一起110kV线路保护重合闸误动作事故分析及措施_吕庭钦

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110kV线路保护误动跳闸事故的案例分析

110kV线路保护误动跳闸事故的案例分析
2 :0 0 5 ,运 行 人 员 切 换 厂 用 电 由外 来 变 供 电正 常 。
许手合 加速标志 ;③保护启动 ;④距离保护 I 段 I I 动作 。分析这 4 个条件 :
()现 场查 看 定值 单 ,手合 加速 控 制字在 投入 1 位 ,条件 ①满 足 。
()定值单无流定值整定 72 2 .2 A;检查保护装
确 保胶 带包缠 后 的粘合 密封质 量 。
2 朱德恒 ,严
璋 .高 电压绝缘 [ .北 京 :清华大学出 M】
()处理好绝缘表面。剥削外护套、绝缘屏蔽 4
层 、半 导体 层 时要细 心 ,不得 伤及半 导 体层和 主 绝
版社 ,19 . 9 2 3 L T 2 一19 .交 流 电气 装置的过 电压 保护和 绝缘 D / 6 O 9 7
置时发现 ,当断路器实际在合闸位置时,保护装置
跳 、合 位 开入均 闭合 。对 回路进 行 了检查 ,发现 断 路器 控制 回路 中防跳 继 电器 采 用的是 断路器 本 体 防
手合加速保护误动所致。
3 暴露出的问题
( 1 )定值单管理制度执行不严 , 现场管理松散。
()装 置定 期巡 视 流于 形 式 ,未及 时 发现 开入 2 量 异常 现象 。
l0 V线路保 护动作跳闸是 由于距离手合加速动 1 k
作 而 引起 。
手 合加速 原理 框图 ( 图 1 显示手合加速动 见 )
作跳 闸有 4 条件 :①手合 加速 控制 字投入 ;②允 个
报 “ 线路保护动作” ,线路断路器变位 ,保护装置 显示 “ 突变量启动” 手合加速动作跳闸” 故障 、“ 、“ 录波启动”告警 ,直流系统蜂呜告警 ,2 号机组甩 负荷至空载,厂用 电消失 ,10k 1 V线路 电压正常 。

110kV主变差动保护误动作事故分析

110kV主变差动保护误动作事故分析

生 区外故 障时造成 差动 电流 大干定值引起误 动作。进 一步检查 电流 二次 回路,确定 事故原 因为并联接入 电流
互感器二次 回路 的过 电压保护器误动作对差动保护桥开关 B相 电流产生分流 。本次事故对变 电二次基建 、检修 、
运维等 电力生产环节具有一定警示作用。
关键词 :主变差动保护 ;误 动作 ;过 电压保护器
方式如图 l所示。
l号 主变差 动保护型 号 为 SAT33,2016年 3月
1.2 跳 闸经 过
投运。变压器 连接组 别为 Ydl 1,电流回路采用 全星
201 7年 4月 l 1日 1 9:03:l 8.61 8,该站 1号 主 形接 线方式 ,03、O0、1 1开 关 的 TA回路 分别接 人
图 1事 故 前 的 运 行 方 式
1.1 事故前运 行方式
检查站内其他保护装置时 ,发现同一时刻 10 kV
某 1 l0 kV变 电站 有 2台主变 ,l10 kV高压 侧 景 苑线 36开 关发生过流 l段保护 动作跳闸 ,故 障电
2回进 线 ,采用 单母 线分 段 内桥 式接 线 ,10 kV低 流为 A相 83 A,C相 13 A,说明 l号主变差动保护
I B相差动 电流为 4.0l A,差流大于差动启动定值 影部分为动作区 ,,d州 以上为差动速断保护动作区 ,
’ 1 8 Ao
其他为 比率差动保护动作区 。
羞柑雹囊化 2。『8年第3期总笫37。期
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中图分类号 :TM774
电流 差 动 保护 由于 其 原理 简单 、动 作 可 靠 而

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案近年来,随着电力系统的不断发展,变压器的应用已经越来越广泛,尤其是 110kV变压器的使用越来越普遍。

