郑煤集团大平煤矿防治煤与瓦斯突出区域治理工作材料1

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煤矿瓦斯治理经验汇报材料

煤矿瓦斯治理经验汇报材料

煤矿瓦斯治理经验汇报材料尊敬的领导:
我是煤矿瓦斯治理工作的负责人,特此向您汇报我所在煤矿的瓦斯治理经验。

首先,我们煤矿在瓦斯治理方面注重科技创新。

我们引进了先进的瓦斯抽放设备和瓦斯检测仪器,确保了瓦斯抽放的及时和准确。

同时,我们还研发了一套自主创新的瓦斯治理技术,通过改善矿井通风系统和优化矿井布局,最大限度地减少瓦斯积聚的可能性。

其次,我们注重员工培训和安全意识的提高。

我们定期组织瓦斯治理培训,培养员工对瓦斯治理工作的专业知识和技能。

同时,我们还加强了安全意识教育,通过宣传教育和实践演练,提高员工对瓦斯危险的认识和应对能力。

此外,我们还建立了完善的瓦斯监测和报警系统。

通过安装瓦斯检测仪器和报警装置,及时监测瓦斯浓度,并在超过安全范围时发出报警信号,确保员工及时撤离危险区域,避免瓦斯事故的发生。

最后,我们积极开展瓦斯治理的宣传工作。

我们通过各种形式的宣传活动,向员工普及瓦斯治理的重要性和方法,提高员工的瓦斯治理意识和参与度。

同时,我们还与相关部门和煤矿企业进行交流合作,共同推动瓦斯治理工作的发展。

通过以上的措施和经验,我们煤矿在瓦斯治理方面取得了显著成效。

瓦斯事故的发生率大幅下降,员工的安全意识和技能得到了明显提升。

我们将继续努力,进一步完善瓦斯治理工作,确保煤矿的安全生产。

谢谢!。

2014煤与瓦斯突出案例分析

2014煤与瓦斯突出案例分析

大平煤矿通风系统示意图
1.1 矿井概况
东风井 13采区 14采区 立井单水平上下山开 拓;抽出混合式通风。 2采、 5煤掘,3岩掘。 03年高瓦斯矿井, 煤尘有爆炸性,煤自 燃发火期2-6个月。 井下有瓦斯抽放系统。 KJ90安全监控系统
11采区 15采区
主副 立井
16采区
西风井
大平煤矿21 岩石下山突出有关参数
责任认定
大平煤矿通风科微机监测室值班员在微机屏幕 上发现这一异常情况后,即向科调度员贾江华汇 报。贾江华自以为是瓦斯探头失灵造成,便通知 瓦斯探头修理工下井维修。 22时14分左右,矿总调度室值班人员也在监 控显示屏上发现这一异常情况,便向贾江华进行 了通报,贾江华将此情况告诉了矿调度室调度员 景永振。 22时18分左右,该矿通风科工作人员王二花 又发现井下十几处瓦斯超限,又向贾江华报告, 贾江华便向替通风科科长彭向军(离岗回家)值 班的于松长作了汇报。
+0 m
P=1MPa f=0.35 △P=10
282m
-282m (突出地点垂深612m)
P>2MPa f=0.12 △P=31
21岩石下山
大平煤矿“10.20”事故瓦斯突出及扩散过程演示
22时32分16秒~22时39分45秒, 瓦斯浓度从0.5%升到6.3%.
21轨道下山岩巷 掘进面突出: 煤岩量1894t, 瓦斯量25万m3
物的不安全状态(机械、物质、环境)
防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷 (无防护、防护不当); 设备、设施、工具、附件有缺陷(设计不 当、结构不合安全要求;强度不够;设备 在非正常状态下运行;维修、调整不良); 个人防护用品用具等缺少或有缺陷; 生产(施工)场地环境不良。
人的不安全行为

