挖机维修经典故障排除130例之三

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力 Pd = , Pt = l . 3MPa ,正好Pd与Pt接反。正确安装 后试机正常。 113 PC200-3 。各动作“憋车” 。 试机发现甚至包括铲斗空载在内的所有动作均“
憋车”。 检查控制阀来的反馈管路,发现前后泵 Pd 与 Pt 接 反。正确安装后试机正常。 114 E200B 。回转和左行走突然无力。 经询问:故障过程仅几分钟,同时发现
回油滤清器底部,用尖嘴钳卸下阀,发现阀上的阀 芯、弹簧及锁母己不知去向,按照原理图的数据配 置弹簧,加工阀芯,组装后装与机上。在环境温度 34 ℃ 下工作 6 小时,液压油温正常。 104 UH
来自百度文库
07-7 。左行走和动臂速度慢。 经实际操纵,除左行走和动臂速度慢外,斗杆速 度也慢。初步判断为后泵的排量小于前泵。调节后 泵将其排量增加。 105 Ex200-1 。各个动作“憋车”
裂。使后泵始终处于最小变量位置。更换了一个新 销后故障排除。 121 HD900-7 。上车突然动作全无,但左右行走 正常。上车的四个执行元件无动作。由于该机的行 走操纵为机械操纵。故与主泵及其变
量部分无关。故障应在先导系统上。测试先导泵出 口压力,压力为 0 。拆掉先导泵出口油管,启动发 动机油管无油流出,可能先导泵驱动轴断裂。分解 后果然。更换新品后故障排除 123 E200B 。回转
行程终点同时操纵回转动作时,回转加快并有力。 检查控制回转的电磁比例阀,发现阀芯已卡住。清 洗安装后故障消除。 故障分析:当比例阀阀芯卡住时,通常阀芯卡在 控制油压的最大位置。当取补偿阀的控油压最
大时,则泵流入回转控制阀的油液最少。所以回转 动作既慢又无力。 128 EX200-2。某一动作或整机动作时有时无。 由大量的现场经验证明,该机型的缺点是系统对 污染太敏感。如果油液污
102 PC200-5 。回转突然无,其它动作正常。 检查:起动发动机,松开回转制动器控制油管, 发现油管无压力油。说明自回转制动电磁阀出口压 力不正常,原因可能有二:第一可能是电磁阀阀
芯卡死在关闭位置,先导油无法通过:第二可能是 电磁阀线圈断路,无法打开阀芯。用万用表测量线 圈电阻,电阻为0,?。更换电磁阀后正常。 103 PC200-3 。整机工作 10 分钟后,液压系统温
部件上。 检查回转电磁比例阀。拆开清洗后未发现异常。 检查回转控制阀内的流量补偿阀。发现阀芯已卡 死。取出后去毛刺清洗并安装。故障排除。 120 UHO83-7 。回转和左
行走突然动作全无。操作人员反映无动作时同时听 到“咔”的一声脆响,大约在主泵位置。试机未发 现后泵旋转组件异常,泵出口油管也不振动。初步 判断为变量机构的故障。分解后泵变量机构后,发 现两个变量拨销中的一个断
换新品清洗系统后试机正常。 111 PC200-3 。机主诉左行走突然不动,其余正 常。 经试机,除左行走前后不动外其余正常。 由于该系统的行走操纵为机械式,而铲斗和动臂 的
力与速度正常,故应排除后泵的问题。在试机发现 当猛烈地操纵几次或者支起左行走空旋转并突然操 纵回转动作时,偶尔左行走有动作但很快就消失。 仔细分析液压系统原理图发现当单独操纵左行走 时,其压力油有
后主泵的出口油管抖动、异响。 初步认为主泵故障。为避免故障范围扩大和进一 步污染系统,未试机。 拆下后泵的壳体放油堵,随油液流出大量铜末和 铜块。后泵己损坏。更换新品清洗系统后试机正常