同时,变压器的使用不可避免地会遇到保护误动等问题,这些问题会对电网的正常运行造成一定的影响。

本文将对一次 110kV 变压器保护误动事故进行分析,并提出相应的处理方案。

一、事故概述2019 年 10 月,某 110kV 变压器相关保护误动,导致电网受到一定的影响。

经过调查,认为此次事故是由保护误动引起的,主要原因如下:1. 动作规则问题此次保护误动的主要原因是变压器差动保护动作规则存在问题。

在系统运行过程中,该变压器的差动保护出现了误动,当时的负荷并不大,但仍然导致了电网受到了一定的影响。

2. 保护参数设置问题另外,该变压器差动保护的参数设置也存在问题。

在保护参数设置方面,需要根据变压器的实际情况进行合理设置,以确保保护系统在工作时能够正常运行。

而在此次事故中,保护参数设置不合理,导致保护系统误动。

二、处理方案为防止类似问题再次发生,需要采取相应的措施,以确保整个电网的正常运行。

具体措施如下:针对此次保护误动事故,需要对保护动作规则进行优化。

需要充分了解变压器的运行情况,合理设置差动保护的动作规则,确保保护系统在运行过程中不会出现误动等问题。

对于 110kV 变压器来说,保护参数设置非常重要,需要根据实际情况进行合理设置。

可以参考相关标准或者根据经验进行设置,但一定要确保保护参数的合理性。

3. 强化差动保护测试为了确保差动保护在运行过程中的准确性,需要对其进行定期测试和校准。

需要明确测试时间,组织专业人员进行测试,以确保差动保护系统的准确性和可靠性。

4. 加强人员培训为了避免保护误动等问题的发生,需要加强人员的培训。

需要对相应的运维人员进行培训,提高其对保护系统的认识和理解,同时,也需要提高其对电网运行的敏感度,以便在发生问题时及时处理。

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案引言在电力系统中,变压器是承担电能传递与转换的重要设备,其保护工作对电网的安全运行具有至关重要的意义。

在实际运行过程中,110kV变压器保护误动事故时有发生,严重影响了电网的安全稳定运行。

如何对变压器保护误动事故进行分析,并制定合理的处理方案,是当前电力系统运行中亟待解决的问题。

110kV变压器保护误动事故是指在变电站运行中,由于各种原因造成变压器保护装置误动而导致的异常情况。

其主要的表现有以下几个方面:1. 变压器跳闸频繁:由于保护误动,变压器跳闸频繁,严重影响了电网的供电能力和稳定运行。

2. 保护动作不准确:变压器发生故障时,保护装置动作不准确,不能及时切除故障,导致变压器继续运行,造成故障扩大。

3. 张保护误动:由于保护设备本身的缺陷或操作不当,造成变压器保护误动,切断正常的供电。

4. 对地故障保护误动:由于基波过载、负载变化等原因,地故障保护误动,导致变压器跳闸,影响电网正常运行。

以上种种异常情况都说明了110kV变压器保护误动事故的严重性和危害性。

110kV变压器保护误动事故的原因主要有以下几个方面:1. 保护设备本身存在缺陷:保护设备故障或设定值不合理,导致保护误动。

2. 运行条件不稳定:电网运行条件不稳定,引起保护装置的动作不准确。

3. 人为操作不当:保护装置操作不当、设定参数错误等也会引起保护误动。

4. 其他外部原因:如环境条件、外部干扰等也可能导致保护误动。

为了有效应对110kV变压器保护误动事故,需要从设备、操作、管理等多个方面进行综合处理。

具体包括以下几个方面:1. 完善保护装置的设备检修制度:定期对变压器保护装置进行检修和维护,确保其正常运行。

2. 健全操作规程和操作流程:建立健全的操作规程和流程,规范操作人员的操作行为,避免人为操作不当导致保护误动。

3. 加强对变压器保护装置的培训:加强对变压器保护装置的培训,提高操作人员的技能和知识水平,确保其能够正确操作保护装置。

一起110kV线路保护误接线导致的事故分析

一起110kV线路保护误接线导致的事故分析

一起110kV线路保护误接线导致的事故分析摘要:本文针对一起110kV线路继电保护接线错误分析的重要性进行了闸述。

希望通过本文的论述,能够为我国继电保护领域提供参考,从而最大程度的满足电力系统运行的安全性。

关键词:继电保护;接线错误;分析引言在经济飞速发展的时代,人们对电的依赖程度越来越高,一旦出现保护误动导致大范围停电将严重影响供电的可靠性和电网的稳定性。

电力系统二次接线的正确性对保护装置的正确动作起着重要的作用。

1事情经过2020年6月16日16时02分43秒,受台风影响,220kV高步站110kV 高黄线被雷击,发生B相接地后转BC相间短路故障,110kV高黄线保护测距21.3km。

