粗氩泵停后出现的现象

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液氩泵汽蚀原因分析及正确的调整措施

液氩泵汽蚀原因分析及正确的调整措施

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
液氩泵汽蚀原因分析及正确的调整措施
液氩泵汽蚀原因分析(1) 液氩泵没有因为电压波动闪停;
(2) 粗氩Ⅱ塔塔釜液位稳定, 排除进液口压力波动原因;
(3) 密封气源压力稳定, 排除密封气窜入泵体引发汽蚀的可能。

经过现场观察, 发现液氩泵保冷箱有裂缝, 雨水沿壁板流入液氩泵保冷箱, 位置恰好距液氩泵进口管最近, 换热后引发液氩泵发生汽蚀故障。

正确的调整措施循环液氩泵汽蚀发生后, 操作人员应积极调整操作方式, 以便恢复正常生产。

在今后操作中遇到类似情况的处理步骤:
(1) 操作人员迅速赶到现场打开泵前、后排液阀排气。

(2) 排气无效后, 应考虑暂时停运循环液氩泵, 待排液阀见液后再迅速启动。

(3) 在5 分钟内如判断无法处理故障, 在预冷备用泵的同时应确认制氩系统精馏已经中断,相应减少粗氩冷凝器冷量直至切掉制氩系统。

(4) 通过减少氧产量确保氧工况稳定。

(5) 随着空气量变化及时调节空压机导叶和防喘振阀开度, 确保不超压、不失压、不发生空压机喘振事故。

(6) 停运中压液氩泵。

(7) 防止出现主冷液氧被污染的故障发生。

(8) 制氩系统恢复运行时缺少冷量, 在小氧槽有液氧时应及时返充液氧, 以保证冷量充足平衡,缩短工况恢复时间。

(9) 操作人员在生产中应时刻保持头脑清醒,认真监视各项参数变化, 精心操作; 同时主动演练各种突发事故应急预案, 努力提高应对各种事故和故障的能力, 培养预见工况变化趋势和综合分析、判断问题的能力。

空分设备循环粗氨泵常见故障及处理

空分设备循环粗氨泵常见故障及处理

空分设备循环粗氮泵常见故障及处理司小艳摘要:阐述豫光金铅空分设备循环粗氫泵发生的几种常见故障,分析汽蚀、轴封漏液、机械故障和变频器故障等的原因和处理方法,重点描述轴封漏液的原因及密封气含水造成的漏液现象。

关键词:空分设备;循环粗氮泵;汽蚀;轴封漏液;变频器故障;处理河南豫光金铅股份有限公司(以下简称:豫光金铅)建有4000、6000.10000.15000m3/h4套空分设备,均采用透平膨胀机膨胀制冷、全精憎制氮外压缩流程。

对于制氮流程来说,循环粗氮泵(简称氮泵)是非常重要的设备,下面总结一下笔者这些年所遇到的氮泵故障和处理方法。

1氨泵汽蚀一般来说,正在运行的氮泵很少出现汽蚀。

对于汽蚀的处理也很简单,开泵前通过泵后吹除阀吹除即可。

现分析几种可能造成汽蚀的原因。

1.1粗氨I塔底部液位过低正常运行时,粗氮I塔底部液位都有一个控制阀门,通过回流阀或粗氮I塔去粗氮II塔的送液阀(以下简称:送液阀)来控制液位稳定。

在操作中,可适当把粗氮I塔底部液位控制得略高一点,以提高泵的汽蚀余量。

但液位因为会有波动,不应过高,过高会堵住粗氮进气口造成进气不畅。

1.2粗氟塔氮塞粗氮塔氮塞时,因粗氮I塔负荷明显降低,对于由送液阀控制粗氧I塔底部液位的空分设备来说,回流阀未及时开启,虽然液位自动控制阀跟踪信号并联锁关小送液阀,但仍可能会因为跟踪滞后等原因,粗氮I塔底部液位过低,从而造成氮泵汽蚀。

