最新500千伏变压器油含气量检测及异常分析汇总

合集下载

变压器绝缘油含气量超标处理分析

变压器绝缘油含气量超标处理分析

变压器绝缘油含气量超标处理分析
变压器绝缘油是变压器中的一种绝缘材料,它在变压器内起到绝缘和冷却的作用。


缘油中的气体含量是评估绝缘油质量的一个重要指标,一般来说,气体含量越高,说明绝
缘油的绝缘性能越差。

当变压器绝缘油中的气体含量超过标准限值时,需要进行相应的处理。

超标处理分为
以下几个步骤:
1. 检测气体含量:首先需要进行绝缘油中气体含量的检测,一般通过使用气相色谱
仪等仪器进行检测。

常见的气体包括氢气、甲烷、乙烷、乙炔等。

根据检测结果确定气体
含量是否超标。

2. 分析原因:超标气体含量的原因可能有多种,例如变压器内部有局部放电、设备
老化、密封不严等原因都可能导致气体含量的增加。

分析原因可以帮助我们找到问题所在,从根本上解决超标问题。

3. 采取措施:根据分析的结果,采取相应的措施来降低绝缘油中气体含量。

常见的
措施包括:
- 强制循环:通过增加循环次数和循环时间来促使气体从绝缘油中析出;
- 真空干燥:通过对绝缘油进行真空干燥,使气体从绝缘油中蒸发出来;
- 滤油处理:使用滤油机对绝缘油进行过滤,去除其中的气体和杂质;
- 更换绝缘油:如果绝缘油的气体含量超过了严重程度,可能需要考虑更换绝缘油。

4. 检测处理效果:在处理完绝缘油中气体含量超标问题后,需要再次进行检测,确
保气体含量已经降到正常范围内。

绝缘油中气体含量超标处理的关键在于找到超标原因,并采取相应的措施进行处理。

在处理过程中需要注意操作规范,确保安全性和有效性。

维护变压器的正常运行和定期检
测绝缘油的气体含量对于预防超标问题的发生也非常重要。

500kV主变绝缘油含气量超标的分析与处理

500kV主变绝缘油含气量超标的分析与处理

500kV主变绝缘油含气量超标的分析与处理摘要:大容量变压器是发电厂的重要设备,其运行时会产生巨大热量,故一般采用强迫油循环散热方式,保证变压器正常运行。

绝缘油在电场和热的作用下可产生气体,油中含气量的高低对变压器绝缘有较大影响,若绝缘油气体含量超标,会形成气泡,降低绝缘性能,聚集在绝缘纸层内或表面时容易产生局部放电,并加速油品和绝缘材料的老化,若油中的含气量高,一旦温度和压力变化,将使气体逸出,导致气体继电器动作报警,甚至引起断路器跳闸。

