数控机床工作台维修案例
数控机床故障分类及维修实例

得 轴 向超程 的反方 向运 动 , 离开参考点 3 0 m后 , R S T 0r a 按 EE 键, 报警消除 。在 Z R E O模式下重新进行 轴 回参考点 , 这时又
报警号和报警信息 , 自 N 来 C及 P C的为机床 的自诊断 , L 还有伺 服系统报警 , 进给轴超程报警 , 存储器报警 , 程序 出错报警 , 主轴 报警 , 过载报警等。无报警显示 的故障要 根据故 障发生前后 , 机 床的变化状态进行分析判断。
起。
行, 故障依 旧。 重新检查了电机和连接 电缆 , 无异常情况。 重新断 电后用手 盘 Z轴使 其运动 时 , 发现在 某一位 置有阻力 , 开防 打 护罩发现 z轴丝杠 润滑不均匀 , 检查 发现 油泵故障 , 更换 油泵
3 . 按有无报警显示分
有Байду номын сангаас警显示的又有硬件 和软件之分 ,硬件报警是 指各单元
是指继 电器 , 接触器 , 开关 , 熔断器 , 电源变压器 , 电机 , 行程开关
等各类 电器元器件的故 障。
2按故障性 质分 .
系统性故障是指只要满足一定的条件或者超过某一设定的 限度 ,数控机床必然会 发生 的故障如 :润滑油位过低报警而停 机 ,机床加工时 因切削量过 大达到某一限度必然会发生过载或
由机床 自身原 因引起的为机 床内部故障 ,也是机床常见 的
故障。由机床 的工作环境引起 , 如外 围干扰 、 电源电压波动 以及 操作不当引起 的均为外部故障。 二、 维修实例 1系统故障 的维修 .
限位 报警 , 故障 的原 因可能是参 考点减速 开关异 常 , 过 C T 通 R
数控机床维修实例

我公司一 台 X 2 1 门镗铣 中心 , H 32龙 采用 FDA II C 2数 控 系统 , 式 刀库 配置机 械手 。在 自动换 刀 过程 链 中容 易 出现卡 刀现 象 , 过 反 复使 用 手 动 换 刀进 行 测 通
互换 , 障仍然 没有 被排 除 。通过 以上 检测 , 故 所有 与 回 零过 程相 关 的部件 都 没 有发 现 问题 , 下 的只 有光 栅 剩
尺 的电缆 线 了。通 过 对 光栅 尺 电缆 线 的 仔 细检 查 , 发 现其 中有 一 段 位 于机 床 防 护 内部 的 电缆 线 的表 皮 破
节。
O 故 障排 除 。因此 , 日常机 床维 护 中 , 悉 掌握 不 N, 在 熟 同系统 的特点 , 活 应用 , 以快 速简 单 地 排 除 故 障 , 灵 可
节约 时 间 。
例 3 机床 刀库 故障
例 2 机 床 回零故 障 机床 正常启 动 后 , 须 执 行 机床 回机 械 零 点 以确 必
用 方法是 短接 法或 利用 机床 本身 的超 程解 除功 能 。超 程 解除功 能要 求机 床 设 置 有超 程解 除开 关 , 是 该 机 但 床 没有设 置超 程解 除开 关 ; 如果 采用 短接 法 , 即强 制满 足 条件 , 将机 床移 出 限 位 , 则会 浪 费 宝 贵 的生 产 时 间 。
为 了保 障机床 的安 全 运 行 , 床 各 轴 通 常 都设 置 机
有软 限位 和硬 限位 。软 限位 位 于 回零 开 关和 硬 限位之 间, 一般 通 过系统 参 数来设 定 , 而硬 限位 则 由行程 限位 开关来 保证 。在 一般 的机 床 设 计 中 , 限 位 都 是在 机 软 床 回零 成功 后才 生效 。如 果操 作不 规 范则容 易 出现硬 限位报警 。
数控车床的常见故障诊断及其维修实例

数控车床的常见故障诊断及其维修实例数控车床的常见故障诊断及其维修实例随着我国对先进制造技术的不断重视,数控车床在生产中扮演着越来越重要的角色,但操作者所遇到的故障也在不断增多,这对生产造成了很大的影响。
本文通过对数控车床工作原理的介绍,详细描述了目前数控车床所出现的常见故障、诊断方法与诊断原则,并结合实例进行了分析。
