燃气转子位移优化系统(RDS)故障处理
天然气管道自动化仪表常见故障分析及处理

天然气管道自动化仪表常见故障分析及处理管道自动化仪表是化工行业中普遍应用的工具,其在生产中起到非常重要的作用。
然而,在使用中不可避免地会出现各种故障,因此对于管道自动化仪表常见故障的分析和处理非常重要。
一、常见故障及处理方法1. 信号传输或接收问题信号传输或接收问题是管道自动化仪表常见的故障之一,如传输延迟、信号丢失、接收故障等。
这些问题的根本原因可能是电气故障,也可能是机械故障。
在解决此类故障之前,我们必须先确定故障是由哪个部分引起的。
我们可以通过更换电缆、检查信号线路、重新连接端口、更换传感器等方法来解决这些问题。
2. 供电故障管道自动化仪表的供电故障将导致其无法正常工作。
例如,在使用带有电容器的仪表时,当电源故障时,电容器会储存能量并继续运转一段时间。
解决这种故障的最好方法是使用专门设计的电源。
除此之外,还要在发生供电故障时,尽快联系售后服务商,并加强常规维护和电源检查。
3. 测量误差测量误差是管道自动化仪表的常见故障之一,可能会导致关键参数的失控和性能下降。
这类故障的原因可能是过度灰化、普通磨损、传感器或转换器失效等。
为了避免此类故障,我们应遵守操作规程并检查并替换老化的部件。
促进清洁和维修的过程也可以减少故障的发生。
4. 机械故障管道自动化仪表的机械故障包括阻塞、机械损坏、转子堵塞、腐蚀等。
这些故障可能会导致流量变化、测量误差和降低系统可靠性。
在处理这些故障时,我们应遵守操作规程并进行定期的机械维护和检查。
二、维护管道自动化仪表的方法在使用自动化仪表前,必须仔细阅读操作手册并详细了解其工作原理和正确使用方法。
需要对其进行定期日常维护,标准化维修和升级改造。
1. 保持清洁仪表及其周围应保持清洁、无灰尘和杂物。
必要时使用吸尘设备进行清洁,同时避免使用水。
2. 正确安装和使用仪表应安装在干燥整洁的场所,避免日晒雨淋。
操作时要正确、轻柔、慢速地操作扳手、开关和旋钮等。
3. 定期检查维护对于管道自动化仪表的电气、机械和软件部分,其不同的部件有不同的维护周期。
燃气售后维修计划中的故障排查与解决策略

燃气售后维修计划中的故障排查与解决策略在燃气售后维修计划中,故障排查与解决策略是非常重要的一部分,它直接关系到用户对燃气设备的使用体验和维修服务的质量。
为了确保顺利解决故障并提供高效的维修服务,我们需要从故障排查的基本原则、常见故障和相应的解决策略,以及维修人员的技能培训等方面进行全面的讨论与规划。
一、故障排查的基本原则故障排查是在故障发生后,通过观察、测试和分析等手段,找出导致问题的原因,进而提出解决方案的过程。
在燃气售后维修计划中,我们需要遵循以下基本原则:1. 排除简单故障:首先检查设备是否受损或停电等情况,确保故障不是由于一些常见的问题引起的。
2. 逐步深入排查:根据设备的工作原理和故障现象,逐步深入排查,从外部到内部,从容易发生故障的部位开始排查。
3. 辨别主次:通过观察与测试,判断故障的主次关系,解决主要问题,避免因次要问题而耽误解决主要问题。
4. 实际操作:在排查中,要依靠实际的操作和经验来判断和解决故障,同时结合相关文档和参考资料。
二、常见故障及解决策略在燃气设备的售后维修中,常见故障包括燃烧不正常、点火失败、供气不足、加热不达标等。
下面将针对这些故障逐一介绍相应的解决策略:1. 燃烧不正常:当燃气设备燃烧不正常时,我们需要首先检查燃气供应是否正常,如供气管路是否被堵塞、气阀是否正常开启等。