典型事故案例分析

典型事故案例分析

经查,该起 事故是一起 责任事故, 共造成32人 死亡、7人受 伤,直接经 济损失4853 万元。
事故直接原因
骆驼山煤矿16号煤 层回风大巷掘进工 作面遇煤层下方隐 伏陷落柱,在承压 水和采动应力作用 下,诱发该掘进工 作面底板底鼓,承 压水突破有限隔水 带形成集中过水通 道,导致奥陶系灰 岩水从煤层底板涌 出。
三是现场管理不到位,单纯追究产值、速度,忽视安 全生产;
四是施工安全措施不落实,工作面出现透水征兆后, 没有按照规定采取停止作业、立即撤人等果断有效 措施;
五是隐患排查治理不力,特别是今年3月以来20101 工作面回风巷多次发现巷道积水、顶板淋水,但一 直未采取有效措施消除隐患;
六是违反施工组织程序,在矿井一、二期工程没有全 面完成、主要排水系统没有建成的情况下,强行施 工三期工程;
2004年11月28日07时10分
井下四泵房安检员韩朝云汇报听到爆炸声、巷道烟雾大, 安子沟抽放泵站电话汇报,安子沟风井防爆门被摧毁, 有黑烟冒出;事故死亡166人,受伤45人。
2004年12月2日
3:25、6:15、7:45、10:53相继发生4次爆炸,没有造成 人员伤亡。
四 四四 总 皮轨 回 下下
瓦斯浓度达 2.7%。
3315 回 采 工 作 面
37 3316风道
2% 的 积 聚 瓦 斯 于 14 时49分排出。
风门

进风风流

回风风流
号传感器
3315回风巷 3315进风巷

斜 下7 山
3316外风道
3316架子道
36 53
14时49分38秒冲 击地压发生;14 时50分至14时52 分瓦斯浓度由 1.29%升至4%以 上。

大平、陈家山矿瓦斯事故分析与反思 (1)

大平、陈家山矿瓦斯事故分析与反思 (1)

两起煤矿瓦斯事故分析与反思煤矿瓦斯灾害,是我省煤矿安全管理的一个重点,从我省情况看,有煤与瓦斯突出矿井、高瓦斯矿井,低瓦斯矿井中有高瓦斯区、瓦斯异常区,有的出现过[瓦斯动力]现象。

尤其是在济宁,枣庄新投产的部分矿井中煤层由于受火成岩侵入产生[高瓦斯包],在瓦斯抽放和火与瓦斯并存治理技术方面我省刚起步,这些对矿井安全生产形成潜在的威胁。

下面通过分析两起煤矿瓦斯爆炸、突出事故,并结合我省实际,进行认真分析和反思,希望能引起大家的共鸣和思考。

一、河南大平煤矿2004年“10.20”特别重大瓦斯爆炸事故(一)矿井及事故概况大平煤矿隶属于郑州煤业(集团)有限责任公司,是省属国有企业。

矿井位于河南省登封市与新密市交界处(郑州市西南60 km)。

井田东西走向长5 km,南北倾斜宽2 km,面积10 km2。

1982年开始建井,1986年建成投产,原矿井设计生产能力60万吨/年。

2000年、2001年分别进行了矿井通风系统、提升系统改造,2003年矿井核定生产能力130万吨/年。

矿井采用立井单水平上下山开拓方式。

矿井开采煤层为二1煤,煤层厚度变化较大,厚度1.1~30 m,多为5~7 m,煤层倾角浅部大、深部小,一般7~19°。

煤层直接顶为砂质泥岩,老顶为砂质泥岩或泥岩。

2003年瓦斯等级鉴定结果:绝对瓦斯涌出量为26.16 m3/min,相对瓦斯涌出量为11.47 m3/t,瓦斯等级为高瓦斯矿井。

煤尘具有爆炸性,爆炸指数为16.2%。

煤层不易自燃(自燃等级为Ⅲ)。

矿井采用抽出式混合通风方式;有两个回风井,其中西风井担负13,15,11采区和21下山的回风,风量为5536立方米/分。

井下建立了局部瓦斯抽放系统,对13、16两个采区进行瓦斯抽放;矿井安装有KJ90安全监控系统。

2004年10月20日22时09分,21岩石下山发生了煤与瓦斯突出事故,突出瓦斯逆流进入西大巷主要进风流中,导致13、15采区巷道和工作面的瓦斯浓度突然上升,并造成西大巷局部地段和13采区瓦斯浓度达到爆炸浓度。