数控机床是一种高精度、高柔性、高效率的自动化机床,由于其投资比普通的机床高得多,因此降低数控机床的故障率、缩短故障修复时间,对提高机床利用率具有十分重要的意义。
目前,数控机床的故障诊断一直是困扰操作、维修人员的难题。
由于数控机床的安全性和工作可靠性会对生产单位的效益产生直接的影响,因此对数控机床出现的故障进行及时的诊断十分重要。
数控车床的构成与基本工作原理详细地了解数控车床的基本构成及其工作原理,是提高数控车床故障的分析诊断能力的必要条件。
下图是数控车床加工工件的过程图。
在数控车床上加工工件时,操作者首先根据零件图制定出加工方案,编写出零件加工程序,然后在控制装置编辑状态(EDIT)下,输入加工程序,存入数控装置的存储器中。
数控装置对信息代码进行译码、寄存,经处理和运算,把结果以数字信号的形式分配给机床各坐标的伺服机构。
由数控装置发出的信号,通过伺服机构经传动装置驱动机床各运动部件,使机床按规定的顺序、速度和位移量进行工作,从而加工出符合图纸要求的零件。
数控车床常见故障介绍按照数控车床发生故障的部件分类,我们一般把故障的类型分为以下两大类。
1.主机故障数控车床的主机部分包括机械、冷却、润滑、液压等装置。
常见的主机故障有以下几种。
1.1功能性故障是指在工件加工精度方面所出现的故障,表现为加工精度不稳定,加工误差大,运动反向误差大,工件表面粗糙度高。
1.2动作型故障是指机床各种动作故障,表现为主轴不转动,工件夹不紧,刀架转动失调,等等。
1.3结构型故障是指主轴发热,主轴箱噪声大,产生切削振动,等等。
数控机床维修技术及维修实例

数控机床维修技术及维修实例一、数控机床的维修技术数控机床作为工业生产中不可或缺的设备之一,其维修工作一直备受关注。
下面介绍一些常见的数控机床维修技术。
1. 电气维修数控机床中常见的电气问题包括电机故障、电路故障等。
电机故障可通过检查电机的绝缘电阻、转子线圈是否短路等进行诊断。
而电路故障则需通过检测电路中的保险丝、开关、继电器、电容等元件,找出其中故障元件并进行更换。
2. 机械维修数控机床在长期使用过程中,机械部分如导轨、螺杆等也会存在磨损、松动等问题。
此时需要对数控机床进行机械维修。
机械维修的具体步骤包括:拆卸故障部位、检查问题原因、更换或修复损坏部分、重新安装。
3. 编程维修通常情况下,数控机床使用人员会根据需要自行编写机床的加工程序,但编写程序时也会存在错误导致数控机床不能正常工作。
此时需要进行编程维修,主要包括检查程序语法、修改程序错误等操作。
二、数控机床维修实例下面介绍一则数控机床的维修实例,以便更好理解上述维修技术。
实例背景该台数控机床已运行数年,最近出现报警停机的问题,并出现零件加工不合格等问题。
解决过程1.首先进行电气检查,检查电路和电机连接状态,未发现异常。
2.在机械检查中发现,导轨磨损程度较高,需要对导轨进行更换。
3.更换后的导轨需要重新进行编程设定,此时发现编程语法有误,进行修改后重新设定。
4.重新设定后进行了多次的试车和调试,最终发现并解决了后续加工不合格等问题。
结论通过以上维修过程,我们可以发现,数控机床维修过程中的各项技术都具有一定的综合性,需要将电气、机械和编程等多种技术手段融合运用,全面诊断故障并解决问题。
常见故障的诊断与维修案例—数控车床

常见故障的诊断与维修案例—数控车床例1:【故障现象】CKA6150机床在使用中,出现转动中的整个刀架转动突然停止,并出现报警,再次开启转动刀位,刀架断路器跳闸。
【分析与诊断】从上述故障现象分析,应该属于刀架的电气故障。
而刀架电气故障一般发生在刀架的霍尔元件、电动机和相关的线路上。
经检测4个霍尔元件都正常,电动机转动也正常,判断故障可能在PLC到刀架的传输导线上。
检查发现电气柜到通往刀架的电缆线外皮磨破,电动机线与地短路,断路器跳闸的原因找到,故障点也找到。
