醇酸树脂生产冷凝器堵塞原因分析及预防
冷凝器常见故障和产生原因

冷凝器常见故障和产生原因冷凝器是一种用于将气态流体冷凝成液态的设备,常用于空调、冷库和工业生产中。
由于冷凝器长期处于高温、高压环境下,以及受到气体的腐蚀等因素的影响,容易出现一些故障。
下面列举一些冷凝器的常见故障及产生原因:1. 损坏的冷凝管道:冷凝器的冷凝管道经常需要承受较高的温差和压力,长时间的工作会导致管道的老化,形成裂纹或破裂,从而导致冷凝器的泄漏现象。
2. 冷凝器内部污垢:冷凝器工作时,气体中的污垢会随着冷凝水沉积在管道和换热器表面,这些污垢会阻碍冷凝器内部的冷却效果,降低换热效率。
3. 管路堵塞:长时间使用后,冷凝器内部的管路容易出现积垢、沉积物等,导致管道堵塞。
堵塞会使得冷凝器内部的流体无法正常流动,进一步影响冷凝效果。
4. 制冷剂泄漏:冷凝器内的制冷剂是冷却气体的重要组成部分,如果冷凝器出现泄漏现象,会导致冷却剂流失,进而影响冷凝器的工作效果。
5. 高温问题:冷凝器长期处于高温环境下工作,容易引发过热问题。
过热会加速冷凝器内部的老化和磨损,降低冷凝效率,甚至引发冷凝器内部的燃烧等危险。
6. 风扇故障:冷凝器中的风扇是散热的重要组成部分,如果风扇故障导致散热不畅,会使冷凝器过热,进一步影响整个系统的工作效果。
7. 控制系统故障:冷凝器的控制系统用于监测和调控冷凝器的工作状态。
如果控制系统出现故障,会导致冷凝器无法正常运行,进而影响整个系统的稳定性。
以上是冷凝器的一些常见故障及产生原因。
针对这些故障,我们可以采取以下措施进行维修和预防:1. 定期清洗:定期清洗冷凝器内部的管道和换热器,及时清理积垢和污垢,保证冷凝器内部的畅通和换热效率。
2. 检查冷凝管道:定期检查冷凝管道的状况,发现问题及时更换损坏的管道,防止冷凝器泄漏。
3. 检查制冷剂:定期检查冷凝器内的制冷剂情况,发现泄漏及时修复,补充制冷剂。
同时,定期检查制冷剂的压力和温度,确保它们在正常范围内工作。
4. 检查风扇:定期检查冷凝器内的风扇是否正常工作,发现问题及时维修或更换,确保冷凝器的散热效果。
冷凝水疏水不通畅的原因

冷凝水疏水不通畅的原因
冷凝水疏水不通畅的原因可能有多种,取决于具体的情况和系统。
以下是一些可能导致冷凝水疏水不通畅的常见原因:
1.积聚杂质:冷凝水管道或排水口可能会因为长期使用而积聚杂质,例如污垢、沉淀物、藻类等,导致疏水不畅。
这些杂质可以堵塞排水口或管道,使冷凝水无法顺利排出。
2.结冰:在低温环境下,冷凝水管道可能会结冰,导致疏水不通畅。
特别是在冷凝水管道的部分或全部区域温度过低或者受到冷凝器周围环境温度波动较大的情况下,结冰的风险更高。
3.管道设计不合理:冷凝水管道的设计可能不合理,例如管道弯曲过多、管径过小等,导致冷凝水流动受阻,疏水不通畅。
4.堵塞或损坏:冷凝水管道或排水口可能因为堵塞或损坏而导致疏水不通畅。
例如,管道内部可能会被外部物体堵塞,或者排水口可能被损坏导致水流不能顺利排出。
5.水位不足:冷凝水排水系统的水位可能不足,导致冷凝水无法顺利流出。
这可能是由于水位传感器故障、排水管道设计不合理等原因导致的。
化工设备使用过程中的常见故障分析与预防

化工设备使用过程中的常见故障分析与预防化工设备在生产过程中常常会出现各种各样的故障,这些故障不仅会影响生产效率,还会对生产设备造成损坏,导致生产线停工。
了解并预防化工设备使用过程中的常见故障是非常重要的。
本文将对化工设备使用过程中的常见故障进行分析,并提出相应的预防措施。
一、管道堵塞管道堵塞是化工生产过程中常见的故障之一,它可能是由于管道内积聚了固体颗粒、沉淀物或者管道内部结构损坏等原因造成的。
管道堵塞会导致生产线停工,严重影响生产效率。
预防措施:1. 定期清洗管道。