严重时导致主绝缘击穿,影响设备安全运行。

关键词:含气量;气泡;局部放电1 设备概况某电站电站共5台机组,主变为500kV单相变压器,每3台变压器构成一组三相组合式变压器,冷却方式ODWF。

该主变于2015年12月投入运行,2016年12月送检发现3号主变B相含气量超标,后期增长趋势较为明显,随后A相也超标。

2017年11月对3号主变进行了密封性检查热油循环处理,但运行后,含气量再次增长。

2018年4月,3号主变油样送检发现B相含气量超标(4.77%)。

且三相含气量均增长比较明显。

2018年8月送检数据中,A相含气量也出现超标(3.09%)。

《运行中变压器油质量标准》(GB/T7595)规定500kV变压器运行中绝缘油含气量不大于3%。

2018年11月3号主变B相绝缘油送检结果检出微量乙炔(含量为0.1μL /L,注意值为1μL /L)。

3 原因分析油中含气量是指以分子状态溶解在油中的气体所占油体积的百分含量。

主要指油中溶解的7种特征气体(H2、CH4、C2H6、C2H4、C2H2、CO、CO2)以及O2、N2等总的气体含量。

变压器绝缘油中溶解气体主要来自两个方面:一是由于变压器内部过热或火花放电故障所产生的气体,二是来自于外部的气体侵入。

由于变压器油中紧含气量增长,其余指标未超出标准,排除变压器有内部过热或火花放电故障可能。

因此判断其含气量超标主要原因是油中混入了空气。

500kV变压器油中气体异常分析

500kV变压器油中气体异常分析

1 引 言
景 洪 水 电厂 某 台 5 0 0 k V 变 压 器 自投 产 后 油 中 长 期存 在微 量 乙炔 , 2 0 1 1 年 2 月 对 3号 主变 进 行 内
器 的故 障类 型 。对 于油 中所 含 气 体 , 尤其 以 乙炔 最
为重要 , 因 为 乙炔 出现 的条 件 是 温 度 达 到 8 0 0  ̄ C以 上 接近 1 0 0 0 。 C时才会 出现 , 通 常为放 电类 故 障 。而 景 洪 电厂 的该 台变 压器 中就 存 在 微 量 乙炔 , 因此 引 起 了我 们 的高度 注 意 。 该 台 主变压 器 油 色谱 中所 含 气 体 组 分 见 表 1 。 其为 中试所 实验 分 析所得 数据 。由数据 可见 在线 监 测装 置对 油 中二 氧化 碳未 检 出 。
流, 造 成铁 芯 局部过 热 等ห้องสมุดไป่ตู้ 障 。对 铁芯 泄漏 电流 的
表1 5 0 0 k V主变压器油中气体含 量表I 2 0 1 2 . 6 . 1 1 )
* 收 稿 日期 :2 0 1 3 —1 1 2 9
作者简介 :张红亮( 1 9 8 1 一) , 男, 山西 长治人 , 工程师 , 主要从事水 电厂运维管理工作。
检 发现 高 压 侧 油 箱 壁 磁 屏 蔽 第 7磁 屏 蔽 绝 缘 件 移
位, 对 移位 绝缘 件进 行处 理后 油色谱 等 均恢 复正 常 , 但 运行 一段 时 间后 油 中再 次 出现 微 量 乙炔 , 同时 该 台主 变 的铁芯 泄漏 电流 也较 大 。在对 该 台变压 器 的 异常 现象 进行 分析 后 , 得 出了相应 结论 。
参照 GB / T 7 2 5 2 —2 0 0 1所 规 定 的 气 体 注 意 值

500kV大型变压器油中含气量超标原因分析及处理方法浅析 温成明

500kV大型变压器油中含气量超标原因分析及处理方法浅析 温成明

500kV大型变压器油中含气量超标原因分析及处理方法浅析温成明摘要:本文以糯扎渡电站500kV 6号主变B相绝缘油中含气量超标事件为例,介绍了500kV大型变压器油中含气量检测的方法与含气量超标后对变压器的危害,提出了处理方案,根据处理方案完成对500kV 6号主变B相油中含气量超标的处理,收到了良好的效果,为正确排查及处理类似问题提供了一些借鉴与参考。

关键词:变压器;绝缘油;含气量;超标1原理描述1.1电站概况糯扎渡电厂发电机与主变压器采用单元接线方式,主变压器采用单相变压器组型式,中性点直接接地运行。

全厂安装有27台500kV主变,主变型号DSP-241000/500,型式单相强迫油循环水冷无载调压升压变压器,高压侧额定电压 ,低压侧额定电压18kV,连接组别为三相YNd11,变压器油标号为25号。

1.2变压器油中含气量超标的危害随着变压器运行时间的推移,变压器绝缘油中含气量会出现缓慢增加。

对于500kV大型变压器,当油中含气量超过3%时,会加快绝缘油老化过程,使其绝缘性能明显下降,严重危害变压器的安全稳定运行。

变压器油中含气量是指溶解在绝缘油中的气体含量,包括氧气、氮气、烃类气体、一氧化碳和二氧化碳等。

在常温、常压下气体在油中的溶解度约为10%,其主要成分为空气中的氧气与氮气,在一定条件下油中气体会超出饱和量而析出气泡。

对于大型变压器,当温度和压力骤然下降时,气泡在电场力的作用下会被拉成狭长体,引起绝缘局部放电,甚至发生闪络,加速变压器绝缘老化进程。

1.3运行油中含气量超标的主要原因分析导致变压器运行油中含气量超标的主要原因如下所示:1)变压器本体及油管路密封不良,导致密封处存在渗漏,空气通过渗漏部分融入变压器油中;2)储油柜密封破坏,导致空气通过密封点与变压器油接触。

