120吨转炉炉倾传动PLC抱闸控制系统应用研究
基于PLC的转炉自动化控制系统的研究与设计

基于PLC的转炉自动化控制系统的研究与设计发表时间:2017-09-06T11:51:44.420Z 来源:《电力设备管理》2017年第7期作者:郑晓萌1 赵云鹏2[导读] 减少了因操作失误而引发重大事故的机率,提高了产量、保证了钢水质量、降低了消耗、延长了炉龄,并取得了显著的经济效益。
1,2:中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司河北秦皇岛 066004摘要:目前,提高产品质量、降低生产成本、节约能源消耗及减少污染排放,已成为国内大多数炼钢企业的当务之急。
国内外经验表明,转炉控制自动化是实现上述要求的重要途径。
本文通过对转炉炼钢系统的工艺流程、控制要求和过程特点的研究,完成了基于PLC的转炉自动化系统的设计,实现了对工艺流程、过程变量、过程参数的实时监控,达到了一定的自动控制水平。
关键词:转炉炼钢;自动化控制系统;PLC;STEP71.概述目前的转炉炼钢主要以氧气顶吹转炉为主。
在转炉生产过程中,自动化已成为提高产量、保证钢水质量、降低消耗、改善操作和延长炉龄的重要手段,转炉自动化系统不仅是转炉现代化的标志,而且是生产必需的装备,是企业能获得重大经济效益并在激烈的市场竞争中立于不败之地的重要措施。
2.转炉自动化控制系统的硬件设计2.1控制系统的硬件组成转炉自动化控制系统如图2-1所示,整个系统由工控机、S7-400 PLC站、S7-300 PLC站及变频控制柜等组成。
各系统之间通讯通过工业以太网和Profibus网完成。
并预留有管理级网络接口。
图2-1 转炉自动化控制系统结构图2.2控制系统实现的功能一、基础自动化基础自动化级控制系统实现的功能如下:氧气总管压力检测。
转炉氧气压力、温度检测。
炉前钢水温度及钢水包钢水温度检测。
转炉倾动控制。
氧枪自动控制。
上料自动控制。
煤气回收风机交流变频调速及其控制等。
由工控机组成的操作显示站主要功能有:数据采集。
数据显示。
包含以下几方面:(1)流程画面;(2)实时趋势及历史趋势画面;(3)报警状态及历史记录等画面;(4)各控制系统的设定值;(5)生产报表打印画面等。
转炉倾动系统电机同步控制研究

Techniques of Automation & Applications | 3转炉倾动系统电机同步控制研究张得涛1,王少军2,杨智利2(1.内蒙古科技大学信息工程学院,内蒙古 包头 014010;2.包钢集团设计研究院,内蒙古 包头 014010)摘 要:本文针对包钢万腾钢铁的120吨转炉倾动系统,系统的介绍了多电机同步控制研究。
文中详细的介绍了基于PROFiBUS 和主从控制实现了转炉倾动系统的总体设计方案、系统组成、网络结构和控制原理。
利用交流变频传动及西门子的主从控制技术,不仅很好的解决了转炉倾动负荷平衡难题,使系统能稳定可靠地运行,而且还减少了设备故障率及排除故障的时间,降低了生产成本。
关键词:变频调速装置;同步控制;SIMOLINK 光纤网;主从控制中图分类号:TP29 文献标识码:B 文章编号:1003-7241(2013)08-0003-03Study of the Motor Synchronous in the Converter Tilting SystemZHANG De-tao, WANG Shao-jun, YANG Zhi-li( 1. Information Engineering College, Inner Mongolia University of Science and Technology, Baotou 014010 China;2. Baotou Steel Group Design and Research Institute, Baotou 014010 China )Abstract: In this paper, aimed at Baotou million proton steel 120 tons converter