铜件变形改善报告

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

陈浩南
9.9
(5)主管至少每周到现场采 样一次,核对检验员检验数 据的真实性
实施
陈浩南
3
考虑采 用夹具 检验
(6)制作上下限度的角度规, 对实物进行检验,提高效率
购置
实施(用于巡检)
9.5
陈浩南
五、BAC改善跟踪
措施: (1)明确首检、巡检和成品检需要检验的项目,包括各阶段需要检验哪些尺寸
Before
特高NEW7-G435插套组件改善方案
责任人:胡竹江 时 间:2013.9.3-2013.9.16
目录
一 二 三 四 五 六 问题描述 临时对策 原因调查及基本对策 改善措施和计划 BAC改善跟踪 效果验证
一、问题描述
NEW7-G435插套组件变形不良:
8月份NEW7-G435插套组件来料多批发生变形不良共9批次94989PCS产品; 要求成型角度90±1.5度,实测在87-88度
87°
问题属性: □新发 ■再发 □连发
二、临时对策
1、追溯
检验单号: LJ1308010079、 LJ1308030065、 LJ1308040084、 LJ1308040089、 LJ1308080045、 LJ1308130082、 LJ1308130163、 LJ1308190084、 LJ1308220041 不能追溯供应商内部批号和内部检验记录
变形不良分布
D11100-N 26%
D11100-L 22%
2、不良产生原因
铜件
铜件
滑块
冲头
Βιβλιοθήκη Baidu
滑块
直角
调模,滑块行程未调好,铜件成型时行程太大,导致角度偏小
3、工艺流程图
特高
落料 成型 冲 压 产 线 去油 运输 酸洗 酸 洗 产 线
委外
装箱
甩干
组装 包装 装箱 组 装 产 线 运输 装箱
4、不良流出原因
2、对象品处理
供方整形返工(二次冲制)后,正泰特采处理
三、原因调查及基本对策
1、回顾
型号 7-G435 近三个月直角变形批次表 发生次数 极性 6月 7月 L 3 1 N 2 0 合计 5 1 8月 3 6 9 5
近三个月变形不良情况
L N 合计 9 6
1、对6、7月份交货情况进行统计,发现NEW7-G435插 套组件也出现过同样直角变形不良; 2、6、7月份大部分直角不良都集中在该型号产品,而8 月份不仅改产品变形不良批次明显增加,其它型号的变 形不良也增加不少;
措施: (3)明确首检的时机,包括模具维修后应纳入规定
Before
After
实施日: 13年 9月 15日
实施责任者:程迁
新增首检栏, 并明确首检时 机
10只

原检验标准未明确首 检要求
说明:新增首检栏,对首检时机进行明确,要求在开机、修模、修机和切线时开展首检 确认结果:已完成
措施: (4)在检验记录加入审核栏,主管48h内审核,确认检验项目的执行
对策
检验标准重新检讨 主管对检验记录进行 检查 检验标准重新检讨 重新评估检验频度并 标准化 考虑采用夹具检验
编号
01 02 01 01 03 01 02 01 02
模具维修后首 检漏检 巡检漏检验 检验员目视后 未测量
检验员不知道 维修后要首检 检验员太忙, 没时间测量 检验频次要求 太高~0.5h/次
After
实施日: 13年 9月15日
实施责任者:程迁
新检验标准加入检验项目 栏,对检验过程分类,对巡 检过程尺寸分类设置频度
10只

