继电保护故障案例分析46677
继电保护故障案例分析

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四、接线错误
接线错误导致的保护拒动
五、抗干扰性能差
系统内的抗干扰能力案例
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六、误碰和误操作的问题
1、带电拔插件导致装置损坏 2、短路造成板子烧坏
七、工作电源的问题
1、逆变稳压电源 2、电池浮充供电的直流电源 3、UPS供电的电源 4、直流熔丝的配置问题
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分析:调度下达整定值有误,未考虑 LFP942A保护采用相电流差方式。
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案例13:某110kV变电站,10kV分段开关 爆炸,二次回路短路,直流电源降低,主 变保护无法出口,上一级110kV线路保护 跳闸,本站110kV进线备自投动作,合闸 于故障后本站主变低后备保护动作跳开 10kV总路开关。
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案例3:某35kV变电站,10kV馈线三相短 路故障,馈线保护动作,断路器拒动,主 变低后备动作出口,10kV一段母线失压。
分析:断路器低压分闸不合格。 规程要求,断路器最低分合闸电压应为
30%-65%直流电压。
可编辑pkV电容器故障 跳闸后,运行人员在处理过程中造成10kV 母线三相短路故障,10kV总路断路器拒动, 主变低后备、高后备保护均动作出口, 110kV二母、35kV二母、10kV二母失压。
分析:主变空载合闸励磁涌流令线路保 护误动作。退出线路保护后再恢复送主 变,一切正常。
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案例8:某110kV终端变电站,采用110kV 进线备自投方式,在主供电源失电备自投 动作过程中,备自投联跳主供线路,却未 能合备用线路,造成全站失压。
分析:开关合后/合位开入接点用错,致使主 供线路跳闸后因位置返回造成备自投放电闭锁。
继电保护所典型事故案例讲解

继电保护所典型事故、事件案例讲解一、电网事故:(一)“2.24”220kV普吉变电站误接线导致母差失灵保护误动的一般电网事故1、事故经过简介:2004年2月24日,220kV普吉变电站110kV普张线高阻接地(线路断线),导致220kV#2、#3主变中性点过流跳闸,同时,220kV母差失灵保护动作跳220kV 开关(包括#1主变高压侧开关),此次事故造成220kV普吉站全站失电,普吉发电厂减列。
事故分析表明:110kV普张线147开关保护正确动作,220kV#2、#3主变保护正确动作,但220kV母差失灵保护属于误动,保护误动使220Kv#1变压器停电,导致35kV负荷失电。
2、原因分析:220kV#2、#3主变保护更换施工过程:在进行#1主变保护更换过程中,施工人员发现主变保护动作起动母差失灵保护回路接线错误,及时联系设计人员,设计人员同意更改回路,并将发放#2、#3主变的设计更改通知单,但在随后的施工中,设计人员一直未发更改通知单,我所施工人员即自行更改相关回路,出现更改错误。
由于保护人员在进行#1主变保护装置更换过程中,将220kV#2、#3主变保护启动母差失灵保护的回路接线接错,导致保护出口动作起动元件短接,使母差失灵保护仅变为有流起动,同时存在母差失灵保护装置低电压闭锁继电器接点粘死,导致母差失灵保护误动,引起事故范围的扩大。
3、暴露问题:(1)继电保护工作人员在对主变保护进行改造时,工作责任心不强,未经设计人员发送回路更改通知单,就擅自更改回路接线;且在施工完毕后不认真、细致地检查回路;致使启动失灵回路出现接线错误。
(2)加强保护装置投产前的验收工作,对每一个关键回路都要进行认真、细致的检查。
4、防范措施:(1)工作负责人要对工程每个环节都认真把握,特别是对关键环节的把握;(2)在施工过程中要严格按照图纸施工,对回路更改要遵守相关规定,不得擅自更改回路;(3)工作中要严格按照相关作业指导书施工;(4)验收过程中要严格把关;(5)加强员工技术培训;(6)管理手段上要采取有效措施;(7)加强工程的技术监督和检验管理,对110kV以上验收所内必须先进行初验,合格后才能申请验收,并且要有试验报告;(8)生计室要加强现场施工安全管理,重点现场要亲自监督。
继电保护及二次回路典型故障分析与处理

