攀钢2#高炉荒煤气放散系统改造

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攀钢热轧板厂E2R2轧机基础改造土建工程施工及大直径螺栓种植技术

攀钢热轧板厂E2R2轧机基础改造土建工程施工及大直径螺栓种植技术

鉴于该工程特 点,集 团公司给 定轧机改造土建施工工期为
1d 热 轧 板 厂 压缩 为 1 d 为 保 证 土 建 工 期 得 以 实 现 , 工 针 对 4, 0, 施
22 大 直径 螺栓成 孔种 植安 装技 术原 理 .
通 过采 用 水 钻 进 行 成 孔 ,再 利 用 自制 的螺 栓 固定 架 对 螺 栓 进行 安放, 后再 用植筋技术进行种植 , 然 以确 保 螺 栓 成 孔 质 量 、 安装精度及施1工期。
所有墙柱阳角采用 5 mm宽的塑料条进行保护, 0 保护高度 2 m。
21 钢筋 混凝 土无 损拆 除技 术原理 .
通 过 采 用 金 刚 链 锯 和 液 压 墙 锯 对 待 拆 除 铡 筋 混 凝 上 结 构 构 件 按 照 设计 要求 和 施 工 方 案 进 行 整 体 切 割 吊运 ,而 对 利 旧 部分 钢 筋 混 凝 土 结构 性 能 不 产 生 任 何 影 响 , 到 无损 拆 除 效 果 , 保 达 确 拆除施工工期。
妇 姑 盛 业 出 逝 业 业 妇 姑 姑 出 业 妇 船 船 逝
内运 输材 料 要 小心 而 行 , 防止 碰 撞 损 伤 墙 柱 。 () 梯 踏 步 模 板 拆 除 后 , 竹 夹 板 对 踏 步 阳 角进 行 保 护 , 5楼 用
4 结 束 语
本 工 程 采 用 了 高 性 能 混凝 土 技 术 , 根据 现场 实 际 情 况 对 商 性 能 混凝 土 最 优 配 合 比实 施 了 动 态 调 配 , 在 施 工 中 为 保 证 施
重视 。
ER 2 2轧 机 基 础 原 有 钢 筋 混 凝 土 拆 除 引进 绳 锯 、 钳 、 钻 等 设 墙 水 备 进行 分块 切 割 ,分 块 吊装 移 除 同 时 配 备 镐 配 合 的 拆 除 方 式 ( 损拆除技术) 无 ,对 于 设 备 基 础 大 直 径 螺 栓 施 工 则 通 过 自土 研 发 大 直 径螺 栓 成 孔 种 植 安 装 施 工 技 术进 行 实施 。

常用钢轨规格表

常用钢轨规格表

常用钢轨规格表
铁路钢轨知识:
(1)重型钢轨知识:每米公称重量大于30kg的钢轨。

火车钢轨和起重机轨都属
重轨。

火车钢轨:用于铺设铁路,要承受火车营运时的压力、冲击载荷和摩擦,要求有足够的强度和一定的韧性。

质量要求严格,除保证其化学成分外,还要求检验力学性能、落锤试验和酸浸低倍组织等.生产厂有武钢、鞍钢、包钢和攀钢等。

起重机轨:即吊车轨,其高度较低,头宽及腰厚尺寸较大,只要求检验化学成分和抗拉强度。

用于铺设起重机大于及小车轨道.生产厂有鞍钢和攀钢。

(2)轻型钢轨知识:是每米公称重量小于或等于30kg的钢轨。

轻轨的质量要求比重轨低,只要求检验其化学成分、抗拉强度、硬度和落锤试验等.主要用途:轻轨主要用于林区、矿区、工厂及施工现场等处铺设临时运输线路和轻型机车用线路。

铁路钢轨型号:。

(1)轻型钢轨型号,材质:Q235,55Q;规格:30kg/m,24kg/m,22kg/m,18kg/m,15kg/m,12kg/m,8kg/m。

(2)重型钢轨型号,材质:45MN,71MN;规格:50kg/m,43kg/m,38kg/m,33kg/m(2)起重钢轨型号,材质: U71MN;规格:QU70kg /m,Q U80k g/m,QU100 kg /m,QU120 kg /m。