原检验标准无检验项 目栏,未对检验过程 分类
说明:检验标准新增检验项目和检查频度栏,并将首检也纳入其中 确认结果:已完成
措施: (2)根据实际控制需求,对巡检频度的要求重新评估
3
2
3
1 0 7月 1
6月
8月
3、8月不良中,D11100为 G122-N G122-L 新品,主要是对酸洗过程 G111-L 4% 4% G111-N 4% 评估不够,现已采取控制 7% 措施; 4、G435占剩余不良的 G435-L 64%,不良情况基本相 11% 同,现选取G435产品为代 表进行分析。 5、据供应商反映,不合格 G435-N 多批次发生,主要都是1次 22% 产生的不良品,正泰批准 特采后,然后分多批次发 货,导致不良批次多。
9.1-9.15 2 0.87%
0.00%
8月插套组件变形不良达27 批; 9月上半月来料有两批变形, 为上月NEW1-D11100新品变 形未发完
3、对总体来料影响的变化
总体不合格变化对比
60 50 40 30 20 10 0 不合格批次 不合格率 8月 49 11.81% 9.1-9.15 9 3.95% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00%
计划9月 第二周 第3周 第4周
实际 完成
实际方案
责任 人
9.15
宣贯 临时实施 标准化实施
1
检验标 准重新 检讨
9.15 9.15 9.10
我厂从7月份已经 着手开始整理产品 检验指导书,预计 10月1号完成实施.
程迁
2
对检验 工作实 施检查
改表单 临时实施(过渡)
改版《检验记录》 已纳入公司文件档 案,现有表单使用 完后立即实施 已初步确定,由技 术部不定期对产品 和检验记录进行抽 查。(抽查周期不 超出一周) 已开始使用角度规
检验频度未合 理评估
检验要求不明 确 检验员偷懒 入库/出货漏 检验 检验员目视后 未测量 检验要求不明 确 检验员偷懒 检验记录编数 据 检验记录填不 填无所谓
检验标准不规 范 检验记录无人 检查 检验标准不规 范 检验记录无人 检查
检验标准重新检讨 主管对检验记录进行 检查 检验标准重新检讨 主管对检验记录进行 检查
9月上半月进料(特高)不合 格率由8月份的11.81%下降到 3.95%,改善明显
4、结论
通过8月份和9月上半月数据变化的对比,说明特高的改善措施实施有效,不仅针对性地改 善了铜件变形的不良,而且也间接地对其它不良情况改善产生了影响。
质量改善,永无止境!
实施责任者:陈浩南
原巡检过程由于太忙, 检验员可能直接用目 视的方式来确定直角 变形,很少真正测量
新增角度规主 要用于过程巡 检时的直角确 认
说明:新增角度规主要用于过程巡检时的直角确认,首检和入库检仍需采有投影仪测量 确认结果:已完成
六、效果验证
1、NEW7-G435来料验证
NEW7-G435变形不良对比
Before
After

实施日: 13年 9月 15日
实施责任者:程迁
新检验标准 尺寸项分为 ▢和其它
10只

原检验标准尺寸项一 律要求“0.5h抽20次”
说明:根据员工的工作强度重新评估巡检频度要求,确保可执行;对标注▢的冲压过程中容易发生变化的尺寸仍保持原来0.5h/次 的检验频度,对其它标注公差尺寸的检验频度则改为2h/次 确认结果:已完成
8月全系列变形不良统计 型号 不良批次 占比 D11100-N 7 25.93% D11100-L 6 22.22% G435-N 6 22.22% G435-L 3 11.11% G111-N 2 7.41% G111-L 1 3.70% G122-N 1 3.70% G122-L 1 3.70% 合计 27
Before
After
实施日: 13年 9月 10日
实施责任者:陈浩南
原检验记录表格无审 核栏
新检验记录表格增加 审核栏
说明:检验记录表格增加主管审核栏,48h内主管审核签字 确认结果:已完成
措施: (6)制作上下限度的角度规,对实物进行检验,提高效率
Before
After
实施日:13年 9月 5日
四、改善措施和计划
编 对策 号
措施进程
计划措施
第1周 (1)明确首检、巡检和成品 检需要检验的项目,包括各 阶段需要检验哪些尺寸; (2)根据实际控制需求,对 巡检频度的要求重新评估 (3)明确首检的时机,包括 模具维修后应纳入规定 (4)在检验记录加入审核栏, 主管48h内审核,确认检验项 目的执行
调模产生不 良 首检漏检
巡检漏检
不良未发现
不良整批流出
入库/出货漏检 不良产生的原因也是因为后续的首件确认 未确认好所导致
5、5Why分析
主题 铜件整批变形流出 Why1 Why2
首件漏检验 常规首检漏检
Why3
检验员目视后 未测量
Why4
检验要求不明 确 检验员偷懒
真因
检验标准不规 范 检验记录无人 检查 规定未明确首 检时机
9
0 8月 9.1-9.15
8月仅NEW7-G435插套组件直 角变形不良达9批; 9月上半月未再发生此不良
2、总体来料变形情况验证
总体变形不良对比图
30 7.00%
25
6.00%
5.00% 20 坐标轴标题
4.00%
15 3.00% 10 2.00% 5
1.00%
0 批次 不良比
8月 27 6.50%
相关文档
最新文档