由一次35kV备自投误动作引发的思考

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遥信延时导致备自投装置误动作的分析与思考

遥信延时导致备自投装置误动作的分析与思考

遥信延时导致备自投装置误动作的分析与思考【摘要】随着对供电可靠性的要求越来越高,备自投装置越来越多的应用于电力系统之中,其正常工作,对于电网的安全可靠运行非常重要。

本文针对某变电站35kV备自投装置误动作的故障,详细分析了故障产生的原因和故障处理过程,并提出了备自投装置在维护和使用过程中的一些建议和意见。

【关键词】备自投;遥信延时;差动保护;故障引言备自投装置对于简化电网运行方式、限制短路电流以及提高母线残余电压等方面具有显著优点,在变电站中得到了广泛运用。

当电网发生事故或线路出现故障时,备自投的正确动作能够保证供电可靠性和连续性,将负荷损失降低至最小,但另一方面,备自投的拒动或者误动,有可能造成事故范围的进一步扩大,对电网的正常运行带来危害。

因此,全面掌握备自投的动作特性及原理,保证其动作的正确性,具有十分重要的意义。

本文通过引述一个35kV备自投不正确动作的案例,深入剖析其原因,并提出了备自投设备运维过程中的一些意见和建议。

2013年4月4日某变电站#1主变101开关事故分闸,35kV CL线384事故分闸,#1主变差动保护动作。

35kV备自投动作,合上310开关,10kV备自投动作,合上110开关。

1 故障前运行方式35kV CL线384供1号主变带10kVⅠ母运行,35kV DF线385供2号主变带10kVⅡ母运行,35kV母联310热备用,10kV分段110热备用。

图12 故障情况2013年4月4日13:52:56某变电站#1主变101开关事故分闸,35kV CL 线384事故分闸,#1主变差动保护动作。

13:53:00:35kV备自投动作,合上310开关,13:53:01:10kV备自投动作,合上110开关。

检查变压器:1号主变本体无异常,1号主变10千伏侧穿墙套管A、B相有严重放电痕迹,两相穿墙套管损坏严重,如图1-1所示。

检查主变保护装置:国电南自PST1260A 1号主变差动保护动作。

35kV主变差动保护误动作事故分析

35kV主变差动保护误动作事故分析

35kV主变差动保护误动作事故分析摘要电力是我国现今社会发展非常重要的一个环节,近年来,我国的电力事业得到了较大程度的提升。

其中,电力变压器是电力供应系统中非常重要的一项设备,其负责对于电能的分配与传输,同时也是保障电力系统得以安全稳定运行的重要一环。

在本文中,将就一起35kV主变差动保护误动作事故进行一定的分析。

关键词:35kV;主变差动保护;误动作事故;1 引言在电力系统中,电力变压器是非常重要的一项设备,并具有着电压变换以及电能传输的作用,可以说,要想使整个电力系统得到更为可靠、稳定、安全的运行,就需要保障电力变压器的正常运转。

但是,其在实际应用的过程中,其还是不可避免的会出现一定的问题,虽然我国的电力工作者近年来已经不断的对其进行优化与改进,但是误动作情况还是经常出现,使得变压器出现了非正常停运的情况,从而使整个系统的稳定性受到了很大的影响。

而能够造成变压器误动作的因素有很多,差动回路接线不正确、整定值不合理、调整不当及保护继电器性能不良等均会使其出现误动作情况。

而为了能够保障电力系统得以安全稳定的运行,就需要我们能够从事故入手,来不断的提升电网稳定运行水平。

2 某35kV主变差动保护误动作事故分析2.1 本次事故发生的35kV变电站是单线、单变运行的方式,其只有一条电源线T接到了35kV线路之中,站内单台35kV主变运行带4条10kV出线运行,事故前全站负荷900kW。