如果供气正常,可以通过调整气阀和混合器来确保燃烧器正常运行。
同时,还需检查燃烧器的清洁情况,清除燃烧室内的杂物。
2. 点火失败:点火失败可能是由于电极老化、电极间距过大或过小、高压点火器故障等原因引起的。
当点火失败时,首先检查电源是否正常供电,然后检查电极的状态和间距是否符合要求。
如发现电极老化或间距过大,应及时更换或调整。
如果以上检查都正常,还需检查高压点火器是否工作正常。
3. 供气不足:供气不足可能是由于燃气管道堵塞、减压阀故障或供气压力不稳定等原因引起的。
当供气不足时,首先检查管线是否堵塞,清除堵塞物。
燃气系统故障预案

燃气系统故障预案一、引言燃气系统是现代城市基础设施的重要组成部分,对于保障城市居民的生活质量和企业的正常运营具有重要意义。
然而,由于燃气系统的复杂性和多样性,故障时有发生。
为了确保燃气系统的安全、稳定运行,制定一套有效的故障预案至关重要。
本预案旨在提供一套针对燃气系统故障的应对措施,以确保在故障发生时能够迅速、有效地进行处置。
二、故障类型与原因燃气系统可能出现的故障类型主要包括泄漏、燃烧异常、设备故障等。
泄漏可能是由于管道老化、腐蚀、连接处松动等原因导致;燃烧异常可能是由于燃气成分不纯、燃烧器故障等原因引起;设备故障则可能涉及燃气表、阀门、调压器等部件。
三、故障预案1. 泄漏故障预案(1)发现泄漏后,应立即关闭相关阀门,切断气源。
(2)迅速疏散泄漏区域的人员,确保人员安全。
(3)立即联系燃气公司或专业维修人员进行处理。
(4)在处理过程中,应保持通风良好,避免明火和静电。
2. 燃烧异常故障预案(1)发现燃烧异常后,应立即关闭燃气阀门,停止燃烧器工作。
(2)检查燃气成分是否纯正,如有问题应及时更换燃气。
(3)检查燃烧器是否正常工作,如有故障应及时维修或更换。
(4)在处理过程中,应保持通风良好,避免明火和静电。
3. 设备故障预案(1)发现设备故障后,应立即关闭相关阀门,切断气源。
(2)检查故障设备,确定故障原因和部位。
(3)如设备损坏严重,应立即联系专业维修人员进行更换或维修。
(4)在处理过程中,应保持通风良好,避免明火和静电。
四、应急处理措施1. 在故障发生时,应迅速启动应急处理程序,组织专业人员进行处置。
2. 在处置过程中,应保持通讯畅通,及时向上级领导报告进展情况。
3. 如故障可能对人员安全造成威胁,应立即组织人员疏散。
4. 在处置结束后,应对现场进行清理和检查,确保燃气系统恢复正常运行。
五、预防措施1. 加强燃气设备的日常巡检和维护,及时发现并处理潜在的故障隐患。
2. 定期对燃气设备进行安全评估和检测,确保设备安全性能达标。
供气系统故障与恢复

供气系统的运行原理
01 气源产气
气源设备产生气体。
02 输配与调度
通过管网将气体输送到用户,并使用调压装置调 节压力以满足用户需求。
03 监控与安全
通过监控与安全装置实时监测供气系统运行状态 ,确保安全稳定运行。
02
供气系统故障类型及原因
管道泄漏
确定故障原因
迅速查明故障原因,以便采取针对性的恢复措 施。
启动备用设备
在确定故障原因后,应尽快切换到备用设备,以保障供气服务的正常运行。
备用设备切换
备用设备准备
01
为应对供气系统故障,应提前准备备用设备,并进行定期维护
和检查。
快速切换
02
在故障发生时,能够迅速将备用设备切换到工作状态,以最短
时间恢复供气服务。
02
恢复措施
03
恢复效果
某城市燃气供应系统因设备故障导致 燃气供应中断,影响居民和商业用户 用气。
