气化炉带水原因分析

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壳牌气化炉进水原因分析

壳牌气化炉进水原因分析

壳牌气化炉进水原因分析一、壳牌煤气化工艺简介壳牌煤气化采用悬浮夹带流化床技术。

空分装置送过来约5 ℃的氧气用氧气预热器加热至180 ℃,为提高粗合成气中有效气体含量以及改善渣的形态,再往氧气中添加少量微过热的中压蒸汽,然后从煤粉加压单元用氮气输送过来的煤粉一起送入气化室内对置的煤烧嘴内,发生剧烈的气化反应,生成粗合成气。

粗合成气经过激冷段、气体输送段、合成气冷却器被冷却为330 ℃左右后,在干洗单元被24组陶瓷滤棒净化,大部分飞灰被过滤下,粗合成气中的固体含量降至20 mg/m3进入湿洗单元,洗去粗合成气中的飞灰与卤素,并进一步冷却合成气温度至180 ℃左右,送入甲醇装置。

二、气化炉进水原因分析及影响1.气化室进水气化室进水可能来源于3处:氧气预热器内漏,煤烧嘴尖端破损造成的调和水内漏,马弗炉或气化室膜式壁爆管。

氧气预热器内漏和煤烧嘴尖端破损造成的调和水内漏都有一个过程,刚开始可能只漏一点,慢慢变大。

如果是氧气预热器内漏,壳侧的水汽混合物的压力高达56bar,氧气温度46bar,水漏进氧气里,因为漏尽氧气预热器的水很少,所以水的分压远低于其饱和压力,根据拉乌尔定律,水会汽化成蒸气。

而氧流量的流量计安装在氧气预热器后,所以测得得氧流量包括一部分水蒸气,实际氧流量比测得的值低,如果氧煤比低,气化温度低,这是排渣系统排出极潮湿的粉状渣,我们就会往上调氧煤比。

气化炉的负荷是以氧流量为准,同等氧负荷下,氧煤比比设计值高;而气化温度高达1350~1450 ℃,气化反应速率是温度的函数,并且副反应co + h2o co2 + h2是吸热反应,高温会促使上述反应迅速的向右进行。

漏进气化室的少量水有可能都参加了反应。

所以湿洗单元的出口有合成气组分分析会显示h2含量上升,co含量降低,h2/co上升,co2含量比设计值高。

最后合成气组分稳定在新的平衡状态,但随着泄漏量的增大,渣的形态会产生变化,渣变成有规则的块状渣,使除渣单元工况恶化,破渣机开始出现压力高、排渣单元架桥等现象,又因为合成气的饱和度一定,湿洗单元降低合成气的温度主要靠水蒸发的相变热,氧气预热器内漏,造成合成气中已经有一定的过热蒸汽,而合成气的饱和度已定,湿洗单元的出口温度增加,后系统甲醇的变换无法控制。

德士古气化炉带水原因分析和处理

德士古气化炉带水原因分析和处理

德士古气化炉带水原因分析和处理发表时间:2020-01-14T13:33:06.890Z 来源:《基层建设》2019年第28期作者:甘金春[导读] 摘要:德士古气化炉对我国煤炭洁净利用而言,会起到至关重要的影响作用,但在实际运用时会出现带水情况,这时就需要及时针对带水情况进行处理,从而确保气化炉正常运行。

神华新疆化工有限公司新疆乌鲁木齐 831400摘要:德士古气化炉对我国煤炭洁净利用而言,会起到至关重要的影响作用,但在实际运用时会出现带水情况,这时就需要及时针对带水情况进行处理,从而确保气化炉正常运行。

基于此,本文基于德士古气化炉结构与工艺流程针对其带水原因展开分析,进而制定出德士古气化炉带水有效处理措施,希望可以为相关人员提供参考帮助。

关键词:德士古气化炉;带水原因;处理随着我国节能环保理念不断深入,促使现代煤气化生产也需要提高对于高效率、无污染技术与设备的运用,而德士古气化炉作为现代煤气化运行与生产主要设备之一,其相较于传统设备而言,气化效率更高、气化过程更加环保,但在实际运行的过程中,会出现气化炉带水的情况,这时就会对煤气化生产与设备运行造成影响。

