2018年4月淮北矿业袁一煤矿案例分析
袁店一矿顶板事故

淮北矿业(集团)有限责任公司袁店一井煤矿“1·2”顶板事故调查报告2016年1月2日9时02分,淮北矿业(集团)有限责任公司袁店一井煤矿(以下简称袁店一井煤矿)1026风巷掘进工作面发生一起顶板事故,事故造成2人死亡,直接经济损失211.8万元。
依据《中华人民共和国安全生产法》(以下简称《安全生产法》)、《煤矿安全监察条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《煤矿生产安全事故报告和调查处理规定》等有关法律法规,2016年1月7日,淮北监察分局组织成立了由淮北市公安局、淮北市总工会等单位人员参加的事故调查组,并邀请淮北市人民检察院派员参加。
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,先后三次前住袁店一井煤矿进行现场勘察和调查取证,调阅和封存有关资料26份,询问有关人员32人次。
查清了本起事故发生的经过和原因,认定了事故性质,提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防范措施,形成了《淮北矿业(集团)有限责任公司袁店一井煤矿“1·2”顶板事故调查报告》。
一、事故单位基本情况(一)矿井概况袁店一井煤矿隶属淮北矿业(集团)有限责任公司,2011年12月23日建成投产,矿井核定生产能力为180万吨/年。
井田面积37.22km2,矿井布置有主井、副井、中央风井、南风井、东风井五个井筒,采用立井多水平开拓,现开采一水平(标高-74 8m)。
矿井为煤与瓦斯突出矿井,水文地质类型为中等。
通风方式为分区混合式,主、副井进风,中央风井、南风井、东风井回风。
矿井主采煤层为32、72、81、82、10煤,煤层总厚度为12.40m,现回采32煤、10煤,平均厚度分别为1.74m、3.57m。
矿井现有5个采区,其中101、102、33采区为生产采区,82采区为准备采区、103采区为开拓采区。
事故发生时1024、3234两个综采工作面正在回采,1026风巷、1015机巷等5个掘进工作面正在施工。
淮北矿业股份有限公司袁店一井煤矿(企业信用报告)- 天眼查

考。
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截止 2018 年 09 月 17 日,根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析,未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
四、企业发展
4.1 融资历史
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5.2 失信信息
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5.3 法律诉讼
序号 日期
1
2015-12-04
案号
类型
案件
操作
(2015)烈民二初 字第 00261 号
民事裁定书
安徽海程铁路器材科技有限公司与淮北 查看详情 矿业股份有限公司袁店一井煤矿、淮北 矿业股份有限公司承揽合同纠纷一审民 事裁定书
5.4 法院公告
7
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淮北矿业安全生产事故案例

淮北矿业安全生产事故案例淮北矿业安全生产事故案例(1000字)近年来,中国矿业行业在安全生产方面面临严峻的挑战。
淮北矿业位于安徽省淮北市,是一家规模庞大的煤矿企业。
然而,由于缺乏有效的安全管理和监督,该矿发生了一起严重的安全事故,造成多人死亡和伤害。
那天早上,淮北矿业的一座煤矿正常运转,工人们正在矿井内开采煤炭。
然而,由于矿井通风系统的故障,导致矿井内积累了大量的有毒气体。
