VS1断路器故障排除
ZN63(VS1)型户内高压真空断路器改造常见问题及解决方法

ZN63(VS1)型户内高压真空断路器改造常见问题及解决方法摘要:文章主要讲诉了少油断路器及电磁式操作机构断路器改造为ZN63(VS1)型户内高压真空断路器时常见的问题并提出解决办法,以供借鉴。
关键词:ZN63(VS1);断路器;改造ZN63(VS1) high voltage vacuum circuit breakerCommon problemsand solving method oftransformationXu Bing(Fuxin Mining GroupCompany)Abstract:This article mainlytellsless oilcircuit breaker andelectromagneticoperating mechanism of a circuit breakerfor the transformation ofZN63(VS1)commonindoor high voltage vacuumcircuit breakerproblems and puts forward solutions,for reference.Keywords::ZN63(VS1);circuit breakers;transformation1前言随着用电量的增加及负荷情况的改变,供电系统的安全、可靠运行变得更加重要,少油断路器等需经常维护检修的设备已经面临逐步淘汰的问题,加上目前使用的直流电源不能满足多个电磁机构开关同时送电操作的问题,对于10KV及以下系统,ZN63(VS1)型户内高压真空断路器走进我们的视野并进入了各单位的改造计划当中。
作为机构一体化的成套断路器,由于新老设备间的差异,在改造过程中会遇到各种问题,本文对其中的常见问题提出解决办法,以供借鉴。
2ZN63(VS1)型户内高压真空断路器介绍ZN63(VS1)型户内高压真空断路器,系三相交流50HZ的电力系统户内开关设备,作为电网设备、工矿企业动力设备的保护和控制单元。
10KVVS1系列断路器常见故障及处理方法

10KVVS1系列断路器常见故障及处理方法1.断路器无法合闸可能的原因:(1)接触不良:断路器接线处或电气接点可能出现松动或氧化。
(2)电机电源故障:电源电压过低或过高,可能导致断路器无法合闸。
处理方法:(1)检查断路器的接线处和接点,重新固定或清理接触面。
(2)检查电源电压,确保电压在额定范围内。
2.断路器合闸后立即跳闸可能的原因:(1)过载:负载电流超出断路器额定电流,导致断路器跳闸。
(2)短路:电路出现短路故障,使得断路器立即跳闸。
处理方法:(1)检查负载电流是否超出断路器额定电流,根据需要增大断路器额定电流或减少负载电流。
(2)检查电路是否存在短路故障,修复短路点。
3.断路器合闸后长时间不跳闸可能的原因:(1)负载电流过大:断路器无法承受过大的负载电流,导致无法跳闸。
(2)断路器内部故障:断路器内部元件损坏或老化,导致无法正常跳闸。
处理方法:(1)检查负载电流是否超出断路器额定电流,根据需要增大断路器额定电流或减少负载电流。
(2)若负载电流正常,检查断路器内部元件是否损坏,需要更换故障元件。
4.断路器合闸时产生明显的火花可能的原因:(1)接触不良:断路器接线处或电气接点存在高电阻或氧化,导致电弧放电产生明显火花。
(2)断路器内部故障:断路器内部的绝缘损坏或电弧出现问题,导致火花明显。
处理方法:(1)检查断路器的接线处和接点,重新固定或清理接触面。
(2)若火花仍然明显,可能是断路器内部存在故障,需要更换故障元件。