事故发生前系统接线如下图1所示:图1事故发生前系统接线图220kV高步站内保护动作情况:①16时02分44秒074毫秒,1号主变中后备零序过流II段一时限动作出口,跳开110kV母联100开关。

②16时02分47秒683毫秒,110kV高黄线保护相间距离II段动作出口跳闸,故障切除。

③16时02分52秒740毫秒,110kV高黄线重合成功。

16时02分44秒074毫秒,220kV高步站110kV母联跳闸后,110kV II母及相连110kV变电站已转为不接地系统。

16时04分36秒08毫秒,220kV高步站110kV高黄线B相再次发生单相接地故障,系统产生零序电压并引起以下变电站主变间隙过压保护同时动作跳闸,造成三个110kV变电站失压:⑴220kV高步站:16时04分36秒512毫秒,2号主变中后备间隙过压动作,跳开2号主变三侧开关,110kV IIM母线失压。

⑵110kV爱心站:16时04分36秒416毫秒, 2号主变高后备间隙过压动作,跳开2号主变两侧开关。

16时04分36秒462毫秒,1号主变高后备间隙过压动作,跳开1号主变两侧开关。

⑶110kV福气站:16时04分36秒412毫秒,1号主变高后备间隙过压动作,跳开1号主变三侧开关。

110kV线路重合闸误动作分析

110kV线路重合闸误动作分析

110kV线路重合闸误动作分析发布时间:2022-07-22T05:14:16.557Z 来源:《中国电业与能源》2022年5期3月作者:邓万力[导读] 本文分析了一起110kV线路重合闸误动作事件,结合近年出现的重合闸误动作事件,邓万力东莞深能源樟洋电力有限公司广东东莞 523000摘要:本文分析了一起110kV线路重合闸误动作事件,结合近年出现的重合闸误动作事件,提出了防范此类事件的技术措施和管理措施。

关键词:位置不对应,重合闸一、背景2022年4月17日,笔者所在的110kV 9E燃机电厂进行黑启动试验,黑启动试验开始前需要断开110kV古电甲线开关,空出一条母线用于黑启动空充线路。

在接到调度令后,运行人员在监控后台操作断开110kV古电甲线125开关,监控画面显示125开关断开后马上自动重合。

线路保护装置面板上报“偷跳启动重合闸”。

保护现场运行人员现场确认125开关三相分闸后自动重合闸。

运行人员立马将这异常现象汇报调度,调度下令黑启动试验暂停,等待线路异常重合闸原因查明后再继续。

二、原因分析110kV古电甲线125开关保护装置型号为CSC-163AN(带操作箱),操作回路集成在保护装置里。

根据设计院提供竣工图,可知125开关控制回路示意图如图一所示。

图一:125开关控制回路示意图监控后台与线路测控装置通过网络线进行通讯,线路测控装置发出的分合闸命令通过两对硬接线发送到线路保护装置的操作回路,最终分合闸命令从线路保护装置出口到就地操作机构。

本次对开关的分闸操作,开关实际可以动作,说明在整个回路上没有通讯中断或者硬接点接触不好、控制电缆断线的可能。

结合保护装置上的动作报告,基本可以确定故障在线路保护装置的操作回路里。

查阅厂家说明书可知:正常情况下,通过远方遥跳命令分开关时,开关是不应该启动重合闸的,只有在重合闸条件满足的情况下,通过保护启动以及断路器位置不对应来实现重合闸的启动。

本次开关分闸异常重合即为断路器位置不对应启动重合闸。

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案

110kV变压器保护误动事故分析及处理方案摘要:本文针对一次电业公司的110kV变压器保护误动事故,进行了详细的分析和处理方案的制定,旨在提高电力系统设备的可靠性和稳定性,减少类似意外的发生。

一、事故概述某电业公司的一个110kV变压器,日常运行正常,但在夜间巡检中发现保护装置误动,变压器停运3小时后恢复正常。

经故障分析,确认误动原因为保护装置本身问题。

二、误动原因分析1.保护装置调校不当110kV变压器的保护装置是针对变压器过载、短路、接地等故障进行的保护,并为整个变电站提供保护,保护装置必须做好调校工作,一旦保护装置的参数不当,便会引发误动。

