断路器故障跳闸记录 5本
10kv单相接地故障引起断路器跳闸的分析

回。经以上分析,
此次保护动作正确。
第 27 卷 2019 年第 10 期 农村电工
47
农电技术
安全第一
NONGCUN DIANGONG
主持:
朱
宁
一起 10 kV 与 6 kV 线路
交叉跨越接地故障分析
(054100)国网河北沙河市供电公司
1
张爱书
故障情况
2019 年 5 月 16 日 9 时 41 分 15 秒,
主持:
朱
宁
农电技术
安全第一
NONGCUN DIANGONG
10 kV 单相接地故障
引起断路器跳闸的分析
(620360
620360)
)国网四川洪雅县供电公司
1
事故经过
2018 年 3 月 7 日,
晴,
13∶05,
我外出发现 10 kV 线
路疾控中心支线 L2 相导线掉在地上,
立即在此警戒并
询问当值调控员 10 kV 线路是否带电,
Uj=Up,
以下的
计算也按此标准。10 kV B 线路从 925 断路器至断线
点 为 LGJ- 120 导 线 长 度 为 12.5 km。 10 kV B 线 路 从
921 断路器至断线点为 LGJ-70 导线长度为 0.1 km(断
线支线只有 0.01 km 所以忽略不计)。
配电架空线线路单位长度阻抗实测值(Ω/km)如
计算与测量
电流比较如表 2,
可以确认设想结果成立。
根据保护装置实测值分析保护动作的正确性如
下。
表2
实测电流
理论计算
折算到一
电流 A
次值 A
818.08
浅谈35 kV高压断路器跳闸故障原因分析

浅谈35 kV高压断路器跳闸故障原因分析摘要:我国目前有很多变电站,分为不同的电压等级,同时也具有各自的特殊供电功能。
在实际供电过程中,当高压断路器跳闸故障发生时,如果不能及时查明原因并且解决,会对供电方面产生巨大的影响,进而影响人们的生活。
本文以莱钢陈家庄变电站和黄麓变电站35 kV高压断路器跳闸故障进行举例分析,对故障现象、故障原因分析和采取的解决措施进行了简要描述,为解决高压断路器跳闸故障相关问题提供理论支持。
关键词:35 k V;断路器;故障分析;高压背景:高压断路器是电力系统中最重要的电器设备,主要的作用是在系统发生故障或者异常时切断和接通负荷电路,另外有个别断路器是通过地接短路电流实现,保证整个电路正常工作。
断路器的选择主要考虑工作寿命、实现断开电流的时间长短、结构、成本和使用方便程度多个因素。
随着高压断路器不断更新换代,其在电力系统中的应用越来越广泛,但同时,出现高压断路器跳闸故障也越来越多,情况越来越复杂。
所以,对于高压断路器的了解以及特殊情况发生时对事故原因准确的分析判断在实际生产中越来越重要。
本文举例分析了两种不同事故中的故障现象、故障原因和解决措施,为解决高压断路器跳闸故障相关问题提供理论支持。
1案例11.1故障现象莱钢 110 k V 陈家庄变电站含 110 k V 和 35 k V两个电压等级,站内共有三台双绕组降压变压器,主要供给冷轧薄板厂、焦化厂、特钢、艾山工业区等生产和生活用电,站内 35 k V 配电装置为空气绝缘封闭式开关柜型式。
2012 年 7 月 16日晚,变电站发生35 kV高压断路器跳闸故障,导致供电停止,下面描述一下当天的事故细节,下午七点零六分,工人反应监测到跳闸情况,并且连续多次,原因不明,供电停止造成多处鼓风机停机,影响钢铁生产,急需排查。
随后,我们马上召集技术人员对事故进行分析,结果发现发生35 kV高压断路器跳闸的原因主要是部分线路出现短路故障,在检查电缆线过程中清晰看到部分位置能观察到击穿痕迹。
万能断路器跳闸的原因分析【详解】