郑煤集团大平煤矿“3-3”煤与瓦斯突出事故

郑煤集团大平煤矿“3-3”煤与瓦斯突出事故

You have to believe in yourself. That's the secret of success.简单易用轻享办公(页眉可删)郑煤集团大平煤矿“3?3”煤与瓦斯突出事故一、基本情况:2016年3月3日2时38分,郑州煤炭工业(集团)有限责任公司大平煤矿(以下简称大平煤矿)发生一起煤与瓦斯突出事故,突出煤(岩)量1100t,瓦斯涌出量52312m3,造成2人死亡,直接经济损失168.1万元二、原因分析:(一)直接原因:21141下付巷所在区域煤层具有突出危险性,受F21-3断层影响,突出点区域煤层赋存变化大,构造应力集中;矿井所采取的防突措施设计有缺陷、执行不到位,没有真正消除煤层突出危险性,打钻时发生喷孔、夹钻等动力现象,仍未停止掘进;在21161底抽巷向该工作面前方煤体打钻,扰动煤体,诱发了煤与瓦斯突出。

(二)间接原因:1.矿井区域防突措施设计有漏洞。

区域防突措施针对性不强,《大平煤矿21141工作面区域防突措施及抽采达标设计》没有考虑煤层倾角和厚度变化,在突出点区域煤层倾角由17°增加至29°情况下,没有及时修改设计,造成巷道上帮抽采钻孔控制范围小于规定的20m,实际控制宽度最小仅为9.47m;21141下付巷60m紧沿F21-3断层布置,F21-3断层未完全断开,但区域防突措施设计未考虑预抽断层内和断层下盘侧煤层瓦斯;21141下付巷掘进工作面正前方F21-3断层落差超过煤层厚度,区域防突措施没有按《防治煤与瓦斯突出规定》编制石门揭煤措施。

上述设计缺陷造成抽采空白带。

2.矿井区域防突措施执行不到位。

施工的21141下付巷煤巷条带穿层钻孔没有严格按设计位置施工,部分钻孔排距大于抽采半径2倍,致使抽采钻孔控制不均匀,造成空白带;部分抽采钻孔预抽时间少于设计的6个月,部分水力冲孔钻孔抽采时间少于设计的130天,致使抽采效果达不到措施要求;21141下付巷一次性评判为消突后,采取两个工作面相向掘进,外段工作面和里段工作面多次出现顶钻、喷孔和区域验证q值超标现象,说明工作面实际有突出危险性,虽然采取了补充区域防突措施,但未重新进行效果检验,也未按规定停止掘进。

平顶山矿区煤与瓦斯突出特点和防治措施

平顶山矿区煤与瓦斯突出特点和防治措施

平顶山矿区煤与瓦斯突出特点和防治措施1 概述平顶山矿区含煤地层有晚石炭世的太原组,二叠纪的山西组、下石盒子组和上石盒子组的下段,现主采煤组为二叠纪的丁组、戊组、己组,待采煤组为上石炭统的庚组,煤田保有储量74.1亿t,是中南最大的烟煤基地,现有生产矿井11对,在建矿井1对,矿区原煤产量超过2 000万t/a,矿井呈东西向分布。

最早有记录的突出是1984年发生在平顶山八矿戊9-10煤层中的突出,之后在十二矿、十矿、五矿、四矿发生了突出,目前有5对突出矿井,3个主采煤层都有不同程度的突出,累计55次突出共突出煤量3 000多t、瓦斯量超过210 000 m3,掘进工作面最大的突出一次突出煤量478 t、瓦斯量40 217 m3,回采工作面最大的突出一次突出煤量450 t、瓦斯量22 000 m3。

多年来瓦斯问题一直威胁着矿区的安全生产,成为安全生产的重大隐患,对瓦斯突出特征和防突对策的研究是集团公司生存与发展的需要。

2 平顶山矿区煤与瓦斯突出特征2.1 煤与瓦斯突出点地质特征对矿区内历次煤与瓦斯突出点地质构造性质、煤体结构类型、突出煤层、突出点标高和垂深等因素的统计结果(表1)表明,瓦斯突出点有如下地质特征:(1)按突出深度划分,在400 m以上发生突出12次,400~500 m之间发生突出22次,500 m以下已发生突出21次,随煤层开采深度增加,煤层瓦斯突出危险性增加。

不同煤层始突深度不同,戊组煤始突深度为420 m,己组煤始突深度为340 m。

己组煤层已发生突出36次、戊组煤层发生突出15次,己组煤层比戊组煤层突出严重。

造成这种现象的主要原因是己组煤在戊组煤层之下,己组煤层的瓦斯保存条件较好。

(2)煤和瓦斯突出分布受地质构造控制,在55次突出中有43次突出发生在矿井构造小断层附近,占突出总数的78%,而且突出点煤层层理紊乱,煤体结构破坏严重,突出点构造煤厚度增加。

