保护,保护装置必须做好调校工作,一旦保护装置的参数不当,便会引发误动。
2.保护装置间互相影响保护装置种类繁多,且各自具有特定的功能,但是这样也必然会出现各保护装置之间的影响,一旦受到其他保护装置的干扰,也可能会引起误动。
3.保护装置设备老化保护装置是110kV变压器保护系统的重要组成部分,长时间的运行和使用会导致装置的老化,从而引起增量误差,进一步引发误动。
三、处理方案制定1.加强设备维护保护装置的老化是误动的主要原因之一,因此,应加强对设备的维护,及时更换过时的设备。
2.严格检验保护装置参数保护装置的参数是误动的另外一个主要原因,因此,建议每半年对保护装置的参数进行检验,确保其正常。
3.增强人员培训保护装置的操作人员必须接受充分的培训,学习调整、维护和检查保护装置的方法和技巧,提高操作人员的技术水平。
4.定期巡检设备为了及时发现保护装置的问题,并减少操作人员的工作失误,应定期对设备进行巡检,发现异常情况及时进行处理。
综上所述,应采取多种措施来降低保护装置误动的风险,包括加强设备维护,严格检验保护装置参数,增强人员培训和定期巡检设备等,有效的预防和处理措施能够提高电力系统设备的可靠性和稳定性,减少类似意外的发生。
110KV主变差动保护误动原因分析

( 国联 通 太 原 市 分 公 司动 力 维 护 中心 , 西 太 原 0 0 0 ) 中 山 3 0 1
摘 要 : 十 几 年 来 , 封 阀控 式 铅 酸 蓄 电 池 由 于其 维护 简 单 , 用 安 全 , 通 信 行 业 中得 以 大 量 使 用 。 电池 是 通 信 供 近 密 使 在 电 中 的 最 后 一 环 , 对 于 保 障 通 信 安 全 起 着 非 常 重 要 的 作 用 。 简要 介 绍 了 阀控 式 铅 酸 蓄 电池 的 特 性 , 结 合 维 护 经 验 提 出 它 并
该 变 压 器 的 各 侧 断 路 器 。 在 变 压 器 两 侧 各 装 设 用 于 纵 差 保 护 断 , 保 护 动 作 属 于 误 动 。 根据 这一情 况 , 定 在 负荷 大 时对 变 压 器 二次 电 流进 决 的 TA, 二 次 按 循 环 电 流 法 接 线 。纵 差 保 护 中 线 圈 “ ” TA T
下 , 、 、 压侧二 次额定 电流值 。 高 中 低
fj P
一
图 1 相 位 补偿 接 线 图
取 高 堆 侧 电 流 为 瑟 准 电 流 I 一 3 4 9 由 式 ( ) HN .9A 1、
( ) f ) 贾 主变 投 术 参 数 , 以求 得 : H=1 KP 2 、3 和 可 KP 、 M一
110kV变电站主变保护误动的探讨

110kV变电站主变保护误动的探讨摘要:下文主要根据笔者多年的工作实践经验以及结合查阅的大量资料,以110kV某变电站1#主变故障分量差动保护误动后,通过对1#主变的一次设备和二次回路及保护装置做全面的检验,对继电保护动作的过程和事故录波报告进行详细的分析,确认了主变保护装置故障分量差动保护的设计原理缺陷是造成本次误动的根本原因。
1#主变故障分量差动保护的软件升级,软件的逻辑回路增加了故障分量差动保护2周前无差流判据和稳态量低比率制动辅助判据,可以有效防止故障分量差动保护误动作。
软件升级后,照新安装电力设备的检验标准对差动保护装置进行全面的检查,检查合格后方可投入运行。
关键词:案例;运行方式;事故原因;误动引言笔者查阅了大量的资料,以110kV某变电站为例,其同杆架设的10kV线路8、线路9线近端发生A、C两相短路永久性故障,线路保护动作跳闸、重合、再跳;在某个时间段,1#主变保护柜差动保护“故障分量差动保护B相动作”,跳开主变中压侧351开关、低压侧101开关,高压侧111开关因压力低闭锁控制回路未跳开。
1、故障前110kV某电站的运行方式110kV某变电站共有2台主变,4条110kV线路,3条35kV线路,18条10kV 出线;110kV、35kV、10kV母线均为单母分段。
故障前,运行方式为110kV线路1带本变电站全站负荷。