以上钢轨型号为常用钢轨型号。

各钢厂钢筋代号标示牌大全

各钢厂钢筋代号标示牌大全

各钢厂钢筋代号标示牌大全S?BR 宝钢LWG 莱钢广西柳钢GGLCG 攀钢 w2H8 (重钢)重庆异形轧钢厂CW 四川威远钢厂2H5 (重钢)重庆钢都小型轧钢厂SE 水城钢铁CJ (重钢)重庆长江钢厂YX 重庆渝西钢铁公司SG 沙钢/首钢YT 重庆亚通钢铁厂WG 武钢YD 杨氏钢铁集团EG 鄂钢YG 宜宾市钢厂BG 壁山钢铁厂BC 邯郸钢铁DG 达钢HL 重庆永川合利DSG 达洲钢铁公司SJ 永川顺金轧钢厂HY/HYG达洲宏宇钢厂HS 永川宏顺轧钢厂DDG 达洲七里沟钢厂HG 渝西钢铁冶金建材总厂MC 达洲闽川钢厂HG 永川红光铸锻有限公司WH 达洲文华钢厂HG . K渝西钢铁冶金建材总厂XG 八一钢厂LF 重庆永川渝西钢铁隆丰FD 达洲福达钢厂ZW 珞璜轧钢厂DLS 达洲市拉丝厂FJ 河南丰南第九轧钢厂XG 达洲肖公庙钢厂GT 河南济源国太轧钢厂ZK 开县自力钢厂GT 贵阳特殊钢有限公司TG 天兴钢厂2SF (重钢)重庆冶金轧钢厂ZJ 河南新兴铸管厂2H2 (重钢)重庆冶金轧材制品厂ZC 忠县钢材加工厂2H6 (重钢)重庆冶金轧材加工厂CLZ 重庆劳武钢铁公司DJW 重庆福联轧钢厂WM 重庆闽航轧钢厂ZG 四川开江仁市钢厂DSH 四处德胜钢铁公司KG 昆明钢铁集团第一轧钢厂JG 酒泉钢厂BC 冷水江钢厂重庆礼航钢厂(长寿)BG 重庆恒龙钢铁(原壁山钢厂)KCG 陕西呈钢钢铁公司(呈钢集团)JY 陕西略阳钢铁厂CS 成都冶金实验厂江西萍乡钢厂标识用 PG 表示横钢标识 S.C桂钢标识 LC 序号名称型号等级厂家代码备注1首钢 HPR235 S 标识牌2邯钢 HPR235 HRB335 HG 2HG 标识牌钢筋标记3唐钢 HRB335 HPR235 2T钢标筋记标识牌4津轧二轧三 HRB335 HRB335 HPR235 2T2 2T3钢筋标记钢筋标记标识牌5承钢 HRB335 2 钢筋标记6鞍钢 HRB335 HPR235 2A钢筋标记标识牌7宣钢 HRB335 HPR235 2X钢筋标记标识牌8凌钢 HRB335 2LL 钢筋标记厂家名称厂家代码;天津波特2B天津海龙HL天津集团崇科轧钢厂2TK包钢 2-B大邱庄2TF保定亚新 2HY轧二 2T2河北青钢2SC轧三 2T3宣钢 2X凌钢 2LL青岛玉丰QG邯钢 HGHD沈阳亚新AY承钢 2唐山银丰2BT通化 TH霸洲 2BS唐钢 2T北台 2BT安阳 AY河北霸洲DS顺风 2FX天津天丰 XX山东莱芜LWG(F)银半 YF山东肥城2TGJ(ZJGF)辽宁本溪BT青县轧一 SGS(顺商 )。