尤其是中小型地质构造及构造尖灭端突出集中分布,如十二矿160采区受牛庄逆断层尖灭端的影响,己15-17—16101采面掘进时发生10次突出。

郑煤集团大平煤矿防治煤与瓦斯突出区域治理工作材料1

郑煤集团大平煤矿防治煤与瓦斯突出区域治理工作材料1

防治煤与瓦斯突出区域治理工作推进会汇报材料郑煤集团公司大平煤矿二0一三年五月十六日政策支撑精细管理强力推进区域瓦斯治理工作一、矿井概况大平煤矿位于新密煤田西部,属新密煤田和登封煤田交接处,面积约6.5km2,核定生产能力为90万t/a,开拓方式为立井单水平(±0)上下山开拓,开采二1煤层,平均煤厚6.5m,煤尘具有爆炸性,为Ⅲ类不易自燃煤层,采煤方法为走向(倾斜)长壁炮采放顶煤,混合式通风方式,通风方法为抽出式。

矿井绝对瓦斯涌出量28.88m3/min,相对瓦斯涌出量15.77m3/t,属煤与瓦斯突出矿井,最大瓦斯压力1.23Mpa,最大瓦斯含量16.40m3/t,煤层透气性系数λ为0.767m2/Mpa2.d,瓦斯衰减系数α为0.04123d-1,坚固性系数平均0.22,放散初速度△P平均值15。

矿井共有六套瓦斯抽采系统,其中地面一套,井下五套,总装机能力为580m3/min,额定功率845kW。

目前地面泵站系统抽采浓度保持在10%以上,流量60m3/min左右;21中部泵站抽采系统浓度保持在11%以上,流量50m3/min,矿井抽采纯量为12m3/min左右。

二、瓦斯综合治理情况2004年大平煤矿以一种不光彩的形式“出了名”,之后的三年里,由于没有有效的瓦斯治理手段,又发生了三起突出事故(没有伤人),大平人真正认识到了“瓦斯不治,矿无宁日”。

2007年以后大平煤矿狠下决心,排除万难,面对增加成本且瓦斯治理效果无法预见的情况下,在郑煤集团公司范围内率先执行穿层钻孔预抽煤巷条带区域防突措施,先后施工了21061、21081、21041、21121、21141等九条底板抽放巷,巷道总进尺达3400余m,施工穿层钻孔250000余m,抽放瓦斯量2600多万m3。

努力践行“工程+时间+管理=消突”、“消突+瓦斯管理=瓦斯防治”这一瓦斯治理主线,摸索出了穿层钻孔区域消突的瓦斯治理路子并取得了一定的效果,2008年以来杜绝了煤与瓦斯突出事故,2011年以来实现了瓦斯零超限。

大平煤矿瓦斯爆炸事故原因分析及对策

大平煤矿瓦斯爆炸事故原因分析及对策
图 1 21 采区岩石下山平面示意图
收稿日期 :2005 - 10 - 20 基金项目 :国家自然科学基金项目 (40472084) 作者简介 :刘金城 (1977 —) ,男 ,江苏盐城人 ,在读硕士研
究生 ,研究方向为矿井灾害防治及应急救援 。
2004 年 10 月 20 日 22 时 09 分 ,21 岩石下山发 生煤与瓦斯突出事故 ,突出瓦斯逆流进入西大巷主 要进风流中 ,导致 13 ,15 采空区巷道和工作面的瓦 斯浓度突然上升 ,并造成西大巷局部地段和 13 采区 瓦斯浓度达到爆炸浓度 。2004 年 10 月 20 日 22 时 40 分 ,在西大巷与 11 轨道石门交汇点附近的西大巷 内 ,由架线电机车电火花引起瓦斯爆炸 ,并迅速传到 13 采区 ,波及 11 ,15 采区 、西大巷 、21 岩石下山和西 翼回风巷 。
2006 年 4 月 矿业安全与环保 第 33 卷第 2 期 问题探讨
大平煤矿瓦斯爆炸事故原因分析及对策
刘金城1 ,郭德勇1 ,邹山旺2
(1. 中国矿业大学 资源与安全工程学院 , 北京 100083 ; 2. 郑州煤业集团公司 ,河南 郑州 450000)
构造煤 ,抵御外力作用的能力大大降低 ,有利于煤与 瓦斯突出 。 2. 4 火源分析
大平煤矿瓦斯爆炸的直接火源是架线电机车取 电弓与架线之间产生的电火花 。由于大平煤矿在矿 井延深后没有做进一步的矿井突出鉴定 ,而按非突 出矿井管理 ,该矿未按照《煤矿安全规程》执行高突 矿井严禁使用架线机车的规定 ,也未在 11 轨道与大 巷联络通道处设置瓦斯断电装置 ,这是导致大平煤 矿瓦斯爆炸的一个重要因素 。
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2006 年 4 月 矿业安全与环保 第 33 卷第 2 期
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防治煤与瓦斯突出区域治理工作推进会汇报材料郑煤集团公司大平煤矿二0一三年五月十六日政策支撑精细管理强力推进区域瓦斯治理工作一、矿井概况大平煤矿位于新密煤田西部,属新密煤田和登封煤田交接处,面积约6.5km2,核定生产能力为90万t/a,开拓方式为立井单水平(±0)上下山开拓,开采二1煤层,平均煤厚6.5m,煤尘具有爆炸性,为Ⅲ类不易自燃煤层,采煤方法为走向(倾斜)长壁炮采放顶煤,混合式通风方式,通风方法为抽出式。