因此,如何控制德士古气化炉带水就成了目前相关技术人员所面临的最大问题。

一、德士古气化炉的结构与工艺流程1.德士古气化炉的结构循环硫化炉主要是由烧嘴口、浇注料、向火面砖、支持砖、绝热砖、电热偶温度计、吹氨口、出气口、激冷水入口、激冷水出口、再循环口、渣水出口等组成,这些系统掌管着德士古气化炉实际运作,同时也与煤炭气化生产息息相关,并且当任意部分出现故障情况时,就会导致整体德士古气化炉正常运行受到影响,因此只有严格控制各个系统正常运作,才可以确保气化炉可以实现正常运行。

2.德士古气化炉的运行原理德士古气化炉在运作过程中,主要是将原料煤、水、添加剂等送入近磨机中,将其研磨为水煤浆,而后将水煤浆通过高压煤浆泵进行加压处理、高压氧气通过工艺烧嘴混合后,使其形成喷雾状态并将其喷入气化炉燃烧室中,并在燃烧室中进行较为复杂的气化反应,生产出的粗煤气与熔渣通过激冷环与下降管后进入气化炉激冷室中进行冷却处理,冷却后的粗煤气通过文丘里洗涤后进入洗涤塔,这时熔渣会落入激冷室底部等待冷却、固化后定期进行排放,而粗煤气会在洗涤塔中等待进一步冷却、除尘等,最终待粗煤气出洗涤塔后进入后续工序中[1]。

GE气化炉带水原因分析及解决措施

GE气化炉带水原因分析及解决措施

GE气化炉带水原因分析及解决措施摘要:分析了GE气化炉合成气带水的表征现象、原因及其对稳定生产的危害性,并针对影响因素提出了两个方面的改进措施,一是从工艺指标的控制上作出调整,二是针对新设计装置气化炉结构提出了改进措施。

关键词:GE气化炉合成气带水影响Abstract: The GE gasifier synthesis gas with water, the characterization of the phenomenon, causes and dangers for stable production and influencing factors for the two aspects of the proposed improvements, one from the control of process indicators adjusted Second, the structure for the new design devicegasifier proposed improvement measures.Keywords: GE gasifiedSyngasWatery Affect引言:气化炉是GE水煤浆加压气化装置的核心设备,分为燃烧室和激冷室两部分。

上部为燃烧室,内衬3 层耐火材料;下部为激冷室,内有激冷环、下降管、上升管和折流挡板等主要部件。

我们在生产操作过程中时常会发生激冷室的合成气带水问题,所谓“带水”,即激冷室的水被合成气大量夹带至后续工序的洗涤塔,使激冷室内液位严重低于工艺要求值,而洗涤塔内严重超高,来不及排除,严重时塔内水与合成气一并流向下游工序的变换炉,迫使变换停炉。

本文就此问题进行分析和探讨。

1. 装置流程简述加压的水煤浆和氧气经过特制的工艺喷嘴喷入气化炉内后, 水煤浆被高效雾化成细小的颗粒,与氧气在炉内1300~1400 ℃的高温下发生复杂的氧化—还原反应产生煤气, 其主要成分为合成气(CO+ H2); 同时生成少量熔渣。

气化炉频繁带水故障处理

气化炉频繁带水故障处理

气化炉频繁带水故障处理
一、事故现象
正常生产过程中,气化炉出口气温度由242℃快速下降至235℃,同时气化炉液位先升后降,洗涤塔液位先降后升。

二、事故处理要点
1.适当降低气化炉液位;
2.适当加大气化炉排水量;
3.适当降低气化炉负荷。

三、原因分析
1.气化炉液位高减小了激冷室内气水分离的空间。

2.气化炉热负荷过高,产气量过大,气相易带液。

3.炉内件变形或运行后期结垢,造成气体流道变窄流速加快。

四、事故危害
1.造成气化炉洗涤塔液位波动,易联锁停车,同时影响洗涤塔给料泵负荷,易造成该泵超电流或憋压;
2.影响系统压力,影响送变换合成气水汽比;
3.造成洗涤塔水质恶化,从而加快激冷水系统、洗涤塔黑水排放线结垢堵塞,缩短系统运行周期。