tilting system, introduces the motor synchronouscontrol research. The paper introduces in detail based on the PROFiBUS and master-slave control realization of converter tilting system’s overall design, system structure, network structure and realizing method. By using AC variable fre-quency drive and Siemens master-slave control technology, not only a good solution to the converter tilting load balancing problem, so that the system can be stable and reliable operation, but also to reduce the rate of equipment failure and troubleshooting time, reduce production costs.Keyword: variable frequency speed control device; synchronized control; SIMOLINK optical network; master slave control收稿日期:2012-10-251 引言转炉的倾动控制作为炼钢车间电气传动控制系统发挥着关键作用。
应用探讨——S120抱闸控制探讨

应用探讨——S120抱闸控制探讨随着S120在工控行业的深入和广泛应用,工程师积累了许多关于调试方面的宝贵经验。
在这里我们将一起探讨一下电机抱闸的控制,希望大家踊跃发言,共同探讨应用案例,分享应用经验,一起解析使用中遇到的问题。
我们将从以下几个方面展开讨论:1、在抱闸装置的打开时间P1216内,装置处于STOP2状态,在此状态下,装置运行在什么状态。
STOP2状态应该是打开抱闸命令开始,经过1216时间结束。
关闭抱闸命令开始到脉冲关闭(P1217)。
在STOP2状态中,装置的ON信号存在,脉冲使能r899.11存在,运行使能信号=0,(r899.2),此时装置的电流和转矩(如果设定值通道强制为1,p1152=1)不受控。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2、速度设定值使能,默认只有在抱闸打开后才释放,如果需要在抱闸打开前输出转矩如何设置,此处需要考虑STOP2状态。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------将p1152改为1后可实现这一功能,可以方便地设置开闸电流门槛的大小。
从实际应用来讲,对于提升类负载,采用“在抱闸打开后再释放速度设定值使能”的方式,当向变频器发出启动信号后,在励磁过程已结束时打开抱闸(开闸电流门槛设置到略高于励磁电流,电机在励磁过程中的励磁电流是大于额定励磁电流的),吊重载时的使用情况也很正常。
如果采用将p1152改为1后,在抱闸打开前就输出转矩的设置,开闸输出转矩的大小要根据实际使用情况逐步调整到合理的值。
120吨LF钢包精炼炉短网及电气控制系统

120吨 LF钢包精炼炉短网及电气控制系统摘要: LF-120t钢包精炼炉采用还原气氛及微正压条件下的电弧加热,三臂式三相电极分别调节。
精炼炉变压器为28MVA,一次电压35KV,二次电压为425V-240V,使用MR调压开关13级有载调压,采用强制油循环水冷。
自动化系统由一套电极调节PLC控制系统和一套LF炉本体PLC控制系统、上料PLC控制系统及两台计算机操作站及工业以太网组成。
在冶炼过程中,需要向炉内输送几十千安的强大电流,这样大的电流就是靠短网输送的。
短网指从变压器二次出线端到电极的载流体的总称。