攀钢板材酸洗线搬迁安装

攀钢板材酸洗线搬迁安装

中图分类号 :G3 . T3 3 2
文献标 识码 : B
文章编 号 :0 2 3 0 2 1 )1- 0 5 0 10 - 6 7(0 O 0 0 2 - 2
1 工程概况 .
攀 钢2 板材 酸 洗生产 线 因工 艺要求 ,需 要从攀 枝 # 花市搬 迁至 成都市 青 白江 区重新 安装 ,攀成 两地相 距 70m 7 k ,新生产线厂房 内重新配置 了2 2 5 桥 式起重 台3 / t 机及铁 路专 用线 路 。整 个酸 洗机 组主线 布置 工艺 设备 5 台 ( ),约2 0 t 9 套 0 0 ,板材酸洗 生产 线设备工 艺布置 见 图2 。各种介 质管道及外 围辅助设施 重量约4 0 。含 0t 钢结构厂房及 设备土建基础 总施工 时I 个月 ( 括新 N8 包 订购设备制造 ) ,其 中设备施 工工期 为3 个月 。我 公司
赵 玉 明
( 攀钢 冶金 工程技术有限公 司 四川攀枝花 676 ) 103
摘 要:本文通过一条酸洗线的拆卸、 运输、 安装_作, r 对设备迁移安装流程策划以至于选择最佳方案, - 以达到工期、 质量、 安全、 成
本 综合 指 标 的 最佳 效 果进 行 了 详尽 的叙 述 。
关 键 词 :酸洗线 搬 迁 安装
阀件 等,应 随着拆 卸贴上编号并立即装 箱。 平整机 牌坊 ( 见图3 单片重 为6 t ) 0 ,其拆安方式类似
于轧 机牌坊 ,无 论是拆 卸还 是安 装都 是必须 谨慎对 待
2 设备的拆卸和编号 .
对 设备 的保 护 性 拆 卸 和 设 备 及 零 部 件 的编 号 工 作 是
的,要制定专项拆卸和安装方案,米 巴赫焊机 ( IBC MEA H
图2酸洗线机组设备安装布置示意图

攀钢2#高炉荒煤气放散系统改造

攀钢2#高炉荒煤气放散系统改造

5 . 眼镜 阀密封 部位 隐患治理 措施 根 据 眼镜 阀密 封部 位 出现 的隐 患对 设备 的影 响 ,我们 采取 了 以下 治理 措施 :利用 每次 高炉 休风 的机 会对 荒煤 气 放散 系统 的 眼镜 阀进行 检查 ,及 时把眼镜 阀密 封面 上形成 的灰垢 清理干净 ,对 有损伤 、脱 落 、 磨损 的密 封 圈及 时更换 ,及 时清理 眼镜 阀体 内部 的积灰 。对 眼镜 阀 的 压紧 装置 和传 动装 置进 行 检查 维 护 。使眼镜 阀运行状 态 受控 ,消 除 眼 镜 阀煤气泄 漏等 隐患 。
寿命。 3 . 阀门异常 无法 开启 改进措 施
攀钢 2 #荒 煤气 2 0 1 0年 3月 3日出现荒 煤放 散蝶 阀由于 阀体 内部 集 结的 瓦斯灰 板结 ,导致 阀 门卡 死 ,在 开 启放 散蝶 阀时蝶 阀主 轴断 裂 , 蝶 阀无 法打 开 ,导致 2 } } 高炉 荒煤 系 统不 能放 散 。根据 现场 实 际情况 , 为了 确保 系统 设 备的 安全 运 行 ,在 2 #荒煤 气 入 1 : 3 总管 增 设 旁 D N 6 0 0 的通管道 ,防止放散 系统 设备在 出现异 常情况 下 ,紧急 启用旁 通放 散 , 达 到保 护系统 设备 安全 的 目的 。 4 . 放散塔 排污管 道设 计不合 理改进 措施 放 散塔 排 污 管道 设计 不 合理 ,导 致放 散 系 统存 在 “ 燃爆 ” 风 险 ,
2 0 1 0年 3月 3日荒煤 放散 蝶 阀由于 阀体 内部 集结 的瓦斯 灰板 结 ,导致 阀 门卡死 ,在 开启 放散 蝶 阀时蝶 阀 主轴 断裂 ( 图五 ) ,蝶 阀无 法打 开 ,
导致 2 # 高炉荒煤系统不能放散。眼镜阀箱体内部积灰板结严重,压紧 装置 及眼镜 阀 阀板被卡 在板 结瓦斯 灰 中无法动 作 。