矿井绝对瓦斯涌出量28.88m3/min,相对瓦斯涌出量15.77m3/t,属煤与瓦斯突出矿井,最大瓦斯压力1.23Mpa,最大瓦斯含量16.40m3/t,煤层透气性系数λ为0.767m2/Mpa2.d,瓦斯衰减系数α为0.04123d-1,坚固性系数平均0.22,放散初速度△P平均值15。

矿井共有六套瓦斯抽采系统,其中地面一套,井下五套,总装机能力为580m3/min,额定功率845kW。

目前地面泵站系统抽采浓度保持在10%以上,流量60m3/min左右;21中部泵站抽采系统浓度保持在11%以上,流量50m3/min,矿井抽采纯量为12m3/min左右。

二、瓦斯综合治理情况2004年大平煤矿以一种不光彩的形式“出了名”,之后的三年里,由于没有有效的瓦斯治理手段,又发生了三起突出事故(没有伤人),大平人真正认识到了“瓦斯不治,矿无宁日”。

2007年以后大平煤矿狠下决心,排除万难,面对增加成本且瓦斯治理效果无法预见的情况下,在郑煤集团公司范围内率先执行穿层钻孔预抽煤巷条带区域防突措施,先后施工了21061、21081、21041、21121、21141等九条底板抽放巷,巷道总进尺达3400余m,施工穿层钻孔250000余m,抽放瓦斯量2600多万m3。

努力践行“工程+时间+管理=消突”、“消突+瓦斯管理=瓦斯防治”这一瓦斯治理主线,摸索出了穿层钻孔区域消突的瓦斯治理路子并取得了一定的效果,2008年以来杜绝了煤与瓦斯突出事故,2011年以来实现了瓦斯零超限。

经过努力,突出危险掘进工作面掘进速度达120m/月以上,消突采面(配风量小于900m3/min)正常生产状态下瓦斯浓度稳定在0.3%以下,基本实现了“抽、掘、采”平衡,满足矿井安全生产需要,逐步走上了区域瓦斯治理的良性循环道路。

八年来,我们在瓦斯治理方面主要做了以下四方面工作:(一)完善瓦斯治理机构常务副矿长由总工程师兼任,主管瓦斯治理工作,配备专职防突、地质副总工程师,设置有通风科、防突科、地质测量科、安全质量监察科、通风队、探放队等瓦斯治理机构,共有三十五名管理人员,建立有瓦斯区域实验室,组建有专业化防突队伍——探放队,配备人员160人,负责钻孔施工、封孔及管路维护、抽采参数计量等工作,能够满足目前矿井防突工作需要。

(二)提升瓦斯治理理念八年来,大平煤矿的瓦斯治理理念在逐步更新。

2005年:安全第一、防突先行2009年:瓦斯事故是可以避免的、瓦斯超限就是事故2011年:瓦斯超限就是事故、努力实现零超限2012年:瓦斯超限就是事故,杜绝瓦斯事故2013年:瓦斯隐患就是事故,治理瓦斯就是赚钱瓦斯抽采方面树立的核心理念是“只有打不到位和封不成功的钻孔,没有抽不出的瓦斯”。