五、事故教训及防范措施
1.单炉检修时对炉内结垢进行彻底清理,对变形的部件进行修复;
2.频繁带水时需及时处理,避免造成更严重的危害。

水煤浆气化炉合成气带水问题分析及应对措施

水煤浆气化炉合成气带水问题分析及应对措施
Z HU C h u n — p e n g , WA N G X i a o — j u a n , Y A O X i a o — h o n g ,X U H o n g . w e i ,X U Y o n g . p i n g , H E X i a n . b i a o
F e b . 2 0 1 3

化肥设 计
Ch e mi c a l Fe r t i l i z e r De s i g n
第5 1 卷
第1 期
5 6・
2 0 1 3年 2月
水煤浆气化炉合 成气带水问题分析及应对措施
朱 春鹏 , 王晓娟 , 姚晓 虹 , 徐 宏伟 , 徐 永萍 , 何 先标
o x y g e n /c o a l r a t i o,o p t i mi z i n g t h e s t uc r t u r e s or f b o t h q u e n c h i n g c h a mb e r a n d q u e n c h i n g r i n g ,a s we l l a s a d d i n g g a s /l i q u i d s e p a r a t o r a t t h e s y n t h e t i c g a s
Ke y wo r ds : wt e r c o a l s l u r r y g a s i i f e r ;q u e n c h i n g c h a mb e r ;wa t e r e n t r a i n e d i n s y n t h e t i c g a s ; r e a s o n a n a l y s i s ;c o u n t e r me a s u r e

水煤浆气化炉合成气带水分析及处理

水煤浆气化炉合成气带水分析及处理

2019年12月第42卷第61Dec.2019Vol.42No.6 Large Scale Nitrogenous Fertilizer Industry水煤浆气化炉合成气带水分析及处理颜愈丹(中国石化九江分公司,江西九江332000)摘要:水煤浆气化炉在高负荷运行时容易出现黑水水质变差和激冷室环隙堵渣等异常,导致合成气带水%在生产运行过程中,适当降低气化炉温度、加大系统循环量和补充气化炉事故工艺水等方法,能有效减轻合成气带水现象%关键词:水煤浆气化炉合成气带水气体流速1概述中国石化九江分公司煤制氢装置采用水煤浆气化技术,设计有效气(CO+H2)产量为100000m3/ h,设置3台气化炉(两开一备),单炉设计满负荷煤浆流量为42m3/h。

经磨煤制浆系统制成浓度约60%的煤浆,由煤浆给料泵加压后送至气化炉工艺烧嘴,与来自空分装置的高压氧气一起通过烧嘴进入气化炉上部的燃烧室,在一定的压力和温度下进行部分氧化反应生成主要成分为CO和H2的粗合成气%反应后的粗合成气和液一起进入气化炉下部的室,用水液化成粗渣,粗合成气中分,通过系统定期排至。

离开气化炉室的粗合成气进入文丘里洗涤器和洗涤塔,经来自除氧器的高压灰水和来自高压液罐的液洗涤后送入单%来自气化炉室和洗涤塔的水压后进入系统气、回收热量并浓缩固体。

2合成气带水现象煤制氢装置气化炉生产行中,合成气生水主要在下:1)气化炉室液下%气化炉激冷室液在短时间内由65%快速降低至57%,气化炉至高压罐开度由36%至13%,气化炉黑水流量由95t/h下降至32t/h%2)洗涤塔液位快速上%洗涤塔液位上涨趋,由60%上至90%,洗涤塔水开度由43%至20%,洗涤塔补水量由85t/h 左右降低至35t/h。

3)气化炉压上涨%气化炉与合成气出口管线压差由40kPa上涨至72kPa%4)气化炉温度下%气化炉托板砖温度由219七降至214"%5)洗涤塔合成气流量上%合成气流量由约95000m3/h上涨至118000m3/h%6)压罐压力和液%液由50%降至43%左右,高闪压力由0.88MPa降至0.8 MPa%7)单合成气分液罐液上%合成气分液罐液开%煤制氢装置合成气洗涤塔进入装置合成气分液罐,合成气夹带的水分在分液罐分来,分液罐液上,分液罐液%3合成气在气化炉内过程分析在气化炉燃烧室内反应后的1350"左右的高温合成气与熔融的煤渣一起进入激冷室,与在下成均匀水膜的激冷水生的传,高温合成气通过流和的收稿日期:2019-03-31;收到修改稿日期:2019-09-29o作者简介:颜愈丹,女,1993年10月出生,本科学历,助理工程师,2014年毕业于西南油大学环境工程专业,现在中国石化九江分公司煤制氢运行部工作%联系电话:199********;E-mail: ealthy98@%第6期颜愈丹.水煤浆气化炉合成气带水分析及处理427将温度传递给水膜,高温合成气温度急速冷却,激冷水膜温度迅速升高,并有部分气化,以饱和水蒸气的形式存在⑴。

