(25)小螺栓大事故安全经验分享

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安全经验分享案例精选

安全经验分享案例精选

安全经验分享案例篇1一、事故经过:xx年7月29日,某钻井公司承钻的某井进行下钻作业,在8:00-16:00班与16:00-24:00班交接检查中,发现钻机猫头挡绳柱螺丝松动,一钻工就立即整改,此时,井口钻杆已对上扣,他丢掉手中的扳手就去拉猫头,因挡绳柱螺丝松,猫头绳未经挡绳柱,猫头绳在猫头上缠了四圈,将钻杆扣拉紧,但未及时将猫头绳松掉,于是猫头绳缠乱。

该钻工双手戴着布手套,且右手的布手套是反戴的,操作不方便,他用右手去理出缠乱的猫头绳,致使右手被猫头绳压入猫头,机房人员和司钻发现后均立即摘车,但此钻工仍被猫头带着旋转一圈,造成右臂骨折,脑部受重伤,经抢救无效死亡。

二、事故原因:1、违章操作:戴着布手套操作猫头。

2、拉猫头时猫头绳不经过挡绳柱。

3、挡绳柱螺丝松动,未整改就拉猫头。

4、猫头旋转时排猫头上缠乱的猫头绳。

三、教训和防范措施:1、严格执行操作规程。

操作猫头不应戴手套,猫头绳必须经过挡绳柱。

2、设备设施有问题时应整改后再继续工作3、加强全员安全教育,技术培训,增强职工自我保护意识。

4、严格执行各项管理制度和技术操作规程,杜绝“三违”行为。

安全经验分享案例篇2一、事故经过:xx年5月7日8:50左右,某钻井公司承钻的某井进行正常施工作业,一大学毕业实习生未经司钻允许戴手套拉猫头,吊方钻杆进鼠洞。

因猫头绳未经挡绳柱,致使猫头绳缠乱,左手卷入猫头绳中,司钻发现后,立即停车,由于惯性作用,将该实习生带上猫头,转了三圈,使其双腿折断,左臂和手腕脱节。

二、事故原因:1、操作者安全意识淡薄,违章操作,戴着布手套操作猫头,且猫头绳不经过挡绳柱。

2、拉猫头应专人操作,实习生窜岗乱岗;3、学习人员单独拉猫头无人指导和监护。

三、教训和防范措施:1、实习生单独操作时应有师傅在旁边指导监护。

2、拉猫头必须专人操作,不得窜岗乱岗。

3、操作猫头不应戴手套,猫头绳必须经过挡绳柱。

安全经验分享案例篇3一、事故经过:xx年3月19日22:00左右,某钻井公司承钻的某井进行爆炸松扣后的起钻作业,因扣太紧,起钻过程中一直用3/4"钢丝绳作猫头绳卸扣。

安全经验分享材料

安全经验分享材料

擅自上机操作伤害自己一、事故经过2000年11月28日,河南省某化肥厂机修车间,1号Z35摇臂钻床因全厂设备检修,加工备件较多,工作量大,人员又少,工段长派女青工宋某到钻床协助主操作工干活,往长3m直径75x 3.5不锈钢管上钻直径50的圆孔。

28日10时许,宋某在主操师傅上厕所的情况下,单独开床,并由手动进刀改用自动进刀,钢管是半圆弧形,切削角矩力大,产生反向上冲力,由于工具夹(虎钳)紧固钢管不牢,当孔钻到2/3时,钢管迅速向上移动而脱离虎钳,造成钻头和钢管一起作360度高速转动,钢管先将现场一长靠背椅打翻,再打击宋某臀部并使其跌倒,宋某头部被撞伤破裂出血,缝合5针,骨盆严重损伤。

二、事故原因分析事故发生后,厂领导高度重视,对事故责任者送医院进行治疗,厂安委会组织安环处、劳资处、机修车间,成立事故调查小组,对现场工作环境进行查看,召开事故分析会,查清事故责任、原因。

(1)造成事故的主要原因是宋某违反了原化学工业部平安生产?禁令?第八项“不是自己分管的设备、工具不擅自动用〞的规定。

因为直接从事生产劳动的职工,都要使用设备和工具作为劳动的手段,设备、工具在使用过程中本身和环境条件都可能发生变化,不分管或不在自己分管时间内,可能对设备性能变化不清楚,擅自动用极易导致事故。