继电保护及二次回路典型故障分析与处理继电保护是电力系统中常用的一种自动保护装置,主要用于监测电网的各种异常状态,并在发生故障时及时切除故障部分,以保护电力设备的安全运行。
二次回路是继电保护的基本组成部分,它负责将电网的输入信号转换为继电保护装置能够识别和处理的信号。
在实际操作中,继电保护及二次回路也会遇到各种故障和问题。
下面我们来分析一些典型的故障,并介绍处理方法。
1. 继电保护装置异常:当继电保护装置本身出现故障时,可能会导致误判或无法触发保护操作。
这种情况下,需要及时检修或更换故障的继电保护装置。
2. 二次回路接触不良:二次回路中的连接件松动或腐蚀等问题,会导致信号传输不畅或信号失真,影响继电保护的准确性。
解决方法是检查二次回路连接件,确保其稳定可靠。
3. 二次回路短路:当二次回路中出现短路时,继电保护装置可能无法正常工作,导致对潜在故障的识别能力下降。
此时,需要检修或更换短路故障点,并重新校验二次回路的准确性。
4. 电源故障:继电保护及二次回路需要稳定可靠的电源供应,否则会导致继电保护装置无法正常运行。
需要定期检查电源设备,并在发现故障时及时修复。
5. 信号失真:信号在传输过程中可能会受到干扰,导致信号失真或丢失。
此时,可以尝试使用抗干扰措施,如使用屏蔽线缆等,来减少信号失真。
继电保护及二次回路在实际运行中可能会出现各种故障和问题。
为了保证继电保护的准确性和可靠性,需要定期进行维护和检修,并在出现故障时及时处理。
可以通过引入辅助设备和技术手段,如远动、通信等来提升继电保护的性能和可靠性。
继电保护典型故障分析

继电保护典型故障分析摘要:在电力体系中,继电保护是非常重要的一个环节。
它作为集保护、控制、测量、数据通信一体化的智能终端,专业要求相当强。
伴随着经济的快速发展和科学技术的飞速进步,新兴技术随之带来的各种技术障碍也随之增加,怎样快速查找这些故障一定程度上决定了继电保护技术的未来发展走向,怎样在现实基础上高效又精准性的处理这些故障,已经成为继电保护工作者需要深入研究的问题。
关键词:电力系统;继电保护;故障分析;处理举措1 继电保护的作用在电力系统被保护元件发生故障的时候,继电保护装置能自动、有选择性地将发生故障元件从电力系统中切除掉来保证无故障部分恢复正常运行状态,使故障元件避免继续遭到损害,以减少停电的范围;如果被保护元件出现异常运行状态时,继电保护装置能及时反应,根据维护条件,发出信号、减少负荷或跳闸动作指令。
此时,一般不要求保护迅速动作,而是根据对电力系统及其元件危害程度规定一定的延时,以避免不必要的动作。
2 继电保护常见故障分析2.1电压互感器二次故障通过查阅文献资料,结合笔者自身多年工作经验可知,继电保护线路中发生电压互感器二次故障的主要原因是线路错接。
第一,二次主线圈和辅助线圈首端互换连接错误,导致故障发生;第二,二次主线圈首端和尾端互换连接错误,导致故障发生;第三,二次辅助线圈首端和尾端互换连接错误,导致故障发生;第四,辅助线圈的尾端与二次主线圈的首端互换连接错误,导致故障发生;第五,辅线圈首端与二次主线圈互换连接错误,辅助线圈尾端与二次主线圈互换连接错误,导致故障发生。
上述线路错接均可导致线路故障,因此,需要将当前线路错接发生情况全部记录下来,将其作为继电保护方案改进的研究依据。
2.2人力问题电力系统在社会和时代的发展中,虽然已经进行了大幅度发展,但其中仍然存有一些问题无法进行有效的解决。
例如,电力部门中,有一些工作人员专业知识掌握程度比较薄弱,整体上存在参差不齐的情况。
除此之外,电力系统中继电保护装置故障问题也比较缺乏经验,无法在短时间内及时掌握故障原因,同时,对继电保护装置的维护与管理也不够完善。
电力系统继电保护典型故障分析案例