水煤浆气化炉合成气带水问题的分析

水煤浆气化炉合成气带水问题的分析

水煤浆气化炉合成气带水问题的分析摘要:气化炉是水煤浆加压气化装置的核心设备,它包括了燃烧室和激冷室两部分,上部为燃烧室内衬三层耐火材料;下部为激冷室,燃烧室与激冷室之间由燃烧室的锥底相互隔开,燃烧室与激冷室之间通道是渣口,渣口的下面依次是激冷环和下降管,下降管的外面是上升管且同心,上升管上部的折流板固定在燃烧室的锥底上。

在生产运行中时常会发生激冷室合成气带水问题,因此本文主要就水煤浆气化炉合成气带水问题进行探讨分析,并提出一些个人观点,以供参考。

关键词:水煤浆气化炉;合成气带水问题;解决措施;前言:气化炉合成气带水的问题对气化系统稳定运行的危害很大。

气化炉合成气带水的主要原因是系统热负荷过高产生水沫和激冷室内气体流速过高,通过降低热流强度和扩大上升管直径、加大激冷室液面上部分离空间以及在气化炉合成气出口管线上设置气水分离器可以从不同的侧面解决气化炉带水问题,增加企业的经济效益。

1水煤浆气化炉合成气带水的现象与危害1.1 系统出现异常现象(1)气化炉的液位下降,去闪蒸系统的黑水调节阀会关小;(2)合成气温度偏高,文丘里压差增大且波动;(3)洗涤塔液位升高,洗涤塔补水阀关小。

1.2 气化炉带水危害(1)气化炉液位持续下降,有时需减负荷生产,影响装置的生产强度;(2)气化炉带水后,由于气化炉激冷室内直接接受自气化炉燃烧室来的熔渣、飞灰,系统内水质较差,大量灰份随着合成气夹带的水到达洗涤塔内,影响了洗涤塔的水质,也影响了出塔合成气的清洁程度;(3)由于洗涤塔液位升高,操作不稳,有时会引发洗涤塔带水而影响后工序的正常操作;(4)气化炉带水后,激冷室内的黑水被带入旋风分离器和水洗塔,旋风分离器和水洗塔内的含灰量会增大,会影响出水洗塔合成气的清洁度,同时会影响黑水循环泵入气化炉的激冷水的水质,长期运行会加剧激冷环的结垢;(5)由于气化炉黑水向闪蒸系统的排放量减少,黑水中的灰渣成份增加,容易堵塞气化炉去闪蒸系统的黑水管线,影响闪蒸系统的正常操作;(6)气化系统带水严重时,部分黑水进入气相当中,合成气含灰量和含水量增加,带入后系统,造成系统压力波动,同时会影响变换炉内的触媒使用寿命。

关于LX-L带水、带灰现象分析及部分处理措施

关于LX-L带水、带灰现象分析及部分处理措施

关于 LX-L 带水、带灰现象分析及部分处理措施摘要:气化炉长周期运行时出现合成气带水、气化炉液位计失真等情况时,其主要原因为运行期间合成气带灰导致气化炉内水汽分离空间减小,造成后续出现的激冷室内积渣严重,合成气带水严重,合成气管道内积灰文丘里压差增高等现象,针对以上情况做出原因分析及前期处理措施以对该情况进行缓解及延长运行周期关键词:LX-L激冷室积灰带水1.LX-L工艺介绍新疆和山巨力化工有限公司气化装置采用鲁西化工集团设计制造的粉煤加压气化装置,采用单烧嘴、水冷壁结构,LX-L粉煤气化工艺包括磨煤及干燥2150、粉煤加压及输送2160、粉煤气化及合成气洗涤2170、渣及灰水处理2180、气化公用工程2190单元;气化装置的规模为48000Nm3/h有效气(CO+H2),设计负荷60%-110%,年生产时间为8000小时。