立即启动应急预案,组织抢修队伍对 故障设备进行抢修,同时协调周边城 市的燃气供应商紧急调运液化天然气 (LNG)作为补充能源。
抢修队伍迅速完成设备修复工作, LNG补充能源及时到位,燃气供应恢 复正常,居民和商业用户用气未受影 响。
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管道。
调压装置
调节气体压力气系统运 行状态和保障安全运 行的设备,如压力表
、安全阀等。
供气系统的功能
01 提供居民和工业用气
满足人们日常生活和工业生产过程中的用气需求 。
02 输配与调度
将气体从气源输送到用户,并根据需求进行调度 。
03 保障安全
供气系统故障与恢复
燃气设备的故障排查与解决

燃气设备的故障排查与解决燃气设备是现代生活中必不可少的家用电器,它可以为我们提供温暖和烹饪等服务。
但是,在日常使用中,由于各种原因,燃气设备可能会出现各种故障,给我们的生活带来不便。
因此,了解燃气设备的故障排查与解决方法是非常重要的。
一、点火不正常的故障排查与解决首先,我们来看一下燃气设备点火不正常的故障。
当我们打开燃气设备的开关时,如果设备无法点火或点火不均匀,就意味着可能存在故障。
这时,我们可以先检查燃气管道是否堵塞,然后检查火花塞是否磨损,最后可以检查点火开关是否故障,如果有问题需要及时更换或修理。
二、燃气不足的故障排查与解决另外,燃气设备使用过程中出现燃气不足的情况也是比较常见的故障。
这时,我们可以检查燃气管道是否有漏气现象,若没有,则可以检查燃气阀门是否打开,如果燃气阀门打开,还是没有燃气输出,可能是燃气阀门损坏或管道阻塞,需要及时维修或更换。
三、火焰不稳定的故障排查与解决此外,燃气设备使用时火焰不稳定也是比较常见的故障。
火焰不稳定可能是由于燃烧室内积碳导致的,这时我们可以进行清洁燃烧室。
另外,火焰不稳定还可能是由于燃气管道堵塞或火焰塞子不干净所致,需要及时清洁或更换。
四、燃气设备过热的故障排查与解决燃气设备在使用过程中,如果发现设备过热,也需要及时排查和解决。
过热可能是由于散热不良导致的,这时可以检查设备周围是否有堵塞,清洁设备周围的灰尘和杂物。
另外,过热还可能是由于机械部件损坏导致的,需要及时更换维修。
五、燃气设备有异味的故障排查与解决燃气设备使用时出现异味也是比较常见的故障。
异味可能是由于燃气泄漏导致的,这时我们需要及时关闭燃气阀门,通风换气,并联系专业维修人员进行处理。
另外,异味还可能是由于燃烧不完全导致的,需要检查燃烧室是否清洁,保证燃气完全燃烧。
六、燃气设备无法启动的故障排查与解决如果燃气设备无法启动,可能是由于电源故障或内部电路损坏导致的。
这时我们可以检查电源线是否接触不良,是否插头有损伤,如果电源无问题,还无法启动,可能是内部电路故障,需要专业维修人员进行处理。
天然气管道自动化仪表常见故障分析及处理

天然气管道自动化仪表常见故障分析及处理天然气是一种重要的能源资源,广泛应用于工业生产、生活供暖等领域。
随着天然气管道网络的建设和运营,天然气管道自动化仪表在其中扮演着重要角色。
由于天然气管道运行环境的复杂性,自动化仪表在使用过程中也会出现各种故障,给管道运营和安全带来一定影响。
本文将针对天然气管道自动化仪表常见故障进行分析,并提出相应的处理方法,以提高天然气管道的安全和稳定运行。
一、传感器故障1. 问题描述:传感器是自动化仪表中的重要元件,用于感知管道内的压力、温度等参数,并将这些参数转换成电信号输出。
传感器在使用过程中可能会出现故障,导致参数检测不准确或无法输出信号。