【故障排除及维修】相应的电缆线接好,绝缘包好,刀架恢复正常。
例2:【故障现象】机床Z轴方向加工尺寸不稳定。
【分析与诊断】该机床使用了两年多,近几个月发现Z轴方向定位精度不好,尤其是停止后再开机,往往就出现误差。
这类故障大多与机床传动链有关,有可能伺服电机到丝杠的齿形带磨损,也有可能刀丝杠两端轴承磨损导致丝杠窜动,还有可能机床压板松动,或者架重复定位不好。
镜检查,这些原因都不成立,进一步分析,停机后重新启动,需要回零操作。
出现误差应该和回零开关有一定的关系,检查回零开关发现有个紧固螺钉松动。
【故障排除及维修】拧紧开关上的紧固螺钉,故障就排除了。
例3:【故障现象】机床出现414报警,整机不能动。
【分析与诊断】机床配置的系统是FAUNC O-TD 系统,α系列的伺服电机及电动机。
首先从查询414报警含义开始。
CNC机床开机会进行自检,哪个单元出现故障,就会出现对应的报警号,414报警的含义是X轴伺服驱动器有异常。
【故障排除及维修】根据这条信息,我们检查了驱动器伺服电机和与链接的电缆线。
先从连接开始,打开电缆与伺服电机插头,发现插座有烧焦的痕迹,说明是插座短路所致,立即更换此插座,所有线按原样接好试车,机床恢复正常了。
例4:【故障现象】机床切削半径为300mm的圆弧时,圆弧表面粗糙度很高,有明显的刀痕。
【分析与诊断】机床是CKA6150 FANUC CO-TD系统.伺服是α系列交流伺服电动机,加工半径为300mm,圆弧是一个大的圆弧,在圆弧插补时Z轴移动得快.而x轴移动得很慢,这就要求X轴对细微的指令也要有良好的连续变化,即有较高的灵敏度。
三菱数控系统维修100例

三菱CNC 故障诊断及排除8例1关于#6451参数设置引起的通信故障数控系统为E60 :第1例客户报告故障现象如下:在传送PLC 程序时中途中断,断电后,重新设定#6451=00110000, 屏幕立即变为灰屏。
只有将#6451=00010000, 屏幕又恢复正常。
将系统做维修格式化(系统旋钮=7)后,系统屏幕又能够正常操作。
再次将#6451=00110000, 系统又变成灰屏第2例客户报告故障现象如下数控系统为E60 。
在初始调试将#6451=00110000 后,系统变成灰屏。
以上两例都与参数#6451相关。
分析:在三菱数控系统中,#6451 用于指定对CNC系统进行PLC程序传送。
如果设置#6451=00110000 (bit5=1)则进入GX 通信状态,即将三菱专用的编程软件“GX-DEVELOP”开发的PLC 程序送入CNC 系统。
如果设置#6451=00010000,(bit5=0)则进入RS232 通信。
用于传送参数,加工程序等。
在本例中,一旦设置#6451=00110000,就出现灰屏,即使做维修格式化后故障仍然不能解除。
这一故障与PLC 通信有关,也可能是不符合格式的PLC 程序引起了通信错误。
处理:设置NC系统旋钮=1,使PLC程序停止,解除PLC程序的影响。
再设置#6451=00110000,此时未出现灰屏,传送正常PLC 程序后,系统正常。
在第一例中,向系统传送原PLC 程序后,观察到GX软件的对话窗口有“PLC 程序报警信息”,这是首次观察到的现象。
将PLC 程序格式化后,再传送正常程序,系统正常。
2.系统原点漂移:一台控制系统为M64的铣床。
运行三月后客户报告出现下列故障现象:停电一晚,第2天上电后运行时,出现位置偏差,目测有3mm —6mm,9.8mm,,以当日基准设定为G54 坐标,继续运行能够正常运行,无偏差。
凡停电4小时后,再开机,就出现上述故障,连续一个月每天出现上述故障。
数控机床维修技术及维修实例

数控机床维修技术及维修实例
数控机床维修技术及维修实例
数控机床维修技术是一种需要经验和技能的特殊维修工作,对
于数控机床的维护和保养至关重要。
本文将介绍一些数控机床的常
见维修技术以及维修实例。
1.故障检测