2.2 事故发生经过事发时间为2013.11月,该站地区当天为雷雨天气,在下午三时许该地区该35kV电源线因为受到雷电击打而跳闸的情况,而重合闸操作则成功。

而当重合闸操作成功、线路重新运行的同时,35kV主变比率差动保护动作跳主变两侧开关,使得10kV母线以及35kV主变的电流值以及电压值都显示为0。

而当此种情况出现之后,系统在第一时间发出信息,并由工作人员在获得报警信息之后对于差动保护范围之内的10kV母线、以此连接设备以及10kV线路等等都进行了全面的检查,并在检察未发现异常情况之后将结果汇报给了调度员。

35kV分段备自投误动作事件分析

35kV分段备自投误动作事件分析

35kV分段备自投误动作事件分析作者:游先亮来源:《科学与财富》2018年第12期摘要:35kV分段备自投广泛应用于电网中以提高供电可靠性,本文结合变电站运行方式针对PT失压和母线无流同时发生导致备自投装置误动作,分析了备自投误动作的原因,并提出了有效防范措施,进而提高备自投装置的正确动作率保证供电可靠性,对实际运行具有重要意义。

关键词:备自投;PT失压;动作条件;误动作进入“十三五”,随着用电客户对供电可靠性的要求不断提高以及特高压电网规模的不断扩大,电网结构多采用环形电网[1,2]。

虽然环型电网能够提高电力系统的安全稳定运行,但是环型电网故障时产生的巨大短路电流会给继电保护的整定、一次设备的选择带来了极大的困难,所以通常对于35 kV及以下电压等级的系统,多采用环网结构开环运行的方式,同时采用备用电源自动投入装置(以下简称备自投)来提高系统的供电可靠性。

如果没有充分分析备自投工作原理或者动作判据,没有根据其动作逻辑调整好系统运行方式就可能会导致备自投的不正确动作[3],从而对电网的安全稳定运行造成不良的影响。

本文根据备自投动作原理,分析了A变电站35kVⅡ母在低负荷的情况下同时发生35kVⅡ母PT二次空开自由脱扣造成35kV 分段备自投不正确动作。

本文分析了此次备自投装置误动作的原因,并提出相应的技术解决措施。

1 分段备自投装置原理介绍分段备自投大多采用两台主变各带一段母线运行,正常运行时分段开关处于热备用如图1。

当其中一段母线失压后,分段备自投动作,分段开关运行转带失压母线负荷,两段母线互为备用。

充电条件:1、Ⅰ母、Ⅱ母均三相有压(三相电压均大于有压定值);2、1DL、2DL在合位,3DL在分位。

满足以上条件,经装置参数整定菜单中的备自投充电时间后充电完成。

放电条件: 1、 3DL在合位;2、Ⅰ、Ⅱ母均不满足有压条件(三相电压均小于有压定值),延时15s;3、有外部闭锁信号;4、手跳 1DL 或 2DL(即 KKJ 闭锁备投开入为 0);(本条件可由用户退出,即“手不闭锁备自投”控制字整为1)5、装置发出跳进线开关命令后,若一定时间内(由装置整定-装置参数菜单中“开拒跳放电延时”整定)相应开关未变位;6、控制回路断线,合闸压力降低开入为1,1DL,2DL或3DL的TWJ异常;7、远方退出备自投(软压板“备自投总投退”为0)动作过程:当备自投装置充电完成后,Ⅰ母(Ⅱ母)无压(三相电压均小于无压定值)、I1(I2)无流,Ⅱ母(Ⅰ母)有压则起动,经T1延时后跳开1DL(2DL),确认1DL(2DL)跳开后且Ⅰ母(三相电压均小于无压合闸定值),经T2(200ms)短延时合3DL完成动作过程。

35kV主变瓦斯保护误动分析及防范措施

35kV主变瓦斯保护误动分析及防范措施

35kV主变瓦斯保护误动分析及防范措施针对35kV 主变因运行、维护不当等原因造成本体瓦斯保护误动而导致的跳闸问题,通过全面、认真的分析,从安装、投运、运行、维护等方面提出了具体的防范措施。