2. 故障分析:传感器故障的原因主要有:传感器老化、受损、连接线路故障等。
环境因素也会影响传感器的性能,比如温度过高或过低、湿度过大等都会对传感器造成一定影响。
3. 处理方法:对于传感器故障,首先需要对传感器进行检测和维护,确保其正常工作。
可以优化传感器的安装位置,采取防护措施,避免受到环境因素的影响。
定期对传感器进行校准和更换,也是避免传感器故障的重要方法。
二、阀门故障阀门在天然气管道中起到控制气流的作用,保障管道的安全和稳定运行。
阀门可能会出现堵塞、卡滞、密封不严等故障,导致管道无法正常控制气流。
阀门故障的原因主要有:阀门内部结构受损、阀门堵塞、阀门电磁阀故障等。
在长时间运行过程中,阀门会受到气体腐蚀和磨损,导致阀门密封性能下降。
对于阀门故障,需要定期对阀门进行检测和维护,确保其内部结构完好,清除堵塞物质,并进行密封性能测试。
安装阀门位置应合理,避免受到外力作用,减少阀门的损伤。
对于严重故障的阀门,需要及时更换或修复。
三、控制系统故障天然气管道自动化仪表的控制系统起着决定性作用,它负责监测管道运行状态、控制阀门开关等。
但控制系统可能会出现程序错误、通信故障、电源故障等问题,导致管道运行不受控制。
控制系统故障的原因主要有:控制程序错误、控制器通信线路故障、电源供电不稳定等。
天然气调压器系统的故障分析及排除

天然气调压器系统的故障分析及排除一、系统的故障分析及排除调压系统出现故障一般情况分为:放散阀放散、调压器下游没有气体通过、调压器出口压力下降、调压器出口压力上升、调压器内部放散等五个方面。
1、放散阀放散,分析有三种原因:(1) 放散阀弹簧压力降低,排除方法:打开放散护盖,用专用扳手套在放散弹簧压盖上,顺时针旋转至放散停止。
(2) 放散阀弹簧断裂,排除方法:打开放散护盖及压盖,更换弹簧。
(3) 出口压力升高,排除方法:调节主调器弹簧压力,使其降到系统设定值。
二、直接作用式调压器故障分析及排除:2、调压器下游没有气体通过,分析有三种原因:(1) 可能进气口气体流量不足。
排除方法:查找上游气源供气不足原因,并排除之。
(2) 可能进气口过滤器堵塞。
排除方法:吹扫过滤器滤芯或更换滤芯(一般滤芯有两种材质,一种是金属丝结构,可重复使用,另一种是纸滤芯,为一次性使用),重新安装后必须进行气密试验,确保密封部位无泄漏。
(3) 可能切断。
排除方法:重新复位(旋下切断阀护盖,以其内螺纹旋在阀柱上向外拉,直到球承咬合)。
3、调压器出口压力下降,分析有四种原因:(1) 可能进气口气体流量不足。
排除方法:查找上游气源供气不足原因,并排除之。
(2) 可能进气口过滤器堵塞。
排除方法:吹扫过滤器滤芯或更换滤芯,重新安装后必须进行气密试验,确保密封部位无泄漏。
(3) 需气量超过调压器本身的供气量,排除方法:降低需气量或更换为相应供气量的调压器。
(4) 调压器压力弹簧断裂,排除方法:打开调压器弹簧压盖,更换同编号新簧。
4、调压器出口压力升高,分析有三种原因(1) 在长时间的气流冲击下,调压器阀封垫或阀座难免有所损耗。
排除方法:拆开调压器阀座部位,更换新封垫或阀座。
(2) 由于气质中带有一些微小的颗粒杂质或灰尘,调压器阀封垫可能会堆积滔物。
排除方法:拆开调压器阀封垫部位,进行吹扫。
同时检查过滤器滤芯是否破损,如果破损,请更换同编号滤芯。
燃气调压器常见故障及解决办法