经多次新品种钢种开发,钢包精炼炉设备运行平稳,满足生产工艺技术需求。
关键词:短网;变压器;PLC1主要功能(1)电弧加热升温(2)钢水成分微调(3)脱硫、脱氧、去气、去除夹杂(4)均匀钢水成分和温度(5)改变夹杂物的形态(6)作为转炉、连铸的缓冲设备,保证转炉、连铸匹配生产。
2作业工序流程钢包吊至钢包车上→连接吹氩管、试气→钢包车开至加热工位→炉盖和电极下落到位→测温取样确定加热制度及成分微调→加渣料及合金料→送电加热精炼→测温取样→炉盖、电极升起→钢包车开出加热工位→喂丝→加保温剂→软吹氩及气洗→断开吹氩管及吊出钢包3短网从变压器二次端头到电极的二次母线设备总称短网。
短网的电参数对精炼炉的正常运行起作决定性的作用,精炼炉的生产率、炉衬寿命、功率损耗及功率因数等在很大程度上都取决于短网的电参数的选择。
短网主要由水冷补偿器、水冷电缆、导电横臂、电极、电极夹持器等部件组成。
3.1短网具有以下特点(1)电流大。
在短网导体中流过几十千安乃至上百千安的强大电流,必将在短网导体四周形成强大的磁场,在短网导体及其四周的钢铁构件中降产生很大的功率损耗,引起发热。
(2)长度短。
整个短网长度,大型炉子不超过20米,由于短网损耗非常大,在设计时,(3)结构复杂。
短网各段导体的结构,形状不同,并联导体根数不同,排列方式也不同,因此,在进行短网的设计时,既要考虑集肤效应和邻近效应的影响,按规定的电流密度选择导体截面,又要注意导体的合理配置,最佳换位,使有效电感尽量减小,各导体电流均衡及各相参数尽量接近。
PLC技术在转炉炼钢自动化系统中的应用研究

PLC技术在转炉炼钢自动化系统中的应用研究发布时间:2022-05-07T05:51:45.788Z 来源:《当代电力文化》2022年2期作者:刘术涛[导读] 采用PLC技术,改变了传统的转炉炼钢自动化系统中只有开关量和单一装置的逻辑控制模式刘术涛(山信软件股份有限公司日照自动化分公司山东日照 276800)摘要:采用PLC技术,改变了传统的转炉炼钢自动化系统中只有开关量和单一装置的逻辑控制模式,提高了操作效率和数据处理能力。
转炉炼钢系统的自动控制系统,通过对系统运行参数进行实时采集,由PLC进行运算、判定,当出现系统出现故障时就会发出警告,从而达到控制决策的目的。
另外,采用编程方式,并与开关量逻辑控制功能相结合,实现了对信息传输的控制。
关键词:PLC技术;转炉炼钢工艺;自动化系统前言随着现代信息技术的飞速发展,自动化系统在各大行业中的地位日益凸显,在此基础上,将PLC技术运用于工业生产,不仅能为整个行业的发展注入源源不断的活力,而且还能有效地降低人力资源的消耗,提高经济水平。
PLC的自动化控制技术已广泛应用于炼钢行业,以达到炼钢过程的智能化和自动化目标。
1.转炉炼钢工艺介绍冶炼散装料由四条传送带将原料从较低的料仓运送到转炉顶部的料仓,在吹炼温度为1700E时,将钢液排入炉后,接着在转炉内吹入氮气,再用溅渣保护炉身,然后向炉前出渣;将钢水倒入钢包后,由吹氩站对钢包顶部吹氩或底部吹氩,再在钢水中添加合金,调整钢水成分;在进入高炉的过程中,烟气不会外泄。
另外,经过对该气体组分的分析,从该转换器出来的烟气可以经该风机室内的一个阀门排出或再循环到该煤气柜。
在钢液注入到炼钢厂的过程中,将烟气从循环泵房中抽离出来。
转炉的主要成分是氧气枪的冷却水,在炉子后面的铁合金系统是用来处理从炉子里加入的合金。
2.转炉炼钢中的自动化问题分析一是氧枪出了问题。
氧枪是氧转炉炼钢的重要设备,其好坏直接影响到转炉炼钢的质量和产量。
120t转炉炼钢电气自动化方案

120t转炉炼钢工程电气自动化方案11.5 电气自动化及仪表11.5.1概述建设120吨氧气顶吹转炉,一台板坯连铸机。
予留一台4机4流方坯连铸机。
11.5.2供配电11.5.2.1供电原则根据就近供电的原则,炼钢厂区设35kV变电所一座(详见35KV 变电所叙述部分),转炉车间的高压电源均来自35kV变电所.依据低压配电深入负荷中心原则,按负荷情况在厂区内分散设变电所和配电设施.35kV变电所以放射式主供炼钢车间变电所、吊车变电所、除尘变电所、水泵房变电所、连铸车间变电所、煤气加压站变电所、OG风机、转炉二次除尘风机、二次除尘风机、地下料仓除尘风机等。