如胶囊密封式储油柜的胶囊破损、连管阀门关不严等;3)变压器内部油流形成负压区,容易造成空气进入。

如潜油泵法兰连接处螺栓松动导致的空气进入;4)变压器内部过热或火花放电故障所产生的气体。

500kV变压器油色谱异常诊断与对策建议

500kV变压器油色谱异常诊断与对策建议

500kV变压器油色谱异常诊断与对策建议摘要:本文介绍了一台500kV 变压器油色谱异常情况,并作出合理的诊断,结合吊罩检查,最终确定油色谱异常的根本原因。

最后,针对油色谱异常现象及原因,提出了相应的对策建议,以保证变压器的运行安全。

关键词:变压器;油色谱异常;诊断;吊罩检查;对策建议1 引言变压器是电力系统的中有设备,为了保证变压器能够安全稳定运行, 对变压器应采取有效的手段进行运行中的在线跟踪检查是必不可少的。

运行中对变压器的监测手段有如下几种: 红外测温; 油色谱化验; 铁心电流监测。

其中油色谱分析对发现内部故障非常灵敏,能够减少不必要的吊芯,降低发电损失,能节省大量的人力、物力。

为此,油色谱分析在电力系统中得到广泛运用。

2 缺陷情况简述某日通过对油色谱分析发现变压器油色谱异常,初步判断变压器内部出现裸金属放电现象,随即安排停电进行试验和检查。

该主变系国外某变压器厂产品,从国内外运行情况来看,该变压器绝缘裕度比较大,抗短路、过负载和过电压能力比较强,总体运行比较稳定,但其组部件也存在一些问题,且渗漏点比较多,渗漏点主要集中在500kV套管升高座、潜油泵、散热器排管、储油柜载止阀及压力释放阀等部位。

3 现场诊断分析试验人员进行常规高压试验,结果发现B相铁心以及夹件的绝缘电阻异常,测量数据如表1所示。

表1 铁心及夹件绝缘电阻测量结果根据绝缘电阻测量结果,初步判断B相夹件的接地线断线,为便于发现内部是否有悬浮放电等异常状况,决定暂不进行绝缘油的脱气处理,先进行局部放电试验。

局部放电试验时,在升压过程中分别测量铁心、夹件对地电流,为便于比较,对三台变压器均进行了测量,试验时各相铁心及夹件对地电流数据如表2所示。

表2 各相铁心及夹件对地电流从钳形电流表测得的电流数据来看,A、C两相数值在同一电压下大小基本相同,变化趋势一致,但A、C两相的数据都比B相大得多,另外施加电压直至1.0Um/都未出现明显的放电现象,但电压升至1.06Um/时,出现了最大幅值不超过3000pC的间歇性放电,随后脉冲放电消失,但约2min~3min之后脉冲再次出现。

500kV变压器绝缘油含气量偏高故障的分析和处理

500kV变压器绝缘油含气量偏高故障的分析和处理

500 kV变压器绝缘油含气量偏高故障的分析和处理1 前言变压器油是构成变压器主绝缘的材料之一,就绝缘而言,特别对于超高压大容量变压器,其油中含气量的高低对变压器绝缘有较大影响,这是由于气体可能在设备内聚集起来而形成气泡,特别是当温度和压力骤然下降而形成的气泡,聚集在绝缘纸层内或表面时容易产生局部放电。