此时,矿井内的探矿工人们并没有意识到这一点,他们继续工作,完全不知道自身的安全受到了威胁。
突然,有一次矿井发生了爆炸。
巨大的声响震耳欲聋,火焰和浓烟迅速充斥了整个矿井。
在这一瞬间,探矿工人们陷入了恐慌,无法找到逃生的出路。
由于矿井内没有足够的安全出口和应急设施,部分工人被火焰烧伤,而另一些工人则被烟雾和有毒气体吸入而窒息。
当地政府迅速派出了救援队伍,但是由于事故地点地形复杂,救援行动非常困难。
经过数小时的努力,救援人员成功地从事故地点救出了一些被困工人,但是伤亡人数已经失去了计数的能力。
最终,事故造成了30多人死亡和数十人受伤,不仅给淮北矿业带来了巨大的损失,也造成了家庭的痛苦和不幸。
对于这起严重的安全事故,淮北矿业受到了广泛的谴责。
首先,矿业公司本身应对安全生产负有责任,应该制定详细的安全生产准则和标准,并确保其员工严格遵守。
然而,在淮北矿业中,安全生产意识薄弱,缺乏有效的安全管理和监督。
矿井通风系统的故障是由于设备维护不到位和定期检查不够导致的,这是一个典型的安全管理失职。
其次,政府监管部门在这起事故中也负有一定的责任。
监管部门应向企业提供必要的指导和支持,确保安全生产规范得到切实有效地执行。
然而,在这次事故中,监管部门并没有及时发现和纠正问题,导致了重大的人员伤亡和财产损失。
为了避免类似的悲剧再次发生,淮北矿业和有关部门应该从这次事故中吸取教训,并采取一系列措施以加强安全生产。
首先,淮北矿业应加强对员工的培训和教育,提高他们的安全意识和应急处置水平。
淮北矿业集团袁店一矿安全施工措施

袁店一矿副井井筒装备防腐工程安全施工措施一、施工单位:淮北科奥工程建设有限公司二、施工单位现场负责人:吴兵三、施工地点:袁店一矿工业广场四、主要工程量:副井井筒装备防腐工程五、安全施工负责人:吴兵、李广环、韩云飞六、安全生产负责制具体责任分解如下:(1)项目经理责任对承包项目工程生产经营过程中的安全生产负全面领导责任,是本项目部第一责任者。
(2)项目部技术副经理责任对项目工程生产经营中的安全生产负技术责任。
(3)专职安全员责任认真贯彻执行国家有关劳动政策、法令、规章制度及上级有关规定。
协助领导推动施工中的安全工作。
(4)队长责任认真贯彻执行国家有关劳动保护的政策、法令、规章制度和上级有关规定,对本队职工在施工中的安全和健康负直接领导责任。
(5)技术员责任认真执行国家安全生产方针、政策和安全技术规范,结合工地情况制定相应的安全技术措施,并认真执行。
(6)施工员责任认真执行上级有关安全的生产规定:对所管辖班组的安全生产负直接领导责任。
(7)班组长责任认真执行安全生产规章制度及安全操作规程,合理安排班组人员工作,对本班人员在生产中的安全和健康负责。
(10)班组兼职安全员责任规范执行安全生产各项规章制度和领导提出的有关安全方面的意见,协助班长做好本组的安全工作,接受专职安全员的业务指导。
(11)设备管理员岗位责任认真贯彻执行集团公司和本公司设备管理制度,负责搞好本单位设备管理工作。
(12)外援施工队负责人责任认真执行安全生产的各项法规、规定规章制度及安全操作规程,合理安排班组人员工作,对本队人员在生产中的安全和健康负责。
(13)岗位工人责任认真学习并严格执行安全技术操作规程,自觉遵守安全生产规章制度。
七、开工前安全交底措施1、开关前做好对工人的安全教育工作,做到思想重视,并做到措施落实。
2、施工现场设有公司委派的专职安全员负责施工安全,检查个施工班组和个人安全措施到位,每个施工人员根据实际操作情况配备一定的劳保用品,登高施工一定要带好安全带,进出施工现场要戴好安全帽,系好帽带,防止脱落。
关于袁店煤矿安全管理工作的思考

安全专题民主生活会材料——关于袁店煤矿安全管理工作的思考安全是一项关系到每名职工切身利益甚至生命的大事,可是在执行过程中,往往有两种误区:一种认为没有什么大不了的事;一种认为头绪较多、无从下手。
这些误区在袁店煤矿安全管理中都有反应。