5.断路器合闸时伴有异常噪声可能的原因:(1)断路器内部元件松动:断路器内部的电气元件可能松动,导致合闸时产生异常噪声。
(2)机械部件磨损:断路器机械部件可能因长时间使用而磨损,导致合闸时伴随异常噪声。
处理方法:(1)检查断路器内部的电气元件是否松动,固定电气元件。
(2)检查机械部件是否磨损,需要更换磨损的机械部件。
总之,以上是10KVVS1系列断路器常见故障及处理方法,希望能对您有所帮助。
关于10kV VS1断路器机构动作异常分析

关于10kV VS1断路器机构动作异常分析摘要:近年来,10kV 真空断路器越来越普遍应用在电力系统中,随着运行时间的增长,断路器不断出现了异常现象,特别是断路器拒分、拒合严重影响系统的安全运行,因而,亟需解决真空断路器的异常问题。
主题词:真空断路器 异常 分析2010年5月21日某站10kV 解放西803断路器送电,操作人员发出合闸命令时,送电不成功,检修人员紧急赶赴现场进行检查处理。
一、 VS1断路器基本情况目前我公司110kV 电力系统运行10kV 断路器系无油化改造更换的断路器,原来断路器配CD10型电磁操动机构,现改造或者新安装的10kV 断路器一般都为一体化VS1型真空断路器,总计1684台。
二、现象VS1型真空断路器在系统安装后,运行情况较好,但是至2005年以来,该断路器出现了拒合、拒分现象,即该开关在合闸时,后台发出命令后,断路器机构动作,但是不能完成合闸或者在接受跳闸命令时无法完成分闸动作,造成越级跳闸。
某站断路器尤为突出,共计出现拒合9次。
(802、807、806、804、805断路器,其中806、807拒合分别为3次)。
检查情况如下:(一)打开机构面板,对10kV 断路器进行了仔细检查,检查控制回路接线,接线紧固,没有虚接及断线情况,通讯遥控、二次控制回路未发现造成断路器断路器拒合的信息及其他异常现象,可以排除控制回路的故障造成的原因。
(二)检查弹簧机构机械部分,机构储能良好,储能回路良好,具备合闸条件,测量合闸电磁铁电阻105-110Ω 线圈完好,手动检查电磁铁动作灵活,行程满足要求,可以初步确认问题就出现在机械元件。
合闸保持挚子与半轴扣合1mm, 合闸保持挚子有磨损现象,挚子扣合部分已经磨损为圆面,半轴也磨损严重。
分闸顶杆调节螺栓锁母松动。
挚子扣合部位润滑油较多。
三、分析断路器合闸操作过程: 机构在储能状态,发出合闸信号,合闸电磁铁的动铁芯将被吸合向前运动,通过合闸轴带动储能保持挚子转动,从而解除储能保持挚子对储能轴的约束,合闸弹簧能量释放,使合闸凸轮做顺时针转动,通过二级四分闸调节螺栓半轴合闸保持挚子连杆传动机构及绝缘拉杆带动真空灭弧室向上运动,完成合闸动作。
VS1-12真空断路器维修技术标准

一、使用范围本标准规定了VS1型户内高压真空断路器的维护检修项目和标准,以便使运行中的设备更加安全并延长使用寿命,本标准适用于变配电站(所)及10kV馈电线路上的VS1型真空断路器。
二、参照标准GB 1984 交流高压断路器GB1985 交流高压隔离开关和接地开关GB3906 3- 35k V交流金属封14开关设备SD/T318 高压开关柜闭锁装置技术条件DUT402 交流高压断路器订货技术条件Dur403 10- 35 kV户内高压真空断路器订货技术条件DL/T404 户内高压开关柜订货技术条件DL/T486 交流高压隔离开关订货技术条件DL/T593 高压开关设备的共用订货技术导则DL/T596 电力设备预防性试验规程三、项目四、标准灭弧室灭弧原理VS1-12/M断路器(配永磁操动机构)采用真空灭弧室,以真空作为灭弧和绝缘介质,灭弧室具有极高的真空度,当动、静触头在操动机构作用下带电分闸时,在触头间将会产生真空电弧,同时由于触头的特殊结构,在触头间隙中也会产生适当的纵磁场,促使真空电弧保持为扩散型,并使电弧均匀分布在触头表面燃烧,维持低的电弧电压,在电流自然过零时,残留的离子、电子和金属蒸汽在微秒数量级的时间内就可复合或聚在触头表面和屏蔽罩上,灭弧室断口的介质绝缘强度很快被恢复,从而电弧被熄灭,达到分断的目的,由于该真空断路器采用磁场控制真空电弧,因而具有强而稳的开断电流的能力。