电力系统继电保护典型故障分析案例线路保护实例一:单相故障跳三相某220kV线路发生A相单相接地故障,第一套主保护(CKJ-2)发出A相跳闸令,第二套主保护(WXB-101)发出三跳相跳闸令。
原因分析:由于两面保护屏的重合闸工作方式选择开关把手不一致造成。
保护是否选相跳闸,与重合闸工作方式有关。
当重合闸方式选择为单重和综重时,单相故障跳开单相,而当重合闸方式选择为三重和停用时,任何故障都跳开三相两套保护时一般只投入一套重合闸。
另一套保护屏的重合闸出口压板应在断开位置。
由于另一套保护的中重合闸方式选择放在停用位置,致使该保护发出三跳命令。
线路保护实例二:未接入外部故障停信开关量某变电所母线PT爆炸,CT与开关之间发生三相短路,电厂侧高频保护拒动。
由后备保护距离II段跳闸。
(3)故障发生后,由于对高频保护来说,认为是外部故障,变电所侧高频保护一直处于发信状态。
将电厂侧高频保护闭锁。
变电所侧认为母线故障,母差保护动作。
事故后检查发现,高频保护没有接入母差停信和断路器位置停信。
微机保护的停信接口:1、本侧正方向元件动作保护停信。
2、其它保护动作停信(一般接母差保护的出口)。
3、断路器跳闸位置停信。
线路保护实例三微机保护没有经过方向元件控制而误动出口。
问题:整定中,方向元件没有投入。
硬压板,软压板(由控制字整定)1、二者之间具有逻辑“与”的关系。
缺一不可。
2、硬压板:保护屏上的实际压板。
3、软压板:在软件中通过定值单中的控制字的某位为1或0控制保护功能的投退。
线路保护实例四:1993年11月19日,葛双II回发生A相单相接地故障,线路两侧主保护60ms动作跳开A相。
葛厂侧过电压保护()于420ms动作跳开三相,重合闸被闭锁。
联切葛厂两台机投水阻600MW,切鄂东负荷200MW。
事故原因分析1、PT接线图2、接线的问题:(1)PT三点接地,违反《反措要点》,PT二次侧中性线只允许一点接地。
(2)开口三角的N与两星形中性线相连,违反《反措要点》,PT二次回路与三次回路独立。
继电保护及二次回路典型故障分析与处理

继电保护及二次回路典型故障分析与处理继电保护是电力系统中非常重要的一部分,它可以发现电力系统中的故障,并采取相应的措施将故障隔离,确保电力系统的安全运行。
在继电保护中,二次回路是一个关键的组成部分,它负责传递电信号和保护信号以及对各种故障进行检测和判断。
由于使用环境的复杂性和长时间使用的影响,继电保护和二次回路也会出现一些故障。
本文将对继电保护和二次回路的一些典型故障进行分析与处理。
继电保护和二次回路的故障种类繁多,常见的有接触不良、短路、开路、误动和误报等。
对于接触不良问题,通常是由于继电器接触点的氧化、磨损等原因导致的,需要及时清洁接点或更换继电器;短路和开路问题是由于二次回路中的导线断裂或短路导致的,需要检查并修复导线的故障;误动和误报问题则是指继电保护信号的误判或误传导致错误的保护动作或报警,需要调整继电保护参数或检查继电保护装置的故障。
针对继电保护和二次回路的故障处理,首先需要对故障进行诊断和定位。
在实际操作中,可以通过检查继电保护装置的指示灯、显示屏等进行初步的排查,进一步确认故障的位置和性质。
接下来,需要根据故障的具体情况采取相应的处理措施。
对于接触不良问题,可以采取清洗接点、更换继电器等方法进行处理;对于短路和开路问题,需要检查导线的连接状态、修复断裂或短路的导线;对于误动和误报问题,需要检查继电保护参数的设置,调整参数并进行测试。
对于一些复杂的故障情况,可能需要借助专业的故障分析工具和设备进行故障定位和处理。
可以通过电压、电流等数据采集仪对继电保护和二次回路进行全面的监测和分析,进一步确定故障的原因和位置,并采取相应的措施进行修复。
在进行故障处理时,还需要注意对电力系统的影响,确保修复过程中不会对电力系统的安全运行产生不利影响。
电力系统继电保护典型故障分析报告案例