一、井下施工没有什么要注意的、不需要太多的条条框框。
1、施工随意性大,不按规程、措施、规律组织生产。
存在不按要求及时停头探煤的行为,发生概率主要集中在七十一处西翼轨道大巷和南翼轨道大巷停头探煤期间;存在不按规程小于20米停一个头施工的行为,发生概率主要集中在四十九处西翼乘人车场和充电硐室及泵房和泵房通道施工期间。
2、安全意识淡薄,冒险蛮干时有发生。
存在违反“一通三防”规律、任意掐断风筒、砸封闭墙、停风施工的行为,发生概率主要集中在四十九处轨运联巷、装载胶带机巷及工程处西翼轨道大巷二号交岔点刷大施工期间。
3、不重视安全设施,不了解安全知识。
揭煤、探煤风筒超距、瓦斯探头超距,不挂瓦斯便携仪,压风自救没有压风,不知道避灾路线,不了解井下发生的正常自然现象,汇报突发事件描述不清。
二、安全工作头绪多、无从下手、没法改变。
1、对工人只管不教。
工人普遍存在只知道自己的工作内容和考核机制,而不了解自己工作的周边环境、安全注意事项、工作标准。
现场发现工人不合理的操作行为,视而不见,只要结果不教基本技能。
2、对工人只传授死板的理论知识,不重视现场实践能力培养。
平时学习与现场脱节,经常接触的不学,学的又不常用,缺乏针对性和实战性。
3、把安全难管,归结为工人素质差。
只有不到位的管理,没有抓不好的安全。
这充分说明了安全工作不能简单的归结为工人素质差,不好抓,而是要加强教育,提高管理水平,才是治本之策。
三、解决办法1、提高管技人员的传帮带能力,利用现在人员少的机会,大力开展传帮带活动。
尽快制定师徒结对子、工作联系点等制度,丰富传帮带的途径,从而尽快提高全体员工的素质和实践能力。
2、推行重点岗位安全确认和手指口述工作。
地面瓦斯抽采井瓦斯涌出规律分析

地面瓦斯抽采井瓦斯涌出规律分析发布时间:2022-08-16T06:18:27.864Z 来源:《工程建设标准化》2022年37卷第7期作者:陈若跃[导读] 根据1032工作面回采期间地面瓦斯抽采井瓦斯抽采参数、工作面回采位置分析地面井瓦斯涌出规律与工作面回采之间的关系,分析上覆岩层裂隙发育程度、地面瓦斯抽采井导通能力及上覆岩层周期性变化规律等,为工作面回采期间地面瓦斯抽采井抽采能力的调控与分配提供基础性数据支撑。
陈若跃(淮北矿业股份有限公司袁店一井煤矿,安徽淮北 235000)摘要:根据1032工作面回采期间地面瓦斯抽采井瓦斯抽采参数、工作面回采位置分析地面井瓦斯涌出规律与工作面回采之间的关系,分析上覆岩层裂隙发育程度、地面瓦斯抽采井导通能力及上覆岩层周期性变化规律等,为工作面回采期间地面瓦斯抽采井抽采能力的调控与分配提供基础性数据支撑。
关键词:地面瓦斯井抽采瓦斯涌出规律地面瓦斯开采是从地面施工钻井预抽目标煤层瓦斯或抽取采动区、采空区的瓦斯,与井下抽采相比较,地面钻井抽采采动区瓦斯受井下生产制约少、便于管理,管路容易维护,并且不影响井下生产,因此地面瓦斯抽采井抽采是淮北矿区卸压瓦斯抽采最主要的手段之一。
淮北矿区自1995年开始施工地面瓦斯抽采井,在朱仙庄煤矿、桃园煤矿、杨柳煤矿、袁一煤矿、临涣煤矿、童亭煤矿等煤矿施工了数百口地面瓦斯抽采井。
1 地面井抽采瓦斯机理瓦斯是在煤化过程中产生并残留在煤层中自生自储的非常规天然气。
我国大多数都是低透气性、高吸附瓦斯的煤层,瓦斯只有在采动影响下才会产生大量的运移。
针对松软低透气性高瓦斯煤层条件下,实现高效抽采瓦斯,最终治理瓦斯是当前各矿区迫切需要解决的技术难题。
而工作面瓦斯主要来源于本煤层、采空区及邻近煤层,由于瓦斯赋存的特殊性(低透气性、松软及高吸附性),因此,卸压瓦斯运移的裂隙通道及运移规律是实现卸压瓦斯高效抽采的关键。
1.1 采动影响下覆岩裂隙分布研究表明,在采动影响下,工作面基本顶呈现“O-X”型裂隙的特点,可将工作面分为上、中、下三个区。
煤矿事故法律分析案例(3篇)

第1篇一、背景我国是煤炭资源大国,煤矿事故频发,给国家和人民的生命财产安全带来了巨大的损失。