(三)瓦斯治理工作主要做法1、签定瓦斯治理责任书郑煤集团公司与大平煤矿、矿与下属瓦斯治理部门负责人逐级鉴定了《瓦斯治理责任书》,同时制定了《大平煤矿各级岗位瓦斯治理责任制》,借鉴河南煤化焦煤集团、义煤集团管理经验,制定瓦斯治理业绩考核办法,确定“七项考核”指标,将瓦斯治理任务层层分解,细化相关人员的瓦斯治理职责。

2、摸索形成适合大平煤矿的区域瓦斯治理方法结合矿井实际,区域瓦斯治理基本上实现了“一面一策”,主要采取穿层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯、顺层钻孔预抽回采区域煤层瓦斯、“穿层+顺层”预抽回采工作面煤层瓦斯等区域瓦斯治理措施。

(1)穿层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯区域防突措施具体措施:底板抽放巷内错于被掩护煤巷平距20-30m,法线距离10-15米,掘进过程中在底板抽放巷钻场(间距30m)内施工钻孔。

钻孔开孔间距500mm,孔底间距(沿煤层面)10m,控制掘进巷道煤层走向倾向各15米(缓倾斜或近水平煤层)范围。

底板抽放巷掘进结束后在巷帮每隔6m再次施工强化钻孔。

底抽巷布置及控制范围示意图穿层钻孔施工期间采取水力冲孔增透措施。

高压(大于25Mpa )水从钻头上的出水口喷射而出,冲击钻头周围的煤体,配合钻机的钻进,破碎煤体。

水力冲孔钻孔岩石段孔径不小于133mm ,孔口安装长度不小于5m 、管径不小于∅146mm 带法兰孔口管,水泥浆或高强度树脂材料固定密封,孔口连接带活口法兰防喷孔三通,引排喷孔瓦斯至气水煤分离器,气水煤分离器与专用抽采系统连接。

水力冲孔过程中气水煤分离器处于负压状态。

水力增透防喷装置 引排三通孔口管 胶轮人工清渣口溢流口法兰抽采支管 观察或供水口评判程序:评判时首先根据抽采施工参数、连网抽采时间、煤层原始瓦斯含量等确定抽采达标评判区域,划分评判单元。

达到“①钻孔施工参数和设计一致②泄煤量不小于煤炭地质储量的10‰且单孔煤段每米泄煤量不小于1m 3③预抽时间≥3个月或单孔抽采浓度均降至10%以下④预抽率≥30%”要求后,在评判范围内施工至少3个抽采验证孔,验证孔孔口瓦斯浓度≤5%或联网24小时内单孔抽采浓度测定值低于10%,方可测定煤层残余瓦斯含量。

穿层钻孔有效控制范围平面示意图控制边缘掩护煤巷穿层钻孔有效控制范围倾向剖面示意图底抽巷实际控制煤巷掘进效果图效果检验:采用煤层残余瓦斯含量法,临界值为6m 3/t 。

在底抽巷每隔30m 布置一个检验测试点(终孔位置在被掩护煤巷中心)测定煤层残余瓦斯含量。

矿防突部门根据残余瓦斯含量结合瓦斯地质信息编制区域防突措施效果检验报告,报矿总工程师签批。

区域验证:在掘进过程中采用复合指标法进行区域验证,即钻孔瓦斯涌出初速度q (临界值5L/min ),钻屑量S(临界值4kg/m )。

(2)顺层钻孔预抽回采区域煤层瓦斯区域防突措施 具体措施:在工作面掘进过程中,自上巷下帮和下巷上帮施工顺层钻孔,排距2.4m ,孔底间距不大于3m ,钻孔上下控制全煤厚,平行于煤层且沿煤层倾向均匀布置,上下巷钻孔叠加长度不小于10m ,直径不小于89mm 。

顺层钻孔有效控制范围平面示意图 控制边缘线 边缘钻孔 边缘钻孔突出区回采工作面顺层钻孔消突效果图评判程序:达到“①钻孔施工参数和设计一致②吨煤钻孔率≥0.1m/t③尾孔预抽时间≥6个月或单孔抽采浓度均降至10%以下④预抽率≥30%”要求后,抽采验证孔符合规定方可测定煤层残余瓦斯含量。