电力系统继电保护典型故障分析案例线路保护实例一:单相故障跳三相某220kV线路发生A相单相接地故障,第一套主保护(CKJ-2)发出A相跳闸令,第二套主保护(WXB-101)发出三跳相跳闸令。
原因分析:由于两面保护屏的重合闸工作方式选择开关把手不一致造成。
保护是否选相跳闸,与重合闸工作方式有关。
当重合闸方式选择为单重和综重时,单相故障跳开单相,而当重合闸方式选择为三重和停用时,任何故障都跳开三相两套保护时一般只投入一套重合闸。
另一套保护屏的重合闸出口压板应在断开位置。
由于另一套保护的中重合闸方式选择放在停用位置,致使该保护发出三跳命令。
线路保护实例二:未接入外部故障停信开关量某变电所母线PT爆炸,CT与开关之间发生三相短路,电厂侧高频保护拒动。
由后备保护距离II段跳闸。
(3)故障发生后,由于对高频保护来说,认为是外部故障,变电所侧高频保护一直处于发信状态。
将电厂侧高频保护闭锁。
变电所侧认为母线故障,母差保护动作。
事故后检查发现,高频保护没有接入母差停信和断路器位置停信。
微机保护的停信接口:1、本侧正方向元件动作保护停信。
2、其它保护动作停信(一般接母差保护的出口)。
3、断路器跳闸位置停信。
线路保护实例三微机保护没有经过方向元件控制而误动出口。
问题:整定中,方向元件没有投入。
硬压板,软压板(由控制字整定)1、二者之间具有逻辑“与”的关系。
缺一不可。
2、硬压板:保护屏上的实际压板。
3、软压板:在软件过定值单中的控制字的某位为1或0控制保护功能的投退。
线路保护实例四:1993年11月19日,双II回发生A相单相接地故障,线路两侧主保护60ms动作跳开A相。
厂侧过电压保护(1.4U N/0.3S)于420ms 动作跳开三相,重合闸被闭锁。
联切厂两台机投水阻600MW,切鄂东负荷200MW。
事故原因分析1、PT接线图2、接线的问题:(1)PT三点接地,违反《反措要点》,PT二次侧中性线只允许一点接地。
(2)开口三角的N与两星形中性线相连,违反《反措要点》,PT二次回路与三次回路独立。
继电保护事故案例动作分析刘家乐

继电保护事故案例动作分析刘家乐发布时间:2021-10-25T05:53:20.829Z 来源:《中国科技人才》2021年第20期作者:刘家乐[导读] 继电保护在保障电力系统可靠运行发挥着及其重要的作用,事故的准确快速的切除,有效保证了电力系统大安全稳定,误动和拒动都将导致事故扩大,造成严重后果。
太原理工大学现代科技学院摘要:继电保护在保障电力系统可靠运行发挥着及其重要的作用,事故的准确快速的切除,有效保证了电力系统大安全稳定,误动和拒动都将导致事故扩大,造成严重后果。
本文列举几个范例,对范例进行分析研究,提出可靠解决方案。
关键字:继电保护;电力系统;事故1.案例一1.1故障前运行方式110kV A站1、2号主变110kV、35kV侧并列运行,10kV侧分列运行。
110kVBA线(B侧183、A侧143)开关运行,供全站负荷。
全站监控采用北京四方立德的设备,主变保护差动LSD311,高后备LDS321A、中/低后备LDS321B、35kV及10kV间隔保护为LDS216装置。
1.2故障简述1.2.1 220kVB站2020年06月18日7时37分25秒,220kVB站110kVBA线183开关线路保护3005ms接地距离Ⅲ段出口,4079ms重合闸出口,4192ms距离后加速永跳出口。
1.2.2 110kV A站(1)10kV1号电容器544开关速断保护动作跳闸,柜故障发生爆炸,保护装置损坏。
(2)10kVCD线543保护发“过流Ⅰ段动作”,现场检查装置电源失电,开关在合位。
(3)35kV分段340保护“过流Ⅰ段动作”“过流Ⅱ段动作”,开关跳闸。
(4)1、2号主变低压侧10kV后备保护未动作。
1.3故障及保护动作情况分析1.3.1 220kVB站保护动作报告:对照录波图,可以看出在故障发生时,明显表现为三相短路故障特征,保护装置显示为接地距离动作,与国电南自厂家联系,答复为本保护装置为PSL-621D型,版本为V4.6,经过省公司认证,测量电压U<(1+K)IZzd时,接地距离保护就动作,不判3I0、3U0是否突变(接地距离I、II段需要判3I0、3U0突变),故障选相为随机选相。