对于易堵塞的管道,要进行定期的清洗和检查,保持管道的通畅。
2. 控制物料的流速。
适当控制物料的流速,避免流速过快导致管道堵塞。
3. 加装过滤器。
对于易产生固体颗粒的物料,可以考虑在管道上加装过滤器,过滤掉固体颗粒,减少管道堵塞的可能性。
二、泄漏在化工设备使用过程中,由于设备老化、密封件损坏等原因,常会发生泄漏现象。
泄漏不仅会造成物料浪费,还可能对设备和生产环境造成环境污染和安全隐患。
预防措施:1. 定期检查和更换密封件。
对于易泄漏的设备,要定期检查和更换密封件,确保设备的密封性。
2. 加强设备维护。
定期对设备进行维护和检查,确保设备处于良好的工作状态,减少泄漏的可能性。
3. 安装泄漏报警装置。
在易泄漏的设备上安装泄漏报警装置,及时发现并处理泄漏情况,避免造成不必要的损失。
三、设备故障化工设备在长时间运行中,可能会因各种原因出现故障,如电路故障、机械故障等,导致生产线停工。
预防措施:1. 定期检查设备。
对于易出现故障的设备,要做好日常的巡检工作,及时发现并处理设备故障。
2. 做好设备维护。
定期对设备进行维护,保持设备的良好状态,减少故障的发生。
3. 建立完善的设备维修记录。
对设备的维修情况进行记录,及时发现设备的故障规律,为设备的维修和更换提供参考。
四、温度过高在化工生产过程中,一些设备可能会由于长时间运行或者操作不当导致温度过高,这不仅会影响设备的使用寿命,还可能引发火灾等安全事故。
冰堵、脏堵、油堵产生的原因以及解决办法

冰堵、脏堵、油堵产生的原因以及解决办法一、冰堵1产生原因冰堵故障的发生主要是由于制冷系统内含有过量的水分,随着制冷剂的不断循环,制冷系统中的水分逐渐在膨胀阀出口处集中,由于膨胀阀出口处温度最低,水结成了冰且逐渐增大,到一定的程度就将膨胀阀完全堵塞,制冷剂不能循环,冷库不制冷。
制冷系统内水分的主要来源是:压缩机内电机绝缘纸含有水分,这是系统中水分的主要来源。
此外,制冷系统各部件和连接管道因干燥不充分而残留的水分;冷冻机油和制冷剂含有超过允许量的水分;在装配或维修过程中管路长时间处于开放状态,致使空气中的水分被电机绝缘纸和冷冻机油所吸收。
由于以上原因造成制冷系统含水量超过制冷系统允许量,因而发生冰堵。
冰堵一方面造成制冷剂无法循环,冷库不能正常制冷;另一方面水分还会与制冷剂发生化学反应,生成盐酸和氟化氢,造成对金属管路和部件的腐蚀,甚至会导致电机绕组的绝缘损坏,同时还会造成冷冻机油变质,影响压缩机的润滑。
因此必须将系统内的水分控制在最低限度。
制冷系统出现冰堵的表现是最初阶段工作正常,蒸发器内结霜,冷凝器散热,机组运行平稳,蒸发器内制冷剂活动声清晰稳定。
随着冰堵的形成,可听见气流逐渐变弱、时断时续,堵塞严重时气流声消失,制冷剂循环中断,冷凝器逐渐变凉。
由于堵塞,排气压力升高,机器运行声音增大,蒸发器内无制冷剂流入,结霜面积逐渐变小,温度也逐渐升高,同时膨胀阀温度也一起上升,于是冰块开始溶化,此时制冷剂又开始重新循环。
过一段时间后冰堵再发生,形成周期性的通—堵现象。
2故障排除方法制冷系统发生冰堵故障,是因为系统内有过量的水分,因此必须对整个制冷系统进行干燥处理。
其处理方法有两种:1、采用干燥箱对各部件进行加热干燥,将制冷剂系统中的压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、回气管从冷库上拆下,放入干燥箱内加热干燥,箱内温度为120℃左右,干燥时间4小时,待自然冷却后,用氮气逐个进行吹气干燥。
调换新的干燥过滤器,然后即可进行zu装焊接、打压检漏、抽真空、充灌制冷剂、试运转和封口。
醇酸树脂生产中几种异常现象的处理

值时 , 树脂相对分 子质量过小 , 性能不好 ; 若小 于确定 K值时 ,
则 有 早 期 凝 胶 化危 险 。
1 3 工 艺 流 程 .