本文以一起典型的煤矿事故为案例,从法律角度分析事故原因、责任认定及法律处理。
二、案例简介2018年6月,某煤矿发生一起重大透水事故,造成10人死亡、6人失踪。
事故发生后,国家煤矿安全监察局、省煤矿安全监察局等部门迅速介入调查。
经调查,事故原因为该矿违反安全生产规定,擅自改变矿井采掘方案,导致透水事故发生。
三、事故原因分析1. 违反安全生产规定该矿在采掘过程中,擅自改变矿井采掘方案,未按照设计要求进行施工,导致矿井排水系统无法正常工作,最终引发透水事故。
2. 安全生产责任制不落实该矿安全生产责任制不落实,安全管理人员对安全生产重视不够,对安全隐患排查治理不力,导致事故发生。
3. 安全培训不到位该矿对员工的安全培训不到位,员工安全意识淡薄,对事故隐患辨识和防范能力不足。
4. 监督检查不到位有关部门对煤矿的监督检查不到位,未能及时发现和制止违法行为,导致事故发生。
四、责任认定1. 矿方责任该矿违反安全生产规定,擅自改变矿井采掘方案,是事故发生的直接原因。
矿方应承担主要责任。
2. 安全管理人员责任安全管理人员对安全生产重视不够,对安全隐患排查治理不力,对事故发生负有直接责任。
3. 员工责任员工安全意识淡薄,对事故隐患辨识和防范能力不足,对事故发生负有间接责任。
4. 监督检查部门责任有关部门对煤矿的监督检查不到位,未能及时发现和制止违法行为,对事故发生负有间接责任。
五、法律处理1. 矿方处罚根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规,对矿方进行以下处罚:(1)责令停产整顿,直至整改合格;(2)罚款50万元;(3)对矿方主要负责人进行行政拘留;(4)吊销安全生产许可证。
2. 安全管理人员处罚对安全管理人员进行以下处罚:(1)行政拘留;(2)吊销安全资格证书。
3. 员工处罚对员工进行以下处罚:(1)批评教育;(2)罚款。
淮北矿业安全生产事故处理

淮北矿业安全生产事故处理淮北矿业安全生产事故处理是一项十分重要的工作,对于保障矿工的生命安全和减少财产损失具有至关重要的意义。
在淮北矿业安全生产事故处理中,应该采取科学、有效的措施,严格按照有关规定进行处置。
首先,在淮北矿业安全生产事故处理中,应该争取时间,迅速组织力量参与救援工作。
一旦发生事故,应立即启动应急预案,迅速报告相关部门,同时组织救援力量前往现场抢救被困人员。
在救援过程中,需要合理安排人员,配备必要的救援设备,确保救援工作顺利进行。
其次,在淮北矿业安全生产事故处理中,要注重现场救援和事故原因调查相结合。
一方面,要全力营救被困人员,确保他们的生命安全。
救援人员要快速而有序地进行救援工作,慎重处理现场环境,防止次生事故的发生。
另一方面,要成立事故调查组,对事故原因进行全面调查分析。
只有找出事故原因,才能针对性地制定改进措施,从根本上避免类似事故再次发生。
第三,在淮北矿业安全生产事故处理中,要依法依规进行处理,保障相关人员的权益。
事故责任人应承担相应的法律责任,并赔偿相关损失。
同时,对于事故中受伤的矿工要及时安排治疗,妥善解决其后顾之忧。
此外,要对相关设备、设施进行全面检查,确保安全隐患得到有效排查和整改。
第四,在淮北矿业安全生产事故处理中,要加强事故防控措施,全面提高矿业安全生产水平。
通过加大对员工的安全培训和教育力度,提高员工的安全意识和应急处理能力。
同时,要建立健全安全管理制度,并加大对矿井设备的维护和更新力度,确保矿山安全生产的可持续发展。
综上所述,淮北矿业安全生产事故处理需要迅速、科学、有效的方法和措施。
通过加强现场救援和事故原因调查,依法依规进行处理,并加强事故防控措施,可以有效减少可能发生的事故,并最大限度地保护矿工的生命安全和财产利益。
为此,淮北矿业相关部门和企业应始终把安全生产放在首位,不断改进安全工作,确保淮北矿业安全生产事故得到及时有效处理。
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⏹时间:2018年4月16日