两台主变并列运行,35kV、10kV两段母线并列运行。
110kV某变电站部分电气一次设备联络如图1所示。
图 1 110 kV 某变电站部分电气一次设备联络图2事故原因分析事故发生后,收集保护装置、故障录波和后台机的信号和数据,对跳闸的10kV线路8、线路9和1#主变等一次设备、保护装置及二次回路进行了详细的检查,进行了保护动作的原因分析。
(1)信号收集保护装置信号:线路8过流I段,线路8重合闸动作,线路8过流I段;线路9过流I段,线路9重合闸动作,线路9过流I段动作;1#主变低压侧后备保护复合电压动作,1#主变中压侧后备保护复合电压动作,1#主变差动保护故障分量差动B相动作,1#主变差动出口跳闸信号灯亮,1#主变低压侧开关跳闸信号灯亮,1#主变中压侧开关跳闸信号灯亮。
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110kV变压器差动保护相序误接线技术分析
【摘要】某110kv变电站#2主变差动保护差流越限告警,然后差动保护动作,主变及差动保护范围一次设备无异常。
本文从继电保护、二次回路角度,运用matlab的图形输出功能进行技术分析,提出改进措施。
【关键词】差动保护二次相序 matlab
差动保护利用基尔霍夫电流定律工作,是变压器主保护之一,其保护范围是构成变压器差动保护的电流互感器(ta)之间的电气设备。
引起变压器差动保护动作的原因多为变压器及其套管,差动保护各侧ta以内的一次设备故障;变压器内部故障;差动保护二次回路问题引起保护误动作;差动保护ta二次开路或短路,各侧ta 二次电缆接线。
1 事故案例
以某110kv变电站运行方式为例,110kv 1#主变及10kv i母处检修状态;110kv 2#主变运行于110kv ii母,带35kv所有负荷及10kv ii段负荷。
110kv 2#主变保护型号是wbh-812a/r1微机变压器保护装置(许继)。
2010年某日12时12分12秒800毫秒差流越限告警动作(定值为0.55a),14时14分14秒702毫秒110kv 2#主变wbh-812a/r1保护装置比率差动保护动作(定值为1.1a),110kv 2#主变102、302、502开关跳闸。
差动电流a相=0.552a,b相=0.615a,c相
=1.189a,制动电流a相=0.831a,b相=0.786a,c相=1.086a。
2#主变差动保护动作后,值班人员立即检查站内负荷情况及保护动作信息,2#主变差动保护范围内一次设备无发生故障的痕迹和异常,其他设备和线路无保护动作信号。
主变油样化验及高压试验结果无异常。
检查二次比率差动保护定值及保护逻辑均正确。
分析保护动作报告及故障录波图发现2#主变中压侧电流相序与高、低压侧不符。
随后现场保护人员对2#主变进行模拟量采样测试,判断为2#主变35kv侧ta二次回路接线可能存在错误。
运用数字双钳相位伏安表(smg2000b型)检查2#主变各侧ta电缆相序,发现302ta 二次电缆a、c相序接反。
处理后,恢复2#主变运行,测试向量正确。
查阅历史工作记录发现该变电站于2010年进行35kv母线改造,在母线恢复供电期间,因母线电压相序错误曾进行过一次倒相工作。
因此,相对于2#主变中压侧来说,相当于ta二次电缆相序接错。
2 技术分析
微机变压器保护由软件来进行相位校正和电流平衡调整,无论变压器是什么接线,各侧ta均可接成星形[2]。
正常或者变压器差动保护范围外部故障时,流入差动继电器的电流是不平衡电流且小于差动保护定值,所以变压器差动保护不动作。
差动ta二次电缆相序接线错误,将产生较大的不平衡电流,引起差流越限告警动作或差动保护动作。
2.1 中压侧ta二次a、c相序错误接线的向量分析
通过现场分析,按照现场排查发现的错误接线,即中压侧ta二次电缆a、c相序接反的接线方式,加模拟量采样值,差动回路电流值如表1所示。
变压器各侧ta二次电流相位由软件调整,装置采用y→△的转换方式,即y侧进行相位调整。
2#主变接线组别为yn/yn/△-12-11,用y侧电流进行移相,算法[3]如下:
(1-1)
以高压侧电流为基准,将中压侧和低压侧电流折算到高压侧的平衡系数分别为kbm和kbl,因为各侧差动电流互感器的接线为y接线,所以接线系数为km=kl=1,幅值校正算法如下:
kbm=umnm/(kmuhnh)(1-2)
kbl=ulnl/(kluhnh)(1-3)
运用matlab编写程序,分别画出2#主变三侧差动回路电流及差动电流向量图,如图1。
分析图1得知,差动保护中压侧ta二次电缆a、c相接线错误时,差动电流明显增大,特别是c相电流明显增大,且差动电流三相不对称。
负荷电流增大时,差动电流也增大。
为了便于观察中压侧ta二次电缆a、c相接反接线时流入差动继电器的差动电流向量变化趋势,分别画出a、b、c三相差动电流向量图,如图2至图4所示。
分析图2至图4得知,2#主变中压侧ta二次电缆a、c相序接反时,流入差动继电器的a、c两相不平衡电流呈增大趋势,随着负
荷电流的增大而增大。
差动电流达到差流越限动作门槛值(0.55a),主变差动保护装置差流越限告警信号;差动电流达到差动保护动作定值(1.1a),将引起主变差动保护动作,主变三侧开关跳闸。
2.2 中压侧ta二次a、c相序改正后的向量分析
保护人员调整中压侧ta二次电缆a、c相序错误接线,按照正确接线方式加模拟量采样值正常相序时加模拟量采样值,将表1中
35kv电流a、c两相纠正过来,此时a4061=0.311a,相角=71.5°,c4061=0.302a,相角=192°。
同样以d侧电流相位为基准,用y侧的电流进行移相,移相算法同式(1-1)~(1-3)。
2#主变三侧差动回路电流及差动电流向量图如图5所示。
分析图5得知,相序接线正确时,2#主变三侧差动回路电流三相对称。
理论上差动电流非常小,进行简要分析计算存在误差。
为方便观察正确接线时流入a、b、c三相差动继电器的电流变化趋势,用matlab分别画出a、b、c三相差动电流向量图,如图6
至图8所示。
分析图6至图8得知,在差动保护ta二次电缆正确相序接线下,流入差动继电器的不平衡电流明显减小。
正常情况下不至于引起差流越限告警误动作或主变差动保护误动作。
3 防范措施
3.1 加强变电站改造现场技术管理
该变电站35kv母线改造过程中,施工人员在未核对该站历史运行方式,将1、2#主变中压侧电缆a、c相进行调相处理,但未同时
将ta二次部分进行相应相序调整。
因工作衔接失误,在该变电站运行过程中也能未及时补做向量测试工作。
加强现场技术管理和责任落实,严格执行现场标准制度,深化标准化作业,实现现场作业全过程的安全控制和质量控制。
3.2 加强变电站与调度通信设施建设及维护
由于此前上传调度监控组的告警信号不完善,本次差流越限告警信号未上传至调度监控组,所以没能够及时发现并安排处理。
安排专人负责管理和维护通信设施,梳理各变电站远动信号,并分类校核,确保重要信息准确、正确上传。
3.3 标准化作业
应按规程规定定期对检查继电保护、自动装置及二次回路进行正常监视、检查及操作,及时发现继电保护及二次回路的缺陷。
正确执行差动保护电流相序测试作业流程。
继电保护装置、安全自动装置和自动化监控系统的二次回路变动时,应按经审批后的图纸进行,无用的接线应隔离清楚,防止误拆或产生寄生回路。
4 结语
将2#主变中压侧ta二次相序改正后,2#主变自投运以来安全可靠运行,没有出现差流越限告警和差动保护误动作现象。
利用matlab绘制图形,可以很直观的得到差动保护回路电流相序接错的向量图,为分析判别故障现象提供了依据。
变电站改造、施工过程中应加强监护、衔接,二次回路的相序校正是必须要进行的一项工作。
只有如此,主变的相序故障才可以完全避免的,确保设备的安
全稳定运行。
参考文献:
[1]熊启新.变电站二次回路识图与分析[m].北京:中国电力出版社,2010.10.
[2]国家电力调度通信中心.国家电网公司继电保护培训教材(下册)[m].北京:中国电力出版社,2009.7.
[3]上海超高压输变电公司.超高压输变电操作技能培训教材继电保护[m].北京:中国电力出版社,2007.9.。