1.3备用氟泵预冷时汽化压力高在预冷备用氮泵时,泵的前后吹除阀开度过小,如果预冷产生的汽化压力高于运行泵的进口压力,也会造成运行泵汽蚀。

豫光金铅6000m3/h空分设备就曾经岀现过此类情况。

1.4启动氟泵时加温气未关氮泵在备用时,为保持处于常温状态,会用加温气加温。

准备启动前的操作:先关闭加温气,再对氟泵进行彻底预冷,之后才允许启动。

如果操作人员未关闭加温气直接预冷启动,就会造成氮泵汽蚀。

1.5运行中吹除阀管道结霜氮泵运行中吹除阀管道结霜,压力高,安全阀启跳造成氨泵汽蚀。

制氩系统工况恢复过程中氧纯度异常降低原因分析

制氩系统工况恢复过程中氧纯度异常降低原因分析

a n a l y z e d,a n d i f n ll a y t h e e x p e i r e n c e s w h i c h a v o i d r e — o c c u r r e n c e o f t h i s t y p e o f t ou r b l e a r e s u mma i r z e d .
Ke y wo r d s :A r g o n — g e n e r a t i o n s y s t e m ;C y c l i c c ud r e a r g o n p u mp;I n t e r r u p t i o n;Ab n o r ma l o x y g e n p u it r y
P. R. Ch i n a
Ab s t r a c t :Af t e r i n t e r r u p t i o n o f t h e c y c l i c c r u d e a r g o n p u mp r e s u l t e d f r o m d e l a y o f t h e s t a r t i n g t i me b y t r o u b l e ,t h e c o n d i t i o n s o f a r g o n — g e n e r a t i o n s y s t e m re a i mp o s s i b l e t o t i me l y r e c o v e r . D u in r g t h e p r o c e s s o f r e c o v e in r g t h e c o n d i t i o n s o f t h e a r g o n t o we r a f t e r s t a r t i n g t h e c y c l i c c ud r e rg a o n p u mp,s i n c e i mp r o p e r o p e r a t i o n me t h o d i s u s e d , he t o x y g e n p u it r y l o we r s t o b e l o w t h e r a n g e o f t h e i n s t u me r n t i n a n e x t r e me l y s h o r t p e i r o d.w h i c h i mp a i s r t h e o x y g e n

循环粗氩泵过电流保护停车分析

循环粗氩泵过电流保护停车分析

2 故障现象
21 0 0年 7月 的一 天 ,1 用 泵 泵 后 压 力 由正 备 常 时的 0 7 a 始 下 降 ,即使将 电机 频 率提 高 .5MP 开
气 量 中提取 高纯液 氩 。在制 氩 系统 中配置 了两 台进
口循环 粗氩 泵 ( 、2 ,电气 控制采 用变 频器 。 1 )
Ke wo ds y r :Cic lto c ud r o u r u a in r e a g n p mp;Ov rc re t e — u r n ;Trp;St p i o
1 循 环 粗 氩 泵 简 介
20 0 8年 5月 ,10 0m h空分设 备启 动 运行 , 0 0 /
阐述所 采取 的处 理措施 和预 防措 施 ,以及取 得 的效 果。
关 键词 :循 环粗氩 泵 ;过 电流 ;跳 闸 ;停 车
中图分 类号 :T 1 .3 Q1 6 4 文献 标识码 :B
An lssa d t e t n fo e -u r n r t ci e so a y i n r a me to v rc r e tp o e tv t p o ic l t n c u e a g n p mp fcr u a i r d r o u o
f cl is a i te ,whih r s lsi t re ta c o mo o nd i u n o e — u r ntp o e tv rp a d s o ft ump. i c e u t n Wa e n r n et t ra n t r v rc r e r t c iet i n t p o hep Th mp re cr u a in r d r on u n c sa y o 1 0 0 m h ar s p r t n lnt a is o e a i n e i o t d ic lto c u e a g p mp e e s r f r 0 0 / i e a a i p a nd t p r to o

案例4- 氩循环泵双泵跳停后的处理

案例4- 氩循环泵双泵跳停后的处理

案例4:氩循环泵双泵跳停后的处理氧一分厂四万作业区石成军事件经过:2008年6月8日,DCS时间9:08,氩循环泵P4566B因电机负载侧温度TLHH4566B_B高高报联锁,至使P4566B跳车,而P4566A昨晚23:00因变频器烧毁正在更换维修中,无备用泵,紧急检查该泵,未见异常,而该泵停止后,电机温度下降,而负载侧温度TLHH4566B联锁却无法消除,导致DCS无法获得允许启动信号,无法启动循环泵P4566B,经电工确认,电器控制柜显示都正常,一时找不到原因,经多次尝试依然不成功,初步考虑是误报。

此时主冷液位快速下降,有失控的风险。

遂果断采取屏蔽启动联锁信号,强行启动循环氩泵P4566B 泵,虽启动成功,但时间已经过去20分钟,主冷液体已经降至10%以下,液氧泵联锁跳停,造成主塔工况紊乱,最终氧,氮产品因纯度不合格而被迫退网。