万能式断路器又称框架式断路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。
那么怎么解决万能式断路器不能合闸的问题呢?首先确定断路器是否为非事故跳闸:非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。
断路器不能合闸的原因较多,首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障。
在确定是断路器故障后,抽出断路器(指抽屉式断路器)检查。
万能断路器跳闸原因:1、因欠压脱扣器失电而使万能式断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,都会使万能式断路器跳闸而导致不能重新合闸。
以下四种情况会引起欠压脱扣器线圈失电。
a、闭合按钮、继电器接点、万能式断路器辅助触头等接触不良,元件损坏,均可能导致回路不通,脱扣线圈失电;b、回路中的连接导线断线、压接螺丝松动松脱,也会导致回路不通,脱扣线圈失电;c、由于欠压脱扣器的线圈长期处于通电工作状态,环境污染和衔铁吸合不灵活或铁芯和衔铁之间空气隙过大,都容易使电流过大而导致脱扣线圈发热而烧毁,失去脱扣线圈的功能。
d、保护回路熔断器熔断,造成回路不通,欠压脱扣器的脱扣线圈失电。
2、机械系统故障,造成万能式断路器不能合闸;万能式断路器操作机构经多次跳闸和合闸后,机构严重磨损,可能会出现以下故障:a、电动机传动机构磨损,如ME开关的蜗轮、蜗杆受损,就不能驱动万能式断路器的操作机构再扣、合闸。
蜗轮、蜗杆更换较复杂。
b、操作机构不灵活,有卡滞现象。
由于该类万能式断路器不是全封闭式,若不慎将螺丝、螺母等异物遗落在操作机构中,使万能式断路器操作有卡滞现象,会影响合闸;另外,转动和滑动部分缺少润滑油脂,操作机构的开断储能弹簧稍有变形,万能式断路器也会合不上闸。
因此有上述故障时,除检查操作机构中有无异物外,还要对转动和滑动部位注入润滑油脂。
c、操作机构储能弹簧故障。
操作机构的开断储能弹簧在多次拉伸后松弛或失去弹性,闭合力变小,合闸时,万能式断路器的四连杆机构无法推到死点位置,机构不能自保持在合闸位置,因此,万能式断路器也不能正常闭合。
写出低压不上电故障诊断流程

写出低压不上电故障诊断流程
内容:
一、检查断路器是否跳闸
首先检查配电箱内的断路器是否跳闸,如果断路器跳闸,重新闭合断路器,看能否恢复供电。
二、检查保险丝是否烧断
如果断路器正常,接下来检查配电箱内的保险丝是否烧断。
用万用表测量保险丝两端是否有电压,如果保险丝烧断,需要更换新的保险丝。
三、检查主接线是否松动
保险丝也正常的情况下,检查电表外的主接线是否松动,需要拧紧接线盒内所有接线端子。
四、查找短路故障点
上述检查无异常,则可能存在线路的短路故障。
用万用表在电箱内逐段测量电压,定位短路故障点。
找到短路位置后,检查该点线路是否被磨损、绝缘破损等。
五、检查电压表读数
如果线路并无短路故障,则用电压表检查电箱内各段电压读数,判断是
否为电压过低导致不上电。
六、检查供电电源
最后检查是否为供电电源问题,如果上级供电发生故障,需要联系电力部门处理。
以上是低压不上电故障的常见诊断流程,按步骤逐一检查,可以找出故障原因,并进行处理。
变电记录填写规范