攀钢二基地地址可行性分析

攀钢二基地地址可行性分析

攀钢二基地地址可行性分析攀钢二基地选址决策的因素分析:1.劳动力条件。

劳动力数量有保证,人员整体移交给凉山国有资产管理公司,劳动力成本偏低。

2.地理条件。

位于西昌市经久乡罗家沟,距西昌市中心有3.5km左右,离市区过近,限制西昌市中心的发展,处于泸高速公路进出口,面临的环保风险特别大;基地的抗震设防烈度为8度,地址位于安宁河东面,位置较高,不受洪水影响,东面山地滑坡泥石流灾害的可能性较小。

3.原材料供应情况。

地处凉山,资源丰富,生产钒钛,钢铁所需的辅料资源,如盐矿,石灰石等属州领证矿权的,取得凉山州资源的优先配置权,政府协调矿山开采。

4.基础设施条件。

首先,水资源,安宁河东干渠可保证生产供水,完全满足厂用水的需要;燃料,洗精煤,焦炭主要由攀枝花,盐源企业供应,柴油当地能解决;电力,距离月城变电站500kv变电站约12km,引架空线满足用电需求;通讯设施完善。

5.气候条件。

西昌市属亚热带高原季风气候,具有冬暖夏凉,日照充分,年温差较小,年平均气温17摄氏度,受南北向安宁河河谷的影响多南风。

6.交通运输条件。

铁路运输条件,离西昌火车站14公里,离西昌火车南站10公里,南站货运能力200万吨每年;公路运输条件,离京昆高速西出口2公里,满足运输要求。

7.生活条件。

距西昌生活区25公里,无需在选址附近新建生活区。

8.环境保护条件。

产生生活废水的全部经化粪池后进入经久工业园区污水管网,针对施工废水建立三级沉淀池;五氧化二钒有毒性,如果过多的吸入了粉状的五氧化二钒,有头昏、恶心等感觉,擤鼻涕时可能会带有血丝,中华人民共和国国标中也明确列示其为剧毒物质。

钒钛工业污染相当严重,挥发刺激性气味,影响了周围居民及周边环境。

攀钢2#连续镀锌线1#张力辊带钢逃逸原因分析及对策

攀钢2#连续镀锌线1#张力辊带钢逃逸原因分析及对策

作者简介:雷华北(1976-),男,工程师。

主要从事连退、镀锌设备维护。

攀钢2#镀锌线1#张力辊是由奥钢联提供设计初稿,经过中冶赛迪进行详细设计,由陕西压延加工制造成套,于2004年4月投入生产使用,其设备结构布局如图1所示。

1#张力辊为镀锌线入口段速度主控装置[1],用于入口段带钢驱动和对入口活套建立张力,在焊接带头和钢尾时,为入口活套建立后张力,并对焊机反向送料,完成带钢头尾的焊接动作[1-7]。

1带钢逃逸原因分析由于入口活套张力比较大,特别是在生产镀铝锌产品时,入口活套张力达到3200daN,在如此大的张力下,带钢在1#张力辊表面出现相对运动和制动抱闸自动力矩不能克服对1#张力辊组转动力矩的问题。