装置物料平衡按产48000Nm3/h有效气(CO+H2)考虑。

产品的产量:有效气:48000 Nm3/h,粗合成气:117300 Nm3/h,LX-L运行期间出现问题较多,其中主要现象为合成气带水、带灰现象,很大程度上影响了气化炉的长周期运行。

1.合成气带水、带灰现象介绍LX-L在运行期间出现过合成气带水、带灰现象,起主要表显为以下几个方面:2.1文丘里压差上下波动较大,波动超过30KPa,原气化炉运行文丘里前后压差在130KPa左右,在合成气带水现场出现后上波动至170KPa左右,上下波动频繁,调节文丘里喷淋水流量效果不明显,在文丘里无明显堵塞情况下,文丘里压差波动大时气化炉带水现象的最直观的表现。

2.2合成气带灰会造成合成气管道内部积灰严重,造成合成气管道前后压差(气化炉出口与文丘里前压差增大),在我方气化炉运行期间曾出现合成气管道压差相差0.3MPa左右的压差,仅仅时合成气管道压差,系统压差(气化炉压力与洗涤塔出口压力差值)最高至0.45MPa,在气化炉检修期间切开合成气管道时发现,合成气管道堵塞严重,最严重地方剩余通道面积约为8*15cm(合成气管道为DN400)2.3气化炉液位下降明显,洗涤塔液位上涨明显,在合成气带水现象出现时发生比较明显现象,气化炉正常运行时黑水外排流量在210m3/h左右,洗涤塔外排约在40m3/h左右(因我方气化炉内积灰现象发生频繁,洗涤塔外排流量增加来缓解激冷室内积灰严重现象),带水情况出现时气化炉外排流量减少至180m3/h,洗涤塔外排流量增加至60m3/h。

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气化炉带水原因分析
德士古水煤浆气化合成气带水问题的分析与探讨
摘要:分析了德士古气化炉合成气带水的原因及对稳定系统生产的影响,提出了通过降低热流强度、扩大上升管直径、加大激冷室上部分离空间及在气化炉合成气出口管线上设置气水分离器几项改进措施。

关键词:合成气带水德士古分析探讨气化炉是德士古水煤浆气化装置的核心设备,分为燃烧室和激冷室两部分。

上部为燃烧室,下部为激冷室。

激冷室内有激冷环、下降管、上升管、折流挡板等主要部件。

在我们的日常操作过程中,常会发生激冷室内的合成气带水的问题,本文就此问题进行分析和探讨。

一、
装置的流程。

加压的水煤浆和氧气经过特制的工艺烧嘴喷入气化炉以后,水煤浆被高效雾化成细小的煤粒,与氧气在气化炉内1300~1400℃的高温下发生复杂的氧化还原反应,产生煤气,同时生成少量的熔渣。


成气与熔渣出气化炉燃烧室以后,在下降管的引导下进入到激冷室的液面以下,为了保护下降管,在下降管的上端设置了一个激冷环用来分布供应到气化炉激冷室的激冷水,使激冷水以液膜的形式分布在激冷环的内表面,合成气和熔渣在沿下降管下降的过程中,合成气和熔渣与激冷环内壁上的水膜发生传热传质过程,熔渣被冷却固化后沉降到气化炉激冷室的底部,经锁斗收集后排出。

合成气被冷却降低温度,部分激冷水被蒸发并以饱和水蒸气的形式进入到合成气气相主体中。

吸收了饱和水蒸气以后的和成气出下降管以后,在浮力和气流的推动力作用下沿下降管与上升管之间的环隙鼓泡上升,离开上升管后被激冷室上部的折流板折流后从气化炉激冷室的合成气出口排出,经文丘里洗涤器进一步增湿后进入洗涤塔洗涤掉合成气中包含的少量灰份后送变换工序。

洗涤塔的补充水有三路:一路是由文丘里加入的高压灰水,另两路是冷凝液,分别由洗涤塔的塔盘供水流量调节阀和洗涤塔的液位调节阀
5、由于气化炉向闪蒸系统排放水量的减少会影响闪蒸系统的操作。