标签:变压器;瓦斯;保护;误动近年来,电力系统内35kV 主变時常发生由于变压器本体瓦斯保护误动而引起跳闸的故障,至使变压器运行的可靠性和对电力用户供电可靠性受到影响;同时鉴于瓦斯保护装置对变压器绕组匝间短路或内部绝缘受雷击过电压击穿高度灵敏,一旦误动必须彻底查清误动的真正原因,确认主变无故障后方可投入运行,这样既增加了检修人员的工作量,又影响了设备的正常运行,因此必须采取有效措施,坚决杜绝瓦斯保护的误动现象,才能提高变压器的供电可靠性。

一、原因分析1、瓦斯继电器工作原理目前在电力系统中广泛应用开口杯挡板式瓦斯继电器(QJ型),正常工作时的具体情况如下:a.变压器本体内部发生轻微故障(局部受雷击或产生过电压时),变压器油分解产生气体,气体汇聚至本体上端,最后流经瓦斯继电器,瓦斯继电器开口杯旋转干簧触点闭合,接通二次回路,发出“轻瓦斯”信号。

b.变压器本体内部严重故障,瓦斯继电器内油流速度大于1.4 m/s,即油流冲击挡板,干簧触点闭合,接通二次回路,装置报“重瓦斯”信号并发出跳闸脉冲。

c.对于有上下开口杯与挡板复合式瓦斯继电器(FJ型),当变压器出现严重漏油使油面降低时,首先上开口杯露出油面,发“轻瓦斯“信号;继而下开口杯露出油面后,发“重瓦斯”动作信号并发出跳闸脉冲,使变压器退出运行。

不正常动作情况:a. 非内部故障和其它原因在本体和油箱之间的连接管内产生较大的油流涌动,造成重瓦斯接点闭合,发出跳闸脉冲。

b. 因瓦斯继电器端子盒防水措施不力,造成端子盒内进水等原因,使二次回路短接并发出跳闸脉冲。

c. 检修或值班人员错误接线或误碰探针等,使重(轻)瓦斯回路闭合,发出跳闸脉冲(轻瓦信号)。

2、瓦斯保护误动导致变压器跳闸或停运具体事例1)35kV西洪站#2主变(SZ9-5000/35/10.5)报轻重瓦斯信号2009年05月16日8点23分,变电站运行人员向调度汇报洪#1主变跳闸,同时伴有轻、重瓦斯报警信号(见附图1)。

一起变电站35kV进线备投失败造成35kV母线失压事故的原因分析及备投改进措施

一起变电站35kV进线备投失败造成35kV母线失压事故的原因分析及备投改进措施

一起变电站35kV进线备投失败造成35kV母线失压事故的原因分析及备投改进措施福建西部山区大多数变电站会有当地小水电接入上网,而春夏季节往往伴随有强降雨、雷电、台风等恶劣天气,因此山区电网线路在恶劣天气下跳闸现象频发。

在有多路电源和地方小水电接入的变电站,常规备自投方案难以适用,进线备投需要进行优化改进。

本文通过一起变电站35kV进线备投失败造成35kV母线失压的事故,充分进行原因分析,提出了在小水电接入的山区变电站的备投改进方案和措施。

标签:进线备投;小水电接入;线路联跳1.事故过程1.1事故前运行方式时间为2019年4月下旬,该山区变电站A变为35kV变电站,两台主变低压侧分列运行,35kV为单母线方式,35kV白展线303、35kV白罗线305接当地小水电上网运行,35kV吉沙线304接110kV 变电站B变处于运行状态,35kV 白苏线306接110kV 变电站C变正常处于热备用状态。

35kV备自投型号为PSP641U备自投装置,采用进线备投方式为1DL(35kV 吉沙线304)、2DL(35kV白苏线306)互为进线备投方式,联跳2条35kV小水电上网线路(白罗线305、白展线303),联跳5条10kV小水电上网线路。