措施:1.氩循环泵P4566B跳停后,立即与电工,计器取得联系,希望能立即消除故障点的报警,使泵恢复启动。

由于泵的运行一直正常,其他参数也无异常,所以怀疑是误动作造成跳车,只要故障点排除就能恢复。

2.电工检查后,确认电器部分正常,在仪控没有赶到现场前,由于是单泵运行,只能一次次尝试启动该泵,耽误较多。

3.在排查故障的期间,发现主冷快速下降,氩馏分升高,在9:25开始大幅减氧量,为防膨胀机机前温度上升过快,造成跳车,造成更大麻烦,采用优先减高压空气FIC3910的量,以每次数千的幅度减量,通过降低膨胀机转速设定,避免膨胀机跳,关闭液体外送,屏蔽P4566B联锁强行启动。

事后查数据,发现P4566B跳后4分钟P4565功率有反应,4分钟后其输出功率为0,也就是粗氩一塔无液体。

主冷约8分钟液位开始快速下降,约12分钟至零。

氩馏分在同一时间快速上升,最后导致系统崩溃。

在P4566B启动后,约10分钟主冷恢复到20%以上,立即启动液氧泵,开始系统恢复。

事后反思:1、事发后思路不够清析,只注意跳停泵的恢复,忽视主冷液位的保护,采取措施的措施幅度不够。

粗氩泵停后出现的现象

粗氩泵停后出现的现象

1、液氩泵故障停止后,会出现的现象是①粗氩塔Ⅱ底部液位LIC701升高;②粗氩塔阻力PDI701上涨;③氩馏分流量FIA701降低;④粗氩冷凝器液空液位LIC702升高;⑤上塔压力PIA2升高;⑥上塔阻力PDI2升高;⑦主冷液位LICA2下降;进一步会引起粗氩塔、精氩塔上各压力点、分析点、液位点的变化,⑧产品氧纯度略有升高,然后有微小波动,氮纯度基本不变。

现象分析:氩泵停止后,粗氩Ⅰ塔没有回流液,填料层持液量迅速减少,造成粗氩Ⅰ塔阻力减小,气流速度提高,表现为氩馏分流量FIA701不变或上升,粗氩Ⅱ塔液体无法排出,液位LIC701很快升高,堵住升气孔后氩馏分FIA701下降,粗氩塔阻力PDI701上涨。

当液位逐步淹没氩馏分进粗氩Ⅱ塔管口时,氩馏分FIA70流量开始快速降低,粗氩塔阻力PDI701进一步上涨。

粗氩冷凝器液空液位LIC702因为蒸发量减小而升高。

上塔压力因为氩馏分抽取量FIA701下降而上涨,打到上塔的液体在氩馏分抽口的缩颈处受阻,上塔阻力PDI2升高。

主塔因只有氩馏分抽出带走冷量,没有粗液氩流回补充冷量,同时上塔液体回流不畅导致冷量不平衡,主冷液位LICA2下降,液氧大量蒸发加剧了上塔压力升高、主冷液位下降,但液氧纯度暂时会提高。

主冷液位迅速下降导致主塔工况恶化,因此,精氩塔必须退出。

通过以上分析可以看出,氩泵停止后,粗氩塔Ⅱ底部液位LIC701升高,主冷液位LICA2下降都是不可避免的。

但氩泵停止后,粗液氩逐步淹没氩馏分进粗氩Ⅱ塔管口之前的这段时间,主塔和氩塔工况是相对稳定的。

这段时间的长短在现有设备状况下主要取决于氩塔负荷的高低,负荷大时间短,负荷低时间长,大约是10—15分钟。

如果可以有效利用这段时间开起备用泵,可以对氩系统采取只降负荷不停运的方式,对主塔的影响相对要小的多,操作难度减小。

否则只有停止氩系统的运行。

因此,处理的原则应该是:第一时间做好备用泵起动工作,保粗氩塔的运行;如果备用泵不能正常起动,退出粗氩塔。

预冷循环粗氩泵时突发故障的分析


s p r t n p a t x e sv p n n ft e p e c o i g v l e a d t el u d i ltv le rs l a i t n o h e a a i l n ,e c si e o e i g o h r —o l av n h i i n e av e u t i c v t i ft e o n q sn a o r n i g p mp,r d ci n o p r t n e f in y a d f c u t n o r i g c n i o so i o r u nn u e u t fo e a i fi e c n l t a i f o o c u o wo k n o d t n f i ma n t we .He e h r ,t e t c n c l r c s n i e h ia a a t r ft e a g n g n r t n s se a e b if d,t ec a g fr lt d e h ia p o e sa d man t c n c l r me e so h r o e e a i y t m r re e p o h h n eo e a e o e a in p r me e s a r u l n h o r c ie me s r s a e d s r e n h o r s o d n r v n i e p r t a a t r t to b e a d t e c re tv a u e r e c i d a d t e c r e p n i g p e e t o b v
me s e r r p s d. a ur sa e p o o e Ke wo ds Ai s p r to a t Ar o g ne a i n s s e ; Lo t mp r t r i u d u p; Swic ng; Pr — y r : r e a a in pln ; g n e r to y t m w—e e a u e lq i p m t hi e c ln o ig