这两种情况造成焊机带尾定不了位,不具备起焊接活套条件,不能按焊机顺控逻辑完成焊接的正常作业;同时,带尾在活套自身张力拉动下被动滑移,使得带尾缩带,致使机组降速,当带尾退出1#张力辊2#1#雷华北(攀钢集团西昌钢钒有限公司板材厂,四川西昌615012)摘要:通过对攀钢2#连续镀锌线1#张力辊带钢逃逸的原因分析,找到1#张力辊压辊压力不够和抱闸制动力矩不够是带钢逃逸的两个主要原因。

为此,本论文提出新增制动辊以及对制动装置进行扩能改造的对策来克服这两方面的问题,依据受力分析及校核,验证了所提对策的可行性,通过实践应用,该对策彻底解决了带钢逃逸的问题。

关键词:镀锌线;带钢逃逸;受力分析;对策中图分类号:TG460.25The Reason Analysis and Countermeasure on the Strip Escape for 1#Bridle of 2#CGL of PanzhihuaNew Steel &Vanadium Co.,Ltd.LEI Huabei(Panzhihua Steel Group Xichang Steel Vanadium Co.,Ltd.Plate Plant,Xichang,615012,China)Abstract 院Through the analysis of the reasons for strip escape of tension roll 1in Panzhihua Iron and Steel Co.,Ltd.2#continuous galvanizing line,it is found that insufficient pressure of roll 1#tension roll and insufficient braking moment are the two main reasons for strip escape.In order to overcome these two problems,thispaper puts forward the Countermeasures of adding new brake rollers and expanding the capacity of brake devices.According to the force analysis and check,the feasibility of the countermeasures is verified.Through practical application,the problem of strip escaping has been thoroughly solved.Key words:galvanizing line;strip escape;force analysis;countermeasure11#4攀钢2#连续镀锌线1#张力辊带钢逃逸原因分析及对策时,带尾失去后拉力自动退到活套,造成生产停机事故。

攀钢2 #线立式炉加热控制

攀钢2 #线立式炉加热控制
2 燃 烧理 论
1 工 艺 简 介
攀钢 2 锌 铝 线立 式 退 火 炉从 工 艺 上 它 分 为 预 #
热段 ( H 、 热 段 ( T 、 衡 段 ( F 、 却 段 P F) 加 R F) 均 S )冷
(C ) J S 和出 口段 (S 。带 钢 的再结 晶退 火是 为 了 消 E) 除前道工 序 由于 冷加 工 产 生 的硬 化 , 改善 带 钢 的 机 械性 能 , 为后 道工 序 的生 产 或加 工 提 供保 证 。 带 钢 经 加热 和冷却 , 在氢 氮保护 气氛下 , 并 其表 面被 氢气 还 原成 多孔状 , 以利 于镀 锌 , 后带 钢在冷 却段 被冷 最 却 到人锌 锅所 需温度 。再 结 晶退火 , 也称 完全退 火 , 带钢 被加 热 到 A 3线 以 上 , 全部 转 变成 奥 氏体 成 分 , 保 温一段 时 间后 , 随炉 冷 却 , 子 晶格 完 成 重 组 , 再 原 因此 带钢各 方 面的性 能均得 到 改善 。
杨泽猛
( 攀钢 冷轧厂 )
【 摘 要】 介 绍了攀钢 2 锌铝线 立式退 火炉的加热控 制 系统, 对该 系统 的构 成、 理 、 原 工作状 况及优点 进行 加热 控制
了详 细 的 阐述 。
【 关键 词】 立式炉 燃烧
PANZH I UA RON & S H I TEEL GALVANI NG NE ZI LI RADI ANT TUBE FURNACE HEATI NG CONTROL
第 5 期
ScunMe l ry i a tl g h au
统 的最佳 燃烧 域在 =1 0 ~1 1 .2 .0左 右 , 因此燃 烧 控制 不论 负荷在 通 常 状 态还 是 过 度 状 态 , 要将 空 只
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攀钢2#高炉荒煤气放散系统改造摘要:通过对攀钢2#高炉荒煤放散系统在运行中出现的故障进行分析,观察总结;找出可靠的改进方案和解决措施,并对2#高炉放散系统出现的问题进行技术改造,有效的解决了荒煤放散系统设备积灰和冲刷现象;确保了2#高炉荒煤放散系统的稳定运行。