醇酸树脂其实质就 是脂 肪酸 改性 聚 酯 , 备 时 的主要 反 制 应是 多元 醇 、 油脂 、 多元 酸 的醇 解 、 化反 应。制备 一般 使用 酯
定 以后 , 的 K值 随 即确 定。若实 际体 系 的 K值 大于确定 K 它
0 引 言
醇酸树脂 自 12 问世 以来 , 9 7年 至今 已 8 年 , 0余 通过一 代 又一代涂 料技术人 员 的努 力 , 使其 发展 成为现 代涂 料 行业 中 用量最大 、 用途最 广 、 性能 优越 的涂料 用合 成树 脂 , 自成体 除 系外 , 亦可 与硝基 纤 维 素 、 氯 乙烯 树脂 、 化橡 胶 、 过 氯 氨基 树 脂、 丙烯酸树脂 、 环氧树 脂 和多异 氰酸 酯等 配合 使用 , 制成 多 种涂 料体 系。其产量 已 占到涂料 用合 成树 脂 的一半 以上 , 且 生产工艺简单 、 易操作 、 过程稳定 、 重复性 好 , 受到业 内人 士的
醇 解 法 和脂 肪 酸 法 两 种 方 法 。
1 3 1 醇 解 法 . .
一
般 为两 步法 : 1步 醇解 , 2步酯 化。现 以甘油 、 第 第 油
虽然 醇酸树脂 的生 产工艺 流程 比较 稳 定 , 但有 时 也受 到 人为 、 原料 、 设备 等因素的影 响 , 出现各种 异常现 象 , 成大 量 造
张淑峰 ( 东梁 山蓝 天化 工公 司 , 东梁 山 2 2 0 ) 山 山 760
摘 要 : 述了醇酸树脂的生产工艺 , 对醇酸生产 中出现 的醇解 液不清彻 、 叙 并 酯化涨 釜 、 黏度增长 与酸值下 降不同
初冷器阻塞原因分析及解决办法

初冷器阻塞原因分析及解决办法(河北承钢焦化公司)刘作玲李兆华姜振峰摘要:针对初冷堵塞的现象,分析问题所出的原因在于循环水温度过低。
导致初冷器各段温度分布与设计不符,从而找出合理的解决办法,并提出循环水系统整改方案,以求对初冷器堵塞的彻底治理。
关键词:初冷器循环水水温冷凝液组成一、存在的问题初冷是煤气净化的基础,只有保证初冷单元正常、稳定的运行,才能实现对煤气的优质净化和化学产品的高回收率。
然而,我厂初冷系统自99年lo月份起相继出现了一些问题,具体表现在:初冷器下液管和冷凝液喷洒管堵塞;三台3000m2横管初冷器阻力增长较快,初冷器倒用频繁,大大增加了工人的劳动强度,影响焦化系统正常生产。
二、原因分析煤气在初冷器中冷却分为三段:热水段、循环水段和低温水段,由于上段热水且前尚无用户,因此现只开循环水段和低温水段。
为了确定初冷器阻力增加主要在哪个部位,我们在初冷器循环水段后侧壁板备用口处接装测温、测压装置,以分段测初冷器阻力。
测量结果如下表1初冷器各段温压测定衰11初冷器初冷器初冷器初冷器初冷器初冷器初冷器人口压力中段压力出口压力上段阻力下段阻力中段温度下段温度Kpa Kpa Kpa Kpa KDa℃ac—1.60 —3.34 —3 50I740 16 23 20.5—1.49 —3.20 —3.35 1 71 O.15 24 20.5—1.71 —4 10 —4.32 2.39 0 22 24 20.5—1.65 —4.50 —4.78 2 85 0 28 24 20.5以上数据表明:初冷器阻力增长主要位于中段,即循环水段,根据其它兄弟厂家经验,初冷器阻力增长主要集中于下段,为什么我厂中段阻力增长如此快呢?