燃气调压器常见故障及解决方法燃气调压器常见故障及解决方法燃气调压器或煤气调压器也称燃气调压阀或燃气减压阀、自然气调压器、自然气减压阀、自然气调压阀,并分为:RTJ—SQ燃气调压器、RTJ—FK自力式燃气调压器、RTJ—DK型燃气调压器、RTJ—E型燃气调压器、RTJ—NL型燃气调压器、RTJ—GK型燃气调压器、RTJ—M燃气调压器、RTZ—G型燃气调压器、RTZ—B型高压管道液化气调压器、RTZ—F型燃气调压器、RTZ—K型直燃式燃气调压器、RTZ—D型燃气调压器、RTZ—H型燃气调压器、RTZ—KII型燃气调压器、RTZ—C型快速反应燃气调压器、RTZ—GQ型燃气调压器、RTZ—DQ型燃气调压器、RTZ—Q切断式燃气调压器、RTZ—FQ型燃气调压器等。
适用于自然气、煤气、石油液化气、瓦斯气、空气及其它无腐蚀性气体。
广泛应用于自然气调压、厨房供气调压、直燃机组、燃气锅炉、城市燃气、人工煤气、工业炉窑、小区供气及大型窑炉减压稳定使用。
1、雷诺式调压器及其常见故障(1)主调压器堵塞。
由于焦炉煤气中含有焦油雾和腐蚀性气体,易使主调压器和阀口垫片造成腐蚀。
阀体表面因腐蚀而变得粗糙,这为焦油的滞留供应了条件,易造成主阀口关闭,压力上升,中压帮忙调压器和低压帮忙调压器的关闭压力也随之上升,造成调压器主阀关闭不严,严峻时会造成中压燃气进入用户。
在冬季,焦炉煤气的出厂温度约70℃,经长距离输送后温度下降较快,在调压器内凝集出类霜雪状茶结晶体,造成主阀口严峻关闭不严,同时中压帮忙调压器茶堵塞严峻。
低压帮忙调压器有蔡堵时,压力平衡器膜下压力过低,造成切断阀的导向座积有大量蔡,使切断阀口关闭不严,从而造成中压燃气进户。
(2)中压帮忙调压器的故障现象。
中压帮忙调压器的阀口极易被堵塞,随着萘结晶的急剧加添,阀口被堵,中压燃气不能按需要进入压力平衡器,压力平衡器皮膜下方的压力降低,杠杆受平衡块的重力作用而下移,致使主调压器阀口开大,形成超压送气,严峻影响供气平安。
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燃气转子位移优化系统(RDS)故障处理
摘要:结合安萨尔多AE94.3A燃气轮机组正常运行时,当燃机转子沿逆气流
方向移动后,可以提高燃机效率和出力,此举会减小透平动叶与缸体之间的间隙
而增大压气机动叶与缸体的间隙,两种结果的总体效果是提高了燃机效率和出力,大约在2~5MW。
关键词:燃气电厂;快速响应;RDS系统
前言
燃机具有启停快、调峰能力强、效率高等特点使其兼具电网调峰作用优势。
基于上述研究背景,本文针对机组现有设备与运行模式,深度分析燃机运行过程
中故障原因、处理,提高燃机效率,为国内相似燃机事故处理提供经验。
1、设备概述
RDS系统可以控制燃机轴向间隙。
通过液压间隙优化,透平叶片间隙会变小,压气机叶片的间隙则变大,进而增加燃机的效率和出力。
RDS系统由2*100%油泵、两个囊式蓄能器、RDS控制模块和附属仪表组成,工作介质是润滑油,油源从润
滑油供油母管来,,通过RDS油泵(根据系统配置)加压到RDS 系统在
160~180bar 压力之间运行,然后通过蓄压器、电磁阀、分配管路供至压气机轴
承腔室中,回油到润滑油箱。
除了RDS启动阶段泵进行测试外,正常运行期间只
有一台泵间歇运行配合蓄能器维持系统压力。
泵组通过设定主辅设备,当运行泵
出现故障时自动切换。
2、设备运行方式
(1)RDS保护定值
内容KKS码
报警定
值
保护定
值
备注
RDS 系统造成燃机跳闸保护
MBA10CG901-XH02
MBA10CG901-XH51
MBA53CP101/102/103/104/1
05/106
转速大
于4赫兹,