。 115 CAT320 。铲斗和右行走逐渐变慢。 检查发现该机的油温较高,但冷机操作时也同样, 该故障应与工作温度无关。 又发现每次发动机停机时,泵处总有几声“咔咔” 异响
度较高。 经询问,该机自购进后一直高温,特别是夏季, 作业速度和挖掘力下降,严重影响作业效率。 整机检查后,各工作压力正常,该机主泵的主要 部件己更换新品。 液压油散热器已清
理。用手摸散热器的进出油管,发现进口温度较高, 而出口温度较低。说明液压油散热器未工作。对照 原理图,可能是散热器堵塞;也可能是安全阀损坏。 用户反映散热器新近己清洗过。 检查安全阀:该阀位于油箱
逐渐慢、无力。 操纵人员诉述:最初发现发动机油门在中小位置 才能操纵回转,现在必须将发动机油门加大或者将 工作装置运动到行程终点位置回转方可工作。而一 个月前用怠速就能回转作业。 上机试
验,该机的所有动作均较正常慢。检查先导泵出口 压力, ,正常压力为 3 . 14MPa 。调整先导压力安全 阀,无效。 检查先导滤芯发现有大量铝末,确定是先导泵损 坏。经分解先导泵发现壳体扫膛。更
染严重或回油滤芯的质量不好,导致挥油背压过大 滤纸被击破。各个比例电磁阀和高速电磁阀极易卡 住或损坏。此故降即为液压系统污染严重造成。当 污物卡住阀芯时无动作:当偶然的震动使阀芯活动 后动作正常这种情况.下需
全面清洗液压系统和电磁阀。更换新油和各处滤芯。 129 SH200A1 .斗杆突然无动作。 检查发现斗杆被操纵时不但不动,而且操纵动臂 时斗杆油缸有自然下沉现象。此故故障与例 1 相
0-5 。行走跑偏。 试机后仅发现行走一侧跑偏。交换两主泵管后改 为另一侧跑偏,故障在主泵或其变量机构。按常规 调节伺服阀,当试图加大泵流量时,无效;当试图 减小主泵流量时也无效。打开伺服阀上盖,
发现伺服阀内的活塞己锈死。 清洗锈死的活塞和阀体,活动自如后将阀向大流 量调节。纠偏成功。 126 EX200-1 。故障:最早突然无回转,但同时 动动臂或斗杆后铲斗时有回转;后来只有
另据机主反映,有时也出现行走高底速串挡现象。 据此可以初步判断为中央回转接头密封损坏。拆检 发现:各油道油封已成深棕色颗粒状。更换新密封 后,测试行走压力为 35MPa 。试机 2 小时工作正常。
118 SK200-5 。正常作业中,机油压力突然报警。 检查:机油油位正常,机油压力传感器至电脑之 间的线束正常。检测机油压力传感器正常。根据机 载电脑的报警提示,对照维修资料判断,故障原因
可能进入前泵的右行走回路。如果右行走负荷单向 阀有故障,则符合各个故障特征。 拆检:负荷单向阀尾部折断。 当突然操纵回转或斗杆动作时,阀体可能复位, 造成左行走偶尔有动作。更换后正常。
112 PC200-5 。回转和右行走动作的开始及终了冲 击大。试机发现除回转和右行走起制动外,中间运 行过程正常,其余动作也正常。 测试前泵的各个测点数据。其中发现空载高速时 反馈压
缸内。拆检油缸发现导向套已脱离原位,当活塞杆 收回时导向套将有杆腔油口堵住。分析后认为应在 缸头内加一个挡圈,防止导向套移动。是设计缺陷。 108 PC200-3 。一天内出现整机工作极慢。检查
:测试 TVC ,远小于正常值。 正常。检查先导泵出 口管至主泵壳体的滤网,发现已被细面丝堵塞。清 洗后装机正常。 109 EX200-2 。各油缸动作有爬行现象,整机力 量小,系统发热。调整主
。原因为泵的吸收功率大大高于发动机的功率。在 两泵的变量机构上将泵的恒功率曲线重新标定后机 器正常。 106 EX200-1 。回转无力,右行走无力,动臂支 车无力。但同时操纵回转,斗杆或左行走时