关键词:荒煤放散系统积灰冲刷攀钢2#高炉荒煤气放散系统于2009年9月在清洗一站与2#煤气净化系统同步建成投运(图一),是2#高炉干式除尘系统的组成部分,在干式除尘系统和高炉出现异常等特殊情况下起到紧急放散作用,保护攀钢2#高炉及其配套的环保系统设备的安全运行。

攀钢2#高炉荒煤气放散系统投运以来暴露出的主要问题是:系统设备冲刷和积灰现象严重,同时因钒钛磁铁矿冶炼难度较大,钟式高炉顶温控制稳定性与无料钟高炉存在差异,高炉顶温控制稳定性差,经常出现异常波动,最高达到了570℃,迫使系统经常启用荒煤气放散系统;因放散系统流经介质为荒煤气,含尘量为10g/Nm3、温度基本上在400℃左右,造成荒煤气放散系统阀门、管道磨损严重,失去功能等问题,制约着高炉系统设备正常运行。

因此,从工艺、设备、荒煤气放散切换方式等方面进行系统分析,并进行相应的改进,以达到缓解或解决荒煤气放散系统存在的问题。

图一一、存在的问题1.放散系统阀门内部容易积灰板结攀钢2#荒煤放散系统的DN1800放散蝶阀和DN1800眼镜阀是放散系统的关键设备之一。

阀门内部及其管道连接部位积灰严重,容易板结成硬度较高的灰垢,无法有效清除;导致阀门卡死,无法正常关闭;使系统阀门丧失其功能,放散系统无法正常工作,危急2#高炉及其煤气净化系统设备的安全运行,对整个2#高炉及系统设备的安全生产影响极大。

(图二)图二2.放散系统阀门及管道容易受到荒煤气冲刷攀钢2#荒煤气放散系统在放散时,极易造成荒煤气对放散系统设备及管道冲刷。

特别是放散系统的减压阀组及其连接部位的管道冲刷更为严重,导致阀体及管道在短时间之内冲穿(图三),造成大量煤气外泄,对周围环境及人员的生命安全影响极大。

由于冲刷严重,高温的荒煤气大量外泄,造成抢修打包作业困难,作业风险增大。

图三3.放散系统阀门出现异常情况无法开启放散系统的电动蝶阀(DN1800)主要是用于眼镜阀均压,但是实际操作过程中,由于泄漏严重,致使眼镜阀前后压差过大,眼镜阀无法开启;其次阀体内部积灰板结阀门无法开启;其它意外情况导致阀门无法开启。

在2#高炉炉温异常情况下,无法实施紧急放散,将导致BDC筒体布袋全部损毁,最终造成2#高炉停运。

放散系统的放散蝶阀及眼镜阀在紧急情况或者意外情况下无法开启,放散系统将失去其放散功能。

4.系统局部管道布局设计不合理,导致放散系统存在“燃爆”风险分子密封器排污管与长明火排污管、点火管排污管汇集在一起,容易造成焦炉煤气从排污管窜入分子密封器内,一旦密封器内部进入空气和煤气混合成一定的比列,存在“燃爆”风险。

2009年12月22日攀钢1#荒煤气放散塔“燃爆”导致分子密封器排污阀断裂,长明火管排污阀断裂,塔基础螺栓松动。

5.系统眼镜阀密封部位隐患,将导致系统设运行恶化加剧放散系统的眼镜阀是系统煤气可靠的切断装置,其眼镜阀内密封面容易结垢,眼镜阀密封圈容易受高温老化,密封圈脱落,压紧装置等故障,导致眼镜阀存在荒煤气微量泄漏现象。