浅谈全精馏制氩装置的开停车操作


退 出 精 氩 系 统 对 主塔 工 况 影 响 不 大 ,退 出 粗 氩 系 统 则 氧 装 嚣 的 核 心技 术 。 系统 的 正常 起 动 和 调 节对 操 大 。 出 粗 氩 系统 的 操作 难 度 较 大 , 般 不 要 轻 易 进 行 。 深 冷技 术 》 氲 退 一 《 上 作 者 的操 作 水 平 要 求 不 是 很 高 , 键 是 要 保 持 主 塔 系 统 的 稳 定 , 勤 对 这 种 工 况 的分 析 和 操 作 方 面 的论 文 比较 多 , 基 本 上 是 针 对 严 重 氮 关 要 但 调 、 调 。而 在 冷 态 情 况 下起 动 氖 系统 加 快 氩 产 品 取 出 和 单 独 退 出 氩 塞 的 。针 对 氩 泵 突 然 停 运 的 很 少 , 里 浅 谈 一 下 液 氩 泵 停 运 的 的影 响 微 这
科技信 息
0科教 前沿o
SI C CEN E&T C N L YIF R T O E H O OG O MA I N N
21 0 0年
第 3 期 3
浅谈全精馏制氩装置的开停车操作
陈 峰 杨 国锋
{ 河南 煤 业集 团煤气 化公 司义 马气化 厂 河南 义马
【 摘
施 。
420 7 3 0)
要 】 义 马 气化 厂 K 以 DONAr0 0 / 10 /2 2 8 0 10 07 0型 内压 缩 空 分 装 置 为例 , 绍 了粗 氩 系统 的 冷 态 投 运 和 非 正 常 退 出 时 的现 象 与 处理 措 介
【 关键 词 】 空分 装 置 ; 系统 ; 氩 泵 氩 液
全 精 馏 制 氩 是 空 分 装 置操 作 的 难 点 , 业 里 交 流 的 比较 少 , 至 行 甚

一起粗氩塔严重氮塞故障的分析和启示

*故 障 排 除 *

起 粗 氩 塔 严 重 氮 塞 故 障 的 分析 和 启示
孙 连 杰
( 博 齐 鲁 比 欧 西 气体 有 限 责 任 公 司 ,山 东 省 淄博 市 f 区 辛化 路 8号 淄 临淄 25 1) 54 0
摘 要 : 以 淄 博 齐 鲁 比 欧 西 气 体 有 限 责 任 公 司 K ON 4 0 0 3 0 0型 空 分 设 备 为 例 , 介 绍 由 D 子筛 吸附净 化 、增压透 平膨 胀
机 制 冷 、 全 浸 浴 式 主 冷 、 全 精 馏 无 氢 制 氩 及 液 氧 内
压 缩 、氮气 外压 缩流程 ,上 塔 、粗氩塔 和精 氩塔均 采用 规 整 填 料 塔 ,下 塔 采 用 筛 板 塔 。空 气 预 冷 系 统 、分 子筛纯 化系 统 、精 馏塔 系统 等 由杭 州杭 氧股
( ioQi Z b l BOC sC ,Lt ,8 Xi h a Ro d,L n iDitit u Ga o. d. n u a i z src ,Zio2 5 1 b 5 4 0,S a d n h n o g,P
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一起流程氩泵倒换后工况异常事故分析

一起流程氩泵倒换后工况异常事故分析摘要:空分设备配套两台MCP 155/9,5L-4.1-CB-WB C/O型流程氩泵。

运行过程中一直运行情况良好,无漏冷漏液。

在2016年一次对流程氩泵进行倒换加温的过程中,由于误操作导致3#25000空分工况出现异常现象。

关键词:流程泵的倒换;氩精馏系统;事故分析前言新钢气体有限责任公司(以下简称气体公司)3#25000m3/h空分为杭氧设计制造,并与2015年11月正式投产运行,该空分设备配套两台MCP 155/9,5L-4.1-CB-WB C/O型流程氩泵。