动臂支车有力。初步判断 1 号单向阀故障。拆检后 证实。 107 MX8 。铲斗油缸有时空载收回时发动机过载。 经检查铲斗油缸满载挖土时未见异常。经分段测 压,泵和控制阀正常。故障在油
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动行走时才有回转。 经检汽该机至少使用 18000 小时以上。 由故障现象可看出,上泵,控制阀和回转马达无 问题. ,属正常。 ,太低。 由于该机使用多年,各部件的泄漏严重
,无法提高该压力。敌现场只能采取降低制动阀回 位弹簧力的方法。经上述措施处理后回转作业正常。 127 EX200-2 。回转逐渐无力。 试机检查其余各动作均正常。也发现三种油缸运 行到
同,只不过拉缸后主阀杆正巧卡死在中位, 例 45 EX200-3 。有时动臂突然无法放下.若提升 一下动臂则可放下。 该机与此 2 型机一样,通常是动臂保持阀卡住造 成。 1
30 S430 。左右网转突然慢、无力。 经检查除左右回转突然慢,无力外、当机器位于 地而倾斜状态时,上车可自行卜溜。其余动作正常。 据此判断可能系回转马达故障。
换新泵并将安全阀调整正确后故障排除。. 124 EX200-1。突然左行走回转斗杆动臂速度慢。 经测试后泵压力 30MPa ,基本正常。对于如此突 发性的故障考虑为后泵变量机构的可能
性较大。如果是泵本身故障泵出油管应有异常。分 解后泵变量机构:发现恒功率限制的阶梯形调节活 塞被卡在压力最大位置,导致后泵排量最小。 清除异物后装机试验,故障消失。、 125 PC20
泵的流量和系统压力后无效。再试机发现负荷很大 或油缸行程到底时泵的一个出口油管有异常震动。 据此判断为泵内部故障。拆检泵:发现配油盘铜面 剥落严重。 更换有关部件并修复主泵。试机正常。
110 EX200-2 。发现几分钟内主泵出口油管突然强 烈震动并发出异响。 根据经验为主泵故障。拆检发现:后泵的七个柱 塞球头全被强力拉出球窝,其中一个柱塞咬死在缸 体内。后主泵旋转组件报废。更
是机油滤油器堵塞,引起该滤油器上的压力感器报 警。更换机油和该滤油器后故障排除。 119 EX200-2。回转无力。 试机发现回转同时提升动臂或收斗杆到底时回转 略快,但仍感无力。
测试回转马达的工作压力,测试点为控制阀出口。 左右回转时压力均为 11MPa 。但其它执行元件工作 正常,由 EX200-2的系统工作原理分析,说明泵本 身无问题。故障应位于控制阀内或控制该阀流量的
。 检查前泵的变量活塞发现装机状态下,可用手前 后推动变量活塞约 10mm ,而且感觉无阻力。正常 情况下较难推动。拆前泵后可见前泵变量摆架与变 量活塞销的连接处被冲击成椭圆孔,使泵的最大排 量越来
越小,铲斗和右行走逐渐变慢。 同时也发现弹性联轴器上的弹性块损坏。此即为 异响的原因。 将变量摆架与变量活塞销修复后同时更换弹性联 轴器。试机正常。分析:导致每次发动机停车时泵 承受一次
冲击,将前泵的变量连接处破坏。 116 CAT320。铲斗和右行走在几分钟内突然动作极 慢。 测试各压力正常。液压油箱内和前泵壳体未见金 属粉末,初步判断为前泵变量机构故障。拆检前泵 发
现:流量信号反馈压力弹簧及阀套回位弹簧断裂, 使前泵的变量活塞始终处于最小位置。更换新品后 试机正常。 117 EX220-2 。两履带行走无力。 经测量两侧行走压力为 22MPa 。
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