3DL 因无35kV母分开关,按合位接入装置。

1.2事故发展过程(1)15时39分,110kV变电站B变35kV吉沙线303开关距离Ⅰ段保护动作跳闸,重合闸未动作;35kV小水电带35kV变电站A变孤网运行。

(2)15时49分,35kV变电站A变35kV母线失压。

5355毫秒后,A变35kV进线备自投开始动作,跳吉沙线304开关,联跳白展线303开关、白罗线305开关,但是白苏线306开关未合上,现场有“闭锁备自投”信号,备自投动作后又失败。

(3)15时50分,调度通过遥控对35kV吉沙线送电,35kV变电站A变35kV 母线恢复运行,整个事故导致A变35kV母线失压53秒。

一起35kV进线备自投隐患分析

一起35kV进线备自投隐患分析

一起 35kV进线备自投隐患分析摘要:随着国民经济的发展,对电网可靠性的要求越来越高。

目前红河电网35kV变电站进线均采用一主一备接线,进线备自投方式,以满足对用户供电可靠性的需求,要求进线都有线路电压互感器,而变电站为保证站内负荷不间断供电,站用变采用一台接35kV进线和一台接10kV母线。

进线电压互感器和站用变电源配合是我们必须注意和研究的问题。

本文通过一起35kV进线备自投隐患,分析故障原因,提出运维人员在日常运维与事故处理中的优化思路,以避免事故升级,快速隔离故障。

关键词:进线备自投、站用变切换、处理方法1基本原理35kV进线备自投,一般对于35kV变电站来说,为降低投资成本通常没有设置分段断路器,因此进线备自投分段断路器合后位置直接在端子排上短接,站内运行方式安排为进线一主供进线二备用,当进线一线路故障跳开断路器,备自投检测进线一断路器无压无流,进线二断路器有压无流,备自投(在充电满状态下)固定时限下装置动作合上进线二断路器,保证站内负荷正常供电。

如图一所示。

图一:变电站部分主接线图进线二线路上挂接35kV1号站用变,进线二线路电压取自站用变低压进线空气断路器(1QF)下端头,单相电压为交流220伏,不能直接接进备自投装置,通过单相小变压器降压至100伏左右满足备自投线路电压取值要求。

站用变ATS动作逻辑和进线备自投类似,一般采用35kV1号站用变主供全站交流负荷,若一路35kV1号站用变400伏进线失压,ATS判断一路进线无压无流,二路10kV2号站用变400伏进线有压有流,ATS动作断开一路无压进线空气断路器,合上二路有压有流空气断路器保证站内负荷正常供电。

如图二所示。

图二:站用变接线图2事件经过某35kV变电站进行站用变倒方式过程中,35kV1号站用变由运行转为空载运行时(断开1QF及3QF空气断路器),站内交流负荷由10kV2号站用变供电,此时35kV进线备自投由于没有进线电压,备自投装置放电,备自投装置不动作。

一起35kV备自投不正确动作事件分析

一起35kV备自投不正确动作事件分析

一起35kV备自投不正确动作事件分析摘要:本文重点分析了某110kV变电站一起35kV备自投不正确动作事件,并对备自投不正确动作的原因进行了分析探讨,提出了相应的防范措施。

关键词:备自投、备自投闭锁、分析1 事件简况2012年3月14日,某110kV变电站35kVⅠ母电压异常,Ua=34.55kV,Ub=1.68kV,Uc=35.58kV,3Uo=34.98V,现场大风。

变电站后台监控机发“35kVⅠ段母线电压互感器二次空开跳闸”信号,同时35kVⅠ母电压显示:Ua=34.68kV,Ub=1.66kV,Uc=0kV,3Uo=35.41V。