国际大电网会议(CIGRE)认为油中含气量在3%以下时,析出气体的危险性较小。

新修订的《电力设备预防性试验规程》(DL/T596-1996)规定新设备投入运行前油中含气量不大于1%,运行油定为不大于3%。

从当前国内所采用的真空脱气装置来看,投入运行前油中含气量控制在1%以内是比较容易做到的,运行油中含气量与设备的整体密封性能有很大的关系,如隔膜式变压器对油的保护体系完善,密封程度好,运行中油的含气量可控制在规程要求的3%以内,否则油中含气量会随着时间的增加而不断增大,直到饱和状态。

下面介绍北仑电厂1号主变压器绝缘油含气量偏高的分析与处理实例。

2故障概况北仑电厂1号机主变系日本东芝(TOSHIBA)公司制造,额定容量755 MVA,额定电压525±2×2.5%/25 kV,油量91 m3,双油枕隔膜全封闭结构,1991年2月投入运行。

1999年对变压器油历次取样测试过程中发现其含气量偏高,其中处理前最近一次取样测试结果为4.1%,明显超出规程规定的运行油中含气量不大于3%,且呈增长的趋势(详见表1),同时在运行中发现该变压器两只油枕油位指示不一致,其中靠近主厂房固定端1只油枕油位指示为60%,而靠近2号机侧1只油枕油位指示为15%,且其吸湿器几乎不能“呼吸”。

在1999年下半年1号机大修期间,1号主变停运以后,根据事故现象和以往经验,有针对性地进行了检查和处理。

3 故障原因的检查1号主变停运后,对变压器进行了外观检查,发现3号散热器潜油泵进口法兰接合面有严重渗漏油现象,而运行过程中无渗漏油现象。

500kV变压器绝缘油含气量超标分析与处理

500kV变压器绝缘油含气量超标分析与处理

500kV变压器绝缘油含气量超标分析与处理2云南红河泸西供电局,云南红河 652499摘要:对500 kV变压器的绝缘油进行测试,发现造成绝缘油含量超标的原因,并进行相应的处理,为今后500 kV变压器的正常使用提供了有益参考。

本文根据电站工程实例,结合工程实例对其理论及规范进行分析,并将此方法与现场实际相结合,对其他变压器故障的查找与处理有一定的参考价值,值得电力公司大力推广。

关键词:500kV变压器;绝缘油含气量;超标处理一、变压器绝缘油含气量超标的原因2018年和2019年,对主变绝缘油进行了2次层析测试,发现H2、CO、CO2及有关气体的含量都是正常的。

通常绝缘油中的空气含量是由两个方面引起的:一是由于内部的原因,例如火花放电或高温等引起的气体;二是外来的气体也会进入。

由此可以断定,该工厂的含气量超标是由于密封不好造成的空气混入而造成。

根据现场实际,对有问题的变压器进行了如下的系统检修。

(1)对容器进行泄漏检测。

本体的各种密封接头,外壳的焊接,以及支架的底座都要仔细检查,以保证不会有渗漏。

分析了罐体与反应器之间的连接,并在罐子和罐子尾部涂上泡沫,并对其进行了加压。

(2)油管、法兰和排气阀门的密封。

检查螺栓,排气塞,外观,油垫和气缸连接的阀门是否牢固。

对箱体及垫圈的固定螺栓进行了检验,发现其表面平整,无变形、无扭曲现象。

(3)在停止使用容器密封的检验装置后,拆卸吸湿器,关闭阀门,向衬垫中注入高纯度的氮气,使压力逐渐下降至0.025 MPa。

经过仔细地储罐、冷却器、气体及相关管线的检查,确认无任何渗漏或从储罐中流出。

这时在操作中产生负压的装置,例如管线和潜油泵,都要进行检测。

通过对第一、五组油泵进口凸缘的分析,发现油泵与管路凸缘之间的接触表面并不紧密,由于温度过低,油封部位会发生收缩,从而造成泄漏。

在潜水泵正式使用过程中,由于内腔的负压,油管法兰很容易吸入空气,而一旦进入变压器就会和绝缘油产生化学反应。

500kV变压器油中含气量超标的分析与处理

500kV变压器油中含气量超标的分析与处理

500kV变压器油中含气量超标的分析与处理【摘要】变压器中的汉族要绝缘材料是变压器油,而在电压比较高的较大容量的变压器中,若变压器中的油含量变化,将对变压器的绝缘性质带来巨大影响。