这首先在看初冷器各段的温度分配,情况如下:表2初冷器各段温度控制与设计对照表热水段后循环水段后低温水段后I煤气温度煤气温度煤气温度l设计值1"78.130c 140屯19—21屯I实际值82.0℃24℃20.5℃由以上数据可以看出:循环水段后煤气温度严重偏离设计值,而这一温度的控制尤为重要,因为在初冷器中煤气由上而下流动的过程中,温度逐渐降低,煤气中萘的饱和含量也随之降低(不同温度下煤气中萘的饱和含量见下表),在50~55℃范围内,煤气中的萘基本接近于·150·该温度下的饱和含量8~lZg/Nm3,此时,开始有萘析出,由于在煤气冷却过程中还有大量的焦油和氨水被冷凝下来,因此析出的萘全部溶解于焦油中,随着温度继续降低,焦油和氨水冷凝量减少,致使进一步析出的萘沉积到横管外壁上,降低传热效率,增加初冷器阻力。
预热器堵塞的原因分析及预防处理措施

一、结皮堵塞预分解窑生产工艺线普遍存在着一个常见问题,就是窑尾系统——预热系统与分解炉结皮、积料、堵塞。
预热系统一旦发生结皮堵塞,热工制度打乱,严重影响水泥的生产质量,且处理结皮堵塞,恢复生产比较困难,更有甚者,因堵塞塌料而造成人身伤亡。
如何正确理解、严肃对待这一客观存在的现象,认识其将给生产带来的种种危害,切实通过一些必要的控制手段和一定的工艺处理措施,科学地进行预测与防范,是保障生产顺利进行,确保工艺设施安全,发挥系统优势的关键所在。
针对这些问题,我搜集了水泥生产线的预防解决措施,以期望能够在以后的工作中有所帮助。
结皮的形成预分解窑最易发生结皮的部位是窑尾烟室、下料斜坡、窑尾缩口、最低两级筒的下料管、分解炉内等处。
结皮使通风通道的有效截面积减小,阻力相应增大,影响系统通风,使主排风机拉风加大。
结皮塌落时,还容易发生堵塞。
二、堵塞的症状、多发部位2.1 窑尾系统堵塞症状预热器发生堵料时在中控室和现场都能判断。
正常生产时,双系列预分解窑从中控操作画面上看预热器系统各控制参数是很有规律的:从上至下负压逐级降低,温度逐级升高,且同级两列相差很小。
但当某列发生堵料时:(1)以堵塞部位为界,堵塞部位以上多处负压值急剧上升;堵塞部位以下出现正压; 捅料孔、排风阀等处有冒灰现象发生。
(2)窑头负压不足,严重时会有正压产生,且从观测孔等处往外冒火。
(3)窑尾排风机、一级筒出口、分解炉出口及窑尾等多处温度异常。
(4)被堵预热器的锥体负压急剧下降,甚至达到或接近零压。
(5)下料温度异常下降。
(6)进入窑内的物料减少。
通常,上述这些症状中有3种或3种以上同时出现时,就说明窑尾系统已经产生堵塞,应及时采取措施。
预分解系统内很多部位都可能发生堵塞,但主要发生在五级和四级旋风筒内;各级下料管及翻板阀内,若不及时处理,有时能从下料管堵到预热器锥体,甚至整个旋风筒;再是分解炉及其斜坡,连结管、变型或变径管等处。
2.2 堵塞时间从时间上看,堵塞大部分发生在点火后不久,窑操作不正常,系统热工制度不稳定等情况下。
冷凝器存在问题及解决措施