图一灭弧室结构1.动触头导杆2.波纹管3.屏蔽罩4.动触头5.静触头6.陶瓷外壳7.静触头导杆8.真空管盖表一 VS1电气性能断路器真空灭弧室的真空度检测标准交流耐压法是运行中常用的检测方法。
《电力设备预防性试验规程》规定,要定期对断路器主回路对地,相间及断口进行交流耐压试验。
其方法是触头开距为额定开距,在触头间施加额定试验电压,如果真空灭弧室内发出连续击穿或持续放电,表明真空度严重减低。
否则表明真空度符合要求。
真空度检验中注意事项.①真空灭弧室的触头要求保持在额定开距。
变电站常见VS1型断路器控制回路断线问题及分析方法

变电站常见VS1型断路器控制回路断线问题及分析方法摘要:高压真空断路器,因其灭弧介质和灭弧触头间隙的绝缘介质都是真空而得名,VS1 型断路器除具备普通真空断路器具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧变不用检修等优点,还具有防止带负荷推拉断路器手车,防止误分合断路器、防止接地开关处在闭合位置时合断路器、防止误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能,在配电网中得到普遍应用。
在变电站发生的频率较高,查找问题的过程以及处理起来都比较麻烦。
断路器控制回路的正常与否直接影响到断路器的正常分合闸,很可能会引起变电站全停事故。
通过对二次回路断线以及断路器控制回路断线原因的查找分析,提出了相应的故障常规处理方法。
关键词:二次回路断线;断路器控制回路断线;故障断路器是变电站重要的一次设备,其控制回路是变电站二次回路的重要部分,访回路完好与否直接影响操作和保护命令能否正确执行,关系系统能否安全稳定运行。
断路器控制回路断线是用于检测断路器控制回路的一种告警信息,当后台监控机发出告警音及告警窗出现“断路器控制回路断线”信号,表明断路器的控制回路出现问题,此时断路器可能不能进行正常的分、合闸操作及保护跳闸操作,将导致保护越级跳闸等事故事件发生,必须尽快处理。
一、 VS1 型断路器故障原因经过长期的分析及处理发现 VS1 型断路器的这些故障主要表现形式为开关拒合、开关拒分以及机构储能故障,VS1二次原理接线图如下。
1、断路器拒合。
电气原因常见原因有合闸回路无电压,桥整流器 V2 烧毁,合闸线圈断线、短路,合闸回路储能辅助开关接点接触不良或切换不到位,合闸闭锁线圈 S2 接点接触不良,断路器辅助开关接点接触不良或切换不到位,防跳继电器接点接触不良,闭锁回路故障等。
2、2、断路器拒分。
电气原因常见原因有分闸回路无电压,桥整流器 V4 烧毁,分闸线圈断线、匝间短路、短路,辅助接点接触不良或切换不到位等原因,变电气容器组开关拒分,现场发现位置指示灯不亮,保护装置报控回断线,打开手车前柜门后闻到有气味,手动分闸后,打开面板检查发现分闸线圈烧损,更换分闸线圈后设备恢复正常。
VS1型断路器机构故障排除与维护

VS1型断路器机构故障排除与维护发布时间:2021-03-16T12:37:22.483Z 来源:《中国电业》2020年30期作者:刘博[导读] VS1-12型断路器是一种常见的10kV断路器。