故障检测是数控机床维修的重要工作之一,它可以帮助技术人
员更好地理解数控机床的问题,并采取正确的措施解决问题。
例如,如果数控机床出现了轴向移动问题,首先应确定故障原因,检查导轨、轴承和电机。
有时,可能需要重新校准轴线和轴向,以确保机床的精度和稳定性。
2.维修和更换部件
数控机床的机械部件和电子部件都需要进行维护和更换。
例如,机床的液压系统可能出现泄漏,需要更换密封件和管道。
同时,数
控系统的各种电子元件也需要进行检查和更换,例如显示器、计算
机和控制器。
3.维护保养
数控机床的维护保养工作是确保机床正常运行的关键。
这包括
清洁、润滑和紧固各种部件。
清洁机床的过滤器和冷却系统等部件,并定期更换润滑油和液压油,以防机床损坏。
维护保养还包括定期检查和校准机床的各种参数和设置,以确
保机床的精度和性能。
维修实例:
例如,某机床在加工中心铣削的过程中没有仔细检查工件的坐标,并且没有保持适当的刀具配置,导致工件精度下降。
针对这个问题,技术人员应将刀具重新装置并更换较好的切削刃,然后进行重复的数字控制程序,并使用新的工件坐标位置。
此外,还应该检查机床加工中心铣削的各个参数,确保它们是正确的,从而保证机床的精度和稳定性。
以上是数控机床维修技术及维修实例的介绍,希望这篇文章能
够为您提供帮助。
第7章数控机床故障分析维护与调试实例资料ppt课件

第7章 数控机床故障分析、维护与调试实例
• 7.1数控车床故障分析实例 • 7.2数控铣床故障分析实例 • 7.3加工中心故障分析实例
2024/3/14
8
经营者提 供商品 或者服 务有欺 诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
7.1.5 机械部件故障维修实例
• [例7-15]机械抖动故障维修 • 故障现象:CK6136车床在Z向移动时有明显的
2024/3/14
1
经营者提 供商品 或者服 务有欺 诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
引例
数控机床在使用过程中可能的故障有机械故障、电气故障、操作故障、 编程故障。故障的原因是多样的,有的可能是电气元件的质量问题,有 的是装配问题、有的是使用问题。对故障原因进行正确、准确的分析, 并确定合理的解决方案是数控机床的使用者、设计者共同关注的问题。
其余刀位可以正常转动。
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经营者提 供商品 或者服 务有欺 诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
7.1.2主轴系统故障维修实例
• [例7-3] 主轴高速飞车故障维修
• 故障现象:国产CK6140数控车床,采用FANUC 0T数控系统。机床主轴为V57直流调速装置, 当接通电源后,主轴就高速飞车。
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7
松开防尘挡圈上的螺栓,将挡圈拿走,然后将压圈螺栓松开拆除,准 台。注意:工作台底下的编码器。先把编码器拆除。
廻转 工作
台
拆 除 步 8 用吊具把廻转工作台平稳吊起来,放在安全的位置放好。 骤
线圈
9
将工作台下端与线圈紧固的螺栓拆除,然后把线圈吊出来。注意:起 电源插头。
线圈 内壁
转子
10
拆卸检查线圈两端里密封圈是否有破损,是否有窜油痕迹。再者检查 裂痕等。如有问题,针对解决。(如油缸破损,无可修复需更换)
9 打开机床电源和液压阀,启动手动程序旋转工作台位置,调整好位置
10 零点设置好后,检查工作台偏置位置,是否在规定的公差范围内。
11 检查合格后,再启动手动程序运行工作台,观察位置是否准确,都完
12 一切都完好的情况下,安装工作台底下的盖板,清理现场卫生。
13 修好后一定要用料废试加工,并送检,数据合格后才能批量生产。