11.5.2.2低压变电所设置根据厂区负荷分配情况,设7座车间变电所。
1).设两台1600 kVA变压器,负责厂房跨的所有吊车供电.2). 在转炉加料跨旁建一转炉车间变电所,其中设两台1250 kVA变压器,负责整个转炉车间低压供电.3). 在二次除尘设两台500 kVA变压器,负责一、二次除尘系统低压供电.4). 在循环水泵房建一低压变电所,设四台1600 kVA变压器,和一台1000 kVA变压器(其中1000 kVA变压器高压电源由厂方提供,用于事故水电源),负责整个转炉及板坯连铸机的水处理系统低压供电;5). 在地下料仓皮带通廊下建一低压变电所,设2台630 kVA变压器,负责地下料仓、污泥脱水间、沉淀池等系统的低压供电; 6). 在连铸跨新建的两台连铸机附近建一低压变电所,设两台1250 kVA变压器,负责两台连铸机低压供电。
7)在煤气加压站附近建一低压变电所,设两台630 kVA变压器,负责煤气加压站及煤气柜的低压供电8)在空压站毗邻建一低压变电所,设两台1250 kVA变压器,负责空压机等的低压供电.该变电所按二期设计.所有的变压器6 kV高压电源均引自35kV变电所。
各个变电所低压负荷如下:11.5.3电气传动11.5.3.1 转炉本体转炉的倾动及氧枪提升均采用交流变频调速装置控制,倾动系统共3套,每个转炉的4台电机分别由4台变频器控制。
120 t转炉倾动失控事故典型案例分析及措施

120 t转炉倾动失控事故典型案例分析及措施摘要:文章结合新疆八一钢铁二炼钢1#120 t转炉倾动失控事故典型案例分析,从逻辑联锁、电气保护、过程状态监控、设备管理等方面,论述保证转炉倾动系统安全运行的具体防范措施。
关键词:失控;程序;网络;角度;联锁加强转炉倾动系统的操作和设备及控制系统的维护以及事故应急响应制度,对于避免倾动异常操作及倾动控制系统失控恶性事故的发生意义重大,文章从一次典型转炉倾动失控事故分析事故防范措施。
1工艺及硬件简述①转炉倾动传动系统由4台交流变频调速电机拖动,4台电动机4点齿合全悬挂形式,通过扭力杆装置进行力矩平衡,4台电动机同步启动运行及制动,根据工艺要求可以在0.13~1.3 rpm之间进行倾动速度调节,转炉倾动可以在±360°旋转运动。
转炉冶炼周期内,主要的倾动过程:兑铁水及加废钢过程、测温取样过程、出钢过程、倒渣过程。
其出钢通过炉后控制台手动操作转炉向炉后倾动,倾动角度由0°逐渐变化-101°,使炉内钢水倒入钢水包后,手动操作转炉向零位倾动并停止在零位,该过程执行时间约5 min,其出钢倾动过程的危险性最大及安全控制要求高。
②倾动控制特点及倾动功能。
重载,倾动转矩大,定位精度高,控制难度大;倾动中工作频率变化大,4台电动机驱动同一负载,要求自动化控制系统的同步性及随动性好;联锁条件多,如与氧枪枪位、倾动托项圈冷却水及OG等系统联锁;高温、高压液体作业危险性大,易造成设备及人身安全事故。
③自动化系统构成。
自动化系统采用美国罗克韦尔PLC,控制器采用1756 L62,I/O采用1756系列,下位软件为RSLogix 5000,上位软件为Intouch等构成,现场过程信号AI/AO,DI/D0输入输出模块完成,现场I/O及编码器通过DriverNET连接到主站PLC,变频器等通过1765-CNBR连接在ControlNET总线上,PLC、服务器、上位监控操作站三者之间采用工业EntheNET总线构成。
转炉炉倾传动系统优化与应用

目
生故 障 。在摇 炉过 程 中 , 转炉 炉倾 系统运 行 不稳定 ,