本文通过弹簧不能储能、刘博国网台安县供电公司变电检修三班,辽宁鞍山 114100摘要:VS1-12型断路器是一种常见的10kV断路器。
本文通过弹簧不能储能、断路器不能电动合闸两个常见问题的分析及排除入手,结合介绍该型断路器的日常维护部件和方法,最终达到降低设备故障率的目标。
关键词:10kV断路器;弹簧储能;电动合闸;日常维护引言:VS1-12型断路器从2001年起在鞍山地区逐步投运,到目前为止鞍山供电公司所属的变电站中该型号断路器已达1150台,占10kV 断路器总数的70%。
近50%的断路器已运行10年以上,最近三年出现的故障较多。
总结春秋检及日常维护的工作经验,本文从VS1-12型断路器常见故障的排除与日常的维护两个方面进行阐述。
1.常见故障的分析及排除1.1弹簧不能储能1.1.1采用手动储能方式排除机械故障的可能性。
1.1.2检查储能电源是否接通,储能回路空开应在合位。
1.1.3检查电机碳刷磨损情况,如接触不良应更换碳刷。
1.1.4电机回路微动开关S1,电机未储能时,微动开关S1的动断触点正常应闭合,拔下航空插头,测26#与36#插针应接通,如不接通应是微动开关S1损坏,如果更换新的微动开关(见图1)使用对应尺寸的内六角专用扳手,拧松两个固定用的内六角螺钉,拆下微动开关,记录下来微动开关所有动断、动合触点的位置以及全部接线的编号,再断开微动开关全部连接的二次接线,按以上的逆序,将全新的微动开关更换,调节微动开关的相对位置(前后微调),达到已储能时,微动开关能正确切换的目的。
1.1.4.1使用专用工具:尖嘴钳,讲链条接口拆下,并把链条卸载;1.1.4.2使用专用的,尺寸为 M6 的内六角扳手,将3个固定电机的螺丝及4个固定手动储能机构的螺钉拆下,拆下电机的二次接线的接头;1.1.4.3需要将减速箱和链轮整体拆卸下来,更换全新电机,并按照拆时的逆向先后顺序安装回来。
VS1型真空断路器故障处理及对策

VS1型真空断路器故障处理及对策1 引言1O kV级VS1型真空断路器,具有灭弧能力强、电气寿命长、检修和维护工作量小、运行可靠性高、适合频繁操作的特点,应用在发电厂6 kV 厂用电系统和高压辅机上,优点尤为显著。
近几年,在真空断路器的检修、维护工作中,由于使用开关特性测试仪、绝缘试验等先进的仪器和方法进行测试,潜伏性机械和绝缘故障通过试验检测手段,可显示故障检测数据来指导检修,使真空断路器安全可靠运行。
虽然VS1型真空断路器有许多优点,但由于弹簧操动机构结构比较复杂,特别是零件数量较多,加工要求较高,传动环节错综复杂,易出现故障。
2 典型故障与检修要点真空断路器的典型故障主要表现在真空泡真空度降低、真空断路器跳闸失灵、断路器拒绝合闸与拒绝储能、分合闸不能同期、合闸弹跳数值大、分合闸时间长以及分合闸速度过高或过低等几个方面。
针对上述情况,本文就故障现象、产生的原因及其危害,并结合现场实际提出检修和维护方法以及预防措施。
2.1 真空泡真空度降低根据设计要求,VS1型真空断路器的真空度标准应该在1.33×10 ~1.33×10 Pa之间。
随着运行时间的延长,真空度会逐渐下降,从而影响运行性能,并导致故障的引发。
(1)故障现象真空度下降,断路器动静触头问击穿电压迅速降低,影响断路器正常工作。
(2)原因分析真空度降低的主要原因有以下几点:使用材料气密情况不良;金属波纹管密封质量不良,多次操作后出现漏点;在调试过程中,行程超过波纹管的范围,或超程过大,受冲击力太大造成。
(3)故障危害作为真空断路器心脏的真空泡,如发生漏气或真空度降低使绝缘介质降低,将严重影响真空断路器开断过电流能力,并导致断路器的使用寿命急剧下降,严重时会引起开关爆炸。