6、由于系统带水严重,部分黑水进入气相当中会严重影响合成气的流通通道,增加系统的阻力,造成系统超压和压力波动。

三、合成气带水过程的分析。

合成气通过燃烧室的渣口进入激冷环和下降管以后,由于下降管内壁的四周分布着激冷水形成的液膜,合成气与激冷水并流下降的过程中即发生了传热和传质过程,合成气被冷却,激冷水被加热并吸收部分激冷水蒸发产生的水蒸气。

合成气离开下降管后,在下降管和上升管之间的环隙间穿越激冷室的水液层鼓泡上升。

在此过程中,由于合成气的流速过快,合成气在逸出水面时,要夹带部分水分。

被夹带出的水有四种运动形式:1、部分水液由于动能不够高,上升一段高度后又回落到液面上。

2、部分水液撞击到上升管的内壁和下降管的外壁上,以液膜的形式又流回到液面上。

3、部分水液上升到上升管的上沿,但是在经过折流板时,被遮挡住又落
回到激冷室的液面上。

4、最后仍然有部分水液随合成气一起被带出气化炉激冷室。

在德士古气化装置上,从设计上气化炉激冷室的合成气带水量就比较大。

通过对鲁南化肥厂德士古气化装置工艺设计的物料衡算数据分析就可以说明这个问题:
通过对上表数据分析可以看出激冷室在设计状态下合成气的带水量即为
37.7m3/h。

占到了入激冷室激冷水总量的48%
但是在气化炉激冷室操作不正常的状况下带水量更为严重,下面是气化炉激冷室操作不正常情况下的物料衡算表:
通过对上表数据分析可以看出激冷室在不正常状态下合成气的带水量61.3m3/h,通过对以上两表数据分析可以得出以下结论:在激冷室在不正常状态下合成气的带水量是比较严重的,占到了入激冷室激冷水总量的61.3%,在激冷室操作不正常底状态下激冷室的带水量由入激冷室激冷水总量的48%提高到61.3%。

由于合成气在激冷室液层当中穿行
的过程属于一种气、液分散系,而且存在着传热、传质的过程,比较复杂。

下面从两个方面进行讨论:
1.借鉴气流输送的理论,从带出速度的角度进行讨论。

合成气夹带小液滴的情形虽然与气体输送固体颗粒的情形不尽相同,但是在本质上基本一致,都是属于一种连续流体夹带一种分散质,而且连续流体的密度都比分散质的密度小得多,都要求连续流体具备一定的速度才能实现带出过程。

运用力的独立作用原理,激冷室内合成气中小液滴受到向下的重力的作用和向上的气体浮力的作用以及由于小液滴运动所产生的向上的阻力的作用,小液滴应当先作向下的加速运动然后再做匀速沉降运动。

由于激冷室内的合成气不是静止的,而是有一个向上的速度,如果合成气向上的速度大于小液滴匀速沉降速度,小液滴就可以被气体带出气化炉。

下面先来计算小液滴在静止气相中的匀速沉降速度,根据沉降过程运算的牛顿定律:******** 其中1)为小液滴直径2)为小液滴密度3)
为气体密度4)为重力加速度5)1.74为牛顿阻力系数。

通过计算得到小液滴在静止气相中的匀速沉降速度为2.31 m/s 。

下面再来计算气化炉中合成气的流动速度:鲁南化肥厂气化装置现在的生产强度为:合成气量40000Nm3/h。

由激冷水气化产生的水蒸汽量为合成气量的 1.4倍,两者相加的总气量为:96000
Nm3/h。

根据理想气体状态方程换算成气化炉操作状态下(2.65Ma,480K)的气量为5688.8 Nm3/h,合1.58m3/s。

激冷室下降管与上升管间的环隙面积为0.391㎡,则合成气在下降管和上升管间的流速为4.04m/s ,远大于相对于3mm液滴的最低带出速度2.31 m/s 。

况且由于激冷室下降管外升气管内的环形通道内两侧都有液膜存在,合成气中夹带着小液滴,这些都将大大增大实际的合成气流速,使带水的力量加强。

由计算可以看出气化炉内激冷室内合成气的流速非常大有足够的力量带出部分黑水。

实际上气化炉带水的情况是比较严重的。

在装置满负荷正常生
产时,通过上面的气化炉水平衡计算也可以看出:在一般情况下气化炉的带水量为37.7 m3/h,而在气化炉严重带水时,气化炉的带水量可达61.3m3/h 。