二、原因分析及改进措施1.原因分析1.1积灰板结原因分析由于放散系统的入口管道及其主要设备是水平布置安装(图四),DN1800放散蝶阀前是三通,当启用荒煤气放散阀时,荒煤气流向突然在三通位置急转90°,荒煤气中的粉尘突然受到蝶阀和眼镜阀的阻流作用在阀体内部沉积下来,煤气中含有的水份和粉尘相互作用,造成瓦斯灰在沉积部位板结。

高炉荒煤气粉尘含量大,容易在短时间内汇集大量粉尘,甚至整个阀体积满瓦斯灰后板结,放散蝶阀的密封部位、行走轨道部位积垢,导致阀门无法正常开启;由于放散蝶阀及其进出口管道水平布置,很容易积灰堆积,眼镜阀入口管道处堆积的瓦斯灰,在开启眼镜阀的过程中,很容易掉入眼镜阀箱体,造成眼镜阀箱体内积满瓦斯会板结,整个阀板无法动作。

1.2煤气冲刷原因分析荒煤气放散对设备冲刷严重导致设备过早报废,频繁检修,检修难度大。

荒煤气放散系统在启动放散时,由于高炉荒煤气的含尘量为10g/Nm3,大量的荒煤气长达数小时连续的对其设备及管道表面进行冲刷切削,使煤气管道变薄,局部管道及阀体冲穿,阀门密封面冲刷一道道沟槽。

造成大量荒煤气外泄,危及系统设备的安全运行,导致设备功能过早失效。

尤其是阀门在没有完全开启状态下,阀门开启度越小,荒煤气在阀体处流速越大,阀体及连接部位的管道切削冲刷越严重。

图四1.3阀门异常无法开启原因分析荒煤气放散系统蝶阀存在一定量的泄漏,荒煤气对蝶阀冲刷导致蝶阀密封间隙增大,煤气泄漏量大于系统均压时的排泄量,眼镜阀前后压差大导致阀门无法开启。

放散蝶阀积灰板结严重,无法开启。

2010年3月3日荒煤放散蝶阀由于阀体内部集结的瓦斯灰板结,导致阀门卡死,在开启放散蝶阀时蝶阀主轴断裂(图五),蝶阀无法打开,导致2#高炉荒煤系统不能放散。

眼镜阀箱体内部积灰板结严重,压紧装置及眼镜阀阀板被卡在板结瓦斯灰中无法动作。

图五在荒煤气放散系统环境中运行,因阀门冷态、热态温差过大(高炉异常情况下可达到300℃),阀板与介质接触(在密闭空间内),对外传热较小,而阀体外部与空气直接接触,对外传热相对较大。

因此,在相同温差下,阀体、阀板的线膨胀差异直接导致阀门长期使用过程出现卡死现象。

1.4放散塔排污管道设计不合理原因分析攀钢2#荒煤放散系统由于设计初期,将分子密封器排污管与长明火排污管、点火管排污管汇集在一起,容易造成焦炉煤气从排污管窜入分子密封器内,一旦分子密封器内的氮气与大气逐渐发生气体交换,增加了密封器内部的氧含量,在放散塔长明火(火源)的影响下,形成“燃爆”风险。

1.5系统眼镜阀隐患,将导致系统设运行恶化加剧原因分析眼镜阀内密封面容易结垢,密封面出现凹凸不平现象,眼镜阀密封圈在压紧状态下,无法实施有效密封,导致荒煤气泄漏。