地调根据小电流选线装置判断条件对某一35kV出线检跳后,35kVⅠ母A、B相电压恢复正常,C相电压为0。

现场人员检查发现35kVⅠ段母线保护C相二次空开跳闸,无法合上,接下来的检查中,在现场人员断开了35kVⅠ段母线保护A、B相二次空开后35kV备自投装置动作跳开1号主变35kV侧301断路器,合上35kV分段312断路器。

后经专业人员检查发现35kVⅠ段母线电压互感器低电压监视器继电器击穿,解脱后电压恢复正常。

2 变电站运行方式该110kV变电站两台主变运行,1、2号主变容量均为50MV A,110kV、35kV 及10kV侧均分列运行,三侧备自投装置均投入运行,35kV及10kV母线上各出线断路器均正常运行,接线简图如下:图1 变电站接线简图3 备自投动作原理该变电站35kV备自投装置型号为NSR641RF分段备自投保护测控装置。

对于该站35kV分段备自投充电条件需要同时满足以下五项:1、301、302断路器均处于合位,且为合后位;2、312断路器处于跳位;3、分段备自投的软、硬压板均处于投入位置;4、无闭锁分段备自投条件;5、35kV Ⅰ、Ⅱ母均满足有压条件。

35kV分段备自投充电逻辑图如下:图2 35kV分段备自投充电逻辑图该站35kV分段备自投动作跳开1号主变35kV 侧301断路器,合上35kV 分段312断路器的条件应同时满足以下五项:1、35kV Ⅰ母满足无压条件;2、35kV Ⅱ母满足有压条件;3、301断路器电流值小于进线无流电流定值;4、分段备自投充电正常,CD=1;5、无闭锁分段备自投条件;对应的35kV分段备自投动作逻辑图如下:图3 35kV分段备自投动作逻辑图该站35kV分段备自投放电条件只要满足以下六项中的任一项,备自投即放电:1、35kV Ⅰ母或Ⅱ母满足无压条件,且持续时间大于分段备自投放电时间TFD;2、301或302断路器经人工断开;3、分段备自投的软压板或硬压板处于退出位置;4、有闭锁分段备自投条件;5、在分段备自投动作过程中,有断路器拒跳或拒合;6、备用电源312断路器合上。

备自投装置不正确动作的原因分析及对策

备自投装置不正确动作的原因分析及对策

备自投装置不正确动作的原因分析及对策摘要:通过分析备自投装置不正确动作的常见原因,并制定相应的对策,使备自投装置避免拒动、误动,为提高电网的可靠性,减少用户停电时间作出积极作用。

关键词:备自投装置拒动误动对策Abstract:By analyzing the Self Input Device does not correct the common causes of action, and to develop appropriate countermeasures to prevent tripping, malfunction, to improve grid reliability, reduce outage time users make a positive effect.Keywords: Self Power Input Device,refused to move,malfunction,countermeasures1.引言随着我国人民生活水平的不断提高,人们对电力的需求越来越大,依赖程度越来越强,对电能质量的要求也更加严格,供电可靠性成为供电考核的重要指标。

因此,利用各种电气设备保证电源的不间断供电和提高供电可靠性成了现代供电企业供电工作的重要部分。

备自投装置通过供电网络系统自动装置与继电保护装置相结合,对供电网络提供不间断供电的经济而又有效的技术措施,是保证电网安全、稳定、可靠运行的有力技术手段,在现代供电系统中得到了广泛的应用。

不过受工作人员误操作、误碰及供电系统复杂性等因素的影响,备自投时常出现异常现象,影响着备自投装置的正常运行,出现各种不正确动作。

本文通过总结实践经验,分析备自投不正确动作的常见原因,并提出相关的解决办法。

2.备自投工作原理常见的备自投方式分为:进线备投和桥备投。

不管是进线备投还是桥备投,其动作逻辑均由三个部分组成:允许条件、闭锁条件、充放电逻辑。

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由一次35kV备自投误动作引发的思考
发表时间:2017-07-18T10:48:59.897Z 来源:《电力设备》2017年第8期作者:陈晓东[导读] 摘要:某35千伏变电站35千伏线路备自投装置故障,引起备自投装置启动,分析其原因,并提出了建议。