(4)处理方法对真空泡进行一次工频耐压试验,并与出厂试验(出厂耐压试验值:42 kV/min,交接与大修试验值:38 kV/rain)进行比较。
试验时,将断路器处于分闸状态,动静触头保持额定开距(11±lram)。
变电站VS1型10kV断路器控制回路常见的故障处理

变电站VS1型10kV断路器控制回路常见的故障处理摘要:进入新时代以来,我国的经济取得巨大的发展。
截至目前的发展状况,我国已经是世界上的第二大经济体,经济发展的态势较为良好。
在经济快速发展当今时代,我国的电力系统也随着出现大发展、大繁荣。
在变电站的发展过程中,伴随着不断的改革创新发展,加上国家技术和资金、人才的支持,我国的变电站发展迎来了一系列新的机遇和不同的挑战。
本文对变电站VS1型10kV断路器控制回路常见的故障处理进行全面的分析。
希望针对具体实际的情况得出一些具体的结论,在断路器的一些典型案例中进行探究,对于实践性的问题给出具体的解决方案。
?关键词:VSI型断路器;分、合闸故障;判断和处理引言:在实际的机械性电阻箱以及各种各样的配电箱中,我们使用的高压真空断路器设备是一种比较典型的实践设备。
这样的一种断路器在经过各种灭弧介质和灭弧触头之间的间隙等绝缘化介质,都是非常可靠的真空体。
VSl型断路器设备是当今变电站中使用最多的变电设备之一,它的功能非常的齐全,不仅仅拥有传统变电器的变电功能,同时,其体积非常的小,重量非常的轻,可以适用于多种技术手段以及方式方法的集中操作,灭弧之间的变换不需要检修维护等。
值得注意的是,其拥有多种防止变换的功能属性。
比如:防止带点电荷推拉型断路器;防止误差性断路器;防止各种接地设备的开关磨损;防止配电网络的电力流失。
我们的供电公司经过长期的研发以及实地考核运用,35 kV变电站统一都更换上VSl型10kV断路器,这样的一种真空状态的断路器更加的有很大的市场价值,其实地的运用性也非常的好。
在具体的运行以及实践的考核中,我们可以对设备进行很好的维护,但是仍然会出现一些问题.1.VSl型断路器故障原因分析结论在长期使用这样一种断路器的电力系统中,针对具体的现场进行相关的处理,实践分析出来的原因主要是:开关的失灵,线路整体接触不良,机构整体性储存能力的故障,其表现出来的具体原因分为以下的两个方面:1.1断路器拒合这样的一种情况是非常普遍的,在电气系统的变电站的处置中,电气原因具体的相关表现为:(1)整体性的贿赂没有电压的限制,直接的结果就是导致整个机械源被迫烧毁。
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ZN63A(VS1)断路器常见故障检修指导书
二.ZN63A(VS1)断路器常见故障处理方法
序号
单位1mm 2mm 3ms 4ms 5mm 6KA 20KA 25KA 31.5KA 40KA 7N 2000±200
2200±200
3100±200
4500±200
8m/s 9m/s 10ms 11ms 13
µΩ
1.接触行程的调整
三相合分闸同期性7.储能后未给合闸信号就合闸
合闸轴不灵活
2.闭锁电磁铁与合闸轴上的合闸顶板干涉,致使轴不能复位
触头行程接触行程合闸触头弹跳时间210±1.5 (275±1.5)
≤2 10~12分闸时间3~4≤3
极间中心距额定短路开断电流合闸触头接触压力 0.9~1.2 (1.1±0.2 )
平均合闸速度合闸时间 20~50三.ZN63A( VS1)断路器机械特性技术参数表
6.电机不停地转参数名称 调整位置
电机回路微动开关没切换
重新调整行程 检查轴套,重新调整
或装配