效果检验:采用煤层残余瓦斯含量法,临界值为7m 3/t (回采前抽采至5m 3/t 以下),沿工作面推进方向每30m 布置1个指标测试点。

区域验证:在回采过程中每5m 采用复合指标法进行区域验证,即测定钻孔瓦斯涌出初速度q (临界值为5L/min ),钻屑量S (临界值为4kg/m )。

顺层钻孔有效控制范围倾向剖面示意图(3)非突出区或沿采空区的煤巷掘进工作面采取区域探测措施;非突出区回采工作面采取顺层钻孔区域探测措施。

4、加强瓦斯治理过程精细管理(1)钻孔施工精细化管理。

地质测量科、通风科、防突科组成瓦斯地质分析小组,分析采掘工作面瓦斯地质情况,为钻孔设计提供依据。

每班开钻前、班中、打钻后以及每个工序结束钻机长必须向通风调度汇报,通风调度建立专一打钻台账控制每个工程环节。

在钻孔施工过程中建立一杆一记台账,为瓦斯地质分析提供依据。

钻孔实行挂牌留名制,做到施工质量、封孔质量终身负责。

钻孔质量从四个方面保证:一是钻孔施工完毕后,由钻机长、安检员、瓦检员现场监督退杆;二是防突科、安全质量监察科、瓦斯检查大队正副职每月进行不少于3次/人的钻孔抽查;三是建立打钻视频监控系统;四是制定钻孔打假制度,任何职工发现钻孔深度造假均可举报。

(2)封孔质量精细化管理。

制定了《大平煤矿封孔质量管控办法》,封孔人员在封孔前、后向通风调度汇报,通风调度建立专项记录,加强管控;钻机长当班完成“内堵”及护孔管送入工作,避免塌孔堵孔而无法封孔;设计使用带刻度的标准量桶,精确控制浆液配比和注浆量;封孔时探放队、防突科人员跟班;带班领导或科室巡查人员将封孔作业作为重点环节抽查,并在封孔施工单上签字,对封孔质量负责。

(3)抽采分析精细化管理。

建立《大平煤矿抽采参数分析制度》、《大平煤矿瓦斯抽采系统评价制度》、《大平煤矿抽采系统人员职责划分及奖惩办法》等制度,严格划分相关人员责任,切实做到责任到人。

通过抽采参数班分析、日分析、旬分析、月总结等保证抽采系统稳定,提高抽采效果。

5、严格执行分级瓦斯管理制度瓦斯管理方面执行“当采掘工作面瓦斯浓度达到0.3%或任一地点瓦斯变化幅度大于0.3%时重点关注,0.45%超前预警、限制进度,达到0.5%及以上时,分析原因,制定防范措施,达到0.8%断电追究处理”的瓦斯管理制度。

6、瓦斯治理政策支持(1)2011年以前,瓦斯治理主力队伍--探放队工资完全以钻孔进尺结算,煤孔9.7元/m,岩孔(穿层钻孔)19.4元/m;2011年调整为进尺部分占工资总额的60%,抽采量部分占40%,单价调整为煤孔6.7元/m,岩孔(穿层钻孔)13.3元/m,瓦斯抽采量单价0.592元/m3;抽放泵站浓度月平均值同比(同上月比)上升(降低)超过1%时,该泵站抽放量工资单价提高(降低)0.05元/m3,以此提高职工参与瓦斯抽采积极性;2013年改为进尺部分和抽采量部分各占50%结算工资;并且执行钻孔进尺单价分段考核制度,煤孔深度0-30m,单价6.7元/m降至4.7元/m;30-50m执行正常单价;50-70m,单价增加至11.7元/m。

(2)为提高瓦斯治理队伍职工的整体素质和参与瓦斯抽采工作的积极性,每月拿出6-8万元作为月度抽采专项补贴,由防突科、安全质量监察科、劳动科、计划经营部等部门组成考核组从钻孔施工、瓦斯抽采、安全质量标准化、职工素质四个方面对探放队工作进行考核,根据考核结果兑现奖励。

7、严格执行瓦斯隐患挂牌督办制度明确重大瓦斯隐患认定标准,坚持每月对采掘工作面进行“瓦斯治理”评价和重大瓦斯隐患排查,对瓦斯评价及隐患排查中发现的安全隐患,实行分级管理,挂牌督办,做到整改方案、责任人员、整改资金、整改期限、应急预案五落实,全方位、全过程进行监控,直至隐患消除,形成了“瓦斯安全隐患(信息)采集—分类管理—制定整改措施—过程重点监控—隐患消号”的闭环管理体系,确保各类安全隐患都能及时整改到位。

坚持每月由矿长主持召开防突例会,研究解决区域瓦斯治理技术及现场管理问题,确保瓦斯治理工作扎实有效开展。

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