⏹地点:会议室
⏹人员:九小队、特勤三小队14人
⏹主讲:孙晓东
⏹淮北矿业袁一煤矿瓦斯燃烧事故处理案例分析
淮北矿业股份有限公司
军事化救护消防大队
事故矿井概况
矿井采用立井、大巷及石门开拓方式,分区混合式通风,设主井、副井、中央风井和南风井4个井筒,采用两个水平开采。
设计生产能力为180万吨/年,服务年限为51.6年。
该矿井2014年计划生产原煤180万吨。
目前1022工作面正在准备收作。
该工作面为综采工作面,正在开采的煤层为10煤。
由于断层影响,上部的中组煤(8煤)距10煤约30米,且在附近施工了30个钻孔。
事故发生经过及原因
12月17日11时35分工作面机巷转载机卧底放炮结束。
由于拆棚困难,跟班副区长安排割U型钢,并与三名工人一起抬着氧气瓶和乙炔瓶到达施工地点,约12时,使用割枪切割U型钢。
此后,发现机头处1-5﹟架间向外喷火,随即现场进行洒水灭火,见火势难以控制,12时26分向矿调度汇报。
事故的原因为中组煤(8煤)的高压瓦斯通过裂隙涌出后遇到烧焊的火花而引起瓦斯燃烧。
救援出动及侦查(一)
2014年12月17日中午12:59分,集团公司调度通知救护大队,袁一煤矿1022工作面采空区发生火灾事故。
接到出警命令后,救护大队值班领导及李槽坊中队的三个值班小队立即出动,赶往事故矿井。
李槽坊中队三个小队于13点22分同时到达该矿,向指挥部领取任务后,三个小队迅速奔赴事故现场,正值班小队从机巷进入于14时40分到达事故地点,副值班小队从风巷进入侦查,14点42分到达风巷三岔口处,值勤小队在102变电所(基地)待机。
14点50分大值班领导也赶到了现场。
救援出动及侦查(二)
现场通风正常,风量1700m3/min,工作面风流中CH4:0.18%、CO:47ppm、O2:20.8%、温度20℃、无烟雾、有少许水蒸气。
沿1--16架的架间都在向外喷火,在5--6架间喷火较集中;火焰长度一般为1--2米,最大处达到3--4米,并且呈间歇状,由于着火点在支架顶部,用水和灭火机直接灭火无效。
救灾方案制定(一)
事故发生后,集团公司相关部室领导及时赶到指挥部。
安徽省煤监局领导和集团公司领导也及时赶到指挥部,亲临指挥。
根据井下救援小队探查时发现的情况,指挥部分析认为是瓦斯燃烧,瓦斯源为中组煤(8煤)通过裂隙涌出。
现场通风正常,各种气体稳定。
由于不具备直接灭火条件,采用封闭火区措施。
救灾方案制定(二)
根据现场情况,指挥部制定了两种封闭方案,一是远距离封闭、二是近距离封闭。
远距离封闭,要在进、回风共计封闭五道密闭墙;近距离封闭,只需要封闭两道密闭墙。
考虑材料准备、材料运输等因素,为了能够实现快速封闭,指挥部决定采取近距离封闭的方案。
安全措施
为确保建墙及封口时人员的安全,在施工过程中采取了以下安全措施:
1、救护队人员监控火势。
2、惰化火区。
向火区注入氮气和液态二氧化碳。
3、加快灾区内气体的分析化验速度,时时监控灾区气体变化情况。
4、由救护队实施封闭作业,封闭过程中下导风管,保证瓦斯不超限。
事故抢险过程(一)
(一)火区封闭
1、密闭墙的要求:
(1)在机巷三岔口和风巷三岔口内10m处各建一道瓦石墙密闭;
(2)由于巷道断面约20平方米,故采用4-3-2的方式(最下为4行瓦石,中间为3行瓦石,最上为2行)。
4、3行瓦石高度不能低于1米;
(3)设带阀门的8寸导风管两个。
设措施孔两个,用于注氮和注液态二氧化碳。
设观测孔两个,以便火区观测。
事故抢险过程(二)
2、安全措施:
(1)救护队负责火区附近和工作面回风侧现场气体检测;
(2)在建造的两处密闭墙外,悬挂一氧化碳、瓦斯、氧气便携仪,不间断观察气体情况;
(3)当瓦斯浓度达到2%时,救护队立即汇报指挥部撤出现场所有人员;
(4)救护队在机巷、风巷工作人员要保持通信联络,确保同时建墙、同时封堵;
事故抢险过程(三)
(5)墙面必须勾缝,确保漏风量达到最小;