2.保护装置间互相影响保护装置种类繁多,且各自具有特定的功能,但是这样也必然会出现各保护装置之间的影响,一旦受到其他保护装置的干扰,也可能会引起误动。

3.保护装置设备老化保护装置是110kV变压器保护系统的重要组成部分,长时间的运行和使用会导致装置的老化,从而引起增量误差,进一步引发误动。

三、处理方案制定1.加强设备维护保护装置的老化是误动的主要原因之一,因此,应加强对设备的维护,及时更换过时的设备。

2.严格检验保护装置参数保护装置的参数是误动的另外一个主要原因,因此,建议每半年对保护装置的参数进行检验,确保其正常。

3.增强人员培训保护装置的操作人员必须接受充分的培训,学习调整、维护和检查保护装置的方法和技巧,提高操作人员的技术水平。

4.定期巡检设备为了及时发现保护装置的问题,并减少操作人员的工作失误,应定期对设备进行巡检,发现异常情况及时进行处理。

综上所述,应采取多种措施来降低保护装置误动的风险,包括加强设备维护,严格检验保护装置参数,增强人员培训和定期巡检设备等,有效的预防和处理措施能够提高电力系统设备的可靠性和稳定性,减少类似意外的发生。

一起带地合闸误操作事故的分析

一起带地合闸误操作事故的分析

一起带地合闸误操作事故的分析某供电局110 kV无人值班变电站操作队运行人员在对某电气检修设备自检修转运行的过程中,忘记拆除检修设备上所挂的接地线,从而造成带地线合闸送电的恶性误操作事故。

1 事故经过2004-07-05下午,黄某等3人在110 kV无人值班变电站从事1号主变10 kV 901号开关储能电机的更换工作。

16:00,操作队正值刘某接受工作任务后,将该站1号变901号开关由停用转检修,并在1号主变的9011号刀闸与901号开关之间、在1号主变10 kV侧避雷器与901号开关之间的接地点放在10 kV开关室外,执行该项操作任务时,根据技术员陈某的建议,将2组接地线都挂在开关柜内开关的两侧。

此项操作未在“五防”模拟图上演习,而是直接解锁操作。

17:37,901号开关储能电机的更换工作完成后,操作队现场人员办理了工作票的终结手续,正值刘某在工作票“工作终结”栏许可人处签了字,同时在接地线拆除栏填写了接地线编号、组数,并签了名。

但接地线实际并未拆除。

这时刘某向调度汇报该站1号主变10 kV 901号开关更换储能电机工作结束,申请投入1号主变。

地调李某随即下令,将1号主变901号开关由停用转运行,刘受令后,由副值程某准备操作票。

当操作票还未填写完整时,技术员陈某就监护正值刘某在“五防”模拟图板上进行演习,随后正值刘某便监护副值杨某在后台机上进行操作。

18:52,当合上110 kV丹苏西151号开关时,突然发生猛烈炸响,1号主变差动保护动作,151号开关跳闸。

到此时,操作队人员才猛然醒悟,忘记拆除地线,造成了带地线合闸送电的恶性误操作事故。

此次误操作事故使1号主变901号开关因三相严重短路而烧坏(ZN63A型开关柜内装VS1真空开关)。

2 事故原因(1) 倒闸操作人员严重违规,违反了《安规》中关于倒闸操作全过程都要录音并做好记录,持票模拟演习,然后再进行实际设备操作的规定。

此事故中操作队人员无票进行操作,而开好的倒闸操作票既不合格又未使用(该站操作票只填写了时间、任务、顺序内容而无监护人,操作队值班负责人也未签名,也无开始操作时间)。

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第28卷第4期2011年8月现 代 电 力M odern Electric Pow er V o l .28 N o .4Aug .2011文章编号:1007-2322(2011)04-0040-04文献标识码:A中图分类号:T M 774一起110kV 线路保护重合闸误动作事故分析及措施吕庭钦,张国平,王翠霞(福州电业局检修部,福建福州 350005)Analysis on a False Action Accident of 110kV Line Protection Reclosing andIts Improved MeasuresLV Tingqin ,ZHANG Guoping ,WANG Cuixia(Inspectio n Depar tment ,F uzhou Pow er Supply Bureau ,F uzhou 350005,China )摘 要:重合闸是一项重要的继电保护技术,一般只允许动作一次,重合闸误动作时应尽快查明原因并进行整改。

通过对220kV 鼓山变110kV 鼓快线发生的一起永久性故障跳闸、站用电失电后重合闸多次误动作事故进行深入分析,指出在重合闸闭锁回路、断路器储能电源及运行规程方面存在的安全隐患,提出了改进重合闸压力回路、采用直流储能电源、修订运行规程等防范措施,有效避免类似事故的重复发生,为更好地开展继电保护工作、保证设备安全运行提供一定的借鉴价值。