冷凝器存在问题及解决措施一、氨压机房制冷系统运行现状1.氨系统1)系统配置氨系统现有7台螺杆压缩机,具体容量配置如下(标准状况下):机组编号机组型号运行工况功率kw 制冷量×104kcal/h 1#压缩机GSV-185 +38℃/-10℃450 1042#压缩机GSV-185 +38℃/-10℃450 1043#压缩机GSV-263 450 150/45.174#压缩机GSB-185 -10℃/-30℃110 53.15#压缩机GSB-263 -10℃/-40℃132 44.56#压缩机GSB-263 -10℃/-40℃132 44.57#压缩机GSB-263 -10℃/-40℃132 44.5注:①1#、2#机为高压机,3#机为备用机(可作低压机,也可作高压机);②4#机所带负荷为两个-20℃库(700T、1000T)和三台制冰机;③5#、6#、7#机所带负荷分别为1#和2#、3#和4#、5#和6#速冻库。
2)系统运行现状经系统负荷校核计算得如下结论(设计合同数据):①4#机热负荷为41.675×104kcal/hr, 压缩机制冷量为53.1×104kcal/hr,Q余=(53.1-41.675)×104=11.425×104kcal/hrQ余用于抵消系统热损耗及压降损耗后,还有一定的余量。
②5#、6#、7#机各自热负荷为41.2×104kcal/hr, 制冷量为44.5×104kcal/hr,Q余=(44.5-41.2)×104=3.3×104kcal/hrQ余用于抵消系统热损耗及压降损耗。
③1#机和2#机制冷量共为208×104kcal/hr,热负荷为208.32×104kcal/hr,设备已处于满负荷运行。
注:因各个速冻库热源基本在10-12T间,远大于设计标准8T。
由于热量比较大,使对数平均温差加大,据公式Q C=S×K×△tm可知,单位时间内蒸发器蒸发量大于原设计能力,加大了各低压机负荷。
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针对这一问题 ,从工艺、原理、操作等方面 进行综合分析 ,提出有效 的预防措施 ,严格工艺 条件和操作规程 , 问题得以解决 。 使
1 酯化 阶段 投料点 温 度影 响及预 防 实 际生 产 中 ,在醇解 反 应终 点 ,开冷 媒把釜
因此 ,严 格投 料工 艺是 非常 必要 的 ,工 艺指 示 控制上 ,应 改 为投苯 酐 时 的温 度小 于 20℃打 0 开 引风 ,快 速 投 料 ,投 完 苯 酐 的 温 度 应 不 低 于
10℃ ,缓慢 回流 。 8 2 酯化 阶段 回流 量 、 回流 温度 影响 及预 防
定温度 ,脂化缩聚达到要求的酸价和黏度 ,降温 出料 。溶 剂法 生产 醇酸树 脂 就是在 酯化 阶段 把蒸 发 的回流液和水分通过冷凝器凝缩 ,收集在 自动 油水分离器中脱水 ,以利于酯化、缩聚等主要反 应 的进行 。苯 酐堵 塞就发 生 在冷凝 器 和油水分 离
( )在正常升温过程中,控制 9 — 型磁力 2 51 搅拌器 的电压指示在 6 OV左右 ,加热速度不能
太快 ,这 样 反 应 温 度 波 动 能 控 制 在 ±0 5℃ 以 .