(6)建墙时,必须有大队领导在场,时刻观察现场通风及各种气体变化情况,当发现异常情况时,进回风的两处指挥员应立即通知对方;
(7)由于工作面风量较大,如影响封墙,必要时可在回风巷内设调节风帘;
(8)在封口前所有人员必须撤到变电所,只留三人同时实施关闭;
事故抢险过程(四)
3、建造过程:
救护大队共召集七个中队的9个小队参加密闭墙的建造:
(1)准备工作:接到封闭任务后,在井下基地召开大中队指挥员会议,进行战前动员和布置任务;
(2)两道密闭墙分别由4个小队共同完成,2个小队建造密闭墙、2个小队监护;
(3)由一个救护小队进行现场气体检测;
(4)17日20时30分开始直至18日12时20分,实现两道墙同时封口,共计用时16小时;
事故抢险过程(五)
(5)检测气体、通风情况:在整个封闭过程中,始终专人检测气体。
进、回风密闭墙处风流气体情况基本稳定。
进风密闭墙处的情况是:CH4:0.18--0.78%、CO:0--140ppm、O2:20.1--20.8%、温度:19--20℃;回风密闭墙处的情况是:CH4:0.2--1.6%;CO:30--140ppm;O2:19.6%--20.6%、温度:19--21℃;
(6)其他情况:建墙期间,回风巷出现了风量忽大忽小现象;在建造密闭墙快封口时,出现两次了轻微震动。
事故抢险过程(六)
(二)后期监护及火区治理
两道瓦石墙密闭建造结束稳定24小时后,开始对火区进行监护和治理工作。
救护队负责监测1022机、风巷密闭墙内外CO、CO2、CH4、O2、温度,每隔两小时取样一次;同时负责监护井下1022工作面区域的矿方人员的安全。
火区治理的措施是:对两道密闭墙进行喷浆堵漏,然后在两道密闭墙外各套打一道瓦石墙,中间用水泥黄沙灌注;
事故抢险过程(七)
(三)灭火效果:
从12月18日到25日,经过连续7天取样检测,封闭区内CH4大于16%、CO小于24ppm、O2小于8%、CO2大于20%,温度在25℃以下。
火区已逐步惰化,处于相对稳定期。
存在的问题及建议
1、该矿采用单轨吊的运输方式,且为单行线。
每次运料时间约70分钟,运料重量约六吨,运料比较困难,造成建墙时间长。
2、制氮机平时维养不到位造成待机7个小时。
3、巷道断面大而且采用U型钢和金属网支护,封闭时掏槽很困难,而且周围易漏风;
4、对煤层易自燃的采区或瓦斯燃烧爆炸的采区,在工作面的机、风巷要预留密闭墙及准备充足的封闭材料;
5、提前制造导风管。
导风管要具备轻便、能快速关闭等要求。
事故救援思考(一)
(一)直接灭火无效的原因:由于着火点在支架上,且为8煤沿裂隙涌出,不利于直接灭火,故造成直接灭火无效。
(二)为何不采用降架、移架,腾出空间进行直接灭火?
综合考虑,降架和移架,虽然有直接灭火的空间,但有可能造成冒顶,造成大面积瓦斯涌出,导致预混燃烧而引起瓦斯爆炸。
事故救援思考(二)
(三)利用插管注液氮、CO2能否灭掉火源?
1、准备时间过长,难以短时间实现。
2、液态CO2变成气态CO2,能抑制爆炸,但不能阻断沿裂隙涌出的瓦斯,也不能灭掉喷射燃烧的火焰。
(四)为何采区火区封闭?
涌出的瓦斯,全部参与燃烧,不易爆炸,而由于灭火,会导致部分瓦斯与空气混合,如果不能一次瞬间全部灭掉燃烧瓦斯,很可能会引起爆炸,不灭火反而比灭火安全。
事故救援思考(三)
(五)施工过程感觉风量忽大忽小,有震动感觉的原因:
分析认为,是大量的瓦斯涌出,造成的瓦斯爆燃现象产生。
如果有瓦斯与空气混合,就可能产生爆炸。
(六)为何必须注氮气和液态CO2?
施工及封口过程中,注入大量氮气和液态CO2,是十分必要的,是最主要的安全防范措施,可使灾区可燃气体惰化进而失爆,确保施工人员安全,虽然注氮机故障导致整个建墙时间延长七个小时以上,也是非常必要的。
(七)在导风管上安装闸阀的好处:
在导风管上安装闸阀,利用关闭闸阀而实现快速封口,是可靠可行的好办法。
(在30秒内可快速关闭阀门,实现火区封口)。
谢谢!。