2.从传热、传质的角度进行讨论。

在激冷室内,合成气与激冷水之间的传热属两相流的沸腾传热过程。

根据流体沸腾传热的理论,其传热过程将随热流强度的增加而发生传热机理的变化,即当传热过程的热流强度达到一定的临界值时,传热过程将由高效的泡核沸腾转变为低效的膜状沸腾。

此时传热过程将产生许多泡沫,气体当中就会夹带大量的水沫,由于水沫的密度大大小于液滴的密度,使得气体夹带液体所需要的能量大大降低,可以在气体流速不太大的情况下发生大量带水的情况。

这一理论可以解释当气化炉带水时,加大气化炉的排水量,降低气化炉激冷室内水浴的温度后,不但气化炉激冷室的液位不下降反尔升高,这是因为,激冷室水浴的温度降低以后,气化炉内合成气与激冷水间的传热过程由于激冷水浴温度的降低,
导致了热流强度的降低,既而导致了传热方式从膜状沸腾转化为泡核沸腾,气相当中不再有大量水沫出现,合成气带水量大大降低,最终使气化炉激冷室的液位上升。

四、解决合成气带水问题的应对措施。

解决合成气带水的问题可以试着从
以下几个方面着手考虑:
1.扩大上升管的直径,加大上升管与下降管之间的环形通道的面积,降低气体的流速,减弱合成气对液相的冲击,降低夹带水的动能,从源头上遏制合成气带水的问题。

由于气化炉上升管是采用螺栓连接的方式安装到气化炉激冷室中去的,更换起来比较方便,该造费用也比较低,所以该方案特别适用于对运行装置的技术改造。

2.加大气化炉激冷室的结构尺寸,增大激冷室液面上部的分离空间,让更多的夹带水返会到气化炉的激冷室液面中。

在气体流速相同的情况下,气体夹带水的动能基本相同,其分离空间大,加带水回流到液面当中的比例就多。

这一方案已在生产实践当中得到验证。

在气化炉发生严重带水
时,用降低气化炉液位的办法,相对增加了气化炉激冷室液面上方的分离空间,可以解决气化炉带水的问题,该方案仅适用于新装置的设计当中。

3.在气化炉合成气出口管线上加一个气水分离器,分离出的水靠位差自动流回到气化炉激冷室中。

该方案不仅有利于解决气化炉带水的问题,而且还可以减轻气化炉激冷室对激冷水量的需求压力,减少一定的动力消耗,还可以改善洗涤塔的水质,激冷水的水质,是一个一举多得的理想改造方案。

4.加大气化炉激冷水的供应量和排放量,或者降低激冷水的温度,以降低系统的热流强度,减少水沫的产生,以防止气化炉带水。

但是这需要加大洗涤塔循环泵的负荷、闪蒸系统负荷、系统软水的消耗量,改变整个系统的水平衡和热平衡。

5.降低去气化炉激冷水的温度,降低激冷室内的热负荷:
原因:是气化炉带水总体上来说是能量的不平衡,在气化炉操作不正常的情况下气
化炉内的能量不平衡,表现为气化炉内的热负荷偏高。

解决方法:
a.
引一路低温的冷凝液直接去气化炉激冷室的激冷环,流量设定为激冷水流量的50%,同时把原来从洗涤塔底部抽取经洗涤塔循环泵加压后做为激冷水的高温黑水的量降低到原来的50%。

这样就可以大大降低激冷水的温度,改善激冷室内的传热状态,从根本上解决气化炉带水的问题。

b.
可以在从洗涤塔底部抽取经洗涤塔循环泵加压后作为激冷水的高温黑水管线上加上一个换热器,用循环水进行冷却。

这个换热器就作为一个备用换热器,在气化炉正常操作状态下可以不用,激冷水走换热器的旁路,在气化炉带水比较严重的时候启用换热器,降低激冷水的温度,改善激冷室内的传热状态,降低气化炉激冷室的带水量。

由于来自洗涤塔的高温黑水含固量较高易使换热器的换热效率降低或是堵塞
#1。

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