本方法与早期的脱硫催化剂产 品检验方法相 比,仪器设 备、试剂 、操 作方 法都 有简 化。用 9— 磁力搅拌器代替 了康 氏振荡器 ,提高 了反 51 应速度 ,节约 了时间;采用节点式恒温温 度计 , 保证 了反应过程 中温度的恒定和测量氧气体积的
液 ,造 成 伤害 ,同时也能在 下 次投料 开 引风 时减
少排人大气的污染物 ,要求在酯化阶段结束时启 动冷媒降温体系,待树脂降到 10o 开始 出料 , 7 C 待冲釜溶剂完全 抽出反应釜后 ,再 关 闭顶 、底 阀 ,停 出料泵 。
4 结 束语
回流 ,使回流温度保持在 3 3 0— 5℃ ,待酸价达
器中。
酯化 阶段回流量大小及 回流温度高低的控制
是完成 醇 酸树脂 生 产 的一个 最关 键环 节 ,这 个具
有较高技术含量 的环节在实际中并未引起很大的 重视 ,往往是操作人员凭经验在控制 ,没有设定 明确的技术指标 。 酯化阶段反应的特点是 :反应初期转化率较 高, 脱水剧烈 ,后期放出水分缓慢。醇酸树脂黏 度增长和酸价降低是通过脱除水分来完成的。要 想有效 地脱 除水 分 就要 求有较 低 的 回流温 度 ,因 为油水分离器中进人的液体是 由反应生成水和液 化 的 回流 溶剂 组成 的 ,水在 液化 的二 甲苯 中的溶
耗和大气污染 ; 若不开引风机 ,升华的苯酐会大 量 积聚 在冷凝 器 的上 端 ( 人气 端 ) ,形 成堵 塞 。 在苯酐投料完毕后 ,如果温度低于 10o 8 C, 尤其是低于 10o ,会由于温度太低 ,邻苯二 甲 6 C
酸 酐 的开环 反应 无法 进行 ,导 致大 量 的苯酐不 能 反应 而积存 下来 ,使 酯化反 应 变得 困难 ;在反 应 后期 回流很 小或 中断 的情 况下 ,未 反应 的苯酐 在
注入试剂进行测定 ,这样可大大减少分析的平行
误差。
剂冲釜 ,以清洗反应釜及出料管 内残留的树脂 。 实际生产 中,冲釜溶剂 由于在较高温度下 汽化 , 充 塞在 反 应 釜 内 ,经 过 一 段 时 间后 ,反 应 釜 冷 却 ,这时出料顶、底阀多已关 闭,这部分汽化 的 溶 剂冷 凝 滞 留 于 反 应 釜 内 ,造 成 冷 凝 器 严 重 堵 塞 。随着 滞 留量 与二 甲苯 比例 的增 大 ,堵 塞程 度
差大,可让循环水部分经过冷却塔 ,另一部分循 环水直接流人冷却池 即可 。第二 ,根据醇酸树脂
生产工艺要求制定出操作规程 ,合理控制热媒炉 加 热系 统 和脱 水操作 。在 酯化 阶段 初 期 ,开 热媒
缓 慢加 热 ,温 度 维持 在 10~ 0 C,保 持 较 大 8 20 o
出料后 ,为使反应釜能保持较低温度 ,尽快 使挥发的冲锅溶剂冷凝成液体 ,并通过重新启动 出料泵把滞 留溶剂抽 干净 ,避免取代部 分 回流
到要求 后 ,热媒体 系升温 、脱 水 ,使 温度 很 快维
持在 20~ 4 2 20℃ ,增加脱水 次数 ,使 回流量越 来越小 ,但不能中断 ,同时保持较低 的回流温度
( 5~ 0℃ ) 2 3 。
3 酯化 阶段 出料 点冲 釜溶剂 滞 留影 响及 预 防 醇酸树 脂生 产是连 续进 行 的 ,在酯 化 阶段结
08 ,两者的溶解度差 65 。( .8g .倍 下转第 5 9页)
第 6期 定 ,结果 如表 1 。
刘 学云 :脱 硫催 化 剂 活性 测 定方 法的 改进
・ 9・ 5
无 需对多 种 溶 液进 行标 定 ,节 约 了资 金 和 人 力 ;
表 1 精密度试验结果
通过绘制体积对照表 ,保证 了气体体积读数的快 速 和准确 ;计 算方 法 的变化 消 除 了实 际测 定过 程 中体积变化带来 的障碍 ( 有时 出现第 2分 钟时 的体积比第 1 分钟时的大) ,提高 了不 同脱硫催
5 %的出水量产生。由于水的 比热较大,要求初 0 期反应温度不可太高,否则会引起回流温度快速 升高 ,不利于酯化反应的进行 ,特别是后期出水 很少 ,如果二 甲苯带水 回釜内会延长反应时间。