其次是眼镜阀密封圈容易受高温老化,导致密封圈使用周期降低。

眼镜阀阀板及阀座通道处容易结垢,在眼镜阀压紧装置完全松开的情况下,阀板密封圈与阀座距离缩短,致使密封圈在阀板移动时被突出的灰垢刮落,导致眼镜阀出现泄漏。

荒煤气的泄漏直接导致眼镜阀密封面、密封圈被冲刷,使眼镜阀运行状况进一步恶化,大量泄漏粉尘不断眼镜阀箱体内部汇集、板结导致眼镜阀功能完全丧失。

2.改进措施2.1放散系统阀门积灰板结改进措施针对这种积灰现象,作为现场技术人员对局部工艺布局进行了深入的研讨分析,考虑采用重力消除管道和放散蝶阀处积灰,在瓦斯灰还没有板结前及时清除放散蝶阀及其管道积灰现象,最好的措施是将放散蝶阀的阀体由立式安装变为水平安装,眼镜阀前部管道改为垂直安装(如图六),同时放散系统的管道整体提高,这样放散蝶阀体内就不容易积灰,部分粒度较大的粉尘在重力作用下沉入入口管道,阀体积灰这一难题得到有效解决。

图六2.放散系统阀门及管道受到荒煤气冲刷改进措施在减压阀组前增设切断型煤气密封阀组,此密封阀组采用线密封结构,阀门打开时,阀板旋至侧面,通路无阻挡件,对介质流向导入角改变较小,阀体磨损也就相对较低。

降低气体流经阀体或管壁的速度,结合清洗三站煤气放散阀与筒体排灰系统煤气密封阀的使用效果,采用轴向端面密封型阀门,由于温度对其密封的影响相对较小,并且阀板采用整体悬臂结构,阀门打开时,通路无阻挡物,按照流体力学中附面层的影响,层流状态下,管道壁的流速最小,因此降低放散系统阀门及管道容易受到荒煤气冲刷。

管道内部增加倒流装置,阀门出入口等关键部位涂抹耐磨水泥,防止设备受到冲刷,延长设备使用寿命。

3.阀门异常无法开启改进措施攀钢2#荒煤气2010年3月3日出现荒煤放散蝶阀由于阀体内部集结的瓦斯灰板结,导致阀门卡死,在开启放散蝶阀时蝶阀主轴断裂,蝶阀无法打开,导致2#高炉荒煤系统不能放散。

根据现场实际情况,为了确保系统设备的安全运行,在2#荒煤气入口总管增设旁DN600的通管道,防止放散系统设备在出现异常情况下,紧急启用旁通放散,达到保护系统设备安全的目的。

4.放散塔排污管道设计不合理改进措施放散塔排污管道设计不合理,导致放散系统存在“燃爆”风险,针对这一现象,我们采取了以下措施。

4.1将分子密封器排污管与焦炉煤气排污管分开铺设,分别接入单独的排污罐,并在放散塔下增设排污二次门。

4.2在荒煤气放散插板阀后加装氮气吹扫头,长期对荒煤气放散管进行充氮保压。

4.3完善荒煤气放散控制程序和运行维护规程。

5.眼镜阀密封部位隐患治理措施根据眼镜阀密封部位出现的隐患对设备的影响,我们采取了以下治理措施:利用每次高炉休风的机会对荒煤气放散系统的眼镜阀进行检查,及时把眼镜阀密封面上形成的灰垢清理干净,对有损伤、脱落、磨损的密封圈及时更换,及时清理眼镜阀体内部的积灰。

对眼镜阀的压紧装置和传动装置进行检查维护。

使眼镜阀运行状态受控,消除眼镜阀煤气泄漏等隐患。

三、改后效果经过荒煤气放散系统的改造情况来看,荒煤气放散系统阀门、管道积灰问题得到有效解决。

阀门异常磨损(冲刷)得到根本治理。

由于采用耐磨层冲刷材料,极大延长设备的使用寿命。

从改造以来运行至今,设备目前仍然稳定运行。

攀钢2#荒煤气放散系统的成功改造,堪称攀钢荒煤气放散系统技术改造成功的经典列子。

其技术改造方案被成功的运用到攀钢1#、3#荒煤放散系统中去。

参考文献[1].王文斌.《机械设计手册》.机械工业出版社.2004.[2].吴望一.《流体力学》.北京大学出版社.2000.。

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