变电记录填写规范根据公司记录填写要求,为使变电记录的填写规范、科学,提高记录质量,制定本办法。
适用于上海维管段。
一、记录封面填写说明:1、段名:填写“上海维管段直属”、“上海维管段杭州分段”、“上海维管段南京分段”、上海维管段徐州分段、上海维管段合肥分段。
2、线名:填写“京沪线”、“沪昆线”、“陇海线”、“合宁线”。
3、所名:填写“XX变电所”、“XX分区所”、“XX分区兼开闭所”、“XX开闭所”“开关站”。
4、时间:格式为XXXX年XX月XX日(用阿拉伯数字,如2008年08月01日)。
该记录完成使用时,准确填写“至”后的内容。
二、《变电设备检修记录》填写说明:1、本记录按照时间顺序、用黑色中性笔填写。
2、不得有涂抹、修改痕迹;要求字迹清晰、工整。
3、设备名称及出厂编号:按照设备铭牌内容填写。
4、安装地点及运行编号:按照设备实际运行具体位置及运行编号填写,如:高压室、电容室、控制室、室外1#(2#)进线侧、室外1#(2#)主变二次侧、室外馈线侧等。
5、承修班组:“杭州变电检修车间”、“南京变电检修车间”、“徐州变电检修车间”、“合肥变电检修车间”、“上海变电检修组”、“蚌埠变电检修组”。
6、修程:填写小修、中修、大修等,不属于此范围的可填写临时修。
7、检修人负责人:由当时作业工作领导人签字。
8、互检人:由当班值班员签字。
9、修前状态:填写设备检修前的外观状态和必要的技术数据及存在问题。
此中技术数据指《牵引变电所运行检修规程》中关于设备小修、中修、大修涉及的技术标准,如:锈蚀面积不超过总面积的5%等。
10、修中措施:按照《牵引变电所运行检修规程》规定措施标准用语填写,填写对修前不良状态的针对性处理措施及更换零部件的名称、数量和规格等,没有进行的项目不得填写。
11、修后结语:针对修中措施记录修后有关的技术数据和对设备的质量评定,即“合格”或“不合格”。
12、除一次设备的清扫作业外,其它检修作业不得将数台设备写在同一张检修记录上。
一起线路故障引起的零序I段动作跳闸原因分析及预防措施探讨

一起线路故障引起的零序I段动作跳闸原因分析及预防措施探讨摘要:变电站内部及送出线路最容易发生事故的设备就是电缆线路,其中单相接地故障引起零序过流Ⅰ段动作占很大比例,极少数项目现场出现零序过流Ⅱ段动作跳闸,零序过流I段动作大多数是一次设备异常引起的保护动作。
本文结合工作中的35KV光伏电站开关站接地变零序保护动作跳闸的实际案例,从引起跳闸的原因着手,阐述了事故检查过程及预防措施,深入分析一起线路故障引起的零序过流I段动作跳闸事故,通过制定对策,避免开关站再次出现该跳闸事故。
从而给其他现场处理类似事故提供一定的帮助。
关键词:光伏电站零序I段动作跳闸原因分析及预防措施1事故过程及设备简介:某光伏电站建设规模为40MW,以2回35kV 集电线路至 35kV光伏电站内开关站,开关站汇集电能后以1回35kV架空线路接入110kV变电站。
光伏区电能汇集后通过13台35kV箱变升压,集电线路原有道路敷设可方便到达开关站,总长约6.5公里。
(1)故障前后电站运行方式故障发生前,某光伏电站35kV送出Ⅰ回线在运行状态,站内35kV母线在运行状态。
35kV光伏场区集电Ⅰ回线带负荷17.2MW,35kV光伏场区集电Ⅱ回线带负荷21.1MW,全站送出总负荷38.1MW。
故障发生时,某光伏电站内35kV母线保护装置1M差动相电压保护、1M失灵相电压保护启动,但未动作出口。
故障发生后,某光伏电站35kV开关321、322、323、324、325断路器跳闸。
35kV送出Ⅰ回线,35kV母线、35kV接地变、35kVSVG、35kV集电Ⅰ回线、35kV集电Ⅱ回线均转为热备用状态,全站送出总负荷变为0 MW。
(2)事件发生经过2022年11月22日16时59分09秒860毫秒,某光伏电站35kV接地变兼站用变高压侧零序I时限保护动作出口,(动作电流1.058A,动作时限735ms)。
跳开35kV集电Ⅰ回线324断路器、35kV集电Ⅱ回线325断路器、35kV SVG 322断路器、35kV送出Ⅰ回线321断路器、35kV接地变323断路器。
剩余电流保护装置的常见故障