运行过程中一直运行情况良好,无漏冷漏液。

在2016年一次对流程氩泵进行倒换加温的过程中,由于误操作导致3#25000空分工况出现异常现象。

下面对该起事故及现象进行原因分析和事故处理作一定说明。

1流程氩泵倒换经过根据厂家对设备维护和保养的要求,2016年4月15日需将3#25000m3/h空分在运行的B流程氩泵停运,换开A流程氩泵。

下午14点操作人员开始进行倒换操作。

操作人员按照操作规程,确认好密封气压力后,打开预冷阀V607,微开A流程氩泵进口阀V601B,预冷十五分钟后,待泵体已预冷完全且预冷阀出液后,同时再短暂开大预冷阀数秒后迅速关闭做到彻底预冷,随后全开A流程氩泵进口阀和出口阀,并由远程控制端DCS控制启动流程泵,手动控制V703A(粗液氩回流阀),并全开V703A,控制粗氩塔液位和氩馏分量,将泵转速控制到3200rpm后,流程泵电流显示19.2A,粗氩塔液位有明显下降,说明泵体已正常运行。

随后操作人员对B流程氩泵进行了停机,排液和加温。

下午15点,空分氩系统工况突然出现异常,在氧气纯度,氮气纯度正常的情况下AI705(粗氩含氩量)突然呈急剧下坡趋势,AI704(粗氩塔氧含量)上升。

操作人员立刻以氮塞工况进行处理,通过减少氧气产量,减少氩馏分抽取量,加大粗氩放空,试图将空分系统工况拉回稳定值。

但10分钟后氩系统工况仍不见好转,且出现氮气纯度波动,最高到达3ppm。

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1、液氩泵故障停止后,会出现的现象是
①粗氩塔Ⅱ底部液位LIC701升高;②粗氩塔阻力PDI701上涨;
③氩馏分流量FIA701降低;④粗氩冷凝器液空液位LIC702升高;
⑤上塔压力PIA2升高;⑥上塔阻力PDI2升高;⑦主冷液位LICA2下降;进一步会引起粗氩塔、精氩塔上各压力点、分析点、液位点的变化,⑧产品氧纯度略有升高,然后有微小波动,氮纯度基本不变。

现象分析:
氩泵停止后,粗氩Ⅰ塔没有回流液,填料层持液量迅速减少,造成粗氩Ⅰ塔阻力减小,气流速度提高,表现为氩馏分流量FIA701不变或上升,粗氩Ⅱ塔液体无法排出,液位LIC701很快升高,堵住升气孔后氩馏分FIA701下降,粗氩塔阻力PDI701上涨。

当液位逐步淹没氩馏分进粗氩Ⅱ塔管口时,氩馏分FIA70流量开始快速降低,粗氩塔阻力PDI701进一步上涨。

粗氩冷凝器液空液位LIC702因为蒸发量减小而升高。

上塔压力因为氩馏分抽取量FIA701下降而上涨,打到上塔的液体在氩馏分抽口的缩颈处受阻,上塔阻力PDI2升高。

主塔因只有氩馏分抽出带走冷量,没有粗液氩流回补充冷量,同时上塔液体回流不畅导致冷量不平衡,主冷液位LICA2下降,液氧大量蒸发加剧了上塔压力升高、主冷液位下降,但液氧纯度暂时会提高。

主冷液位迅速下降导致主塔工况恶化,因此,精氩塔必须退出。

通过以上分析可以看出,氩泵停止后,粗氩塔Ⅱ底部液位LIC701升高,主冷液位LICA2下降都是不可避免的。

但氩泵停止后,粗液氩逐步淹没氩馏分进粗氩Ⅱ塔管口之前的这段时间,主塔和氩塔工况
是相对稳定的。

这段时间的长短在现有设备状况下主要取决于氩塔负荷的高低,负荷大时间短,负荷低时间长,大约是10—15分钟。

如果可以有效利用这段时间开起备用泵,可以对氩系统采取只降负荷不停运的方式,对主塔的影响相对要小的多,操作难度减小。

否则只有停止氩系统的运行。

因此,处理的原则应该是:第一时间做好备用泵起动工作,保粗氩塔的运行;如果备用泵不能正常起动,退出粗氩塔。

具体来说就是要减慢粗氩Ⅱ塔底部液位上升,减缓主冷液位下降,快速起动备用氩泵,即使不能成功也为完全退出氩系统做了准备,会减小整体工况的波动。

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