(2)宋某参加工作时间较短,缺乏钻床工作经验,对钻床平安操作规程不熟:①“应用手动进刀,不该改用自动进刀〞;②工件与钢管紧固螺栓方位不对,工件未将钢管夹紧;③宋某工作中平安观念淡薄,自我防范意识不强。

三、事故防范措施(1)本着对事故“四不放过〞的原那么,厂安委会和机修车间及时组织职工,进行事故案例现场教育。

(2)钻床操作人员必须经过专业技能平安培训,掌握一定操作技能,并通过平安考试,持有特种工?平安作业证?才能上机操作。

(3)工件与工具夹应用扳手或专用工具紧固牢,严格按照钻床平安操作规程办事,切莫只对外表操作程序简单了解就上机操作。

螺帽脱落酿险情安全经验分享

螺帽脱落酿险情安全经验分享

螺帽脱落酿险情安全经验分享
1.事故、事件经过:
某加油站突然停电,为了保证正常运营,运行人员准备启动发电机,刚刚开启发电机,发现发电机电压表、频率表表针跳动很厉害,进一步确认,发现两个表头严重松动,马上停机检查,拆开仪表箱外壳后发现,仅有的两个固定电压表的固定螺栓,两个螺帽已不知去向,频率表的两个螺栓螺帽也严重松动。

经现场几个人仔细查找,先后在仪表箱内、外找到了两个螺帽。

2.原因分析及经验教训:
(1)操作人员专业知识缺乏,平时巡检不够细致,未能及时发现发电机的频率表及电压表的固定螺栓螺帽已经松动。

固定电压表的螺帽脱落,说明固定螺帽早已松动,在发电机长时间的运转振动下,螺帽才会松动脱落。

(2)该事件虽然未引发事故,但该事件极易导致发电机组在运行过程中正负极搭接,发生短路损坏发电机的严重后果。

3.防范措施及建议:
(1)规范启动步骤及巡检要求,做好日常记录并及时了解设备情况,以便进行维护保养。

(2)当发现设备出现异常情况时,不要轻易放过,要对设备彻底检查,并及时修复存在问题。

(3)维修人员到发电站巡检时要按照要求对发电机组进行详细检
查,及时排除设备故障。

(4)冬季来临,四号岛、NP2-3的备用发电机组极有可能启动,从以往的情况看,存在机组启动前及日常运行过程中检查不全面、不仔细及不按时检查等问题,导致机组难以启动或带病运行,工区将加强人员管理,规范工作流程,以确保安全平稳发电运行。

安全经验分享(小零件带来的大事故)

安全经验分享(小零件带来的大事故)
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二、想 到
六、为什么甲方对施工管理不到位? 1、甲方对施工方、监理管理制度缺失或者对其管理履职不到位,造 成管理缺失; 2、甲方对施工方、监理盲目信任,关键环节、重点工序未现场检查 确认,造成管理缺失; 3、甲方与施工方、监理利益关联,造成管理缺失;
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二、想 到
这个事故就是典型的木桶效应。 盛水的木桶是由多块木板箍成的,盛水量也是由这些木板共同决定的。 若其中一块木板很短,则此木桶的盛水量就被限制,该短板就成了这个木 桶盛水量的“限制因素”。 此事故就因为一个小小的视镜,导致发生 一起安全生产较大事故,就是视镜这个工程 的“短板”,致使功亏一篑。
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目录
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听到
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想到
3
做到
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二、想 到
不合格的玻璃视镜:这块视镜设计公称压力为2.5MPa。根据事后解 读运行记录仪,视镜在0.5 MPa时发生破裂。
一、为什么供货商会采购不合格的视镜? 经调查发现,视镜采购单上的供应商是某阀门总厂。但是某阀门总厂 根本不生产视镜,而是通过代理商购买,由上海郊区一个小厂生产。事 故后,通过对该厂进行调查,发现该厂不具备质量检验手段,产品质量 低劣。 更为恶劣的是,事故发生后,代理商为了逃避责任,出据假产品合 格证书,以及虚假检验单。所以说,是物资采购人员、验收人员严重失 职,使不合格的视镜安在了装置上,埋下了事故隐患。
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出口管线 焊口出现 裂缝
强制润滑 导油管断 裂
二、想 到
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皮带轮护 罩焊接口 开焊
皮带轮护 罩防护网 破损
二、想 到
我们在采用新设备时未对设备进行风险评估,在其他兄弟单位已经使 用该设备的情况下,我们没有去现场进行调研,在设备功率成倍增长的情 况下未采取有效的措施,导致设备运行不畅:4台注水泵运行中动力段异 响、泵体震动严重,导致管线支撑架三角铁开裂;出口管线焊缝破裂刺漏 ;注水泵强制润滑导油管断裂;预埋固定螺栓水泥裂缝;注水泵运行时伴有 严重的敲击声等问题。