RDS在正推或
者副推位置,
正推和副推压
力都大于
10Bar,延迟
10s MBA10CG901-XH51
转速大
于4赫兹,非
冲洗顺控的情
况下,暖机时
间未到或IGV
开度小于4%,
轴不在副推位
置
MBA53CP101/102/105
正推三
点全坏,或偏
差大于20bar
(2/3)
MBA53CP103/104/106
副推三
点全坏,或偏
差大于20bar
(2/3)
MBA10CG901XQ01
轴位移两点全坏跳机(TSI或质量判断),暖机时间未到或IGV开度小于4%
MBA53CP103/104/106
副推侧
压力大于
230bar,延迟
10s
(2/3)
RDS 系统造成燃机自动停机保护MBA53CP103
MBA53CP104
MBA53CP106
副推压
力<150bar
RDS副推腔室压
力低RDS由正推转向副
推,18秒后启动副推压
力监视,监视时间为10
秒,在10秒内副推压
力未达到150bar,触发
停顺控
(2)燃机在启动过程中,燃机负荷≥120MW后,RDS启动顺控流程
(3)燃机在停
机过程中,燃机负
荷≤90MW后,RDS
启动顺控流程
3、设备故障原
因分析
(1)故障现象:
燃机在停机过程中
发现RDS副推起压
全过程需时间30S,大于自动停机定值28S,起压时间较慢。
(2)故障分析:本次分析通过五个方面查找问题,一是RDS油泵出口压力
偏低或者出口滤网堵塞;二是燃机副推管路不通;三是之前曾发现RDS蓄能器N2
压力低于10MPa偏低;四是副推回油电磁阀内漏或者关闭过慢;五是副推进油电
磁阀开度不足或者打开过慢;六是副推供油逆止阀、节流阀、溢流阀故障。
对停机过程中RDS油泵启动后参数进行分析,RDS油泵出口压力、滤网正常,无报警,排除了RDS油泵出口压力偏低或者出口滤网堵塞现象。
机组停运后对RDS储能器N2压力测量在9MPa,满足现场需求。
对副推进、回油电磁阀进行了更换,并且在更换新电磁阀后进行了试验和副
推管理冲洗,副推建压时间30-50S之间,仍然不满足要求。
机组备用下试验副推进油逆止阀、溢流阀正常,对节流阀进行压力调整发现
供油压力不足,判断为RDS副推供油节流阀调节能力不足,供油流量减少导致副
推起压慢。
由于该备件不属于常备的备品备件,属于进口设备,生产周期过程,
在缺少RDS系统运行的情况下,为保证机组在RDS在副推下安全稳定运行,特制
定以下临时措施:
a.机组启动后一直保持RDS在副推位置。
副推腔室12h定期冲洗时,能够保
证腔室压力在150bar以上。
b.热工专业负责将RDS副推倒至正推投运按钮“RDS SYSTEM SELECTOR"强制为”OFF“。
c.燃机正常运行时,运行人员监视副推腔室压力在210bar以下,若达到
210bar检查副推回油电磁阀开启,卸掉副推腔室部分油将副推腔室压力降低后关闭。
(6)故障处理后试验
燃机RDS节流阀更换后进行调整试验情况,RDS副推-主推:转子到位6S;
建压9S;从电磁阀动作到建压14S小于18S合格; RDS主推-副推:转子到位6S;建压7S;从电磁阀动作到建压10S小于18S合格;RDS主副推自动冲洗正常。
结束语
随着燃机的快速发展,国外技术封锁,需要通过我们不断努力,提高设备运
行过程各参数的分析判断能力,提高技能水平。
本文只是对RDS运行中不常发生
的设备故障进行了分析、处理,如有不足敬请批评指正!
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