转炉起 制 动尤其 是 制 动 过程 存 在着 冲击 大 和 振 动 大等 问题 , 导致 前后更 换 了 9台一次 减 速 机 、 1台二 次减 速机 和 1 套 扭 力杆 系统 。更换 的 主要原 因是 减 速机低 速 轴断裂 、 减 速 机 齿 轮 轮 齿 断裂 和 扭 力 杆 地 脚 螺栓 剪 断等 问题 。 山钢 集 团莱芜 分公 司特 钢事业 部采用 先 进应变 仪 、 数据采 集及 分 析系 统对 1 ~3号 转炉 进行 实时检 测 , 取 得 了丰 富 的测 试 数 据 与 现 场 工作参 l Co r p o r a t i o n L t d . , L a i wu 2 7 1 1 0 4, Ch i n a ) Ab s t r a c t :L a i wu s t e e l c o n v e r t e r t i l t i n g s y s t e m d e s i g n wa s r e l a t i v e l y b a c k wa r d ,s o f u r n a c e t i l t i n g me c h a n i c a l s y s t e m i s f r e q u e n t i n f a u l t ,a n d s e r i o u s l y r e s t r i c t s t h e n o r ma l p r o d u c t i o n .B y o p t i mi z i n g t h e s y s t e m wi t h o u t i n c r e a s i n g t h e h a r d wa r e 。
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前 言
莱钢银 山型钢炼钢厂 1 #~3 #1 2 0 吨转炉 自2 0 0 4 年投产以来, 转炉在摇炉过程中, 炉倾系统运行不稳定 , 转炉起制动 , 尤其是制动 过程 , 长期存在着冲击大 、 振动大的问题 , 经常造成一 次减速机箱体 联接螺栓和二次减速 机箱体联接螺栓松动 、 断裂 。 炼钢厂每年都需 要投入大量的人力和资金, 用于维护转炉炉倾减速机 系统 , 对正常 的生产组织和成本 控制造成不利影响。 目前必须保障现系统稳定运 行 的同时还 要为将来生产能力扩大等考虑 , 因此有必要对 目前的 1 #~3 #1 2 0 T转炉炉倾传动系统进行系统分析和研究 , 制定切实 可行的改进措施 , 减少炉倾 系统运行过程特别是起动一 制动过程中 的异常载荷冲击 , 保证炉倾系统的长期安全稳定的运行 。
1 炉 倾传 动 系统校 核
力能参 数包括耳轴倾动力矩及 扭力杆倾动力矩及其相应的冲 击载荷 。 其测试均采用在轴表面焊接 电阻应变 片的方 式来进行 。 焊 接电阻应变片时采用全桥方式 , 扭转应变信号通过应变仪和信号接 口箱后 , 进入计算机进行采样记录。 同时, 为了获得倾动力矩与转角 的关系 , 从转炉控制系统 引入倾 角信号 。
应 用 研 究
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1 2 0 吨转炉炉倾传动 P L C抱闸控制系统应用研究
王 民
( 山 东钢铁 莱 芜分 公 司设备 检修 中心 山 东莱芜 2 7 1 1 0 4 )
摘要 : 通过对 1 2 0 T 转 炉炉倾 故障 的研 究及改 造, 在 不增加投 资的情 况下最终 实现 了零速 满力矩制 动的控制要 求, 该技 术具 有较强的先 进性和 实 用性 , 且没 有应 用先例, 为各钢 厂分析 炉倾 系统故 障提供 了一 种分析 、 确诊故 障源 的有效 手段 , 改进 措施 的制 定与 实施 值得存 在类似 炉倾故 障 的其 他钢 厂借 鉴和应 用, 特别是 在老 系统 中, 可以以 最小的 成本代 价取得理 想 的效果, 因此该 技术 具有推 广价值 。