单轨吊轨道螺栓断裂伤人事故心得体会

单轨吊轨道螺栓断裂伤人事故心得体会

单轨吊轨道螺栓断裂伤人事故心得体会近年来,我国建筑施工正处于高峰期,不断的有各种各样的高楼落成,相应的安全事故不断的呈现在人们的眼前,给施工管理者敲响了警钟。

分析施工伤亡事故发生的原因,对减少事故的发生,促进企业的健康发展,有重大意义。

其中,在工地中起重吊装是不可避免的,这个看似简单的工序,却令很多人失去了至亲。

人们常常会因为事情过于简单而失去重视,就是他们的疏忽,铸成大错,害人害己。

有这一种想法的施工员主要是他们过于年轻缺乏经验,个人安全意识差、素质低,施工安全投入少有关。

为了减少并杜绝施工安全事故,首先,建筑企业单位应当加大相应安全事故的培训。

设立相应考核,考核不通过的施工人员应当重新接受培训,直到考核通过才能参加施工。

其次,施工现场应该不定期安排安全人员去工地现场检查,对于事故多发的区域要重点巡查,一旦发现有违规行为应立即其停止,并作出相应的处罚。

最后,在施工期间,需要定期召集全部参与施工的人员进行安全规范讲解,让施工人员在施工的过程中不忘安全的重要性。

安全事故教训心得体会

安全事故教训心得体会

安全事故教训心得体会在工作和生活中,安全事故时有发生。

每当事故发生时,我们往往会感到震惊和痛心,但我们也应该从中吸取教训,提高安全意识和预防能力。

本文将通过回顾安全事故,总结教训,分享心得体会。

一、事故回顾在公司A工作期间,我亲眼目睹了一起电机短路引发的严重火灾事故。

当时,由于电机线路老化,电缆接触不良,导致电流过载。

未能及时发现和处理这一问题,最终引发了严重的安全事故,造成巨大的财产损失,并导致一名员工受伤。

二、事故教训1. 定期检查和维护设备。

通过定期检查设备的正常运行情况,对电机及相关电线线路进行维修和更换,能有效避免因老化导致的危险情况。

2. 强化员工安全意识。

作为员工,要增强安全意识,树立正确的工作态度,不马虎大意,不擅自更改设备的工作参数,严格按照操作规程进行工作。

3. 提供必要的培训和教育。

公司应提供必要的培训和教育,使员工了解安全操作规范和应急处理措施,提高应对事故的能力。

三、事故心得体会1. 安全永远是第一位。

安全事故的发生常常由一些细小的疏忽引起,我们不能因为一时的懈怠而付出巨大的代价。

因此,我们在工作中必须时刻保持警惕,坚守“安全第一”的原则。

2. 预防胜于治疗。

预防事故比事后处理来得更重要,及早发现和解决存在的隐患,能够避免事故的发生。

因此,我们应该积极参与并提出改进措施,将事故造成的风险降到最低。

3. 团队合作至关重要。

在事故发生时,及时有效的应急处置是关键。

团队合作和紧密配合可以帮助我们更好地应对紧急情况,防止事故进一步扩大。

四、结语通过这次事故教训,我深刻认识到安全工作的重要性。

无论是在工作还是生活中,我们都应该始终保持高度的警惕性,做到“安全第一”,时刻注意潜在的危险。

只有这样,我们才能预防事故的发生,保障自己和他人的安全。

让我们携手共建一个安全、和谐的工作环境。

紧固螺栓碰伤事件分析解析

紧固螺栓碰伤事件分析解析
快把安全帽给我,快点!
三、事故责任划分
四、防范措施
终于 明白了——
五、事故体会与感想
五、事故体会与感想
从 现在 起……
从实际开始——
明白了—— 生产处处要仔细,安全事事防隐患
小小安全帽 生产伴我行 保护你我他 安全好朋友
安全生产 从我做起
关于抓安全,话题很多。
S
安全案例分析
HE言和漫画结合的形式, 将日常工作中最不起眼的小小安全帽 引喻其中,以小见大,折射出“安全” 二字的重要性。
一、事故经过 法兰垫刺漏 阀门漏水
一、事故经过
法兰垫刺漏
阀门漏水
二、事故原因分析
唉呀……
二、事故原因分析

