锅炉压力开关单体调试记录
5.电动阀门调试记录

疏水泵出口电动联络电动阀1
阀门型号
SR25CWD
设计编号
11NDD90AA207
电机功率(Kw)
0.78KW
额定电流
(A)
5.85A
外观检查
良好
手、自动
装置切换
正常
手动操作
正常
熔丝容量
(A)
控制回路
电缆接线
正确
动力回路
电机对地绝缘电阻(MΩ)
A
B
C
电机相间直流电阻(Ω)
AB
BC
AC
500
500
电动阀门调试记录
工程编号
BRYR-R-04-08-016
阀门名称
#1热网组件2热网水入口电动阀
阀门型号
SR25CWD
正确
动力回路
电机对地绝缘电阻(MΩ)
A
B
C
电机相间直流电阻(Ω)
AB
BC
AC
500
500
500
500
500
500
接触器容量(A)
热继电器
整定值(A)
就地操作
正常
远方操作
指令
反馈
联锁动作
阀位指示
正确
开关时间(S)
开到位
20S
关到位
21S
行程/力矩开关动作情况
正常
调试工器具:
兆欧表型号:ZC25-4
万用表型号:DT-9205A
华电(北京)热电有限公司循环水余热利用工程
电动阀门调试记录
工程编号
BRYR-R-04-08-010
阀门名称
3#疏水泵出口电动阀
阀门型号
SR25CWD
19锅炉水压试验记录

年 月 日〔章〕
降至工作压力检查
合格
泄压后检查
合格
记事:〔全面检查情况记录〕
锅炉9时20分开始进水,10时10分满水,10时15分开始升压,10时55分到达1.0Mpa,经检查合格后,继续升压,11时20分至试验压力1.4Mpa,保压20分钟后,于11时40分开始降压,11时48分降至工作压力进行全面检查12时00分检验完毕合格开始泄压;
锅炉水压试验记录
RJY-表19
工程名称:
北京吉康食品厂
锅炉型号
WNS1-1.0-Y/Q
额定出力
1.0
额定压力
1.0
压力表数量
2
压力表精度
1.6
压力表量程
〔MPa〕
0-2.5试验Leabharlann 力(MPa)1.4
试压水温℃
21
环境温度℃
11
试验压力下保压时间
20min
设计压力下
保压时间
20min
试验压力下压降值
合格
试验日期:2013年11月26日记录人:
水压试验曲线:P〔MPa〕
1.4保压20min
1.0工作压力工作压力
0.5
0 T〔h〕
该锅炉本体于2021年11月26日按照“锅炉平安技术监察规程〞要求进行水压试验。检验结论:合 格
试验负责人:
施工单位:
签字:
年 月 日〔章〕
建设单位:
签字:
年 月 日〔章〕
检验单位:
锅炉整体水压试验记录表

1、水压试验前做一次全面的检查后,向锅炉上水,空气门冒水时,关闭空气门开始升压。
2、水压达到试验压力的10%左右后,经初步检查,没有发现泄漏,升至工作压力,检查无漏水和异常现象。
3、然后继续升至试验压力,停压20分钟,压力未降,然后降到工作压力,开始检查。
4、经有关人员检查,受压元件金属壁和焊缝无任何水珠和水雾的漏泄痕迹,且受压元件没有明显的残余变形。
锅炉整体水压试验记录表
锅炉整体水压试验记录表
锅记-22
共页第页
建设单位
锅炉名称
单位工程
部件名称
工作表精度
(级)
表盘刻度极限
(Mpa)
压力表检验号
试压水温
(℃)
试压用水水质
环境温度
(℃
试压范围
试压经过及检查情况
升压速度
Mpa/min
泄水降压速度
Mpa/min
时间
试压结论
市锅检所(签字)
年 月 日
建设单位代表
施工单位技术负责人
监理工程师
施工工长
锅炉调试报告

锅炉调试报告一、前言。
本报告旨在对锅炉的调试过程进行详细记录和分析,以便于对锅炉运行情况进行全面评估和改进。
经过一段时间的调试和观察,我们对锅炉的运行情况有了一定的了解,现将调试过程及结果进行总结和报告。
二、调试过程。
1. 原材料准备,在进行锅炉调试前,我们首先对原材料进行了充分的准备,包括燃料、水质等方面的检查和调整,确保了原材料的质量和充足性。
2. 设备检查,在调试过程中,我们对锅炉设备进行了全面的检查,包括燃烧系统、水循环系统、控制系统等方面的设备,保证了设备的正常运行和安全性。
3. 参数调整,在进行锅炉调试时,我们对各项参数进行了精确的调整,包括燃烧参数、水质参数、排放参数等,以确保锅炉的稳定运行和高效工作。
4. 运行监测,在调试过程中,我们对锅炉的运行情况进行了全程监测和记录,包括温度、压力、燃烧效率等方面的数据,以便于对锅炉的运行情况进行全面评估。
三、调试结果。
经过一段时间的调试和观察,我们对锅炉的运行情况有了一定的了解,总体来说,锅炉的运行情况良好,燃烧效率高,排放达标,水质稳定。
但在调试过程中也发现了一些问题,包括燃烧不稳定、水质偏硬等,需要进一步改进和优化。
四、改进措施。
针对调试过程中发现的问题,我们制定了一系列的改进措施,包括优化燃烧系统、加强水质管理等方面的措施,以确保锅炉的稳定运行和高效工作。
五、结论。
通过本次调试,我们对锅炉的运行情况有了一定的了解,同时也发现了一些问题,需要进一步改进和优化。
我们将继续对锅炉的运行情况进行监测和调整,以确保锅炉的稳定运行和高效工作。
六、致谢。
在本次调试过程中,得到了各方面的支持和帮助,在此向所有关心和支持我们的人表示诚挚的感谢!七、附录。
附上本次调试过程中的相关数据和记录,以供参考。
以上为本次锅炉调试的详细报告,希望能对相关人员有所帮助,如有任何疑问或建议,请随时与我们联系。
锅炉本体水压试验检查记录