2.电机问题更换电机3.电机端极性接反
数据重新接好 35~700.6±0.2四.ZN63A(VS1)断路器机械特性的调整
12动,静,触头允许磨损厚
度mm ≤3
≤50(630A)≤45(1250~1600A)≤25( 2500A以上)
每相主回路
电阻
平均分闸速度(触头分开
~6MM)5.电机不储能
将扳手从此处插入 松两螺母往上旋一圈,超程减小0.65mm左右,反之增加。
锁紧螺母
2.触头开距的调整
3.触头开距与接触行程的计算公式
2.触头开距L=刚合L2-分L1
图1 图
2图3
图1图2
1.接触行程L=合L1-刚合L2
2.触头开距L=刚合L2-分L1
4.触头开距与接触行程调整说明
触头开距和接触行程是相对应的,当触头开距
增大,则接触行程应减少;当触头开距减少,
则接触行程应增大。
在调整时必须注意两者相
互间的关系。
否则只顾一参数的调整而忽视了
另一参数,会容易出现不达要求的现象。
5.三相分闸同期性的调整
参考三相触头开距的数据而定,将过于偏大或偏小的
1相(要注意该相的接触行程)绝缘拉杆螺栓长度旋入或
旋出进行调整,使三相触头开距参数相接近。
6.合闸触头弹跳的调整
1.接触行程偏大,接近或超过4MM,致使触头压力过大,其反作用力也相应会偏大,引起触头弹跳,将接触行程调整到3.5MM左右较适宜。
2.触头平面与中心轴垂直度不好,碰合时产生横向滑动等所致,如果因为灭弧室触头端面垂直度不好而产生弹跳,可将灭弧室分别转动90度或者180度,270度安装。
3. 检查所有的螺丝有无松动,切记螺丝都应拧紧。
7.合分闸时间的调整
分合闸时间与操作电压的高低,线接头接触,
合分闸半轴扣接多少有关。
五.ZN63A(VS1)常见故障位置图片
图5
五.ZN63A(VS1)常见故障位置图片
图4
要求自由复位灵活。
顶板与闭锁电磁铁铁
可调节辅助开关行程
位置。
图4图5
图6
柜体接地刀分开时,此连锁限位块退回复位。
与断路器弯板相匹配。
插件插头接触良好。
底盘车摇不动或位置辅助开关转换不良,检查此拨块是否良好。
车摇到位时连锁板滑入此舌板槽,锁板方可
动静触头接触深度15-25mm
图7
图8
图9
图10
图11
六.ZN63A(VS1)断路器内部电气元件名称实物图片
断路器未合上闸,二级掣子未保持住状态。
(分闸状态)断路器已合上闸,二级掣子保持住状态
图
图
七.ZN63A(VS1)断路器内部机械元件实物图片
辅助转换开
过流电
分闸电磁铁闭锁电磁铁
电机
合闸簧
储能保持掣子
合闸轴
底盘
保持掣子调节限位
相对地
相间
断口
3 3.62525251
八.ZN63A(VS1)断路器真空灭弧室的真空度检测方法
交流耐压法
这是运行中常用的检测方法。
《电力设备预防性试验规程》规定,要定期对断路器主回路对地,相间及断口进行交流耐压试验。
其方法是触头开距为额定开距,在触头间施加额定试验电压,如果真空灭弧室内发出连续击穿或持续放电,表明真空度严重减低。
否
则表明真空度符合要求。
1.真空灭弧室的触头要求保持在额定开距。
2.加压过程中是电压自零逐渐升至70%
额定工频耐受电压时,稳定1min.然后再用0.5kv/min均匀升至额定交流试验电压,
能保持1min不出现试验设备跳闸或电流突变即为合格。
真空断路器交流耐压试验电压值
系统标准电压(KV)
设备最高电压(KV)
试验电压(有效值)
电压时间(1
min)
真空度检验中注意事项
合闸回路保护电阻
电机回路保护电阻
闭锁回路保护
分闸回路保护
67.23030301 10124242421
九.ZN63A(VS1)断路器内部二次接线原理图
置。
底盘车辅助开
开
开
内部接线端底盘。