小螺栓大事故安全经验分享 PPT

小螺栓大事故安全经验分享 PPT
有断纹、双丝、压扁、毛刺、凹痕、裂口等缺陷,同规格的配合应松紧适度、不 松晃并能拧到底。
4 开口销开缝整齐、紧密、尾部圆滑;铆钉表面应光洁,不允许有裂口,经镀锌
及法兰处理的表面不应有气泡和脱皮现象。
5 垫片表面应平整、光洁、不应有棱角、毛刺、裂纹等缺陷,侧面与平面应垂直,
垫片的大小、薄厚一致。
执行落实,为保证物资全生命周期中物资附带工艺安全信息资料的完整
性、确保物资本质安全提供了依据。
纠正预防措施
多渠道积极完善检测手段,严把入库验收关,坚持将质量问题当作事故来
5 管理,并作为资源分析利用,开展质量经验分享活动,将产品质量事件在
事业部范围内进行分享借鉴,用于改进管理。
事件启示
螺栓是设备设施的辅助配件,体积小、价格低,常常被 忽视,但它所处的位置往往是机器设备的关键部位,一旦螺 栓断裂损坏,一定会伴随着设备事故、生产中断和人员伤害 ,所以油田甲乙方单位都要认真落实属地QHSE管理责任,重 视生产组织和项目施工过程中螺栓的质量管控,强化设备关 键部位日常检查与监测,发现问题及时处理,从源头抓好生 产本质安全。
严把供应商引进关,优选用户推荐或集团公司网上业绩优良的供应商,入网时
1 要求厂家提供所供物资的工艺安全信息、制造特性和验收标准,将验收发现的
问题纳入供应商的履约考核和年度评价;
按物资类别修订完善了物资采购合同质量约束条款,加大了对供应商的违约处
2 罚力度,处理结果通报同类产品的供货商,避免同类问题再发生。
造成上述三起事件的共性原因是小小螺栓的质 量问题,说明安全无小事,小螺栓的质量问题和机 械完整性埋下的隐患可能会造成油田生产停顿,甚 至带来大的事故和人员伤亡。
直接 原因
原因分析
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物资质量经验分享
小螺栓---大事故
案例一
2012年,北京地铁4号线动物园站奥的斯扶梯事故造成 一名13岁男孩死亡,3人重伤,27人轻伤。北京市质监局表 示,导致事故的原因是由于 固定螺栓损坏扶梯驱动主 机发生位移,造成驱动链 条脱落,扶梯下滑。
案例二
2010年12月,某采油树厂同时向油田提供了两套采油树,当时 只有一套采油树有配套装箱清单,并且只有一套采油树配套了连接螺 栓。操作人员根据对产品的铭牌等标识判断,确定两套采油树型号规 格完全一样。于是开始按照操作规程进行组装试压,最后由于连接螺 栓不配套,螺栓与采油树法兰本体连接长度不够,强度不能满足高压 要求,发生脱扣事件,将试压法兰崩出,并且损坏一根试压管线。( 由工程技术部井控中心上传油田安全经验与行为安全审核系统)。
及运输管理;
纠正预防措施
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分两批编制发布44个大类381项关键生产物资工艺安全信息清单,并从 发布之日起按照“周检查、月通报、季考核”的方式严抓采供各环节的 执行落实,为保证物资全生命周期中物资附带工艺安全信息资料的完整 性、确保物资本质安全提供了依据。
纠正预防措施
多渠道积极完善检测手段,严把入库验收关,坚持将质量问题当作事故来
造成上述三起事件的共性原因是小小螺栓的质 量问题,说明安全无小事,小螺栓的质量问题和机
械完整性埋下的隐患可能会造成油田生产停顿,甚
至带来大的事故和人员伤亡。
原因分析
直接 原因
供应商生产环节的质量源头控制不到位,螺栓的
材质、强度、螺纹加工质量不能满足GBT90.12002《紧固件验收检查》标准要求。