设计压力 试 压 试压日期 条 试压水质 件
升压速度
最值范围 压 力 Mpa 表
Mpa
锅炉本体水压试验检查记录
工程项目
锅炉型号
Mpa 试验压力
Mpa 依据标准
环境温度
℃ 相对湿度
进水温度
加压方式
Mpa/min 降压速度
Mpa/min 允许压降
表盘直径 精确等级 统一编号
计量证号 有效日期 校验部门
㎜
级
㎜
级
表9
Mpa 安装位置
试
压 过 程 记 录
到 时 时 时
锅炉由 时 分开始进水, 时 分满水, 时 分开始升压; 时 分压力达
Mpa经检查后,继续升压; 时 分压力达到设计工作压力 Mpa;经检查后,继续升压
分升压至试验压力
Mpa;保压 分钟,压力降为
Mpa;
分开始降压, 时 分降至工作压力进行全面检查; 时 分检查完毕后卸压;
分压力降至零后排水; 时 分排尽。
职责
前
日期
安装责任人试质量检验来自压 结质保工程师
论
建设单位
监检部门
劳动部门
燃气锅炉燃烧器单机调试记录

燃气锅炉燃烧器单机调试记录调试日期:[日期]
调试人员:[姓名]
调试背景
[简述燃气锅炉燃烧器的基本情况和存在的问题,例如过烧、
点火困难等]
调试目标
[明确燃气锅炉燃烧器的调试目标,例如调整燃烧效率、解决
点火问题等]
调试步骤及结果
1. 清洗燃烧器内部杂质,并检查喷嘴和点火器是否损坏。
结果:发现喷嘴堵塞,清洗后恢复正常。
2. 检查燃气进气管道,确保无漏气现象。
结果:发现进气管道连接处有漏气,更换密封圈后问题解决。
3. 使用火焰传感器测试点火情况。
结果:点火成功率低,调整点火电极间距后问题得到解决。
4. 调整燃烧器燃气和空气的比例。
结果:经逐步调整,达到了最佳的燃烧效率。
5. 测试燃烧器的燃烧效果和稳定性。
结果:燃烧效果良好,稳定性满足要求。
结论
经过以上调试步骤,成功解决了燃气锅炉燃烧器存在的问题,调整后的燃烧效率满足要求,点火困难等问题得到解决。
后续建议
为了保持燃气锅炉燃烧器的正常运行,建议定期清洗燃烧器内部杂质,检查进气管道的密封情况,以及定期测试和调整燃气与空气的比例,以确保燃烧效率和稳定性。
附件
- [调试前后照片/数据记录等附件,用于进一步分析和备案]。
鲁SN-023安全阀调整试验记录

鲁SN—023
工程名称
施工单位
分项工程名称
监理(建设)单位
环境温度
℃
试验日期
位号
管理(设备)名称及规格
安
全
阀
规格型号Βιβλιοθήκη 设计要求
介质
工作压力(Mpa)
调试倍率
开启压力(Mpa)
调
试
数
据
介质
开启压力(Mpa)
回座压力(Mpa)
结论
施工单位
监理(建设)单位
试验人:
专业质量检查员:
项目专业技术(质量)负责人:
2
热水锅炉
1.12倍工作压力,但不小于工作压力+0.07Mpa
1.14倍工作压力,但不小于工作压力+0.10Mpa
3
省煤气
1.1倍工作压力
(公章)
监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人)
(公章)
山东省建设工程质量监督总站监制
说明
锅炉上装有两个安全阀时,其中的一个按表中较高值定压,另一个按较低值定压。装有一个安全阀时,应按较低值定压。
安全阀定压规定
项次
工作设备
安全阀启动压力(Mpa)
1
蒸汽锅炉
工作压力+0.02Mpa
工作压力+0.04Mpa
压力开关校验记录卡

压力开关校验记录卡
压力开关检定记录
公司:部门:班组:检定:检定日期:年月日填写注意事项:
1、开关级别:进口开关按1,国产开关按1.5;
2、环境温度要求在15~25℃,湿度要求在45~75%RH;
3、设定点误差允许值:+级别%;
4、设定点误差计算:当设定值是上行值时,为上行值平均值与设定值之差相对于量程的百
分比;当设定值是下行值时,为下行值平均值与设定值之差相对于量程的百分比;
5、切换差允许值:对应切换差不可调的控制器,其切换差应不大于量程的10%;对应切换
差可调的控制器,其最大切换差应不小于量程的30%;最小切换差应不大于量程的10%;
6、重复性误差允许值:级别%;
7、重复性误差计算:检定点3次测量得到的上行值之间最大差值和下行值之间最大差值,
两者中取一个大的差值相对于量程的百分比。
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压力控制器单体调试记录
压力控制器单体调试记录
压力控制器单体调试记录
压力控制器单体调试记录
压力控制器单体调试记录
压力控制器单体调试记录
压力控制器单体调试记录
压力控制器单体调试记录
压力控制器单体调试记录
压力控制器单体调试记录
压力控制器单体调试记录
压力控制器单体调试记录
压力控制器单体调试记录
压力控制器单体调试记录
压力控制器单体调试记录
压力控制器单体调试记录
压力控制器单体调试记录
压力控制器单体调试记录
压力控制器单体调试记录
压力控制器单体调试记录
压力控制器单体调试记录
压力控制器单体调试记录
压力控制器单体调试记录。