较低的温度回流能引起邻苯二 甲酸酐从溶剂 中大量析出,引起冷凝器分水器堵塞 ,出现这种
高温下会发生升华 ,造成冷凝器堵塞。
第 6期
中 氮
肥
No 6 . NO . 2 o V o8
20 0 8年 1 1月
M - i d Ni o e o s F r l e r g e s S z t g n u e t i rP o r s e r iz
醇 酸树脂 生产 冷 凝 器堵 塞原 因分 析及 预 防
内物料降温至 10~ 0 8 20℃ ,开引风机,投苯酐 ,
然后 加入 回流二 甲苯 。 在这 一 过 程 中 ,如 果 投 苯 酐 时 的 温 度 高 于 20o 0 C,会 由于 温度较 高 造成 苯酐 大 量 升华 ,若 开 引风 机 ,会把 升华 的苯酐 抽走 ,造 成原 料 的消
[ 收稿 日 ] 0 8 5 3 期 20- - 02 [ 作者 简介]王瑞芳 ( 94 ) 女 , 16 一 , 河南安 阳人 , 讲师。
现象的原因是邻苯二甲酸酐在二 甲苯中的溶解度
受 温度 的影 响较 大 。如 7 = 10m Oc时 0 L二 甲苯 中 ( 邻苯 二 甲酸 酐 的 溶 解 度 为 5 8 ,l ℃ 时 为 .5 g O
化剂 产 品活性 的可 比性 。 7 测定 注 意事项
( ) 配制 硫 化钠 溶 液 时 ,N 9 : 的称 1 aS・ H 0 量控 制在 ±0008g之 内 ,溶 液 的有 效 期 为 1 .0
周。
从表 1 可以看出: 该方法的测定精密度较高。
6 本方 法 的优 点
准确 ;用带减 压装 置 的氧 气 钢瓶 作 为 氧气 来 源 , 提供 了充足 而稳 定 的氧气 ;只需 配 制 3种溶 液 而
( 接第 5 上 6页)
内。除非有必要 ,否则不要轻易旋转搅拌强度控 制旋 钮 和调 温旋钮 。 ( )在进行平行试验 时,系统 温度恒定 时 3
间要 充足 ,每次尽 可 能地在 相 同的间 隔时 间之 后
加 大 ,当 比例增 大到 1 1 ,生产 因涨 锅 无法 进 :时 行 ,同时也会 引起 冷凝 器 的严 重堵 塞 。
在酯 化 阶 段 初 期 回流 量 较 大 ,约 为 l50k/ , 0 g h 较 大 的温差加 上较大 的 回流量会 很 快 引起 冷凝 器
的堵 塞 。
解决好酯化阶段脱水和冷凝器正常工作这对 矛盾 统一 体是 有效解决 问题 的办法 。第 一 ,根 据 季节气候的变化及时调节冷却塔对循环冷却水涂料工业 中占有很重要的 位置。很多树脂厂都 曾发生试车投产过程 中冷凝
器 被苯 酐 堵塞 ,致使 生产 不 能连续 长周期 运行 的 情 况 ,严 重影 响 了生 产 。 目前新 上树 脂厂 生产 醇 酸树脂 的工艺 一般采 用先 投醇解 料 ,在 醇解终 点 降温 ,投 苯酐 ,然后 加入 二 甲苯 ,加热 升温 至一
王瑞 芳 。石蔚 云
( .安阳化 工技工 学校 ,河南 安 阳 4 53 ;2 安 阳工学 院 ,河南 安 阳 45 0 ) 1 5 13 . 5 00
[ 中图分类号]T 2. [ Q334 3 文献标识码 ] [ B 文章 编号 ] 04 92 20 )6 060 10 - 3 (080 - 5-1 9 0
二甲苯中水的溶解度为 00 8g . 1 ,极利 于油水 的 分离 ;5 5℃ 时 10 m 0 L二 甲苯 中水 的溶解 度为 000g .9 ,与 2 5℃ 时相 比增 大 了 5倍 ,相 当 于脱 水速率减慢了 5 ,这样 ,油和水 的有效分离就 倍
会 受到影 响 ,部 分 水 分 会 随着 回流 液 流 回釜 内 , 如 果带人 反 应釜 中的水分增 多 ,在酯 化初期 会有
通 过 上述工 艺 改进 , 效 地预 防 了冷凝 器 的 有
堵塞 ,稳定 了醇酸树脂的生产工艺 ,降低了生产 成本 。多 家醇 酸 树脂 企业 采 用 以 上 生产 工 艺 后 ,
均取得 了较好 的经 济效益 。
束 , 即降温出料,待树脂 出完后 ,加入部分溶 立