(国网博尔塔拉供电公司 833400)摘要:某35千伏变电站35千伏线路备自投装置故障,引起备自投装置启动,分析其原因,并提出了建议。

关键词:备自投勿动;接线;原因分析;防范措施前言
近年来,随着电网日趋复杂,为了提高对重要用户供电的可靠性,除了有一套工作送电线路外,还要有一套备用线路作为备用电源。

当工作线路发生故障被切除后,就将备用线路投入运行,保证对重要负荷的供电,因此备用线路就得到了广泛的应用。

1设备基本概况 35kV某变电站35kV系统为单母线运行,35kV两条进线、一台主变,为实行无人值守综合自动化变电站,提高供电可靠性,满足电网运行要求,对两条线路加装了备自投装置,正常运行方式为1#进线在运行,2#进线在热备用状态。

如图所示:
2故障经过及原因分析 2.1故障经过
发生事故时报文显示35kV 1#进线A相断线,同时备自投装置动作,1#进线跳开,2#进线合上造成35kV变电站瞬时失压。

2.2故障前运行方式 35kV1#进线在运行,2#进线在热备用状态 2.3故障原因
在发生故障的第一时间,继保人员立即赶到现场检查分析原因:发现发生事故时,继保人员立即对现场的保护动作数据以及报文进行了查看:18时17分44秒670毫秒,35kV1#进线保护装置A相电流消失、18时17分44秒690毫秒,35kV1#进线备自投装置A相电流消失;18时17分45秒220毫秒,自投装置动作,1#进线跳开,2#进线合上,造成35kV某变电站瞬时失压。

后台机显示35kV 1#进线A相断线,备自投动作,同时对35kV备自投装置进行检查发现备自投装置动作正确,但无采样电流和电压,装置动作后也显示A、B、C三相电压没有数值,经检查35kV电压空开下端电压没有输出,在备自投装置采集电压没有的情况下,1 #进线A 相发生故障时(该站备自投只采集1号进线A相电流),使得备自投装置满足动作条件,导致备自投动作。

(电流、电压接线如下图) 2.4故障原因分析
该35kV备自投装置为交流采样,d执行为单母线分段方式、及采集两段母线电压与A相电流,当1#进线A相发生断线时,由于母线电压下端没有输出,电压未进入备自投装置,引起备自投启动,跳开1#进线1DL,合上2#进线2DL。

另外由于变电站一次接线为单母线运行,施工人员将I母电压与II母电压短接,导致备自投装置动作后还是没有电压,所用存在很大隐患。

2.5整改措施
3 防范措施
1、施工人员责任心不强,技术不过硬,接线时对于单母线运行设备采用一个电压空开,当空开坏掉是,就给事故埋下了隐患。

2、运行人员巡视不到位,在电压断线,未能即时发现备自投装置没有电压采样值。

3、备自投设计也不合理,针对线路备自投,应该不能只采集母线电压,应该将线路电压也采集,因此设计人员应与厂家多沟通,将装置设计的更合理可靠。

4、另外关于备自投装置的一点看法:现在一般备自投装置采集电压为相电压和线电压两种,个人认为采集线电压比较好,因为备自投装置判别动作的条件只有电流、电压,如果输入电流的二次线松动,或接触不良,当相电压如果发生接地,则就会勿动,所以采集相电压就会避免此类事故的发生。

4 结束语
随着电网的发展和电网新技术的应用,备自投在电网中起着重要作用,电网对其依赖也越来越高、备自投可以提高供电的可靠性,但是备自投装置的功能正确、完好、能正确动作,是保障电网安全稳定运行的先决条件,因此运行人员及继保人员,一定要认真做好日常维
护工作,确保装置为电力系统的安全稳定运行提供可靠的保证。

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