关键词:重合闸;动作;充电;事故;分析A bstract :Reclosing is an important technology in relay pro -tection and generally is allowed to act only once .Then the cause of false action of reclosing should be found out as much as quickly ,and improved measures should be carried out .An accident on multiple false actions of reclosing after the 110kV Gu -Kuai line permanent fault occurred in 220kV Gu -Shan substation and loss of substation electricity is ana -lyzed deeply in this paper ,then some security risks exist in reclosing loop circuit ,stored energy source of breaker and operating standards are pointed out ,and some improved measures are proposed ,which can avoid similar accidents to improve security of relay protections and provide some ref -erences .Key words :reclosing ;action ;charge ;accident ;analysis0 引 言在电力系统中,继电保护是保证系统稳定运行的重要环节。

重合闸是继电保护中的一项重要控制技术,通过重合闸可以提高系统自行消缺能力,进一步提高供电可靠性。

重合闸一般只允许动作一次,当重合于永久性故障而跳闸以后,就不应再动作。

重合闸误动作时可能扩大事故范围,发生此类事故时应该尽快查找原因并及时进行整改。

某年220kV 鼓山变110kV 鼓快线发生线路永久性故障,线路保护加速跳闸,同时站用电失压,在恢复站用电时,线路保护重合闸多次误动作。

本文深入分析重合闸误动作的具体原因,并提出了改进及防范措施,为线路保护重合闸设计、变电站安全运行提供一定的参考价值。

1 事故简述1.1 系统运行方式220kV 鼓山变一期投运一台主变,4条110kV 线路,系统接线图如图1所示。

110kV 鼓快线保护装置为南京南瑞电气有限公司的LFP -941A 保护,110kV 断路器采用ALS TONE 弹簧操作机构。

#1站用变接在10kV I 段母线上,110kV 断路器的弹簧储能交流电源由#1站用变提供。

图1 鼓山变系统接线图1.2 事故情况描述某年220kV 鼓山变110kV 鼓快线发生线路永久性故障,LFP -941A 保护动作跳闸、重合闸之后加速跳闸,同时#1站用变低压侧开关跳闸,全站站用电失压。

变电运行人员马上恢复站用电,110kV 鼓快线又发生重合闸及后加速跳闸,#1站用变低压侧开关又跳闸,全站站用电又一次失压。

再次恢复站用电时,断路器再次跳闸,全站站用电再次失压。

变电运行人员马上汇报相关部门,通知检修人员立即进行检查和处理。

1.3 动作报告分析检修人员调取LFP -941A 保护装置的动作报告和#1主变故障录波报告,现场检查分析发现:①所有保护压板均在投入位置,重合闸切换开关在投入位置,定值整定为投入重合闸;②保护装置第一次报告为距离保护I 段保护动作、重合闸动作及重合闸后加速动作,故障范围为线路近区永久性故障,110kV 母线电压下降约为25%U e (U e 为额定电压),保护动作行为正确;③从#1主变故障录波发现,由于线路近区永久性故障造成110kV 母线电压下降,同时导致#1主变低压侧10kV 电压下降约为22%U e ;④保护装置第二、三次仅为重合闸动作及重合闸后加速动作,因线路近区永久性故障尚未排除,重合闸动作后的后加速动作行为属正确动作,而该重合闸动作行为存在疑点;⑤110kV 鼓快线断路器在分闸位置,而保护装置“TWJ ”开入量为0,“KKJ ”开入量为“1”,开入量是否正确存在疑点。

检修人员检查#1站用变低压侧开关的低压脱扣器整定值为80%U e ,而故障时#1主变低压侧10kV 电压下降约为22%U e ,综合分析认为:①线路第一次发生永久性故障时,#1主变低压侧10kV 电压下降,#1站用变低压侧开关的低压脱扣器由于电压低于整定值而跳闸,属正确动作;②在恢复站用电时,因线路故障并未排除,重合闸动作后再次合闸于故障线路,电压再次下降,因此#1站用变低压侧开关第二、三次合上后瞬间又跳闸也属正确动作。