纸箱包装方式不符合 要求 ,外包装无唛头
螺母与螺栓未 配套,散装发货
原因分析
间接 原因
3、入库验收环节质量把关手段单一,造成个别 不合格产品未能在流入油田生产领域之前发现和消除 质量缺陷。
螺纹有断纹、裂口
螺柱受损:丝扣 被砸扁有毛刺
纠正预防措施
严把供应商引进关,优选用户推荐或集团公司网上业绩优良的供应商,入网时
案例三
2012年6月21日17:40,XX集气站生产汇管预留头法兰连接 处发生刺漏,经现场检查发现,法兰处8根螺栓中有3根断裂。 2012年7月,该单位设备管理科委托质量检测公司对这8根螺栓进 行断裂失效分析,螺栓力学性能(冲击功、硬度)不满足GB/T 3077-1999中35CrMo的要求,存在质量问题。(由天然气事业 部上传油田安全经验与行为安全审核系统)
原因分析
间接 原因
1、采购合同中对螺栓螺母的质量约束条款不完善、 出厂检验和到货验收质量控制要求不够明确。
合同中无螺栓螺母 配套交货条款
不能正常紧固
原因分析
间接 原因
2、供应商供货发运,未按照产品特性采用有利 于保护产品质量与使用价值的包装方式和包装材料, 导致螺栓并作为资源分析利用,开展质量经验分享活动,将产品质量事件在 事业部范围内进行分享借鉴,用于改进管理。
事件启示
螺栓是设备设施的辅助配件,体积小、价格低,常常被
忽视,但它所处的位置往往是机器设备的关键部位,一旦螺 栓断裂损坏,一定会伴随着设备事故、生产中断和人员伤害 ,所以油田甲乙方单位都要认真落实属地QHSE管理责任,重 视生产组织和项目施工过程中螺栓的质量管控,强化设备关 键部位日常检查与监测,发现问题及时处理,从源头抓好生 产本质安全。
包装知识链接
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紧固件验收标准应严格执行GBT90.1-2002《紧固件验收检查》要求,应根据 合同明细对到货的物资名称、规格、数量、质量证明文件进行验证,使用游标卡尺 等专业工具进行尺寸测量。 包装应完好无损,外包装为木箱,内包装为硬纸盒,纸盒上应有品名、规格、 数量,纸盒内应衬有油纸。 标准固件表面应无锈蚀斑点并涂有防锈油,螺钉、螺栓、螺柱螺母的螺纹不应 有断纹、双丝、压扁、毛刺、凹痕、裂口等缺陷,同规格的配合应松紧适度、不 松晃并能拧到底。
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开口销开缝整齐、紧密、尾部圆滑;铆钉表面应光洁,不允许有裂口,经镀锌 及法兰处理的表面不应有气泡和脱皮现象。 垫片表面应平整、光洁、不应有棱角、毛刺、裂纹等缺陷,侧面与平面应垂直, 垫片的大小、薄厚一致。
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要求厂家提供所供物资的工艺安全信息、制造特性和验收标准,将验收发现的 问题纳入供应商的履约考核和年度评价;
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按物资类别修订完善了物资采购合同质量约束条款,加大了对供应商的违约处 罚力度,处理结果通报同类产品的供货商,避免同类问题再发生。 把历史质量问题作为资源分析利用,编制发布了Q/SY TZ 0240《塔里木油田 公司采购物资包装管理规范》,并作为合同附件提供给供应商,规范发货包装
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