当变压器中的温度以及变压器的压力出现突然下降时,变压器中将会聚集一些气泡,这些气泡在绝缘纸层中将会出现局部放电的现象。

本文将对500kV变压器油中含气量超标进行分析与处理。

【关键字】500kV变压器油;含气量超标;1、前言若变压器处于较低压强,则溶解在变压器中的气体对变压器的干扰性较低,若变压器所处的场强较高,则变压器中的气体会很容易从变压器油中脱离出来,并在变压器处于工作状态时产生一定的气泡。

这些气泡在强电场的情况下会被逐渐拉长,并使得变压器的绝缘壁被击穿,最终导致设备出现故障。

国际标准中,变压器找那个的气泡在油中含量在3%以下时,气体被析出的危险比较低,对变压器的损害较小。

变压器在运行中的油的含气量对变压器设备的密封性具有较大的影响,比如胶囊式变压器,其具有较好的沪油体系,且密封性较高,其可以使得含气量在3%以内,否则将导致气体含量升高,并达到气体的饱和状态,出现变频器事故。

2、变压器设备情况概述2012年至2016年,500kV#1主变变压油含气量定检试验发现,500kVXX变#1主变含气量在逐步增加,现已超出注意值,为深入查找500kV#1主变绝缘油含气量超标原因,特安排停电计划并制定了相应排查方案,在2016年5月5日至6日进行此次主变渗漏油检查和气密性检查工作。

5月5日经过协调由云南省电力研究院专业人员、厂家技术人员、局检修试验所专业人员,到现场检查处理,于5月6日检查完毕后送电正常。

检查情况:主变加压排气,加压20小时后主变本体A、B、C三相本体、套管升高座、散热器排气口、瓦斯继电器,未见气体排出;A、C相油枕里有大量气体,反复排气,均出现大量气体排出现象。

B相有少量气体;主变油枕胶囊检查,A相有少量变压油在胶囊内,B相有大量变压油在胶囊内,C 相无变压油在胶囊内。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

500千伏变压器油含气量检测及异常分析500千伏变压器油含气量检测及异常分析寄玉玉1,王佩1,王应高2,郑朝晖2,张胜寒 1(1.华北电力大学,河北保定071003;2.华北电力科学研究院有限责任公司,北京100045)摘要:本文对变压器油含气量的产生过程、含气量发生异常时对电气设备的危害做了简要介绍,评价了国内现有的几种变压器油含气量检测方法的优缺点,并以气相色谱法为例,对一些超过相关标准的异常数据进行了分析总结,指出了引起含气量超标的可能因素,建议采取变压器注油前抽真空、机组检修时滤油等防范措施来避免含气量超标。

关键词:变压器油;含气量;气相色谱法Detection and anomaly analysis of the gas content of500-kilovolt transformer oilJi Yu-yu1,Wang Pei1,Wang Ying-gao2,Zheng Zhao-hui2,Zhang Sheng-han1,(1.North China Electric Power University, Baoding 071003,China2. North China Electric Power Research Institute Co.Ltd, Beijing 100045,China)Abstract: This article describes the generating of the gas content of transformer oil, the hazards to electrical equipment when gas content anomaly, and evaluates the advantages and disadvantages of several detection methods of gas content of transformer oil. Taking Gas chromatography for example, it analyzed and summarized the abnormal data in excess of the relevant standard, indicate the possible factors which make gas content exceed the standards, and suggest adopting the precautionary measures such as picking up the suction before the transformer oiling or filtering oil when the unit is serviced to prevent gas content exceeding standard.Key words: transformer oil;gas content;gas chromatography电力系统的安全运行对国民经济有着极其重要的意义,变压器是影响电网安全、稳定运行的重要因素之一,变压器油含气量的大小将直接影响变压器的绝缘性能,对含气量进行有效测定和可靠评价就显得尤为重要。