2 重合闸误动作分析2.1 LFP -941A 重合闸逻辑LFP -941A 保护装置重合闸逻辑如图2所示,图中各逻辑符号说明详见表1。

图2 重合闸逻辑图表1 逻辑符号说明表符号注解说明KK KKJ 继电器的合后接点T WJ TWJ 继电器的常开接点L ΢Q 保护启动元件BC 外部闭锁重合闸接点H YJ 合闸压力继电器接点T TR 跳闸保持信号LA 、LB 、LC有/无电流判别元件UL 低定值线路电压继电器UH 高定值线路电压继电器S YN 电压同期继电器TCD 重合闸充电延时TCH 重合闸动作延时S W15~SW 18重合闸整定运行控制字LFP -941A 重合闸采用三相一次重合闸,可以由保护启动,也可以由位置不对应启动,重合闸必须在充电完成后才能工作。

从图2可知,KK 为“1”、TW J 为“0”、保护启动元件L ΢Q 为“0”,经过15s 后,重合闸充电完成。

在无外部闭锁重合闸信号BC 时,重合闸一直准备合闸。

若合闸压力继电器H YL 动作,经200m s 延时经门4至门3对重合闸放电。

T TR 或TW J 动作时,表明保护动作后断路器跳闸,同时三相均无电流则门6动作至门8,然后根据整定的重合闸方式进行合闸;①若为检同期方式,SW17合上,UH 动作,且SYN 有信号,则门10、门11动作至门12;②若为检无压方式,SW16合上,线路无压时UL 不动作,由门9动作至门12;41第4期吕庭钦等:一起110kV 线路保护重合闸误动作事故分析及措施③若为不检方式,则SW18合上直接至门12。

门12动作后经两个延时出口,tc 为一次合闸脉冲,至合闸继电器H J ,tjs 为后加速信号时间,至加速继电器JSJ 。

2.2 重合闸异常充电分析110kV 鼓快线断路器控制回路原理如图3所示,图中只绘出与本文相关的回路,对其他回路作了简化处理。

当所有回路处于正常状态时,断路器第一次加速跳闸后,断路器处于分位状态,合闸回路导通,TWJ 继电器线圈励磁后常开接点闭合,保护开入量TWJ 为“1”,不满足充电条件。

当断路器手动分闸时,KKJ 合后接点返回,保护开入量KK 为“0”,也不满足充电条件。

图3 断路器控制回路图本文分析的重合闸误动作事故中,线路发生永久性故障引起#1主变低压侧10kV 电压下降,线路保护加速跳闸,同时#1站用变跳闸,站用电失压。

站用电失压后,断路器弹簧机构的储能电源消失,导致图3中的合闸回路断开,TWJ 继电器线圈失磁后常开接点打开,造成TWJ 状态与实际断路器位置不一致,保护开入量TWJ 为“0”,满足充电条件1,如图4所示。

断路器第一次加速跳闸后,现场运行人员在恢复站用电前没有使用图3中的微机防误锁WJFW 进行断路器对位,继电器KKJ 仍保持在合后位置,保护开入量KK 为“1”,满足充电条件2。

保护装置在断路器跳闸后没有启动,保护启动元件L ΢Q 为“0”,满足充电条件3。

图4 重合闸异常充电过程2.3 重合闸误动作分析当线路发生永久性故障,110kV 鼓快线断路器加速跳闸后,3个重合闸充电条件均满足,且无外部重合闸闭锁信号,工程设计时无合闸压力低闭锁重合闸回路(图3中1D46没接线,H YJ 没励磁),所有条件都具备,重合闸装置准备合闸。

事故发生后,变电站运行人员在没有使用微机防误锁WJFW 进行断路器对位的情况下,立即送上站用变,恢复了站用电。

此时,储能电源恢复,断路器完成储能,弹簧未储能接点返回,合闸回路接通,TWJ 变为“1”,而KK 为“1”,满足不对应启动重合闸的条件,断路器重合于永久性故障,保护再次加速跳闸,从而导致了送站用变时多次重合闸、后加速跳闸事故。

3 改进及防范措施为防止类似事故再次发生,本文深入分析重合闸误动作原因后,提出以下改进及防范措施:①在图3中合闸压力回路1D46处接入弹簧未储能接点,改进部分如图5所示,S2为A L -S TON E 断路器合闸弹簧常开辅助接点。

在断路器弹簧未储能时,S2闭合,启动合闸压力继电器H YJ ,H YJ 动作后图2中的H YJ 为“1”,经200m s 延时对重合闸放电,实现了在弹簧未储能时对重合闸放电、闭锁重合闸、防止多次重合闸误动作的目的。

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