剩余电流保护装置的常见故障1剩余电流保护装置的一般故障跳闸1.1电源侧、分支线线路故障跳闸剩余电流保护装置受雷击感应过电压的影响,造成故障跳闸。
低压电网中,线路绝缘子受外力撞击绝缘受损,使泄漏电流增大,引起电源侧或分支线的剩余电流保护装置跳闸。
在台风和雷雨季节,低压电网架空线断线落地,造成单相接地故障,故障电流使电源侧或分支线的剩余电流断路器跳闸。
电气线路或电气设备,由于长期超负荷运行,使绝缘下降,当电气回路中的剩余电流值,大于动作电流值时,会引起剩余电流断路器跳闸。
电气线路的中性(N)线受损,绝缘水平降低,形成了不平衡电流的分流,也会使电源侧保护装置跳闸。
1.2产品制造质量引起的故障剩余电流保护装置的电流互感器制造过程中的平衡特性、过载特性和温度特性较差,受到外界杂散磁场影响,和自身电气线路中大功率电动机起动的影响,发生动作跳闸。
受温度、湿度影响引起的误动,在每年夏季的高温季节,温度超过+35℃时,剩余电流保护装置经常出现间隙性跳闸,由于保护装置质量差,电子线路受温度影响引起的动作跳闸。
当配电变压器有两条以上分支线路,操作其中一台剩余电流保护装置试验按钮,或其中一条被保护线路发生接地故障时,会引起另一条线路的剩余电流保护装置动作,这是保护装置自身抗干扰性能力较差,引起的动作跳闸。
对于三相电源只接两相负荷,如弧焊变压器、大功率的电焊机,起动电流比较大,当剩余电流互感器的平衡特性较差时,可会引起剩余电流保护装置频繁跳闸。
1.3选型不当而引起的动作跳闸1.3.1电源侧或分支线剩余电流保护装置选型错误电源侧或分支线由于选用了无延时(一般型)的剩余电流断路器,会引起动作。
在电源侧或分支线安装的剩余电流保护装置,是作为间接接触电击保护。
为此应选用低灵敏度,延时(S)型或动作特性可调剩余电流保护装置,避免在单相大电流电器起动、早晚用电高峰时,因电流过大,引起电源侧或分支线剩余电流保护装置的误动作。
1.3.2分级保护选型错误电气线路上采用剩余电流保护装置作分级保护时,由于末端保护和电源侧或分支线保护装置的动作电流和动作时间不匹配,如上下级保护的动作时间差小于0.2s、下一级保护装置的动作电流值深入到上一级保护装置,因此造成在电气线路的末端发生故障时,电源侧、分支线或末级剩余电流保护装置同时动作。
断路器及隔离开关异常及事故处理

断路器及隔离开关异常处理一、断路器异常处理1.SF6断路器SF6气体压力低的处理①断路器SF6气体泄漏引起如断路器SF6气体漏气,压力不低于闭锁值时,但发出“SF6气体压力过低”报警信号,则说明有压力异常,应记录记录压力值,此时应并加强监视,并通知相关部门处理。
如断路器SF6气体严重漏气,压力低于闭锁值并发出闭锁信号时,不能对断路器进行分合闸。
应立即断开该断路器操作电源,与调度联系将负荷转移出去,并采取措施将故障断路器隔离。
处理前室内应开启通风装置,待15min后可进入,接近设备时应戴防毒面具及穿防护服。
②SF6气体密度继电器或表计失灵引起将表计的数值与当时环境温度折算到标准温度下的数值比较判断,确认SF6断路器压力低因密度继电器故障原因、表计指示不正确原因引起,应通知专业人员处理。
2.断路器拒绝合闸的处理①控制或合闸电源消失:如果是控制电源空开(熔断器)或合闸电源空开(熔断器)跳开(熔断),应合上(更换)控制电源空开(熔断器)或合闸电源空开(熔断器),正常后,对断路器进行合闸;如果是控制或合闸回路其他原因引起,且不能查找到故障或查到故障后运行人员不能处理的,应通知专业人员处理。
②就地操作切换开关在“就地”位置:将操作切换开关由“就地”位置切换至“远方位置。
③直流母线电压过低:调节蓄电池组端电压,使电压达到规定值.④SF6压力过低闭锁:确认SF6气体压力过低后,应通知专业人员处理,在未处理正常前,严禁对断路器进行合闸操作.⑤液压压力过低闭锁:确认液压压力过低后,应通知专业人员处理,在未处理正常前,严禁对断路器进行合闸操作.⑥弹簧未储能:若是储能电源空开跳开,应立即合上储能电源空开进行储能,如其他原因不能查找但又及需送电的,应断开储能电源开关后进行手动储能,储能正常后即可进行合闸,若弹簧储能系统零部件故障不能手动储能则通知专业人员处理。
⑦其他不能处理的故障:作缺陷上报调度及相关部门,通知相关专业人员处理。