14 完整的拆装工作台及修复到其结束。
通过组织这次对工作台的漏油的修复个人感想有这么几点:1、在对工作台 必须考虑周全做好必要准备,所需备件,工具及辅助措施和人员要安排。2 修复中一定要注意人员和设备的安全,特别是在起吊时,处处要留心周围的 中有几点特别要注意:编码器,手动盘旋廻转工作台,电源插头,设置零点 作台,安装好后加工工件要送检。
2 将进料仓上的夹具吊走,然再把加工仓里的夹具掉出来。
3 拆卸前做标记,用记号笔将工作台位置做一个记号,方便安装好后设
4 关闭机床液压阀,把工作台底下大的盖板打开,将里面的油管、气管
5 将拆开的油管、气管、电源线等用塑料袋扎好,防止铝屑,切削液沾
6 松开工作台的紧固螺栓,用叉车将工作台从加工仓里小心的吊出来(
批准
检查验证 根据上面原因分析,一一排除疑点,最终发现加工仓里工作台底下有液压油流出,且油
实施对策 拆开工作台,检查工作台里的油缸和密封圈。
单位
设备 名称
汽油机 一厂
型号
加工中心 图片
工作 台油 管、
cwk500D/cwk400D
工作台拆装步骤
劳保穿戴
劳保眼镜、手套、劳保鞋、工作服
序号
步骤
1 准备工具和抬架,打扫加工仓里的卫生。
安
4
检查工作台是否都组装完好,在完好的情况下,准备将工作台吊到加 就位。
装 5 用叉车将工作台安全吊起,平稳的放入加工仓里,对准位置后,缓慢
步 6 逐ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ安装油管、气管、电源线等,保证其连接可靠。 骤 7 安装好油管、气管、电源线后再次用手复检廻转工作台,检查是否运
8 安装完毕,收拾工具,认真检查加工仓里是否有遗物。
工仓里,对准位置后,缓慢放下工作台。找 连接可靠。 检廻转工作台,检查是否运动顺畅。 是否有遗物。 转工作台位置,调整好位置后,重新设置工 否在规定的公差范围内。 ,观察位置是否准确,都完好后在MDA模式下 盖板,清理现场卫生。 据合格后才能批量生产。
这么几点:1、在对工作台进行漏油修复之前 辅助措施和人员要安排。2、在对工作台进行 起吊时,处处要留心周围的环境。3、在维修 作台,电源插头,设置零点后要手动抬起工
1
将油缸内壁和线圈清理干净,安装密封圈,检查后把线圈平稳吊入工 作台内的分油器密封圈和线圈电源插头平稳导入下端。
2
起吊安装廻转工作台,(注意:油道孔和水道孔的位置,检查其密封 盘旋廻转工作台,要求能盘旋顺畅)。找正后再对应平稳的紧固螺栓
安 装 步
转子
感想
编制 领导评 语
3 小心安装编码器。装好工作台防尘圈。
后将压圈螺栓松开拆除,准备起吊廻转工作 码器拆除。
全的位置放好。
后把线圈吊出来。注意:起吊时注意线圈的
是否有窜油痕迹。再者检查油缸内壁是否有 破损,无可修复需更换)
,检查后把线圈平稳吊入工作台,注意:工 稳导入下端。
水道孔的位置,检查其密封圈,落下后用手 正后再对应平稳的紧固螺栓。
况下,准备将工作台吊到加工仓里进行安装
汽油机一厂维修组织记忆力案例
故障诊断
故障现象 原因分析
1、液压站漏油严重,开始时液压站一个星期加一次油,后来就一天加一次。 2、液压油站表面有大量的油污。切削液里混有大量的液压油。 1、可能电磁阀(液压站、工作台、机械手)、油缸(机械手、工作台、主轴、夹具等) 。 2、油管接头松动或损坏(液压站、工作台、机械手、主轴、夹具)
校对
织记忆力案例库
断
就一天加一次。 。 、工作台、主轴、夹具等)、油管漏油(液压站、机械手、夹具) 夹具)
底下有液压油流出,且油管接头和油管都完好。
步骤
上岗资格
上岗设备操 作证
工作时间 2010.03.07
关键 重点 一般
第 页/共 页 备注
的夹具掉出来。 一个记号,方便安装好后设工作台零点的位 打开,将里面的油管、气管、电源线等拆除 扎好,防止铝屑,切削液沾到里面。 从加工仓里小心的吊出来(切勿碰撞操作面