国标GB/T7595-2000《运行中变压器油质量标准》对330~500kV的变压器、电抗器油做出了规定:绝缘油中含气量控制标准是投运前为1%、运行中为3%,检测周期为每年一次。

国际大电网会议(CIGRE)也认为当油中含气量在3%以下时,析出气体的危险性较小。

在高压电力设备的事故中,几乎大多数事故都能从绝缘油直接或间接地反映出来[1]。

人们可以通过对绝缘油的分析,来对重要的电力设备进行维护和监督。

1 变压器油1.1 变压器油含气量变压器油中含气量是指溶解在绝缘油中的气体总含量,包括:氧气、氮气、烃类气体、一氧化碳和二氧化碳等[2]。

气体在油中的溶解量不是一个常数值,在常温、常压下油中溶解空气的量约为10%,其主要成分是空气中的氧和氮[3]。

一般来说油中溶解气体在电场作用下,只要不形成气泡,就不会降低油品的绝缘强度。

但是变压器在运行过程中,由于油温、油压、油流等因素的变化,溶解于油中的气体会释放出来并形成气泡。

聚集在绝缘纸层内或表面时容易产生局部放电,危及设备的安全运行[4]。

1.2 含气量异常的危害变压器油主要有绝缘作用、散热作用和消弧作用,对于500kV的大型变压器,若含气量过高,在温度变化和油面气压降低时,气体以气泡形式析出,会加速变压器固体绝缘材料的老化进程[5]。

气体的溶解可以改变油的物理性能、化学性能和电气性能,油中溶解的氧气是变压器油氧化、老化的直接因素[6]。

且油中气泡对绝缘强度的影响,将随电压等级的升高而其危害更甚,当气体含量达到一定值时,可引起瓦斯继电器动作,严重时可造成主变跳闸。

因此,许多国家为保证变压器绝缘的可靠性,对新注入设备的油和运行油中的含气量,都制订了具体的数量标准,并研究了多种变压器油含气量的检测方法。

2 含气量检测方法由于变压器用绝缘油对含气量有具体的控制指标,国内外相继开展了含气量测试技术研究。

目前国内有多种含气量测试方法如:气相色谱法、二氧化碳洗脱法、真空压差法、振荡脱气法等。

其中,前三种方法已经有了相应的电力行业标准,每种方法都各有其适用范围和各自的优缺点,二氧化碳洗脱法不适用于可与氢氧化钾溶液发生化学反应的酸性气体含量的测试;真空压差法虽然准确,但所需要的仪器复杂,操作繁琐,结果需人工算,不适合于较多油样的测试;真空脱气法能保证高真空度和良好的密封性,但精密度不高;振荡脱气法还没有相应的标准。

以下简要介绍了其中两种方法。

(1)气相色谱法气相色谱法利用样品各组分在流动相和固定相中吸附力或溶解度不同,当两相作相对运动时,样品各组分在两相间进行反复多次的分配,不同分配系数的组分在色谱柱中的运动速度就不同,滞留时间也就不一样。

这样,当流经一定柱长后,样品中各组分得到分离,当分离后的各个组分流出色谱柱而进入仪器时,记录仪就记录出各个组分的色谱峰[7]。

采用气相色谱法测油中总含气量方法简单、方便、易操作,测的数据准确、可靠,油中各种组分能真实地被测定出来,为分析、判断设备是否正常提供了可靠的依据[8]。

(2)山东电力研究院简易测试含气量法山东电力研究院研制采用了一种简易测试含气量的方法,其具体做法是:在100 mL 的注射器中,取50 mL 油,注5.0 mL 空气,常温下在振荡仪中振荡20分钟,静置10分钟,然后取出振荡后的注射器,根据剩余气体的多少,用1~5mL 的注射器取出剩余气体,准确读出其体积,按下列公式计算油品的含气量[9]: %1002732933.10150⨯+⨯⨯=tP Vh ϕ (1) 式中:V h ——剩余气体的体积mL ;P ——大气压力kPa ;t ——室温℃;φ——含气量百分比。