转炉炉倾变频控制系统原设计仅有变 频器 电流 内反馈 闭环控 制, 电机抗扰稳速性能差, 造成炉倾转动不平稳, 是炉倾减速机产生 剧烈晃动 的原因之一。 国内同行如天铁集团1 8 转炉采用的是带编 码器速度反馈的速度 闭环控 制, 其每 台电机通过编码器将速度反馈 给变频器 , 当负载变化影响 电机转速时 , 变频器能够很好的调整输 出, 保持电机恒速, 使 电机具有 良好的抗扰稳速性能。 但 目前我厂的 现状是 , 电机未设计编码器接手 , 安装编码器必须全部更换新 电机, 而且型钢炼钢厂建设时未严格按照变频器E MC 导则进行设计施工 , 电机距变频器距离长 , 信号线、 电机线混放且接地系统不完善, 改造 使用编码器速度反馈可能存在强烈的信号干扰, 埋有更大的事故 隐 患, 因此采用待编码器反馈的速度闭环控制不适合在我厂应用。 经过 反复研究变频器功能图, 结合现场实测 , 在输出频率5 HZ 以上时变频 器内部检测的速度反馈值与实际电机速度差别不大 , 完全可以用变 频器 自身检测的速度反馈代替编码器速度反馈 , 实现速度 内反馈闭 环控制 。 因现场基本用不到5 HZ 以下的运行频率, 速度内反馈闭环控 制完全可以代替速度外反馈闭环控制 , 且实际应用效果 良好 。 2 . 2炉倾抱 闸控 制程 序优 化 重新设计P L C 抱闸控制程序 , 要求抱 闸得电条件为一主两从变 频器抱闸打开信号输 出; 抱闸失 电条件为~主两从变频器抱 闸打开 信号取消或有停止信号后P L C 延时3 s 强制抱 闸失 电。 程序修改后抱 闸动作条件全部交给变频器分析判断, 为提 高系统可靠性, 变频器 控制抱 闸信号未直接控制抱 闸接触器动作 , 而是首先接入P L C, 经 过P L C 分析必要条件满足后再输出控制抱闸接触器 。 P L C 保留紧急 情 况下急停功能和变频器停止后延时3 s 强制抱闸失电功能, 确保在 异常情 况下抱闸可靠抱死。
1 . 1空 炉 力 矩 测 试
空炉摇炉摇炉试验 的目的是为了确定零力矩的位置, 试验开始 时转炉从1 8 1 。 转动到- 1 4 2 。 , 再转 回1 8 1 。 。 经测试可知摇炉力矩最大 值为 1 2 5 t * m。 ( 如 图1 ) 1 . 2 出钢 力 矩 测 试 3 #炉倾动力矩测试时间为2 0 0 8 年5 月, 监测范围为8 炉数据。 转 炉量在 1 5 3 t -1 5 6 t 范围内波动。 典型 出钢过程 转炉倾动力矩测试实 2 . 3 设置合适的变频器抱闸控制参数, 并调试满足设备平稳 测 曲线及倾动力矩 随角度 的变化情况如 下左 图所示 。 显然, 由于情 况过程 中存在起制动 及加减速操作 , 数 , 阀值力矩值必须设置准确, 既要杜绝 力矩曲线必须经过回归以后才能得到。 下右图中回归曲线的峰值 即 各个位置转炉启动发生点头还要保证启动无冲击 , 经过反复调试选 为倾动 力矩的最大值 。 ( 如 图2 ) 择力矩 阀值为5 % 额定值 , 延时时间为0 S ; 制动 : 阀值选择速度参数 , 2优 化措 施 理 想状 况下 速 度 阀值 为零 速 , 但考 虑 抱 闸制 动 过程 有 时 间 , 速 度 降 2 . 1变频 器 闭 环 控 制 改 造 落时力矩要保持满力矩防止下滑 , 因此速度 阀值 的设定必须慎重 , 经过反复试验和分析历史 曲线 , 选择速度 阀值为7 % 额定值 , 可以保 证制动轮停止 的同时抱 闸可靠抱死 。 3结语
应用西门子矢量型变频器基本实现了零速满力矩制动 , 实际应 用效果 良好 。 改变四台变频器主从 同步静态设置为P L C 控制字动态 调整 , 消除主从控制在 制动减速期间的控制缺陷 , 达到减速机平稳 制动 的目的。 研究应用变 频器速度 内反馈代替编码器速度反馈 , 在 5 HZ 以上的频率 区间实现可靠的速度闭环控制 , 提高电机抗扰稳速 性能, 使炉倾转动更加平稳 。 改变模拟量操纵杆 单一控制调速的缺 陷, 根据工艺要求设计三个 自动变速区间, 结合P L C 智能判断功能 , 使炉倾操作 简单且人性化 , 同时消除炉倾运动期间频繁变速给减速 机带来的冲击载荷。 采用该技术改造后 , 炉倾制动十分平稳 , 高速制 动现象彻底 消除, 而且启制动时机 得到 明显改善 , 减速机晃动现象 明显减轻 , 炉子可以平 稳启 制动 , 应用效果 良好 。 参考文献 [ 1 ] 潘紫微. 2 9 5 t 氧 气顶吹转炉倾动机构传 动系统性能测试 与分析 [ J ] . 重型机械。 2 0 0 2 ( 6 ) .