该测试方法的理论基础是常温下矿物绝缘油中溶解气体的饱和含量为10%,一般情况下油中溶解性气体都没有达到饱和,当将5.0 mL 空气注入50 mL 油中时,理论上震荡后空气应该完全溶解以达到饱和,剩余的气体就是油中的含气量。

该方法的优点是:各发、供电单位不需添置新设备,且操作环节少,测试简单快速,实验环境对测试结果的影响小,但该方法只是一种近似测定法。

国外主要采用气相色谱法进行含气量的测定[10]。

在国外,特别是欧、美、日本等国针对真空脱气法的结构和操作进行了许多改进,国外的真空压差法制作工艺好,不漏气,真空度可达0.1333Pa ,目前国内尚难实现[11]。

因此在目前国内仪器制作工艺还存在缺陷的情况下,为了满足电网500kV 变压器调试和运行的含气量测试需要,有必要研究一种比较简便、测定准确且易于普及推广的测定方法。

3 含气量检测及分析以气相色谱法为例:按式(2)计算油中气体的浓度(一般计O 2、N 2、CO 、CO 2):⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⨯⨯=L g si i V V K h h P i s i 3.101879.0ϕϕ (2) 式中:i ϕ——油中溶解气体i 组分的浓度,μL/L ;0.879——温度校正系数;101.3——标准大气压力,kPa ;P ——试验时的大气压力,kPa ;si ϕ——标准气体中i 组分的浓度,μL/L ;hi ——油样气体中i 组分的平均峰高,mm ;hsi ——标准气体中i 组分的平均峰高,mm ;V g ——50℃、试验压力下平衡气体体积,mL ;V L ——50℃时所取油样体积,mL 。

试验压力下平衡气体V g 和试油V L 应分应别校正为50℃、试验压力下的体积。

按式(3)计算油中含气量:4n 110i --⨯=∑i ϕϕ (3)式中:——油中含气量,%;n ——油中溶解气体组分个数,一般指O 2、N 2、CO 、CO 2 4个组分。

表1内蒙古岱海电厂变压器油含气量设备名称 相别含气量(%) 试验日期 1#主变 A 相3.7 2011-5-26 B 相0.7 2011-9-28 C 相0.3 2011-3-18 2#主变 A 相3.0 2011-5-26 B 相4.0 2011-12-20 C 相5.8 2011-12-203#主变3.0 2011-5-26 B相 2.2 2011-5-26 C相7.3 2011-9-284#主变A相 4.9 2011-12-20 B相 2.6 2011-5-26 C相 2.6 2011-5-26上表中1#主变A相,2#主变B、C相,3#主变C相,4#主变A相超过注意值。

表2北京超高压公司所辖地区变压器油含气量大于5%的变电站站名设备名称相别含气量(%)试验日期万全站1号主变A相 6.39 2011.4.26 顺义站4号主变A相 6.77 2011.4.8 顺义站4号主变C相 5.30 2011.4.8 昌平站3号主变A相 5.23 2011.4.20 昌平站3号主变B相 6.09 2011.4.20 房山站4号主变D相 5.39 2011.4.12 姜家营2号主变B相 5.13 2011.5.26 姜家营2号主变C相 6.52 2011.5.26 通州站2号主变A相 6.43 2011.5.10 上表为北京超高压公司按照华北电科院关于开展气相色谱法检测变压器油的含气量的部分检测结果。

2011年对其所辖18个500kV变电站内144台变压器和78台电抗器进行了色谱法的含气量检测工作。

有30台含气量大于3%小于5%,有22台含气量大于5%,其中变压器油含气量大于5%的有以上9台。

如果按照国标GB/T7595-2000《运行中变压器油质量标准》绝缘油中含气量控制标准:运行中为3%,那么144台变压器和78台电抗器中共有52台超标,超标率达到了23%,为了达到要求就要真空脱气或停机滤油,实际上在没有达到5%以前相对来说是比较安全的,标准定制的过低就会给生产带来一定得负担。

相关文档
最新文档